Φ3.8m×13m中卸磨滚圈机械加工工艺制定
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从表 3 可知 , 提 高碾 磨 压力 后 , 从 总体 趋势 看 电 耗是下 降的 , 但并无规律可寻 , 电耗降幅基本上在
1 0 %~ 1 5 %范 围。
3 结语 高 比压立磨的开 Nhomakorabea研制 , 需要经过高比压对 比
试 验得 出准 确 的试 验数 据 , 确 保 其在 推 广应 用 时达
2 5 %之 间 。
范 围; 另提高碾磨 比压后 , 磨耗的降幅变化较大, 多
数在 1 0 %~ 2 5 %之 间 。
( 编辑 : 刘 雪嫣 ) ( 收 稿 日期 : 2 0 1 3 — 0 4 — 1 0 )
综合 以上 分析 , 我们 认 为高 比压立磨 在 选型 时 ,
有条件时最好进行高比压试验 , 得 出准确的试验数 据 。如果没有进行高比压试验 , 则可 以依据标准试
到理想状态。我们 的试验结果如下 : 提高碾磨 比压 可提高磨机产量 , 但磨 机的产量越高 , 提高碾磨压 力, 产量 的提高幅度越小 ; 提高碾磨 比压可降低磨机
电耗 , 但无规律可循 , 基 本 上 电耗 降 幅在 1 0 %~ 1 5 %
从表4 可知, 提高碾磨压力 后 , 磨耗也是下 降 的, 降幅变 化较大且 没有规律 可循 , 多数在 1 0 %~
起, 采用 一 面 ( 止 口面 ) 两销 ( 配对 工艺块 ) 定位 , 具 体方法为: 利用简体连接孔与滚圈连接 , 塞尺检查各 处 止 口间 隙均 匀 , 调整预钻孔 6 0 一 中 5 8 与筒 体 对 应
一
孔同心, 在滚 圈 6 0 一 5 8 预 钻 孔 中粗 镗 两 个 孑 L 至
图4 滚圈简体 装配示意图
工艺块后 , 精车去除工艺块的焊块端面至图纸要求, 并精车 、 磨外 圆至图纸要求。
3 结语
块 内孑 L 至 ̄ 3 9 2 1 ( 与其配合 的筒体工艺块外 圆尺寸 也需 要按此公称尺寸进行 加工 ) , 精 车除q b 4 5 2 0 外 圆、 工 艺块 端 面 以外 的其 他各 部尺 寸 , 同时外 圆加 工
量/ ( k g ・ h ) 产量提 高率 电耗 降低 率
磨耗 降低 率
高碾磨压力产量 的提高幅度 比较大 , 基本上可以达 到5 0 %; 总体的趋势是磨机的产量越高 , 提高碾磨压 力, 产量 的提高幅度越小。在试验过程中, 如果按标 准试验的压差参数试验 , 磨机会发生震动 , 只有控制 给料 , 降低压 差 , 磨 机才 能平 稳运 行 。 由于物料 的不 同, 碾磨过程的复杂性 , 压差 降低的幅度也不 同, 这 也会 影 响磨 机产 量提 高 的幅度 。
( 编辑 : 刘翠荣 ) ( 收 稿 日期 : 2 0 1 3 — 0 1 — 2 2 )
钻孔 位置精度小于 l ; 其余 4 0 一 q b 6 6 孔均钻扩至 图 纸要 求 。 ( 2 ) 用4 0 条M 5 6 工 艺 螺 栓 将 滚 圈 与 简 体 组 在
( 上接 第2 3 页)
验 的数据按 表 5 数 据估 算 , 作 为选 型依 据 。
求淀工 程
—
.
4 5— .
2 -  ̄ 6 4 H 7 , 配 车工艺销并装 配后 , 再粗 、 精镗 、 镗铰 其余 ̄ 6 6 H 7 孔, 最 后 装 配 铰孔 螺栓 , 拆掉 2 - q b 6 4 工
艺销 , 镗铰 2 -  ̄ 6 6 H 7 至 图纸 要求 。 2 . 3 精 车 滚 圈及 筒体 镗完孔 打好 标记 , 将滚 圈拆 卸 , 去 掉
比; 表3 是根据试验数据得到提高碾磨压力后 电耗
的变 化 ; 表4 是磨 机磨 耗 的变化 情况 。 从表 2 中可 以看 出 , 试 验 磨产 量在 3 0 0 k g / h 时提
表 5 以标准试验数据估算高比压立磨 的相关技术参数
标 准试 验 产 高 比压 立 磨 比标 准 试 验 数据 的增 减 幅度 / %
经 生产 实践证 明 , 该加 工方 案切合 实 际 , 能保 证
零件组装尺寸精度等要求 , 为此类零件产品提供 了 合理借鉴。
至q b 4 5 2 2 ) , 以 4 5 2 0 外 圆作为找正 、 检测基准 。
2 . 2 镗 铰 与筒体 连接 的 2 0 一  ̄ 6 6 H 7 孔 ( 1 ) 将2 0 一 d P 6 6 H 7 配铰孔 划线 、 钻成6 0 一 5 8 ,
1 0 %~ 1 5 %范 围。
3 结语 高 比压立磨的开 Nhomakorabea研制 , 需要经过高比压对 比
试 验得 出准 确 的试 验数 据 , 确 保 其在 推 广应 用 时达
2 5 %之 间 。
范 围; 另提高碾磨 比压后 , 磨耗的降幅变化较大, 多
数在 1 0 %~ 2 5 %之 间 。
( 编辑 : 刘 雪嫣 ) ( 收 稿 日期 : 2 0 1 3 — 0 4 — 1 0 )
综合 以上 分析 , 我们 认 为高 比压立磨 在 选型 时 ,
有条件时最好进行高比压试验 , 得 出准确的试验数 据 。如果没有进行高比压试验 , 则可 以依据标准试
到理想状态。我们 的试验结果如下 : 提高碾磨 比压 可提高磨机产量 , 但磨 机的产量越高 , 提高碾磨压 力, 产量 的提高幅度越小 ; 提高碾磨 比压可降低磨机
电耗 , 但无规律可循 , 基 本 上 电耗 降 幅在 1 0 %~ 1 5 %
从表4 可知, 提高碾磨压力 后 , 磨耗也是下 降 的, 降幅变 化较大且 没有规律 可循 , 多数在 1 0 %~
起, 采用 一 面 ( 止 口面 ) 两销 ( 配对 工艺块 ) 定位 , 具 体方法为: 利用简体连接孔与滚圈连接 , 塞尺检查各 处 止 口间 隙均 匀 , 调整预钻孔 6 0 一 中 5 8 与筒 体 对 应
一
孔同心, 在滚 圈 6 0 一 5 8 预 钻 孔 中粗 镗 两 个 孑 L 至
图4 滚圈简体 装配示意图
工艺块后 , 精车去除工艺块的焊块端面至图纸要求, 并精车 、 磨外 圆至图纸要求。
3 结语
块 内孑 L 至 ̄ 3 9 2 1 ( 与其配合 的筒体工艺块外 圆尺寸 也需 要按此公称尺寸进行 加工 ) , 精 车除q b 4 5 2 0 外 圆、 工 艺块 端 面 以外 的其 他各 部尺 寸 , 同时外 圆加 工
量/ ( k g ・ h ) 产量提 高率 电耗 降低 率
磨耗 降低 率
高碾磨压力产量 的提高幅度 比较大 , 基本上可以达 到5 0 %; 总体的趋势是磨机的产量越高 , 提高碾磨压 力, 产量 的提高幅度越小。在试验过程中, 如果按标 准试验的压差参数试验 , 磨机会发生震动 , 只有控制 给料 , 降低压 差 , 磨 机才 能平 稳运 行 。 由于物料 的不 同, 碾磨过程的复杂性 , 压差 降低的幅度也不 同, 这 也会 影 响磨 机产 量提 高 的幅度 。
( 编辑 : 刘翠荣 ) ( 收 稿 日期 : 2 0 1 3 — 0 1 — 2 2 )
钻孔 位置精度小于 l ; 其余 4 0 一 q b 6 6 孔均钻扩至 图 纸要 求 。 ( 2 ) 用4 0 条M 5 6 工 艺 螺 栓 将 滚 圈 与 简 体 组 在
( 上接 第2 3 页)
验 的数据按 表 5 数 据估 算 , 作 为选 型依 据 。
求淀工 程
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2 -  ̄ 6 4 H 7 , 配 车工艺销并装 配后 , 再粗 、 精镗 、 镗铰 其余 ̄ 6 6 H 7 孔, 最 后 装 配 铰孔 螺栓 , 拆掉 2 - q b 6 4 工
艺销 , 镗铰 2 -  ̄ 6 6 H 7 至 图纸 要求 。 2 . 3 精 车 滚 圈及 筒体 镗完孔 打好 标记 , 将滚 圈拆 卸 , 去 掉
比; 表3 是根据试验数据得到提高碾磨压力后 电耗
的变 化 ; 表4 是磨 机磨 耗 的变化 情况 。 从表 2 中可 以看 出 , 试 验 磨产 量在 3 0 0 k g / h 时提
表 5 以标准试验数据估算高比压立磨 的相关技术参数
标 准试 验 产 高 比压 立 磨 比标 准 试 验 数据 的增 减 幅度 / %
经 生产 实践证 明 , 该加 工方 案切合 实 际 , 能保 证
零件组装尺寸精度等要求 , 为此类零件产品提供 了 合理借鉴。
至q b 4 5 2 2 ) , 以 4 5 2 0 外 圆作为找正 、 检测基准 。
2 . 2 镗 铰 与筒体 连接 的 2 0 一  ̄ 6 6 H 7 孔 ( 1 ) 将2 0 一 d P 6 6 H 7 配铰孔 划线 、 钻成6 0 一 5 8 ,