30mT梁施工过程及存在问题分析
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30mT梁施工过程及存在问题分析
发布时间:2010年9月29日 13时56分
一、施工过程
1、原材料检测
用于K40+042.00高架桥30mT梁的钢筋、水泥、砂、碎石分别于2005年11月24日,2006年04月09日,2006年03月23日,2006年04月18日由高驻办试验室批复,可以用于梁板的施工。
2、钢筋骨架及波纹管定位检查
承包商分别于2006年04月05日,04月08日,04月14日,04月17日申请对秦场高架桥30mT,41-1,41-8,41-9,41-10梁钢筋骨架及波纹管的定位进行检查,经现场检查,各骨架钢筋的数量、直径、间距及波纹管位置等各项指标满足规范及设计要求。
3、模板安装
秦场高架桥30mT梁模板分别于2006年04月06日,04月09日,04月15日,04月18日开始安装,安装前模板的锈渍已清除干净,安装完成后模板的内部尺寸,平整度,顺直度及加固情况良好,具备浇注条件。
4、混凝土浇注
①41-1,于2006年04月07日14时46分开始拌和,15时03分入模,开盘前检测其含水量,经换算后的施工配合比为:143:497:642:1168:4.473(每方用量,kg/m3)。第一车混凝土的坍落度(mm)为:68、65第二车混凝土的坍落度(mm)为:70,75,第六车混凝土的坍落度(mm)为:78,80,共做六组试件,其中三组试件作同条件养生。混凝土浇注至19时02分结束,监理工程师对浇注过程实行全过程旁站,浇注过程正常。
②41-8,于2006年04月10日09时41分开始拌和,09时55分入模,开盘前检测其含水量,经换算后的施工配合比为:137:497:626:1189:4.473(每方用量,kg/m3)。第一车混凝土的坍落度(mm)为:60、63第三车混凝土的坍落度(mm)为:65,68(做两组试件),第九车混凝土的坍落度(mm)为:73,75,(做四组试件),抽取三组试件作同条件养生。混凝土浇注至13时08分结束,监理工程师对浇注过程实行全过程旁站,浇注过程正常。
③41-9,于2006年04月16日12时27分开始拌和,12时38分入模,开盘前检测其含水量,经换算后的施工配合比为:137:497:626:1188:4.473(每方用量,kg/m3)。第一车混凝土的坍落度(mm)为:65,60(做两组试件)第二车混凝土的坍落度(mm)为:76,73(做两组试件),第八车混凝土的坍落度(mm)为:85,80,82(做试件两组),抽取三组试件作同条件养生。混凝土浇注至15时45分结束,监理工程师对浇注过程实行全过程旁站,浇注过程正常。
④41-10,于2006年04月19日16时03分开始拌和,16时15分入模,开盘前检测其含水量,经换算后的施工配合比为:141:497:626:1186:4.473(每方用量,kg/m3)。第一车混凝土的坍落度(mm)为:68、72(做两组试件)第四车混凝土的坍落度(mm)为:70、78(做两组试件),第七车混凝土的坍落度(mm)为:75、76,(做试件两组),抽取三组试件作同条件养生。混凝土浇注至18时50分结束,监理工程师对浇注过程实行全过程旁站,浇注过程正常
5、钢绞线张拉
在立模板后浇注前已经将钢绞线穿入到波纹管中,在浇注结束后立即用滑轮来回抽动钢绞线,抽动顺利均无卡住现象。
①41-1张拉前混凝土强度已达到43.9Mp(龄期为13天),占设计强度的88%大于设计80%的要求,具备张拉条件。于2006年04月26日09时开始张拉,张
拉顺序为:N3,N4,N2,N1,分两次张拉即:0--10%&
con --105%&
con
(持荷2min
锚固),张拉应力及实际伸长值见张拉记录表(附后),经现场计算每束钢绞线的实际伸长值与理论伸长值的差值均小于6%分别为:-1.8%、-2.7%、0、-4.3%张拉至10时45分结束,此时用钢尺量的预拱度为35mm,向东侧弯8mm,张拉全过程有施工单位技术员及旁站监理在场。
②41-8张拉前混凝土强度已达到44.3Mp(龄期为15天),占设计强度的89%大于设计80%的要求,具备张拉条件。于2006年04月27日11时开始张拉,张拉顺序为:N3,N4,N2,N1,分三次张拉即:0——10%&con——20%&con——105%&con(持荷2min锚固),在此增加20%&con是为了推算10%&con的伸长量,张拉应力及实际伸长值见张拉记录表(附后),经现场计算N2钢束的实际伸长值与理论伸长值的差值小于6%其余分别为分别为:N1-8.1%、N3-6.5%、N4-6.5%张拉至12时15分结束,用钢尺量的预拱度为25mm,向西侧弯2mm,此时根据现场情况张拉力及预拱度已经满足要求,其余3束伸长量相差不大,为了保证梁体安全也就没有采取补张措施,张拉全过程有施工单位技术员及旁站监理在场。
③41-9张拉前混凝土强度已达到43.4Mp(龄期为16天),占设计强度的86.8%大于设计80%的要求,具备张拉条件。于2006年05月03日08时开始张拉,张拉顺序为:N3,N4,N2,N1,
分三次张拉即:0——10%&con——20%&con——105%&con(持荷2min锚固)张拉应力及实际伸长值见张拉记录表(附后)其中N4束在张拉时其实际伸长量(199mm)小于理论伸长量(233mm)比理论小13.5%,超出规范6%的要求,此时考虑张拉力时是按控制张拉力的105%进行的超张拉,且还有N2,N1未张拉所以也就没有进行补张。四根钢束在张拉过程中均无断丝滑丝现象。张拉至09时23分结束,此时用钢尺量的预拱度为11mm,向西侧弯8mm,张拉全过程有施工单位技术员及旁站监理在场。
④41-10张拉前混凝土强度已达到42.3Mp(龄期为17天),占设计强度的85%大于设计80%的要求,具备张拉条件。于2006年05月10日10时开始张拉,张拉顺序为:N3,N4,N2,N1,分两次张拉即:0--10%&con--105%&con(持荷2min锚固),张拉应力及实际伸长值见张拉记录表(附后),经现场计算每根钢绞线的实际伸长值与理论伸长值的差值均小于6%分别为:-2.2%、0.9%、-3.5%、1.7%;张拉至1时15分结束,四根钢束在张拉过程中均无断丝滑丝现象。此时用钢尺量的预拱度为23mm,向东侧弯8mm,张拉全过程有施工单位技术员及旁站监理在场。
6、压浆
①41-1于2006年04月28日10时开始拌制灰浆,此时梁体已经张拉稳定超过48小时其预拱度为32mm,向东侧弯8mm,压浆时采用的配合比为经高级驻地办批准的M40水泥浆,水灰比为0.35(掺有FDN-1高效减水挤)施工配比为:C:W:FDN-1=100kg:35kg:1.3kg,所用水泥为:葛州坝水泥股份有限公司生产的三峡P.O 42.5普通硅酸盐水泥。按如上配比拌和后测的其水泥浆稠度为18S,压浆前每个孔道均用加水稀释后的肥皂液进行冲洗,然后用空压机将输气管末端换上专用接头接入压浆孔,然后开启空压机将孔道内的所有积水吹出,压浆时间从10时15分开始压第N1管道,此时活塞式压浆泵的压力读数为0.6mpa,直至另外一端流出新鲜水泥浆(与压入端一致)为止,以同样的方法压N2,N3,N4号管道,至11时25分压注完毕。此过程试验员和现场监理员现场旁站。
②41-8梁于2006年04月28日14时25分开始拌制灰浆,此时梁体已经张拉稳定超过24小时,其预拱度为22mm,向西侧弯2mm,压浆时采用的配合比及洗孔方法与第一片相同,压浆从14时37分开始压第N1管道,此时活塞式压浆泵的压力读数为0.5mpa,直至另外一端流出新鲜水泥浆(与压入端一致)为止,以同样的方法压N2,N3,N4号管道,至15时30分压注完毕。此过程试验员和现场监理员现场旁站。
③41-9,梁于2006年05月04日09时开始拌制灰浆,此时梁体已经张拉稳定超过24小时,其预拱度为9mm,向西侧弯8mm,压浆时采用的配合比及洗孔方法与第一,二片相同,压浆从09