保障机组长周期连续运行安全技术措施
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保障机组长周期连续运行安全技术措施为保证#1、2机组长周期安全、稳定运行,根据机组目前的运行状况,对存在的问题和危险薄弱点进行了排查和分析,特制定相应的预防和保障措施。
一、影响#1、2机组长周期运行的危险薄弱点
1.#1机运行中#9轴承轴振较大;顺序阀方式运行时,#1、2轴承振动偏大;#2
机现顺序阀方式运行时,#7轴承振动偏大;
2.#2机#2、#4高调门时常卡涩,且存在漏油现象;
3.#2机B汽泵推力轴承温度高;
4.夏季环境温度较高时,#1、2机励磁变温度、#1、2主变油温度和绕组温度、
#1、2发电机滑环小室温度、#1、2机凝泵变频小室温度、各辅机轴承及电机轴承温度较高。
5.仪用压缩空气压力低造成机组被迫停运;
6.锅炉“四管”发生超温、腐蚀出现泄漏;
7.空预器运行中卡涩。
8.#1机B修后引风机RB试验未做,如果出现引风机跳闸现象,RB动作情况没
有得到检验。
9.锅炉严重结焦,掉焦砸坏捞渣机槽体、链条,导致捞渣机卡涩停运,炉膛无
法正常排渣;
10.#1机带#2机厂用电时,6KV电流易超过安全范围,厂用电存在安全风险;
11.GGH易堵塞,差压升高,甚至动静摩擦,卡涩;
12.吸收塔浆液循环泵全跳,运行处理不当,事故扩大;
13.全部制浆设备故障时间长,供浆不足;
14.全部脱水设备故障时间长,吸收塔密度太高;
15.工业水、消防水系统设备老化、腐蚀严重,已暴露设备缺陷数量有增加趋势,
对厂用公用系统运行构成威胁;
16.冬季防寒防冻,特别是热工取样监视仪器仪表显示错误,触发保护误动作。
二、各专业保障#1机组长周期运行的安全、技术措施及注意事项
☆锅炉专业
一)防止锅炉四管泄漏
1.设备现状评估:我公司#1、2锅炉运行至今,共发生过五次管道泄漏,其中四次为水冷壁,一次为高温再热器:
(1)2011年11月24日#1炉D2燃烧器水冷壁磨损减薄泄漏;
(2)2012年10月21日#1炉高再进口集箱T23管裂纹泄漏;
(3)2012年12月13日#1炉前墙垂直水冷壁管过热泄漏;
(4)2013年01月30日#1炉A07吹灰器水冷壁针孔状泄漏点。
(5)2013年09月23日#2炉A09吹灰器区域水冷壁泄漏。
2.针对设备现状的应对措施:
(1)锅炉启动过程中,防止管壁超温,特别是悬吊管管壁(属过热器)、屏过和高过管壁超温。
因此在启动过程水煤比要控制合理,给煤量不能陡升陡降。
“给水流量低”和“给水流量低低”MFT保护不允许强制,禁止为控制汽温将给水流量降得过低,从而导致锅炉水冷壁超温爆管。
(2)机组运行过程中,合理控制机组升负荷率,防止升负荷过快导致汽温或壁温超限。
事故处理中发生锅炉管壁温度超限时,要及时调整,仍无法降低管壁温度时应汇报值长,要求降低机组负荷。
(3)合理控制空预器入口氧量,防止锅炉偏烧,导致一侧缺氧运行,发生锅炉两侧氧量不平衡时要及时调整,通过燃烬风调整不能达到平衡时可通过三次风门进行调整。
(4)机组负荷高导致空预器入口含氧量低,产生CO等还原性气体,可能使锅炉管壁特别是两侧墙产生高温腐蚀,应汇报值长,要求降低机组负荷。
(5)加强锅炉本体吹灰,防止受热面积灰或结渣导致换热不充分,使得其余受热面超温或受热不均,导致壁温高爆管。
加强空预器吹灰,防止空预器堵塞使锅炉通风量不足。
加强对吹灰器维护的管理或监督,防止因吹灰器内漏吹损管壁,最终导致炉管泄漏。
(6)控制好制粉系统煤粉细度,防止煤灰颗粒过大对管壁产生飞灰磨损,最后导致爆管。
二)防止锅炉严重结焦
1.设备现状评估:我公司#1、2锅炉结渣或结焦现象较严重,每次停机后
炉内检查都会发现屏过有挂焦现象,燃烧器周围则有少量结焦,但不严重。
掉焦造成捞渣机水封经常往外溅水,甚至直接砸坏捞渣机本体。
2013年夏季由于气温特高,#1、2机组长期高负荷运行,炉内氧量不足。
#1机组在10月9日停机B修后,#2机组仍旧长时间高负荷运行,直到年底。
停炉后发现屏过结焦较多,而且焦块较硬,不容易打落。
2.针对设备现状的应对措施:
(1)做好配煤掺烧工作,尽量控制入炉煤中低灰熔点煤的比例不超过30%。
要求燃料供应部门尽量减少低灰熔点煤的购入量。
(2)辅控部煤场堆放应合理,防止来煤混堆,造成不能按要求取煤,从而使低灰熔点上仓比例过大。
(3)机组负荷高时,控制好锅炉通风量,保证空预器入口含氧量不低于2.5%,CO不超过400mg/m3,并防止锅炉偏烧。
从而减少CO等还原性气体的产生量,防止还原性气氛降低煤灰熔点。
(4)机组带600MW以上负荷的时间应尽可能短。
长时间带600MW以上负荷,会造成炉膛温度高,从而超过入炉煤的灰熔点,造成锅炉结焦或结渣。
(5)合理安排吹灰压力或频次,防止锅炉受热面积灰,进而造成结渣。
三)防止锅炉主要辅机故障
1.设备现状评估:本公司发生过的锅炉主要辅机故障包括捞渣机多次卡涩,引风机变频器故障,增压风机跳闸,一次风机跳闸,空压机或后处理跳闸,空预器卡涩,磨煤机防爆门动作。
除了增压风机跳闸或其动叶误关造成机组跳闸,其余辅机故障均经紧急处理后保持了机组连续运行。
2.针对设备现状的应对措施:
(1)减少锅炉掉焦,防止捞渣机卡涩。
如发生捞渣机故障,必须破坏炉底水封处理时,按2013年11月11日的“捞渣机故障处理的措施”处理。
(2)防止空预器卡涩。
空预器单侧故障时,按2013年6月10日“单侧空预器突然卡涩处理措施”执行。
(3)防止单侧风机跳闸。
单侧风机跳闸时,会触发RB动作。
RB动作后,应检查等离子是否已正常投入,不正常时应手动干预。
控制好水煤比,防止汽温过高,并防止汽轮机发生水冲击。
各风机不要超额定电流运行,防止线圈温
度过高。
(4)防止密封风机或火检风机故障。
密封风机或火检风机进行定期切换时,先启动备用风机,确认备用风机运行正常时,再停止原运行风机,并检查停运风机不倒转。
四)防止迎峰度夏期间转机温度高
1.设备现状评估:迎峰度夏期间,锅炉转机温度高包括定子线圈温度高(引风机电机)和轴承温度高,一次风机和引风机电机轴承温度问题较突出。
每年迎峰度夏期间都要给一次风机电机轴承外加冷却风扇。
引风机电机轴承保护定值(手动打闸值)仅80℃,而迎峰度夏期间闭式水温有可能达到40℃以上,靠闭式水来冷却润滑油,润滑油再来冷却引风机电机轴承,超过80℃的可能性非常大。
2.针对设备现状的应对措施:
(1)当送风机或一次风机电机前、后轴承温度任一点异常升高达报警1(75℃)时,或引风机电机前、后轴承温度任一点异常升高达报警1(70℃)时,机组长应立即安排巡检员就地检查,值长通知热控专业主管和班长,联系热控值班人员紧急到现场对该温度测点进行核对检查,并通知设备部锅炉、电气专业主管(送风机电机轴承属电气专业管辖,引风机或一次风机电机轴承属锅炉专业管辖)对故障设备采取降温措施。
同时监盘人员应做好事故预想。
(2)如热控人员回话该测点显示温度为真实值时,值长应通过短信平台汇报公司领导、设备部及运行部等相关领导。
(3)当送风机或一次风机电机轴承温度高达报警2(80℃)时,或引风机电机轴承温度高达报警2(75℃)时,值长应下令采取调整风量、紧急降低机组负荷等措施,观察该点温度是否下降。
磨煤机电机轴承温度达报警2(80℃)时,可紧急启动备用磨煤机确保机组负荷,再停运该故障磨煤机。
(4)无备用磨煤机时,磨煤机电机轴承温度达打闸报警值(95℃),且无明显理由支持是测点故障时,运行人员可手动停运该磨煤机,降低机组负荷。
(5)在采取了各种措施后,送风机或一次风机电机轴承温度仍异常升高达打闸报警值(95℃),或引风机电机轴承温度仍异常升高达打闸报警值(80℃),且无明显理由支持是测点故障时,运行人员可手动停运该风机,观察RB保护是否正常动作,紧急减负荷使机组运行达到稳态。
(6)引风机电机为绝缘等级为F级,当其定子线圈温升接近100℃时应及时汇报,必要时停止风机运行。
五)防止启备变检修期间机组跳闸引发的安全问题
1.设备现状评估:由于#01A/B启备变在2014年有一次检修,届时#1、2机组厂用电失去备用。
如果在#01A/B启备变停电期间,#1或#2机组跳闸,该机组6KV厂用电将会失去。
2.针对设备现状采取的应对措施:
(1)#01A/B启备变停电前准备好电筒、空预器盘车手柄及键销等工具。
(2)空压机和后处理装置的运行按照电源分布情况决定,电源在6KV1C 段或6KV2C段的空压机各运行一台,电源在空压机房MCC A段或空压机房MCC B 段的后处理各运行一台。
(3)故障机组6KV厂用电失压后,确认锅炉MFT动作。
保安段未恢复供电前,派人到就地手动盘转空预器。
(4)当前空压机房冷却水由#1机组闭式水系统提供,如果#1机组跳闸,应立即到就地将空压机房冷却水切换为#2机组闭式水供应。
(5)如果仪用气压力低,确认MFT动作机组的火焰电视摄像头镜头退出。
(6)如果#1机组跳闸,在CRT上操作切换380V公用PC A段或6KV1C段电源,迅速使E空压机控制电源恢复正常。
并立即启动B或D空压机,如果B、D空压机在运行,检查是否运行正常;如果#2机组跳闸,立即启动A或C或E 空压机,如果A、C、E空压机在运行,检查是否运行正常。
(7)如果#1机组跳闸,立即启动C或D后处理装置,如果C、D后处理在运行,检查是否运行正常;如果#2机组跳闸,立即启动A或B后处理装置,如果A、B后处理在运行,检查是否运行正常。
如果空压机房MCCA和空压机房MCC B均已恢复供电,可任意先启动两台后处理装置,事故处理完毕后再作调整。
(8)可运行的后处理装置小于或等于一台时,可临时开启后处理装置进气电动门短时维持仪用气母管气压。
但有两台或两台以上后处理装置正常运行时,不允许仪用气不经过后处理进入仪用气母管。
(9)仪用气系统恢复正常前,保持空预器手动盘车,不允许用气动马达对故障机组空预器盘车。
(10)故障机组跳闸后,立即关闭该机组#1、2 SCR反应器喷氨快关阀前手动门。
(11)故障机组柴发启动,保安段恢复供电后,立即启动空预器辅助马达,如果空预器转动不正常,立即将空预器间隙调整装置扇形板提至最高位,检查转动正常,否则继续手动盘转空预器,并立即通知设备部处理。
(12)启动故障机组一台火检探头冷却风机,并启动该机组B等离子风机。
并到就地确认设备运行正常。
(13)确认故障机组锅炉过、再热器减温水电动隔离门关闭。
(14)尽快将故障机组6KV厂用电恢复。
(15)仪用气母管压力正常后,将故障机组火焰电视摄像头推进。
(16)保安段倒由工作电源供电后,停故障机组空预器辅马达,启动空预器主马达。
六)防止单侧空预器卡涩故障
1.设备现状评估:#1、2机组自投产以来,已发生两次单侧空预器卡涩事故,分别是2011年9月4日1A空预器卡涩和2013年6月7日2A空预器卡涩。
2.防止空预器卡涩故障的应对措施:
(1)每班检查空预器盘车把手与键销、手电筒等放置在工具柜中,随时备用。
(2)运行人员做好空预器卡涩的事故预想,经常在仿真机上加以演练。
(3)加强对空预器本体的巡视,发现现场有摩擦声,或空预器有被水淋湿痕迹时,及时汇报值长进行处理;如省煤器仓泵圆顶阀冷却水泄漏,值长应通知辅控运行人员立即隔离水源。
(4)发现A空预器电流>24A时,及时到就地强提空预器热端各扇形板(共3个),并将空预器间隙调整装置改为“手动”;怀疑是冷端扇形板摩擦引起的空预器电流大时,要求设备部将冷端径向间隙放到最大位;怀疑是空预器轴向间隙小引起的空预器电流大时,要求设备部将轴向间隙放大。
经过上述处理,A空预器电流无下降趋势,仍旧上涨并超过额定电流(31.4A)时,开启A 空预器气动马达尽量维持其转动。
值长应立即下令打跳部分制粉系统,投入等离子,降低机组负荷到170MW~200MW,并通知辅控运行人员密切监视脱硫吸收
塔进、出口烟温,防止吸收塔进、出口烟温高触发锅炉MFT。
(5)机组降负荷的目标值以排烟温度开始下降,脱硫吸收塔进、出口烟温保持稳定或下降为准,最好是不要使锅炉转为湿态。
(6)启动一台燃油泵,炉前油压调至2.0MPa左右,F、A、B、D层点火油枪手动门开启作紧急备用。
并任选剩余两台燃油泵中的一台投备。
(7)事故处理过程中最好在主控画面将RB保护退出,以防恢复过程中机组负荷升高且仍有重要辅机未启动时,RB保护无谓动作一次。
(8)机组降负荷过程中,要防止水煤比失调造成汽温波动大、高加解列、给水流量低、锅炉风量低等次生事故发生。
脱硝喷氨跳闸后,注意关闭相关手动门隔绝氨气,并切断蒸发器汽源。
(9)机组降负荷到170MW~200MW过程中,为防止小机汽压不足,应及时启动电动给水泵,启动后检查等离子、空压机(包括除灰空压机)和后处理装置是否跳闸,如有跳闸应及时恢复。
电泵正常带负荷满足锅炉给水要求后,将汽泵关闭出口门旋转备用。
(10)机组低负荷时,保持B空预器连续吹灰。
(11)机组降负荷到排烟温度开始下降时,维持负荷不变。
及时将A送风机全部负荷倒至B送风机,送风机出口联络挡板保持开位。
为防止A空预器跳闸联跳同侧送风机造成锅炉风量低MFT动作,可联系热工人员退出锅炉“风量低”保护,但任何时候都要保持锅炉风量>800t/h。
(12)将A一次风机负荷也倒至B一次风机,保持A一次风机基本上空载运行,注意观察运行磨煤机的一次风量,防止一次风量低跳磨煤机。
如A一次风机出口风温明显高于B一次风机,应继续降低A一次风机动叶开度(如果A 一次风机轴承温度高,也可考虑停止A一次风机运行。
)。
(13)在送风机和一次风机倒负荷过程中,值长应通知辅控运行人员密切监视增压风机入口压力并及时调整。
(14)如A空预器因电流大跳闸或手动停运(如手动停运需强制空预器允许停条件满足),A送风机联跳(观察A送风机不倒转,否则应手紧A送风机出口挡板)。
A空预器进口烟气挡板联关,A空预器进、出口一次风挡板联关,A 空预器进口烟气挡板全关后出口二次风挡板联关。
运行人员对上述联锁动作要
做到心中有数。
(15)如A空预器进口烟气挡板未关到位,应立即到就地手动操作将关闭,再关闭A空预器出口二次风挡板。
(16)A空预器跳闸后,应立即将其主、辅马达停电,通知安二维护人员尽量进行空预器盘车。
(17)将A引风机负荷倒至B引风机,停A引风机并关闭引风机入口联络挡板(此时A送风机已停,不考虑停A引联跳A送)。
观察A引风机不倒转,否则应手紧A引风机进、出口挡板或引风机入口联络挡板。
(18)通知安二打开A空预器冷端人孔门,打开电除尘入口人孔门(飞灰含碳仪装置附近),吸入冷风对A空预器烟气侧蓄热元件进行冷却。
此时B空预器烟风比有所增大,可能造成B空预器的出口烟温高,应密切监视B空预器电流,防止其卡涩,必要时增加锅炉总风量。
(19)手动略开A空预器一次风进口挡板电动门(5%),对A空预器一次风区域蓄热元件进行冷却。
A空预器二次风区域蓄热元件的冷却通过送风机出口联络管实现。
但此时也要加强对B侧一次风机(额定值210.3A)和送风机电流(额定值179A)的监视,防止其过流。
(20)在A空预器冷却过程中,如要试启A空预器,可先联系热控解除“A 空预器启动联开空预器一次风进、出口挡板及空预器出口二次风挡板1、2、3”联锁,强制“A空预器停止允许条件”满足后,试启A空预器,如空预器就地不转,停A空预器,停电后继续手动盘车。
(21)如A空预器启动成功,将其辅马达投备,关闭气动马达气源手动门,正常运行二十分钟后,打开引风机入口联络挡板,投入A空预器烟、风系统。
原则上是先投风侧再投烟侧,最好是逐个操作单个挡板(空预器进口烟气挡板共2块,二次风挡板共3块),交替投入。
防止A空预器烟、风系统投入过程中热二次风温和热一次风温降低过多,对锅炉燃烧或制粉系统产生影响;也要防止烟侧投入过快使A空预器蓄热元件得不到风侧冷却,造成空预器二次卡涩。
(22)空预器进口烟气挡板、出口二次风挡板、进出口一次风挡板均全开后,观察A空预器电流正常,就地无摩擦声,启动A引风机及A送风机并入系统运行,缓慢增加A一次风机负荷,并入系统运行。
(23)在主控画面中将RB保护投入,机组按调度要求升负荷。
升负荷过程中,将汽泵并入系统运行,适当时候停止电动给水泵;停止等离子及燃油泵运行。
(24)如果事故处理中有掺烧高挥发份的磨煤机停运,启动时要防止磨煤机爆燃。
(25)省煤器出口烟温达到315℃时,投入脱硝系统运行。
(26)要求热工将所有强制条件核实无误后,恢复为正常状态。
(27)机组运行稳定后,逐步恢复A空预器冷、热端扇形板,轴向密封装置的原始位置,但在恢复过程要防止空预器再次卡涩。
七)防止仪用压缩空气压力低造成机组非停事故
1.设备现状评估:我公司发生过空压机或后处理设备全部跳闸事故,电源改造后此隐患已消除。
单独某空压机或后处理跳闸时有发生,空压机跳闸的主要原因为排气温度高,而后处理跳闸的主要原因则为冷媒压力高或低。
空压机其它的故障原因还包括皮带断裂,滤网差压高,加载不正常,冷却水温高等;而后处理装置其它故障原因则为进气阀或排气阀卡涩,氟里昂泄漏,压缩机过载等。
2.针对设备现状的应对措施:
(1)发现空压机或后处理装置跳闸,应立即启动备用空压机或备用后处理装置。
(2)后处理装置启动或运行中,要在现场确认干燥塔切换正常,如果出现排气阀关闭不到位,仪用气大量泄漏时,应立即停止该后处理装置运行,关闭其进气电动门。
(3)后处理装置均无法启动时,可临时开启后处理装置进气电动门维持仪用气母管气压。
但有两台后处理装置正常运行时,不允许仪用气不经过处理进入仪用气母管。
(4)如空压机或后处理装置跳闸,应及时联系天目公司或设备部处理,处理完毕后试启,正常后保持运行或停下备用。
(5)事故处理完毕后,恢复为两台空压机及两台后处理装置的运行方式。
(6)运行中仪用气压下降速度较快时,可立即关闭至杂用气电动总门,
并启动备用空压机或备用后处理装置,立即到现场检查,重点是后处理装置干燥器的气动门状态。
(7)E空压机控制电源失去时,按“E空压机控制电源失去”反措执行。
八)预防迎峰度冬期间机组故障的措施
1.设备现状分析:迎峰度冬期间,环境温度很低,室外设备可能会因低温结冻,而造成仪表显示错误,造成机组异常甚至跳闸。
我公司在2010年12月22日就因低温就两次造成#2机组跳闸,一次是“给水流量低”,一次是“高排压力高”,均为低温造成变送器错误显示。
2.针对设备现状的应对措施:
(1)值长应严格要求辅控人员按计划上煤。
为减少堵煤,辊轴筛及碎煤机等不得随意退出运行,若有故障应立即抢修,并汇报值长及相关领导。
(2)来煤较湿时,运行人员要加强对给煤机的巡检。
利用低负荷时间段对停运磨及给煤机进行积煤、杂物清理。
(3)要加强对石子煤排放情况的检查管理,做好磨煤机堵煤及着火紧急处理事故预想。
(4)督促设备部应积极做好转机加油、制粉系统定检等工作。
(5)迎峰度冬期间,有关定期吹灰、等离子和点火油枪试投按规定执行,发现问题应及时联系维护消缺。
(6)锅炉运行期间,设备部,运行部值班人员应对给水流量;储水罐水位;分离器压力、水位;主、再热汽压力;减温水压力、流量等测点加强监视,发现参数异常及时通知设备管理部门处理。
(7)锅炉运行期间,应督促设备部加强就地设备保温材料的检查,发现缺陷及时通知安二处理。
(8)磨煤机润滑油站,引风机、送风机、一次风机润滑和液压油站的油箱电加热送电,并检验电加热根据油箱温度自动启、停正常;当油站温度低于20℃时,及时投入电加热器。
九)预防锅炉非停的其它措施
1.运行部锅炉主管应根据煤场存煤情况制定每日的燃煤掺烧方式,协助值长做好上煤安排。
杜绝上错煤,上错仓,防止锅炉因煤质差灭火。
2.掺烧褐煤(包括印尼煤)时,按照“褐煤掺烧的注意事项”、“防止磨煤机着火及防爆门动作措施”进行相关操作。
值长应将掺烧褐煤(包括印尼煤)的磨煤机及时通知到班组成员,以便及时进行调整。
3.做好每月10日和26日等离子拉弧试验和点火油枪试投,发现问题应及时联系维护消缺。
4.锅炉燃烧不稳定或有重要辅机跳闸,应及时投入等离子或点火油枪助燃。
投入和切除点火油枪的支数和时间,应及时汇报值长、机组长,并通知辅控。
锅炉燃烧稳定后应及时退出等离子或点火油枪。
5.F磨煤机检修时,如运行磨煤机<4台时,应启动燃油泵,投入炉前油系统运行,调整油压至2.0MPa,打开A、D、B层点火油枪手动门备用。
6.保持炉内燃烧工况稳定,采取有利于燃烧稳定的磨组运行搭配方式,尽可能保证相邻磨组运行。
7.雨季进煤较湿时,运行人员要加强对给煤机的巡检,防止给煤机或清扫链卡涩。
8.加强对石子煤排放情况的检查管理,做好磨煤机堵煤及着火紧急处理事故预想。
9.运行人员应加强对辅机(主要是风机或磨煤机)轴承温度和线圈温度、润滑油温等的监视,发现温度升高时,应及时查找原因并作相应处理,作好事故预想,必要时联系设备部增加外置风扇或者降低该转机出力。
10.如果发生主要辅机跳闸触发RB保护动作,应防止一次风机失速,从而使得磨煤机一次风量跳磨。
☆汽机专业
一)汽轮机本体系统:
1.#1汽轮机#1、2轴振Y向、#9轴振Y向向显示偏大,其中#2轴振Y向达12丝,#9轴振Y向达14丝。
要加强现场测振监督,发现振动异常升高时要立即联系处理并汇报。
#1、2轴振偏大主要原因是机组高中压缸揭缸提效后#1机组顺序阀运行时轴心运动轨迹偏移,当#1、2轴振异常上升时,要及时切换为“单阀”运行方式;对#9轴振要加强监视,密切关注#9轴承金属温度及其回油温度的变。