双碱法脱硫装置在运行中的常见问题分析
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
科 技 论分析
白皓龙 ( 兰 州石 化 公 司化 肥 厂 动 力 车 间 , 甘 肃 兰州 7 3 0 0 0 0 )
摘 要: 本文对双碱 法脱硫 装置 工艺流程做 了概述 , 对运行 中的常见问题进行 了归纳 , 对 问题产生的原 因进行 了详细全面分析 总结 , 提 出了行之有效解决方案 , 从而指导脱硫装置长周期正常运行 。 关键词 : 双碱法脱硫 ; 运行 ; 问题 ; 解决办法 ; 量减少 , 液气 比降低 ; 沉淀池 内防腐 层脱落 , 造成 渣浆泵入 口堵 塞 , 兰州石化 公 司燃 煤锅 炉烟气 脱硫 装置 于 2 0 0 7年 8月 开工 建 喷淋层喷嘴结垢。( 3 ) 浆液 p H值控制过低。根据入 口二氧化硫 和锅 设, 2 0 0 8 年 1 0月建 成 投 运 。装 置 主要 包 括 二个 吸 收塔 , A、 B锅 炉 配 炉负荷 , 调整 p H值在合理范 围内。( 4 ) 燃煤灰份高。煤质差 , 灰份较 备 1 #吸收塔 , c锅炉配备 2 #吸收塔 ,其 中 1 #吸 收塔 处理能力 为 高 , 除尘效果差 , 导致浆液 品质降低。( 5 ) 氧化风量不足 。氧化风量不 4 4 5 0 0 0 N m3 / h , 2 #吸收塔处理能力 3 3 0 0 0 0 N m / h 。装置采用广州市天 足将导致浆液 中亚硫酸根含量升 高 , 浆液反应效果变差 。( 6 ) 石灰粉 赐 三 和 环 保 工 程有 限公 司 的多 循 环 稳 定 双 碱 法 烟 气 脱 硫 工 艺 技 术 , 品质 降低 。 石灰粉来料 中杂质过多 , 氧化钙 含量较低。 ( 7 ) 浆液中氯离 以氢氧化 钙作 为主脱硫剂 , 氢氧化钠循 环再 生利用 , 脱硫后 的烟气 子较 高。c l 一 含量过高 , 会使 S O 溶解放慢 , 影响 S O 的吸收 , 同时会 管道 、 阀 门的腐 蚀 。( 8 ) 石 灰粉 浆 液 粒 径 大 。一 般 要 求石 灰 满足 国家火电厂 G B 1 3 2 2 3 -2 0 0 3 ( ( 火电厂大气污染物排放标准》 , 脱 加快 设 备 、 硫后 的副产物脱硫 渣脱水后外送公司工业 渣场填埋 。 装置采用 D C S 粉浆液颗粒细度 9 0 %过 2 5 0目, 质 量浓 度控制在 1 5 %。有利 于 S O 减 少管道磨损和堵塞。 ( 9 ) 烟气 流速影响 。 提高塔内烟气 系统进行 自动控制 , 对工艺过程参数和设备状态进行连续采集和处 的快 速吸收, 理 。该 工 艺 是 先 用 可溶 性 的氢 氧 化 钠 吸收 烟 气 中 的 s 0 : 气体 , 然 后 流 速 可 提 高 气 液 两 相 的湍 动 , 降低 烟气 与 液 滴 间 的 膜 厚 度 , 提高传 另外 , 喷淋液滴 的下降速度将相对 降低 , 使单位体积内持液 用氢 氧化钙对吸收液进行再 生 , 由于在吸收和吸收液处 理 中, 使用 质效果。 量增大 , 增大了传质 面积 , 增加了脱硫 效率 。但气速增加 , 又会使气 了两种不 同类型的碱 , 故称为双碱法 。 近年来随着煤炭市场的变化 , 采购入厂煤 的发热量和含硫量均 液接触时间缩短 , 脱硫效率下降 , 同时烟气系统 的阻力增大。 烟气 发生 了较大变化 , 烟气脱硫装 置很 难在设计工况下运行 , 脱 硫效果 在线表计显示不 准 , 显示值 与实际值偏 差较大 , 表计数据存在假 值 欠佳 , 运行 维护成本增大 , 加 之受 运行 维护技术水平 、 管理水平及施 和 漂 移 现 象 。 2 . 4烟 气 在 线 表计 显 示 不 准 确 工质量等原 因, 导致脱硫装置运行过程中出现 的问题较多。 显示 不准 确 原 因: 2双 碱 法 脱 硫 装 置 在 运 行 中 的 常见 问题 2 . 1 反 应 池 溢流 由于对表计的校验 、 维护 、 检修等不够及时 , 再加上 表计 本身质 量不过关 , 脱硫装置热工 仪表的故障率较高 , 仪表的显示数据 与实 溢流 原 因 : 我厂 两 台脱 硫 装 置 共 用 一个 反应 池 , 在池 内进 行 下 列 反 应 : 际数据偏差较 大 , 运行 日常监视 、 调整工作 均靠 表计来进行指导 , 如 极易造成脱硫调整 的恶性循环 , 等发现 问题时 , 2 N a H S O 3 + C a( O H) 2 = N a 2 S O 3 + C a S O 3 i ‘ Q B J H 2 0 +i H z O N — 果表计显示不准确 , a , S O + C a ( O H ) 2 = 2 N a O H+ C a S O 在投运初期 出现过溢 流现象 , 每次溢 系统的安全可靠运行 已经受到影响 , 不利于脱硫系统 的长期稳定运 流时 D C S液位指示均未达到溢流 口位置 。如果反应池溢流较 为严 行 。因此运行人员不能过于依赖热工仪表测量的可靠性 。 重, 将会影响脱硫装 置的安全运行 。 反应池浆液溢流的原 因, 初 步分 2 . 5 脱 硫 系统 结 垢 结垢原因: 析是 由于浆液 品质降低 , 循 环再生的浆液 中夹带 的杂质较多 , 石灰 浆液泵 、 缓 冲泵运行 时在浆液表面产生泡沫 , 泡沫是产 生虚假液位 在脱硫系统运行过程 中, 当 吸 收塔 内石 膏 终 产 物浓 度 超 过 了 浆 石膏就会以晶体 的形式开始沉积 , 当相对饱 和浓度 的主要原 因。 因为反应池液位是靠液位计探 头发射雷达波的反射时 液 的吸收极 限 , 间长短来 测量 的 ,泡沫 的产生会对雷达波 的反射时 间造成影响 , 产 达到一定值时 , 石膏晶体将在悬 浮液中已有 的石膏 晶体表面进行生 生虚假液位 , 造成运行人员误判断 。 此外 , 反应池 内搅拌器搅拌效果 长 , 当饱和度达 到更 高值时 , 就会形 成晶核 , 同时, 晶体也会 在其它 导致吸收塔 内壁结垢 。当系统 的氧化程度低 不好 , 造成反应池 内局部反应剧烈 , 反应池溢流管及底 部排放管线 各种物体表面上生长 , 阀门结垢 堵塞 , 也都会影响控制调整液位的效果。 或 无 氧 化 发 生 的 条 件 下 ,就 会 生 成 一 种 反 应 物 为 C a( S 0 , ) 0 . 8 ( s o 4 ) 0 . 2 1 / 2 H 0 , 称为 C S S 一软垢 , 使系统发生结垢 , 甚至堵塞。 运行人员在 2 . 2脱 硫 渣 含 水 率 高 含水率高原因: 调整过程 中造成浆液 p H值的剧烈变化也会 引起结垢的产生 。 低p H 亚硫 酸盐溶解度急剧上升 , 硫酸盐溶解度略有下降 , 会有石膏 真空皮带机脱水 效果 差 , 会使脱硫渣含水 量增加 , 降低脱硫 渣 值 时, 产生率。 严重时不但 影响脱硫 系统 的正常运行 , 还会造成环境 污染 。 在 很 短 时 间 内大 量 产 生 并 析 出 , 产 生 硬 垢 。 而高 p H 值 亚 硫 酸 盐 溶 会 引起亚硫酸盐析 出 , 产生软垢 。 石灰浆液制备 系统运行 含水率高的主要原 因有 : ( 1 ) 浆液 品质差 。 浆液 品质变差 , 浆液 中飞灰 解度降低 , 含量过高 , 粉煤灰 的粒径要 比亚硫酸钙 的粒径 小得多 , 在真空皮 带 中 , 由于 p H值较高 , 泵体及管道内容易形成碳酸钙硬垢。 2 . 6脱硫 系统腐蚀 机上脱水时 , 细颗粒 的粉煤灰很快会通过亚硫酸钙颗粒之间的问隙 到达滤布表面 , 把滤布的细孑 L 堵死 , 使皮带机上 的真空不能提高 , 造 腐蚀原 因: 成亚硫酸钙脱 水困难 。( 2 ) 亚硫 酸钙结 晶粒径小 。 浆液 品质变差会影 ( 1 ) 系统运行过程中烟气 中的 S O : 、 H C I 、 HF等酸性气体在与液体 生 成相应的酸液 , 其 S O 、 C 1、 S 0 4 2对金属有很 强的腐蚀 响吸收塔内石膏的正常结 晶, 造成亚硫 酸钙粒径 较小 , 分离效果差 , 接 触时 , 密度降低 , 影响正常脱水效果。 ( 3 ) 真空度低 。 真空管路堵塞 、 漏气 , 真 性 , 对防腐 内衬也有很强 的扩散渗透破坏作 用。( 2 ) 浆液 中的硫酸盐 空泵密封水流量低 、 漏气等都将影响真空的建立 。( 4 ) 滤布使用周期 和亚硫酸盐 随浆液渗入 防腐 内衬 , 当系统停运后 , 吸收塔内逐渐变 短, 真空皮带机皮带跑偏 。 干, 浆液中的硫 酸盐和亚硫酸盐析出并 结晶 , 随后体积发生膨胀 , 使 2 . 3 脱 硫 效 率 低 防腐 内衬产生应力 , 造成剥离损坏 。( 3 ) 由于设备故 障造成锅炉排烟 温度过高 , 导致进入 吸收塔内的烟温升高 , 损坏塔内防腐衬胶 。 ( 4 ) 塔 效率低原因: ( 1 ) 燃煤硫份高。由于 目前我 国电煤供需矛盾 突出 , 电煤质量下 内 浆 液 在 循 环 过 程 中 , 浆 液 中 由于 含 有 固态 物 质 , 浆 液 落 下 时 对 塔 损坏 防腐层 。 ( 5 ) p H值在 1 0 . 0 l 1 . 9 之 降严重 , 锅炉实 际燃 用煤种 已与原设计煤 种有较大差异 , 原煤 中硫 壁及管道有一定的冲刷作用 , 含量明显增加。 硫份的增加导致进入吸收塔的二氧化硫质量浓度增 间的浆液在沉淀池澄清分离 时对沉淀池内壁造成的腐蚀破坏
白皓龙 ( 兰 州石 化 公 司化 肥 厂 动 力 车 间 , 甘 肃 兰州 7 3 0 0 0 0 )
摘 要: 本文对双碱 法脱硫 装置 工艺流程做 了概述 , 对运行 中的常见问题进行 了归纳 , 对 问题产生的原 因进行 了详细全面分析 总结 , 提 出了行之有效解决方案 , 从而指导脱硫装置长周期正常运行 。 关键词 : 双碱法脱硫 ; 运行 ; 问题 ; 解决办法 ; 量减少 , 液气 比降低 ; 沉淀池 内防腐 层脱落 , 造成 渣浆泵入 口堵 塞 , 兰州石化 公 司燃 煤锅 炉烟气 脱硫 装置 于 2 0 0 7年 8月 开工 建 喷淋层喷嘴结垢。( 3 ) 浆液 p H值控制过低。根据入 口二氧化硫 和锅 设, 2 0 0 8 年 1 0月建 成 投 运 。装 置 主要 包 括 二个 吸 收塔 , A、 B锅 炉 配 炉负荷 , 调整 p H值在合理范 围内。( 4 ) 燃煤灰份高。煤质差 , 灰份较 备 1 #吸收塔 , c锅炉配备 2 #吸收塔 ,其 中 1 #吸 收塔 处理能力 为 高 , 除尘效果差 , 导致浆液 品质降低。( 5 ) 氧化风量不足 。氧化风量不 4 4 5 0 0 0 N m3 / h , 2 #吸收塔处理能力 3 3 0 0 0 0 N m / h 。装置采用广州市天 足将导致浆液 中亚硫酸根含量升 高 , 浆液反应效果变差 。( 6 ) 石灰粉 赐 三 和 环 保 工 程有 限公 司 的多 循 环 稳 定 双 碱 法 烟 气 脱 硫 工 艺 技 术 , 品质 降低 。 石灰粉来料 中杂质过多 , 氧化钙 含量较低。 ( 7 ) 浆液中氯离 以氢氧化 钙作 为主脱硫剂 , 氢氧化钠循 环再 生利用 , 脱硫后 的烟气 子较 高。c l 一 含量过高 , 会使 S O 溶解放慢 , 影响 S O 的吸收 , 同时会 管道 、 阀 门的腐 蚀 。( 8 ) 石 灰粉 浆 液 粒 径 大 。一 般 要 求石 灰 满足 国家火电厂 G B 1 3 2 2 3 -2 0 0 3 ( ( 火电厂大气污染物排放标准》 , 脱 加快 设 备 、 硫后 的副产物脱硫 渣脱水后外送公司工业 渣场填埋 。 装置采用 D C S 粉浆液颗粒细度 9 0 %过 2 5 0目, 质 量浓 度控制在 1 5 %。有利 于 S O 减 少管道磨损和堵塞。 ( 9 ) 烟气 流速影响 。 提高塔内烟气 系统进行 自动控制 , 对工艺过程参数和设备状态进行连续采集和处 的快 速吸收, 理 。该 工 艺 是 先 用 可溶 性 的氢 氧 化 钠 吸收 烟 气 中 的 s 0 : 气体 , 然 后 流 速 可 提 高 气 液 两 相 的湍 动 , 降低 烟气 与 液 滴 间 的 膜 厚 度 , 提高传 另外 , 喷淋液滴 的下降速度将相对 降低 , 使单位体积内持液 用氢 氧化钙对吸收液进行再 生 , 由于在吸收和吸收液处 理 中, 使用 质效果。 量增大 , 增大了传质 面积 , 增加了脱硫 效率 。但气速增加 , 又会使气 了两种不 同类型的碱 , 故称为双碱法 。 近年来随着煤炭市场的变化 , 采购入厂煤 的发热量和含硫量均 液接触时间缩短 , 脱硫效率下降 , 同时烟气系统 的阻力增大。 烟气 发生 了较大变化 , 烟气脱硫装 置很 难在设计工况下运行 , 脱 硫效果 在线表计显示不 准 , 显示值 与实际值偏 差较大 , 表计数据存在假 值 欠佳 , 运行 维护成本增大 , 加 之受 运行 维护技术水平 、 管理水平及施 和 漂 移 现 象 。 2 . 4烟 气 在 线 表计 显 示 不 准 确 工质量等原 因, 导致脱硫装置运行过程中出现 的问题较多。 显示 不准 确 原 因: 2双 碱 法 脱 硫 装 置 在 运 行 中 的 常见 问题 2 . 1 反 应 池 溢流 由于对表计的校验 、 维护 、 检修等不够及时 , 再加上 表计 本身质 量不过关 , 脱硫装置热工 仪表的故障率较高 , 仪表的显示数据 与实 溢流 原 因 : 我厂 两 台脱 硫 装 置 共 用 一个 反应 池 , 在池 内进 行 下 列 反 应 : 际数据偏差较 大 , 运行 日常监视 、 调整工作 均靠 表计来进行指导 , 如 极易造成脱硫调整 的恶性循环 , 等发现 问题时 , 2 N a H S O 3 + C a( O H) 2 = N a 2 S O 3 + C a S O 3 i ‘ Q B J H 2 0 +i H z O N — 果表计显示不准确 , a , S O + C a ( O H ) 2 = 2 N a O H+ C a S O 在投运初期 出现过溢 流现象 , 每次溢 系统的安全可靠运行 已经受到影响 , 不利于脱硫系统 的长期稳定运 流时 D C S液位指示均未达到溢流 口位置 。如果反应池溢流较 为严 行 。因此运行人员不能过于依赖热工仪表测量的可靠性 。 重, 将会影响脱硫装 置的安全运行 。 反应池浆液溢流的原 因, 初 步分 2 . 5 脱 硫 系统 结 垢 结垢原因: 析是 由于浆液 品质降低 , 循 环再生的浆液 中夹带 的杂质较多 , 石灰 浆液泵 、 缓 冲泵运行 时在浆液表面产生泡沫 , 泡沫是产 生虚假液位 在脱硫系统运行过程 中, 当 吸 收塔 内石 膏 终 产 物浓 度 超 过 了 浆 石膏就会以晶体 的形式开始沉积 , 当相对饱 和浓度 的主要原 因。 因为反应池液位是靠液位计探 头发射雷达波的反射时 液 的吸收极 限 , 间长短来 测量 的 ,泡沫 的产生会对雷达波 的反射时 间造成影响 , 产 达到一定值时 , 石膏晶体将在悬 浮液中已有 的石膏 晶体表面进行生 生虚假液位 , 造成运行人员误判断 。 此外 , 反应池 内搅拌器搅拌效果 长 , 当饱和度达 到更 高值时 , 就会形 成晶核 , 同时, 晶体也会 在其它 导致吸收塔 内壁结垢 。当系统 的氧化程度低 不好 , 造成反应池 内局部反应剧烈 , 反应池溢流管及底 部排放管线 各种物体表面上生长 , 阀门结垢 堵塞 , 也都会影响控制调整液位的效果。 或 无 氧 化 发 生 的 条 件 下 ,就 会 生 成 一 种 反 应 物 为 C a( S 0 , ) 0 . 8 ( s o 4 ) 0 . 2 1 / 2 H 0 , 称为 C S S 一软垢 , 使系统发生结垢 , 甚至堵塞。 运行人员在 2 . 2脱 硫 渣 含 水 率 高 含水率高原因: 调整过程 中造成浆液 p H值的剧烈变化也会 引起结垢的产生 。 低p H 亚硫 酸盐溶解度急剧上升 , 硫酸盐溶解度略有下降 , 会有石膏 真空皮带机脱水 效果 差 , 会使脱硫渣含水 量增加 , 降低脱硫 渣 值 时, 产生率。 严重时不但 影响脱硫 系统 的正常运行 , 还会造成环境 污染 。 在 很 短 时 间 内大 量 产 生 并 析 出 , 产 生 硬 垢 。 而高 p H 值 亚 硫 酸 盐 溶 会 引起亚硫酸盐析 出 , 产生软垢 。 石灰浆液制备 系统运行 含水率高的主要原 因有 : ( 1 ) 浆液 品质差 。 浆液 品质变差 , 浆液 中飞灰 解度降低 , 含量过高 , 粉煤灰 的粒径要 比亚硫酸钙 的粒径 小得多 , 在真空皮 带 中 , 由于 p H值较高 , 泵体及管道内容易形成碳酸钙硬垢。 2 . 6脱硫 系统腐蚀 机上脱水时 , 细颗粒 的粉煤灰很快会通过亚硫酸钙颗粒之间的问隙 到达滤布表面 , 把滤布的细孑 L 堵死 , 使皮带机上 的真空不能提高 , 造 腐蚀原 因: 成亚硫酸钙脱 水困难 。( 2 ) 亚硫 酸钙结 晶粒径小 。 浆液 品质变差会影 ( 1 ) 系统运行过程中烟气 中的 S O : 、 H C I 、 HF等酸性气体在与液体 生 成相应的酸液 , 其 S O 、 C 1、 S 0 4 2对金属有很 强的腐蚀 响吸收塔内石膏的正常结 晶, 造成亚硫 酸钙粒径 较小 , 分离效果差 , 接 触时 , 密度降低 , 影响正常脱水效果。 ( 3 ) 真空度低 。 真空管路堵塞 、 漏气 , 真 性 , 对防腐 内衬也有很强 的扩散渗透破坏作 用。( 2 ) 浆液 中的硫酸盐 空泵密封水流量低 、 漏气等都将影响真空的建立 。( 4 ) 滤布使用周期 和亚硫酸盐 随浆液渗入 防腐 内衬 , 当系统停运后 , 吸收塔内逐渐变 短, 真空皮带机皮带跑偏 。 干, 浆液中的硫 酸盐和亚硫酸盐析出并 结晶 , 随后体积发生膨胀 , 使 2 . 3 脱 硫 效 率 低 防腐 内衬产生应力 , 造成剥离损坏 。( 3 ) 由于设备故 障造成锅炉排烟 温度过高 , 导致进入 吸收塔内的烟温升高 , 损坏塔内防腐衬胶 。 ( 4 ) 塔 效率低原因: ( 1 ) 燃煤硫份高。由于 目前我 国电煤供需矛盾 突出 , 电煤质量下 内 浆 液 在 循 环 过 程 中 , 浆 液 中 由于 含 有 固态 物 质 , 浆 液 落 下 时 对 塔 损坏 防腐层 。 ( 5 ) p H值在 1 0 . 0 l 1 . 9 之 降严重 , 锅炉实 际燃 用煤种 已与原设计煤 种有较大差异 , 原煤 中硫 壁及管道有一定的冲刷作用 , 含量明显增加。 硫份的增加导致进入吸收塔的二氧化硫质量浓度增 间的浆液在沉淀池澄清分离 时对沉淀池内壁造成的腐蚀破坏