【加氢裂化装置故障分析】加氢裂化装置高压空冷泄漏原因分析及整改措施
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【加氢裂化装置故障分析】加氢裂化装置高压空冷泄
漏原因分析及整改措施
加氢裂化装置高压空冷泄漏原因分析及整改措施
加氢裂化装置高压空冷泄漏原因分析及整改措施
摘要:中石化天津分公司180万吨/年加氢裂化装置20XX年12月投产,高压空冷在气密过程中管箱丝堵大批量发生泄漏,致使装置反复泄压。
在3年后的装置检修中对高压空冷进行了整改修复,大幅度降低了高压空冷管箱丝堵泄漏率。
关键词:高压空冷泄漏丝堵措施
一、高压空冷器的简介
高压空冷器系统是加氢裂化装置中的关键设备之一,具有高温、高压、临氢的特点,属于特种设备。
中国石化天津分公司炼油部180万吨/年加氢裂化装置(以下简称2#加氢裂化)是由中石化北京设计院(SEi)进行设计。
a-101是高压空冷器,总共8台,由哈尔滨空调股份有限公司(以下简称哈空调)承接制造。
a-101产品型号为GP10.5×3-6-223-16.6SF-23.4/dR-Ⅲt。
其设计压力为16.6mPa,设计温度为220℃,空冷器结构为水平鼓风式,管束为丝堵式,管箱采用分解管箱。
主题材质(包括管箱、管板、管束)及管束丝堵均为UnSn08825,丝堵垫片选用316L,在20XX年8月2#加氢裂化首次检修,根据工艺生产需求,中石化北京设计院设计增加4台高压空冷
器a-100,与a-101形成串联。
管束丝堵材质选用变更为316,其他材质不变。
介质均为热高分气(含高硫油气、H2S、nH3、H2等)。
这种材料具有高镍、中铬、含钼成分,在高压空冷器管束内介质含硫氢化胺、氯化铵腐蚀环境下,具有较好的耐腐蚀性。
二、高压空冷管箱丝堵泄漏及处理
1.高压空冷气密过程发生泄漏
20XX年12月,2#加氢裂化首次开工,2#加氢裂化进入气密阶段,第一阶段反应系统进行4.0mPa氮气气密,a-101丝堵尚未发现泄漏。
随后进行第二阶段6.0mPa氢气气密,发现有42个管箱丝堵泄漏,但多为渗漏,多为沫沫状,其中有5个丝堵泄漏呈现肥皂泡状泄漏。
联系哈空调厂家专业人员对其进行常规带压紧固,42个丝堵全部处理完好。
第三阶段10.0mPa氢气气密。
发现133个丝堵泄漏,其中有2个丝堵泄漏很大,肥皂水无法保持在丝堵周围,21个丝堵泄漏稍大呈肥皂泡状,其他丝堵呈沫沫状渗漏。
但在这133个丝堵中存在第二阶段气密紧固过的丝堵无法再次紧固,而且其中的2个丝堵泄漏量很大,常规紧固后无法实现减小泄漏量。
经修复处理完成后,最后统计a-101管束丝堵泄漏总量为381个。
装置反复气密三次,完全泄压两次。
由于前期施工工期效率较高,给装置开工准备提供了充裕的时间,才使装置如期按时开工,投入生产。
20XX年7月在装置正常生产过程中,a-101丝堵发生渗漏,由于高压空冷无前后手阀及副线的设计无法单台切出,为保证装置正常生产,做卡子对丝堵进行带压堵漏。
增加了对高压空冷巡检频率,保持对高压空冷泄漏点的实时监测并进。