PX吸附剂含钡废水零排放系统改造与应用

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PX吸附剂含钡废水零排放系统改造与应

摘要本文开展PX吸附剂装置在生产过程中含钡废水的分析,确立了回收含钡废水的可
行性,系统经设计改造后,实现了含钡废水的零排放钡盐单耗由0.88t/t,降低至0.73t/t。

关键词:PX吸附剂;含钡废水;零排放
高纯度对二甲苯是聚酯纤维工业重要的基础原料。

目前,工业上普遍采用吸
附分离方法生产高纯度对二甲苯,其核心是高效吸附剂的开发和应用。

2004年8月,催化剂分公司首次完成了180吨RAX-2000A型PX吸附剂的生产,此后又分
别进行RAX-3000、RAX-4000型PX和MX吸附剂工业试生产。

吸附剂的选择性是影响产品纯度和吸附分离装置产能的关键指标。

Ba2+在X
分子筛超笼中会形成特定的静电场,从而赋予了BaX分子筛选择性吸附对甲苯的
能力。

然而,X分子筛超笼中特定的静电场,进而改变其对对二甲苯的吸附选择性。

随着社会经济快速发展,各类能源、资源供应日趋紧张,环保形势日益严峻,在经济效益、环境保护和可持续发展的多重压力下,降低能源消耗、减少有害物
质排放和不断提高资源的可回收利用率成为企业发展的必然选择。

公司根据国家
绿色经济发展要求,不断对PX吸附剂生产装置进行含钡废水的回收改造,最终
实现含钡废水的零排放,对环境友好和经济效益具有重要意义。

1 含钡废水产生途径
在PX吸附剂生产中,钡化合物用于调变吸附剂的电化学性质。

初始合成的X
分子筛晶内可交换位点主要被钠离子占据,NaX分子筛对C8芳烃各异构体(对、间、邻二甲苯及乙苯)的吸附分离没有选择性,选择性主要取决于吸附剂本身的
电化学性质,而调变电化学性质的主要手段是交换阳离子的种类和数量。

调节PX 吸附剂选择性阳离子主要是Ba2+。

其交换反应式为:
NaX + Ba2+
→ BaX + 2Na+
因此,生产中会产生大量的含钡废水。

吸附剂生产中离子交换工序方块流程图如下图所示:
图1 吸附剂离子交换工艺流程简图
含钡废水主要在离子交换之后交换水洗过程中产生,钡来源于交换柱内存留的新鲜钡液,该部分新鲜钡液在水洗过程中随水洗液直接排往收集池,与下游废水混合,最后进入公司污水处理装置,含钡废水经过沉淀除渣外排,不仅加大了污水排污量,也造成了钡资源浪费。

经核算,当前生产1吨PX吸附剂成品产生93吨含钡废水,按年产1500吨PX吸附剂计算,含钡废水为139500吨/年,折算成钡化合物为225吨/年。

从环境及经济两方面考虑,都是极为不利的。

2 含钡废水回收可行性
2.1 含钡废水分析
随着交换水洗时间的推移,废水中钡离子含量出现逐渐降低趋势,取水洗不同时间段的水样,分析其含Ba2+浓度,得出如下表所示:
表1不同时间交换水洗液中Ba2+浓度浓度单位g/L
元素交换水洗时间/min
平均
值1234560
00000
Ba2+
2
5.6
2
5.6
1
5.12
4
.2
30.3413.64
从表1可以看出,在交换水洗液中,Ba2+含量相当高,平均值为13.64g/L,如果能够将水洗液中的Ba2+回收再利用,将可以减轻催化剂生产中的钡污染、降低钡消耗及生产成本,因此,有必要对公司PX吸附剂装置开发设计交换水洗液中钡回收利用工艺。

2.2 回用前后生产的影响
对含钡废水进行回收试验,表2是回用前后对新鲜溶液和产品物化表征的结果。

表2 回用前/后新配制钡溶液成分及交换湿球元素分析
项目
钡溶液配制交换湿球结果/%
B
a2+浓

/g/L

化合

/

BaO≥35
平均值

大值

小值
回用前
2
5.45
5
6.27
41.22
4
4.5
3
6.4
回2440.83
43
用后 5.679.97 2.49.4
增减量
.22
-
6.30
-0.39
-
2.10
3
.00
百分比
.86
-
11.20
-0.95
-
4.72
8
.24
由表2可知,回用后与回用前相比,新鲜钡溶液中Ba2+含量相当,满足工艺指标;回用后与回用前相比,交换湿球元素BaO含量平均值虽略有降低,也满足BaO≥35w%的工艺要求。

因此,将交换水洗液用于调配新鲜钡溶液,在技术上是可行的。

回用后平均每罐投入钡化合物减少了6.3包,约157.5kg,减少了11.2%,降低幅度明显,在经济效益上也是可观的。

2.3模拟移动床脉冲实验
脉冲实验法是模拟液相色谱过程的一种方法,具体方法为先用解吸剂对吸附柱进行冲洗,待吸附柱中完全为解吸剂时,从入口处以脉冲方式注入一定量含有吸附组分的混合液,注入时间较短,注入完成后立即切换至解吸剂对吸附柱进行冲洗,根据吸附柱出口处各个组分的浓度变化来考察吸附柱的性能。

脉冲实验法是评价吸附剂的重要方法之一。

模拟移动床评价分析,回用前/后PX吸附剂成品以天津混合二甲苯原料为原料(如表3所示),进行小型模拟移动床性能评价,评价结果如表4。

表3 小型模拟移动床试验用混合二甲苯组成
组N T E P M O合
分名称A B X X X计
组成/w%
4
.44
.90
9
.26
1
8.90
4
5.51
2
0.99
1
00
表4 回用前/后RAX-3000型吸附剂模拟移动床评价结果(110%负荷)
项目
PX纯度/%
(参考值
≥98%)
PX收率
/%(参考值
≥97%)
回用

99.8297.31
回用

99.8597.28
结果表明,回用前/后PX吸附剂成品分离得到PX产品的纯度与收率相当,因此,将交换含钡水洗液用于调配新鲜钡溶液,在质量上是可靠的。

综上所述,回收含钡废水用于PX吸附剂的生产,是可行的。

3 含钡废水回收系统设计与改造
根据装置现有生产条件,对工艺流程进行改造,原有工艺流程如图2所示,含钡水洗液经过污水收集池临时收集之后,排往污水处理装置。

图2 改造前水洗液流程图
图3 改造后水洗液回用流程图
工艺流程改造后如图3所示,在交换水洗过程中,含钡的水洗液全部收集到
V1904/V1908,两个罐轮流切换使用,其中一个罐满时切出,将收集的水洗液通
过输送泵将含钡水洗液输送至V1902调配罐,根据水洗液浓度重新计算钡化合物
的投料量。

并将V1510/3罐并入回收系统,将联合车间两套生产装置联合运行,
实现含钡水洗液可储存体积增至120m3,满足正常生产和异常情况处置的需求。

4 工业应用效果
4.1 日平均回用量
交换柱日处理量为8~9柱,按照平均每柱产生5m3含钡水洗液进行计算,日
平均回收和利用量为40~45m3。

4.2 经济效益
含钡废水零排放系统投用后,钡化合物的消耗由实施前的0.88吨/吨降低为0.73吨/吨,与理论单耗0.72吨/吨接近,达到了零排放的设计目标,并实现了
绿色循环经济。

吨产品产生经济效益(钡化合物单价按1.2万元/吨)为:(0.88 吨/吨-0.73吨/吨)×1.2万元/吨=0.18万元/吨。

2023年1~3月份累计生产成品611吨,因此,钡单耗降低产生经济效益为:611吨×(0.88吨/吨-0.73吨/吨)×1.2万元/吨=109.98万元。

根据回收计量表,统计2022年4~7月份减少外排含钡污水4019m3。

因外排污水减少,产生经济效益:
4019 m3×12元/ m3=4.82万元。

产生的经济效益合计为:109.98万元+4.82万元=114.8万元
表5 含钡水洗液回用的实施效果
项目产品
钡单耗/t/t
实施前样品10.88
实施后样品20.73
理论计算0.72
5 结论
通过对吸附剂生产工艺流程设计和改造,建立了含钡废水零排放系统,系统投用运行后对产品质量未带来影响,实现了含钡废水零排放。

2019年4~7月,系统运行期间共产生经济效益114.8万元,同时减少外排含钡污水4019 m3,实现了环境友好和经济效益提升的清洁化生产。

参考文献
1.王辉国,杨彦强,王红超,王德华.BaX型分子筛上对二甲苯吸附选择性影响因素研究.石油炼制与化工,2016,47(3)1-4
2.王辉国,杨彦强,王红超,王德华.BaX型分子筛上对二甲苯吸附选择性影响因素研究.石油炼制与化工,2016,47(3)1-4
3.史倩,朱宁,郁灼. C8芳烃吸附平衡和传质参数的研究方法.石油炼制与化工,2015,46(7)7-14
4.王辉国,郁灼,王德华,等.RAX-2000A型对二甲苯吸附剂的工业应用[J].石油炼制与化工,2007,38(9):23-27。

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