高炉浊环煤气洗涤水系统管道化学清洗过程与分析

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高炉浊环煤气洗涤水系统管道化学清洗过程与分析
摘要:高炉煤气洗涤水系统离线化学清洗,使用盐酸、乌洛托品、表面活性剂、消泡剂、酸碱中和剂。

清洗时间约36小时,经前后开孔检查对比,清洗效果符
合预期。

并对整个清洗过程逐一分析。

关键词:离线清洗;清洗方案拟定;实施;结果分析
1.导言
高炉浊环煤气洗涤水系统随着生产运行的时间增加,水系统中极易发生沉积、结垢现象。

这种泥、垢混合物质地坚硬,无法通过在线化学清洗的方式进行清洗处理。

只有通过修风期间,采用离线化学清洗方法,洗掉沉积在管壁、设备上的泥垢。

保证水系统安全稳定运行。

离线化学清洗使用的清洗剂为盐酸,缓蚀剂采用乌洛托品,经过36小时清洗周期后,管道
沉积物由清洗前的60mm至清洗后的10mm,达到预期效果。

2.背景介绍
炼铁厂修风期间,打开供水管线和洗涤塔观察孔发现,管壁内沉积的泥垢混合物厚度大
约60mm-70mm,洗涤塔内厚度约40mm左右。

如此厚的泥垢给安全生产带来隐患。

采取一
次离线化学清洗势在必行。

该系统循环量为1480m3/h,保有水量 3800 m3,补充水量108m3/h。

系统材质有碳钢、
不锈钢、铜,拥有14座斜板沉淀器。

补水水质为河水和污水处理厂回用水混合水。

3.方案拟定
通过保有水量、管线长度、管道内径、斜板沉淀池放空检查结果等参数估计,拟定270
吨盐酸[1]。

1.9吨乌洛托品,0.7吨表面活性剂,0.2吨消泡剂,1吨中和剂。

提前一天备齐存放现场。

清洗准备包括车辆准备、人员调配、临时化验室建立,技术人员配置等。

提前一天
做好配置工作。

4.清洗过程
8:00-14:00完成斜板清淤工作完成、管线回路连接完成、清洗药剂到达现场、化验试剂、器具准备充分、安全措施贯彻执行、系统充水并控制水位等准备工作,14:00开始投加
缓蚀剂及表面活性剂,14:20正式开始加酸,并开始记录水质分析结果。

数据显示,7:00后,钙硬及酸度没有大的变化,清洗基本结束,净清洗时间大约15个小时,清洗终点电导率、硬度等数据比较高,可初步判断清洗效果达标。

7月25日8:00开始向系统投加氢氧化钠中和;
10:00系统排水;
11:00后陆续开孔检查清洗效果。

供水分厂管线部分露出金属,尚存的垢层平均厚度大约15mm左右,燃气分厂管线完全清
洗干净,除垢率达到90%。

高炉管线清洗腐蚀率挂片检测
注:工业设备化学清洗质量标准 HG/T2387-2007相关规定,碳钢类腐蚀率<6g/(m2*h)
5.清洗总结:
(1)高炉煤气洗涤水系统中的泥垢,质地坚硬,无法通过在线清洗的方法进行清除。

只有借助修风机会,采用离线化学清洗的方式才可以将其清除。

(2)对于高炉煤气洗涤水系统离线化学清洗工作,评估需要使用酸的量是首要任务,
可以通过管线长度,泥垢厚度、疏松程度、斜板沉降器容积、斜板沉降器内存积的泥体积作
为判断依据,预估系统内存在的泥垢的体积和重量。

从而得到使用酸(盐酸)的总量。

盐酸
作为清洗剂拥有操作简单、价格合理[1],特别适合由碳酸组成的垢。

故这里使用盐酸作为清
洗剂。

(3)盐酸的投加点可设置在冷水池循环水泵吸入口附近,保证投加的酸可在第一时间
进入管道开始化学反应,减少不必要的浪费。

加酸之前确保整个系统内管线无泄漏。

避免酸
泄露给人员、环境造成损害。

(4)离线化学清洗过程中,投入缓蚀剂是很有必要的。

可以通过保有水量的设计量,
通过比例计算缓蚀剂的投加量。

本次清洗使用了1.9吨乌洛托品做为缓蚀剂,在清洗之后查
看过程中发现,管道表面形成一层淡蓝色的膜,说明1.9吨乌洛托品的剂量是足够的。

保证
系统内管道、阀门等设备不受酸洗引起的腐蚀伤害。

(5)清洗前应进行完整的、彻底的清淤工作,系统中存留的污泥会中和掉清洗时使用
的酸,彻底的清除污泥,可以提高清洗效果,避免酸的浪费。

(6)表面活性剂有助于化学清洗的彻底性。

表面活性剂会生成大量微小汽包,起到搅
动的作用,有助与氢离子和碳酸盐的化学反应。

消泡剂的作用时防止大量的泡沫溢出。

实际
中需要时刻观察现场,若泡沫量过大,可适当添加消泡剂。

(7)系统水位高度尽量保持低水位状态,可以提高酸度,提高清洗效率。

避免不必要
的浪费。

由于在整个清洗过程中投加270吨盐酸,等同于270m3液体加入。

故保证加酸之前低水位是非常有必要的。

(8)清洗的过程中取样分析的频率为1小时/次。

实时监测可及时了解清洗过程状况,
依此判断清洗剂的投加速度、清洗状况、预测清洗结束时间。

(9)本次清洗过程中,钙硬度、浊度的数值峰值出现在02:30-04:30内,说明在此时间内,化学反应速率达到最快。

之后稍有下降,说明了在氢离子浓度下降时,化学反应速率
降低。

部分钙离子又重新和碳酸根离子结合生成碳酸钙分子沉淀下来。

(10)清洗过程在斜板沉降器处观察了酸和碳酸盐的化学反应速率。

若速率过快,可下
降盐酸的加入速度,避免酸的挥发,减少不必要的浪费。

浓盐酸具有挥发型。

现场工作人员
需配备相关的劳动保护用品。

(11)清洗结束后,需要用碱来中和掉清洗液中的酸。

由于水中已经几乎无碳酸根离子,故使用的碱量不大。

本次清洗使用了1吨的氢氧化钠,将PH调至6.8。

满足污水处理厂进水
要求。

若时间允许,清洗液排放后再进行一次水质置换,可使清洗更彻底。

(12)化学清洗后,原本沉积在管壁内的泥垢被清洗下来,应通过压滤除泥系统及时清除,避免二次沉降。

(13)清洗后开孔检查,发现洗涤塔内几乎无泥垢,全部清洗干净,管线处部分管壁已经漏出金属表面,部分还有垢,平均为10mm,说明清洗效果达到预期。

任何一次化学清洗过程中,无法保证全部的垢都被清洗干净。

这样的话势必会有一部分酸会损害金属管道、设备。

剩余的少量的垢可以保护金属管壁不受氢离子腐蚀损害。

6.结语
(1)盐酸作为清洗剂,对悬浮物淤泥和碳酸盐垢有很好的除去效果。

本次清洗准备的270吨盐酸,满足清洗预期需要。

(2)0.5%的乌洛托品在化学清洗过程中,达到预期效果,满足缓蚀要求。

(3)化学清洗前将系统内沉积的淤泥清理干净,可大幅度提升清洗效果。

(4)清洗结束后,系统管壁上留有5-10mm的垢,是最优的结果。

即保证了清洗效果,达到清洗预期,又能避免过量的酸腐蚀金属管壁。

参考文献:
[1]周本省,工业水处理技术[M]. 北京.化学工业出版社,2002.。

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