#1机组调停措施(08.10) (1)
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3、19日第三值完成下列工作:
1).16:30开始缓慢将中、低压供热移至#2机,#1机中、低压调整抽汽停用:关闭中、低压供热电动门,关闭中、低压抽汽至A管供热手动门,关闭快关阀前、后疏水门,关闭电动供热门后疏水门,#2机电负荷带50MW/h运行,检查推力瓦温度、轴振、瓦振、轴向位移等指标均正常;
5).接到值长停机命令后,值班人员准备好各种停机用记录报表、操作票、工器具等;
6).联系热控确认各自动调节装置的状态正常;
7).联系化学在滑停过程中化验凝水硬度,除盐水泵保持2台泵运行,中水水源切换至#2机循环水供给。
2、19日第二值完成下列工作:
1).低压减温减压器减温水由#1机切换为#2机供给;
严密监视机组差胀、轴位移及振动等控制参数变化,如有异常时,及时停止降温或适当提升汽温或适当提高轴封汽温,在降参数过程中,严防水冲击发生,注意各汽缸进水点上下金属温度变化,根据情况适时打开管道疏水;
其它注意事项参照机炉滑停措施执行。
7、 机组停役后的操作:
1)作好各系统的隔绝工作。#1炉停炉后补水不得影响给水母管压力;
2).校验#1机高压启动油泵、交、直流润滑油泵、顶轴油泵、盘车马达正常;
3).20:00待机炉负荷调整匹配后,值长下令关闭主蒸汽母管#1隔离门并停电,#1机炉单元制运行;
4).按规定做好抄表工作。
4、#1机组滑停阶段:
21:00分值长发令#1机组开始滑停;
缓慢降负荷至45MW,降负荷率1MW/分钟;
2).给泵机械密封水由#1机切换为#2机供给;
3).三段抽汽至高除由#1机切换为#2机供给;
4).关闭#1、2机真空联通管电动、手动门,电动门停电;
5).投用10/4.3减温减压器,压力、温度调整正常后,恢复热备用状态;
6).#2机增开1台循泵,#1机检修期间保持2台循泵运行。
7)将#01启备变倒至110kV付母线,6-3段电源切换至6-1运行;
解除#1机功率回路;
滑停降压降温,负荷自动下降,降温速度每分钟下降1℃,最大不超过1.5 ℃。降压速度每分钟0.02~0.03Mpa
锅炉降压速度:平均每分钟下降0.03Mpa,波动值不大于0.1 Mpa;
锅炉降温速度:平均每分钟下降1℃,波动值不大于2℃;
滑停过程中先降压力后降温度,分档进行,每降一档停留一段时间,使汽缸金属温度稳定后,再进行下一档滑降,负荷同时自动下降;
#1高除停用要求
根椐检修工作票安排时间进行停用隔离#1高除工作;
停用#1高除工作放在白班进行;
停用#1高除时水汽负荷要均匀地移至在运高除,在运高除水 汽负荷要合理调整分配,防止在运高除水汽负荷不平衡;
#1高除停用压力下降后,注意#1高除水位是否上升,若水位上升,证明高除下水门不严,需扩大隔离#1高除侧下水母管;
2)给水泵调用,开#3泵,停用#2给水泵,除留一台吸风机通风外,其余吸、送、排、磨高压马达停电;
3) 根据检修工作票措施要求,作好相关隔绝停电工作,
4)再按正常停机操作步骤完成其它操作。
#1给泵出口门检修高压给水冷母管隔离、恢复要求
1、 启用#3、4给泵正常,解除给泵低水压联锁后,经值长同意,联系锅炉主值后方可进行高压给水冷母管隔离工作,并要求相关岗位做好有关事故预想;
#1机组调停措施
#1机组停运原因:
#1机组计划于2008年10月20日0:00—25日17:00进行调停检修。
预期目标
#1炉停用前将#1原煤仓存煤磨空;
20:00关闭主汽母式,要求在#1炉不烧油的前提下尽量降低#1机调节级汽缸温度;
10月20日第一值进行#1机炉给水冷、热母管隔离工作,20日9:00具备开工条件,10/1.5MPa减温减压器减温水一次手动门更换工期1天,工作结束后,立即恢复10/1.5MPa减温减压器热备用;
技术措施:
#1机组停运前的准备工作:
1).在#1炉停炉前及检修期间,燃料做好运行锅炉配煤工作(Q:﹥18.00%,V:﹥18.00%),减少煤质波动;
2).锅炉运行专业安排彻底降粉,避免煤粉结块,影响滑停;
3).锅炉运行人员检查油枪、点火枪、点火器完好,否则应联系维护人员处理;
4).锅炉彻底吹灰一次;
10月20日第二值进行#1高除、#1低除的隔离工作;
10月21日第一值完成110KV付排检修前的系统倒换工作;
10月23日具备停#1机盘车条件;
#1机炉隔单元滑停后,#1机主蒸汽母管暂不恢复,期间完成相关检修工作后恢复;
所有与运行系统连接的设备隔离检修,阀门必须挂牌上锁;
其它相关工作应加强协调,及时安排系统隔离检修,并做好运行方式调整及事故预想,杜绝违章操作和违章指挥。
2 、 根据#2、3炉总给水量与#2机高加实际通水量相减,决定就地开启#2机高加给水旁路门开度8~12s;将锅炉总蒸发量降至340t/h,就地缓慢关闭#1机高加进水门,此时要求锅炉人员特别注意#2、3炉给水压力变化,防止在运锅炉水压降低,引起异常事故。若发现在运锅炉水压下降影响安全,立即停止操作并恢复#1机高加进水门原开度,待研究后再进行操作。若无异常情况#1机高加进水门关闭后关闭高加进口门、高加给水旁路门,上述三只电动门停电;
在滑停过程中,特别注意差胀不得超过指标,主要是负差胀不得超过规定,如控制无效时则应打闸停机;
负荷滑降至30MW时,停用#1机高加汽侧、倒换厂用电;
10)在滑停过程中加强各岗位之间的联系,在不违反规程的前提下尽量满足汽轮机要求;
11)滑参数阶段结束,机组可压负荷后解列停机。
5、 #1机组压负荷及解列 :
根据检修工作票要求,#1高除有关电动门停电,#1高除压力、水位放至零,确认无压、无水后方可允许检修工作开工;
本措施中未提及的机组停役操作,按规程中相关规定执行。
生产运营部
二00 八 年十月十五日
确认并得到值长命令后,关闭#01给水门,开启#1炉给水总门旁路,进行炉侧泄压。母管压力至零后,开启#01给水门前疏水门泄压。开启隔离段有关疏水门,确认无压无水后方可允许检修开工;
高压给水冷母管隔离期间无备用给泵,运行人员应加强巡查,确保在运给泵安全运行,并做好有关事故预想;
#1给泵检修工作结束后,待#1炉给水总门检修工作结束后,机、炉共同确认、检查相关系统后,方可进行给水母管的系统恢复工作。
值长发令停机指令后,压负荷至0MW左右,启动#1机组交流润滑油泵,检查确认各油泵工作正常,解列#1发电机;
汽机停机后,检查交流润滑油泵工作正常,润滑油压正常,检查各自动主汽门、高调门、各抽汽进汽电动门、逆止门、快关阀应关闭严密;
机组解列后,汽机打闸停机,当机组转速降至500r/min,破坏真空,检查顶轴油泵自启动,顶轴油压正常;
根据检修工作票要求,#1、2给泵退出备用,#1、2给泵隔离、停电,关闭高压给水冷母管#1门并停电;
隔离10/1.5MPa减温减压器,待其减温水手动门更换工作结束后,恢复10/1.5MPa减温减压器备用,其减温水源切换至#3、4给泵供给(此前要求维护扬巴减温减压器减温水门的检修工作,关闭4只减温水确认严密并挂静止操作牌);
转速至“0”时投入盘车运行,记录好惰走时间,同时真空也应同步破坏至“0”,停用轴封,检查汽轮机动、静部分声音正常,记录转子偏心及盘车电流等相关参数。
6、 滑停过程中的注意事项:
滑停过程中,严格控制主蒸汽参数的变化率,主蒸汽始终保持至少50-80℃以上的过热度,如发生较大的变化时,,应及时调整使主蒸汽参数停留在适宜的参数上,进行稳定和充分暖机后再进行滑降,严防出现参数反复变化的现象,主蒸汽温度不准低于高压调节级金属温度30℃,否则停止降温降压;
1).16:30开始缓慢将中、低压供热移至#2机,#1机中、低压调整抽汽停用:关闭中、低压供热电动门,关闭中、低压抽汽至A管供热手动门,关闭快关阀前、后疏水门,关闭电动供热门后疏水门,#2机电负荷带50MW/h运行,检查推力瓦温度、轴振、瓦振、轴向位移等指标均正常;
5).接到值长停机命令后,值班人员准备好各种停机用记录报表、操作票、工器具等;
6).联系热控确认各自动调节装置的状态正常;
7).联系化学在滑停过程中化验凝水硬度,除盐水泵保持2台泵运行,中水水源切换至#2机循环水供给。
2、19日第二值完成下列工作:
1).低压减温减压器减温水由#1机切换为#2机供给;
严密监视机组差胀、轴位移及振动等控制参数变化,如有异常时,及时停止降温或适当提升汽温或适当提高轴封汽温,在降参数过程中,严防水冲击发生,注意各汽缸进水点上下金属温度变化,根据情况适时打开管道疏水;
其它注意事项参照机炉滑停措施执行。
7、 机组停役后的操作:
1)作好各系统的隔绝工作。#1炉停炉后补水不得影响给水母管压力;
2).校验#1机高压启动油泵、交、直流润滑油泵、顶轴油泵、盘车马达正常;
3).20:00待机炉负荷调整匹配后,值长下令关闭主蒸汽母管#1隔离门并停电,#1机炉单元制运行;
4).按规定做好抄表工作。
4、#1机组滑停阶段:
21:00分值长发令#1机组开始滑停;
缓慢降负荷至45MW,降负荷率1MW/分钟;
2).给泵机械密封水由#1机切换为#2机供给;
3).三段抽汽至高除由#1机切换为#2机供给;
4).关闭#1、2机真空联通管电动、手动门,电动门停电;
5).投用10/4.3减温减压器,压力、温度调整正常后,恢复热备用状态;
6).#2机增开1台循泵,#1机检修期间保持2台循泵运行。
7)将#01启备变倒至110kV付母线,6-3段电源切换至6-1运行;
解除#1机功率回路;
滑停降压降温,负荷自动下降,降温速度每分钟下降1℃,最大不超过1.5 ℃。降压速度每分钟0.02~0.03Mpa
锅炉降压速度:平均每分钟下降0.03Mpa,波动值不大于0.1 Mpa;
锅炉降温速度:平均每分钟下降1℃,波动值不大于2℃;
滑停过程中先降压力后降温度,分档进行,每降一档停留一段时间,使汽缸金属温度稳定后,再进行下一档滑降,负荷同时自动下降;
#1高除停用要求
根椐检修工作票安排时间进行停用隔离#1高除工作;
停用#1高除工作放在白班进行;
停用#1高除时水汽负荷要均匀地移至在运高除,在运高除水 汽负荷要合理调整分配,防止在运高除水汽负荷不平衡;
#1高除停用压力下降后,注意#1高除水位是否上升,若水位上升,证明高除下水门不严,需扩大隔离#1高除侧下水母管;
2)给水泵调用,开#3泵,停用#2给水泵,除留一台吸风机通风外,其余吸、送、排、磨高压马达停电;
3) 根据检修工作票措施要求,作好相关隔绝停电工作,
4)再按正常停机操作步骤完成其它操作。
#1给泵出口门检修高压给水冷母管隔离、恢复要求
1、 启用#3、4给泵正常,解除给泵低水压联锁后,经值长同意,联系锅炉主值后方可进行高压给水冷母管隔离工作,并要求相关岗位做好有关事故预想;
#1机组调停措施
#1机组停运原因:
#1机组计划于2008年10月20日0:00—25日17:00进行调停检修。
预期目标
#1炉停用前将#1原煤仓存煤磨空;
20:00关闭主汽母式,要求在#1炉不烧油的前提下尽量降低#1机调节级汽缸温度;
10月20日第一值进行#1机炉给水冷、热母管隔离工作,20日9:00具备开工条件,10/1.5MPa减温减压器减温水一次手动门更换工期1天,工作结束后,立即恢复10/1.5MPa减温减压器热备用;
技术措施:
#1机组停运前的准备工作:
1).在#1炉停炉前及检修期间,燃料做好运行锅炉配煤工作(Q:﹥18.00%,V:﹥18.00%),减少煤质波动;
2).锅炉运行专业安排彻底降粉,避免煤粉结块,影响滑停;
3).锅炉运行人员检查油枪、点火枪、点火器完好,否则应联系维护人员处理;
4).锅炉彻底吹灰一次;
10月20日第二值进行#1高除、#1低除的隔离工作;
10月21日第一值完成110KV付排检修前的系统倒换工作;
10月23日具备停#1机盘车条件;
#1机炉隔单元滑停后,#1机主蒸汽母管暂不恢复,期间完成相关检修工作后恢复;
所有与运行系统连接的设备隔离检修,阀门必须挂牌上锁;
其它相关工作应加强协调,及时安排系统隔离检修,并做好运行方式调整及事故预想,杜绝违章操作和违章指挥。
2 、 根据#2、3炉总给水量与#2机高加实际通水量相减,决定就地开启#2机高加给水旁路门开度8~12s;将锅炉总蒸发量降至340t/h,就地缓慢关闭#1机高加进水门,此时要求锅炉人员特别注意#2、3炉给水压力变化,防止在运锅炉水压降低,引起异常事故。若发现在运锅炉水压下降影响安全,立即停止操作并恢复#1机高加进水门原开度,待研究后再进行操作。若无异常情况#1机高加进水门关闭后关闭高加进口门、高加给水旁路门,上述三只电动门停电;
在滑停过程中,特别注意差胀不得超过指标,主要是负差胀不得超过规定,如控制无效时则应打闸停机;
负荷滑降至30MW时,停用#1机高加汽侧、倒换厂用电;
10)在滑停过程中加强各岗位之间的联系,在不违反规程的前提下尽量满足汽轮机要求;
11)滑参数阶段结束,机组可压负荷后解列停机。
5、 #1机组压负荷及解列 :
根据检修工作票要求,#1高除有关电动门停电,#1高除压力、水位放至零,确认无压、无水后方可允许检修工作开工;
本措施中未提及的机组停役操作,按规程中相关规定执行。
生产运营部
二00 八 年十月十五日
确认并得到值长命令后,关闭#01给水门,开启#1炉给水总门旁路,进行炉侧泄压。母管压力至零后,开启#01给水门前疏水门泄压。开启隔离段有关疏水门,确认无压无水后方可允许检修开工;
高压给水冷母管隔离期间无备用给泵,运行人员应加强巡查,确保在运给泵安全运行,并做好有关事故预想;
#1给泵检修工作结束后,待#1炉给水总门检修工作结束后,机、炉共同确认、检查相关系统后,方可进行给水母管的系统恢复工作。
值长发令停机指令后,压负荷至0MW左右,启动#1机组交流润滑油泵,检查确认各油泵工作正常,解列#1发电机;
汽机停机后,检查交流润滑油泵工作正常,润滑油压正常,检查各自动主汽门、高调门、各抽汽进汽电动门、逆止门、快关阀应关闭严密;
机组解列后,汽机打闸停机,当机组转速降至500r/min,破坏真空,检查顶轴油泵自启动,顶轴油压正常;
根据检修工作票要求,#1、2给泵退出备用,#1、2给泵隔离、停电,关闭高压给水冷母管#1门并停电;
隔离10/1.5MPa减温减压器,待其减温水手动门更换工作结束后,恢复10/1.5MPa减温减压器备用,其减温水源切换至#3、4给泵供给(此前要求维护扬巴减温减压器减温水门的检修工作,关闭4只减温水确认严密并挂静止操作牌);
转速至“0”时投入盘车运行,记录好惰走时间,同时真空也应同步破坏至“0”,停用轴封,检查汽轮机动、静部分声音正常,记录转子偏心及盘车电流等相关参数。
6、 滑停过程中的注意事项:
滑停过程中,严格控制主蒸汽参数的变化率,主蒸汽始终保持至少50-80℃以上的过热度,如发生较大的变化时,,应及时调整使主蒸汽参数停留在适宜的参数上,进行稳定和充分暖机后再进行滑降,严防出现参数反复变化的现象,主蒸汽温度不准低于高压调节级金属温度30℃,否则停止降温降压;