除尘斜板水质泛泡原因分析
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除尘斜板水质泛泡原因分析
摘要:除尘水作为转炉炼钢过程辅助的循环水系统,肩负转炉烟气
净化和煤气回收的作用,除尘水质一旦出现问题,将直接影响环境和炼钢的正常
生产,本文针对除尘水(斜板沉淀池)泛泡,导致沉淀效果差,影响后续工序的
情况展开讨论,最终找到问题的症结,通过采取措施,实现了循环水的良性运行。
关键词:污泥球气泡去钾灰
一、前沿:
转炉炼钢过程产生的烟气含有大量的氧化铁、石灰、高镁灰、污泥球等粉末,如果不进行后续处理,势必对环境产生严重的污染,其烟气
的处理分为湿法处理和干法处理。
目的将烟气中的粉尘洗脱而得到干净的转炉煤
气(燃料)。
而我厂转炉炼钢使用湿法除尘即循环水喷淋净化系统,通过对荒煤
气进行洗剂后,其泥水通过高架槽流入斜板沉淀池,借助絮凝剂PAC和PAM沉降、以及投加阻垢缓蚀剂防止结垢,使处理后合格的水质循环运行
一段时间以来,除尘斜板水面出现泛泡现象,并伴随有一定量的漂浮物,使
平静的水面因泛泡原因,导致出水不同程度浑浊,严重时出水发黑的现象,已经
逐渐危机到炼钢生产的正常进行。
针对存在的问题,通过我们多方面查找原因、
以及前后数据对比分析,发现污泥球的质量影响除尘斜板水面泛泡,并导致斜板
出水差的原因。
二、原因分析:
1、除尘水质存在现象:
炼钢老区、新区除尘斜板沉淀池水面出现大量泛泡、并且水面上有一定量的
漂浮物,同时斜板沉淀池出水不同程度发黑。
2、除尘水系统存在问题:
除尘系统冷却塔集水盘积泥增多;净化系统喷嘴污垢粘结增厚;风机
叶轮粘灰增加、震动增大。
3、具体分析:
(1)事情经过:
2022年4月初期,炼钢老区、新区除尘斜板水面断断续续出现泛泡和水面漂
浮物现象,而且5月份以后除尘斜板水泛泡和漂浮物愈发严重,由于泛泡的发生,使原本絮凝沉积的污泥部分被搅动,与水质密度相近的物质因气浮的作用漂浮于
水面,即平静沉积的状态被打破,导致斜板出水质量变差,不同程度对下道工序
造成不良的影响,一些影响逐步显露出来。
(2)查找原因:
针对除尘系统水质存在的问题,我们展开相关的调查,由于是炼钢老区、新
区两个系统同时出现,应该归属于同种原因。
于是我们从补水水源指标、炼钢原
料(石灰、高镁石、污泥球等)、以及废钢(压饼、压块)、钢渣粒方面进行调
查分析。
其过程发现4月初污泥球中新增加烧结去钾灰、4月底新增加轧钢氧化
铁皮。
其它方面并无异常变动,为此展开如下的试验和排查工作:
ⅰ氨氮:
为烧结机头除尘灰经过水洗去钾离子后的产物,去钾灰含有刺鼻的氨水气味,其氨的含量9.1ppm(水浸取),由于氨的存在,使得在碱性除尘水中产生氨挥发。
NH3·H2O→NH3↑+H2O
随后经过对烧结机头灰分析氨含量高低不稳定,并对去钾灰循环水分析氨含
量142ppm。
说明水洗去钾灰的浓缩导致循环水氨浓度升高,在含水20%去钾灰泥
中含有一定量的氨存在,在污泥球的配料中(6~10%去钾灰)引入氨,作为转炉
辅料加入、吹炼后以粉尘形式进入除尘水中,同时在除尘水和斜板污泥水、以及
板框压滤泥中也检测到氨分别为2.45ppm、11.9ppm、1.02ppm,并且从除尘水面
收集的气体中用PH试纸也检测到氨的存在(PH=8试纸变蓝绿)
ⅱ废钢(钢屑压饼):
我们通过攫取新区除尘水面漂浮物,其漂浮物用手抓取非油腻感,通过测定
漂浮物的含碳量55%,说明是有机物。
而油性的带入有两种:一是废钢压饼(黑
色柱状)含油量较大;二是氧化铁皮(轧钢、连铸)。
将废钢压饼和污泥球通过
水溶解试验发现,污泥球溶液水面漂浮物多(黑色),其漂浮物无油腻感;而钢
屑压饼溶液水面有少量漂浮物(无色),其漂浮物有油腻感(含油存在),表明
除尘斜板水面黑色漂浮物与污泥球有关(初步断定)。
ⅲ轧钢氧化铁皮:
如果循环水中含有油脂较多,在碱性除尘水的条件下,由于皂化反应会产生
较多表面活性物质,皂化反应本身不会产生气体,但是皂化反应的放热过程激发
周围溶解气体体积膨胀溢出水面产生气泡现象。
经过对轧钢氧化铁皮油含量的测定,其高线(棒一)、棒二(棒三)、板带氧化铁皮含油量分别为0.03ppm、
0.097ppm、0.02ppm,与炼钢连铸氧化铁皮含油量相当,而且4月份以前一直使
用炼钢连铸氧化铁皮,同时2021年3月份、4月份分别使用轧钢氧化铁皮
3225t/月、4529t/月,同时2022年1月份起始污泥球用量大于30kg/t,比2021
年用量增加一倍,也未出现除尘水面泛泡的现象,而且8月19至次日,在老区
转炉投加无轧钢氧化铁皮污泥球(含炼钢氧化铁10%、含去钾灰6%),跟踪观察
除尘水面泛泡和漂浮物无明显变化。
由此说明轧钢氧化铁皮不是影响除尘水的因素。
ⅳ反硝化细菌:
消化细菌和反硝化细菌无处不在,当循环水中有氨存在时,在有氧存在下、
消化细菌将氨转化为亚硝酸盐和硝酸盐,同时在厌氧条件下(斜板污泥中),反
硝化细菌将硝酸盐转化为氮气(N2)而逃逸出水面产生气泡,而且硝化菌和反硝
化菌的生长环境PH=6.5~8.5,在除尘水PH=10~13的条件下其生长的可能性很小,同时对老区除尘投加75kg氧化性杀菌剂,其除尘斜板水面泛泡也不见减轻或好转,说明微生物存在的可能性没有。
ⅴ去钾灰:
去钾灰经过水洗后、将灰中的钾离子剔除,经过7月24日至8月14日在污
泥球中不再配加去加除尘灰,为了降低前期去钾灰带入氨的影响,期间加大老区、新区除尘水质置换和排泥,确保置换完全。
并跟踪观察发现,除尘斜板水面泛泡
并未减轻或消除,说明去钾灰的影响不是主要因素。
ⅵ在8月23日上午10点,新区转炉污泥球(含氧化铁10%、含去钾灰和轧
钢氧化铁皮)用量减至10kg/t后,下午检查除尘水面泛泡大幅减少(泛泡量很少,水面总体平静、出水转清),并运行3天未见异常。
而老区转炉污泥球用量
45kg/t,其除尘斜板水面泛泡严重、并且漂浮物较多。
由此说明污泥球是影响泛
泡的主要因素。
至此要确定污泥球配料中的影响因素,只能通过除尘斜板水面气体全分析,
了解气体的主要成分,才能够排除干扰、推断具体的影响成因。
通过和检验计量中心合作,8月26日和8月28日收集老区除尘斜板水面气体,经过气相色谱仪全分析,确定收集的气体主要成分为氢气。
8月26日测定氢气的含量85%(污泥球用量50kg/t)
8月28日测定氢气的含量70%(污泥球用量35kg/t)
ⅶ氢气产生的来源:
由于除尘水为碱性水质,其沉积污泥水PH=10~13(以OH-为主),除尘水温
度55~60℃,在这样的环境下,只有活性铝与氢氧根反应产生氢气即:
Al+2OH-→AlO2-+H2↑(氢气)
目前生产情况下,而金属铝的来源有2种可能:
A、废钢压块:废钢压块中可能含有金属铝,在转炉冶炼中以废钢加入,可
能会以粉尘部分溶入除尘水,而产生氢气,但是新区转炉污泥球用量降低后
(20kg/t降至10kg/t),除尘水面泛泡基本消退,若是由废钢压块产生泛泡现象,那就与污泥球的用量增减无关。
由此确定与废钢压块无关。
B、污泥球添加剂:污泥球添加剂主要有膨润土、消石灰、水泥等,炼钢使用污泥球的添加剂为水泥。
在水泥中常伴有一些外加剂如:减水剂、速凝剂、加气剂等,而加气剂一般使用铝粉,其含量为水泥总量的0.005~0.02%,用以改善混凝土的理化性能;而且有的水泥厂商为了降低生产成本,往往用铝厂的渣料(含铝10%)替代黏土原料,而间接引入金属铝,并且均匀分散在水泥中。
综上所述:现使用的污泥球(添加剂)是除尘水面泛泡的根源。
ⅷ疑问解释:
A、实验室后续试验的添加剂不产生气泡:由于添加剂中铝的含量很低,试验用量过小,产生的气泡微弱不易观察。
B、新区转炉污泥球用量降低(20kg/t降至10kg/t),3小时后除尘水面泛泡基本消退,增加污泥球用量后,除尘斜板水面泛泡又恢复;说明2个问题:
ⅰ降低污泥球量,相当于减少添加剂用量,其微量铝产生的氢气浓度达不到逃逸量,所以不产生泛泡现象或很少量泛泡。
ⅱ污泥球用量增减,影响除尘水面泛泡多少,与循环水无关。
C、除尘斜板水面检测到氨:虽然氨在碱性条件下不稳定,容易挥发,但是不同的PH,其氨挥发的浓度不同。
由于除尘水中氢气的大量溢出,将溶解在水中的氨部分带出,表现为氨气的挥发。
三、后续措施(建议):
(1)使用不含发泡剂或加气剂(铝)的添加剂。
(2)减少使用污泥球(添加剂)的用量比例,以不产生气泡为宜。
(3)使用非水泥添加剂。
四、讨论:
在水处理的过程中,主要包含3个方面,一个是水处理药剂的问题,涉及药剂(阻垢缓蚀剂、絮凝剂、杀菌剂、粘泥剥离剂等)的用量和投加时间;
二是水质指标(硬度、碱度、氯离子等)控制的度量;三是生产工艺、原料、设
备现状情况。
在实际的应用过程中,工艺、原料、设备的改变往往被大家忽视,
有时哪怕一个小的改动都会影响整个循环水系统的正常运行,因此在实际的水处
理运行过程中,针对出现的水质问题,应做到系统思考,内外兼备,前后对比。
更重要的是数据的统计分析和合理的试验检验,通过采取直接验证、或排除法
而达到问题的诊断,从而找到问题的根源并提出切实可行的办法加以解决,最终
实现生产的稳定运行。
参考文献
【1】廖传华等编著.《化学法水处理过程与设备》. 北京:化学工业出版社,2016.3
【2】严子春编著.《水处理试验与技术》.北京:中国环境科学出版社,2008.12
【3】周本省主编.《工业水处理技术》.北京:化学工业出版社,2002.5
【4】王又蓉编著.《工业水处理问答》.北京:国防工业出版社,2007.1。