励磁系统调试报告

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#2机ABBAVR试验报告

#2机ABBAVR试验报告

UNITROL® F三机励磁系统调试报告姓名日期姓名日期编制工厂试验审核工厂验收批准现场试验现场验收注:1、本调试报告前两部分(硬件设置、工厂试验)=出厂试验报告。

2、完成本调试报告的相关试验项目,表示已完成交接试验,设备可投入正常运行。

一、硬件设置1.1主控板 CON-2出厂编号:CH1:CH2:1.2 电源板 POW-1出厂编号:CH1:CH2:1.3 电力系统稳定器(PSS) UNS0869 出厂编号:CH1:CH2:1.4 功率接口板 UNS2861C出厂编号:CH1:CH2:*) HW-Code parameter must be setted manuallyFrequency SettingCurrent LimiterProportional gain K LIM with HEX switch S200Gain of Current IDCIe-max. Setpoint V LI with HEX switch S201Current RegulatorProportional gain K CR with HEX -Switch S202Inverter LimitEk1.5 信号处理板 UNS1860b,V1/V2,Modified 出厂编号:CH1:CH2:1.6 电源模块 UNS0868出厂编号:CH1:CH2:1.7 PT/CT接口板 UNS0862出厂编号:CH1:I1N p.u.Rated machine current divided by C.T. nominal current. Adjustment only required, if ratio <0.8.1.8 基本I/O接口板 UNS0863/C7出厂编号:1.10 跨接器 UNS0016b-E出厂编号:1.11 通道铭牌1.12 附加的硬件修改二、工厂试验2.1 外观检查〃设备及元件接地,接线排□〃元件布置□〃油漆□〃门把手功能□〃铭牌□2.2 MCB设置2.3 介电强度试验〃功率回路 2000V;50Hz;1Min □〃辅助交流和直流电源回路 1500V;50Hz;1Min □〃 PT和CT 回路 1500V;50Hz;1Min □2.4 供电电源检查〃辅助交流电源(照明、加热器) VAC □〃交流电源供电(可控硅桥输入) VAC □〃辅助直流电源 VDC □〃控制电压24V直流 VDC □2.5 变送器型号2.6 程序下载2.7 操作控制回路动作试验〃灭磁开关动作□〃照明电路动作□〃风扇电路动作□〃就地/远方动作□2.8 各附加单元整定与动作正确性试验〃数字量输入□〃模拟量输出□2.9 保护及报警监视试验〃小型断路器报警□〃灭磁开关跳闸报警□〃PT 断线报警□2.10 总体静态特性试验〃基准负载测试□2.11 测量值校验三、现场试验3.1 试验准备(发电机静止时)实际参数设置参照参数表详细信息参阅“调试指导”3.1.1 外观检查〃机壳安装妥善无可见损坏□〃外部连线,总线连接,外部接地□〃直流,灭磁开关,启励及灭磁回路□〃20℃时磁场电阻(含引线电缆电阻)3.1.2 绝缘试验〃主回路绝缘试验□3.1.3 供电电源〃交流电源(用于照明及加热器) V 〃直流电源 V 〃第二直流电源(可选) V 〃电子设备功能正常/内部电源电压正常 V3.1.4 软件〃软件下载(在AFT系统的两个通道中)□〃软件版本〃基本参数设定□3.1.5变送器检查□3.1.6 控制回路〃检查所有命令输入□〃检查所有信号输出□〃检查报警和跳闸回路□〃灭磁开关控制回路□〃启励电路灭磁开关控制回路□〃检查风扇控制回路灭磁开关控制回路□〃检查电压互感器(PT)和电流互感器(CT)□〃灭磁开关控制回路□〃检查模拟量输入和输出□3.1.7 保护装置〃跨接器的外观检查(校准BOD单元)□发电机接地检测检查□励磁机接地检测检查□3.2空载试验(发电机在额定转速下)3.2.1 手动通道〃将可控硅桥封脉冲,测量起励时的发电机电压U G%〃调整测量实际值(U G,U SYN,I F,U F)□〃设定参考值和预设值的限制值□〃在手动通道中调整PI参数□〃检查整流器电源电压和相位 V 〃检查分灭磁开关灭磁(灭磁电阻灭磁)□〃检查不分灭磁开关灭磁(逆变灭磁)□3.2.2 自动通道〃启励和软启励□〃调整测量实际值(U G,U SYN,I F,U F)□〃设定参考值和预设值的限制值□〃在自动通道中调整PID参数□〃设定及检查V/HZ限制器□〃检查灭磁回路(正常灭励和跳灭磁开关)□〃定义P/Q补偿□3.2.3 通道切换〃检查自动手动通道的切换,是否平滑无冲击□3.2.4 监视和保护〃检查PT 故障时自动到手动通道的切换动作定义□〃检查PT故障时通道1到通道2的切换动作定义□3.3并网功能试验(发电机在额定转速下)3.3.1并网后一般性试验〃校准发电机电流测量值/检查P和Q测量值□〃P≈0;Q滞相甩负荷试验□〃P≈0;Q进相甩负荷试验□〃自动通道作阶跃响应,优化动态性能□〃手动通道作阶跃响应,优化动态性能□〃检查叠加控制的影响□〃手动限制调整□3.3.2 IE限制器〃励磁电流IE过励限制器的定义和校核□〃用阶跃响应使限制器动作时优化动态响应过程□3.3.3 IG限制器〃定义电流IG过电流限制器 (过励和欠励时) □〃用阶跃响应使限制器动作时,优化动态响应过程□3.3.4 P/Q限制器〃定义P/Q特性曲线□〃P/Q限制器欠励检查□〃用阶跃响应使限制器动作时,优化动态过程□3.3.5恒功率因数控制器〃检查恒功率因数控制器的稳态和动态性能□〃检查功率因数的限制值□〃用增减按钮检查功率因数的参考值设定□3.3.6恒无功控制器〃检查恒无功控制器的稳态和动态性能□〃检查恒无功控制器的限制值□〃用增减按钮检查无功的参考值设定□3.3.7电力系统稳定器〃PSS参数计算□〃PSS作用检查□注:该试验由相关单位组织,设备供应单位参加。

PSS现场试验报告

PSS现场试验报告

国电聊城发电有限公司#3机组PSS现场试验报告1.概述国电聊城发电有限公司3号机是600MW汽轮发电机组。

发电机组为单元式接线,经过变压器上220kV母线。

励磁调节器采用日本三菱公司生产的MEC5330型微机励磁调节器。

调节器采用电功率作为PSS的输入信号。

本次试验的目的是:通过现场试验,确定3号发电机组的PSS参数,检验PSS的性能,使国电聊城发电有限公司3号发电机组励磁系统的PSS功能具备正常投运条件。

2.试验依据的标准GB/T 7409.3—1997 同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求DL/T650—1998 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件3.试验中使用的仪器设备HP35670A动态信号分析仪编号:MY42506605有效期:2010—8—7 WFLC-2B便携式电量记录分析仪编号:374231 有效期:2010—8—7 4.PSS模型框图3号机PSS模型框图见图1。

PSS调节通道有隔直单元、超前滞后校正单元、比例放大单元和限幅单元。

其中,Pe为发电机电功率。

图1 国电聊城发电有限公司3号机PSS模型5.录波量测点配置试验时对下列各电气量进行测量或录波1)发电机定子电压:频率响应特性测试时,经变送器变换为直流电压后送至频谱分析仪;阶跃响应试验时,接入WFLC分析仪。

2)发电机三相电压、两相电流。

3)发电机励磁电压Uf。

6.试验项目及步骤6.1励磁系统滞后特性测量(无补偿特性)6.1.1试验方法发电机有功功率尽量接近额定(要求大于额定有功功率的80%),无功功率尽量接近零(要求发电机滞相运行,无功功率小于额定无功功率的20%)。

励磁调节器单柜自动运行,PSS退出,微机励磁调节器对HP35670A频谱分析仪输出的白噪声信号进行采样并将采样信号与AVR的给定参考电压相加.缓慢增加白噪声信号的电平使发电机电压出现不超过2%左右的波动。

用HP35670A频谱分析仪测量频谱仪输出的白噪声信号与发电机电压之间的频率特性即为励磁系统本身的滞后特性,又称无补偿特性,用φe表示。

发电机启动调试报告

发电机启动调试报告

****股份有限公司#3发电机变压器组启动调试报告*******#3发电机变压器组启动调试报告一、设备概况#3发电机变压器组电气主设备参数:发电机:交流无刷励磁机:永励发电机:变压器:二、发电机静态试验三、发电机整套调试试验数据:(1)发电机在汽轮机达到额定转速时的电压为230V;(2)投入励磁后的定子电压为140A;四、改动部分经双方分析协商,进行如下部分改动:1、改正了保护装置NAS-928C、NAS-928B、NAS-921G中“PT断线报警问题”。

其原因为机端PT AH1中的开口三角形的Uon未引至保护装置,从而导致保护“PT断线报警”改动部分为:将1-11n:117与1-12n:121引至1-D2:13,然后用短接线短至1-D2:4将1-1GD:11与1-1GD:12之间的短接片拆除,将1-1GD:11与1-D2:4用短接线短接。

2、配合南自保护厂家改正了微机报警与实际不符的问题,改正如下:(1)将原“失磁联跳”改为“轻瓦斯”(2)将原“频率异常复归动作”改为“主变油位低”(3)将原“主汽门关闭”改为“主变油位高”(4)将原“非电量5”改为“主汽门关闭”(5)将原“非电量6”改为“失磁联跳”3、在同期屏增加一“同期请求”旋钮,用于发电机同期装置对汽机DEH方面的同期请求。

4、在励磁屏增加一电流变送器,给发电机保护装置NAS-928B提供一4~20mA电流信号,用于励磁过负荷保护。

五、需改善部分1、发电机同期屏需要增加一“同期请求DEH允许”指示灯,用于指示汽机对发电机同期请求的允许。

2、发电机保护屏NAS-925B中测量值中的“母线电压”应引自变压器高压侧PT373处,现引自372处,应改正。

3、主控微机应增加一套报警音响,从而使设备出现异常报警时,能够及时提醒运行人员。

4、现场应增加一套数字表计,用于显示发电机的电流、电压、有功、无功、功率因数以及变压器的电压电流等数据,方便运行人员监视设备正常运行。

同步发电机励磁控制实验报告

同步发电机励磁控制实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除同步发电机励磁控制实验报告篇一:同步发电机励磁控制实验同步发电机励磁控制实验一、实验目的1.加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务;2.了解自并励励磁方式和它励励磁方式的特点;3.熟悉三相全控桥整流、逆变的工作波形;观察触发脉冲及其相位移动;4.了解微机励磁调节器的基本控制方式;5.了解电力系统稳定器的作用;观察强励现象及其对稳定的影响;6.了解几种常用励磁限制器的作用;7.掌握励磁调节器的基本使用方法。

二、原理与说明同步发电机的励磁系统由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成,它们和同步发电机结合在一起就构成一个闭环反馈控制系统,称为励磁控制系统。

励磁控制系统的三大基本任务是:稳定电压,合理分配无功功率和提高电力系统稳定性。

图1励磁控制系统示意图实验用的励磁控制系统示意图如图1所示。

可供选择的励磁方式有两种:自并励和它励。

当三相全控桥的交流励磁电源取自发电机机端时,构成自并励励磁系统。

而当交流励磁电源取自380V市电时,构成它励励磁系统。

两种励磁方式的可控整流桥均是由微机自动励磁调节器控制的,触发脉冲为双脉冲,具有最大最小α角限制。

微机励磁调节器的控制方式有四种:恒uF(保持机端电压稳定)、恒IL(保持励磁电流稳定)、恒Q(保持发电机输出无功功率稳定)和恒α(保持控制角稳定)。

其中,恒α方式是一种开环控制方式,只限于它励方式下使用。

同步发电机并入电力系统之前,励磁调节装置能维持机端电压在给定水平。

当操作励磁调节器的增减磁按钮,可以升高或降低发电机电压;当发电机并网运行时,操作励磁调节器的增减磁按钮,可以增加或减少发电机的无功输出,其机端电压按调差特性曲线变化。

发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90°;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90°,实现逆变灭磁。

电力系统稳定器――pss是提高电力系统动态稳定性能的经济有效方法之一,已成为励磁调节器的基本配置;励磁系统的强励,有助于提高电力系统暂态稳定性;励磁限制器是保障励磁系统安全可靠运行的重要环节,常见的励磁限制器有过励限制器、欠励限制器等。

励磁调试工程师职责

励磁调试工程师职责

励磁调试工程师职责一、工作概述励磁调试工程师是电力系统中负责励磁系统调试和故障处理的专业人员。

励磁系统是电力发电机的关键组成部分,它负责提供电力发电机所需的励磁电流,确保发电机的稳定运行。

二、职责分析1. 励磁系统设计评估:励磁调试工程师需要对励磁系统进行设计评估,确保其能够满足电力发电机的运行要求。

评估内容包括励磁系统的稳定性、精度和响应速度等指标。

2. 励磁系统调试:励磁调试工程师需要根据发电机的要求,调试励磁系统的参数和控制策略,确保发电机能够在不同负荷和运行状态下保持稳定的励磁电流。

调试过程中,需要使用相关仪器设备进行测量和分析。

3. 故障诊断与处理:励磁调试工程师需要根据发电机的运行情况,对励磁系统可能存在的故障进行诊断和处理。

故障可能包括励磁电流异常、励磁系统控制逻辑错误等。

诊断过程中,需要使用故障分析仪器和软件,如示波器、故障录波器等。

4. 励磁系统优化:励磁调试工程师需要根据发电机的运行数据和性能要求,对励磁系统进行优化。

优化内容包括参数调整、控制策略改进等,旨在提高发电机的性能和可靠性。

5. 技术支持与培训:励磁调试工程师需要向客户提供技术支持,解答客户关于励磁系统的问题,并提供相关培训,使客户能够正确使用和维护励磁系统。

6. 报告撰写与文档管理:励磁调试工程师需要撰写励磁系统调试和优化的报告,记录调试过程和结果,为后续的维护和改进工作提供参考。

此外,还需要管理相关的文档和数据,确保其安全和完整。

三、技能要求1. 扎实的电力系统基础知识:励磁调试工程师需要具备扎实的电力系统基础知识,包括发电机原理、励磁系统原理、电力调度和控制等。

2. 熟悉励磁系统设备和仪器:励磁调试工程师需要熟悉各种励磁系统设备和仪器的使用方法和特点,如励磁变压器、励磁调节器、示波器、故障录波器等。

3. 问题解决能力:励磁调试工程师需要具备良好的问题解决能力,能够快速准确地诊断和处理励磁系统的故障,保证发电机的正常运行。

发电机励磁系统常见的故障的分析及处理

发电机励磁系统常见的故障的分析及处理

发电机励磁系统常见的故障的分析及处理摘要:发电机励磁控制具有其自身的独特优势,即经济性良好,稳定性较好。

不同的设施设备在运行过程中,都可能会出现不同的故障,但是励磁系统在运行时,如果发生故障,既会直接影响水电机运行的安全性与稳定性,还会导致发生严重的事故。

所以,想要全面促进水电站励磁系统的安全稳定运行,必须根据励磁系统的常见故障类型和原因等进行详细分析,并据此提出有效的处理措施。

关键词:发电机;励磁;故障;处理一、发电机励磁系统的优势(一)电压调节自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。

无功电流是发电机端电压下降的主要原因,当励磁电流恒定时,发电机端电压随无功电流的增大而减小。

然而,为了满足电能质量的要求,发电机的端电压应保持不变,实现这一要求的途径是根据无功电流的变化来调节发电机的励磁电流。

(二)无功功率当发电机与系统并联运行时,可视为具有无限电源运行的母线,发电机的励磁电流要改变,感应电位和定子电流也要改变,发电机的无功电流也要改变。

为了改变发电机的无功功率,发电机与无穷大系统并联运行时,必须调整发电机的励磁电流。

发电机的可变励磁电流不是电压调节,而是只改变输入系统的无功功率。

(三)无功负荷发电机的并联运行依据其各自的额定容量,无功电流按比例分配。

大容量发电机应承担更多的无功负荷,而较小的发电机容量将提供较少的无功负荷。

为了实现无功负荷的自动分配,通过高压自动调压励磁装置,可以改变发电机励磁电流以维持相同的端电压,还可以调节发电机调压特性的倾斜度,从而实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。

二、发电机励磁系统的常见故障(一)发电机失磁故障转子电流表显示的数值为零或者接近零,校正装置和复励电流会有所增加。

定子电流明显增加并出现摆动。

当发电机出现失磁现象,定子电流会越来越少,达到一个数值后又慢慢增大,甚至超过规定数值。

这时,只有从电网中吸收大量的无功,才能保持发电机的正常运行,随之也会引起定子电流的增大。

发电机励磁系统操作与调整

发电机励磁系统操作与调整

发电机励磁系统操作与调整UNITROL5000励磁系统是安装在发电厂的一整套设备。

我公司发电机静态励磁系统设计共有9面柜子,呈一字型排列布置在汽机房13.7米平台发电机旁边。

各柜排列情况如下表3-1所示(从柜体的正面看):表4-1UNITROL5000励磁系统柜体布置情况UNITROL5000励磁系统主要有以下几种控制方法:①从控制室用键盘命令进行远方控制。

此命令是通过励磁系统以二进制信号发出。

②从控制室用屏幕监视器控制命令进行远方控制。

此命令是通过励磁系统以二进制信号或通过Field bus总线发出。

③使用集成在励磁系统中的就地控制单元(就地控制屏)进行就地控制。

正常情况下励磁系统由控制室远控操作。

直接安装在励磁系统前面板上的就地控制屏仅在调试、试验或紧急控制时选用。

运行人员必须熟悉系统控制和显示元件的设计,必须熟悉励磁系统各命令的作用,并能够熟练的使用这些控制及显示单元。

1.控制和显示元件下面的表3-2列出了可用的远控或就地控制命令。

右边的一列(反馈指示)表示反馈指示是否在控制室显示:表4-2可用的远控或就地控制命令列表上表中带阴影的就地控制命令,表示只有同时在就地控制盘按下ENABLE 键才有效。

在励磁系统投入之前,必须保证所需要的全部电源已经送电,保证能安全启动,且必须进行下述的检查:1)系统的维护工作已完成。

2)控制和电源柜已准备好待运行并且适当地被锁定。

3)发电机输出空载,临时接地线拆除。

4)灭磁开关的控制电源及调节器电源已送电。

5)没有报警信号和故障信息。

6)励磁系统切换到远方控制方式。

7)励磁系统切换到自动运行方式。

8)发电机达到额定转速(检查显示仪表上的转速)。

2. 远方控制许多控制命令和反馈指示可以实现在控制室对励磁系统进行有效的远方控制。

当励磁系统开关置于REMOTE方式,从控制室发出的命令就是有效的。

励磁系统和发电机的命令及它们的作用详述如下:1)励磁开关合上/断开只要没有跳闸信号,命令ON就可以闭合励磁开关。

燃机发电机励磁调试

燃机发电机励磁调试

第三部分燃机发电机励磁调试方案§3.1发电机控制部分1.试验准备2.调整优化原则2.1优化调整的目的是设定调节值(提交的电流或发电机电压)反应尽快以无振荡的突然变化(将在射击角α确认)。

因此,发射角α要注意观察波形。

2.2优化调整的目的是设定调节值(文件说明的电流或发电机电压)反应迅速且无振荡的突然变化(以射击角α确认)。

因此,发射角α要注意观察波形。

2.3执行优化的目的是当负载震荡或受到电压冲击的时候,励磁电流和定子电压的上升时间减少到最小。

此外,调整器不能振荡(可从晶闸管射击角α中发现)。

2.4下列信号应记录:A:励磁电流在手动模式和定子电压电流自动模式B:晶闸管触发角α(ALPHIW)2.5调试程序:优化调节从低信号开始,再一点一点增大设定值直到全过程。

优化方式始终选额由低到信号从内向外,例如:电流调节;电压调节;限制器。

3.校准原则校准规则是必须使得调整值和物理值一致。

例如定子100%定子额定电流(IGIW)对应于在调节器1PU。

校准的时候应根据这个文件,以便修改相关的数值的时候对目前的调整没有影响。

IGIW校验应该在发电机额定电流的状态下进行。

这个状态可能会发生在励磁电流调整模式下的电路短路试验中,此时发电机电流不代表在运行模式下的任何调节量。

3.1必须根据发电机资料进行校验的数值3.2晶闸管电流校准3.3 励磁电流校准3.5发电机出口电压校准4.耐压试验5.发电机短路试验6.发电机断路试验(无负荷试验)表6.17.发电机负荷试验8.做出下列示波图示波图1:设定值从95%-105%UGN 示波图2:设定值从105%-95%UGN 示波图3:从0V到发电机额定电压示波图4:适当的减少励磁示波图5:减少励磁保护跳闸示波图6:负荷拒载。

第三部分燃机发电机励磁调试试验§3.2发电机保护部分1.相关系统图装配图DWG NO3572881;电路保护图DWG NO3572884;备件目录图DWG NO3572885。

3#机组整套启动调试报告

3#机组整套启动调试报告

安丰钢铁有限公司II期2X25MW综合利用煤气发电工程3#发电机分系统及整套启动调试报告目录1、#3发电机整套启动调试报告2、#3发电机励磁装置调试报告3、#3发电机调试总结#3发电机整套启动调试报告一、系统概述:本工程为110T/h煤气次高压锅炉及25MW抽凝式发电机组。

发电机额定功率30MW,发电机出口电压为10.5KV,主接线采用单母线分段,发电机分段运行,由双回10KV母线接入厂区现有总降压变电站10KV母线,与系统并网。

发电机出口电压为10.5KV,发电机经电抗器接入10K VI段母线再经联络线与总变系统连接。

发电机为Y型接线。

厂用电10KV通过厂用开关和隔离刀闸与#1发电机10K VI段连接。

同期系统设手动同期和自动准同期两种方式。

发电机保护采用微机型保护装置。

励磁系统为无刷励磁方式。

二、主要设备参数2.1发电机型号:QF-W-30-2 额定容量:37.5MV A额定定子电压:10.5 KV 额定定子电流: 2062 A额定功率因数:0.8 额定功率: 30 MW频率:50 HZ 额定励磁电流:410 A额定转速:3000 r/min绝缘等级/使用等级:F 接线法:Y制造厂家:中华人民共国杭州杭发发电设备有限公司2.2 交流无刷励磁机型号:WLQ130-3000 额定频率:200 HZ额定功率:130KW 额定电压:200 V接线组别:Y 额定电流:395 A 额定转速:3000 r/min制造厂家:杭州长河发电设备有限公司三、发电机保护定值投入传动试验1、差动保护定值:最小动作电流1.03A 拐点电流2.2A 斜率0.3传动:跳501开关、跳灭磁开关、关主汽门结果:合格2、基波定子接地保护定值:10V 1.5S传动:信号结果:合格3、过负荷保护定值:3.8A 0S传动:信号结果:合格4、过电压保护定值:130V 0.5S传动:跳501开关、跳灭磁开关、关主汽门结果:合格5、短路后备保护。

15、励磁系统检修规程

15、励磁系统检修规程

昭平广能电力企业标准金牛坪水电厂励磁系统控制部分检修规程昭平广能电力发布目次前言1 范围 (1)2 引用标准 (4)3 术语及符号 (4)4 总则 (5)5 主要技术参数 (6)6 检修、试验项目 (8)7 检修、试验的准备工作 (9)8 励磁系统装置的检修、试验周期和工期安排 (11)9 检修、试验条件 (11)10 励磁系统设备的检修和试验工艺要求 (11)11 检修总结和技术文件整理 (20)附录A:继电器外观检查: (22)附录B 二次回路绝缘检验 (25)附录C 检修需要使用的仪器、设备 (26)前言为加强昭平广能电力金牛坪水电厂励磁系统控制部分的检修技术管理,提高检修技术水平,根据国家及电力行业有关规定和标准,特制定本规程。

本规程仅适用于金牛坪水电厂本规程由广西昭平广能电力有限责任公司设备部归口。

本规程起草单位:昭平广能电力设备部。

本规程主要起草人:本规程主要校核人:本规程主要审定人:本规程批准人:本规程由昭平广能电力设备部负责解释。

本规程是首次发布。

励磁系统控制部分检修规程1 范围本规程规定了金牛坪水电厂GEC-2E静止励磁装置检修、试验的基本内容、检修工艺指标、调试方法及技术分析内容。

本规程适用于金牛坪水电厂所有机组的静止励磁装置。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。

本规程开始执行时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本规程的各方面应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置的安装验收规程QF490-92大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程QF491-99大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置的试验规程 QF489—92大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件QF/T 583—1995大中型同步发电机励磁系统基本技术条件GB7409-87金牛坪水电厂GEC-2E静止励磁系统出厂试验大纲金牛坪水电厂GEC-2E静止励磁系统用户手册3 术语及符号3.1设备、元件的文字符号G——发电机。

励磁系统调试方案

励磁系统调试方案

发电机励磁系统调试方案河南电力建设调试所鹤壁电厂二期扩建工程2×300M W 机组调试作业指导书HTF-DQ306目次1 目的 (04)2 依据 (04)3 设备系统简介 (04)4 试验内容 (05)5 组织分工 (05)6 使用仪器设备 (05)7 试验应具备的条件 (05)8 试验步骤 (06)9 安全技术措施 (10)10调试记录 (10)11 附图(表) (10)1 目的为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。

2 依据2.1 《电力系统自动装置检验条例》2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》2.3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》2.4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》2.6 设计图纸2.7 制造厂技术文件3 设备系统简介河南鹤壁电厂二期扩建工程同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用瑞士ABB公司生产的UNITROL5000励磁系统设备。

整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。

在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。

同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、可控硅整流桥和磁场断路器供给。

励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。

励磁系统可工作于AVR方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。

自动方式与手动方式相互备用,备用调节方式总是自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可方便进行切换。

励磁系统报告

励磁系统报告

技术文件编号:DZ-XL0118B-2007锡林发电一期工程1号机组励磁系统调试报告内蒙古能源发电投资有限公司电力工程技术研究院1.概述内蒙古锡林一期工程1号机发电机组励磁系统采用机端变自并励静止励磁系统,其励磁电源取自发电机机端,励磁调节器采用哈尔滨电机有限责任公司生产的HWLT-4型微机励磁调节器。

为整套启动试验顺利进行,对1号机励磁系统分别进行静态调试和动态调试试验。

静态试验主要包括其自身的工作电源回路、操作回路检查,模拟量校准,起励试验以及调节性能试验等,其目的是为动态试验顺利进行做好准备。

动态试验主要包括零起升压、起励方式、方式切换、通道切换、调节范围、阶跃、灭磁等,通过上述各项试验对整个励磁调系统的工作性能进行较全面的检查。

2.调试人员和调试时间2.1 参加人员:沈志远刘景远王磊2.2 调试时间:2007年2月10日-2007年2月14日3.调试条件◆图纸资料齐全◆装置安装接线完毕◆厂家到现场、调节器本体运行正常◆励磁变安装接线完毕◆机组具备励磁条件4.调试过程4.1 静态检查4.1.1 励磁调节器柜(+ER)4.1.1.1 外观检查屏体和内部器件无机械损伤和锈蚀现象,各紧固部件、插件无松动现象。

4.1.1.2 加热、照明、风机电源回路检查确认两路220V 50Hz和三线四线制380V 50Hz交流电源接线位置正确;检查回路绝缘合格后送电至开关上口,测量各电源幅值及380V交流电源相序均正确;励磁调节器柜风机及加热器工作正常。

4.1.1.3 直流工作电源及灭磁开关操作电源回路检查确认两路直流电源接线位置正确;检查回路绝缘合格后送电至空开上口,检查电源幅值、极性正确后给上空开,检查直流24V电源幅值、极性正确,电源模块工作正常;给上24V直流电源后微机上电正常。

4.1.1.4 外回路检查外部控制及信号回路绝缘合格;调整后接线正确。

4.1.2 灭磁柜(+ES)4.1.2.1 外观检查屏体和内部器件无机械损伤和锈蚀现象,各紧固部件、插件无松动现象。

调试报告(修改稿)..

调试报告(修改稿)..

沙河市长城玻璃有限公司4×6MW玻璃熔窑烟气余热发电项目整机启动前验收调试工作汇报材料邯郸市科达电力安装有限责任公司沙河市长城玻璃有限公司余热发电调试项目部二〇一三年六月各位领导、各位专家:沙河市长城玻璃有限公司4×6MW玻璃熔窑烟气余热发电项目分系统调试工作基本结束,整机(或机组整套)启动即将开始。

从2013年1月18日进厂,到4月5日,历时75天,项目调试组在调试总指挥的统一领导下,对机组的调试工作进行了周密策划,精心准备,合理地组织和科学地安排,各参建单位团结协作,密切配合,先后完成了锅炉、汽轮机、发电机和热控等各专业分系统调试工作。

为了尽快实现整机(或机组整套)启动,针对启动前应具备的条件和具体要求,项目部全体调试人员与各参建单位密切协作,做了大量深入细致、行之有效的工作。

下面我代表邯郸市科达电力安装有限责任公司沙河市长城玻璃有限公司余热发电调试项目部,就整机(或机组整套)启动前调试工作简要汇报如下:一、调试质量目标1、工程合格率100%;2、整套启动及满负荷试运前各项条件具备,且文件闭环;3、保护、仪表、程控投入率100%;动作正确率100%;4、自动投入率100%,且品质优良;5、完成满负荷试运的启动次数≦2次;6、主机轴振≦0.03mm;7、机组真空严密性≦0.10kp/min;8、汽水品种整套试运阶段100%合格;9、实现厂用带电、锅炉酸洗、点火冲管、投电气主保护、汽机冲转、机组并网、满负荷试运等项目一次成功;10、全部调试项目做到:方案、措施齐全,试运规范,数据真实,结论正确,报告完整。

二、调试工作组织机构和体系建设成立了项目调试小组,实行调试总指挥负责制,调试小组组长为总指挥,所有参与调试人员按调试总指挥指令进行工作。

调试小组:组长:安志海(兼调试总指挥)副指挥:高继芳耿建红卢寿池刘清顺组员:段金平周广太韩文奇吴喜增郭玉珍刘建强吴伟晓韩国珍宋新民孔学军张云山郝治国苗华民耿荣典赵福田索志民刘王平李增方汽机小组组长:周广太锅炉小组组长:刘清顺电气小组组长:郭玉珍热工小组组长:刘建强安全小组组长:杜少培三、调试主要内容1、整体工程单体调试,包括锅炉煮炉、蒸汽吹管、循环水系统调试、凝结水系统调试、射水泵及真空系统调试等。

EXC9000励磁系统故障分析

EXC9000励磁系统故障分析

EXC9000系统的调试要点1、安全措施(1)无论是出厂调试或现场调试,在场调试人员必须是两人以上,并且要求对各外部电源的控制开关非常熟悉,便于意外情况下快速切除危险电源。

(2)在无法确定设备器件是否带电的情况下,严禁用身体的任何接触元器件。

(3)在无法确定需要测量电压等级的情况下,应由专业人员利用专用工具进行测量(比如:现场机组运行时测量励磁变阳极电压)(4)需要测量电阻或电流时,总是先用万用表直流最大量程档进行测量,确保安全后在更换到对应档位测量,严禁用电流档测电压。

(5)严禁电流互感器开路。

(6)严禁电压互感器短路。

(7)严禁对低压等级器件施加高压等级电压。

(8)严禁在身体绝缘状态不良情况下进行调试工作(如:身体遇雨淋湿,赤脚等)。

出厂调试中的要点《EXC9000励磁系统整机调试及检验报告》1、机组参数要求全部填写,明白每个参数在调试中起到的作用(1)额定功率、电压、电流、功率因数、PT变比、CT变比作用:校准机组的有功功率、无功功率机端电压、定子电流。

(2)励磁变副边CT变比作用:校准励磁电流(3)分流器参数:用于校准功率柜和灭磁柜的输出电流(4)功率柜数量:用于决定智能化均流时给定电流值的分配。

2、操作回路及信号回路检查(1)将试验机组接线与励磁设备连接好,特别注意CT不能开路,PT不能短路;将励磁装置内各总线和芯片连接布置到位。

(重点注意:起励电源和合闸电源接入时不能通过FU61、FU62保险丝,否则必烧保险丝)(2)将各保险丝、断路器分断,用万用表检查励磁装置内部的DC220V/DC110V、AC380V、DC24V回路有无短路,每个功率柜主回路三相有无短路;(3)将各重要器件:显示屏、调节器各电路板、智能模块电源插头拔出,确保处于不带电状态;(4)对于EXC9000调节柜配常规功率柜,应检查过柜脉冲线的22、23、24号线是否割断。

(否则将烧断开关量总线板上的保险丝)(5)送调试电源,测量AC电源电压、DC电源的是220V还是110V,确保正确。

微机励磁调节器现场调试报告

微机励磁调节器现场调试报告
本机工作
调变断线
仪变断线
系统无压
欠励动作
快熔熔断
+5V
+15V
-15V
24V
本机正常
注:颜色深的为信号灯亮,“本机工作”信号灯亮为主机。
B.开机试验调试
油开关不合,无发电机电流。
1.按预置值(UE=)起励,按开机按钮/起励按钮。
开机/起励
机端电压
给定参考
控制输出


2.跟踪键按下,系统电压正常,按开机/起励按钮。
负载电阻一只50Ω/3KW
示波器一台
继电绝缘保护测试仪一部
微波对讲机二部
2.线路准备
2.1合上功率柜交流侧刀闸DK,送备励励磁变电源
2.2断开转换柜直流输出开关,将负载电阻接在DK2刀闸的2、4两端
2.3断开励磁屏三路PT,并将调压器的二次侧并联到三路PT上
2.4断开发电机CT进线
3.检查线路
二、并网前静态试验依据及内容
恢复
2#调节器
仪表PT(UY)
控制输出
信号
断前
断后
A
B
C
恢复
3.系统PT断线(根据用户接线而定)
1 #调节器
系统PT(US)
控制输出
信号
断前
断后
A
B
C
恢复
2 #调节器
系统PT(US)
控制输出
信号
断前
断后
A
B
C
恢复
D.V/F限制试验调试
降低发电机电压频率或切除发电机电压(1QK、2QK),观察给定和控制输出。
1#调节器
励磁电流IL
额定电流LE
发电机电压

发电机励磁系统检修

发电机励磁系统检修

Q/CDT河北大唐国际王滩发电有限责任公司企业标准Q/CDT 1060001—20122012-02-20发布2012-03-31实施河北大唐国际王滩发电责任有限公司发布目次1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 作业条件 (1)4 危险点分析/控制措施 (1)5 组织及人员分工 (1)6 备件和工具明细 (1)7 检修项目及工艺流程 (2)8 检修质量验收记录 (14)9 完工报告 (17)10 设备检修不符合项目处理单 (19)1、目的1.1 保证发电机励磁系统的检修符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。

1.2 为所有参加本项目的工作人员,质检人员确定必须遵循的质量保证程序。

2 适用范围和引用标准2.1适用于河北大唐国际王滩发电有限责任公司发电机励磁系统检修工作。

2.2励磁系统检修引用标准DL/T 489—92 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程DL/T 578—95 水电厂计算机监控系统基本技术条件DL/T 583—1995 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程SD 230—87 发电厂检修规程DL/T650—1998 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件DL/T 491—1999 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程3 作业条件3.1 机组全停,办理检修工作票。

3.2 作业组成员熟悉励磁系统EX2100运行、调试、维护和修理程序。

3.3 作业组成员必须熟悉励磁系统EX2100 的功能说明和用户手册。

3.4 清点所有工具齐全,检查合适,试验可靠。

3.5 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记本次检修的检修项目,工艺质量标准等。

3.6 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。

3.7 备品备件及材料齐全。

3.8 开工前召开专题会,对参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。

河北国华沧东发电有限公司4号机组168h试运前生产条件检查总结1

河北国华沧东发电有限公司4号机组168h试运前生产条件检查总结1

河北国华沧东发电有限责任公司4号机组168h试运前生产条件检查总结一、概况受国华电力公司的委托,北京电机工程学会组织有关专家8人,依据国华公司《新建机组生产条件检查细则》(2009版)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,参照“火力发电厂安全性评价”、“发电厂并网运行安全性评价”的有关内容,于2009年11月2日至6日对河北国华沧东发电有限责任公司4号机组的安全管理、汽机、电气一次、电气二次、锅炉、金属监督、热工、化学等八个专业的168h试运前应具备的生产条件进行了检查。

本次检查的重点是:4号机组在“空负荷整套调试”、“带负荷整套调试”期间,《启规》要求进行的各调试项目是否都己按要求的内容完成;各设备和部套的性能、参数、指标是否达到设计要求;应投入的设备、系统是否都能投入。

安装、调试、试运各部各项工作中是否遵循《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的各项规定,是否还存在安全隐患。

二期工程公用系统的检查在#3机组“168试运前”的检查时已经进行了检查,本次检查主要对#4机组的“168小时试运前”的检查。

国华沧东电厂4号机组为660MW燃煤超临界发电机组,主设备:锅炉由上海锅炉厂生产,锅炉型号SG-2080/25.4-M969、汽轮机由哈尔滨汽轮机厂生产,汽轮机型号CLN660-24.2/566/566、发电机由哈尔滨电机厂生产,发电机型号QFSN-660-2。

主要辅机在国内通过公开招标方式择优选用。

4号炉2008年9月26日锅炉完成水压试验,2008年10月29日厂用电系统受电,2008年11月28日汽轮机低压缸就位,2009年7月14日酸洗结束,2009年8月3日锅炉吹管结束,2009年9月17日汽轮机扣盖完成。

在完成了4号机组设备、系统的分部试运后,于2009年10月18日首次并网,2009年10月20日首次带满负荷。

国华沧东电厂和各施工单位、调试单位对4号机组的整套启动非常重视,虽然有#3机组调试经验,但针对调试中的不足进一步提高调试质量,特别是在热工调试中比#3机组的调试更接近调试的要求。

关于励磁调节的作用及应用调试探究

关于励磁调节的作用及应用调试探究

关于励磁调节的作用及应用调试探究发表时间:2017-05-27T10:40:08.800Z 来源:《电力设备》2017年第5期作者:王博[导读] 摘要:励磁调节对于电力系统的静态稳定性和动态稳定性起着至关重要的作用。

(新疆华电发电有限公司红雁池电厂新疆 830047)摘要:励磁调节对于电力系统的静态稳定性和动态稳定性起着至关重要的作用。

它是同步发电机和同步调相机的励磁进行自动调节,电力系统维持母线电压及稳定分配机组间无功功率和提高输电线路传输能力的重要措施。

随着电网规模的不断扩大,电力系统稳定的问题越来越突出,对电力系统稳定分析计算的要求也越来越高。

进行励磁系统模型和参数测试,得到符合实际的模型和参数,对于提高电网的安全稳定运行具有重要意义。

本文对励磁调节的原理作用及我厂励磁调节器的静态定标试验、动态空载与阶跃试验的方法进行简要阐述。

关键词:励磁调节;定标试验;空载;阶跃试验前言新疆红雁池电厂4号机组采用HWLT-4型微机励磁调节器由两套独立的微机通道和一套独立的模拟通道组成,每个微机通道分为两个环:电压环和电流环。

电流环取转子电流信号进行闭环,电压环取发电机端电压信号进行闭环。

为保证调节的快速性,系统连续采样,在一个周期内完成各种运算。

电压环由机端电压与给定值的差值进行、或运算。

电流环由转子电流与给定的差值进行、运算。

在正常调节的同时进行各种限制、保护的判断并完成各种功能。

1.励磁系统的概述1.1励磁系统的定义励磁系统是同步发电机中的重要元件,它不仅能为同步发电机提供电机磁场电流也能供给同步发电机励磁电源。

它既包括调节与控制元件,又包括磁场放电装置、保护装置等。

通常来说,功率输出及其相关的控制元件组成了电力工程中所使用的励磁系统。

使人们在运行电力系统时能够更好地保护并控制发电设施,使之不受外界因素的干扰,从而避免出现使用故障问题。

励磁系统目前在电力工程建设中处于重要的位置,并且已在实际工作中得到广泛应用,可以提高电力系统的动、静态稳定性。

微机励磁调节器静态调试报告 - 副本

微机励磁调节器静态调试报告 - 副本

一、型号:DVR-2000B微机励磁调节柜用途: #1发电机微机励磁调节
生产厂家:南汽控制装设位置:继保室
二、外观检查:
外观无破损,划伤,字符清晰,紧固件无缺损,安装牢固。

四、微机励磁调节装置检查:
1、直流稳压单元试验
2、开入信号环节测试(A、B套装置均进行测试,励磁调节装置屏就地及操作台远方输入信号均正
永磁机电压输入通道:190V、400Hz,A、B套装置采样显示均正确。

5、表计校验详见励磁柜表计校验报告
6、微机励磁装置静态开环检测:
1)A套装置检测:于永磁机输入电压通道施加400Hz的电压,投入A通道自动励磁状态,测试
2)B套装置检测:于永磁机输入电压通道施加400Hz的电压,投入B通道自动励磁状态,测试
3) 投入A通道自动励磁状态,永磁机输入电压通道施加180V、400Hz的电压。

做以下运行方式
切换,监视输出励磁机励磁电压电压均无明显波动。

①由A套励磁调节器自动运行方式切换到B套励磁调节器自动运行方式。

②由B套励磁调节器自动运行方式切换到B套励磁调节器手动运行方式。

③由B套励磁调节器手动运行方式切换到A套励磁调节器手动运行方式。

④由A套励磁调节器手动运行方式切换到A套励磁调节器自动运行方式。

4)永磁机输入电压通道不加电压,自机端电压通道突加电压,模拟误合发电机出口开关。

微机励磁装置保护动作跳开1KKA、1KKB并经压板失磁联跳发电机出口开关并报通道故障。

5)短接发电机保护出口动作开入信号,微机励磁装置保护动作跳开1KKA、1KKB并经压板失磁联跳发电机出口开关并报通道故障。

EXC9100励磁系统说明书 8、试验规程

EXC9100励磁系统说明书    8、试验规程

EXC9100励磁系统说明书第 8 章试验规程中国电器科学研究院有限公司广州擎天实业有限公司目录8-1.概述 (3)8-2.安全条件 (3)8-3.对调试人员的要求 (4)8-4.紧急事件的说明 (5)8-5.试验环境 (5)8-6.适用标准及规范 (6)8-7.调试大纲 (6)附录一、EXC9100励磁系统出厂试验大纲 (7)一、调试的必要条件 (7)二、机组及励磁系统参数 (8)三、电源回路检查 (8)四、校准试验 (10)五、操作回路及信号回路检查 (11)六、开环试验 (14)七、空载闭环试验 (17)八、负载闭环试验 (21)九、大电流试验 (23)十、出厂设定参数 (27)十一、整组试验后检查 (31)十二、绝缘及耐压试验 (31)附录二、EXC9100励磁系统现场试验大纲 (32)一、调试的必要条件 (32)二、操作回路及信号回路检查 (33)三、开环试验 (37)四、发电机短路试验 (40)五、发电机它励空载升压试验 (46)六、空载闭环试验 (47)七、负载闭环试验 (53)八、电力系统稳定器(PSS)投运试验 (58)九、投运参数 (64)8-1.概述本试验规程详细介绍了EXC9100型励磁系统的出厂调试和现场调试方法及调试步骤以及相关的安全指南。

该试验规程主要面向电站设备维护人员,要求维护人员具备较好的电气工程方面的知识和与励磁系统密切相关的专业知识。

8-2.安全条件励磁系统要在一个受保护的环境中运行,操作人员必须严格遵循国家制定的有关安全规则。

不遵循安全规则将引起下列后果:如果不遵循安全规则,将会引起人身的伤害和设备的损坏。

如果调试工作没有按要求去做,或者是部分的按要求做了,都可能引起损坏,而这种损坏带来的维修成本是很高的。

若整流器积满灰尘和污垢,则可能产生很高的放电电压,这是非常危险的。

8-3.对调试人员的要求•调试人员必须熟悉励磁系统用户手册和“各种功能”•必须熟悉本文•必须熟悉励磁系统的控制元件、运行和报警显示,还要熟悉励磁装置就地操作和主控室远控操作(见用户手册)。

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发电机励磁系统试验报告
使用单位:
机组编号:
励磁装置型号:
设备出厂编号:
设备出厂日期:
现场投运日期:
电器科学研究院
擎天电气控制实业
励磁系统调试报告
使用单位:机组号:设备型号:设备编号:出厂日期:发电机容量:额定发电机电压/电流:
额定励磁电压/电流:
励磁变压器:KVA三相环氧干式变压器
励磁变额定电压:
励磁调节器型号:型调节器
一、操作回路检查
1.励磁柜端子接线检查
检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。

检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。

2.电源回路检查:
厂用AC380V工作电源。

DC-220V电源
检查励磁系统DC24V工作电源。

检查调节器A、B套工控机工作电源。

3.风机开停及转向检查:
4.灭磁开关操作回路检查
5.励磁系统信号回路检查
6.串行通讯口检查
二、开环试验
试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。

试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。

1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。

2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。

功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。

功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。

3.调节器通道切换试验:
人工切换调节器工作通道,切换正常。

模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。

模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。

4.励磁系统故障模拟试验
调节器故障
PT故障
起励失败
逆变灭磁失败
功率柜故障
快熔熔断
风机故障
交流电源消失
直流电源消失
三、空载闭环试验
励磁系统无故障情况下,将发电机转速升到额定转速,将励磁系统投入,进行相关试验。

1、零起升压试验
将调节器置于“零升”方式,按起励按钮,励磁系统将发电机电压升到额定电压的20%以下。

注意:
●第一次起励前,应测量PT残压三相是否对称,整流柜不同整流桥、同步变
压器输入端对应相电压是否一致。

●第一次升压,且励磁系统在零升方式起励时,若起励瞬间机端电压超过额定
电压的40%,应立即关闭调节器24V工作电源或跳开灭磁开关。

2、发电机空载特性试验
3、A通道空载电压整定围
结果:
4、B通道空载电压整定围
结果:
5、C通道空载电压整定围
结果:
6.正常起励及灭磁试验
将自动通道置于“预置”位置,按起励按钮,发电机电压自动上升到升到额定值,PT二次电压测量值为V
A调节器逆变灭磁试验
B调节器逆变灭磁试验
C调节器逆变灭磁试验
空载跳灭磁开关灭磁试验
7、励磁系统频率特性试验
发电机频率每变化1%,机端电压变化%。

8.跟踪精度试验:
跟踪精度试验结果:
四、并网试验
注意事项:
A、发电机起励建压后,待C套调节器跟踪到位,将调节器切换到C套运行,
第一次并网以C套恒励磁电流调节方式并网。

并网后观察调节器显示屏显示的有功功率和无功功率值,无功应在增大励磁电流时上升。

B、检查有功、无功组合变送器的输出是否正常,变送器的零点的参考电压为
6V,功率增大时,电压上升。

一切正常后,按A套调节器的增减磁按钮,将控制信号调节到与C套一致,将调节器切换到自动通道运行,方可以进行下述试验。

1、调差特性试验。

不改变调节器的给定值,将调差增大,发电机无功功率将减少。

A套调节器
B套调节器
试验后将调节器的调差设置为第档。

2、恒无功调节试验。

将无功功率升到一定数值,然后用智能操作屏设置恒无功调节方式,进入恒无功方式,调节正常。

3、欠励限制试验
试验结果
4、甩负荷试验
试验结果
设备是否一次投运成功:是否五、试验异常情况及处理方法。

试验人员
电器科学研究院:
发电厂:
安装公司:
试验日期:年月日~ 年月日
电厂反馈信息表。

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