产品不良分析报告范文.ppt

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产品不良分析报告PPT课件

产品不良分析报告PPT课件
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不良分析报告书
立案 担当 姓名
审视 主任 姓名
/
承认 次长 姓名
精选课件
1
不符事项现况
不良现象
现象分析
序号
1 2 3 4 5
1 2
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REC 无音不良
盖印
E421BB E4102B E4118B E3B23B E4118B
DCR测试
SPK(欧姆)
6.9 7.0 7.0
REC(欧姆)
无反应 无反应 无反应
6.9
无反应
7.0
无反应
精选课件
测定 DCR时: Part 1 : SPK OK Part 2 : REC NG
2
分析内容
STEP 1:观察不良试料的外观;
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原因分析`
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
经确认 : 除 NO.4 的UV 胶未与 F-PCB分离外,其他 4 PCS都有胶与 F-PCB分离的现象,并且有3 pcs分离现象特别严重。
无反应
无反应
无反应
无反应
无反应
4
分析内容
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STEP 3:REC 单品不良原因确认; -- > 为防止拆分造成单品状态的破坏,使用 甲苯 ( TO ) 对单品进行浸泡,浸泡完毕后显微镜观察状态如下:
原因分析
NO.1
NO.2

NO.3
精选课件
5
NO.4
NO.5
分析内容
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原因判定
原因判定 : UV 胶 与 F - PCB 分离(分离原因不明), 导致 WIRE 线受粘贴力影响,造成断线不良发生;

产品功能不良分析报告3.11

产品功能不良分析报告3.11

1209A10标准压力值、温度报警门限值有误
分析报告
表号:SAT/QP-7.1-02-25
编号:
问题分析小组
成员
商圣渝,熊伟,惠红彬
小组负责人商圣渝
问题产品型号1209A10 问题产品数

98套
问题产品来源
1209A10包装完品
问题简述TMA07主机标准压力值、温度报警门限值有误
不良原因如下:
项目产品设定值产品标准值
标准压力值8.00Bar 2.20Bar
温度报警门限值55℃75℃
分析过程:
1.用PICKit-3下载器烧录主程序会导致程序错乱,至使标准压力值及温度门限
值出现错误。

2.改用ICD2下载器烧录程序则标准压力值为2.2Bar及温度门限值为75℃恢复正常,并无其它异常现象。

分析结论:
PICKit-3下载器功能方面存在缺陷漏洞导致程序烧录中出现错误。

解决方案:
产线所用的PICKit-3烧录下载器全部更换为ICD2烧录下载器进行烧录。

报告人熊伟
审核
批准。

不良对策报告详细版.ppt

不良对策报告详细版.ppt
(收)
不良对策报告书
题目: 车型: 型号: 结论:
花都必胜质量问题
精选
1. 情 报
品名
SP冷凝器
品番
047710-1940
发生日
2015/12/24
不良内容
配管变形4
数量6发生场所 NhomakorabeaDNJP
2.処置(紧急对应TDA库存品确认)
日期
品番
在库数量
良品数
不良品数
备注
12/25
047710-1940
0
0
0
精选
4.履歴確認結果
生产日期
生产数量
出荷日期
出荷数量
备注
15.11.27
10
15.12.7
10
精选
5.原因分析
发生 推断,由于残制品的包装非专用包装,是借用其他流动品的包装,此产品管路部分耐 原因 力比较低,受外力容易变形,装箱后运输工程中可能产生撞击,引起管路的变形.
流出 原因
检查要领书中没有对管路的位置进行要求检查,可能有不良流出

喷漆
喷漆设备进行喷漆
依据要领书用涂装装置对芯体进行 涂装。

成品总成检查
依据检查要领书检查制 品外观
依据检查要领确认制品整体外观
×
检查要领书中没有对管路的位置进 行要求检查,可能有不良流出
捆包
依据包装式样书捆包
依据捆包要领书对制品进行捆包作 业
×
由于残制品的包装非专用包装,是 借用其他流动品的包装,装箱后运 输工程中可能产生撞击,引起变形
3.工程確認
工序名
作业方法
文件规定
评 价
工程问题详情
芯体组装

产品不良原因分析报告模板

产品不良原因分析报告模板

产品不良原因分析报告模板1. 背景产品不良是指产品在生产、运输、储存或使用过程中出现的质量问题,不仅会导致客户投诉和损失,还会影响企业声誉和市场竞争力。

因此,对产品不良进行及时、有效的原因分析至关重要。

2. 报告目的本报告旨在对产品不良原因进行系统分析,找出根本问题,为企业改进生产和质量管理提供参考依据,提升产品质量和客户满意度。

3. 分析方法通过对产品不良案例进行调查和分析,采用常用的质量管理工具和方法,如因果分析、故障模式与效果分析(FMEA)、5W1H分析等,结合生产过程和质量管理体系开展深入研究。

4. 分析报告详述4.1 不良现象描述描述发生不良的具体情况,包括不良类型、频次、影响范围等,对不良问题进行准确定义。

4.2 不良原因分析•产生原因:对所涉及的环节、流程、材料进行分析,确定不良的根本产生原因。

•影响因素:分析可能导致产品不良的各种因素,包括人、机、料、法、环境等,在不同尺度上进行详细考察。

•关键环节:确定影响产品质量的关键环节,寻找在这些环节上的不良原因,并提出改进措施。

4.3 改进建议•技术改进:对发现的技术问题提出改进方案,包括工艺优化、设备更新等。

•管理改进:对不良管理流程进行梳理,完善管理制度,加强对员工培训和监管。

•供应链管理:加强对原材料和零部件的质量管理,建立供应商质量评估体系。

5. 实施计划针对以上提出的改进建议,制定详细的实施计划和时间表,明确责任人及监督执行机制,确保改进措施的有效实施。

6. 结语产品不良原因分析是企业质量管理的基础工作,只有通过深入分析和不断改进,才能提高产品质量和客户满意度。

希望本报告能为企业提供有益的参考,引领企业不断提升管理水平,为提供更优质的产品和服务奠定基础。

不良品分析报告ppt

不良品分析报告ppt

不良品分析报告一、引言不良品分析报告旨在对一组产品中的不良品进行分析,以确定不良品的原因,并提出相应的改进措施。

本报告将通过以下步骤来进行分析:1.收集数据和背景信息;2.定义不良品;3.分析不良品的类型和分布情况;4.确定不良品的原因;5.提出改进措施。

二、数据收集和背景信息在进行不良品分析之前,首先需要收集产品相关的数据和背景信息。

这些数据和信息可以包括产品制造过程的各个环节、产品规格要求、不良品的定义和数量等。

通过收集这些数据和信息,可以更好地了解问题的背景,为后续的分析提供基础。

三、定义不良品根据数据收集和背景信息,我们需要对不良品进行明确定义。

不良品可以是指在产品生产过程中出现的与产品规格不符合的情况,包括产品的外观、尺寸、功能等方面的问题。

在定义不良品时,需要明确不良品的特征和判定标准,以便后续的分析和改进工作。

四、分析不良品的类型和分布情况在这一步骤中,我们将对不良品进行分类和统计,以了解不同类型不良品的分布情况。

通过对不良品的类型和分布情况进行分析,可以更好地把握问题的本质,并为后续的分析提供线索。

首先,我们可以将不良品根据不良类型进行分类,如外观不良、尺寸不良、功能不良等。

其次,我们可以统计不同类型不良品的数量和占比,以了解不同类型不良品的重要性和影响程度。

五、确定不良品的原因在这一步骤中,我们将分析不良品的产生原因。

不良品的原因可以是多种多样的,可能是由于原材料质量不合格、生产工艺问题、操作不当等引起的。

通过分析不良品的原因,可以帮助我们找出问题的关键所在,从而提出相应的改进措施。

在确定不良品的原因时,可以采用若干种分析方法,如因果图、5W1H分析法等。

这些方法可以帮助我们系统地分析不良品的产生原因,并找出其中的主要因素。

六、提出改进措施在这一步骤中,我们将提出相应的改进措施,以解决不良品问题。

改进措施可以从多个方面入手,如原材料选择、生产工艺改进、操作规范制定等。

通过采取这些改进措施,可以有效地减少不良品的产生,提高产品质量。

不良分析报告ppt

不良分析报告ppt

不良分析报告1. 背景介绍本报告旨在对不良情况进行分析,并提供相关数据和解决方案,以改善产品质量和用户体验。

以下是对不良分析的详细报告。

2. 数据收集与整理在分析之前,我们首先收集了大量的数据,包括不良情况的发生时间、地点、发生的原因等,这些数据对于我们分析不良情况非常有帮助。

我们通过对数据的整理和分类,得出了以下结论。

3. 不良情况分析3.1 不良情况发生时间统计根据收集到的数据,我们对不良情况发生的时间进行了统计。

结果显示,不良情况主要集中在周末和节假日,这可能是由于人员疏忽和工作压力较大所导致的。

3.2 不良情况地点分布分析我们还对不良情况发生的地点进行了分析。

结果显示,不良情况主要发生在生产线上,这可能与生产过程中的操作不当和设备故障有关。

3.3 不良情况原因分析通过对不良情况原因进行归类和分析,我们得出了以下结论:•人为操作失误:不良情况中的一部分是由于人员疏忽造成的,比如操作不当、忽视安全规范等。

•设备故障:一些不良情况是由于设备故障引起的,比如设备老化、部件损坏等。

•材料质量问题:部分不良情况是由于材料质量不合格导致的,比如材料损失、材料错误使用等。

4. 解决方案4.1 培训和教育针对人为操作失误导致的不良情况,我们建议加强员工培训和教育,提高员工的操作技能和安全意识,减少人为操作失误的发生。

4.2 设备维护和更新针对设备故障导致的不良情况,我们建议加强设备的维护和保养工作,定期检查设备的运行状况,及时更换老化和损坏的部件,确保设备运行的稳定性和可靠性。

4.3 材料质量控制针对材料质量问题导致的不良情况,我们建议加强对材料的质量控制,建立完善的材料检测和验收制度,确保材料的质量符合要求,减少不良情况的发生。

5. 总结通过对不良情况的分析和解决方案的提出,我们可以有效地改善产品质量和用户体验,减少不良情况的发生。

我们将持续关注不良情况的发生,并及时采取相应措施,确保产品质量和用户满意度的提高。

不良品看板(分析“产品”文档)共10张PPT

不良品看板(分析“产品”文档)共10张PPT

预防措施
1.产品进行重复加工
2.调机产品未按要求放入 废品盒(如图九)
3.已加工、未加工未区分 (如图十二)
4.自检产品不到位
5.对产品工艺和结构不了 解
1.调机产品按要求放入废 品盒报废
2.已加工未加工产品严格 按要求区分.
3.不断提升自身的产品认 识技能和品质意识
4.生产前先了解产品加工 工艺和产品结构
1.产品放不正(如图十 一);
2.真空气压不稳;
3.刀具过度磨损(如图 一);
4.来料不良(如图十 七);
5.底座:变形、漏气 (如图图五、十四);
6.直角磨损严重(如图 六)。
不 良 处 放 大
预防措施
1.规范操作手法,严格按 SOP作业 2.随时检查真空气压是否稳 定 3.砂轮棒到规定使用寿命时 立即更换 4.加工作业前自检来料 5.重铣底座与底座平面 6.更换新的直角
8
不良图片示例:
图一:刀具掉砂
图二:刀具装不正
图三:水喷不到位
图四:底座有异物
图五:底座变形
图六:直角磨损
9
不良图片示例:
图七:一只手拿多个产品
图八:手指甲过长
图九:报废品未放到规定位置
图十:产品散架倒塌
图十一:产品未放正
图十二:已加工未类——崩边
不良品图示
整 体 图 示
不 良 处 放 大
不良造成原因
1.刀具: 1)磨损过度; 2)镀砂不均或掉砂 (如图一); 3)刀具装不正,跳动 过大(如图二); 2.水喷不到位(如图 三); 3.来料不良(如图十 七); 4.产品发生碰撞(如图 七、十、十五)。
预防措施
1.砂轮棒到规定使用寿命时 立即更换; 2.刀具:用废品打磨或更换 新的; 3.加工作业前自检来料; 4.产品严禁抓、堆、叠、碰; 5.清理卡头和压帽,重新装 夹刀具,到装正为止。

不良品分析报告

不良品分析报告

不良品分析报告1. 引言不良品是指在生产过程中出现质量问题的产品,不符合产品质量标准或客户需求。

不良品的出现不只会影响企业的声誉和利益,还有可能对客户造成损失。

因此,对不良品进行分析是企业质量管理的关键步骤之一,可以帮助企业发现问题,追踪原因,并采取相应的措施进行改进。

本报告将对不良品进行分析,并提出解决问题的建议,以帮助企业提高产品质量和客户满意度。

2. 不良品统计数据在本次分析中,我们收集了过去一个月内的不良品统计数据。

以下是相关数据的总结:不良品类型数量缺陷1 50缺陷2 30缺陷3 20缺陷4 103. 不良品分析经过对不良品统计数据的分析,我们发现以下问题:3.1 缺陷1缺陷1是出现最多的不良品类型,共有50个。

经过进一步调查,我们发现该缺陷是由于生产过程中的设备故障所导致的。

设备在生产过程中无法保持稳定运行,导致产品质量下降。

解决该问题的关键是对设备进行维护和定期检修,确保设备的正常运行。

3.2 缺陷2缺陷2的数量为30个,在不良品中占据较大比例。

经过分析,发现该缺陷是由于原材料质量不稳定所导致的。

建议与供应商加强沟通,确保原材料的质量符合要求。

另外,对原材料进行进一步的检测和筛选也是解决该问题的有效方法。

3.3 缺陷3和缺陷4缺陷3和缺陷4的数量相对较少,总共为20个和10个。

经过调查,我们发现这两个缺陷是由于操作工人的操作不当所导致的。

建议对操作工人进行培训,提高其操作技能和质量意识。

另外,制定明确的操作规程和流程,确保操作的一致性和规范性也是解决该问题的关键。

4. 解决方案建议基于以上不良品分析结果,我们提出以下解决方案建议:1.对设备进行定期维护和检修,确保设备的稳定运行。

2.与供应商加强沟通,确保原材料质量符合要求。

3.对原材料进行进一步的检测和筛选,以提高产品质量。

4.对操作工人进行培训,提高其操作技能和质量意识。

5.制定明确的操作规程和流程,确保操作的一致性和规范性。

通过实施以上解决方案建议,我们相信不良品数量将会显著减少,产品质量将得到有效提升。

产品不良率高分析课件

产品不良率高分析课件

间隙不当
重新线割入块
牙孔不良主要是牙孔缺损、烂牙、牙孔开裂。
牙孔开裂主要是此孔漏冲造成 牙孔缺损、烂牙也是此孔但具体原因尚不确定可能原因是:
1、抽孔,下模孔位偏移 2、攻牙歪斜 3、机械手放不到位 我认为是抽孔,下模孔位偏移造成的可能性较大,原因是: 在抽孔处加油后无此现象。
改善方案:1)临时对策:加油生产 2)重新割入块

7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 21年3 月下午9 时50分 21.3.26 21:50 March 26, 2021

8、业余生活要有意义,不要越轨。20 21年3 月26日 星期五9 时50分 22秒21 :50:222 6 March 2021

9、一个人即使已登上顶峰,也仍要自 强不息 。下午 9时50 分22秒 下午9时 50分21 :50:222 1.3.26
2)开发部人员对模具进行了多次检修,使压伤,牙孔不良的不良率大为降彽. 3)冲压课,生技课人员多次对机械手进行调整,大大降低了变形不良率;另外,特别值得 一提的是:组装课每班抽调一人对不良品进行修复,大大降低了变形不良率.
最后,谢谢大家的大力支持和积极配合.

1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。21.3. 2621.3. 26Friday, March 26, 2021
压伤不良率 变形不良率 牙孔不良不良率 由上图可以看出清洗各项不良率均有不同程度下降。
总不良率
10月5日-11月10日冲压制程不良统计
10月5日-11月10日冲压制程各主要不良率-折线图
1.200%
1.130%
1.000%
0.800%
0.600%
0.534%
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6.9
无反应
7.0
无反应
测定 DCR时: Part 1 : SPK OK Part 2 : REC NG
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分析内容
STEP 1:观察不良试料的外观;
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原因分析`
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
经确认 : 除 NO.4 的UV 胶未与 F-PCB分离外,其他 4 PCS都有胶与 F-PCB分离的现象,并且有3 pcs分离现象特别严重。
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STEP 3:REC 单品不良原因确认; -- > 为防止拆分造成单品状态的破坏,使用 甲苯 ( TO ) 对单品进行浸泡,浸泡完毕后显微镜观察状态如下:
原因分析
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
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原因判定
原因判定 : UV 胶 与 F - PCB 分离(分离原因不明), 导致 WIRE 线受粘贴力影响,造成断线不良发生;
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不良分析报告书
立案 担当 姓名
审视 主任 姓名
/
承认 次长 姓名
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不符事项现况
不良现象
现象分析
序号
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1 2
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DCR测试
SPK(欧姆)
6.9 7.0 7.0
REC(欧姆)
无反应 无反应 无反应
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STEP 2:REC 单品确认;
将 锡点 上部的UV 胶去除后, 测定DCR : 无反应 判定ห้องสมุดไป่ตู้果 : REC 单品出现无音
原因分析
序号 1 2 3 4 5
盖印
E421BB E4102B E4118B E3B23B E课41件18B
DCR测试 - R E C( 欧姆)
无反应 无反应 无反应 无反应 无反应
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