钢筋直螺纹连接质量QC成果
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钢筋直螺纹连接的质量控制QC成果报告
XXXX项目部
20XX年XX月XX日
一、工程概况
本工程为唐山市国土资源局综合服务楼工程,位于唐山市中心。
总建筑面积19195.3m2,建筑高度57m,建筑最大高度为65 m。
地下一层、地上主体结构为十四层局部为十七层。
地下室层高 3.6m,首层层高为3.6m 、4.8m,二层至十三层层高为3.6m,十四层层高为5.1m。
该工程结构形式为框架剪力墙结构。
由于直螺纹连接技术先进、加工工序少施工速度快、连接强度高、施工方便、连接质量可靠、经济效益好、节约能源且有利于环境保护等诸多优点,故本工程梁、柱及底板钢筋连接均采用直螺纹连接。
二、课题确定
我们承担的国土资源局工程由于地处唐山市中心区,在当地具有一定的影响力,属于公司在唐山市创品牌的工程,因此此工程意义重大。
由于梁、柱及底板钢筋连接采用“直螺纹连接”工艺,这就要求直螺纹连接质量一定要保证,在地下室主楼底板钢筋施工时,发现现场直螺纹连接质量一直不能很好的保证。
为了有效控制好直螺纹连接的质量,项目部采取果断的措施特成立专项质量管理小组(QC小组)。
课题为“直螺纹连接的质量控制”。
三、QC小组情况简介
1、QC小组成员概况(如表1)
QC小组成员登记表表1
2、QC小组成员分工(如表二)
QC小组成员分工表表二
四、QC小组活动目标:
1、熟悉全面质量管理内容、方式、方法,增强全体管理人员和职工质量意识。
2、经过三次PDCA循环达到直螺纹连接合格率100%,并保持到工程结束。
五、QC小组活动计划及施工工艺的确定
1、QC小组活动计划(如表3)
QC小组活动计划表表3
2、施工工艺的确定
在钢筋直螺纹连接施工前,小组成员首先对操作人员进行操作规程和质量认识的技术交底,然后在现场向操作人员示范钢筋直螺纹连接的全过程,并在示范中告知操作人员每步工序应注意的问题及如何避免,使操作人员能够很好的掌握此项工艺。
钢筋先调直后再下料,切口端面要与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。
按钢筋规格调整好滚丝头内孔最小尺寸及涨刀环,调整剥肋挡块及滚压行程开关
位置,保证剥肋及滚压螺纹的长度。
加工钢筋螺纹时,采用水溶性切削润滑液;当气温低于0℃时,应掺入15%-20%亚硝酸钠,不得用机油作润滑液或不加润滑液套丝。
操作工人应逐个检查钢筋丝头的外观质量,检查牙型是否饱满、无断牙、秃牙缺陷,已检查合格的丝头盖上保护帽加以保护。
在钢筋直螺纹连接前加工好的钢筋其丝头长度一定要预检,经项目质检员检验合格后,方可进行现场连接。
钢筋直螺纹丝头加工长度如表4。
表4
3、工艺流程:
(1)螺纹套筒验收
(2)钢筋锯料、切头
(3)钢筋滚丝
(4)量规检查螺纹大径
(5)通止环规,通规检查螺纹中径和小径
(6)套保护套
(7)用扳手现场拧合安装
(8)接头检查
六、小组QC活动
1、第一次PDCA循环
P阶段(计划对策阶段)
现状分析:从地下室底板钢筋工程施工质量看,钢筋直螺纹连接存在一定的问题。
针对此问题,QC小组成员根据以往施工的实践经验,结合现场实际情况,再对规范深入研究,集思广益,制定了具体的钢筋直螺纹连接对策。
因果图、对策计划表见表5及图1。
第一次PDCA循环计划对策表表5
D、C阶段(实施、检查阶段):按照因果分析图及计划对策表,小组成员在现场严格监督管理,确保钢筋直螺纹连接质量。
在裙楼地下室底板共随机抽取直螺纹连接60个,一次自检合格48根,合格率为80%。
质量缺陷统计表见表6。
质量缺陷统计表表6
A阶段(分析阶段):由表6数据分析,做频数频率统计分析图(如图2)
由表6及图2可以看出,经过一次PDCA循环,钢筋直螺纹连接质量已得到有效控制。
经全体组员共同努力,大部分易控制因素已基本被消除,但还存在问题。
2、第二次PDCA循环
P阶段(计划对策阶段):根据第一次PDCA循环,小组成员召开全体会议,在原有基础上进行了具体分析,群策群力为了进一步提高钢筋直螺纹连接质量,制定以下对策(见表7),争取钢筋直螺纹连接合格率达到90%以上。
第二次PDCA计划对策表表7
D、C阶段(实施、检查阶段)
在主楼地下室基础梁共随机抽取植筋60根,一次自检合格55根,合格率为92%。
质量缺陷统计表见表8。
质量缺陷统计表表8
A阶段(分析阶段):由表8数据分析,做频数频率统计分析图(如图3)
由表8及图3可以看出,钢筋连接时,外露丝扣过长、加工丝扣过短、钢筋端面不垂直及标准型、正反丝扣套筒混用还是钢筋直螺纹连接的主要质量问题。
3、第三次PDCA循环
P阶段(计划对策阶段):在本次PDCA循环中对以上问题予以解决,要加强对现场施工人员的监督检查并将责任继续落实到人,实行严格的奖惩制度,争取植筋合格率达到95%以上。
D、C阶段(实施、检查阶段)
在四层及三层共随机抽取植筋60根,一次自检合格59根,合格率
为98%。
A阶段(分析阶段):钢筋直螺纹连接质量缺陷原因属于偶然性因素,已不具备统计价值。
三次PDCA循环过程中,一次合格率统计分析如图4。
由图4可以看出,在QC小组成员共同努力下,经过三次PDCA循环,钢筋直螺纹连接质量已达到设计及规范要求,QC小组活动目标已圆满实现。
七、巩固及保持措施的制度化
1、施工过程质量管理制度化:对钢筋直螺纹连接施工工艺进行严格的监督控制,细化分工,责任落实到人。
2、施工质量检查制度化:实施外协队伍自检、工段自检、技术员质量员联检体制,赋予质量员一票否决权。
八、总结
通过此次QC活动,很好的控制了钢筋直螺纹连接的质量问题,达到了开展QC活动的目的。
同时,增强了工段、技术与质检三方的质量意识和协调作战的能力,使大家深刻理解“团队精神”的重要性,为以后工作的顺利开展奠定了良好的基础。