第三季度质量工作汇报
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
三季度质量工作汇报一、质量异常统计分析
图1-1 质量异常环比图
图1-2 三季度质量异常分布图
图1-3 各责任部门三季度质量异常分布图
1.截止2014年9月底,质量异常数量总计477件,月均53件;
2.三季度质量异常总计179件,较二季度的174件有所增加;
3.目前质量异常数量依旧较多,非常不利于产品质量的管控;
4.本月结构外协在制设备多数为后期拼装阶段,部分为备料阶段,而问题多发
于制作过程中,随着下月协作企业逐步进入实质性制作阶段,问题将会集中出现,因此必须重点关注;
5.机加车间本季度质量异常数量稳步下降,一方面说明从8月份强制性要求执
行的《产品加工流程检验卡》已初见成效,操作工人自检意识有所加强;另一方面也说明工艺文件的指导性有所提高,质量管理部门的过程控制方法也正趋于规范。
二、典型质量问题通报
1.钢结构防腐不按图纸要求
目前工艺管理部下发的涂装工艺均要求进行喷砂除锈,并未根据设备不同而对除锈方式进行区别对待;实际生产过程中,生产部门在未接到任何除锈方式更改通知的前提下,就大范围采用手工除锈,直接影响设备防腐年限。
如2014-67/68/69/70液压挂车采用手工除锈,漆膜外观差;2014-43游艇搬运机主结构手工除锈,漆膜外观差。
2.车辆标准件锈蚀
平板车技术协议要求所有标准件采用钝化镀锌件,实际多数安装的紧固件为非镀锌件,使螺栓防腐效果较差,影响整体效果。
如即将发货的2014-45平板车标准件已经出现锈迹;公司预投的2014-47平板车验收时标准件锈蚀严重。
3.下料质量问题
目前预加工车间火焰切割边质量较差,且缺陷的补焊打磨责任不明确,各车间对缺陷视而不见相互推诿,检验员控制执行难度大。
4.成品发货状态
发货时不注重外观清洁,油污及积尘较多,影响产品外观质量。
如即将发货的2014-043轮胎式游艇搬运机,存在卷扬机外观油脂污染,轮辋积尘、油污污染,销轴表面锈蚀等问题。
三、各车间9月份零部件一次交验合格率
截止2014年9月25日,各车间9月份零部件一次交检合格率情况如下:
1.机加车间交检1016批次,存在质量问题的28批次,一次交检合格率为
97.24%;
2.预加工车间交检327批次,存在质量问题的24批次,一次交检合格率为
92.66%;
3.涂装车间交检40批次,存在质量问题的3批次,一次交检合格率为92.50%;
4.结构车间交检117批次,存在质量问题的11批次,
一次交检合格率为90.68%;
5.总装车间交检15批次,存在质量问题的4批次,一次交检合格率为73.33%;
6.外购件交检172批次,存在质量问题的5批次,
一次交检合格率为97.09%。
四、三季度零部件一次交验合格率统计分析
图4-1三季度各车间零部件交验合格率
图4-22014年已统计零部件交检合格率折线图
1.公司制定的2014年质量目标要求比2013年提高5%,即达到97.1%,但仅仅从本月统计的数据来看,只有机加车间达到了目标要求,且3季度只有本月达到规定要求。
2.除总装车间外,其它各车间相比上个月合格率均在稳步提高。
纵观总装车间本年度的统计数据,总装交检合格率极不稳定(最低3
3.3%最高100%,本月73.33%),其不稳定的原因有二:一是统计方法的不尽合理,需要化整为零,分系统进行检验统计,将成品整车检验与各系统装配检验区分对待,以真实反映车辆装配过程合格率;二是总装车间整车未完全自检就仓促报专检,导致整车检验时车辆性能及装配问题较多而影响合格率。
3.截止目前,各车间一次交验合格率均未完成质量目标。
机加工车间和预加工车
间离目标比较接近,后3个月在维持目前数据的基础上,适当努力就能完成目标;结构车间和涂装车间完成目标的难度较大,接下来的第4季度每月至少要达到99.7%才能达到目标要求;而总装车间即使第4季度每月都达到100%,年度平均也只能达到93.7%,无法完成年度质量目标。
鉴于此数据,各生产车间必须高度重视,加强和重视自检,尽最大可能来实现或接近质量目标。
五、质量责任追究情况通报
第三季度公司接报质量事件共计24起,其中21起已根据《质量责任追究管理办法》,分别进行了调查、原因分析、责任判定和经济处罚,详见附件<2014年第三季度质量责任追究明细>;另有3起质量事故:14-28、14-38、14-55质量事故,正处于技术分析过程中。
第三季度的已处理的21起质量事件造成直接经济损失共计48874元;对责任单位的处罚金额合计39868元,涉及到公司内3个中心/部门,处罚落实共计17人/次;共计8家外协/供应商因质量问题遭到处罚。
表5-1 2014年质量事件曲线
表5-2 第三季度质量事件数量同比图
图5-3 第三季度质量事件数量环比图
通过表5-1、5-2、5-3可得出以下结论:
1、质量事件数量呈逐渐上升的趋势;
2、随着项目开展的深入,合同订单的增加,在产品实现各环节存在的问题逐渐的暴露出来;
3、质量责任追究工作在追究力度、追究范围上都得到大幅度加强,能够起到降低产品成本、提高产品质量的作用。
图5-4第三季度处罚金额分布图
质量事件发生的主要原因
技术:①图纸漏下;②设计失误;
生产:①结构焊接外包队作业质量问题;②装车漏装;③工艺发货清单漏下;外协加工/供应商:质量意识差,质量管理不到位。
六、2014年第二次质量管理体系内部审核通报
1、审核结果
本次内部审核共发现2项不符合项,1项观察项,2项问题项。
2、共性问题
①记录清单存在缺项漏项等现象,部分记录表格的填写不完整、不规范,影
响可追溯性。
②体系文件的执行力度不够,需加强。
3、改进意见
①各部门内审员要严格按照质量管理体系要求对本部门的体系文件、记录进行逐一整理,纠正原来不符合要求的格式及填写不规范的内容,使文件和记录趋于完善。
②为加大质量体系文件的执行力度、提升公司内审员队伍的内审水平,质量管理体系工作小组决定:于本年度第三次内审前组织一次全面的质量管理体系培训,要求全体内审员必须按时参加。
4、结论
通过本次内审,整体上,公司按照ISO9001::2008标准建立、实施的质量管理体系能够有效运行,具有防止不合格、满足顾客要求和法律法规的能力。
但在审核中发现,由于公司人员变动等原因,个别部门在质量管理体系文件的执行力度上有减弱的迹象。
七、第四季度工作重点
1.十月份完成支架车安标评审整改;
2.十一月份完成第三次质量管理体系内审;
3.十二月份完成管理评审。