高炉炉缸堆积的预防及处理
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邯钢7号高炉有效容积2000m3,2002年1月24日后,出现 炉缸堆积。风口大量破损,至 I月30日,高炉坏风口到17个 [3]。水钢2号高炉1200m3,因炉缸堆积,风口频繁破损,最 终造成炉况严重失常。风口频繁损坏,加剧了炉缸堆积,恢 复炉况用了44天时间,恢复期间共损坏风口158个,风口二 套18个,风口大套1个。炉况恢复的艰难程度及风口、冷却 设备损坏之多,在全国大、中型高炉炉况失常恢复及处理事 例中是少有的[4]。
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3,处理 炉缸堆积是炉芯带焦炭透液性及透气性恶化的结果,导致 透液性及透气性恶化的原因,或者是焦炭质量太差,恶化了 炉芯带的透气性,或者是炉芯带温度降低,导致进入炉芯带 的渣铁粘稠,不能顺利的下降。
堆积的决定性因素。处理炉缸堆积,首先要分析产生的原 因,针对处理。
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3,处理 3. 1,提高焦炭质量 3. 2 利用上下部调剂,处理炉缸堆积 2 .3 减少慢风、停风及漏水 3. 4 严重堆积,用锰矿洗炉 3. 5 改善渣铁流动性
4,预防措施 参考文献
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高炉炉缸是高炉生产的“发动机”,焦炭及燃料在这里燃烧, 产生上升的还原气体,使含铁矿物还原成金属;而焦炭燃烧产 生的空间,为炉料下降,创造了条件。炉缸工作,非常重要, 一旦失常,必给生产带来严重影响。 在高炉日常生产过程中,炉缸失常经常发生的就是炉缸堆积 。堆积初期,对生产影响较小,往往被忽略,一旦影响生产, 堆积已较严重,如再延误,必将给高炉生产带来严重损失,我 国很多炼铁厂有过惨痛的教训[1-5][10-16]。
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第二步,执行第一步后,如系不动风口,应立即采取布料调 剂。按边缘、中心煤气分布的实际状况,做出全面地分析,准 确决定煤气分布的真实支配因素,通过煤气分布(现在拥有煤 气径向测定CO2分布的高炉很少)、十字测温(炉喉径向温度 分布)、炉顶温度、炉喉温度、炉喉成像气流显示、各风口 “生降”及炉身温度分布(热电偶测量结果、冷却壁水温差分 布或冷却器水温差分布)等,综合判断,慎重得出处理决定, 进行装料方式的改变。
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1.炉炉底、炉缸温度下降 炉底温度不断下降。如边缘堆积,除炉底温度下降外,炉 缸边缘温度、冷却壁水温差及热流强度也同时降低。对于大 高炉堆积初期,由于铁水温度高,炉缸堆积后,边缘温度一 般不降低,有时因边缘发展,炉缸边缘温度反而升高。在堆 积严重时,因风量下降,边缘温度、冷却壁水温差及热流强 度,也会下降,但不会有小高炉那样的下降幅度。 马钢一高炉炉缸边缘堆积,炉底第四层(7768mm)温度从 l0月上旬的545 ℃下降至11月4日的501℃,如图5所示[2]。
本钢5高炉堆积期间,风口大量破损,1990年1-3月,损 坏风口222个[5]。
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2.6, 高炉顺行较差 高炉顺行变差,严重时管道、塌料不断。渣皮脱落、悬料等 也时有发生。因为塌料、悬料,亏尺加料会经常出现;由于高 炉顺行不好,在中心堆积时,高炉不可能维持全风。
上面所列炉缸堆积现象,在发生初期,并不明显,即使堆积 已经严重,也不是所有特点,均充分明显表现,这也是炉缸堆 积难以及时发现地原因。 当风口频繁烧坏时,已经处于炉缸严重堆积状态,必须坚决 处理。
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图2,软融带温度分布 (用测温片测定)[8]
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当风口区以下的炉芯焦温度低于1400℃,炉渣或铁水不能顺 利流动,不断停滞在炉芯焦中,使后续滴落的铁渣不能顺利的 穿过、下落,这个区域是不活跃区。 渣铁仅在温度较高的区域正常通过,此时,炉缸透液性较差。 如透液性较差区域扩大,就形成炉缸堆积。所以,炉缸堆积与 炉冷不同,与炉缸冻结,是两回事。
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炉渣带铁较多,放渣易烧坏渣口。边缘堆积,很少放出上渣; 中心堆积,很易放出上渣。 沙钢1号高炉炉缸堆积时,“同一炉铁前后温差大,渣铁流 动性变差,…渣口放渣易带铁,渣口小套、渣槽易烧坏,炉缸 安全容铁量变小,12月5日中班第一炉铁打开稍迟,17:25渣 口中套、大套之间跑渣铁、烧坏大套,造成休风16小时,损失 较大”[1]。
高炉炉缸堆积的预防及处理
刘云彩 (原 首钢总公司总工办)
1,炉缸堆积的实质 1.1,炉芯带特点 1.2,炉缸堆积的本质 2,征兆 2.1 压、量关系及温度下降
2. 4, 煤气分布特点 2. 5, 风口工作及风口破损 2. 6, 高炉顺行较差
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炉缸堆积,多半发生在中心部分。特别是由于慢风 引起的堆积。 有的高炉,炉料条件较好,特别是焦炭强度很好。 虽已形成边缘堆积。因为焦炭及含铁矿物强度和粒 度较好,高炉透气性及透液性都好,高炉鼓风量容 易保持正常全风水平,因此,很多炉缸堆积的常见 特征,有些与风量有关的现象,很不明显,但必有 几项堆积特点表现出来,如炉底温度降低及风口破 损等。
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图1,炉缸工作示意图
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1. 2,炉缸堆积的本质 高炉解剖证明,矿石大约在900℃左右开始软化,1000℃左 右开始软融,1400-1500℃开始滴下(图2)。由于矿石成分不 同,滴下温度也不相同, 大约1400℃可能是滴落的温度下限。在风口区以下,因焦炭 及喷吹燃料燃烧后,灰分进入炉渣,滴落的炉渣成分改变,熔 化温度会有变化, 从高炉末渣分析,低于1400℃,炉渣难以在炉芯焦中,自由 流动。
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炉缸堆积,首先反映在风量、风压上:出铁堵口后,风量逐 渐降低、风压逐渐升高;打开铁口后,风量逐渐增加,风压逐 渐下降。周而复始,形成周期性波动。 下料速度,和风量波动同步,出铁时,料速快,堵口后,料 速渐慢。高炉越小,表现越明显。
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沙钢1号高炉(380 m3),“ 出铁前发生憋压现象,出铁后 风压下降,铁前料慢,铁后料快”[1]。马钢2500 m3高炉, “铁前风压易突升。炉缸工作正常时,风量为4000m3/min, 铁间隔80分,风压不上升。10月份中、下旬出铁间隔大于50 分,就出现憋风或风压先下行后陡升的现象”[2]。
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有些厂不重视焦炭,或处理堆积以后,再次使用质量低 劣的焦炭,结果,已经处理好的炉况,重新恶化,炉缸堆 积再次降临。“水钢2高炉炉况恢复期间,…高炉每次休 风在卸下破损风口时,便有大最碎焦末滑下。从风口、南 渣口、铁口所取焦炭样筛分,小于10 rnm的粉末占62.5% 一72.9%。风口带以下的焦炭破碎到这种程度,在我厂高 炉30年的生产历史中,从未有过。正是由于焦炭质量差, 才导致炉缸严重堆积”[4]。水钢2号高炉恢复的前期,未 充分认识到炉缸堆积的严重程度,认为只要有炉温基础, 炉况的恢复则可加快。 结果导致风口打开又坏,换后又坏的恶性循环。风口破 损后,不可避免地要向炉缸漏水,加剧炉缸的堆积,更增 加了炉况恢复的难度。处理由于焦炭质量差导致的炉缸堆 积的主要措施是尽快改善焦炭质量, 停用强度差的焦炭。用强度好的焦炭,置换炉缸堆积的 碎焦炭,形成新的炉缸炉芯焦,逐步提高焦炭层的透气性 和透液性,避免风口的频繁破损,是十分重要的[4]。
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3.2 利用上下部调剂,处理炉缸堆积 炉缸堆积初期,如煤气分布显示出边缘或中心过轻(发展 )或过重(堵塞),应通过分析查明原因,用上下部调剂处理 。
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判定堆积初期,主要是: A 风口未出现连续烧坏; B 炉底温度未出现大幅度下降; C 顺行未严重恶化,高炉尚能维持 较高风量水平。
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处理的过程如下: 第一步:比较风口实际风速,是否在正常波动范围内。如相 去不远,可不动风口。 如风速过低,而风量 水平接近正常水平,可缩小风口;如 风量水平低于正常水平很多,应临时堵风口,以提高风速。风 速是保持高炉正常生产的必要条件。 过低或过高的风速,都会破坏顺行,正常风速,是其他参数 不能代替的。
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3.1,提高焦炭质量 焦炭是高炉料柱的“骨架”,是构成炉芯带最基本的固体, 虽然不是唯一的。它的空隙度,很大程度上,决定于焦炭质量 、特别是焦炭热强度。实践证明,很多炉缸堆积、特别是炉缸 中心堆积,多半是焦炭质量恶化引起的。预防堆积和处理堆积 ,使用优质焦炭,是非常必要的。
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图4,炉芯带焦炭温度与下料指数的关系[9]
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从图中看到,当炉芯焦温度低于1450℃,高炉利用系数下 降,从炉芯焦的样品中发现粘稠的渣、铁熔融物,流动性极 差,炉芯带的透气性及透液性因此遭到破坏[9]。
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2,征兆 2.1 压、量关系及料速
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大高炉,每天出铁时间接近1440分或多于1440分,即随时 有一个或两个铁口出铁,在此情况下,高炉产生的铁水和铁 口排出的铁水大体平衡,风量与风压的关系及料速等参数, 看不到出铁的影响。但炉缸堆积的特点还是明显地表现出 来,各铁口排除渣、铁的比例不同,有时一个铁口出铁很多, 而另一铁口打开就排渣,说明炉缸工作不均,如经常出现, 是大高炉炉缸局部堆积的重要表现。
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图5,炉底炭砖四层温度趋势
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沙钢一高炉,正常生产时炉缸砖衬上层温度分别是:584 ℃ , 506℃ , 461℃ , 489℃,失常后,下降到1℃,483℃ ,421℃ ,433℃; 炉缸下层温度由414℃ , 475℃ , 444℃ , 345℃下降到402、 456℃ ,395℃ .319`℃[1]。
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2.2,铁水及炉渣特点 出铁过程中,如系中心堆积,铁水渐出渐凉;边缘堆积相反, 铁水渐出渐热。 只要炉缸堆积,不论边缘或中心堆积,铁水Si、S波动,均超 过正常水平。炉缸堆积,铁水含S偏高。如系多铁口,各铁口 间的铁水成分,也不均匀。高炉越小越明显。 对于中小高炉,当炉缸堆积严重时,铁水、炉渣粘稠,铁 水粘铁沟、粘铁水罐。铁水罐运行周期短,因此铁水损失严重 。大型高炉,由于铁水温度经常在1500℃左右,铁水流动性一 般影响很小。
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1,炉缸堆积的实质 1.1,炉芯带特点
高炉解剖表明,高炉软融带以下,主要是固体焦炭及滴落的铁和 渣,因主要处于炉缸中心区,所以叫炉芯带。也有人叫滴落带。风口 前是回旋区。焦炭及喷吹燃料在这里燃烧,大量焦炭从回旋区上方进 入,补充燃烧的炭,而中部的焦炭,长期以来,人们认为是不动的, 所以过去习惯叫“死料柱”。通过多年的研究,已经明白中部的焦炭、 从风口以下到炉底,缓缓地进入回旋区,有机械运动,也有化学反应, 对反应进程,目前尚未完全清楚。“走”完这段路程,大约需要一周 到一个月,虽然从炉底到风口氧化区最远不过几公尺。图1是炉缸工作 示意图。软融带以下是炉芯带。炉芯带充满固体焦炭,这部分焦炭叫 炉芯焦。炉芯带的空隙度大约在43—50%之间。空隙中有部分滴落的 铁和渣,向下流动。风口区燃烧形成的煤气,穿过炉芯焦向上运动。 铁水和炉渣在下边汇聚,铁水部分沉到炉底,将炉芯带的焦炭浮起来。 部分下降的铁、渣,存于炉芯焦中,出铁或放渣时,铁渣穿过炉芯焦 流出。随着铁水的流出炉缸,炉芯焦下沉。所以炉芯焦因出铁影响, 不断升降。铁水和炉渣能顺利的穿过炉芯焦,是铁渣流出炉缸的保证 [6][7]。
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2.4, 煤气分布特点 中心堆积,边缘煤气发展,即边缘煤气CO2含量很低或边缘 煤气温度很高。 边缘堆积则相反,边缘温度较低,中心煤气温度很高。
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2.5 风口工作及风口破损 风口圆周工作不匀,部分风口有“生降”现象,从风口能 看到未充分加热的黑焦炭,在局部风口前通过。边缘堆积, 风口前很少涌渣;中心堆积,风口前容易涌渣,严重时因灌 渣而烧坏吹管,时有发生。
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炉缸堆积,是炉缸局部透液性不佳的结果,当然,透液性不 好,煤气也较难穿过。日本一座高炉通过风口测温、取样,在 炉缸活跃或堆积的情况下, 得到图4、图3 的结果。从中可以看出,炉缸堆积的本质。
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图3,高炉利用系数与焦芯带焦炭温度的关系[9]
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