建筑钢结构CO2保护焊熔敷效率论文
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建筑钢结构CO2保护焊熔敷效率论文
摘要:通过试验验证,合理地选择焊接参数可以减少焊接飞溅。
常用焊丝ER50-6在进行钢结构焊接时的飞溅率研究,对钢结构加工业焊接成本分析起着重要作用。
0.引言
在钢结构加工制作时,实芯焊丝CO2气体保护焊以焊接成本低,生产效率高、操作简单等一系列优势被广泛应用[1]。
而实芯焊丝CO2气体保护焊的高飞溅率一直是此焊接方法的短板,实芯焊丝CO2气体保护焊的焊接参数匹配情况一直是研究熔敷效率的重点。
熔敷率(术语全称为熔敷效率)是指熔敷金属量与熔化的填充金属(通常指焊芯、焊丝)量的百分比[2]。
钢结构现常用钢种为Q345B,实芯焊丝CO2气体保护焊焊丝大多为ER50-6,重型钢结构行业使用CO2气体保护焊
实芯焊丝CO2气体保护焊熔敷效率的研究对焊接成本分析有着重要的意义。
1.试验
1.1 试验设备与材料
试验用焊机为NBC-500型半自动焊机,电源极性为直流反接;焊丝为实芯焊丝,焊丝型号ER50-6[3],焊丝直径1.2mm;试件材质为Q345B,规格为10*100*200(mm),试验用天平一台,数字钳式万用表等。
1.2试验重点及难点
使用精密仪器称重天平,称重范围为20Kg,精确度为±0.1g,以保证实验数据的准确性。
每次焊接完成时,焊丝端头的小球需要夹断,每次称重时,需要对夹断的焊丝进行称重并做记录M2。
焊接电流准确值只有在焊接过程中显示,在送丝机上的旋转钮只能粗略的调节,很难保证试验数据符合性。
1.3 试验方法
使用剪板机制作若干规格为10*100*200(mm)的试板,材质为厂内常用的Q345B。
施焊前,使用打磨机对试板表面进行打磨处理,清除掉表面铁锈及油污,用天平称重并记录为原始质量m0;焊接完成后,对试板表面进行清理飞溅等杂物,用天平称重并记录为焊后试板重量m1。
试验用焊丝型号为ER50-6,每次施焊前后对焊丝盘进行称重,并记录焊前质量M0和焊后质量M1。
采用下列公式计算焊丝的熔敷效率(熔敷效率):
1.4 试验过程
第一次试验时,气体流量保持在20L/min不变,逐渐调节电流电压值,电流值的调节范围为240A~340A,电压值按照理论匹配U=(14+0.05I)V调节[4],通过试验记录得到电流电压对熔敷效率的影响如图1所示:
实验结果显示,随着焊接电流的增大,焊接熔敷效率呈下降趋势。
第二次试验时,气体流量保持在20L/min不变,电流值选取钢结构中厚板焊接时常用电流240A,逐渐调节电压值的范围为22V~28V,
通过试验记录得到电压对熔敷效率的影响如图2所示:
通过试验分析,随着焊接电压的增大,熔敷效率先升高后降低,这说明选择与焊接电流相匹配的焊接电压可提高熔敷效率。
第三次试验时,焊接电流选取为240A,焊接电压值选取为26V,保护气体流量在15~25L/min内调节,分别为15L/min、18 L/min、20L/min、22 L/min、25L/min。
通过实验记录得到气体流量对熔敷效率的影响如图3所示:
通过试验分析,随着保护气体流量的增加,熔敷效率稍有提升,在气体流量为20~25L/min时,熔敷效率的变化很小。
气体流量很小时,保护气体的作用减小,焊接过程不稳定[5]。
2.结论
通过试验验证,合理地选择焊接参数可以减少焊接飞溅。
常用焊丝ER50-6在进行钢结构焊接时的飞溅率研究,对钢结构加工业焊接成本分析起着重要作用。
[1] 孙明越. 浅谈CO2气体保护焊产生飞溅的原因及控制措施[J] 硅谷,2010.5:141.
[2] 国家标准化管理委员会.GB/T 3375-1994焊接术语 [S]. 中国标准出版社,1994.
[3] 国家标准化管理委员会.GB/T 8110-2008气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝 [S]. 中国标准出版社,2008.
[4] 陈祝年.焊接工程师手册. [M]. 北京:机械工业出版社,2009.
[5] 陈长江.药芯焊丝CO2焊的熔敷效率研究[J]造船技术,2005,3:42-43。