110kV变压器差动保护相序误接线技术分析

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110kV主变差动保护误动作事故分析

110kV主变差动保护误动作事故分析

生 区外故 障时造成 差动 电流 大干定值引起误 动作。进 一步检查 电流 二次 回路,确定 事故原 因为并联接入 电流
互感器二次 回路 的过 电压保护器误动作对差动保护桥开关 B相 电流产生分流 。本次事故对变 电二次基建 、检修 、
运维等 电力生产环节具有一定警示作用。
关键词 :主变差动保护 ;误 动作 ;过 电压保护器
方式如图 l所示。
l号 主变差 动保护型 号 为 SAT33,2016年 3月
1.2 跳 闸经 过
投运。变压器 连接组 别为 Ydl 1,电流回路采用 全星
201 7年 4月 l 1日 1 9:03:l 8.61 8,该站 1号 主 形接 线方式 ,03、O0、1 1开 关 的 TA回路 分别接 人
图 1事 故 前 的 运 行 方 式
1.1 事故前运 行方式
检查站内其他保护装置时 ,发现同一时刻 10 kV
某 1 l0 kV变 电站 有 2台主变 ,l10 kV高压 侧 景 苑线 36开 关发生过流 l段保护 动作跳闸 ,故 障电
2回进 线 ,采用 单母 线分 段 内桥 式接 线 ,10 kV低 流为 A相 83 A,C相 13 A,说明 l号主变差动保护
I B相差动 电流为 4.0l A,差流大于差动启动定值 影部分为动作区 ,,d州 以上为差动速断保护动作区 ,
’ 1 8 Ao
其他为 比率差动保护动作区 。
羞柑雹囊化 2。『8年第3期总笫37。期
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中图分类号 :TM774
电流 差 动 保护 由于 其 原理 简单 、动 作 可 靠 而

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案近年来,随着电力系统的不断发展,变压器的应用已经越来越广泛,尤其是 110kV变压器的使用越来越普遍。

同时,变压器的使用不可避免地会遇到保护误动等问题,这些问题会对电网的正常运行造成一定的影响。

本文将对一次 110kV 变压器保护误动事故进行分析,并提出相应的处理方案。

一、事故概述2019 年 10 月,某 110kV 变压器相关保护误动,导致电网受到一定的影响。

经过调查,认为此次事故是由保护误动引起的,主要原因如下:1. 动作规则问题此次保护误动的主要原因是变压器差动保护动作规则存在问题。

在系统运行过程中,该变压器的差动保护出现了误动,当时的负荷并不大,但仍然导致了电网受到了一定的影响。

2. 保护参数设置问题另外,该变压器差动保护的参数设置也存在问题。

在保护参数设置方面,需要根据变压器的实际情况进行合理设置,以确保保护系统在工作时能够正常运行。

而在此次事故中,保护参数设置不合理,导致保护系统误动。

二、处理方案为防止类似问题再次发生,需要采取相应的措施,以确保整个电网的正常运行。

具体措施如下:针对此次保护误动事故,需要对保护动作规则进行优化。

需要充分了解变压器的运行情况,合理设置差动保护的动作规则,确保保护系统在运行过程中不会出现误动等问题。

对于 110kV 变压器来说,保护参数设置非常重要,需要根据实际情况进行合理设置。

可以参考相关标准或者根据经验进行设置,但一定要确保保护参数的合理性。

3. 强化差动保护测试为了确保差动保护在运行过程中的准确性,需要对其进行定期测试和校准。

需要明确测试时间,组织专业人员进行测试,以确保差动保护系统的准确性和可靠性。

4. 加强人员培训为了避免保护误动等问题的发生,需要加强人员的培训。

需要对相应的运维人员进行培训,提高其对保护系统的认识和理解,同时,也需要提高其对电网运行的敏感度,以便在发生问题时及时处理。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案引言在电力系统中,变压器是承担电能传递与转换的重要设备,其保护工作对电网的安全运行具有至关重要的意义。

在实际运行过程中,110kV变压器保护误动事故时有发生,严重影响了电网的安全稳定运行。

如何对变压器保护误动事故进行分析,并制定合理的处理方案,是当前电力系统运行中亟待解决的问题。

110kV变压器保护误动事故是指在变电站运行中,由于各种原因造成变压器保护装置误动而导致的异常情况。

其主要的表现有以下几个方面:1. 变压器跳闸频繁:由于保护误动,变压器跳闸频繁,严重影响了电网的供电能力和稳定运行。

2. 保护动作不准确:变压器发生故障时,保护装置动作不准确,不能及时切除故障,导致变压器继续运行,造成故障扩大。

3. 张保护误动:由于保护设备本身的缺陷或操作不当,造成变压器保护误动,切断正常的供电。

4. 对地故障保护误动:由于基波过载、负载变化等原因,地故障保护误动,导致变压器跳闸,影响电网正常运行。

以上种种异常情况都说明了110kV变压器保护误动事故的严重性和危害性。

110kV变压器保护误动事故的原因主要有以下几个方面:1. 保护设备本身存在缺陷:保护设备故障或设定值不合理,导致保护误动。

2. 运行条件不稳定:电网运行条件不稳定,引起保护装置的动作不准确。

3. 人为操作不当:保护装置操作不当、设定参数错误等也会引起保护误动。

4. 其他外部原因:如环境条件、外部干扰等也可能导致保护误动。

为了有效应对110kV变压器保护误动事故,需要从设备、操作、管理等多个方面进行综合处理。

具体包括以下几个方面:1. 完善保护装置的设备检修制度:定期对变压器保护装置进行检修和维护,确保其正常运行。

2. 健全操作规程和操作流程:建立健全的操作规程和流程,规范操作人员的操作行为,避免人为操作不当导致保护误动。

3. 加强对变压器保护装置的培训:加强对变压器保护装置的培训,提高操作人员的技能和知识水平,确保其能够正确操作保护装置。

110kV主变差动保护误动作原因分析

110kV主变差动保护误动作原因分析

1 . 2现 场调 查
首先 根 据变 压 器油 色谱 、直 流 电阻 及 绝 缘 电阻 的 测 试 结果 无 异常 ,以及 变 压 器 本 体 保 护 装 置 ( 如压 力释放 阀、
气体继电器及温 度控制 器等) 未有报警 、动作 等现象 ,基 本排除变压器本体 内部故障引起差动保护动作的可能 。
闸事 件 。每 次差 动保 护 跳 闸时 ,变 压 器 带 正 常 负 荷 运 行 ,
同时伴有雷电现象 ,避雷器动作计数器显示有变化 。变压 器发生差动保护跳闸期间 ,平均负荷在额定容量的 2 5 左
右 ,平 均 运行 电压在 l l 7 k V左 右 ,差 动保 护 整定 动 作 电 流 为1 . O 4 A。故 障发 生前 后气 体 继 电 器 、压 力 释 放 阀 、温 度 控 制 器等 变 压器 本体 保 护装 置 均 无 异 常 。鉴 于 差 动 保 护 动
作记 录( 见表 1 ) ,并 与一 期 同型 号 主 变 运 行情 况 进 行 比对
分析 ,进一步排 除了变压器本体故障引起差动保护动作 的
可 能 ,认 为 差 动保 护误 动 作 的可 能性 极 大 。
表1 S F Z 1 1 - 3 1 5 0 0 / 1 1 0 主变( # 2 】 投运故障记录情况表
作较频繁 ,出于安全运行考虑 ,需停 电彻查主变差动保护
动作 原 因 ,并在 故 障排 除后 才 能重 新投 运 。
纵联差动保护。因此,作为防止变压器 内部故障 的主保 护
之 一 的变 压 器差 动保 护 得 到 了广 泛 应 用 。然 而 ,在 实 际 运
行 中 ,差 动 保护 误 动作 事件 时 有 发 生 ,严 重 影 响 用 电单 位 正 常 用 电及 供 电系 统可 靠 运行 。

一起110kV主变差动保护误动作原因分析

一起110kV主变差动保护误动作原因分析
2 : 2 2双 惠 1 7 3跳 闸时 . 1号 主 变 同 时 跳 闸 双 惠
9 n; 需 9 一
变 1 0 2( I I I ) 1 I

l 7 3线路 保 护动 作 电流 二次 值 为 7 8 . 6 A. 反映 到一 次 电
流为 9 4 3 2 A. 此 时 主 变低 压侧 的一 次 电流 为 9 4 3 2 A
1 事 故 描 述
1 1 0 k V 罗么 变为 单母 分段 接 线方 式 . 母联 7 1 0开
关热 备 用 ,l 号 、 2号 主变 分 列运 行 ,运 行 方式 如 图 l
所 示
不 平衡 电 流 产生 的原 因 大 致 分 为 … : 稳 态 情 况 下 不平 衡 电流 : 暂态情 况 下不平 衡 电流 其 中稳 态 情况 下 不平 衡 电 流 的原 因主 要 有 : ( 1 )变 压 器 绕组 接 线 方式








第 3 2卷 第 1 期 1 3
J i a n g s u El e c t r i c a l En g i n e e r i n g
故障诊断与检修 策略 ・ -

起 1 1 0 k V主变差动保护误动作原 因分 析
陆 志 平
( 泰 州供 电公 司 , 江 苏 泰州 2 2 5 3 0 0 )
罗唐
l 81
唐 石
1 8 2
永 博
2 71
接线 组 别 整 定 为 Y/ △/ △, 装 置 的 平衡 系 数 : 高压
侧 Kl 为 1 / 1 . 7 3 2 ; 低 压侧 为 0 _ 3 1 8 ; 差 流 为 :

110kV主变差动保护误动作分析_付威

110kV主变差动保护误动作分析_付威

图1 #1主变差动保护动作故障录播图
1 主变事故跳闸经过
主变的保护配置情况其中RCS-9671C差动保护配置为 差动速断保护(保护启动后25ms内动作)、经二次谐波 制动的比率差动保护(保护启动后35ms内动作)、中低 压侧过电流保护,并且具备CT断线判别功能。
系统故障前110kV系统及三台主变10kV系统部分均 为分裂运行状态,10kV分段开关521为热备用状态。23时 24分38秒328毫秒系统故障,检测到低压侧c相故障电流 为4.245kA,#1主变比率差动保护动作,跳开#1主变变高 1101开关、变低501开关,此时10kV 1M失压且501开关CT 无流,满足10kV备自投装置动作条件,因此10kV备自投 装置动作合上10kV分段521开关。
稳压电路和待机控制电路是造成开关电源输出电压 不正常的主要原因,分别从输出电压高和低两方面分析 它们的原因。
输出电压高,可分为三种情况:①电源开关接通 后,有稳定电压输出,但输出电压高于正常值;②只在 开关接通瞬间高于正常值,很快又降为0;③待机时正 常,进入正常工作时,高于正常值。对于情况①,与 V801和N831有关,与振荡第二工作电压无关,故障应在 N830、STR-F6656、R805上。对于情况②,除与N830、 STR-F6656、R805有关外,还与V801、VD803第二供电 电路有关,当击穿短路时,30V电压直接加入STR-F6656 ④脚,造成过压保护,检修时可断开V801与VD803看故 障是否排除。对于情况③在取样组件N831上,因待时正 常,可判定待机电路、N830、STR-F6656等公用电路无 故障,而待机时取样组件N831不接入电路。
例如在检修三无故障时,如果测量STR-F6656③脚有 300V电压、④脚有9.5V以上启动电压,并R803正常,电 源开关接通瞬间,开关电源无电压输出,就可判断三无 故障在STR-F6656或T830。如果开关电源开机瞬间,有 输出电压,之后变为0,可能是V801、VD803短路造成, 振荡能启动,但很快30V电压直接加入到电源集成的④ 脚,造成过压保护,之后不能稳定工作。若测得开关电 源输出电压低,检查工作电压电路是否有开路。 2.5 稳压电路和待机控制电路故障分析

110KV主变差动保护误动原因分析

110KV主变差动保护误动原因分析
F Z 0— 4 0 0 00/ 变 压 器 正 常 带 负 荷 运 行 时 , 于 两 侧 TA 流 进 差 动 线 此 决 定 对 其 进 行 测 试 。 该 主 变 型 号 是 S S 1 由 I0 VA, 定 电 压 ( l ± 8 1k 额 IO )*I 2 % ( 8 5 2 .5 3 . 士 )*2 6 / . 圈 中 的 电 流 大 小 相 等 , 向相 反 , 电 流 极 小 ( 为 不 平 衡 方 总 仅
( 国联 通 太 原 市 分 公 司动 力 维 护 中心 , 西 太 原 0 0 0 ) 中 山 3 0 1
摘 要 : 十 几 年 来 , 封 阀控 式 铅 酸 蓄 电 池 由 于其 维护 简 单 , 用 安 全 , 通 信 行 业 中得 以 大 量 使 用 。 电池 是 通 信 供 近 密 使 在 电 中 的 最 后 一 环 , 对 于 保 障 通 信 安 全 起 着 非 常 重 要 的 作 用 。 简要 介 绍 了 阀控 式 铅 酸 蓄 电池 的 特 性 , 结 合 维 护 经 验 提 出 它 并
该 变 压 器 的 各 侧 断 路 器 。 在 变 压 器 两 侧 各 装 设 用 于 纵 差 保 护 断 , 保 护 动 作 属 于 误 动 。 根据 这一情 况 , 定 在 负荷 大 时对 变 压 器 二次 电 流进 决 的 TA, 二 次 按 循 环 电 流 法 接 线 。纵 差 保 护 中 线 圈 “ ” TA T
下 , 、 、 压侧二 次额定 电流值 。 高 中 低
fj P

图 1 相 位 补偿 接 线 图
取 高 堆 侧 电 流 为 瑟 准 电 流 I 一 3 4 9 由 式 ( ) HN .9A 1、
( ) f ) 贾 主变 投 术 参 数 , 以求 得 : H=1 KP 2 、3 和 可 KP 、 M一

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案110kV变压器是电力系统中重要的设备,负责将高压输电线路上的电能转换成低压电能供给用户使用。

变压器在电力系统中起着不可替代的作用,一旦发生故障将对电网安全和稳定造成严重影响。

变压器的保护工作至关重要。

在变压器保护过程中,由于各种原因可能会出现误动事故,给电力系统带来安全隐患。

本文将对110kV变压器保护误动事故进行分析,并提出相应的处理方案,以确保电力系统的安全运行。

110kV变压器保护误动事故是指变压器保护在正常运行状态下错误地动作,造成误报警或误切除设备的现象。

其主要原因包括以下几个方面:1.1 设备故障引起误动110kV变压器本身存在可能引起误动的故障,例如绕组短路、绝缘击穿等故障,造成保护设备错误地判断为变压器发生内部故障而进行误动作。

保护设备本身存在故障会导致误动作,例如继电器误动、变压器电流互感器故障等。

1.3 环境因素引起误动110kV变压器所处的环境因素也可能引起误动,例如雷击、污秽等因素会导致保护设备误判断。

1.4 人为操作不当引起误动人为操作不当也是引起误动的一个重要原因,例如操作人员误操作保护设备、参数调整不当等。

2.1 完善设备检修制度为了解决设备本身故障引起的误动问题,应该建立完善的设备检修制度,定期对110kV变压器进行检修和维护,及时发现并排除潜在故障,确保设备的正常运行。

2.2 加强保护设备检测和校验要保证保护设备的准确、可靠运行,应该加强对保护设备的检测和校验工作,定期对继电器、电流互感器等设备进行测试,确保其性能良好,避免因保护设备本身故障引起的误动。

2.3 加强环境监测和工作人员培训为了避免环境因素或人为操作不当引起的误动,应该加强对变压器周围环境的监测,及时发现异常情况并加以处理。

也要加强对操作人员的培训,提高其操作保护设备的技能水平,确保操作规范。

2.4 强化故障处理流程和应急预案当110kV变压器保护误动发生时,需要有明确的故障处理流程和应急预案,便于快速、有效地处理故障,降低故障造成的影响,保障电力系统的安全稳定运行。

110kV变电所主变差动保护误动原因分析

110kV变电所主变差动保护误动原因分析
测量值
相位角 ‘ 单位 :度 ) P( C相 ( 度)
主变三侧 A相 ( )B相 ( ) 度 度
3k 5V接制动线 圈为 3匝,平衡线 圈I 1 为 匝
10 V接平 衡 线 圈 Ⅱ为 4匝 1k 用 相 位法 测 量 正 确接 线 时 的数 据 表 明基 本 没 有平 衡 电流 。见表 2 。 当用 相位 法 测 量 正 确 接线 时 ,测 量 的 数 据 表 明 3k 5 V与 1k 0 V相 量 叠 家 加 与 10 V 相 量 相 差 1k 10 ,中线 上无 不 平 衡 电流 ,可判 断主 变 差 动 保 8。 护 装置接 线 正确 。
维普资讯
第3 5卷 20 0 7年 1 2月






Vo I 5 No 6 I3 .
De . 0 7 c2 0
YUNN L C RI OW ER AN E E T C P
1 0 V变 电所 主 变 差 动 保 护 误 动 原 因分 析 1k
2 误 动 原 因分 析
误 动 后 ,在 调 查 的 过 程 中, 由 于 某 些 原 因 , 实际差 动继 电器 的平 衡 线 圈 I为 4匝 ,平 衡 线 圈 Ⅱ为 1匝 ,跟 整定 计算 中 的平 衡线 圈 I、 Ⅱ的 匝 数互换 ,则现 有 的各侧 的平 衡 安匝 数为 :
1k 9 1 ・ 0 V: . A 6匝 =5 . 4 6安 匝 3 k 8 1 ・ 6+4 匝 =8 5 V: . A ( ) 1安 匝
( 备注 :‘是以 10 V A相电压为基准 ) p 1k
3 结 束 语
自从更 改平 衡 线 圈 I、 Ⅱ匝 数 以及 改 为正 确
保 明会

110kV变电站主变压器差动保护误动分析

110kV变电站主变压器差动保护误动分析

110kV变电站主变压器差动保护误动分析摘要:变压器是电力系统中的核心设备,其运行状态直接关系到电网的安全性和稳定性。

一旦发生变压器故障,就会对变电站的工作造成巨大的影响。

鉴于此,本文主要针对某110kV变电站主变压器的差动保护误动事故进行了分析,通过现场试验分析,提出了相应的解决方案,以望为相关单位提供参考和借鉴。

关键词:110kV变电站;变压器;保护装置;光电交换器1事故概述某110kV变电站2号主变压器差动保护动作,主变压器高压侧和低压侧开关跳开。

由于主变压器差动录波文件丟失,査看了主变压器后备保护录波文件,其显示差动动作时,主变压器高压测后备无任何异常,低压测后备保护启动元件动作,并启动了低压测后备录波。

2检查分析对该变压器差动保护动作区内的变压器、高压断路器、各种绝缘子、母线等一次设备分别进行试验,没有发现异常。

分析是因为吊车吊臂碰触高压线造成短路故障,故障电流达到了该线路速断保护和3号主变压器差动保护动作电流值,且保护动作时间都为0s,所以线路保护和变压器差动保护同时动作跳闸。

但是,线路故障属于差动保护动作区外故障,差动保护若因此而动作当属误动作。

我们把检查试验重点放在二次设备上。

110kV电流互感器TA2电流比为600/5,以110kV母线为极性;35kV电流互感器TA7电流比为1000/5,以35kV母线为极性;BCH-1型差动继电器工作绕组Wd为10匝、Ⅰ段平衡绕组Wb1为1匝、Ⅱ段平衡绕组Wb2为9匝、制动绕组Wres为4匝。

上述内容均与定值相符。

在更换断路器之前,差动回路接线是正确无误的。

后来的二次接线工作仅限于35kV断路器机构箱内二次接线,其他接线未变动。

设计、施工人员现场决定把断路器的相序色标根据实际安装位置进行改变,把至差动继电器的二次接线A471、C471倒换位置,对差动保护电流互感器的三角形连接没做要求。

通过就地监控对事故前后操作历史记录进行分析发现,2号主变压器差动动作前进行了远方投电容器操作。

110kV变压器差动保护误动作分析与改进

110kV变压器差动保护误动作分析与改进

110kV变压器差动保护误动作分析与改进发布时间:2022-08-16T06:59:34.466Z 来源:《中国电业与能源》2022年第7期作者:雷健[导读] 智能变电站运行过程中,由于智能化继电保护装置设计不完善,雷健云南电网有限责任公司曲靖供电局云南省曲靖市 655000摘要:智能变电站运行过程中,由于智能化继电保护装置设计不完善,现场工作人员对智能化保护装置有关基础知识和运行维护手段掌握不够,时而会发生智能化继电保护装置误动作故障。

某110kV变电站因智能化继电保护装置厂家设计不完善导致变压器差动保护误动作的案例。

通过对该变压器差动保护动作行为进行分析,提出了相应的设计改进措施及反事故措施建议。

关键词:110kV;变压器;差动保护;误动作;改进措施一、事故经过某公司110kV外电网电压出现较大波动,导致110kV1号主变ABBSPAD346C型差动保护继电器动作,110kV1号进线断路器、6kV1号进线断路器同时跳闸,装置停车。

二、事故初步确认对比110kV1号、2号进线故障录波,可以看出:110kV进线电压波动情况一致,波动幅值较小;U12降为70%左右,零序电压幅值过高;在1号、2号进线承受同样波动的情况下,1号主变差动保护因保护区外接地故障而动作应该属于保护装置误动。

得出以下结论:在外部电网故障时,2号差动保护不动作,1号差动保护动作;初步认为1号差动保护误动作,需分析误动作的原因。

图1 110 k V 1号进线(左)、2号进线(右)故障录波图?三、110kV变压器差动保护误动作改进措施(一)保护装置动作波形分析从该保护装置录波波形可以看出,高压侧电流原始采样瞬时数据不再变化,近似于0,低压侧电流原始采样数据正常为正弦波,导致产生差流,T1~T2期间,仅B相差流刚好大于差流启动定值0.5Ie,正是因为高压侧原始采样数据异常,导致了保护装置保护DSP启动及动作跳闸。

图2电流波形图?(二)TA二次回路检查对高压桥00开关1主变差动用绕组B相电流的二次回路进行检查,该组电流使用TA的第3个绕组,TA变比为300×2/5,准确级为5P20级,其B相电流变比、极性、接地点均正确。

一起110kV主变差动保护误动事故分析及对策

一起110kV主变差动保护误动事故分析及对策

一起110kV主变差动保护误动事故分析及对策刘春玲1,吴丽红2,孟祥萍3(1.宁夏电力公司超高压分公司,宁夏银川750001;2. 银川供电局,宁夏银川750001;3. 长春工程学院,吉林长春130001)摘要:采用比率制动特性的变压器差动保护具有很高的灵敏度和可靠性,原则上在区外故障时不可能发生误动作。

但在实际运行中由于受诸多因素影响,变压器差动保护误动事故并不鲜见。

论文通过介绍一起110kV主变差动继电器SEL387误动事故,分析事故原因并提出了改进措施,可以为相关保护装置运行整定提供参考。

关键词:差动保护比率制动误动作改进措施Analysis and Countermeasure of an Accident of Differential Protection for the Main TransformerChunling Liu 1,Lihong Wu2,Xiangping Meng 3(1. Ningxia Electric Power Corporation EHV Branch,Yinchuan City, Hui Nationality Autonomous Region, Ningxia 750001;2. Yinchuan Power Supply Bureau,Yinchuan City, Hui Nationality Autonomous Region,Ningxia 750010;3. Changchun Institute ofTechnology,Changchun City, Jilin Province 130001)Abstract:Transformer differential protection has higher sensitivity and reliability for adopting differential relay with restraint characteristic, malfunction can’t be happening in theory when fault occurs outside of the conservation district. But in fact, accidents differential protection malfunction are not scarce under numerous influences. By introduce an accident that differential relay using for 110kV main transformer SEL387’s malfunction, the paper analyse accident cause and improvement approach are proposed, it can offer reference for run setting to protective device relevance in power system.Key words: Differential protection; Ratio restraint; Malfunction; Improvement measures0 引言为提高故障时的动作灵敏度和可靠躲过外部故障时的不平衡电流,目前的变压器微机保护装置均采用具有比率制动特性的差动元件,原则上在区外故障时绝对不会发生误动作现象。

110kV主变间隙零序电流保护误接线造成保护误动的分析及防范

110kV主变间隙零序电流保护误接线造成保护误动的分析及防范
流 保 护 和 主 变 间 隙零 序 电 流保 护 的 二 次 电 缆
都 接 入 到 主 变 本 体 端 子 箱 的 端 子 排 .再 由 主 变 本体 端 子 箱 的 端 子 引线 至 中控 室的 主 变保 护 屏 , 由 于施 工过 程 的 失 误 容 易 导 致 接 线 出错 , 造成 运行 存在 隐 患 . 在 外部 出现 接 地 故 障 的 情 况下 造 成 了主 变 间 隙零 序 过 流保 护 的误 动 。 本 文 通 过 对 一 起 1 1 0 k V主 变间隙零序 电流保护误接 线造成保 护误动 的分析 . 提 出 了时 主 变 间 隙 零 序 过 流 保 护 C T二 次 回 路 现 场 防 止 误 接
限为 0 . 5 s 。故障时, 保 护 装 置 显 示 间 隙零 序 电流 6 . 3 0 9 A( 二 次 值) , 动作 时间 0 . 5 0 5 s , 满 足 保 护 定 值 及 间 隙 保 护 逻 辑 动 作 条
件 。 间 隙保 护 的 动 作 逻 辑 见 图 2。
事 故 经过 : 某 日2 3时 1 1 分该站 # 1主 变 高后 备 间 隙零 序

1 1 0 k V母 线的另外一条 1 1 0 k V 线 路 发 生 B线 接 地 故 障 . 该
图 2 间隙零序保护动作逻辑图
线路 零 序 过 流 保 护 Ⅱ段 动 作 ( 零 序 过 流 Ⅱ段 整 定 时 间 为 0 . 6 s )
切 除 故 障
事 故 发 生后 。 对# 1主 变 主 体 外 观 进 行 检 查 , 特 别是 对 # 1
过 流保 护 T 2动 作 .延 时 0 . 5 0 5 s跳 开 1 1 0 k V某线 1 8 1开 关 和 # 1主 变 变低 5 0 1开 关 。 1 0 k V备 自投 动作 . 投入 1 0 k V 分段 5 0 0 开关, 1 0 k V I段 母 线恢 复 供 电。 而 同一 时 间 . 1 1 0 k V 某线 1 8 1线 路 对 侧 某 变 电站 接 于 同

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案1. 引言1.1 背景介绍110kV变压器是电力系统中承担重要功能的设备之一,其保护系统是确保设备运行安全稳定的重要保障。

在实际运行中,110kV变压器保护误动事故时有发生,给电网运行和设备安全带来了严重影响。

对110kV变压器保护误动事故进行深入分析并提出有效的处理方案具有重要意义。

误动事故的发生往往是由于保护装置故障、操作人员操作失误、设备质量问题等多种因素引起的。

对于110kV变压器保护误动事故,需要深入分析其发生原因,找出问题所在,制定科学合理的处理方案,以减少误动事故的发生,提高设备运行的稳定性和可靠性。

本文将对110kV变压器保护误动事故进行全面概述,分析误动原因,提出相应的处理方案建议,并对实施效果进行评估。

通过对110kV变压器保护误动事故的系统分析和处理,可以为电力系统的安全稳定运行提供重要参考,保障能源供应的可靠性。

1.2 问题意义110kV变压器是电力系统中非常重要的设备,其保护功能对系统稳定运行起着至关重要的作用。

在实际运行中,110kV变压器保护误动事故时有发生,可能会导致设备损坏甚至系统故障。

1. 误动事故可能导致110kV变压器损坏,影响电网运行稳定性。

需要深入分析误动原因,提出有效处理方案,以减少误动事故发生。

2. 误动事故一旦发生,可能会导致停电或电网负荷不平衡,影响用户正常用电。

加强110kV变压器保护误动事故分析及处理方案的研究具有重要意义。

3. 对110kV变压器保护误动事故进行深入研究,有助于提高电力系统的安全性和可靠性,保障电网运行的稳定性和持续性。

对110kV变压器保护误动事故进行系统分析和处理方案研究,对于提高电力系统的安全性和可靠性具有重要意义。

有必要深入研究和总结相关经验,以有效预防和减少110kV变压器保护误动事故的发生。

2. 正文2.1 110kV变压器保护误动事故概述110kV变压器保护误动事故是指在电力系统运行中,由于各种原因导致变压器保护误动,从而造成设备损坏、事故发生的一种电力系统故障。

110kV主变差动保护误动的分析

110kV主变差动保护误动的分析

110kV主变差动保护误动的分析摘要:本文是从一起110kV主变差动保护误动作的分析中,剖析了该次主变差动保护误动的原因,对变电所主接线为内桥接线的主变差动保护电流回路进行分析,以提出防范措施保证保护动作的选择性和可靠性。

关键词:保护误动内桥接线极性1 概况本地区电网中的110kV天桥变为新投运的变电所,该变电所的一次主接线和以往的110kV变电所电气主接线不同,为内桥接线,该接线方式在本地区电网中是首次应用,其电气主接线如下图所示:在图示接线中,Ⅰ期工程中只有#1主变、110kV桥开关400、110kV进线475开关、10kVⅠ母投运,110kV进线465开关、#2主变及10kVⅡ母为Ⅱ期工程。

正常运行方式为110kV进线475开关带#1、#2主变运行,10kV母线分段运行。

保护配置:#1主变、#2主变均配置了差动保护、瓦斯保护及后备保护,同时配置了110kV备用电源自动投入装置,装置的备投逻辑方式为进线互投,即进线475开关和465开关互为备用,不考虑桥开关400开关的备投。

图一2 主变差动保护误动的现象及分析2000年8月,110kV天桥变Ⅱ期扩建工程接近尾声,施工人员在现场对新投运的#2主变系统的各侧流变进行一次通电试验,在对桥开关400流变进行通电试验时,正在运行中的#1主变差动保护动作跳闸。

经现场对#1主变保护装置的动作报告进行分析,#1主变差动保护的差流达到了保护装置的整定值,保护动作应为正确动作,该差流是由于施工人员在进行110kV桥开关400开关一次电流通电试验时,未能将#1主变的桥开关400电流回路短接,以致试验电流进入了#1主变的差电流回路,从而引起#1主变差动保护的误动作。

为什么会发生这样的问题,这要从#1主变差动保护和内桥式接线说起:通常我们应用的主变差动保护中一般都采用CD13型差动保护,而此次天桥变#1主变中首次运用了CD14型差动保护,CD14型差动保护是专为桥式接线而设计的。

变压器差动保护电流互感器的错误接线分析及处理

变压器差动保护电流互感器的错误接线分析及处理

变压器差动保护电流互感器的错误接线分析及处理摘要:介绍了变压器差动保护的工作原理及对变压器差动保护回路错误接线的原因分析及处理情况。

通过对差动保护回路错误接线的及时处理,保证了变压器的正确运行。

关键词:变压器接线组别电流互感器极性相位1 前言:变压器差动保护是按照循环电流原理构成,在于比较变压器始端和终端电流的数值和相位。

在变压器高、低压侧装设电流互感器,互感器的二次线用电缆接至差动继电器。

由接线保证:当被保护区域外部发生短路时,差动继电器中电流为0,当被保护线路内部发生短路时,差动继电器中电流为两个互感器二次电流的总和,差动保护装置动作,跳开高、低压侧开关。

可见,差动保护不反应负荷电流和外部短路,只反应被保护线路内部的短路。

2 故障现象:某厂新建一座35KV配电站,一台主变压器完成空载合闸试验后,将差动保护压板打开,带负荷运行,立即发现差动保护装置告警,检查变压器高、低后备及各出线一切正常,使用相位仪测量变压器高、低压侧同相电流相位时,相位差为0°。

3 原因分析:该变压器接线组别为Yd11,变压器Y形侧的电流互感器接成△形,变压器△形侧的电流互感器接成Y形。

按照理论分析,变压器差动保护接线应该以母线侧为同名端,同相电流互感器高、低压侧电流相位差应该为180°。

我们对电流互感器一次侧和二次侧的接线作了重点检查,随后又对电流互感器的实际二次接线进行了记录绘制,在相量分析过程中,发现变压器Y形侧的三只电流互感器的二次侧极性完全接反,导致流入各相差动继电器的电流增大,造成差动保护装置告警。

错误接线及向量分析图如图1和图2从图2相量分析图中,可知流入A相差动继电器的电流为İA2 -İB2 +İab2,而İA2 -İB2与İab2同相位,为代数和,同理流入其它两相差动继电器的电流相量和也为代数和,因此差电流变成和电流,流入差动继电器中的电流增大,差动继电器KD1 、KD2、 KD3启动,差动保护装置告警。

110kV变电站增量差动保护误动原因浅析

110kV变电站增量差动保护误动原因浅析

110kV变电站增量差动保护误动原因浅析某110kV变电站35kV线路故障,变电站配置的主变WBH-812型增量差动误动,造成了该变电站1号主变失压。

文章从故障前的运行方式、保护动作逻辑以及故障量等进行分析,找出误动原因,提出防范措施,避免同类事故的发生。

标签:增量差动误动;原因分析;措施1 概述2013年3月某110kV D变电站35线路发生AB相间短路,35kV线路保护动作跳闸,在重合的过程中线路后加速保护和主变WBH-812增量差动保护同时动作,造成D变电站Ⅰ号主变失压。

110kVD变电站接线方式如图1所示:110kV,母线并列运行,35kV、10kV 母线分列运行,35kV分段50开关及10kV分段10开关热备用。

图1 110kV变电站D主接线图2 增量差动保护误动原因分析增量差动保护不受正常负荷电流的影响,具有比比率差动更高的灵敏度,而比率差动保护由于制动电流的选取包括正常的负荷电流,变压器发生弱故障时,比率差动保护由于制动电流较大,可能延时动作或者不动作。

增量差动保护主要解决变压器轻微的匝间故障,高阻接地故障等弱故障。

2.1 增量保护判据Iop为该相稳态差动电流;Ib为主变二次额定电流。

同时需二次谐波制动、饱和开放判据开放保护。

2.2 故障量简介110kV D变电站35kV出线故障,线路保护跳闸后重合的过程中,WBH-812增量差动动作,装置故障录波如图2。

2.3 数据分析从装置的动作报告分析,增量差动A相差动电流为1.8A,大于增量差动最小动作电流0.2Ie(0.2×3.28=0.656A),增量差动A相制动电流为1.75A,增量差动B相差动电流1.88A,大于增量差动最小动作电流0.2Ie(0.2×3.28=0.656A),增量差动A相制动电流1.86A。

A、B两相满足(1)式和(2)式的动作方程,符合增量差动保护动作的条件。

对动作录波进行数据分析,发现在35kV线路故障后重合的过程中,主变产生了较大的不平衡电流,如图3所示:在不平衡电流的作用下,A、B相差流包含有较大的衰减直流分量,A、B 相增量差动保护均出现一时间(录波0.75s时分左右)满足动作条件,使增量差动保护动作出口,与动作录波结果一致,如图4、5、6所示:通过分析录波图可见在区外故障切除后重合的一个时期,即录波0.75s时分左右,各侧电流包含有较大的衰减直流分量,在直流分量衰减的过程中,增量差动动作电流大,而作为制动量的各相各侧变化量不大,满足增量差动保护动作方程,同时二次谐波制动、饱和开放判据开放保护,引起增量差动保护误动作,并且,增量差动保护一旦动作则保持到增量差流消失后20ms。

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110kV变压器差动保护相序误接线技术分析作者:赵学华
来源:《中国科技纵横》2013年第09期
【摘要】某110kV变电站#2主变差动保护差流越限告警,然后差动保护动作,主变及差动保护范围一次设备无异常。

本文从继电保护、二次回路角度,运用Matlab的图形输出功能进行技术分析,提出改进措施。

【关键词】差动保护二次相序 Matlab
差动保护利用基尔霍夫电流定律工作,是变压器主保护之一,其保护范围是构成变压器差动保护的电流互感器(TA)之间的电气设备。

引起变压器差动保护动作的原因多为变压器及其套管,差动保护各侧TA以内的一次设备故障;变压器内部故障;差动保护二次回路问题引起保护误动作;差动保护TA二次开路或短路,各侧TA二次电缆接线。

1 事故案例
以某110kV变电站运行方式为例,110kV 1#主变及10kV I母处检修状态;110kV 2#主变运行于110kV II母,带35kV所有负荷及10kV II段负荷。

110kV 2#主变保护型号是WBH-812A/R1微机变压器保护装置(许继)。

2010年某日12时12分12秒800毫秒差流越限告警动作(定值为0.55A),14时14分14秒702毫秒110kV 2#主变WBH-812A/R1保护装置比率差动保护动作(定值为1.1A),110kV 2#主变102、302、502开关跳闸。

差动电流A相=0.552A,B相=0.615A,C相=1.189A,制动电流A相=0.831A,B相=0.786A,C相=1.086A。

2#主变差动保护动作后,值班人员立即检查站内负荷情况及保护动作信息,2#主变差动保护范围内一次设备无发生故障的痕迹和异常,其他设备和线路无保护动作信号。

主变油样化验及高压试验结果无异常。

检查二次比率差动保护定值及保护逻辑均正确。

分析保护动作报告及故障录波图发现2#主变中压侧电流相序与高、低压侧不符。

随后现场保护人员对2#主变进行模拟量采样测试,判断为2#主变35kV侧TA二次回路接线可能存在错误。

运用数字双钳相位伏安表(SMG2000B型)检查2#主变各侧TA电缆相序,发现302TA二次电缆A、C相序接反。

处理后,恢复2#主变运行,测试向量正确。

查阅历史工作记录发现该变电站于2010年进行35kV母线改造,在母线恢复供电期间,因母线电压相序错误曾进行过一次倒相工作。

因此,相对于2#主变中压侧来说,相当于TA二次电缆相序接错。

2 技术分析
微机变压器保护由软件来进行相位校正和电流平衡调整,无论变压器是什么接线,各侧TA均可接成星形[2]。

正常或者变压器差动保护范围外部故障时,流入差动继电器的电流是不平衡电流且小于差动保护定值,所以变压器差动保护不动作。

差动TA二次电缆相序接线错误,将产生较大的不平衡电流,引起差流越限告警动作或差动保护动作。

2.1 中压侧TA二次A、C相序错误接线的向量分析
通过现场分析,按照现场排查发现的错误接线,即中压侧TA二次电缆A、C相序接反的接线方式,加模拟量采样值,差动回路电流值如表1所示。

变压器各侧TA二次电流相位由软件调整,装置采用Y→△的转换方式,即Y侧进行相位调整。

2#主变接线组别为Yn/Yn/△-12-11,用Y侧电流进行移相,算法[3]如下:
(1-1)
以高压侧电流为基准,将中压侧和低压侧电流折算到高压侧的平衡系数分别为Kbm和Kbl,因为各侧差动电流互感器的接线为Y接线,所以接线系数为Km=Kl=1,幅值校正算法如下:
Kbm=Umnm/(KmUhnh)(1-2)
Kbl=Ulnl/(KlUhnh)(1-3)
运用Matlab编写程序,分别画出2#主变三侧差动回路电流及差动电流向量图,如图1。

分析图1得知,差动保护中压侧TA二次电缆A、C相接线错误时,差动电流明显增大,特别是C相电流明显增大,且差动电流三相不对称。

负荷电流增大时,差动电流也增大。

为了便于观察中压侧TA二次电缆A、C相接反接线时流入差动继电器的差动电流向量变化趋势,分别画出A、B、C三相差动电流向量图,如图2至图4所示。

分析图2至图4得知,2#主变中压侧TA二次电缆A、C相序接反时,流入差动继电器的A、C两相不平衡电流呈增大趋势,随着负荷电流的增大而增大。

差动电流达到差流越限动作门槛值(0.55A),主变差动保护装置差流越限告警信号;差动电流达到差动保护动作定值(1.1A),将引起主变差动保护动作,主变三侧开关跳闸。

2.2 中压侧TA二次A、C相序改正后的向量分析
保护人员调整中压侧TA二次电缆A、C相序错误接线,按照正确接线方式加模拟量采样值正常相序时加模拟量采样值,将表1中35kV电流A、C两相纠正过来,此时
A4061=0.311A,相角=71.5°,C4061=0.302A,相角=192°。

同样以d侧电流相位为基准,用Y
侧的电流进行移相,移相算法同式(1-1)~(1-3)。

2#主变三侧差动回路电流及差动电流向量图如图5所示。

分析图5得知,相序接线正确时,2#主变三侧差动回路电流三相对称。

理论上差动电流非常小,进行简要分析计算存在误差。

为方便观察正确接线时流入A、B、C三相差动继电器的电流变化趋势,用Matlab分别画出A、B、C三相差动电流向量图,如图6至图8所示。

分析图6至图8得知,在差动保护TA二次电缆正确相序接线下,流入差动继电器的不平衡电流明显减小。

正常情况下不至于引起差流越限告警误动作或主变差动保护误动作。

3 防范措施
3.1 加强变电站改造现场技术管理
该变电站35kV母线改造过程中,施工人员在未核对该站历史运行方式,将1、2#主变中压侧电缆A、C相进行调相处理,但未同时将TA二次部分进行相应相序调整。

因工作衔接失误,在该变电站运行过程中也能未及时补做向量测试工作。

加强现场技术管理和责任落实,严格执行现场标准制度,深化标准化作业,实现现场作业全过程的安全控制和质量控制。

3.2 加强变电站与调度通信设施建设及维护
由于此前上传调度监控组的告警信号不完善,本次差流越限告警信号未上传至调度监控组,所以没能够及时发现并安排处理。

安排专人负责管理和维护通信设施,梳理各变电站远动信号,并分类校核,确保重要信息准确、正确上传。

3.3 标准化作业
应按规程规定定期对检查继电保护、自动装置及二次回路进行正常监视、检查及操作,及时发现继电保护及二次回路的缺陷。

正确执行差动保护电流相序测试作业流程。

继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按经审批后的图纸进行,无用的接线应隔离清楚,防止误拆或产生寄生回路。

4 结语
将2#主变中压侧TA二次相序改正后,2#主变自投运以来安全可靠运行,没有出现差流越限告警和差动保护误动作现象。

利用Matlab绘制图形,可以很直观的得到差动保护回路电流相序接错的向量图,为分析判别故障现象提供了依据。

变电站改造、施工过程中应加强监护、衔接,二次回路的相序校正是必须要进行的一项工作。

只有如此,主变的相序故障才可以完全避免的,确保设备的安全稳定运行。

参考文献:
[1]熊启新.变电站二次回路识图与分析[M].北京:中国电力出版社,2010.10.
[2]国家电力调度通信中心.国家电网公司继电保护培训教材(下册)[M].北京:中国电力出版社,2009.7.
[3]上海超高压输变电公司.超高压输变电操作技能培训教材继电保护[M].北京:中国电力出版社,2007.9.。

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