提升35kV输配电线路防雷水平探讨 冯飞

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提升35kV输配电线路防雷水平探讨冯飞
摘要:35kV线路在我国输配电线路中占有重要地位,但是35kV作为中低压等级
输配电线路,一般无全线避雷线保护,且线路绝缘水平较低,受雷害影响很大。

其雷击跳闸率占35kV线路总跳闸率的50%以上,因此降低雷击跳闸率对于提高
线路的供电可靠性极其重要。

本文以胜利油田河口供电管理管辖35kV线路作为
研究对象,探讨提出提升35kV线路的有效防雷措施。

关键词:35kV线路;避雷线;线路避雷器
1 35kV线路雷害现状分析
1.1胜利油田河口地区35kV线路雷害概况
胜利油田河口油区35kV线路作为主要的油区输配电线路,管带了大量油井负荷和居民负荷,35kV线路雷击跳闸率已经占35kV线路总跳闸率的50%以上,给
油田生产和居民生活带来不利影响。

河口地区年雷暴日为40天,属于重雷区,
每年6至8月是雷电活动频繁期。

河口油区35kV线路受雷害主要发生在每年的5月至8月份,雷害跳闸与雷暴天气密切相关,雷电活动密集期内,雷害跳闸率显
著上升。

选取雷害故障多发的35kV盐陈线、呈三线和五合联线为研究对象进行
35kV线路雷害分析。

1.2 线路雷害情况同异性分析
三条35kV线路均采用中性点经消弧线圈接地的运行方式,在变电站进行端
1.5-2km安装了单条架空避雷线,线路多采用3-4片的XWP2-70绝缘子,线路本
体绝缘水平不高,造成线路受雷害影响打。

对中段线路装设了少量线路避雷器,
但同时发生了避雷器被击穿故障,避雷线脱扣装置未能脱扣而造成线路接地。

35kV盐陈线和五合联线,地处平原开阔地区,附近高压线路少且受雷害故障
多为B相绝缘子被击穿,线路受直击雷影响较重。

35kV呈三线附近有平行高电压等级的线路,受雷害故障后三相绝缘子都有损坏,线路受感应雷影响较重。

三条
线路避雷线均是从变电站出口1.5-2km架设,通过对避雷线接地测量发现三条线
路多处存在接地电阻大于10Ω的情况。

通过实际数据计算,三条35kV线路当发
生电网单相接地电容电流均小于熄孤临界值11.4A,均可以可靠熄孤。

三条线路的绝缘子均为直线杆3片瓷质悬垂,承力杆为4片瓷质悬垂。

其中
盐陈线、呈三线为XWP2-70型绝缘子,五合联线为XP-70型绝缘子。

通过试验测定,3片XP-70型绝缘子的冲击放电电压值为254.3kV,3片XWP2-70型绝缘子的
冲击放电电压值为341.5kV。

3片XP-70型悬式绝缘子的冲击放电电压值仅为3片XWP2-70型绝缘子的74%。

2 提升35kV线路防雷水平技术措施
2.1架设线路型避雷器
对于易发生雷击故障的35kV盐陈线,没有全线架设避雷线,其中50#-57#经
常发生雷击绝缘子炸毁故障,不论直击雷或感应雷都容易造成危害。

通过研究,
建议对35kV盐陈线采用雷击易击杆塔两侧安装线路型避雷器的方案来提升易击
段的防雷水平。

35kV盐陈线安装了线路型避雷器后,由于自身绝缘水平还是较低,线路的耐雷水平整体上还是不高,必须结合消弧线圈,配合使用。

由于无间隙避
雷器长期工作在工频电压和雷电过电压的作用下,容易发生本体故障,所以必须
安装脱离器,防止避雷器故障导致线路故障发生。

2.2降低杆塔的冲击接地电阻
通过对于目标35kV线路进线段杆塔接地电阻的测量,通过对现场实际测量数
据分析看出:三条35kV线路的进线段杆塔存在部分接地电阻超标问题。

过大的
接地电阻容易造成雷电反击情况发生。

由于土壤盐碱情况较重,造成位于地下的
接地极以及接头腐蚀情况较为严重,由于大部分接地装置被加固体包绕,检修中
难以检查发现并及时处理,造成了部分杆塔的接地电阻不达标情况的发生。

建议
对锈蚀避雷线接地下引线进行整体更换,使用外露式圆钢作为基地下引线,并在
下引线与接地极连接部分做好防腐处理。

已3年作为一个周期对杆塔接地进行检测,保证接地电阻不超过10Ω。

2.3安装消弧线圈
当35kV系统采用中性点不直接接地的运行方式,并且35kV系统电容电流大
于11.4A时,在35kV线路绝缘子在雷击时闪络,雷电流过后过大的工频续会形成持续的接地电弧,如果线路未安装自动消弧线路则不能自动熄弧,进而引起线路
跳闸。

因此建议对35kV系统电容电流大于11.4A的变电站35kV系统安装消弧线圈,降低35kV线路绝缘子在雷击闪络后的建弧率。

2.4线路装设自动重合闸
由于35kV线路绝缘水平不高、导线间距不大的因素,在雷击过电压引起绝缘子闪络,大风天气下的相间放电,鸟类、风筝或树枝等导致线路放电等故障在雷
雨大风天气下很容易发生。

对于这类型的故障,在保护动作后,电弧能够自行熄灭,故障点的绝缘可恢复。

这时,当断路器重新合上,往往能恢复供电,大大减
少停电时间,从而提高了供电可靠性。

河口油区35kV线路多为单电源供电,线
路结构简单。

投运自动重合闸来弥补断路器误动、线路瞬时性故障引起的停电事故,提高供电可靠性是非常必要的。

2.5采用线路并联间隙技术保护
根据历史数据确定35kV线路的雷电易击段,在35kV线路易击段上可以使用
线路绝缘子并联间隙技术保护。

对于不同的绝缘子安装形式需要通过试验来确定
间隙类型和间隙距离。

且于位于易击段线路的进线段终端杆,应加装带串联间隙
型避雷器,形成联合保护,以提高线路的耐雷水平。

2.6提高线路的绝缘水平
在35kV线路检修中,加强对零值、劣质绝缘子的检查和更换。

检测一般使用目测法和电位分步法,保证运行中零值、劣质绝缘子被及时发现并更换。

对于运
行年代长,绝缘子整体老化严重的线路,可以考虑对全线绝缘子进行更换,特别
对于易落雷35kV线路可以更换为复合横担绝缘子,提高线路的绝缘水平。

2.7有针对性的全线架设避雷线
35kV线路并不要求全线架设避雷线。

本文提出对于绝缘水平低的易落雷线路,建议有针对性的全线架设避雷线。

本文中,由于35kV五合联线绝缘水平偏低,
其雷击跳闸率偏高,因此建议在35kV五合联线全线架设避雷线进行保护,并通
过计算证实可以提高线路的耐雷水平。

3 结论
35kV线路并不是全线架设避雷线,且绝缘子也仅用3-4片,线路防雷措施薄弱,且如果35kV线路处于多雷区,那么雷击跳闸率则会显著增强。

因此普遍存
在采用传统的防雷措施已难满足安全可靠运行的要求。

结合现场运行情况对35kV
线路雷击跳闸率高的原因以及防雷措施进行研究,得出了如下结论:
1、确定易击段,在线路易击段上架设线路型无间隙避雷器。

2、确保杆塔的冲击接地电阻不大于10Ω。

建议对锈蚀避雷线接地下引线进行
整体更换,使用外露式圆钢作为基地下引线,并在下引线与接地极连接部分做好
防腐处理。

已3年作为一个周期对杆塔接地进行检测,保证接地电阻不超过10Ω。

3、对35kV系统电容电流大于11.4A的变电站35kV系统安装消弧线圈,实现
中性点通过消弧线圈接地的运行方式,降低35kV线路绝缘子在雷击闪络后的建
弧率。

4、35kV线路装设自动重合闸,投运自动重合闸来弥补断路器误动、线路瞬
时性故障引起的停电事故,提高供电可靠性是非常必要的。

5、采用输电线路并联间隙技术保护,且于位于易击段线路的进线段终端杆,
应加装带串联间隙型避雷器,形成联合保护,以提高线路的耐雷水平。

6、提高线路的绝缘水平,在35kV线路检修中,加强对零值、劣质绝缘子的
检查和更换。

对于运行年代长,绝缘子整体老化严重的线路,可以考虑对全线绝
缘子进行更换,特别对于易落雷35kV线路可以更换为复合横担绝缘子,提高线
路的绝缘水平。

7、全线架设避雷线,35kV线路并不要求全线架设避雷线。

本文提出对于绝
缘水平低的易落雷线路,建议有针对性的全线架设避雷线。

参考文献:
[1] 杨保初.高电压技术.重庆:重庆大学出版社,2002
[2] 李志娟,李景禄,宋珂,李鹏鸣.关于农网35kV线路防雷措施探讨.电瓷避
雷器,2007。

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