300MW机组调试过程中轴振大的处理
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第 5卷 3 2 )7年 2 X ( 月
云 南
电 力 技
术
V l. o 3 5N o . 1
F e b . 2 0 0 7
YU N N A NE L E C T R I CP O WE R
3 0 0 M W 机组调试过程中轴振大的处理
王龙军
( 云南电力试验研究院 ( 集团)有限公司电力研究院,云南 昆明 6 00 5 1) 5
参考文献
【 ] 陆颂元.汽轮发电机组振动 【 1 M 〕.北
京: 中国电 力出 版 社, 2 侧 刃 .
〔 2 ]施维新 汽轮发电 机组振动及事故〔 M 〕. 北京:中国电力出 版社,1 99 .
计算# 3 瓦处加重:
P I= = (一A 30 )/ 3 1二1 a 7 4 7乙 3 5 3 0 ;P Z =
卫竺
2 ? /
71 /
2 7 /
从当 时 采集的 数据分析, 发现拓瓦高频分量振 幅明显, 分析为# 5 瓦、 拓 瓦油挡与轴有碰磨现象, 但此碰磨为良 性的, 随着夕 】 刀甲 m转速暖机时间的 一 延长, 朽、 拓碰磨趋于平稳即碰磨消失。
收稿 日 期: 2 X ( 拓一 1一 0 1
+A 4 0 尸 = 7 7 乙3 4 4 。
考虑带满负荷后的热变量振动, 3 0M w时#
3 、料 瓦振动为: 3= A 2 3 + 5 1 二 4卜 7 m; 4二 A 7 7 一 7 = 7 0 卿 预计在3 0M W满负荷工况下# 3、# 4 轴振动 已降至优良 范围; 3、 # 料 瓦振幅均比预计的振幅
刃 户 n舀 劲、 翻日 几 旧
竺孟 满 。 J , 名 咭一 ̄
一‘ 一 , 卜口 J 一 车 ̄ 伞一 一
向 振动已 增至5 2阿 ; 机组继续升速至3 侃 。 甲 m
定速后各瓦振动幅值
衰1 机组3 0 or 0 P m定速后各瓦振动幅值
l # 提 3 # 料 朽 拓
只 了
_ 二 二拼声 /
: 一 _ _ _ : _ 一 _ 一
丈二, 、
J二 。,.‘二
叶 」 . [ 1 1 对汁 弓 一 .
( 卿) ( 卿) ( 林 m ) ( 林 刀 . ) ( 林 田 )( 林 m )
X 2 1 3 0 7 4 8 5 9 7 8
3 a 1 =△ 刀P t二( 3 1一A A 30 )/ R 二0 . 1 0 3 乙1 8 3 0 ;Q 4 1二八 /P A t二( 4 1一A A 40 )/ R二
0 . 1 0 2 乙3 4 7 0
动平衡将机组振动降至合格范围是可行和必要的。 振动是由工频分量为主的质量不平衡经过动平衡 之后能达到预期的效果。转子带负荷引起的热变 量不平衡可以通过加重进行平衡, 使振动降至合
且振动主要表现为工频。
2 振动情况诊断
) 1 从机组冲转过程的数据来看, 振动以工频 为主; 在3 创 刃 p r m空负荷试验各工况下, 工频振 幅占 通频振幅的9 0%左右, 且相位稳定; 2 ) 从停机降速的波德图来看, 振动仍以工频 为主; 工频振幅占 通幅振幅的9 0%左右。 3 ) 机组在空负荷排汽缸温、 油温变化的状况 下, 振动仍以 工频为主, 相位无明显变化。 在排出了其它振动故障后,判断引起 3 X振 动的原因主要为质量不平衡。
裹3 定速3 0 0 0 P r m后各瓦振动
通频/ 工颇
1 #
加/
1 4 乙1 3 22 4 乙5 0
2 1 / 7/ 2
3 9乙1 6 5
叨/
犯
们
料
朽
3 / 6
拓
5 பைடு நூலகம் 4 /
6 乙2 4 6 1 3 乙2 0 82 1 乙1 8 05 6 乙1 9 3 2 9 乙1 7 2 2 8 乙1 3 5 2
时, # 3瓦 x方向振幅达 1 5卜 8 m , 其中 l x为 5卜 m 左 右; 加重 效 果 与预 计 基 本相 符。 1 0卿 乙 8 3 5 5 “ ; 3 瓦Y方向 # 振幅 达9 7卿 , 其中 增大1 I X为9 4叨 乙 1 1 5 。 ; 4 瓦x方向振幅达 1 # 3叩 , 5 结论 0 其中l x为1 2林 0 m 乙 1 4 3 “ ; 其余各瓦 振动幅 值均 在新机调试过程中, 根据实际情况进行高速
泛
了 二 咒二 厂
Y
2 5
3 3
5 4
4 1
5 6
4 8
田 1 停机时3 X波德圈
表2 3 00 甲 m定速后, 3 小时时各瓦振动幅值
通频/ 工频
供
纽里 2
21 /
( 林 m )
7 3 乙1 2 2 6 乙1 0 4 5 乙2 8
肠/ 叨/ 3 3 /
( 卫 里 2
5 / 8
机组停机后分别在# 3、# 4 瓦上各加重3 09 乙 1 0。 2 , 重新冲 转过临 界转速时振动无明 显变化。
瓦 振 动幅 值 均 在5 0林 m以 下。
从3 0M W与定速3 以 X ) 印 m时的数据可以看
A )’ ( 4 二 A )一 ( 4 4l a x 3 )9 X ( 乙1 2 0 0 二 7 9 乙1 5 6 0 计算将# 3 瓦处所加重3 09 乙 1 2 0取下后应加 重: P =( 一 A 3 0 , )/ 。 3 1 二 1 5 8 2 9 乙 1 “ 计算在# 3 瓦处加重 1 5 29 8 乙 1 “ 后对料 瓦的影
1 3乙1 2 3 2 乙7 0 乙1 5 7 乙! 8 2 0 乙3 5 0 3 6 6
2 1 / 沥/ 6/ 5 3 / 2
2 万
5 ‘1 4 卯
3 万 3 乙2 2 78
1 2乙2 0 81 9乙1 9 25 1 乙1 3 82 9 乙1 2 11 8 乙1 0 2
从上表可以看出各瓦振动均在优良 范围。
机 组 除3 x 外, 各瓦 振动均在优良 范围内 , 3 振动情况分析
第3 5卷
3 oM c W 机组调试过程中轴振大的处理
2 0 0 7年第 1 期
机组并网带负荷后,随着负荷的增加, 3轴 # 振逐渐上升,负荷3 0M W时: 3 瓦X方向振幅 #
坚 持 谈 页落 夕 为 主
簇 多实 安 全 措 施
确 保 安 全 生 产
响:A 4 =A )‘ ( 4 + 4l Q x P = 8 5 乙 3 5 9 0
出: 3 x 振动比 并网 前 增大5 1卿 , 4 x比 并网 前减 小7 叩, 除 3 瓦外各瓦振动均在优良 # 范围内。 从
采集的甩 5 0%、1 0%负荷及带负荷过程的振动 趋势图可以看出, 机组振动主要以工频为主、相 位稳定, 再次说明引起机组3 X振动的原因主要 为质量不平衡。 由于锅炉侧有泄漏。 机组被迫停机。停机后 重新进行分析、检查, 发现厂家实加重量比证明 书中 加重量偏大, 从打闸停机的频谱图分析, 转 子在低速下振动特性良好; 转子一阶平衡良 好; 将厂家加重取下1 7 1 5 9 。 重新开机升速至3 《 X ) K 甲 m
可见# 3 瓦# 4 瓦存在一定矛盾关系, 为了将# 3 、 料瓦振动均降至8 0卜 m以内, 重新计算后决 定在# 3 瓦处加重P 二 1 5 3 5 9 乙 3 3“ 5 , 对加重后的振 动进行计算如下:
3= A 心l x P +A 30 ‘ = 2 3 乙 7 7 0 ;A 4= 4l a x P
在7 0林 m以下。打闸 停机重新进行加重。
4 动平衡的计算
) 1 按单平面加重法: 以 # 3瓦处减重 1 7 1 5 9 乙 3 0。 4 后定速 3 ( 0 刃 甲 m 格范围。 时振动为A 30 = 1 8 0 乙 3 5 5 0 , A 4 0 = 1 2乙 0 1 4 3 0 ;以 应视实际轴系情况在机组调试期间采用高速 3 瓦处减重前 3 # ( X x 〕 甲 m振动为 A 31 = 7乙 6 1 0, 8 41 A 二 2 0 乙 3 5 0 。 计算影响系数如下: . 动 平 衡进 行消 振。
摘要: 文中 主要介绍在3 0M w机组新机调试的过程中, 冲转及3 〔 x ) 甲 m定速时 振动正常, 在带负 荷过 程中 振动增大的分析处理过程及现场高 速动平衡。
关键词:汽轮机 振动 工频 现场高速动平衡 中图分类号: T M 2 6 文献标识码: B 文章编号: 00 1 6一 7 45( 3 2 06 )0 0一 0 0 2一 3 2 0
( 一 A 4 0 )/ 41 a 二 l ( 0 刃乙 3 3 6 0
计算将# 3 瓦处所加重3 09 乙 1 0“ 2 取下后们、
料 瓦的振动:
30 A ‘ =A 3 0一a 3 lx 3 )9 X ( 乙1 0 0二1 2 6 3 乙 4 0 ;
1 2 2 脚, 其中l x为1 1 8 叩乙 1 5 “ ; 3 瓦Y # 方向 振 幅9 3卜 m , 其中l x为8 9叩 乙 1 3 3 “ ; 4 瓦x # 方向 振幅3 2 卜 m , 其中l x 为2 7 卿乙 2 2 0 ; # 4 瓦Y 方 向 振幅5 1 林 m , 其中I X为5 0 林 m 乙 1 3 1 “ ; 其余各
1 机组振动情况
某厂3 0M w汽轮发电机组为亚临界、 一次中 间再热、 单轴、双缸双排汽冷凝式机组,高中压 转子采用整锻结构, 高中压缸为双层合缸, 低压 缸为对称分流式双层结构, 机组轴系由高中压转 子、低压转子及发电机转子构成,高中压转子与 低压转子, 低压转子与发电机转子之间都用刚性 联轴器连接, 轴系 共有6 道轴瓦: l、 # 2 为可倾 # 瓦, 仍一 拓 均为椭圆瓦。 该机组在首次冲转过程中, 在低转速下,各 瓦振动良 好, 2 以 刃 甲 m高速暖机过程中, 各瓦振 动平稳, 最大 5 瓦6 # 8林 m ; 但此时发现# 3 瓦x方
云 南
电 力 技
术
V l. o 3 5N o . 1
F e b . 2 0 0 7
YU N N A NE L E C T R I CP O WE R
3 0 0 M W 机组调试过程中轴振大的处理
王龙军
( 云南电力试验研究院 ( 集团)有限公司电力研究院,云南 昆明 6 00 5 1) 5
参考文献
【 ] 陆颂元.汽轮发电机组振动 【 1 M 〕.北
京: 中国电 力出 版 社, 2 侧 刃 .
〔 2 ]施维新 汽轮发电 机组振动及事故〔 M 〕. 北京:中国电力出 版社,1 99 .
计算# 3 瓦处加重:
P I= = (一A 30 )/ 3 1二1 a 7 4 7乙 3 5 3 0 ;P Z =
卫竺
2 ? /
71 /
2 7 /
从当 时 采集的 数据分析, 发现拓瓦高频分量振 幅明显, 分析为# 5 瓦、 拓 瓦油挡与轴有碰磨现象, 但此碰磨为良 性的, 随着夕 】 刀甲 m转速暖机时间的 一 延长, 朽、 拓碰磨趋于平稳即碰磨消失。
收稿 日 期: 2 X ( 拓一 1一 0 1
+A 4 0 尸 = 7 7 乙3 4 4 。
考虑带满负荷后的热变量振动, 3 0M w时#
3 、料 瓦振动为: 3= A 2 3 + 5 1 二 4卜 7 m; 4二 A 7 7 一 7 = 7 0 卿 预计在3 0M W满负荷工况下# 3、# 4 轴振动 已降至优良 范围; 3、 # 料 瓦振幅均比预计的振幅
刃 户 n舀 劲、 翻日 几 旧
竺孟 满 。 J , 名 咭一 ̄
一‘ 一 , 卜口 J 一 车 ̄ 伞一 一
向 振动已 增至5 2阿 ; 机组继续升速至3 侃 。 甲 m
定速后各瓦振动幅值
衰1 机组3 0 or 0 P m定速后各瓦振动幅值
l # 提 3 # 料 朽 拓
只 了
_ 二 二拼声 /
: 一 _ _ _ : _ 一 _ 一
丈二, 、
J二 。,.‘二
叶 」 . [ 1 1 对汁 弓 一 .
( 卿) ( 卿) ( 林 m ) ( 林 刀 . ) ( 林 田 )( 林 m )
X 2 1 3 0 7 4 8 5 9 7 8
3 a 1 =△ 刀P t二( 3 1一A A 30 )/ R 二0 . 1 0 3 乙1 8 3 0 ;Q 4 1二八 /P A t二( 4 1一A A 40 )/ R二
0 . 1 0 2 乙3 4 7 0
动平衡将机组振动降至合格范围是可行和必要的。 振动是由工频分量为主的质量不平衡经过动平衡 之后能达到预期的效果。转子带负荷引起的热变 量不平衡可以通过加重进行平衡, 使振动降至合
且振动主要表现为工频。
2 振动情况诊断
) 1 从机组冲转过程的数据来看, 振动以工频 为主; 在3 创 刃 p r m空负荷试验各工况下, 工频振 幅占 通频振幅的9 0%左右, 且相位稳定; 2 ) 从停机降速的波德图来看, 振动仍以工频 为主; 工频振幅占 通幅振幅的9 0%左右。 3 ) 机组在空负荷排汽缸温、 油温变化的状况 下, 振动仍以 工频为主, 相位无明显变化。 在排出了其它振动故障后,判断引起 3 X振 动的原因主要为质量不平衡。
裹3 定速3 0 0 0 P r m后各瓦振动
通频/ 工颇
1 #
加/
1 4 乙1 3 22 4 乙5 0
2 1 / 7/ 2
3 9乙1 6 5
叨/
犯
们
料
朽
3 / 6
拓
5 பைடு நூலகம் 4 /
6 乙2 4 6 1 3 乙2 0 82 1 乙1 8 05 6 乙1 9 3 2 9 乙1 7 2 2 8 乙1 3 5 2
时, # 3瓦 x方向振幅达 1 5卜 8 m , 其中 l x为 5卜 m 左 右; 加重 效 果 与预 计 基 本相 符。 1 0卿 乙 8 3 5 5 “ ; 3 瓦Y方向 # 振幅 达9 7卿 , 其中 增大1 I X为9 4叨 乙 1 1 5 。 ; 4 瓦x方向振幅达 1 # 3叩 , 5 结论 0 其中l x为1 2林 0 m 乙 1 4 3 “ ; 其余各瓦 振动幅 值均 在新机调试过程中, 根据实际情况进行高速
泛
了 二 咒二 厂
Y
2 5
3 3
5 4
4 1
5 6
4 8
田 1 停机时3 X波德圈
表2 3 00 甲 m定速后, 3 小时时各瓦振动幅值
通频/ 工频
供
纽里 2
21 /
( 林 m )
7 3 乙1 2 2 6 乙1 0 4 5 乙2 8
肠/ 叨/ 3 3 /
( 卫 里 2
5 / 8
机组停机后分别在# 3、# 4 瓦上各加重3 09 乙 1 0。 2 , 重新冲 转过临 界转速时振动无明 显变化。
瓦 振 动幅 值 均 在5 0林 m以 下。
从3 0M W与定速3 以 X ) 印 m时的数据可以看
A )’ ( 4 二 A )一 ( 4 4l a x 3 )9 X ( 乙1 2 0 0 二 7 9 乙1 5 6 0 计算将# 3 瓦处所加重3 09 乙 1 2 0取下后应加 重: P =( 一 A 3 0 , )/ 。 3 1 二 1 5 8 2 9 乙 1 “ 计算在# 3 瓦处加重 1 5 29 8 乙 1 “ 后对料 瓦的影
1 3乙1 2 3 2 乙7 0 乙1 5 7 乙! 8 2 0 乙3 5 0 3 6 6
2 1 / 沥/ 6/ 5 3 / 2
2 万
5 ‘1 4 卯
3 万 3 乙2 2 78
1 2乙2 0 81 9乙1 9 25 1 乙1 3 82 9 乙1 2 11 8 乙1 0 2
从上表可以看出各瓦振动均在优良 范围。
机 组 除3 x 外, 各瓦 振动均在优良 范围内 , 3 振动情况分析
第3 5卷
3 oM c W 机组调试过程中轴振大的处理
2 0 0 7年第 1 期
机组并网带负荷后,随着负荷的增加, 3轴 # 振逐渐上升,负荷3 0M W时: 3 瓦X方向振幅 #
坚 持 谈 页落 夕 为 主
簇 多实 安 全 措 施
确 保 安 全 生 产
响:A 4 =A )‘ ( 4 + 4l Q x P = 8 5 乙 3 5 9 0
出: 3 x 振动比 并网 前 增大5 1卿 , 4 x比 并网 前减 小7 叩, 除 3 瓦外各瓦振动均在优良 # 范围内。 从
采集的甩 5 0%、1 0%负荷及带负荷过程的振动 趋势图可以看出, 机组振动主要以工频为主、相 位稳定, 再次说明引起机组3 X振动的原因主要 为质量不平衡。 由于锅炉侧有泄漏。 机组被迫停机。停机后 重新进行分析、检查, 发现厂家实加重量比证明 书中 加重量偏大, 从打闸停机的频谱图分析, 转 子在低速下振动特性良好; 转子一阶平衡良 好; 将厂家加重取下1 7 1 5 9 。 重新开机升速至3 《 X ) K 甲 m
可见# 3 瓦# 4 瓦存在一定矛盾关系, 为了将# 3 、 料瓦振动均降至8 0卜 m以内, 重新计算后决 定在# 3 瓦处加重P 二 1 5 3 5 9 乙 3 3“ 5 , 对加重后的振 动进行计算如下:
3= A 心l x P +A 30 ‘ = 2 3 乙 7 7 0 ;A 4= 4l a x P
在7 0林 m以下。打闸 停机重新进行加重。
4 动平衡的计算
) 1 按单平面加重法: 以 # 3瓦处减重 1 7 1 5 9 乙 3 0。 4 后定速 3 ( 0 刃 甲 m 格范围。 时振动为A 30 = 1 8 0 乙 3 5 5 0 , A 4 0 = 1 2乙 0 1 4 3 0 ;以 应视实际轴系情况在机组调试期间采用高速 3 瓦处减重前 3 # ( X x 〕 甲 m振动为 A 31 = 7乙 6 1 0, 8 41 A 二 2 0 乙 3 5 0 。 计算影响系数如下: . 动 平 衡进 行消 振。
摘要: 文中 主要介绍在3 0M w机组新机调试的过程中, 冲转及3 〔 x ) 甲 m定速时 振动正常, 在带负 荷过 程中 振动增大的分析处理过程及现场高 速动平衡。
关键词:汽轮机 振动 工频 现场高速动平衡 中图分类号: T M 2 6 文献标识码: B 文章编号: 00 1 6一 7 45( 3 2 06 )0 0一 0 0 2一 3 2 0
( 一 A 4 0 )/ 41 a 二 l ( 0 刃乙 3 3 6 0
计算将# 3 瓦处所加重3 09 乙 1 0“ 2 取下后们、
料 瓦的振动:
30 A ‘ =A 3 0一a 3 lx 3 )9 X ( 乙1 0 0二1 2 6 3 乙 4 0 ;
1 2 2 脚, 其中l x为1 1 8 叩乙 1 5 “ ; 3 瓦Y # 方向 振 幅9 3卜 m , 其中l x为8 9叩 乙 1 3 3 “ ; 4 瓦x # 方向 振幅3 2 卜 m , 其中l x 为2 7 卿乙 2 2 0 ; # 4 瓦Y 方 向 振幅5 1 林 m , 其中I X为5 0 林 m 乙 1 3 1 “ ; 其余各
1 机组振动情况
某厂3 0M w汽轮发电机组为亚临界、 一次中 间再热、 单轴、双缸双排汽冷凝式机组,高中压 转子采用整锻结构, 高中压缸为双层合缸, 低压 缸为对称分流式双层结构, 机组轴系由高中压转 子、低压转子及发电机转子构成,高中压转子与 低压转子, 低压转子与发电机转子之间都用刚性 联轴器连接, 轴系 共有6 道轴瓦: l、 # 2 为可倾 # 瓦, 仍一 拓 均为椭圆瓦。 该机组在首次冲转过程中, 在低转速下,各 瓦振动良 好, 2 以 刃 甲 m高速暖机过程中, 各瓦振 动平稳, 最大 5 瓦6 # 8林 m ; 但此时发现# 3 瓦x方