大庆油田废弃井再利用途径探讨
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Practice
对于无法修复的套损井,大庆油田通常采取水泥浆报废方式进行废弃处理,油田开发至今已累计废弃各类井6400口以上。
在现有的4428口井待修井中,绝大多数为无通道、多点错断、有急弯、大段弯曲、断口与落物平齐等类型的严重套损井,此类井修井施工难度大、修复率低。
为了实现废弃井的高效利用,大庆油田在井筒再利用和地热资源开发方面开展了尝试,并取得了良好效果,为大庆油田特高含水后期废弃井的再利用提供了强有力的支持。
1废弃井井筒再利用
大庆油田主要采用侧斜技术和套管辅助阳极保护技术对废弃井井筒实施再利用。
侧斜技术是利用部分原井身井眼轨迹钻新井眼,实现对新层位的开发;套管辅助阳极保护技术是利用电化学保护原理,对废弃井套管强制施加电流,起到延缓周边油水井套管、地下集输管线腐蚀的作用。
1.1侧斜技术
侧斜技术是利用套损点以上的井眼重新钻开距套损井一定距离的油层修井技术。
当前大庆油田已进入高含水开发后期,从油田地下地质状况、地面设施、管线状况等方面综合考虑,与钻更新井相比较,侧斜井在利用原井网并恢复井点、井层等方面在可操作性和经济性具有较大优势[1-6]。
1.1.1适用范围
侧斜技术主要适用于因油层井段套管损坏严重,无法通过取换套、磨(套)铣、解卡打捞、套管补贴技术修复的井。
1.1.2工艺原理
侧斜前,采用解卡打捞、磨(套)铣等技术尽量捞净井下落物,再采用循环、挤注等方式向井筒内注入水泥浆或化学封堵剂,对套损层位、射孔井段以及造斜点以下井筒实施封堵报废,待水泥浆或化学封堵剂固化后,采用取套技术取出上部原井套管,并将造斜器沿上部原井裸眼段下至造斜点锚定。
侧斜时,利用造斜点以上原井裸眼段采用侧斜工具按照重新设计的方位角、井斜角等参数再向下(钻进时需避开下部被封堵报废的井段)钻出新井眼,钻开目的层。
侧斜后,再下入与原井规格尺寸的新套管重新固井完井。
1.1.3技术优势
侧斜技术对于区块治理、恢复产能效果显著,具有较高的经济价值,与钻新井相比较,具有以下优势:
1)利用原井场、井口,不增加占地面积,节约征地费用。
2)无需重新铺设地面管线及采油流程,节约基建费用,并且完井后短时间内即可投产。
3)不影响原开发井网的部署,无需更改开发
大庆油田废弃井再利用途径探讨
姚金剑(大庆油田有限责任公司采油工程研究院)
摘要:随着大庆油田开发的深入,油水井生产年限逐步增长,在地质因素、工程因素的综合影响下,套损井总数逐年增加,套损形式趋于复杂,其中无法修复的疑难井所占比例逐年加
大。
对于无法修复的套损井通常采取废弃处理,采用报废技术对井筒实施永久封堵报废并拆除
井口及配套装置,严重影响了开发层位产能的发挥。
为此,大庆油田从井筒再利用和地质资源
开发方面入手,开展了废弃井再利用研究并进行现场应用,取得了较好的成效,为废弃井的再
利用提供了强有力的支撑。
关键词:废弃井;修井;再利用;地热
DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2020.06.010
作者简介:姚金剑,工程师,2011年毕业于东北石油大学(工程力学专业),从事气井压裂完井、修井方面工作,133****5977,*************************.cn,黑龙江省大庆市让胡路区西宾路9号采油工程研究院,163453。
姚金剑:大庆油田废弃井再利用途径探讨第10卷第6期(2020-06)
方案。
1.1.4
应用效果
大庆油田侧斜技术经过不断的完善和发展,截至目前已累计应用1300口井以上,成功率达到99.6%。
侧斜井在油田开发过程中,真正起到替代调整井、更新井产能的作用,侧斜工艺示意图见图
1。
图1侧斜工艺示意图
1.2套管辅助阳极保护
大庆油田废弃井数量巨大,其中绝大多数井的
原井套管被用水泥浆或化学封堵剂封固的井内而未能得到再利用。
针对上述问题,大庆油田开展了相关研究,以电化学保护原理为基础开展相关研究和现场试验,利用废弃井套管作为辅助阳极,对其周边油水井套管和地下管线实施保护。
1.2.1
工艺原理
废弃井套管与其周边油水井套管、地下管线、介质环境构成回路,废弃井套管与直流电源正极连接,被保护对象与负极连接[7-8],阴极保护电流通过回路传递至被保护对象。
与此同时,参比电极与被保护对象所构成的回路用于监测被保护对象阴极保护电位,并将监测到的电位信号反馈至恒电位仪,用于指导直流电源输出电流的调整,从而达到将阴极保护电位控制在规定范围的目的。
1.2.2
应用效果
大庆油田在采油六厂优选废弃的喇9-X 井和喇7-X 井作为试验井开展先导性试验,首次应用智能化电极电位测量仪器和极化探头联合测试技术,确定真实保护电位,对周边13口井的套管和地面(下)管线实施保护,取得了较好的成效。
并将该技术小范围推广到其他采油厂。
2废弃井地热资源开发
据统计,大庆油田转油站、联合站、采暖锅炉
数量众多且能耗巨大,年原油、天然气、原煤消耗量费别为4.2×104t 、9.5×108m 3和44×104t ,热力消耗32×104t/a (标煤),年合计消耗196×104t (标煤)[9-10]。
对废弃井地热资源进行开发利用,可改观大庆油田对石油、天然气等传统化石能源依赖的格局,具有节能减排的优势及重要的经济价值。
2.1
大庆油田地热资源概况
松辽盆地为大型新生代陆相沉积盆地,总面积26×104km 2,在沉降等地质变化过程中,盆地内形成了较高的热流值。
大庆油田所处的松辽盆地北部地区地热能富集,属于中低温地热田,其中地热能异常区面积近8.0×104km 2,占大庆油田探区总面积的65%以上。
据统计,大庆油田地热资源静态储量5000×108m 3,相当于35×108t (标煤)。
目前,大庆油田原油综合含水率高于80%,个别区块甚至高达98%以上,采出水量充足约为
3.5×108m 3/a,且逐年上升,采出水温度下降1℃所释放的热量与5.7×104t (标煤)燃烧释放的热量一致。
除此之外,具有地温资料的共计2400余口关停探井平均地层中部深度1936.5m,平均地层静温4
4.4℃,其中,共计360余口井的地层温度在90℃以上,个别井温高达130℃[11]。
因此,大庆油田地热资源丰富,大庆油田地热资源评价见表1,开发地热资源将是油田废弃井再利用有效的途径。
表1
大庆油田地热资源评价
主要热储层系青二、三段姚家组面积/km 25921063680地质资源量热能/1018J 690.7209.0水量/108m 388753133可采资源量热能/1018J 28.910.4水量/108m 322197852.2地热资源利用情况
大庆油田自1998年发现地热田以来,先后由
油田勘探开发研究院、地下资源公司、新能源办公室、勘探事业部等单位组织开展地热评价地热资源开发利用试验,在采油二厂、采油三厂等采油厂先后成功改造了萨5、萨32、高19等数十口废弃井,利用含油污水热能及地热资源对工艺管道、装备等油田设施以及厂站建筑实施供热和供暖,现供暖面积达166×104m 2,取得了很好的效果。
据统计,目前大庆油田已建成的31个地热项目,年替代能耗
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4.65×104t(标煤),在建的北十七联、喇360转油放水站、新中一污水站等生产伴热工程项目也将提高油田地热资源的利用率。
因此,实践证明利用废弃井对其钻遇层位地热资源实施开发,可以满足工业和民用供暖、供热需要,实现废弃井的再利用,具有广阔的应用前景。
3结论
1)采用侧斜工艺利用部分原井眼新钻井眼,节约了钻井费用,并使得地面流程、设备、管汇等得到再次利用。
2)采用套管辅助阳极保护技术,延缓地下管线和套管腐蚀速率、提高其使用寿命,使得废弃井得到了合理利用,解决了以往废弃井套管仅能封固在井内,无法得以再利用的问题。
3)大庆油田用热设施数量大,且常年室外温度较低(年平均气温3.5℃),用热需求大。
采用废弃井开发钻遇层位地热资源,使得油田地热能得以充分开发和利用,必将在应对环境污染、节能减排等发面发挥重要作用。
参考文献:
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社,2005:218-219.
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石油工业出版社,2001:220-224.
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究,2018(9):70.
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与装备,2016(2):175-176.
[10]魏伟,张金华,王红岩.中国石油地热开发利用模式及
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[11]张汉沛,朱林.关于大庆油田地热资源综合开发利用的
几点思考[J].石油石化节能,2018,8(2):42-43.
收稿日期2020-01-17
(编辑孙鑫)
庆阳石化持续优化攻关全力挖潜增效
面对低油价与疫情下市场低迷的复杂局面,庆阳石化公司深挖装置优化增效潜力,激发全员提质增效活力。
运行一部深入开展优化装置操作工作,降低消耗,通过“小指标”深入优化算成本账、效益账,激发每个人降本增效积极性,通过提升装置运行水平,降低消耗实现效益最大化。
催化装置近期提加工量导致蒸汽过剩,反应岗位积极调整优化操作,减少油浆回炼,增加沉降器汽提蒸汽减少生焦率,有效减少了蒸汽排放。
另外,在三机组管理方面,为了提高烟机效率,班组根据昼夜温差及季节变化,合理控主风机静叶角度,降低三机组电耗,三机组电流控制155~175A,在满足工艺要求的条件下及时启停空冷,节约用电,降低装置能耗。
在装置低负荷运行期间,运行二部根据加工量同步调整三剂加注量、精确油剂配比量,阻垢剂、尼凡丁、缓蚀剂等用量明显下降,确保了三剂辅材高效利用。
同时加强对重整氢气脱氯罐、生成油脱氯罐出口氯含量分析,出口氯含量升高时将两罐串联运行,提高了脱氯剂利用率。
今年一季度,运行二部三剂辅材单耗量明显下降。
通过对标达标工作的持续开展,今年他们及时停运各装置蒸汽伴热及热煤水,调整各冷却器冷却水流速,提高加热炉排烟温度和装置热进料,有效降低了各装置能耗。
特别是苯抽提装置C801进料温度的优化调整,提高13℃后塔底加热蒸汽单耗由1.01t/t降至0.89t/t,能耗由139kg/t(标油)降至116kg/t(标油),平均降幅23个单位,优化效果很明显。
今年以来,庆阳石化公司全力克服低油价对生产经营带来的影响,不断深化对标管理,加大优化调整力度,深挖装置创效能力,持续完善效益、成本费用与生产计划等各要素联动机制,为完成全年生产经营目标任务奠定了坚实基础。
胡海兰
Discussion on Improving the Operation Quality of Frequency Conversion Control Equipment in Use in Oil Field YU Chunguang(No.8Oil Production Plant of Daqing Oilfield Co.,Ltd.)2020,10(6):27-30
Abstract::It is a very important work to improve the operation quality of frequency conversion control equipment in oil field.In view of the various frequency control equipment in use in the oilfield,there are many brands of equipment,uneven quality,poor use environment conditions,harmonic pollution,unreasonable operation parameters,the impact of too high or too low grid voltage on the frequency control equipment,relatively insufficient fault maintenance capacity,the impact of grid voltage sag on the frequency control equipment and the impact of other peripheral control equipment on the frequency control equipment Eight problems are raised,such as strengthening the collection and summary of the technical data of the frequency conversion control equipment in use in the oil field,formulating the technical standards and quality inspection technical means of the relevant enterprises of the frequency conversion control equipment in use in the oil field,controlling the quality of the incoming equipment,strengthening the maintenance and repair,improving the working environment of the control equipment,minimizing the impact of the environment on the equipment and the frequency conversion control The equipment adopts harmonic suppression measures,optimizes the setting of production and operation parameters of frequency conversion control equipment,strengthens the handling of over-voltage and under voltage,establishes professional maintenance support team,solves the influence of grid voltage sag on in-service frequency conversion control equipment,and optimizes the whole in-service frequency conversion control cabinet.The practice shows that these measures are very effective.Only taking GudongOil Production Plant of Shengli Oilfield as an example,more than1260energy-saving frequency conversion control equipment are being used at present,and the annual energy-saving benefit of frequency conversion is more than4million yuan.
Keywords:oilfield;frequency converter;control equipment;operation quality
Discussion on the Reuse Way of Abandoned Wells in Daqing Oilfield
YAO Jinjian(Oil Production Engineering Research Institute of Daqing Oilfield Co.,Ltd.)2020,10(6):31-33 Abstract:Along with the development of DaqingOilfield,the production life of oil and well increases gradually,under the comprehensive influence of geological factors and engineering factors,the total number of casing damage Wells increased and the casing damage situation tends to be complex,the proportion of difficult Wells that cannot be repaired increases year by year.For the casing damaged well which cannot be repaired,the disposal is usually carried out,which seriously affects the normal production of oilfield.Therefore,DaqingOilfield started from the aspects of wellbore reuse and geological resource development,carried out research on the reuse of abandoned Wells and carried out field application,and achieved good results,providing a strong support for the reuse of abandoned Wells.
Keywords:abandoned well;workover;reuse;geothermal
Construction Factors and Evaluation of Energy Management and Control Information System
GUO Yidong,MA Jianguo,HE Xiaomei(Northwest Branch of China Petroleum Exploration and Development Research Institute)2020,10(6):34-38
Abstract:Energy management and control as an effective method for flat management of。