焦炉气预热器膨胀节爆裂原因分析及处理措施
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3 原 因分 析
1 设备情 况
首先 对膨 胀节 的厚 度进行 了校核计 算 ,该 膨
胀节 的厚 度 能够 满 足 甲醇 生 产 工 艺 条 件 下 的 要
焦炉气 预 热器是 1台气气 换热 器 ,其作 用是 用5 4 0℃ 的高 温转 化气将 从 干法脱 硫工 序过 来 的
焦炉 气配 蒸汽 从 4 0 0℃ 以下加 热 至 5 2 0℃送 预热
接后 于 6月 1日投入 运 行 。6月 9 日设 备 在 运行 中又一 次 出现 膨胀 节爆 裂 。停 车 后检 查发 现 ,该 膨胀 节 又从下 部排 污 口的另 一侧 往上 环 向撕裂 约
2 4 0 0 m m。连续 2次发 生 的膨胀 节爆 裂泄 漏 ,严
热器 于 2 0 0 8年 6月 投 入使 用 ,2 0 1 0年 5月底 和
G B 1 6 7 4 9 -1 9 9 7的要 求 不符 。
置一般应设置在低温侧,而不是中部温度最高处。
4 处理 措 施
4 . 1 第 1种处理 方 案
4 . 1 . 1 修 复 措施 ( 1 ) 重新 订 做 膨 胀 节 ,在 原 设 备 上 对 膨 胀 节 进 行 更 换 。新 膨 胀 节 的 材 料 仍 为 0 C r l 8 N i 9, 厚 度在 1 8~1 9 m m,用 2 0 m m 原 板 材 整 体 压 制 成 形 ,但选 用 Z D W ( B ) 型 。Z D W ( B)型 膨胀
6月初先 后 2次发 生膨 胀 节爆 裂 事 故 。通 过对 设 备本 体事 故形 成原 因 的分析研 究 ,采取 了将 膨胀
节 的位置 由换 热器简 体 中 间移 至低 温侧 ,同时去 掉膨 胀节 的排 污 口等整 改措施 。实施后 ,焦 炉气
预热 器 已安全 稳定运 行 至今 。
重制 约着 甲醇 厂 的安全 稳定 生产 。
膨胀 节爆 裂 ,导致 大量 气体 泄漏 ,造成 系 统紧 急
停 车 。停 车后 检查 发现 ,该 膨胀 节从 下部 排污 口
二是膨胀节的设计位置不当 。该膨胀节设置在 换热器筒体 的中部温度最高处 ,存在 以下 3个方 面
不当 :一是膨 胀节 承 受设 备 自重 所 形 成 的应 力最 大 ;二是膨胀节低温侧筒体较长且低温侧 属活动支
第 5期 2 0 1 3年 9月
中 氮
肥
M— S i z e d Ni t r o g e n o us Fe r t i l i z e r P r o g r e s s
No . 5 Se p.2 01 3
焦炉 气 预 热器 膨 胀 节爆 裂原 因分 析 及 处 理 措 施
气 ,壳程介质为焦炉气和蒸汽。设备筒体中间设 置一单波膨胀节 ,主要作用是补偿换热管与筒体
温度 差产 生 的膨胀 差 。 2 事故 经过 2 0 1 0年 5月 3 0 日该 设 备在 运 行 中突 然发 生
方面 缺 陷是造 成其爆 裂 的 主要 原 因 。
一
是 膨胀 节设 计选 型不 A) 型膨 胀 节 ,而 实 际 运 行
中无 法避 免工 艺波 动形 成交 变应 力导 致膨 胀节 产 生疲 劳 。2次发生 膨胀 节 环形 爆 裂 ,均 是 由于 丝 堵根 部 的强度 不够 ,刚 度增加 产 生应力 集 中 ,首 先 出现爆 裂而 向外 延伸 的 。
・ 4 1・
就会相对增加 ;三是 中部介 质温度较 高 ,膨 胀节 的 刚度越低 ,轴向位移 量就会 增加 。因此 ,膨 胀节位
则会引起焊接金属氧化 ,造成耐腐蚀性能降低 ,
而本 设备 修 复焊接 时 因设备 内部 全部 充氩 的难 度 相 当大 ,无法 对 焊接接 头 背面金 属进 行保 护 ,因 此 ,决定 不采 用 氩弧焊 ,选 用单 面 焊双 面成 型 的 手 工焊 条 电 弧 焊 的 方 法 。但 此 种 焊 接 方 法 与
往上 环 向撕 裂 约 1 2 0 0 m m。设 备 经 打磨 坡 口焊
[ 收稿 日期]2 0 1 2 — 1 2 - 1 4 [ 作者 简介]徐红梅( 1 9 7 5 一), 女, 山西襄汾人 , 机械工程师 。
座端 ,热膨胀量较小 ,膨胀节所需要补偿 的位移量
少 ,由 9 0 0 F I I / h减少 到 5 0 0 I n / h 。 ( 5 )溶 液 冷 却 器 换 热 效 果 好 ,不 易 结 垢 。
方面着手解决 了溶液冷却器 内漏的问题。装置改
造后 投运 至今 溶 液冷却 器未 发现 泄漏 ,改 造效 果
2 0 1 2 年5 月系统检修 ,拆开 C 1 7 4 0 4检查 ,列管
结垢 不严 重 ,主要 为淤 泥 。
5 结 语
明显 。应注意的是 ,所有用循环水来冷 却氨水 、
液 氨 、气 氨 的水冷 器都 应定 期分 析上 水 、回水 中
的N H 含 量 ,以便 及 时 发 现 设 备 内 漏 。另 外 ,
氨水 系 统需定 期 加入一 定量 的重 铬酸 钾作 为缓 蚀 本 次改 造从 降低 温差应 力及 改进 列管 材质 两
剂 ,以缓解 氨水 对设备 的腐 蚀 。
第 5期
徐 红梅 :焦炉 气预 热 器膨胀 节爆 裂原 因分析 及 处理措 施
求 。然后 对膨 胀节 的使 用情 况进 行 了分析 ,该设 备 自投入 运行 以来 ,一 直在 工艺 要求 的指 标范 围 内运 行 。最后 通过认 真 分析 ,并 与该设 备 的设计
人员 进行 沟通 ,认 为该设 备膨 胀 节存 在 的以下 两
炉 ,同时将 转 化气 冷却 至 4 2 0 o C以下 。该设 备为 固定 管 板 列 管 式 换 热 器 ,管 程 介 质 为 高 温 转 化
徐红 梅
( 山西焦化股份有限公司 ,山西 洪洞 0 4 1 6 0 6 )
[ 中图分类号 ]T Q 0 5 1 . 5 [ 文献标 识码]B [ 文章编号 ]1 0 0 4—9 9 3 2 ( 2 0 1 3 ) 0 5— 0 0 4 0— 0 2
我公 司 2 0 0 k t / a甲醇厂转 化工 序 的焦炉 气预
1 设备情 况
首先 对膨 胀节 的厚 度进行 了校核计 算 ,该 膨
胀节 的厚 度 能够 满 足 甲醇 生 产 工 艺 条 件 下 的 要
焦炉气 预 热器是 1台气气 换热 器 ,其作 用是 用5 4 0℃ 的高 温转 化气将 从 干法脱 硫工 序过 来 的
焦炉 气配 蒸汽 从 4 0 0℃ 以下加 热 至 5 2 0℃送 预热
接后 于 6月 1日投入 运 行 。6月 9 日设 备 在 运行 中又一 次 出现 膨胀 节爆 裂 。停 车 后检 查发 现 ,该 膨胀 节 又从下 部排 污 口的另 一侧 往上 环 向撕裂 约
2 4 0 0 m m。连续 2次发 生 的膨胀 节爆 裂泄 漏 ,严
热器 于 2 0 0 8年 6月 投 入使 用 ,2 0 1 0年 5月底 和
G B 1 6 7 4 9 -1 9 9 7的要 求 不符 。
置一般应设置在低温侧,而不是中部温度最高处。
4 处理 措 施
4 . 1 第 1种处理 方 案
4 . 1 . 1 修 复 措施 ( 1 ) 重新 订 做 膨 胀 节 ,在 原 设 备 上 对 膨 胀 节 进 行 更 换 。新 膨 胀 节 的 材 料 仍 为 0 C r l 8 N i 9, 厚 度在 1 8~1 9 m m,用 2 0 m m 原 板 材 整 体 压 制 成 形 ,但选 用 Z D W ( B ) 型 。Z D W ( B)型 膨胀
6月初先 后 2次发 生膨 胀 节爆 裂 事 故 。通 过对 设 备本 体事 故形 成原 因 的分析研 究 ,采取 了将 膨胀
节 的位置 由换 热器简 体 中 间移 至低 温侧 ,同时去 掉膨 胀节 的排 污 口等整 改措施 。实施后 ,焦 炉气
预热 器 已安全 稳定运 行 至今 。
重制 约着 甲醇 厂 的安全 稳定 生产 。
膨胀 节爆 裂 ,导致 大量 气体 泄漏 ,造成 系 统紧 急
停 车 。停 车后 检查 发现 ,该 膨胀 节从 下部 排污 口
二是膨胀节的设计位置不当 。该膨胀节设置在 换热器筒体 的中部温度最高处 ,存在 以下 3个方 面
不当 :一是膨 胀节 承 受设 备 自重 所 形 成 的应 力最 大 ;二是膨胀节低温侧筒体较长且低温侧 属活动支
第 5期 2 0 1 3年 9月
中 氮
肥
M— S i z e d Ni t r o g e n o us Fe r t i l i z e r P r o g r e s s
No . 5 Se p.2 01 3
焦炉 气 预 热器 膨 胀 节爆 裂原 因分 析 及 处 理 措 施
气 ,壳程介质为焦炉气和蒸汽。设备筒体中间设 置一单波膨胀节 ,主要作用是补偿换热管与筒体
温度 差产 生 的膨胀 差 。 2 事故 经过 2 0 1 0年 5月 3 0 日该 设 备在 运 行 中突 然发 生
方面 缺 陷是造 成其爆 裂 的 主要 原 因 。
一
是 膨胀 节设 计选 型不 A) 型膨 胀 节 ,而 实 际 运 行
中无 法避 免工 艺波 动形 成交 变应 力导 致膨 胀节 产 生疲 劳 。2次发生 膨胀 节 环形 爆 裂 ,均 是 由于 丝 堵根 部 的强度 不够 ,刚 度增加 产 生应力 集 中 ,首 先 出现爆 裂而 向外 延伸 的 。
・ 4 1・
就会相对增加 ;三是 中部介 质温度较 高 ,膨 胀节 的 刚度越低 ,轴向位移 量就会 增加 。因此 ,膨 胀节位
则会引起焊接金属氧化 ,造成耐腐蚀性能降低 ,
而本 设备 修 复焊接 时 因设备 内部 全部 充氩 的难 度 相 当大 ,无法 对 焊接接 头 背面金 属进 行保 护 ,因 此 ,决定 不采 用 氩弧焊 ,选 用单 面 焊双 面成 型 的 手 工焊 条 电 弧 焊 的 方 法 。但 此 种 焊 接 方 法 与
往上 环 向撕 裂 约 1 2 0 0 m m。设 备 经 打磨 坡 口焊
[ 收稿 日期]2 0 1 2 — 1 2 - 1 4 [ 作者 简介]徐红梅( 1 9 7 5 一), 女, 山西襄汾人 , 机械工程师 。
座端 ,热膨胀量较小 ,膨胀节所需要补偿 的位移量
少 ,由 9 0 0 F I I / h减少 到 5 0 0 I n / h 。 ( 5 )溶 液 冷 却 器 换 热 效 果 好 ,不 易 结 垢 。
方面着手解决 了溶液冷却器 内漏的问题。装置改
造后 投运 至今 溶 液冷却 器未 发现 泄漏 ,改 造效 果
2 0 1 2 年5 月系统检修 ,拆开 C 1 7 4 0 4检查 ,列管
结垢 不严 重 ,主要 为淤 泥 。
5 结 语
明显 。应注意的是 ,所有用循环水来冷 却氨水 、
液 氨 、气 氨 的水冷 器都 应定 期分 析上 水 、回水 中
的N H 含 量 ,以便 及 时 发 现 设 备 内 漏 。另 外 ,
氨水 系 统需定 期 加入一 定量 的重 铬酸 钾作 为缓 蚀 本 次改 造从 降低 温差应 力及 改进 列管 材质 两
剂 ,以缓解 氨水 对设备 的腐 蚀 。
第 5期
徐 红梅 :焦炉 气预 热 器膨胀 节爆 裂原 因分析 及 处理措 施
求 。然后 对膨 胀节 的使 用情 况进 行 了分析 ,该设 备 自投入 运行 以来 ,一 直在 工艺 要求 的指 标范 围 内运 行 。最后 通过认 真 分析 ,并 与该设 备 的设计
人员 进行 沟通 ,认 为该设 备膨 胀 节存 在 的以下 两
炉 ,同时将 转 化气 冷却 至 4 2 0 o C以下 。该设 备为 固定 管 板 列 管 式 换 热 器 ,管 程 介 质 为 高 温 转 化
徐红 梅
( 山西焦化股份有限公司 ,山西 洪洞 0 4 1 6 0 6 )
[ 中图分类号 ]T Q 0 5 1 . 5 [ 文献标 识码]B [ 文章编号 ]1 0 0 4—9 9 3 2 ( 2 0 1 3 ) 0 5— 0 0 4 0— 0 2
我公 司 2 0 0 k t / a甲醇厂转 化工 序 的焦炉 气预