俄供1000MW汽轮机组高调门阀杆脱落故障分析及优化
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俄供1000MW汽轮机组高调门阀杆脱落故障分析及优化
摘要:针对某核电站俄供1000MW汽轮机组高调门运行期间阀杆脱落问题分析
了原因,并提出了检修优化方案及检修注意事项,为同类型高调门的故障分析及
检修提供了可供借鉴的经验。
关键词:高调门;阀杆脱落;原因分析;优化方案;
某核电站#1、#2汽轮机组为俄罗斯列宁格勒金属工厂制造,型号为K-
1000/60-3000,整个汽轮机组由一个高压缸与四个低压缸组成,四个低压缸对称
布置于高压缸两端。
两台机组在运行期间各出现过一次高调门阀杆脱落缺陷。
1.高调门脱落原因分析
1.1.高调门简介
每台汽轮机组配置四台高压调节汽门,对称布置在高压缸两侧。
高调门由油
动机的拉力开启,油动机的弹簧作用力关闭。
汽门与油动机的连接结构如图1.1
所示,汽门阀杆通过螺纹与球头连接,球头固定在油动机联轴器上,并在汽门阀
杆与球头之间打入圆柱止动销(Φ6×100mm)防止连接螺纹松动。
图1.1 图1.2
1.2.原因分析
下面以发生在#2机组的缺陷为例分析缺陷发生的原因。
缺陷发生后现场检查,阀杆脱落,阀门关闭,油动机处于打开位置。
球头与阀杆之间垫片、断裂的止动
销散落在阀门上部顶盖上。
目视检查阀杆及球头螺纹变形严重,圆柱销表面磨损严重并变形后断裂。
对
球头销孔进行测量,两端销孔分别为6.5mm、7.5mm,比标准分别扩大0.5mm、1.5mm。
对缺陷球头螺纹进行测量,螺纹内径为62mm,新球头螺纹内径为
60mm,球头螺纹磨损量为2mm。
对脱落阀杆进行测量,阀杆上螺纹外径为
62mm,新阀杆螺纹外径为64mm,螺纹磨损量为2mm。
说明螺纹严重磨损失效、止动销断裂是阀杆脱落缺陷发生的直接原因。
螺纹磨损、止动销断裂的根本原因有:
1)止动销图纸要求直径为6mm,材质为20号钢,韧性大,但强度不够高。
止动销装配要求在球头与阀杆螺栓螺纹紧固后进行。
现场检修时为了保证球
头销孔与阀杆销孔对齐,检修人员未按要求在球头与阀杆间安装厚度合适的垫片,导致球头与阀杆之间螺纹在止动销安装后未处于紧固状态。
或者检修时已紧固球
头与阀杆之间螺纹,但球头销孔与阀杆销孔之间未对齐,检修人员直接手工修磨
止动销,导致止动销与销孔之间存在间隙。
机组运行后,蒸汽流动对阀芯产生冲
击振动,在振动作用下,阀杆与球头之间产生相对转动。
球头与阀杆产生相对转动后,螺纹间产生间隙。
同时,由于汽流冲击阀芯产
生轴向激振力,造成螺纹接触应力的变化,使螺纹接触面碰磨形成磨屑,磨屑的
形成加剧了螺纹接触面磨损,如此循环造成螺纹空行程增大。
螺纹空行程增大,
轴向剪切力增大,最终造成限位销断裂。
限位销断裂后,球头与阀杆失去限位,相互磨损加剧,长时间运行导致螺纹
磨损尺寸变小。
螺纹尺寸的减小加之阀杆振动,造成阀杆与球头之间螺纹连接失效,最终造成阀杆脱落。
2)如图1.1所示,阀杆与油动机联轴节之间没有刚性联结,球头与阀杆之间螺纹要承受阀门打开或关闭时的冲击力,如果螺纹松动,则止动销要承受冲击力。
在机组运行期间由于蒸汽的轴向激振力及阀门开度频繁变化,冲击力直接传
递到螺纹及止动销上,长时间运行后会造成螺纹损伤,止动销变形或断裂。
机组
停机时、停机后以及启动期间汽轮机要做数次调速系统实验,需要频繁打闸,调
门要在很短时间内关闭,关闭时阀芯与阀座之间的巨大冲击力全部由连接螺纹和
止动销来承受,止动销在巨大轴向剪切力作用下可能会断裂。
综合以上分析,可以得出结论:高调门阀杆出现的脱落故障是一个量变引起
质变的过程,主要原因是安装或检修工艺不当,缺乏检修经验,检修程序中检查
项目不完备,以后检修中只要严格检修工艺,完善检修程序,保证螺纹始终处于
紧固状态,螺牙单边受力,高调门脱落故障就可以避免。
2检修工艺优化
针对检修工艺中存在的问题,将从下面几个方面进行优化:
1)调整止动销材质及尺寸。
将止动销材质由2 0号钢改为15Cr11MoV合金钢,该合金钢强度高、韧性好。
止动销直径由6mm增加至10mm,增加止动销
强度。
高调门油动机动力活塞部分如图1.2所示,机组日常运行期间高调门开度在
80mm-120mm之间波动,该开度下提升力主要由小活塞提供。
油缸直径D0为
220mm,运行时活塞动力油压Pave=3.3MPa,由公式 1-1计算得出油动机提升力
为125.4KN。
图1.3
3)安装止动销。
止动销正式回装前应进行试装,确保配合良好,如间隙过大,需重新
加工止动销。
止动销安装时应用铜棒轻轻打入,严禁用大锤强行打入。
3后续优化措施
为了彻底杜绝阀杆脱落缺陷的发生,拟从下面几个方面进行研究改进:
1)改变球头与阀杆之间连接方式,增加约束,防止螺纹间发生相对转动。
2)改造阀杆和球头。
螺纹规格由M64X4,改为粗牙M64X6,增加螺纹长度。
在销子不
承力的情况下,改为粗牙后虽然总的承载能力有所降低,但牙型的承载能力会提高,且总承
载力还是有充足的裕量。
按20%油动机提升力进行结构受力分析:
计算结果如图1.3所示,可以看到,最大峰值应力为32.6MPa,大部分的应力在15MPa
以内。
远小于材料屈服强度,满足强度要求。
3)采用新型强力弹性垫片。
在阀杆与球头之间安装强力弹性垫片,保证螺纹球头始终
处于旋紧状态、螺纹单边受力,杜绝螺纹承受方向相反的交变力。
4)改变止动销形式,将止动销由贯穿形式改为紧固支头螺钉,增强抗剪切能力。
4结论
保证设备的安全、正常、稳定运行,不仅需要制造厂合理的设计,更需要检修单位采用
正确的工艺进行检修。
因很多设备故障的案例都说明,严重的缺陷往往都是由检修人员一个
小小的疏忽造成的。
在目前发电企业越来越强调安全、质量、进度的背景下,更应该要求相
关设备检修人员不能忽略检修工艺,否则一个小的细节错误都会为机组安全稳定运行埋下隐患。
参考文献
[1]蒋国元,《WWER-1000核电站设备与系统》,保定:中国核工业出版社,2009:42-43。