变电站开关柜误操作事故案例分析
事故案例分析:送电恶性误操作事故
事故案例分析:送电恶性误操作事故5月18日,110kV园岭变电站按计划进行#2主变本体,102开关、CT,502开关、CT以及10kV Ⅱ、Ⅲ乙段母线设备停电预试和保护定检工作。
18时02分,#2主变本体,102开关、CT,502开关、CT以及10kVⅡ、Ⅲ乙段母线设备停电预试和保护定检工作结束。
18时15分调度指令“将#2主变由检修状态转运行状态,10kVⅡ、Ⅲ乙段母线由检修状态转运行状态”。
为了缩短复电操作时间,巡检中心站站长莫某安排复电操作分两组同时进行,一组负责“10kV Ⅱ、Ⅲ乙段母线由检修状态转为运行状态”的操作,另一组负责“#2主变由检修状态转为运行状态”的操作。
18时17分,由巡检员刁某和梁某负责10kVⅡ、Ⅲ乙段母线由检修状态转运行状态的操作(10kV#2变低502开关的操作由该组负责); 18时20分,由巡检员钟某(监护人)和卢某(操作人)负责#2主变由检修状态转运行状态的操作(拉开10kV#2变低主变侧502T0接地刀闸的操作由该组负责)。
18时41分,当钟某、卢某进入10千伏高压室准备操作拉开#2主变变低侧502T0接地刀闸时,站长莫某叫他们将接地车推离高压室通道,两人完成站长交待的工作后,返回操作地点时未认真确认该项操作是否已执行和检查设备状态,便在“拉开#2主变变低侧502T0接地刀闸,检查确已拉开”操作项上打“√”,并记录了执行时间。
然后继续往下操作,19时02分,当操作至合上#2主变变高102开关时,开关绿灯闪光,并伴有音响信号,“掉牌未复归”光字牌亮。
对主变保护屏的检查,发现#2主变差动保护动作掉牌,变高102开关跳闸;对主变本体,GIS开关等设备的检查均未发现异常;19时31分,在对变低502开关进行检查时发现#2主变变低侧502T0接地刀闸在合闸位置。
经地调同意将#2主变转检修状态,对#2主变进行绕组变形试验、油色谱分析、绕组绝缘测试等试验,各项试验结果符合要求,于23时00分恢复#2主变运行。
变电专业案例分析部分
案例一、2009年3月17日,××公司220kV竹溪变电站35kV开关柜检修时,一名作业人员触电死亡。
事故简要经过:220kV竹溪变电站35kV开关为室内柜式设备。
3月17日9时01分,在布置完现场安全措施后,9时23分,当值值班员许可35kV 1号电容器361断路器及电流互感器、避雷器开展预防性试验、检修和维护保养,3613隔离开关检修工作。
请对事故原因进行分析,说明违反《安规》的行为:答案:1.刘××在柜内检查时不但对轨道进行外观检查,还试图观察静触头盒或检验活门连杆机构的功能(1分),擅自扩大工作范围(1.5分)。
违反了《安规》“6.3.11.5.b“工作班成员应服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定(1.5分)。
2.工作负责人、专责监护人未严格履行监护责任,失去了对刘××的监护, (1.5分)。
违反了《安规》“6.5.1工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。
”的规定(1.5分)。
3. 35kV开关柜手车开关拉出后,有误碰造成隔板打开的可能,但未采取可靠的安全措施(1.5分)。
违反了《安规》“7.5.4 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌”的规定(1.5分)。
案例二、2009年8月9日,××供电公司变电运行工区在110kV川口变电站进行线路带电显示装置检查工作中,一名工作人员触电死亡。
事故简要经过:2009年8月7日,××供电公司变电运行工区安排综合服务班进行110kV川口变电站微机五防系统检查及110kV、35kV线路带电显示装置检查工作。
当日,工区副主任王××签发了一张变电第二种工作票,工作内容为“保护室微机五防机装置检查;请对事故原因分析,说明违反《安规》的行为:答案:1.工作班成员赵××在工作负责人宣布工作结束后,擅自返回工作现场,单独进入高压设备区(2分),违反了《安规》“6.5.2所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内”的规定(1分)。
几起典型煤矿电气误操作事故的分析及防范措施
几起典型煤矿电气误操作事故的分析及防范措施在煤矿电气系统安全事故中,电气误操作事故占很大因素。
电气误操作直接影响人身安全、设备安全和电力系统的安全。
本文对几起电气误操作事故进行了详细分析,并提出了如何防范电气误操作措施。
关键字:电气设备;误操作;分析;防范措施1. 2013年“4.29” 6KV母线短路事故2013年4月29日早班14时左右,某煤矿机电工区在110kv变电所因检修工作失误,110KV变电所6KV母线三相短路,造成矿井2#主变6kv侧过流跳闸,烧毁6KV柜绝缘套管6只,6kv开关手车一台。
1.1事故经过2013年4月29日,按照矿井停产检修计划,由机电工区供电车间主任李某某带领维护班组人员对110kv变电所6kvI段母线及I段6KV出线开关柜检修。
检修时间是上午9时至下午16时。
14时05分检修任务完工,施工人员清理完现场。
110kv变电所值班员陈某某、李某于14时19分开始进行送电操作,先是拉开6kvI段母线上出线开关的接地刀闸,然后准备利用带电运行的6kvII段母线作为电源,以合6kv联络开关方式对6KVI段母线进行送电冲击,在6kv母联6002#隔离小车和6001#开关小车均已推至工作位置时,14时26分由值班员陈某某合上600#母联断路器时,因搭接在6kvI段母线上的三相临时接地线未拆除,造成6KV母线三相短路,2#主变6kv侧间隔过流III段保护动作,造成矿井停电2分钟,6kv03#电容一开关柜上刀闸三相烧毁,6kvI段母线绝缘套管烧毁6只。
1.2事故原因分析1.2.1 110kv变电所值班员陈某某、李某,未办理工作票终结手续,未对检修现场进行全面验收检查,未拆除装设在6kv03#电容一开关柜后母线上的三相临时接地线,造成送电时母线三相短路。
1.2.2 施工负责人李某某及检修人员在施工结束后未与值班员进行现场的全面验收检查,只是口头交接,而两值班员未按照工作票制度执行操作,而是听从施工负责人口头命令。
变电站火灾事故案例分析
变电站火灾事故案例分析变电站是电力系统的重要组成部分,起着电能传输、转换、分配和控制等重要的作用。
然而,变电站作为电力系统的核心设施,在运行过程中也存在着一些潜在的安全隐患。
其中,变电站火灾事故是常见的一种安全事故,对人员生命财产安全造成了极大的威胁。
本文将对近年来国内外发生的几起变电站火灾事故进行案例分析,以期帮助广大读者更好地了解变电站火灾事故的原因和防范措施。
一、案例一:鄂尔多斯太阳能变电站火灾时间:2019年6月26日地点:鄂尔多斯太阳能变电站伤亡情况:无人伤亡事故经过:2019年6月26日,鄂尔多斯太阳能变电站一楼机房内突然发生火灾。
事故发生后,工作人员立即报警并启动灭火系统。
火灾过程中,变电站的220KV开关柜受到了严重损坏,造成了一定的经济损失。
经初步调查,事故原因是变电站一楼机房内配电柜出现短路故障,导致火源直接引燃了柜内的绝缘材料。
分析:本次变电站火灾事故的主要原因是设备故障。
由于变电站开关柜处于电力系统的核心位置,一旦出现故障很容易引起火灾。
还有就是变电站内设备质量较差,绝缘材料容易老化或损坏,如果不及时更换或维修,也会增加火灾发生的风险。
二、案例二:南昌市变电站火灾时间:2018年12月12日地点:南昌市变电站伤亡情况:无人伤亡事故经过:2018年12月12日,南昌市变电站内发生火灾。
火灾发生时,变电站正处于运行状态,事故瞬间导致高压室内出现巨大的火花和烟雾。
事故现场的工作人员很快组织人员疏散,同时启动象限消防系统进行灭火。
最终,火灾被迅速扑灭,事故未造成人员伤亡。
分析:本次变电站火灾事故的主要原因是设备老化。
这说明变电站的设备有一定的使用寿命,并且需要定期维护和检修。
保持设备的良好状况和定期检测,能够有效地预防事故的发生。
另外,发生事故后,变电站工作人员能够迅速组织疏散和灭火,并及时报警,这也是防范变电站火灾的有效措施之一。
三、案例三:美国新泽西州变电站火灾时间:2019年6月6日地点:美国新泽西州变电站伤亡情况:无人伤亡事故经过:2019年6月6日,美国新泽西州一座变电站内突然发生火灾。
开关柜电缆室爆炸事故案例分析
第12卷 (2010年第6期)电力安全技术某电厂装机容量为2×600 MW,厂用电采用10 kV和3 kV 2种电压等级。
电泵开关为VD4-1212型真空断路器,综合保护采用WDZ431(电动机差动保护)、WDZ430(电动机综合保护)保护装置,电动机功率为11 MW,电流互感器单相布置。
1 事故经过2009-03-20T20:52,2台机组正常运行,其中一台机组的2号电泵开关跳闸,综合保护装置显示差动保护跳闸。
开关柜电缆室前后柜门变形,顶部压力释放板翘起,室内充满烧焦味,监视录像显示爆炸时产生巨大火球。
经过抢修处理,机组于2009-03-24T17:00投运,开关与电机运行正常。
2 原因分析经现场勘查,2号电泵开关C相电流互感器二次接线槽盒处严重烧焦,测量和保护用二次线绝缘全部熔化,三相电缆接线板有熔化现象。
根据故障情况,判断故障是由二次电缆(测量绕组)开路引起的。
拆开C相电流互感器二次端子,端子压接处螺栓连接牢固,无过热、开路现象。
对电流互感器进行绝缘试验、耐压试验、伏安特性试验、直流电阻测量,各项试验合格,未发现异常。
采用分析排除法,确定故障点处二次电缆在安装时留有隐伤,经长时间运行、震动等外力影响而断开,瞬间产生高电压放电拉弧,造成一次母排三相短路,并损坏1根A相高压电缆、三相避雷器。
3 事故处理首先,办理电气第一种工作票,做好安全措施,进行安全交底。
开工后,拆开前后柜门,从外观确定损坏设备有C相电流互感器的二次电缆、前后柜门、顶部防爆膜、相间隔板、出线三相裸露铜排、避雷器。
为了进一步确认设备的损坏程度,将4根10kV电缆与电动机连接后进行绝缘测试,绝缘电阻不到10 MΩ。
拆开电缆与电机、电缆与开关的连接点,单根分相摇绝缘,除1根A相电缆的绝缘电阻低外,杨成余(大唐阳城发电有限责任公司,山西 晋城 048100)开关柜电缆室爆炸事故案例分析其余电缆绝缘电阻都在2 000 MΩ以上。
事故分析
一、案例1(一)事故经过某日,某供电局变电检修管理所变检1班按计划对TB变电站1号主变及三侧开关进行停电预试和检查维护工作。
工作票所列的工作地点是:1号主变及201、101、901开关。
工作负责人:W1,工作班人员:W2、W3。
901开关柜后后部不停电。
变电站运行人员按照工作票的要求布置了安全措施,10kV配电室工作现场用安全围栏将901开关柜整体与其它运行中的开关隔开。
9:10,变电站运行人员办理了工作票许可手续。
工作班组在完成了全部预防性试验后,准备进行1号主变10kV侧 901开关柜螺栓紧固检查工作。
10:10,工作班人员到达柜后门处拆卸了柜下门两颗螺栓,但由于柜门上电磁锁处于锁紧状态且打不开,经与变电站值班人员联系,变电站值班员在共同存放解锁钥匙和其它房门钥匙的位置取下该型电磁锁的解锁钥匙交给了工作人员W2,W2在工作负责人W1的监护下打开901开关柜后柜门。
12:10,W2打开901开关柜后柜门准备进行母排螺丝紧固时,发生短路,右手、右脚及面部被电弧烧伤(烧伤面积约20%),同时造成TB变电站10kV母联900开关跳闸,10kVⅡ段母线失压。
(二)事故原因分析1、工作班人员W2超出停电的工作范围工作,自行使用解锁钥匙打开开关柜后门,在母线带电的情况下进行螺栓紧固工作时,造成10kV短路,电弧烧伤;2、变电站解锁钥匙保管不善(解锁钥匙同于一般房门钥匙而与其它房门钥匙共同存放);3、工作现场安全围栏布置不满足规定,现场所设安全围栏将901开关柜整体与其它运行中的开关隔开,但围栏内中的901开关柜后部却带电;4、工作票工作任务及工作地点不清,未明确902开关柜柜前还是柜后工作,使工作人员误入带电部位工作。
二、案例2(一)事故经过某日11:05,某供电局TB变电站进行的所有检修工作全部结束,申请恢复送电。
11:17,地调调度值班员D1下令恢复10kVⅠ段母线送电。
11:30,变电站值班员W1、W2按调度操作指令进行10kV Ⅰ段母线恢复送电操作,当操作到#1主变低压侧9011刀闸时发现无法操作。
四川眉山公司220kV镇江变电站误操作事故通报
内部资料注意保存四川眉山公司220kV镇江变电站误操作事故通报按:2009年3月12日,四川省电力公司眉山公司东坡供电局220kV镇江变电站运行值班人员在进行10kV电容器961开关由热备用转冷备用的操作过程中,由于9611刀闸传动轴变形,分闸不到位,操作人员也未按规定逐相核查刀闸实际位置,发生一起带电合接地刀闸的恶性误操作事故,暴露出部分基层单位设备隐患缺陷排查治理不力、倒闸操作制度贯彻执行不到位、习惯性违章突出等问题。
现将事故调查报告书(摘要)转发,各单位要认真学习,深刻吸取事故教训,举一反三,切实加强安全监督管理,全面贯彻落实公司进一步加强当前安全生产紧急电视电话会议精神,查找安全管理薄弱环节,主动发现问题,及时解决问题,坚决杜绝误操作事故再次发生。
附件:四川眉山公司220kV镇江变电站带电合接地刀闸事故调查报告书(摘要)附件四川眉山公司220kV镇江变电站带电合接地刀闸事故调查报告书(摘要)2009年3月12日,四川省电力公司眉山公司东坡供电局镇江变电站运行值班人员在进行10kV电容器961开关由热备用转冷备用的操作过程中,由于9611刀闸传动轴变形,分闸不到位,操作人员也未按规定逐相核查刀闸实际位置,发生一起带电合接地刀闸恶性误操作事故。
一、事故概况1、镇江变电站10kV 主接线图:2、事故经过3月11日,220kV镇江变电站当值值班员王××、黄×巡视时发现10kV 1号电容器961开关弹簧储能不到位,控制回路异常的缺陷,立即向站长和多能建设公司检修人员作了汇报。
3月12日9时53分,眉山地调张××电话命令“将10kV 1号电容器961开关由热备用转冷备用”。
10时03分,镇江变电站当值操作人袁×、监护人姚××、值班负责人王××执行09016号操作票(操作任务:10kV 1号电容器961开关由热备用转冷备用),操作第5项“拉开1号电容器9611刀闸”后,检查刀闸操作把手和刀闸分合闸指示均在分闸位置,但未认真检查刀闸触头位置,操作完毕后向地调张××作了汇报;10时06分,张××电话命令,根据建J03-12号第一种工作票对10kV 1号电容器961开关补做安全措施。
变电站开关柜误操作事故案例分析
变电站开关柜误操作事故案例分析摘要:2020年变电站发生一起开关柜误操作事故,引发电弧意外。
本文对该事故的全过程进行分析,探讨引发事故的原因,对事故进行系统性反思,分析事故存在的安全隐患,给出完善变电站开关柜管理、预防误操作事故的对策。
关键词:变电站;开关柜;误操作引言开关柜是变电站重要的电气设备,通过主控开关以及分控开关,实现对线路电力传输的控制。
从变电站开关柜的组成来看,开关柜主要是由隔离开关、断路器、负荷开关、互感器、操作机构以及保护装置构成的装备,可应用于多种用电场合。
开关柜的稳定对于变电站十分重要,其中的继电保护和安全装置是保障开关柜运行,确保电网的重要装置。
变电站开关柜运行过程中,误操作可能会引发电气设备损坏风险,严重可能会危及整个电网。
对于变电站开关柜误操作事件而言,需要在事故之后重新回溯整个事件,分析引发事故的原因以及危险因素,综合经验教训,以免再度造成误操作事故。
1 变电站开关柜误操作事故经过1.1 变电站概况35kV变电站建造于相声地区,其承担着整个乡镇月4000户,共1.5万人的供电任务。
变电站变主变容量为SZ9-35/10MVA,变比为35±4*1.25%。
35kV电源线路两回,分别是35kV大高线、35kV虎大线。
10千伏出线七回,供带配变139台区,公用台区78台,容量8.951MVA。
变电站所用的开关柜为KYN28A-12型金属铠装移开式全封闭开关柜,该型开关柜由母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室构成。
开关柜内每个电器元件都有独立的隔离室,并且都具备相应的防护等级。
为了防止误操作,开关柜内设定了防误操作的联锁装置,包括仪表室的防误合断路器、防带负荷的误推拉断路器、防接地开关闭合位置断路器、防误入点间隔等联锁装置。
1.2 误操作事故经过2010年6月,变电站的工作人员接到操作指令,变电站10kV出线由运行状态改为检修状态。
但是操作员无法使用微机五防闭锁装置打印操作票,在经过调试后依然不成功。
一起人为电气误操作事故
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水利电 力劳动保护・ 0 年・ 期 2 2 第1 0
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运 行人员很密 易混 淆避 两把刀 闸 。 3 2 XN . G 2开 关 柜 的柜 内设备 是通 过母 线 室、 开关 室 、 电缆 后 门 的通 风孔进 行 散 热 的 。 为 了开关室和 电缆 室 的热 量流 通 在 它们 之
缆室 隔板 的通 风孔 , 证它 们 的密 封性 。 保 增大 开关 柜后 门的通 风面积 增 加隔扳 的抗震 机
此 次 事故 制 i 路接 地刀 闸 ,将 不可 能产生 如 此 大景 的垒_ 性气体 , 咀避 免再 次短 路, 属 可 碱 少设备的损 坏程 度 。
切 开 了 7 8开关 , l k 0 但 O V母 线仍 然存在三 相 短 路, 经约 03 再 . s后 跳 开 1k 0 v母 联 5 0 0 A开
现场 检 查 F 8开 关柜 发 现 电 缆头 接头 的
三相支持瓷瓶崩烂 ,开关室和电缆室之间的
上 隔 扳被 掀翻 变 形 ,0 8 7 8 0接 地 刀 三 相 静 触
空 泡 表面有 掉迹 喷 藩 ,0 1 闸在 开关 室 三 78 刀 相静 触头支 持瓷瓶 崩烂 2 事故 原因分析 对于珠 江 开关厂 的 IkX N O VG 2开 关 柜 , 它
的 F 8开 关 接 线 图 如 图 1 开 关 宣 和 电 缆 室 之 .
的断 口耐压试 验后 ,需进行 开关 的钕 触 电阻
和 开关 的整 组 耐压 试 验 。操 作班 拉 开 7 8 0 开 关母 线侧 7 8 0接地 刀闸 误备 78开 关的 01 3 0 母 线侧 7 8 和 线 路侧 7 8 01 D 4刀 闸 . 合7 8 后 0 开 关 。当时 .8线路 电缆 # 1 接 临时 地线 一 F 0头 组 ,引起 F 8开关 柜 电缆 室母 线 短 路 .保护
一起变电站鼠害事故案例分析几对策
一起变电站鼠害事故案例的分析及对策1、事故案例简介:日前,在某35kV变电站发生一起鼠害停电事故;一只老鼠在凌晨由开关柜控制电缆穿孔进入联络开关柜内,引起弧光短路,造成该站2#主变复压过流保护动作,联络开关、高压侧开关跳闸,该站一段母线全停。
2、现场检查及原因分析值班人员对事故开关柜内设备进行检查,发现开关下方有一只被烧焦的老鼠,B、C相铝排有明显高压放电烧伤痕迹,柜体内侧下部面板有金属溅粒附着,上部地刀闸静触头烧损,内侧面板烧黑;前后开关柜观察窗有机玻璃过热变形、脱落,柜内控制电缆穿孔未封堵。
该站2#主变投有差动、瓦斯保护,高压侧复压过流保护;联络开关发生弧光短路,高压侧复压过流保护动作,联络开关及高压开关跳闸;检修人员对跳闸开关和主变进行试验,各项数据显示正常,保护及开关断合试验正常。
排除开关本身故障和保护误动作引起事故停电的可能。
分析认为,造成此次事故停电的主要原因为:开关柜控制电缆穿孔未及时封堵,老鼠由此进入柜内,在开关与刀闸之间铝排爬动时,发生弧光,弧光使周围空气介质绝缘程度降低,气体在上部聚集,地刀闸静触头尖角对面板抢弧放电,造成弧光短路,使静触头烧损,引起高压侧复压保护动作,开关跳闸。
3、防范措施(1)加强工程质量管理,设备安装必须严格按照相关的规程要求进行施工,该封堵的孔洞必须封堵,把事故隐患消灭在施工阶段。
(2)严把设备验收关,验收不能仅重视电气性能试验和绝缘试验的验收,还要对变电站防火墙、电缆沟及电缆竖井等较隐蔽的项目进行单项验收。
(3)增强施工和运行人员的责任心,变电站的施工特别是运行后的小型改造施工,当日完工前应及时对施工的电缆孔洞进行封堵,防止小动物“乘虚而入”;运行人员对设备的巡视应细致、到位,及时发现设备隐患,及时“亡羊补牢”。
(4)加强制度建设,高压室、控制室严禁存放或遗留食物,不给小动物留下“诱惑”;根据季节不同,增加防小动物检查次数,特别是秋季户外粮食作物已颗粒归仓,老鼠等小动物的活动场所开始向室内转移。
开关柜典型故障分析
高压开关柜典型故障分析电力系统广泛使用10kV(含6kV)—35kV开关柜,担负着发电厂用电、变电站和用户供电的任务,且用量大,分布广。
由于1OkV -35kV开关柜的设计、制造、安装和运行维护等方面均存在不同程度的问题,因而开关柜事故率比较高,危及人身、电网和设备安全,影响供电可靠性。
一、下面列举几种类型的开关柜事故(故障)案例:(一)开关柜防爆性能不足或防误性能不完善,危及人身安全;由于开关柜防爆性能不足或防误性能不完善,近几年省内外发生多起人身伤害事件,以下列举四起事故:1. 2006年2月24日,某220kV变电站10kV高压开关柜(GGX2型)由于馈线故障,开关发生拒动,运行人员在处理开关拒动过程中,当拉开开关,确认开关位置指示处于分闸位置后,操作拉开隔离刀闸时,发生弧光短路,造成2人重伤1人轻伤。
事故后现场检查发现:该开关操作机构A、B相拐臂与绝缘拉杆连接处松脱,造成A、B相主触头未分开,在操作拉开隔离刀闸时发生弧光短路。
由于906柜压力释放通道设计不合理,下柜前门强度不足,弧光短路时被电弧气浪冲开,造成现场人员被电弧灼伤。
开关柜的上述问题是人员被电弧灼伤的直接原因。
2. 7月1日,某单位发生一起因变电运行人员擅自打开10千伏开关柜柜门,误碰带电部位造成的人身触电死亡事故。
设备缺陷是事故发生的又一间接原因。
由于6522A相刀闸动触头绝缘护套老化,松动后偏移,刀闸断开时护套卡入动触头与刀闸接地侧的静触头之间,造成刀闸合闸时卡涩合不上。
且该GG-1A型高压开关柜系60年代设计的老旧产品,96年生产,97年投运;原安装有机械程序防误锁,于2002年改造为微机防误装置,由于此型号的高压开关柜原设计不完善,不能实现线路有电强制闭锁。
3. 2009年9月30日,某220kV变电站发生一起10kV开关柜内部三相短路,电弧产生高温高压气浪冲开柜门,造成2名在开关柜外进行现场检查的运行值班员被电弧灼伤,其中1人于10月1日死亡。
电气作业组织混乱事故案例介绍
电气作业组织混乱事故案例介绍一、无票作业事故案例:某35变电站准备10kV避雷器试验。
作业人员会同运行人员准备查看设备实际情况,拆卸10kV开关柜背板螺栓,打开了柜门上的电磁锁,并打开了后柜门后,作业人员探头进入开关柜内时,对开关柜放电。
二、多组人员组织混乱事故案例:某单位开展500kV线路停电检修和地线融冰试验。
1名工作人员不听他人劝阻,登塔拆除引流线。
随后开展地线融冰试验,该工作人员触电死亡。
三、交底不认真事故案例:某工作负责人带领两名工作人员准备在10kV线路装设接地线。
工作前,工作负责人没有进行班前(后)会,没有分配工作任务,也没有交代安全注意事项,另外两人也没有主动询问,相互提醒,导致工作负责人无监护误登运行线路,造成触电。
四、监护不到位1、单人工作无监护事故案例:某工作人员在10kV杆上作业。
所处位置正前方水平距离1.15米、背向方水平距离1.5米、右侧水平距离为1.35米处均有带电设备,但没有采取任何隔离措施。
工作负责人明知工作危险,仍然指挥进行作业。
随后,工作人员在站起过程中,由于未站稳身体失去平衡,左手本能地抓到正前方带电线路,导致触电。
2、监护人参与工作事故案例:某检修班组开展10kV开关柜(GG1A柜)检修作业。
工作人员独自爬上4321隔离开关柜顶从事4321隔离开关检修相关工作。
因其与相邻间隔的带电的10kVII段母线安全距离不够,触电死亡。
3、监护不认真,或默许违章行为事故案例:某供电所开展10kV故障线路分段试送工作。
工作人员穿绝缘靴、佩戴绝缘手套使用绝缘操作杆,对12#杆分段开关进行合闸操作时,开关负荷侧B 相引线在支撑瓷柱处发生电弧火花燃烧(后发现B相引线烧断),工作人员触电倒地,由于跨步电压触电死亡。
经检查,发现#12杆分段开关安装质量存在严重缺陷、工艺不满足安全规程要求,负荷侧B相引线与邻相距离不足,且违规将B 相引线固定在支撑绝缘子第一片伞群处,导致B相导线磨损后发生间歇性发电。
一起典型的恶性误操作事故分析
事故分析 h 亩 u fe n x i g
电力 安 全 技 术
第 8 卷 (2006 年第 10 期)
一起典毋毓娜牲 滋姗乍扣欲分析
舒 征
(兴义供 电局 ,贵州 兴义 562400)
2005- 11- 11, 某供电 110 kV 变电站, 局 在进 行将 10 kV I 组电 容由 检修转运行的操作过程中, 因未拆除10 kV I 组电容0623隔离刀闸电缆侧 1号 接地线, 就合上 10 kV I 组电 容062开关, 造成062 开关爆炸, 主变低压侧复合电压闭锁方向过流1, 1 段动作跳母联010和2号主变012开关。 这是一起典
器二次侧严禁短路或接地” 现场在PT 主绕组二次 , 侧一般设置了熔丝, 在二次短路时熔断以保护PT ,
(5) 重视安装后或检修后的投运测试,不放过
任何细节问 题。
(收 日 :2006- 04- 1 稿期 4)
第 8卷 (2006 年第 10 期)
电力 安 全 技 术
S
事故分析 h ig u fe n x i
事故前的运行方式为: 第 1, 3, 4 串均按调度 方式全串运行; 5, 6 号机组、 华滨线、华济线及联
2 事故原因
型的带接地线合闸的恶性电气误操作事故。 1 事故经过
当天是该站交接班 日, 交接巡视检查中未巡视
到10 kV062 开关柜后面(挂接地线处), 同时也未按 规定检查柜内安全工器具、接地线等。交接班双方 均未发现, 在交接班记录中有 “ 在0623 刀闸与I 组 I 电容器电缆之间挂有接地线一组”的安全措施。 当2 项工作结束后,接班正值将该间隔2 项工
地刀闸。
察的要求汇报地调。地调经与该正值班员核实2 项 工作全部结束、I 组电容器可以投人运行后,命令 I
电气事故案例探讨分析
伤。
二、误操作事故案例
案例一
事故原因
1.操作人员韩×、蔡×违章作业,停高压未按规程执行, 操作顺序不对,未先停变压器负荷开关,直接拉开高压总隔离 开关,导致事故发生。 2.操作人员韩×在操作高压时未按规定戴绝缘手套,违 章作业,导致烧伤手部。 3.设备控制和保护不完善,变压器的控制系统中,只有 负荷开关,没有断路器又没有安设防止隔离开关带负荷拉闸装 置,工人误操作时发生事故。 4.运转队对低压变电亭设备日常检查维护不到位,空气开 关存在故障,没有及时发现并排除。
二、误操作事故案例
案例一
事故经过
王×即安排韩×、蔡×到高压室将变压器停电,
准备检查变压器,韩×、蔡×经过变压器室门口时,
听到变压器室内传出异响,担心变压器烧毁,到高压 室后未按顺序先停变压器负荷开关,而是匆忙将39# 总隔离开关拉开,产生弧光,将开关柜门冲开,韩 ×、蔡×手部脸部被烧伤,经总医院确诊为深二度烧
35kV配电室俯视图
工作人员
3m
隔 板
A B C
A
B
C
35kV配电室左视图
3#发变组开关 6163
2#联络线电压互感器6106
2#联络线避雷器 6103
2#联络线开关 6159
35kV配电室主视图
一、触电事故案例
案例三
二、事故经过 2013年10月17日17:03, ××电厂35kV联络线电缆在 电厂门口桥架处出现接地故障,经排查为2#联络线B相发生
二、误操作事故案例
案例二
事故经过: 2007年6月××煤化公司进行电气设备检修,在对气化 车间1#变压器做预防性试验时,高压电缆拆除恢复过程中, 由于变压器侧电缆长度大,拆除前未做标记导致相序错误。 当对车间两台并联变压器送电后,在合低压母联开关时又未 按规定进行核相检验,造成严重的三相短路事故。气化1#变 压器综保动作跳闸,2#变压器爆炸起火、低压2段母线及母 联开关烧毁。 事故损失:事故造成直接经济损失30余万元。
一起带地合闸误操作事故的教训
一起带地合闸误操作事故的教训2004-07-05,某供电局110 kV无人值班变电站操作队运行人员在对某电气检修设备自检修转运行的过程中,忘记拆除检修设备上所挂的接地线,从而造成带地线合闸送电的恶性误操作事故。
1 事故经过2004-07-05下午,黄某等3人在110 kV无人值班变电站从事1号主变10 kV 901号开关储能电机的更换工作。
16:00,操作队正值刘某接受工作任务后,将该站1号变901号开关由停用转检修,并在1号主变的9011号刀闸与901号开关之间、在1号主变10 kV侧避雷器与901号开关之间的接地点放在10 kV开关室外,执行该项操作任务时,根据技术员陈某的建议,将2组接地线都挂在开关柜内开关的两侧。
此项操作未在“五防”模拟图上演习,而是直接解锁操作。
17:37,901号开关储能电机的更换工作完成后,操作队现场人员办理了工作票的终结手续,正值刘某在工作票“工作终结”栏许可人处签了字,同时在接地线拆除栏填写了接地线编号、组数,并签了名。
但接地线实际并未拆除。
这时刘某向调度汇报该站1号主变10 kV 901号开关更换储能电机工作结束,申请投入1号主变。
地调李某随即下令,将1号主变901号开关由停用转运行,刘受令后,由副值程某准备操作票。
当操作票还未填写完整时,技术员陈某就监护正值刘某在“五防”模拟图板上进行演习,随后正值刘某便监护副值杨某在后台机上进行操作。
18:52,当合上110 kV丹苏西151号开关时,突然发生猛烈炸响,1号主变差动保护动作,151号开关跳闸。
到此时,操作队人员才猛然醒悟,忘记拆除地线,造成了带地线合闸送电的恶性误操作事故。
此次误操作事故使1号主变901号开关因三相严重短路而烧坏(ZN63A型开关柜内装VS1真空开关)。
2 事故原因(1) 倒闸操作人员严重违规,违反了《安规》中关于倒闸操作全过程都要录音并做好记录,持票模拟演习,然后再进行实际设备操作的规定。
10v开关柜设备安全事故案例
10v开关柜设备安全事故案例
以下是一个关于10kV开关柜设备安全事故的案例:
某110kV变电站因10kV开关短路引发10kV母线故障,造成该变电站全停及10kV部分设备严重损坏。
推测故障是从B相带电显示器传感器引发,导致电弧相间短路。
为了进一步验证造成本次事故的原因,对开关柜内未损坏的带电显示器传感器进行解剖,发现内部芯棒填充剂软化,存在绝缘薄弱点。
由于10kV系统出现失地引起过电压,使传感器内部局部放电,逐步发展为贯穿性击穿,造成相间短路。
以上案例仅供参考,具体的事故原因需要根据实际的事故现场调查和事故报告来确定。
对于开关柜设备的安全问题,应严格按照相关标准和操作规程进行维护和操作,以确保设备的安全稳定运行。
变电站开关柜误操作事故案例分析
变电站开关柜误操作事故案例分析摘要:目前在我国经济持续发展和进步的同时,也促进了我国电力企业的快速发展。
在我国的电力企业中,其变电站开关柜以及母线接地的防误操作是一项十分重要的内容,对于电力系统稳定的运行具有着重要的作用,因此在日常运行的过程中必须要引起足够的重视。
本文结合某变电站一起开关柜误操作事故,找出引起误操作的原因,并结合现场情况,提出相关建议,防止类似事故的再次发生。
关键词:变电站;高压开关柜;防误操作引言在国内电力事业快速发展的今天,高压开关柜作为电能分配和接收重要装置被广泛应用到电力系统。
高压开关柜除了能够有效维持电力系统正常运作以外还可以在出现故障时候第一时间断开,减少故障损失和影响。
本文以某变电站开关柜为讨论对象,分析其开关柜故障诊断办法、应对思路,希望能够确保设备更加稳定、安全的运行,减少误操作和各种因素带来的影响。
1高压开关柜的实现接地防误分析针对于高压开关柜而言,其内部不仅需要加装五防闭锁的装置,与此同时柜内的断路器手车以及接地开关柜和电磁闭锁间等位置也是需要安装相应的机械联锁回路,这样可以有效的避免带电合接地开关。
在此之外,对于开关柜而言,也需要加装可靠的机械闭锁,断路器的手车在进入试验位置的时候,才可以允许合接地开关,然而在进线柜带接地刀闸的时候,在设备上是难以可以达到五防的相关要求,如果接地刀闸合上,那么无法进行闭锁,因此在实际上,多数的分工程进线侧并没有装设接地刀闸。
为了避免带地线送电,在开关柜上,必须要安装可靠的机械闭锁,如果接地开关处于在合闸的位置上,那么断路器的手车将无法推上工作位置。
假如是进线侧带接地刀闸,那么需要对其加装电气闭锁。
2母线PT柜实现接地防误操作分析现如今,对于35kV及以下的单母线而言,其接线的方式在成套开关柜之中大多数是采用母线接地手车,然而针对于母线接地手车来说,一般情况下主要是在电压开关柜内部进行相应的安装,其中母线接地手车所存在着的作用是能够对残余电荷进行消除,这样可以有效的避免突然来电以及消除感应的电压。
变电运行事故案例
变电运行事故案例〔以下案例仅限于本次平安知识竞赛使用,日常案例学习以正式事故通报为准〕案例 1:霍邱县供电公司“ 4.8 〞人身伤亡事故2021 年 4 月 8 日 9 时 25 分,国网电力霍邱县供电公司所属集体企业工程公司员工××〔男, 1974 年生,中专学历,农电工〕在进行 10kV 酒厂 06 线倪岗分支线 #39 杆花园 #2 台区低电压改造工作,装设接地线的过程中触电,抢救无效死亡。
根据施工方案安排, 8 日 9 时左右,工作负责人××〔死者〕和工作班成员王×在倪岗分支线 #41 杆装设高压接地线两组〔其中一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线〕。
因两人均误认为该线路废弃多年不带电,当王×在杆上装设好倪岗分支线的接地线后 , 未验电就直接装设第二组接地线。
接地线上升拖动过程中接地端并接桩头不牢固而脱落,地面监护人××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王×正在杆上悬挂接地线,由于该线路实际带有10kV 电压,王×感觉手部发麻, 随即扔掉接地棒,×× 因垂下的接地线此时并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入的接地极,随即触电倒地。
王×立即下杆召集相邻杆的地面工作人员××、××对伤者××进行心肺复急救,并拨打 120 急救,约 20 分钟后〔 9 时 45 分左右〕医务人员赶到现场将伤者送往医院抢救, 11 时左右抢救无效死亡。
本次事故暴露出设备管理工作存在严重漏洞,线路图纸与实际不符,设备标识不完善,对历史遗留的有关客户线路与公司线路同杆架设问题不清楚,属严重管理违章;工作票签发人、许可人在不掌握现场相邻设备带电的情况下,错误签发、许可工作容和平安措施 , 现场作业人员未验电就装设接地线,属严重作业违章。
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变电站开关柜误操作事故案例分析
摘要:目前在我国经济持续发展和进步的同时,也促进了我国电力企业的快速
发展。
在我国的电力企业中,其变电站开关柜以及母线接地的防误操作是一项十
分重要的内容,对于电力系统稳定的运行具有着重要的作用,因此在日常运行的
过程中必须要引起足够的重视。
本文结合某变电站一起开关柜误操作事故,找出
引起误操作的原因,并结合现场情况,提出相关建议,防止类似事故的再次发生。
关键词:变电站;高压开关柜;防误操作
引言
在国内电力事业快速发展的今天,高压开关柜作为电能分配和接收重要装置被广
泛应用到电力系统。
高压开关柜除了能够有效维持电力系统正常运作以外还
可以在出现故障时候第一时间断开,减少故障损失和影响。
本文以某变电站开关
柜为讨论对象,分析其开关柜故障诊断办法、应对思路,希望能够确保设备更加
稳定、安全的运行,减少误操作和各种因素带来的影响。
1高压开关柜的实现接地防误分析
针对于高压开关柜而言,其内部不仅需要加装五防闭锁的装置,与此同时柜内的
断路器手车以及接地开关柜和电磁闭锁间等位置也是需要安装相应的机械联锁回路,这样可以有效的避免带电合接地开关。
在此之外,对于开关柜而言,也需要
加装可靠的机械闭锁,断路器的手车在进入试验位置的时候,才可以允许合接地
开关,然而在进线柜带接地刀闸的时候,在设备上是难以可以达到五防的相关要求,如果接地刀闸合上,那么无法进行闭锁,因此在实际上,多数的分工程进线
侧并没有装设接地刀闸。
为了避免带地线送电,在开关柜上,必须要安装可靠的
机械闭锁,如果接地开关处于在合闸的位置上,那么断路器的手车将无法推上工
作位置。
假如是进线侧带接地刀闸,那么需要对其加装电气闭锁。
2母线PT柜实现接地防误操作分析
现如今,对于35kV及以下的单母线而言,其接线的方式在成套开关柜之中大多数是采用母线接地手车,然而针对于母线接地手车来说,一般情况下主要是在
电压开关柜内部进行相应的安装,其中母线接地手车所存在着的作用是能够对残
余电荷进行消除,这样可以有效的避免突然来电以及消除感应的电压。
一般状况
在对工程进行设计的时候,母线接地手车针对进出线手车的闭锁,可以采取以下
方面的措施:因为开关柜的厂家是可以提供出多副母线接地手车,并不是非工作位置的辅助触点,也是根据端子排引接到了每个进出线开关柜的手车闭锁电磁铁回
路之中,对于这种接线方式来说,在每个母线只有三路到五路进出线的回路时候
可以进行应用,在进出线的回路数相对比较多的情况下,因为母线的接地手车可
以提供不出相同的回路数位置辅助触点,只有通过中间节电器进行扩充才可以实现。
然而针对于这种方法而言,不仅会使多个电源失去电力,同时也无法满足电
网公司电气闭锁回路进行直接采用刀闸辅助的接点,因此并不适合采用中间继电
扩充的方式,这样可以避免电气出现误操作出现,并且也是需要采用大量的
控制电缆进行实现,不仅存在不可靠性,同时价格也不经济实惠。
然而通过采取
新型的设计接线方式而言,在35kV高压开关柜和母线接地防误操作的过程中,
主要是可以采用双向的闭锁回路,其中具体的方法是可以通过以下方式进行实现:一是对于母线接地手车而言,是可以对每个进出线开关柜实现闭锁方式,其中母
线接地手车以及进出线手车是具有着闭锁的回路,也包括了母线接地手车柜以及
若干个进出线的开关柜,同时对于进出线的开关柜规定而言,外面是安置了闭锁
小车,在进出线的开关柜中,也设置了手车闭锁的电磁铁,手车闭锁电磁铁也可
以和小母线的正负接线相互连接到一起,从而在该闭锁小母线上获得电源。
在此
之外,母线的接地手车柜内部也设置了手车非工作位置的辅助接点,对于这个接
点来说,一端是和外接的正电源相互连接,另外的一端主要是和小母线的正级线
相互连接,小母线的负极线则是和外接的负电源连接,从而形成贯通的小母线。
二在每个进出线的开关柜内部中,需要设置手车非工作位置的辅助的接点,在母
线接地手车柜内部中,闭锁电磁铁将会形成母线接地手车的闭锁电磁铁回路,在
相邻的进出开关柜中,手车的试验位置辅助接点会相互的串联到一起,这样将会
形成间断的闭锁小母线,在这个时候,是需要将其闭锁的小母线两段进行串接,
并且将其连接到母线接地手车的闭锁电磁铁回路之中,从而保证其可以稳定的运行。
3案例分析
3.1事故经过
某变电站值班人员按操作票流程执行保护屏跳闸出口压板投入操作,投入前按规
定必须要测试跳闸出口压板上、下两端对地的直流电压,确定一端不带电压
后方可投入压板,以防止保护误出口时投入压板造成设备跳闸。
值班人员在用万
用表对地测量3544开关保护屏跳闸出口压板负电源端对地电压时,3544断路器
跳闸,同时,直流系统报“直流负极接地”。
3.2原因分析
事故后检查测试用万用表,发现万用表档位选择开关在直流200V档位,而万用
表红、黑表笔插在电流档测试插孔内,不在电压档测试插孔内,由于万用表电流
档插孔内阻很小,在测试跳闸压板负电源端时相当于对地直接导通,造成直流负
极接地,这也是直流屏报负极接地的原因。
3.3解决措施
3.3.1加强防范操作措施
(1)加强培训提高人员素质,测试时进行双人确认操作,确认万用表表
笔位置和档位选择正确。
此方法之前已经开展,但仍在测量保护压板过程中发生
跳闸事件执行效果不好,可作为辅助手段。
(2)对运行岗位配发两孔数字万用表,只有电压测试功能,无电流测试功能,
且内阻大于2000Ω,供运行岗位日常使用,可有效杜绝测量保护跳闸出口压板过
程中发生的直流接地引起开关跳闸事故。
(3)对目前运行岗位已配发的四孔数字式万用表进行封堵,只保留电压插孔,其余插孔全部进行可靠封堵,禁止使用,并逐步替换为两孔数字万用表,可有效
杜绝测量保护压板过程中发生跳闸事件。
(4)在新建工程中测试TBJ线圈动作电流,并模拟TBJ线圈正极侧接地试验。
在
规程标准范围内尽可能的提高动作电流值,防止直流一点接地误跳事故。
3.3.2联锁装置改进
有安装接地开关的中置高压柜内配有比较完善的五防连锁。
操作轴机械连锁可以
有效应对带电荷接地开关与规避带接地开关合闸。
使用机械连锁,搭配手柄操作,调整接地刀轴,让接地开关停留在合闸位置。
此时柜体的导轨限位锁板就会伸
出来,并挡住手车,使得无法进入到工作部位。
面对这样的问题有下述几种
方式处理。
首先在接地刀来到合闸位置时候,断路器手车会撞弯限位锁板。
此时
手车来到了工作位置,引起带地接线合闸情况。
这种问题需要做到的是和配件厂
家沟通,要求对方以热处理办法增强限位锁板抗弯性。
从而确保开关柜性能足够
可靠。
要重视操作人员技术培训,用严谨的操作流程操作,减少误操作现象发生。
其次当前很多开关柜限位支座其实都是铝制材料。
频繁开关以后部分操作者有可
能会用力过猛导致支座坏掉。
为解决这一问题,可以将铝制支座改成铸铁材料。
通过这种做法提高抗撞击能力,满足安全性和可靠性要求。
操作人员需要经过专
业培训,用专业的操作能力应对操作需要。
严谨操作、减少误操作流程才是保障
开关柜少损坏、多发挥功效的关键。
4结束语
对于电力系统来说,变电站开关柜是最为关键的组织部分,是确保电路系统稳定
供电的关键点。
因此才需要得到人们足够的注意力,要做好高压开关柜检修维护
工作,保障工作效果、工作质量。
变电站开关柜的稳定运行,能够保证人们正常
用电和生活,保障用电质量,为人们提供稳定电力,推动我国经济系统的快速发展。
参考文献
[1]朱德亮.高压开关柜实时监测系统研究[J].通讯世界,2019(08).
[2]赵冀.高压开关柜安全操作规程及事故案例解析[J].机电信息,2013(12).
[3]郑春芳.浅谈高压开关柜触头温度在线监测装置在神东矿区的应用[J].价值工程,2012(22).。