锅炉清灰剂在丙烯腈装置废水焚烧炉余热锅炉的应用

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锅炉清灰剂在丙烯腈装置废水焚烧炉余
热锅炉的应用
纳尓科(中国)环保技术服务有限公司2
摘要:本文介绍了浙江石化1#丙烯腈装置废水焚烧炉(WWI)在运行过程中
首次应用纳尔科锅炉清灰剂,从装置开车至检修18个月,使用期间余热锅炉在
省煤器出口温度保持在180-190℃,炉膛温度保持在1050-1150℃,炉管前后压
差保持在1.0-1.3kPaD,运行期间系统各项参数指标正常,满足生产要求。

检修
期间查看余热锅炉炉管情况未发现明显炉管积灰及腐蚀问题,清灰剂应用效果良好。

关键词:丙烯腈废水焚烧炉;余热锅炉;炉管结垢;锅炉清灰剂
1丙烯腈余热锅炉段结垢简述
丙烯腈装置在生产过程中产生含有丙烯腈、乙腈、氢氰酸、聚合物等物质,
为降低其对环境的污染,必须将含氰废液进行雾化焚烧,使其燃烧、分解,再排
放至大气中。

废水中所含的杂质较多,其中Na、S含量在余热锅炉炉管结垢过程
中起重要影响[1]。

随着废水焚烧炉的运行,熔融状态下的灰渣粘附在余热锅炉炉
管上,随着烟气的流动,粘结量逐步增加,导致换热效率、蒸汽回收量降低,从
而造成余热损失。

长时间运行,会堵塞炉管,炉膛压力上升,从而被迫停车检修。

为解决结垢问题对丙烯腈废水焚烧炉运行周期和换热效率的影响,从化学品的角
度对结垢问题进行分析,浙江石化丙烯腈装置最终引入纳尔科清灰剂。

2丙烯腈废水焚烧炉简介
浙江石化丙烯腈装置废水焚烧炉(WWI)由PCC公司设计制造,并指导安装
投用。

WWI系统采用直燃法,为L型立-卧式圆筒型负压炉,炉体主要分为还原段、氧化段、调节段、SNCR段、余热回收系统等,能够有效处理丙烯腈和MMA装置生产中产生的废水以及异常工况下的HCN、粗乙腈,将有毒介质在1100℃分解为无毒介质;烟气中热量通过余热锅炉回收利用,产生380℃,4.2MPaG中压过热蒸汽,并入中压蒸汽管网,提高了能量利用效率。

该系统还包括布袋除尘系统,对烟气进行除尘,保证烟气排放达到国家排放标准(GB18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》)。

废水焚烧炉工艺流程简图见图2.1。

图2.1废水焚烧炉工艺流程简图
3纳尔科锅炉清灰剂作用机理简述
3.1降低烟气对炉管腐蚀
清灰剂与废水混合注入炉膛,高温燃烧后与低熔点且具有腐蚀性的钠、钒、镍、铁和钙等化合物作用形成复合物,熔点较高,无腐蚀性以小颗粒形状存在,不会粘结在金属表面。

清灰剂可对炉管表面起到钝化作用,抑制酸性气体的腐蚀。

3.2降低灰垢粘附性
清灰剂燃烧后可提高灰垢熔点,使灰垢相互之间、灰垢与金属表面之间结合的键能降低,甚至断裂,灰垢变得疏松易被机械清除。

正常运行中可用吹灰器清除。

4余热锅炉垢样组成及形貌分析
4.1垢样组成分析
因本装置自开车以来即投用清灰剂,无历史垢样进行对比,因此取某装置未加清灰剂的垢样进行对比分析,垢样1#为某丙烯腈装置废水焚烧炉未加清灰剂垢样组成,垢样2#为浙石化丙烯腈加入清灰剂后垢样组成,结垢物质组成如下表所示:
表4-1加入清灰剂前后垢样元素组成
如上表所示,结合装置生产过程,对元素来源进行分析,其中Na主要来源于装置生产过程中采用碳酸钠调节pH;S主要来源于急冷塔采用硫酸中和去除剩余氨、丙烯醛等杂质;K主要来源于丙烯腈装置为防止系统聚合物沉积所使用的分散剂;Fe可能为系统腐蚀性产物;通过对比分析,本装置的垢样钠离子与硫离子含量均比较高,在此基础上,根据此处的结垢机理[2],本装置的结垢应更加严重,但在装置运行过程中,并未发现明显结垢情况,同时在检修时未发现明显垢物附着。

因此也侧面印证了清灰剂的作用效果。

4.2垢样外观分析
如图4-1所示,未加清灰剂的垢样(左)成明显块状,并且比较粘,而加入清灰剂的垢样,明显蓬松,在装置实际生产过程中垢样(右)在吹灰器的作用下可随烟气进入布袋除尘系统,从而避免在余热锅炉炉管上附着。

图4-1(左)未加清灰剂(右)注入清灰剂 4.3废水焚烧炉炉管检修情况
浙江石化1#丙烯腈装置废水焚烧炉自开车以来至装置停工检修已运行18个月,如图所示,本次检修发现炉管整体干净,具有原本金属光泽,表面有少量松散的灰垢。

无硬垢、粘垢附着,清灰剂应用效果良好。

图4-2加入清灰剂后运行18个月余热锅炉炉管情况 5装置运行过程中运行数据变化
浙江石化1#丙烯腈装置自建成开车以来一直投用清灰剂,从余热锅炉进出口温差、压差,换热情况及产汽量看,整体运行稳定,达到初期使用清灰剂目标。

6清灰剂使用总结
经济效益分析:
如果焚烧炉的压差高、运行效果不佳,需要进行停工检查清灰,将会造成反
应负荷降低、产品产量降低,每次检修时间大概7天(运行周期约10-12个月),按80%负荷初步估算,产品减产约1092吨,按边际效益1000元/吨计,每次损失
将高达109.2万元,不包括检修费用。

如果废水炉停工时间延长,废水罐液位达
到设计要求后,将会造成全装置停工,那产生的损失将无法估量。

由于纳尔科锅炉清灰剂的加注:
1)增加了余热锅炉换热效率,烟气余热回收效率提高,外送高压蒸汽量增加;
2)炉膛压力、温度稳定,炉内分解、还原反应状态稳定,减少了外排烟气
中有害组分的波动,环保排放稳定合格;
3)延长了余热锅炉运行周期,减少了停车检修的安全风险与检修费用。

同时,纳尔科清灰剂具有保护炉管结垢及腐蚀问题,自装置开车以来连续注
入废水焚烧炉中,改变了后续余热锅炉段易结垢的状况,从运行数据及现场检修
情况来看,加入清灰剂满足了装置生产及节能指标,避免了因炉管结垢堵塞的问题。

后续为保证废水焚烧炉的持续稳定运行,建议:
1.持续连续投加锅炉清灰剂。

2.为避免松散的灰垢堆积在余热锅炉中,持续稳定地进行定期吹灰。

参考文献:
[1]李建波,张沛存,赵亮等.丙烯腈装置废水焚烧余热锅炉结渣原因与解决措
施的研究[J].节能,2003(8):25-26。

[2]刘兰香.丙烯腈废水焚烧炉余热锅炉积灰分析及处理方法[J].齐鲁石油化工,2003,31(2):102-105。

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