电站锅炉材料监检细节探析
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2019.4 设备监理
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一直标准工况下运行。
爆口形状如图2所示。
微观组织分析,对1#位置取金相试样进行显微分析的结果是铁素体+珠光体组织,组织沿轧制方向排列。
从组织照片上看,珠光体中渗碳体已经完全球化,很多碳化物已经聚集到晶界,部分组织中有明显夹杂存在,组织劣化较严重,见图3、图4。
从表1分析的结果看,爆管化学成分符合钢国家标准。
进一步分析,20钢属于碳素结构钢,高温耐氧化性较差,锅炉的过热蒸汽管道,在汽流速很小或停滞时,将产生化学反3Fe+4H 2O——Fe 3O 4+4H 2
1.2 原因分析
宏观检查,爆口长度410mm,几乎贯穿整个短管,爆破后被撕裂成一块铁板状,爆裂边缘粗糙,断口层无明显减薄,短管内壁着色探伤后发现多条裂纹,深度在2mm ~ 5mm 不等。
查验该炉历年运行纪录,并无超温超负荷记载,
图2 爆口形状
图3 31#位置取金相试样
图1 发生爆裂位置示意图
1号金相及化学成分取样部位2号金相取样部位
启动放空阀
爆破位置
混合集箱
材料:12Cr1MoV 压力:113bar 温度:540℃介质:蒸汽
焊缝
实 务
图5 发生裂纹位置
原因分析
对裂纹进行微观组织分析,角焊缝裂纹发生在热影响区上,且裂纹边缘存在多条偏析物,在裂纹附近观察,发现影响区同样存在大量白色偏析物(见图6),并且有微裂纹存在。
同时,对管座与联箱连接的角焊缝上的裂纹进行金相分析结果为马氏体,且融合线附近存在合金元素偏析。
图6 管座与联箱连接的角焊缝上的裂纹
采用全定量光谱对管座进行化学元素成分分析,如表2,可见管座材质与原设计材质A182F91不符。
2.3 结论
管座角焊缝裂纹主要因为管座材质与设计不符。
管座中含有大量W等合金元素,在焊接过程中热影响区的合金元素产生偏析,形成脆
PLANT ENGINEERING CONSULTANTS 2019.4。