调度中心遥测数据应用实例

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变电站上传调度中心遥测数据应用实例
秦皇岛福电集团:任有刚摘要:
近两年,我作为施工单位的专业培训人员,在培养新员工时发现一个问题,就是新员工对电力系统的概念不清,不能及时融入到实际工作当中。

新员工在作各变电站上传调度主站数据时往往是照猫画虎,取什么样的遥信信息、取那些遥测量、取遥测量时以什么为基准,所取量在实际运行时有什么作用心里经常没谱,往往是经过几个变电站的施工后才能明白,这样大大影响了青年员工的成长速度,造成此情况的原因我分析主要有两点:一、新员工刚刚离开学校,还没有融入到实际工作中,不习惯现场工作,心态没有调整好。

二:缺乏理论与实际相结合的实例供其学习。

为此我专门整理了一个比较有针对性的工程实例分析,作为我公司新员工的上岗培训资料,在此拿出来与大家共享,如有不妥请大家指点。

此工程实例取自秦皇岛电力公司2006年7月进行的青龙城关110kV变电站更换2#主变工程。

该工程共有两部分工作:一、更换原有2#主变压器。

二:全站的远动设备升级。

以此工程作案例的原因是该工程顺利完工送电后,在调度端发现青龙城关110kV变电站的遥测数据有误,经过施工人员对遥测数据分析认为该站应该是10kV进线开关侧缺少一相电流,当天施工人员到现场进行了故障检查,确认故障原因就是10kV进线开关侧缺少一相电流,施工人员及时排除了故障。

这是一个典型的利用遥测数据分析运行故障,说明遥测数据并不只是用于潮流分析的案例。

下面我将案例进行讲解:
关键词:遥测故障分析潮流分析
全文:
随着综合自动化技术在电力系统内进一步被应用,近几年各地区综合自动化变电站纷纷兴建,原有常规变电站不断被改造成综合自动化变电站,各变电站上传调度主站的各种数据对设备运行监控的影响越来越重要。

如何正确使用各种变电站上传调度主站的数据是已成为运行人员必须要掌握的技能,如何让变电站的数据正确上传调度主站已成为施工人员最基本的能力之一。

近两年,我作为施工单位的专业培训人员,在培养新员工时发现一个问题,就是新员工对电力系统的概念不清,不能及时融入到实际工作当中。

新员工在作各变电站上传调度主站数据时往往是照猫画虎,取什么样的遥信信息、取那些遥测量、取遥测量时以什么为基准,所取量在实际运行时有什么作用心里经常没谱,往往是经过几个变电站的施工后才能明白,这样大大影响了青年员工的成长速度,造成此情况的原因我分析主要有两点:一、新员工刚刚离开学校,还没有融入到实际工作中,不习惯现场工作,心态没有调整好。

二:缺乏理论与实际相结合的实例供其学习。

为此我专门整理了一个比较有针对性的工程实例分析,作为我公司新员工的上岗培训资料,在此拿出来与大家共享,如有不妥请大家指点。

此工程实例取自秦皇岛电力公司2006年7月进行的青龙城关110kV变电站更换2#主变工程。

该工程共有两部分工作:一、更换原有2#主变压器。

二:全站的远动设备升级。

以此工程作案例的原因是该工程顺利完工送电后,在调度端发现青龙城关110kV变电站的遥测数据有误,经过施工人员对遥测数据分析认为该站应该是10kV进线开关侧缺少一相电流,当天施工人员到现场进行了故障检查,确认故障原因就是10kV进线开关侧缺少一相电流,施工人员及时排除了故障。

这是一个典型的利用遥测数据分析运行故障,说明遥测数据并不只是用于潮流分析的案例。

下面我将案例进行讲解:
2006年7月18日凌晨,青龙城关110kV变电站更换2#主变工程顺利完成,并送电成功,因送电完成时已是凌晨,该站负荷小,遥测数据基本正常。

2006年7月18日上午,秦皇岛调度端运行人员发现该站遥测数据有问题,及时通知施工单位,要求施工单位马上处理。

当时该站的运行情况及数据如下:
一、该站110kV部分为外桥接线方式,两台主变同时运行(1#、2#主变参数一致,但1#主变比#主变早投运5年),110kV、35kV、10kV全部合环运行。

二、2006年7月8日上午的运行数据如下:(以下所有数据以实际潮流方向为正)
主变部分:
101 301 501 102 302 502
P(MW) 13.2 9.8 3.18 13.8 12.13 1.23
Q(MVAR) 2.1 -10.17 11.17 4.6 15.45 -7.95 I(A) 70.9 219.9 652 75 293.6 656 35kV部分
311 312 313
P(MW) 7.1 11.3 3.3
Q(MVAR) 3.7 1.3 -0.2
10kV部分
511 512 513 516 51 P(MW) 0.9 1.1 1.8 1.0 0
Q(MVAR) 0.6 0.5 1.0 0.4 -3.2
根据上述数据该站当时潮流图如下:
根据上述数据施工单位对该站的运行状况进行分析,分析过程及结果如下:
一、一号变数据分析:
1、101侧:
显示值:P 13.2 MW, Q 2.1MVAR, I 70.9A。

S JS=13.37MVA,
I JS =5.02×13.37=67.1(A),
电流误差 (70.9-67.1) / 67.1 =5.66 % 。

2、301侧:
显示值:P 9.8 MW, Q -10.17 MVAR, I 219.9A。

S JS =14.12MVA,
I JS =15.6×14.12=220.3A,
电流误差 (219.9-220.3)/220.3=-0.4%,
3、501侧:
显示值:P 3.18 MW, Q 11.17MVAR, I 652A。

S JS =11.61MVA,
I JS =55×11.61=638.8A
电流误差 (652-638.8)/ 638.8=+2.2% 。

二、二号变:
1、102侧:
显示值:P 13.8 MW, Q 4.6MVAR, I 75A。

S JS =14.55MVA,
I JS =5.02×14.55=73.02(A),
电流误差 (75-73) /73 =2.74 % 。

2、302侧:
显示值:P 12.13 MW, Q 15.45 MVAR, I 293.6A。

S JS =19.64MVA,
I JS =15.6×19.64=306.4A,
电流误差 (293.6-306.4)/306.4=-2.2%,
3、502侧:
显示值:P 1.23 MW, Q -7.95MVAR, I 656A。

S JS =8.04MVA,
I JS =55×8.04=442.4A
电流误差 (656-442.4)/ 442.4=+48% 。

三、全站有功功率平衡检查:
1、一号变:
101P 13.2 MW,
301P+501P=9.8+3.18=12.98 MW ,
不平衡度=13.2-12.98=0.22MW ,变压器损耗功率。

2、二号变:
102P 13.8 MW,
302P+502P=12.13+1.23=13.36 MW ,
不平衡度=13.8-13.36=0.44MW。

3、35kV母线进、出功率平衡检查:
(1)有功:
进线总有功:301P+302P=9.8+11.84=21.64(MW),
出线总有功:311P+312P+313P=7.1+11.3+3.3
=21.7(MW),
35kV母线有功平衡。

(2)无功:
进线总无功:301Q+302Q=-10.17+15.45=5.28(MVAR),
出线总无功:311Q+312Q+313Q=3.7+1.3+(-0.2)
=4.8(MVAR)
测量显示进线无功比出线多出0.48 MVAR。

4、10 kV母线进、出功率平衡检查:
(1)有功:
进线总有功:501P+502P=3.18+1.23=4.41(MW),
出线总有功:511P+512P+513P+516P
=0.9+1.1+1.8+1.0=4.8(MW)。

进线有功比出线小0.39MW。

(2)无功:
进线总无功:501Q+502Q=11.17+(-7.95)=3.22(MVAR),
出线总无功:511Q+512Q+513Q+516Q+51Q
=0.6+0.5+1.0+0.4+(-3.2)
=-0.7(MVAR),
10kV母线有3.22+0.7=3.92(MVAR)不平衡。

分析及结论:进线有功比出线小0.39MW,无功有3.92(MVAR)不平衡。

可能原因:一是主变10kV侧CT变比大,负荷电流小造成测量误差;二是502开关电流显示(656A),与前面由视在功率计算出的电流值(442A)相差很多。

联系35kV母线无功有0.48MVAR, 应重点检查502CT测量绕组变比及二次测量回路接线正确性。

当天下午,施工人员去现场检查发现现场故障为502测量CT二次回路B相回路开路。

故障处理后相关显示数据数据正常。

两天后,施工人员再次进行了数据分析,分析结果正常。

第二次进行数据分析的过程及结果如下:
该变电站的运行数据如下(2006年7月20日青龙站电话提供)如下:
101 102 301 302 501 502 P(MW) 16.4 17.17 12.12 14.27 3.97 2.77
Q(MVAR) 2.2 4.60 -8.97 15.0 9.86 -12.48
I(A) 90 94 240 327 605 715
311 312 313 51 52 P(MW) 8.1 14.2 4.5 0
Q(MVAR) 3.9 2.1 0.2 0 3.6
I(A) 140 222 69 0 200
53 511 512 513 516
P(MW) 1.9 1.9 1.9 1.0
Q(MVAR) 2.1 O.8 0.8 1.0 0.4
I(A) 121 112 111 126 66.2
按新数据画青龙站潮流图如下。

1、502侧IJS计算:
S JS=12.78MVA,I JS=55×12.78=703A,与实际显示电流715A相差较小。

恢复正常。

2、10kV母线有、无功平衡检查:
(1)、有功:
流入母线有功为 501P(3.97)+502P(2.77)=6.74(MW),
流出母线有功为 6.70MW,
有功平衡。

(2)、无功:
流入母线无功为 501Q(9.86)+出线及电容器Q(2.70)
=12.56(MVAR)
流出母线无功为 502Q(12.48 MVAR) ,
无功平衡。

3、35kV母线功率平衡检查:
(1)、有功:
流入母线有功:301P+302P=12.12+14.27=26.39(MW)
流出母线有功:311P+312P+313P=8.1+14.2+4.5
=26.8(MW)
不平衡功率:0.41MW。

(2)、无功:
流入母线无功:302Q 15.0MVAR,
流出母线无功:301Q+311Q+312Q+313Q
=8.97+3.9+2.1+0.2
=15.17MVAR,
不平衡功率仅0.17 MVAR, 平衡。

分析结果:青龙站自动化测量数据正确,设备运行正常。

该案例适于作为新员工的培训教材在实际工作中进行应用。

参考资料:邱关源《电路(第三版)》上、下两册北京高能等教育出版社1997年。

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