现代有轨电车小号码道岔弹性可弯尖轨的研制

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山 西建筑
SHANXI ARCHITECTURE
第47卷第12期・94 •
2 0 2 1年6月
VoO 07 No. 12Jus. 2021
DOI :2. 13219/j. oXS 229-6525.2022 2.035
现代有轨电车小号码道岔弹性可弯尖轨的研制
车伟
(中铁宝桥集团有限公司,陕西宝鸡72206 )
摘 要:简述了现代有轨电车50 kg/m 钢轨3号单开道岔尖轨的研制思路,在小号码道岔中首次采用了弹性可弯尖轨,并进行了
转换力计算和实物测试,满足电务转换设计要求。

经上道验证,尖轨使用效果良好。

关键词:现代有轨电车,小号码道岔,弹性可弯尖轨
中图分类号:U213. 9 文献标识码:A 文章编号:242-6525 (2021) 12-2094-22
1概述
城市轨道交通系统含地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代 有轨电车5种制式,其中现代有轨电车新建里程占比逐年 增长,已经成为城市轨道交通系统重要组成部分。

为了进 一步提高营运的舒适性及安全性,现代有轨电车对道岔的 性能提出了更高的要求。

在不断总结早期有轨电车道岔设 计、制造、运营经验的基础上,针对现代有轨电车尖轨跟端 活接头病害问题,提出了新的解决方案。

2道岔尖轨结构选型27 道岔平面线型
为减少占地面积,车辆站场一般采用50 kg/m 钢轨 3号单开道岔。

道岔平面线型见图1,导曲线半径为25 m ,
圆切线型,尖轨为半切线型。

道岔全长L 二2 444 mm ,前长 a - 3 663 mm ,后长 b - 4 533 mm ,轨距为 1 435 mm 。

2.4 尖轨结构的选型
尖轨采用50AT1钢轨制造,跟端热压成型为标准 50kgjm 钢轨。

由于3号道岔角度大,尖轨长度短,为减小尖轨扳动 力,保证最小轮缘槽尺寸,尖轨跟端固定结构一般采用活接 头形式(见图2)。

活接头结构尖轨可在由带挡肩的双头螺 柱在鱼尾板与间隔铁形成的空间内实现自由扳动,鱼尾板、 间隔铁及螺栓约束尖轨的跟端。

尖轨一般采用直线型,其 弹性变形小,所需转换力小,有利于尖轨和基本轨之间的自 然密贴。

但由于尖轨跟端存在接头,导致接头处稳定性较 差,容易发生病害,是道岔的薄弱环节[0]。

鉴于活接头结构病害问题发生数量较多,首次提出了
在小号码道岔中尖轨采用弹性可弯结构(见图3),尖轨跟 端直接与辙叉趾端相连接,彻底消除活接头病害。

弹性可 弯尖轨跟端纵横向和扭转位移均被扣件约束,其扳动主要 通过尖轨自身弹性形变实现。

在弹性可弯中心处,对轨底
进行刨切,以减小截面的横向惯性矩,可以有效降低尖轨弹 性转换力[6]。

图2跟端活接头结构 图3跟端弹性可弯结构
3尖轨弹性可弯结构设计
转换力和不足位移是尖轨设计中的关键衡量指标,既 有小号码道岔由于尖轨长度短,弹性应力较大,转换力同样 较大,不适宜设计为弹性可弯式。

本次设计的难点就是通 过合理的结构设计实现降低转换力的目的。

3.1 尖轨长度
由于3号道岔号码小,角度大,原有设计活接头结构尖 轨较短,仅为3 263 mm 。

为减少转换力,需加长尖轨长度。

因此本次设计尖轨与后端导曲线钢轨合并,尖轨跟端直接 与辙叉趾端相连接,直线尖轨长度为6 773 mm,曲线尖轨 长度为6 592 mm 。

3.4 弹性可弯结构
尖轨铳削弹性可弯段是最常采用的降低转换力方案。

本次设计拟采用两种弹性可弯段加工方案。

方案一是仅铳 削50AT1钢轨工作边一侧轨肢(如图4所示)。

方案二是 铳削50AT1钢轨工作边一侧轨肢和两侧轨腰(如图3 所示)。

收稿日期:202 2 02-05
作者简介:车 伟(1266-),男,
高级工程师
第47卷第0期2 0 2 1年6月
车 伟:现代有轨电车小号码道岔弹性可弯尖轨的研制
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对转换力进行计算可以有效模拟其变化规律及发展趋 势,更有助于进行尖轨结构的辅助设计。

本次设计道岔号 数为3号,侧股轨道中心线半径为25 m,尖轨扳动共设置
1个牵引点,第1牵引点距尖轨尖端距离为0.4 m 。

针对拟
采用的不同工况进行了分析计算,结果见表 1 。

表1不同工况转换力计算结果
工况
弹性可弯 段长度/mm
动程mm 转换力(正位一反位)/N 转换力
(反位一正位)/N 最大不 足位移/mm
工况一9701204 666.3590.2
1.32工况二2 001203 627.31 661.3 3. 39
工况三
2 00190
3 020.2
1 332.1 2.62
工况四1 500802 037.21 075.3 1.94
工况五
1 500
7
1 422.2
699.4
1.33
根据以上模拟工况计算结果可以确定,弹性可弯段长
度的增长可以小幅降低转换力;动程降低可以降低转换力 及不足位移。

经与电务部门沟通,转辙机额定转换力为
kN ,转辙机动程可以设置为80 mm 。

因此,综合确定尖轨
弹性可弯段长度采用工况四进行设计。

3.4尖轨转换力实物测试
分别按照方案一(如图4所示)、方案二(如图5所示) 弹性可弯结构对尖轨进行加工,其中弹性可弯段长度按照
计算结果中的1 500 mm 执行,动程采用80 mm,并进行了 厂内道岔试制和转换力测试(如图4所示),结果见表2。

图6尖轨转换力测试现场
表2转换力实物测试结果
方案转换力
(正位一反位)/5N
转换力
(反位一正位)/5N 最大不足 位移/m m
最小轮缘 槽/m m
方案一
3.77
3.12167方案二 1.27
2.20
1
64
从以上测试结果可以看出,实测转换力较计算结果偏 大。

原因是道岔系统内受制造、组装公差配合的影响,滑床 板的摩擦阻力不稳定;道岔设置的连杆同样提供了横向转 换阻力;顶铁的顶靠增大了转换阻力等。

通过尖轨转换力 实物测试,方案一转换力接近电转机额定转换力,不利于长 期使用。

因此,尖轨弹性可弯结构最终采用如下方案:尖轨
工作边一侧轨肢+双侧轨腰切削结构+长度1 500 mm + 动程80 mm 。

4主要创新点
1) 首次设计了小号码道岔尖轨弹性可弯结构,打破了
设计思维定势,为今后小号码道岔设计提供了借鉴。

2) 通过理论模型计算和实物测试,确认了小号码弹性
可弯尖轨的可行性。

但理论计算与实际铺设测试之间误差 较大,后续可进一步积累经验,完善小号码弹性可弯尖轨计 算模型,使其理论计算结果更具有准确性。

5结语
通过理论计算及厂内试制,小号码道岔弹性可弯尖轨 达到了设计目标要求。

新研制的50 k/m 钢轨3号单开道 岔已在文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线 中应用,使用效果良好。

小号码道岔弹性可弯尖轨可以有效解决既有道岔尖轨 活接头结构病害问题,随着城轨交通建设规模不断增大,该
技术有较大的推广价值。

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Development of Oexible bendable
switch ail foe smali numbee tueout of modem tram
Che Wei
(China Railway Baoji Bridge Giup Co. , Ltd , Baoji 761906, China )
Abstraci : This paper brieqe introauccs the developmext idea of the switch for the moUerg tram single turnout of No. 3 with 50 kh/m
rail , and the Uexiblc beddaPlc switch rail is aPopteX for the first time in the smali number turnout , and the transfer force calchlv-
dou and the ppysicvi test arc corrieX out, which con meet Ox requiremexts of Ox transfcu design of Ox electricite. Thmueh Ox previous verification , Ox switch rail worUs vera weli.
Key words : moderu tram, smali number turnout , Uexiblc beddaPlc switch
rail。

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