渡槽安全评价初探

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方向
顺槽向 横槽向 顺槽向 横槽向
工况编号
1 2 3 4
结构自重
√ √ √ √
荷载
槽内水重 风载






人群
√ √
地震荷载 水平惯性力
√ √
3)计算结果。
经建模分析计算,排架基础配筋不满足要求。
3.4 渡槽槽身稳定及排架基底承载力计算
1)计算原则。
根据设计资料和现场检测知,4号排架基础为砂质土,
定性进行计算。
2)计算结果。
经计算,槽台整体稳定和地基承载力满足规范要求。
4 安全评价结论
该渡槽过流能力 不 满 足 原 设 计 要 求;止 水 老 化 有 裸 露 渗水现象;抗震能力不满足现行规范要求;槽身混凝土存在 裂缝,钢筋锈蚀,耐久 性 严 重 恶 化,混 凝 土 结 构 配 筋 不 满 足 现行规范要求、强度不满足原设计要求;钢板支座全部严重 锈蚀。
(1.天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司,天津 300452; 2.神华黄骅港务有限责任公司,河北 沧州 061000; 3.天津大学建筑工程学院,天津 300350)
摘 要:装船机轨道的断裂受到多种因素的影响,轨道自身材质原因、焊接过程的影响、轮压分配不均匀导致超载、下部支撑系统
不均匀等。通过现场测试装船机正常作业时轨道的工作应变,以文科勒地基模型为基础,建立实时轮压的修正计算公式,结合下
1 现状调查
该渡槽位于 南 方 某 大 型 灌 区 东 干 渠 上,1968年 竣 工, 设计纵坡比为 1/500,过流能力 70.9m3/s,加大过流能力 78.0m3/s,建 筑 物 全 长 137m,其 中 进 口 长 17m,出 口 长 30m,槽身段长 90m(共 6跨,每跨长 15m,跨间止水为四 油三毡)。槽身为“U”形薄壁结构,净高 3.5m(其中内半 径 2.1m,直墙净高 1.40m),净宽 4.2m,直墙壁厚 0.12m, 钢筋保护层厚度为 2cm,混凝土强度为 C25。每跨设 11道 拉杆(跨两端拉杆宽 0.40m,其他拉杆宽 0.15m,拉杆高均 为 0.15m)。槽身右侧设置有检修桥,检修桥宽 1.0m,桥 两侧均设置有混凝土连续墙式栏杆。该渡槽共有 7个 墩 (编号依次为 1号 ~7号)支撑,其中进、出口为浆砌石墩, 槽身段为 5个混凝土墩(排架 +基础)。排架高度 3.8m~ 8.8m,混凝土强度为 C20,钢筋保护层厚度为 3cm。基础 混凝土强度为 C10,钢筋保护层厚度为 5cm。2号、3号墩 地基为弱风化花岗岩,其他墩地基为土质砂,详见图 1。
1)计算原则。
上游槽台即 1号渡槽基础,基础地质条件为弱风化岩
石。槽台台高为 2.0m,台帽高 0.3m,宽 0.5m,台 帽长
3.8m,上游面为竖直,下游面坡度为 1∶0.33,基础设台座,
台座厚度 0.5m,底面尺寸 1.8m×5.0m(宽 ×长),槽台台
身为 M50号浆砌石结构。本次计算主要对槽台顺槽向稳
第20472卷1年第 12期月
山 西 建 筑
SHANXI ARCHITECTURE
JVaonl.. 472N02o1.2
·169·
·水利工程·
文章编号:10096825(2021)02016903
渡槽安全评价初探
范秦军 彭丽敏 鲁 辉
(黄河勘测规划设计研究院有限公司,河南 郑州 450003)




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2 现场检测 2.1 方法技术
1)外观质量检 测。 利 用 直 观 量 测、外 观 描 述 和 拍 照 及
局部打开验证的方法对该渡槽相关结构的外观质量进行检 测。所用主要工具有:数码相机、钢卷尺、游标卡尺、裂缝宽 度检测仪、裂缝深度检测仪等。
综上所述,该渡 槽 存 在 重 大 安 全 隐 患,可 修 复 性 差,评 定为Ⅳ类。建议尽快按有关规定处理。 参考文献: [1] 黄春华.渡 槽 安 全 鉴 定 若 干 问 题 的 思 考 [J].广 东 水
利水电,2011(5):1113. [2] SL214—2015,水闸安全评价导则[S].
摘 要:渡槽安全评价目前尚无相关办法、规范,参照水闸安全评价思路,通过现状调查、现场检测、复核计算分析,对南方某大型
灌区东干渠上的渡槽开展了安全评价,具有一定的说服力,解决了工程实际问题,为类似水工建筑物的安全评价做出了一个有益
的尝试。
关键词:渡槽,安全评价,现场检测
中图分类号:TV672.3
文献标识码:A
收稿日期:20200923 作者简介:范秦军(1969),女,硕士,高级工程师
·170·
第 47卷 第 2021年
12期月 山
西


5个排架上的 20块钢板支座全部严重锈蚀、剥离。 3)地基。 4号墩地基表层土质砂承载力特征值 170kPa,下伏弱 风化花岗岩特征值 4800kPa。勘察深度范围内揭露细粒 土质砂,初判为不液化土层。
震设防烈度为 7度,基本地震加速度值为 0.1g;槽身内水体
的地震惯性力,参考类似工程,横槽向按 0.7的折减系数考
虑,横槽向按 0考虑。基本风压按照当地 50年一遇的风压 值取值,取 0.7kN/m2,按照高耸结构计算,基本风压值乘
以 1.1系数。
表 1 计算工况荷载组合表
条件 基本组合 特殊组合
6.87MPa,实 测 混 凝 土 标 号 轴 心 抗 压 强 度 设 计 值 fc = 11.82MPa,满足设计需求。
4号 排 架 基 础 最 大 基 底 应 力 均 超 过 地 基 检 测 值
170kPa,不满足设计要求;3号排 架深不满足规范要求。
3.5 渡槽上游槽台基底承载力计算
部支撑系统条件,从钢轨受力的不均匀性给出装船机轨道断裂的原因分析。
关键词:轨道断裂,文科勒地基模型,轮压分配,超载
中图分类号:U653.928
文献标识码:A
1 概述
黄骅港三、四期泊 位 工 程 装 船 机 轨 道 在 运 行 不 长 的 时 间内,出现了裂缝、甚 至 断 裂 的 情 况,现 场 调 查 发 现 还 出 现 钢轨下部胶泥层损 坏 下 沉、胶 垫 板 挤 出 的 现 象。 统 计 发 现 钢轨大多数破坏形 式 为 弯 曲 型 断 裂,其 次 为 剪 切 型 和 接 头 发生破坏。严重影响了港口的安全生产和效益发挥。以此 为背景,从上部荷载、下 部 支 撑 系 统、轨 道 自 身 状 况 的 角 度 分析轨道断裂原因,尤 其 是 通 过 现 场 测 试 钢 轨 在 装 船 机 正 常工作下的应力应变,以文科勒地基模型为基础,建立实时 轮压的修正计算公 式,从 钢 轨 受 力 不 均 匀 性 影 响 给 出 装 船 机轨道断裂的原因 分 析,为 类 似 工 程 钢 轨 设 计 和 选 型 提 供 技术参考。 2 装船机轨道系统
3 复核计算分析
3.1 过流能力计算 1)计算理论。渡槽过流能力计算公式: Q=ARn2/3槡i。 其中,Q为输 水 流 量,m3/s;A为 过 流 断 面 面 积,m2;R
为水力半径,m;i为渡槽纵坡降,根据现场检测为 1/870;n 为糙率,取值 0.014。
2)计 算 结 果。 渡 槽 满 槽 过 流 情 况 下,过 流 能 力 为 35.82m3/s。不满足设计要求。 3.2 上部结构计算
1)计算原则。 上部结构计算主要指 U型槽身纵向结构计算和横向 结构计算,槽身属于薄壳结构。 U型槽纵向,跨宽比为 3.06,属于中长壳结构。将其横 截 面 简 化 为 工 字 形,槽 身 为 简 支 受 弯 结 构 梁,进 行 结 构 计 算,求出梁横截面正应力及受拉区的总拉力,梁的总拉力全 部由钢筋承担。 U型槽横向,槽壳作为一次超静定曲杆框架结构,用力 法先求出横杆的多 余 未 知 力,然 后 利 用 静 力 平 衡 方 程 式 计 算各截面的弯矩及轴力。槽身横向各截面内力分别为偏心 受压或偏心受拉构 件,以 最 大 负 弯 矩 及 最 大 正 弯 矩 截 面 作 为计算的控制截面,分别进行槽壁的配筋和抗裂计算。 2)计算结果。 a.纵向:根据现行规范计算,承载力极限状态配筋面积 应为 7124mm2。设计槽底受拉钢筋面积为 7747.17mm2, 根据现场检测,有效受力面积折减为设计面积的 84%,折 减后有效配筋面积为 6507.48mm2;计算正常使用极限状 态最大拉应力为 2.57MPa,大于槽身混凝土强度实测标号 最大拉应力允许值 1.164MPa;抗裂不满足要求。 槽身纵向 挠 度 计 算 值 为 2.17mm,小 于 设 计 允 许 值 29.4,满足要求。 b.横向:槽身 15°截面弯矩标设计较大,外侧受拉,拉 应力设计值较大,计算配筋面积应为 447.6mm2。设计配 筋 面 积 为 514.09 mm2,折 减 后 有 效 配 筋 面 积 为 431.84mm2;计算正常使用极限状态,槽身 15°截面边缘拉 应力应为 1.34MPa,大于槽身混凝土强度实测标号最大拉 应力允许值 1.164MPa;抗裂不满足要求。 3.3 下部结构计算 1)计算模型。 3号排架高度最高,具有代表性,本次选用 3号排架作 为计算目标建模,对其下部结构稳定安全进行计算,计算采 用结构力学方法进行(见表 1)。 2)荷载计算。 由于渡槽过流能 力 较 小,与 其 上 下 游 渠 道 设 计 过 流 能 力不匹配,渡槽内水位按满槽水计算,水深 H=3.35m;地
4)地基检测。通过现场钻探,并取样进行室内土工试验 可对场地进行评价,同时可计算出相关岩土物理力学参数。 2.2 主要检测结果
1)混凝土结构。 a.槽身段现状纵坡比为 1/870,不满足原设计 1/500的 要求;槽 内 水 位 2.7m 高 时 各 跨 跨 中 挠 度 为 0.8mm ~ 4.2mm,满足规范要求。 b.槽内露筋 13处,2跨、3跨、4跨经检测钢筋已锈蚀, 有效受力面积折减为原设计的 84.0%;拉杆露筋 2处;检修 桥桥板露筋 8处、栏杆露筋 3处;槽内存在裂缝 33条,多集 中在止水附近,裂缝宽度为 0.20mm~4.00mm,一般发育 深度超过 20mm;钢筋保护层厚度平均值 17mm~23mm, 槽底局部露筋,不满足现行规范要求,2跨、3跨保护层厚度 不满足原设计要求;槽外存在裂缝 29条,个别裂缝有渗水 现象。 1跨、6跨经检测共存在混凝土不密实 5处。槽身段混 凝土强度推定值在 13.5MPa~14.8MPa之间,槽身段混凝 土强度不满足原设计要求。 止水老化,裸露 3处,槽外渗水 2处。 c.排架混凝土强度推定值在 17.0MPa~23.3MPa之 间,排架混凝土强度不满足原设计要求。 d.基础混凝土强度推定值在 13.5MPa~15.5MPa之 间,基础混凝 土 强 度 满 足 原 设 计 要 求。3号 基 础 位 于 河 床 中,长期受河流冲刷 已 完 全 暴 露 于 河 水 中,无 安 全 埋 深,存 在较大安全隐患。 2)金属结构。
2)变形观测。利用 测 绘 仪 器 对 槽 身 段 进 行 观 测,与 相 关设计参数进行对比或停水期间、通水时测量值进行对比, 观测槽身现状纵坡比、挠度。
3)混凝土结构技术检测。采用回弹法检测混凝土抗压 强度,利用钢筋位置测定仪检测钢筋保护层厚度,采用半电 池电位法来定性评 估 混 凝 土 结 构 中 钢 筋 锈 蚀 程 度,采 用 超 声法检测混凝土内部是否存在缺陷。
0 引言
某渡槽运行年代久远,受业主委托,我单位对该渡槽进 行安全评价。目前,渡 槽 安 全 评 价 尚 无 法 定 依 据。 结 合 国 内相关文献报 道,经 业 主 同 意,参 照 《水 闸 安 全 评 价 导 则 》 的评价思路,通过现 状 调 查、现 场 检 测、复 核 计 算 分 析 对 该 渡槽开展安全评价。
第20472卷1年第 12期月
山 西 建 筑
SHANXI ARCHITECTURE
JVaonl.. 472N02o1.2
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文章编号:10096825(2021)02017103
黄骅港三期装船机轨道断裂原因分析
程 林1 孙治林2 严加宝3 刘 超2
基础承载能力较低;3号排架高度最高,基础为半风化和完
整岩石基础,基础 被 水 冲 刷,完 全 裸 露;均 具 有 代 表 性。 本
次计算选用 4号排架和 3号排架作为计算目标,对渡槽整
体稳定及基底承载力进行计算。
2)计算结果。
经计算,槽身抗滑稳定满足要求。
经计算,每 跨 渡 槽 过 流 时 排 架 柱 截 面 最 大 压 应 力
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