提高蒸汽透平机组试运转的成功率
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效果检查:调整安装间隙,测得间隙电压为7.76V,从而确保 了仪表本身测量准确。
对策实施(六):解决蒸汽流量和压力的稳定性
透平机不能顺利启 动,正常运转
主蒸汽管 线疏水管 疏水量
透平机本 体疏水管 疏水量
主蒸汽流量和 压力的稳定性
影响蒸汽透平机组试车成功的主要因素
制图:
关联图
日期:2009-6-20
六、要因确认
影响蒸汽透平机试运转的原因找到了,小组成员通过现场收 集资料,分析调查,针对以上问题进行逐一确认,结果如下:
活动,且做好活动记录。
• 1.3.3 QC小组成员分工负责针对压缩机基础混凝土
浇筑过程中容易出现的不稳定因素进行调查分析, 制定对策措施,组织实施,并进行检查与总结。
二、选题理由
项目目标
确保透平机组试运转一次成功。
理由一
机型特点
该机组为试验机型,试验机型的特点是:试车的参数不 全,透平机单机和机组的临界点很难掌握。
选定课题
提高蒸汽透平机组试运转成功率
理由四
三、现状调查
调查一:
6月12日至13日,我们对蒸汽透平机内部间隙进行检测, 对照标准及规范,其中不合格点有0点,合格率为100%。
调查二:
6月15日至18日,我们对蒸汽透平机进行试运转前的预热 工作,在预热过程中对附属4条蒸汽管道51道工序的安装质 量进行检测,对照标准及规范,其中不合格点有16点,合格 率为69%。
我项目部拥有较高素质的管理人员,从事建筑工程多年的施工 人员,及优良的施工机具。 ★4.2.3
项目部资金支持。 ★4.2.4
领导对QC活动非常重视,给予支持。 ★4.2.5
甲方、监理的积极配合。
五、要因分析
绘制关联图如下:
主蒸汽管线固定口 焊接时受力情况
弹簧支吊架 的受力刻度 指示值
PLC机柜显示 数据核查
结论:非要因
确认时间: 2009.06.20
通过实际调查分析,QC小组成员确认了以下几个为主要原因: 1、主蒸汽管线固定口焊接时应力过大 2、弹簧吊架的受力刻度不明显
非主要因素是: 1、中压蒸汽的疏水速度达不到要求 2、蒸汽透平机本体的疏水管道直径过小 3、PLC机柜显示的初始振动值过大 4、主进蒸汽流量和压力的波动性过大
实施一:消除管道焊接是对设备本体产生的应力(续)
3、为了解决上述情况,割除原固定焊口,释放到 一定的应力,同时在离透平机较远的地方再割除 一道焊口,24小时后待应力全部释放完毕后,先 焊接原固定口(焊接前在透平机上架设好千分表, 并在原焊口二端做好相应的固定措施),密切观 察焊接时千分表的变化,原固定口焊接完成并热 处理合格后,再焊接离设备本体较远的焊口,方 法类同。
效果检查:通过以上处理,设备的位移量控制在 0.01mm以内,满足规范及厂家要求。
对策实施(二): 重新安装弹簧吊架的刻度尺
1、与动设备联接的管道(特别是焊接 联接的),弹簧支架的受力情况要符合 设计的冷态和热态的要求,而反应弹簧 支架受力情况的唯一依据就是观察弹簧 支架上刻度指示器的位置。 2、该问题的解决方法为:将影响的弹 簧支架运送至厂家,由厂家在专用平台 上重新安装弹簧的刻度指示器。
现场
2009 0708
2
弹簧吊架的 受力刻度不
明显
联系供货厂 家,由厂家更
换刻度尺
确认管道预热 后每个弹簧吊 架的刻度显示 与设计值一致。
联系供货厂家,由 厂家更换刻度尺, 更换后进行冷态和 热态的观察刻度值 与设计值是否一致。
施工 现场
2009 0708
七、制定对策
对策措施表(非主要因素)
序 号
理由二
施工水平
技术难度较高:透平机安装工序复杂、对附属管道安装、 管道上支架的安装要求高,同时得考虑安装好的管道疏水 的效果。
理由三
经验积累
蒸汽压力、温度对试运转的影响非常关键,蒸汽的压力必 须控制在3.0Mpa~3.82Mpa之间,温度需在3500C以上。提 高项目管理及施工人员对透平机的理论水平,形成一套较 完整的施工工艺。
七、制定对策
对策措施表(主要因素)
序 号
要因
对策
目标
措施
地 时 负责 点间 人
1
主蒸汽管 固定口焊 接时应力
过大
将主蒸汽 管线的固定 口的焊接位 置转移到离 透平机较远 的地方焊接
消除因为管 道焊接引起 的透平机本
体应力
由技术人员现场定 固定口的焊接置, 在焊接前交代焊方 法,并在管道焊前 进行临时固定处理。
要因确认-1
主蒸汽管线 固定口焊接 时应力过大
由于固定口离透平机的距离 太近,造成管道焊接时的应 力转移到透平机的本体上, 致使透平机本体上的应力过 大,最终影响到透平机与风 机的联轴器对中。
结论:要因
确认时间: 2009.06.19
要因确认-2
弹簧吊架的受力刻 度不明显
由于弹簧吊架采购时, 设计提供的条件不足, 是造成该问题的关键。
四、目标确定及可行性分析
• 4.1、目标的确定:
小组目标 蒸汽透平机
★4.2.1 由不合格项排列图可知,影响透平机试车的主要问题在弹簧吊架
的受力刻度指示值调整和主蒸汽管线固定口焊接时受力情况,二种 情况占总原因的75%,后面着重解决以上问题,同时兼顾其它问题。 ★4.2.2
地 时 负责 点间 人
项目 2009 部 07-08
施工 2009 现场 07-08
施工 2009 现场 07-08
业主 办公
室
2009 07-08
八、对策实施 实施一:消除管道焊接是对设备本体产生的应力
1、管道与设备连接时的允许位移量
检验内容
位移量
转速≥6000r/min
<0.05
转速<6000r/min
男
50
技工
组员
钳工
男
34
技工
组员
钳工
课题活动时间
2009-6-2——2009-9-8
平均QC教育时间
64时
活动次数
10次
出勤率
100%
1.3、QC小组的活动要求:
• 1.3.1 QC小组组织开展全面质量管理(TQM)的学
习,小组成员接受再次教育,每人TQM受教育时间 在36小时以上。
• 1.3.2 QC小组每周活动一次,小组成员均参加每次
提高蒸汽透平机组试运转的成功率
一、基本概况
1.1 工程简介
云南省开远市XXX有限公司XX分公司80万吨/年硫磺制 酸工程中设鼓风机组,该机组以装置内余热锅炉产生 的3.82MPa的中压蒸汽为动力,带动风机的透平机部分, 从而带动风机的运转。透平鼓风机组是硫酸装置的核 心设备,它的单机试运转的成功与否直接影响到硫酸 装置的顺利开车。该机组的透平部分采用悬挂式(型 号:B6.0-3.3/0.6),鼓风机(型号:AV80-4)选用 半悬挂式,二者之间的组合在国内很少见,且透平机 和鼓风机均为试验机型,给安装及试运转带来很大的 难度,所以该透平机组的试运转的成功与否相当关键。
1.2 QC小组概况:
QC小组成立于2009年6月1日,在公司质量管理部门登记注册(注
册号:07-十三项01-2009)。
2.1、QC小组具体情况如下:
小组名称
南京XXX公司十三项目经理部硫酸工程 QC小组
课题名称
提高蒸汽透平机组试运转成功率
注册编号 课题类型 小组人数 活动次数 QC教育时间
07-十三项01-2009 现场型 10 10次
<0.02
检验方法:在设备联轴器上架设百分表
检验数量:全部检查
实施一:消除管道焊接是对设备本体产生的应力(续)
2、管道焊接时会产生一定的应力,一旦应 力的产生伴随着弹簧支架等的多重叠加力的 存在,将管道上的应力转移到透平机本体上, 致使透平机本体上发生位移情况,最终致使 透平机与风机的联轴器对中情况发生不规则 的变化。
结论:非要因
要因确认-5
PLC机柜显示 数据检查
PLC机柜显示的初始振动 值过高,主要原因为振动 测点的安装的间隙有误。
结论:非要因
确认时间: 2009.06.19
确认时间: 2009.06.20
要因确认-6
主进蒸汽流量 和压力的稳定性
通过预热8小时,统计蒸汽的压力 和流量的数据发现该蒸汽的波动非 常大,超过了设计要求,原因为分 气缸出来的蒸汽同时供给其他装置 使用,造成蒸汽不稳定。
平均64小时
成立时间 活动方式 平均年龄 活动时间 出勤率
2009年6月1日 集中讨论,分析实施
38 2009.6.2-2009.9.8
100 %
制表:
日期:2009-9-10
QC小组成员简介:
小组名 称
第十三项目部硫酸工程QC小组
课题
解决蒸汽透平机试运转的问题
小组类型
现场型
成立日 2009-6-
结论:要因
要因确认-3
中压蒸汽的疏水速度 达不到要求
通过对管道的预热,发现主 蒸汽管道的预热速度非常慢, 分析原因后得出原因,建议 增加疏水点。
结论:非要因
确认时间
2009.08.19
确认时间: 2009.06.19
要因确认-4
蒸汽透平机本体的疏水 管道直径过小
蒸汽进入透平机本体后, PCL机柜显示:压力正常, 温度始终达不到要求。
3 PLC机柜显示的 打开前轴承盖检 初始振动值过大 查
确保PLC机柜上 显示的振动值在
规范内
调整间隙,测量间隙电压 是否在设计允许的范围内
主进蒸汽流量和
4 压力的波动性过 大
减少其他装置的 使蒸汽的流量和 蒸汽使用量 压力符合要求
与业主协商,较少其他装 置的蒸汽使用量,确保透 平机试运转的蒸汽用量。
对策实施(四):解决透平机本体疏水问题
1、透平机本体没有设计疏水管道的配管图,通过在流 程图上反应本体上8条疏水管道的冷凝水是集中排放的, 这种排放方式不利于观察到本体上各个位置的疏水情况, 而且有可能造成疏水互串的现场发生。 2、为了解决这一问题,和透平机厂家商量将8条疏水管 道单独引至地面,在地面上设置一条明设的排水管道, 这样处理后可以再地面上直观的观察到每条疏水管道的 排水情况,并且根据排水情况可以反应出透平机本体内 的温度情况,结合PLC机柜上的显示问题,可以更加明 确的多方面的反应本体内的情况。
三、现状调查(续)
影响试车数据统计表
序号
项目
A
弹簧吊架的受力刻度 指示值
B
主蒸汽管线固定口 焊接时受力情况
C
中压蒸汽的疏水管 疏水量
D
蒸汽透平机本体的 疏水管疏水量
E
PLC机柜显 示数据核查
F
主进蒸汽流量和压力 的稳定性
合计
不合格 项 8 4 1 1 1 1 16
单项数 量 24 12 4 6 3 2
不合格 累计百 率(%) 分比(%)
50%
50%
25%
75%
6.25% 81.25%
6.25% 87.5%
6.25% 93.75%
6.25%
100%
100%
3.2 不合格项排列图:
频数 16
94% 88% 81% 75%
累计频率 100%
8 8 50% 4
1
11 1
A
B
C DE
F
制图: 日期:2009、6、19
期
1
注册登记号
07-项十三-01-2009
姓名 性别
年龄
职称
QC小组职务
项目部职务
男
43
高级工程师
组长
项目经理
男
46
专业技师
副组长
项目副经理
男
52
高级工程师
顾问
QC活动指导
小
男
29
工程师
组员
技术负责人
组 成
男
38
助工
组员
质检员
员
男
26
助工
组员
设备技术员
男
26
助工
组员
电气技术员
男
26
助工
组员
仪表技术员
要因
对策
目标
措施
1
中压蒸汽的疏水 速度达不到要求
在主蒸汽管道上 增加疏水点
减少中压蒸汽的 暖管时间以达到 管道的温度达到 设计要求
由小组组长与设计核实, 确认增加疏水点的数量及 直径
2
蒸汽透平机本体 的疏水量不足
将原来的集中疏 水,改为单线疏 水
使蒸汽透平机本 体的疏水达到设
计要求
通过对现场观察,发现集 中疏水不利于观察各条管 线的疏水情况,现改为单 线疏水,有利于及时发现 各条管线的疏水效果。
效果检查:重新设计后的疏水管道,可以直关的分析透 平机内温度不均衡的原因,确保8条疏水管道畅通。
对策实施(五):调整初始振动值
1、轴承的振动值主要受工艺主体安装,以及仪表安装本身的 影响,由于振动探头属于精密仪表,一个微小的挪动都会使 测量出现误差,所以对仪表安装要求尤为高,根据厂家提供 的数据我们安装时必须把间隙电压控制在8±0.5V之间,方可 保证测量准确。 2、调试阶段发现前轴承振动过大,检查发现工艺安装数据都 在标准范围内,考虑是否为仪表本身测量误差,经检查发现 间隙电压为12.5 V,与标准值相去甚远。
效果检查:将安装刻度指示器的弹簧支架安装上后, 在将数据重新上计算机校验调整值,拨动弹簧的刻度 后检查,应力基本消除了,数据非常理想。
对策实施(三):增加管道上的疏水点
1、距主蒸汽管道进口管道死角 处增加疏水管线,以彻底排净主 管道内残余冷凝水,保证主蒸汽 温度、压力达到要求。
效果检查:通过再次通蒸汽后 检查,升温速度满足要求,效 果明显。
对策实施(六):解决蒸汽流量和压力的稳定性
透平机不能顺利启 动,正常运转
主蒸汽管 线疏水管 疏水量
透平机本 体疏水管 疏水量
主蒸汽流量和 压力的稳定性
影响蒸汽透平机组试车成功的主要因素
制图:
关联图
日期:2009-6-20
六、要因确认
影响蒸汽透平机试运转的原因找到了,小组成员通过现场收 集资料,分析调查,针对以上问题进行逐一确认,结果如下:
活动,且做好活动记录。
• 1.3.3 QC小组成员分工负责针对压缩机基础混凝土
浇筑过程中容易出现的不稳定因素进行调查分析, 制定对策措施,组织实施,并进行检查与总结。
二、选题理由
项目目标
确保透平机组试运转一次成功。
理由一
机型特点
该机组为试验机型,试验机型的特点是:试车的参数不 全,透平机单机和机组的临界点很难掌握。
选定课题
提高蒸汽透平机组试运转成功率
理由四
三、现状调查
调查一:
6月12日至13日,我们对蒸汽透平机内部间隙进行检测, 对照标准及规范,其中不合格点有0点,合格率为100%。
调查二:
6月15日至18日,我们对蒸汽透平机进行试运转前的预热 工作,在预热过程中对附属4条蒸汽管道51道工序的安装质 量进行检测,对照标准及规范,其中不合格点有16点,合格 率为69%。
我项目部拥有较高素质的管理人员,从事建筑工程多年的施工 人员,及优良的施工机具。 ★4.2.3
项目部资金支持。 ★4.2.4
领导对QC活动非常重视,给予支持。 ★4.2.5
甲方、监理的积极配合。
五、要因分析
绘制关联图如下:
主蒸汽管线固定口 焊接时受力情况
弹簧支吊架 的受力刻度 指示值
PLC机柜显示 数据核查
结论:非要因
确认时间: 2009.06.20
通过实际调查分析,QC小组成员确认了以下几个为主要原因: 1、主蒸汽管线固定口焊接时应力过大 2、弹簧吊架的受力刻度不明显
非主要因素是: 1、中压蒸汽的疏水速度达不到要求 2、蒸汽透平机本体的疏水管道直径过小 3、PLC机柜显示的初始振动值过大 4、主进蒸汽流量和压力的波动性过大
实施一:消除管道焊接是对设备本体产生的应力(续)
3、为了解决上述情况,割除原固定焊口,释放到 一定的应力,同时在离透平机较远的地方再割除 一道焊口,24小时后待应力全部释放完毕后,先 焊接原固定口(焊接前在透平机上架设好千分表, 并在原焊口二端做好相应的固定措施),密切观 察焊接时千分表的变化,原固定口焊接完成并热 处理合格后,再焊接离设备本体较远的焊口,方 法类同。
效果检查:通过以上处理,设备的位移量控制在 0.01mm以内,满足规范及厂家要求。
对策实施(二): 重新安装弹簧吊架的刻度尺
1、与动设备联接的管道(特别是焊接 联接的),弹簧支架的受力情况要符合 设计的冷态和热态的要求,而反应弹簧 支架受力情况的唯一依据就是观察弹簧 支架上刻度指示器的位置。 2、该问题的解决方法为:将影响的弹 簧支架运送至厂家,由厂家在专用平台 上重新安装弹簧的刻度指示器。
现场
2009 0708
2
弹簧吊架的 受力刻度不
明显
联系供货厂 家,由厂家更
换刻度尺
确认管道预热 后每个弹簧吊 架的刻度显示 与设计值一致。
联系供货厂家,由 厂家更换刻度尺, 更换后进行冷态和 热态的观察刻度值 与设计值是否一致。
施工 现场
2009 0708
七、制定对策
对策措施表(非主要因素)
序 号
理由二
施工水平
技术难度较高:透平机安装工序复杂、对附属管道安装、 管道上支架的安装要求高,同时得考虑安装好的管道疏水 的效果。
理由三
经验积累
蒸汽压力、温度对试运转的影响非常关键,蒸汽的压力必 须控制在3.0Mpa~3.82Mpa之间,温度需在3500C以上。提 高项目管理及施工人员对透平机的理论水平,形成一套较 完整的施工工艺。
七、制定对策
对策措施表(主要因素)
序 号
要因
对策
目标
措施
地 时 负责 点间 人
1
主蒸汽管 固定口焊 接时应力
过大
将主蒸汽 管线的固定 口的焊接位 置转移到离 透平机较远 的地方焊接
消除因为管 道焊接引起 的透平机本
体应力
由技术人员现场定 固定口的焊接置, 在焊接前交代焊方 法,并在管道焊前 进行临时固定处理。
要因确认-1
主蒸汽管线 固定口焊接 时应力过大
由于固定口离透平机的距离 太近,造成管道焊接时的应 力转移到透平机的本体上, 致使透平机本体上的应力过 大,最终影响到透平机与风 机的联轴器对中。
结论:要因
确认时间: 2009.06.19
要因确认-2
弹簧吊架的受力刻 度不明显
由于弹簧吊架采购时, 设计提供的条件不足, 是造成该问题的关键。
四、目标确定及可行性分析
• 4.1、目标的确定:
小组目标 蒸汽透平机
★4.2.1 由不合格项排列图可知,影响透平机试车的主要问题在弹簧吊架
的受力刻度指示值调整和主蒸汽管线固定口焊接时受力情况,二种 情况占总原因的75%,后面着重解决以上问题,同时兼顾其它问题。 ★4.2.2
地 时 负责 点间 人
项目 2009 部 07-08
施工 2009 现场 07-08
施工 2009 现场 07-08
业主 办公
室
2009 07-08
八、对策实施 实施一:消除管道焊接是对设备本体产生的应力
1、管道与设备连接时的允许位移量
检验内容
位移量
转速≥6000r/min
<0.05
转速<6000r/min
男
50
技工
组员
钳工
男
34
技工
组员
钳工
课题活动时间
2009-6-2——2009-9-8
平均QC教育时间
64时
活动次数
10次
出勤率
100%
1.3、QC小组的活动要求:
• 1.3.1 QC小组组织开展全面质量管理(TQM)的学
习,小组成员接受再次教育,每人TQM受教育时间 在36小时以上。
• 1.3.2 QC小组每周活动一次,小组成员均参加每次
提高蒸汽透平机组试运转的成功率
一、基本概况
1.1 工程简介
云南省开远市XXX有限公司XX分公司80万吨/年硫磺制 酸工程中设鼓风机组,该机组以装置内余热锅炉产生 的3.82MPa的中压蒸汽为动力,带动风机的透平机部分, 从而带动风机的运转。透平鼓风机组是硫酸装置的核 心设备,它的单机试运转的成功与否直接影响到硫酸 装置的顺利开车。该机组的透平部分采用悬挂式(型 号:B6.0-3.3/0.6),鼓风机(型号:AV80-4)选用 半悬挂式,二者之间的组合在国内很少见,且透平机 和鼓风机均为试验机型,给安装及试运转带来很大的 难度,所以该透平机组的试运转的成功与否相当关键。
1.2 QC小组概况:
QC小组成立于2009年6月1日,在公司质量管理部门登记注册(注
册号:07-十三项01-2009)。
2.1、QC小组具体情况如下:
小组名称
南京XXX公司十三项目经理部硫酸工程 QC小组
课题名称
提高蒸汽透平机组试运转成功率
注册编号 课题类型 小组人数 活动次数 QC教育时间
07-十三项01-2009 现场型 10 10次
<0.02
检验方法:在设备联轴器上架设百分表
检验数量:全部检查
实施一:消除管道焊接是对设备本体产生的应力(续)
2、管道焊接时会产生一定的应力,一旦应 力的产生伴随着弹簧支架等的多重叠加力的 存在,将管道上的应力转移到透平机本体上, 致使透平机本体上发生位移情况,最终致使 透平机与风机的联轴器对中情况发生不规则 的变化。
结论:非要因
要因确认-5
PLC机柜显示 数据检查
PLC机柜显示的初始振动 值过高,主要原因为振动 测点的安装的间隙有误。
结论:非要因
确认时间: 2009.06.19
确认时间: 2009.06.20
要因确认-6
主进蒸汽流量 和压力的稳定性
通过预热8小时,统计蒸汽的压力 和流量的数据发现该蒸汽的波动非 常大,超过了设计要求,原因为分 气缸出来的蒸汽同时供给其他装置 使用,造成蒸汽不稳定。
平均64小时
成立时间 活动方式 平均年龄 活动时间 出勤率
2009年6月1日 集中讨论,分析实施
38 2009.6.2-2009.9.8
100 %
制表:
日期:2009-9-10
QC小组成员简介:
小组名 称
第十三项目部硫酸工程QC小组
课题
解决蒸汽透平机试运转的问题
小组类型
现场型
成立日 2009-6-
结论:要因
要因确认-3
中压蒸汽的疏水速度 达不到要求
通过对管道的预热,发现主 蒸汽管道的预热速度非常慢, 分析原因后得出原因,建议 增加疏水点。
结论:非要因
确认时间
2009.08.19
确认时间: 2009.06.19
要因确认-4
蒸汽透平机本体的疏水 管道直径过小
蒸汽进入透平机本体后, PCL机柜显示:压力正常, 温度始终达不到要求。
3 PLC机柜显示的 打开前轴承盖检 初始振动值过大 查
确保PLC机柜上 显示的振动值在
规范内
调整间隙,测量间隙电压 是否在设计允许的范围内
主进蒸汽流量和
4 压力的波动性过 大
减少其他装置的 使蒸汽的流量和 蒸汽使用量 压力符合要求
与业主协商,较少其他装 置的蒸汽使用量,确保透 平机试运转的蒸汽用量。
对策实施(四):解决透平机本体疏水问题
1、透平机本体没有设计疏水管道的配管图,通过在流 程图上反应本体上8条疏水管道的冷凝水是集中排放的, 这种排放方式不利于观察到本体上各个位置的疏水情况, 而且有可能造成疏水互串的现场发生。 2、为了解决这一问题,和透平机厂家商量将8条疏水管 道单独引至地面,在地面上设置一条明设的排水管道, 这样处理后可以再地面上直观的观察到每条疏水管道的 排水情况,并且根据排水情况可以反应出透平机本体内 的温度情况,结合PLC机柜上的显示问题,可以更加明 确的多方面的反应本体内的情况。
三、现状调查(续)
影响试车数据统计表
序号
项目
A
弹簧吊架的受力刻度 指示值
B
主蒸汽管线固定口 焊接时受力情况
C
中压蒸汽的疏水管 疏水量
D
蒸汽透平机本体的 疏水管疏水量
E
PLC机柜显 示数据核查
F
主进蒸汽流量和压力 的稳定性
合计
不合格 项 8 4 1 1 1 1 16
单项数 量 24 12 4 6 3 2
不合格 累计百 率(%) 分比(%)
50%
50%
25%
75%
6.25% 81.25%
6.25% 87.5%
6.25% 93.75%
6.25%
100%
100%
3.2 不合格项排列图:
频数 16
94% 88% 81% 75%
累计频率 100%
8 8 50% 4
1
11 1
A
B
C DE
F
制图: 日期:2009、6、19
期
1
注册登记号
07-项十三-01-2009
姓名 性别
年龄
职称
QC小组职务
项目部职务
男
43
高级工程师
组长
项目经理
男
46
专业技师
副组长
项目副经理
男
52
高级工程师
顾问
QC活动指导
小
男
29
工程师
组员
技术负责人
组 成
男
38
助工
组员
质检员
员
男
26
助工
组员
设备技术员
男
26
助工
组员
电气技术员
男
26
助工
组员
仪表技术员
要因
对策
目标
措施
1
中压蒸汽的疏水 速度达不到要求
在主蒸汽管道上 增加疏水点
减少中压蒸汽的 暖管时间以达到 管道的温度达到 设计要求
由小组组长与设计核实, 确认增加疏水点的数量及 直径
2
蒸汽透平机本体 的疏水量不足
将原来的集中疏 水,改为单线疏 水
使蒸汽透平机本 体的疏水达到设
计要求
通过对现场观察,发现集 中疏水不利于观察各条管 线的疏水情况,现改为单 线疏水,有利于及时发现 各条管线的疏水效果。
效果检查:重新设计后的疏水管道,可以直关的分析透 平机内温度不均衡的原因,确保8条疏水管道畅通。
对策实施(五):调整初始振动值
1、轴承的振动值主要受工艺主体安装,以及仪表安装本身的 影响,由于振动探头属于精密仪表,一个微小的挪动都会使 测量出现误差,所以对仪表安装要求尤为高,根据厂家提供 的数据我们安装时必须把间隙电压控制在8±0.5V之间,方可 保证测量准确。 2、调试阶段发现前轴承振动过大,检查发现工艺安装数据都 在标准范围内,考虑是否为仪表本身测量误差,经检查发现 间隙电压为12.5 V,与标准值相去甚远。
效果检查:将安装刻度指示器的弹簧支架安装上后, 在将数据重新上计算机校验调整值,拨动弹簧的刻度 后检查,应力基本消除了,数据非常理想。
对策实施(三):增加管道上的疏水点
1、距主蒸汽管道进口管道死角 处增加疏水管线,以彻底排净主 管道内残余冷凝水,保证主蒸汽 温度、压力达到要求。
效果检查:通过再次通蒸汽后 检查,升温速度满足要求,效 果明显。