转炉除尘水水质异常原因分析及改善对策
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转炉除尘水水质异常原因分析及改善对策
发布时间:2023-03-03T07:07:23.054Z 来源:《中国科技信息》2022年10月19期作者:白文龙习晓峰贺增平孙浪波梁少鹏闫萍李小军[导读] 2022年7月份,龙钢炼钢转炉除尘水水质开始逐渐变差,具体表现在除尘水颜色发黑、同时泥量增多,转炉斜板池内产生气泡,斜板池水面有大量悬浮物
白文龙习晓峰贺增平孙浪波梁少鹏闫萍李小军
(陕西龙门钢铁有限责任公司炼钢厂陕西韩城 715403)
摘要:2022年7月份,龙钢炼钢转炉除尘水水质开始逐渐变差,具体表现在除尘水颜色发黑、同时泥量增多,转炉斜板池内产生气泡,斜板池水面有大量悬浮物。
针对此现象,技术人员进行了现场调查和理论研究分析,在生产污泥球时取消使用含铝的去钾除尘灰,更换含铝较多的添加剂,有效减少斜板池内产生气泡,最终使转炉斜板池内絮状漂浮物减少,除尘水水质改善。
关键词:转炉除尘污泥球斜板池去钾除尘灰
引言
陕西龙门钢铁有限责任公司(以下简称“龙钢”)是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体,具备年产715万吨生铁、710万吨粗钢及钢材综合加工生产能力的大型钢铁联合企业,现有4座50吨顶底复吹转炉,2座120吨顶底复吹转炉,冶炼钢种主要以HEB400E为主。
转炉在吹炼时产生大量含有 CO和氧化铁类粉尘的高温烟气,为对烟气进行净化处理并回收煤气,6座转炉分别设置一套洗涤塔+环缝装置全湿烟气净化系统。
转炉除尘净化水系统主要供给转炉洗涤塔及环缝除尘用水。
其主要水处理流程为:转炉烟气除尘净化水通过高架流槽进入到粗颗粒分离装置,对其中的大粒径悬浮颗粒进行分离,之后污水进入斜板沉淀池,去除其中较小的颗粒,处理后的水经冷却塔冷却后通过供水泵循环使用,斜板沉淀池排放的污泥经拉泥车运供污泥球厂回收制作污泥球。
1、除尘水水质异常原因分析
1.1污泥球加入量对除尘水水质影响
转炉炼钢污泥(下称炼钢污泥),是烟气湿法除尘所产生的,含水分25-30%,干基的炼钢污泥TFe约50%以上,粒度200目占90%以上,炼钢污泥TFe、CaO、MgO含量偏高,是很好的烧结、球团用原料,可代替部分含铁料和熔剂,但其粒度过细,亲水性好,黏度大,自然干燥条件差,不易烘干,进而对合理利用产生较大影响。
2022年10月1日开始,转炉污泥球加入量严格控制在15kg/t以下,转炉富余热量用烧结矿平衡,水质有明显改善;在经过对出转炉除尘水持续跟踪后,10月5日至10月10日,适当上调污泥球加入量,转炉老区污泥球加入量控制在30kg/t以下,转炉新区污泥球加入量控制在25kg/t以下,转炉斜板池内开始产生少量气泡,除尘水质仍然处于正常水平,无发黑现象。
由于烧结矿加入对炼钢成本产生较大影响,10月11日白班开始正常配加污泥球,实际转炉老区污泥球加入量在50kg/t-60kg/t,转炉新区污泥球加入量控制在30kg/t-35kg/t,现场跟踪观察转炉斜板池内气泡产生量明显增加。
得出结论:污泥球加入量较大导致斜板池负荷较大,排泥不及时导致除尘水水质差。
1.2转炉斜板池内产生气体分析
发现该气体为可燃气体,收集该气体进行检测,主要成分为氢气。
8月26日和8月28日收集老区除尘斜板水面气体,经过气相色谱仪全分析,确定收集的气体主要成分为氢气。
8月26日测定氢气的含量85%(污泥球用量50kg/t);8月28日测定氢气的含量70%(污泥球用量35kg/t)。
1.3水处理药剂对除尘水质影响
通过取少量除尘水样进行小实验,调整阻垢剂和絮凝剂加入比例和加入量,来观察絮凝效果和沉淀时间,来调整当班阻垢剂、絮凝剂加入量。
试验后絮凝效果有所提升,但当上调污泥球加入量,斜板池内产生气泡较多时,水质差的现象仍然不能缓解。
2、除尘水水质异常改善对策
转炉除尘水质差的核心原因为:斜板池内产生气泡较多,导致絮凝效果差,污泥难以沉淀。
2.1理论分析斜板池气泡产生原因
已知该气体成分为氢气,同时已知转炉除尘水PH值较高。
吹氧炼钢的过程中,石灰中存在的粉料占有的比例则是比较大,被带入的烟气之中的石灰颗粒将会比较多,导致其除尘的时候融入到水中的生成氢氧化钙,发生反应为CaO+H2O=Ca(OH)2。
与碱性较高的溶液发生反应的物质生成氢气,较大概率为活泼金属铝。
反应式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑。
活泼金属钾、钙、钠、镁均在常温下被空气氧化,此类金属氧化物不会与碱性溶液反应产生氢气,铝在常温下氧化后会在表面形成一层致密的氧化铝薄膜,氧化铝熔点为2050℃,即使随着污泥球加入转炉中,亦不会进一步被氧化,从而防止铝的进一步氧化。
2.2污泥球组成成分分析
泰龙污泥球生产配比为添加剂8%、炼钢除尘灰8%、炼铁除尘灰8%、氧化铁皮10%、炼钢污泥66%,其化学组成见表1。
A.金属铝来源于污泥球中的去钾除尘灰, 9月30日委托山西地质矿产213实验室化验,金属铝含量为1.69%,炼铁矿石中含有一定量氧化铝,在高炉中被还原,随着除尘系统进入除尘灰中,然后在泰龙公司生产污泥球过程中混入到污泥球中去。
B.金属铝来源于污泥球中的添加剂, 9月30日委托山西地质矿产213实验室化验,金属铝含量为3.37%,泰龙公司生产污泥球过程中需要使用8%的添加剂。
2.3理论猜测验证
8月23日上午10点,新区转炉污泥球(含氧化铁10%、含去钾灰和轧钢氧化铁皮)用量减至10kg/t后,下午检查除尘水面泛泡大幅减少(泛泡量很少,水面总体平静、出水转清),并运行3天未见异常。
而老区转炉污泥球用量45kg/t,其除尘斜板水面泛泡严重、并且漂浮物较多。
随后严格控制污泥球使用量,减少添加剂用量,其微量铝产生的氢气浓度达不到逃逸量,所以不产生泛泡现象或很少量泛泡。
3、结论
1.在生产污泥球过程中使用不含发泡剂或加气剂(铝)的添加剂。
2.在生产污泥球过程中不使用去钾除尘灰。
3.规范动力作业区打泥数,要求动力作业区岗位人员根据污泥球加入量调整排泥频次,制定动力作业区打泥标准见表2,动态调整打泥频次及时有效排泥。
陕钢龙钢为了降低污泥中锌含量以满足除尘水循环要求,技术人员进行了现场调查和理论研究分析,在生产污泥球时取消使用含铝的去钾除尘灰,更换含铝较多的添加剂,并规范动力作业区打泥数及时排泥,有效减少斜板池内产生气泡,最终使转炉斜板池内絮状漂浮物减少,除尘水水质改善。
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