板坯连铸机扇形段驱动辊故障原因分析

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(3)辊 子 修 复 次 数 过 多,内 部 存 在 微 缺 陷 未 能及时发现。 4.3 辊子设计结构及强度存在不足
辊子主要设计尺寸如表 3所示:
表 3 辊子主要尺寸
段型 辊径 /mm 轴颈 /mm 冷却水管直径 /mm
A段
220
120
45
B段
240
130
45
C段
260
140
55
D段
260工程师,邮箱:15832551342@163.com
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总第 286期 冶 金 设 备
2023年 10月第 5期
13段、15段、17段、19段为双驱动形式即活动侧、 固定 侧 都 有 驱 动 辊,7段、8段、12段、14段、16 段、18段 为 单 驱 动 即 只 有 活 动 侧 安 装 驱 动,活 动 侧驱动辊与驱动梁连接,靠两个油缸驱动上下运 动。浇钢过程中根据钢种、拉速、浇注断面等参数 自动设定驱动缸的压下力,以保证板坯能在驱动 辊的驱动力作用下在扇形段中前进,从而实现连 续浇注。
西门子奥钢联 VMC75飞剪是国内国际比较 先进设备,广泛应用于对剪切速度较高的冶金特 棒生产线,其核心技术在于飞剪的控制。通过对 剪刃的运动轨迹、剪切控制、出口翻板控制等过程
量,同时每台扇形段及辊子离线修复需要 100多 个人工时,增加了离线维修人工消耗。 2 辊列布置及辊结构
板坯连铸机设计为 1机两流,每流共有 19个 扇形段,分五种段型,1-3段为 A段、4-6段为 B 段、7段为 C段、8段为 D段、9-19为 E段,其中 1-6段为弧 形 段,7-8段 为 矫 直 段,9-19段 为 水平段。辊子采用小辊径、三分节结构,每个段有 7排辊子,包括 6排从动辊、1排驱动辊,连铸机驱 动辊布置图如图 1所示,其中 1-6段、9-11段、
(2)轴 承 位 探 伤 要 求 磁 粉、超 声 波 探 伤 配 合 使用,对轴颈部位进行探伤,对有缺陷的辊子进行 报废处理[4]。
(3)控 制 使 用 次 数,驱 动 辊 修 复 使 用 次 数 不 超过 4次。 5.3 辊子本身结构改进
驱动辊辊面长度 2300mm、跨度较大,因此对 结构改进,取消剖分轴承,采用芯轴加分节辊套式 结构[5],原剖分轴承位轴承必须保证承载能力大, 主要承受径向载荷,调心性良好,可自动补偿同轴 度误差,由此选择调心滚子轴承。改进后的辊子 安装尺寸与原辊子完全一致,每套成本只有原来 的三分之一左右。
TOoctatolbNeor.2208263 ME TA L冶LU RG金IC A设L EQ备UIPMENT 20 23总年第1028月6第期5期
板坯连铸机扇形段驱动辊 故障原因分析
刘占锋① 王计超 岳志坤 张会良 庞冠伟 张佩立
(首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼钢作业部 河北唐山 063200)
E段
260
140
45
4.4 在线使用维护问题 (1)在线使用过程中存在备机用冷料、钢渣、
异形尾坯等异物撞击轴承及辊子的问题。 (2)由于编码器故障等原因造成在线铸坯跟
踪不准,从而造成驱动辊抬起压下时机偏差,导致 辊子损坏[3]。 5 改进措施 5.1 润滑改进
(1)驱 动 辊 分 配 器 每 次 修 段 时 必 须 更 换 新 件,在驱动辊接水板下方增加护板,减少对分配器 的热辐射。
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辊数量远远超过装用量,断辊概率较高。

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图 3 各种段型断辊数量分布 表 2 各种段型断辊数量统计表
图 2 驱动辊辊子结构图
1-辊子本体;2-剖分轴承
3 故障统计 3.1 断辊数量统计
自投产以来每年都要发生多次驱动辊故障对 生产造成影响,通过对非正常下线的扇形段进行 解体分析,典型故障现象包括轴颈断裂和剖分轴 承损坏,并以断辊为主,其中内弧侧占比 90%以 上。2011年 -2015年断辊数量统计如表 1所示。
KEYWORDS Slabcontinuouscaster Segment Driveroll Splitbearing
1 前言 某钢厂一期共有 4台连续弯曲、连续矫直的
直 弧 形 板 坯 连 铸 机,其 中 2150mm 铸 机 2台、 1650mm铸机 2台。自投产以来频繁出现扇形段 驱动辊断裂、剖分轴承损坏的问题,其中 2150连 铸机自投产以来有上百台扇形段因断辊、剖分轴 承坏而非正常下线,每台扇形段修复需要几十万 的费用,共计需要修理费上千万元,还造成多次铸 坯划伤、滚珠压入板坯的质量事故,对生产和产品 造成很大影响,影响了连铸机生产秩序和产品质
ABSTRACT Inordertoimprovetheonlineservicelifeofthesegment,thestructureandoperationofthe driverollinthesegmentoftheSlabContinuousCasterwerestatisticallyanalyzed.Thereasonsforthedriveroll damagewerefoundout.Thecorrespondingimprovementmeasureswereproposedfrom theaspectsoflubrication, repairquality,rollerstructure,onlineuseandmaintenance,andtheproblemsofslabscratchandforeignmatter pressingcausedbythebrokenrollandthesplitbearingdamageofthedriverollinthesegmentweresolved,The stabilityofsegmentoperationisimproved,whichishelpfultoimprovethestabilityofcontinuouscastingmachine.
(6)制 作 轴 承 座 打 压 检 测 装 置,在 辊 子 组 装 上线前发现问题,保证辊子修复质量。 5.2 修复质量控制
(1)修 订 扇 形 段 修 复 和 报 废 标 准,考 虑 到 修 复后的强度弱化,严格控制修复标准,对 ≥3mm 的划伤报废,对 R角处利用手工焊补齐圆角,减 少应力集中。
2023年 10月第 5期
以便让后面的圆钢通过。若翻板下降过早或速度 太快,切头就会搁在翻板上堵塞后面圆钢的通行; 若翻板下降太迟或速度太慢,后面圆钢的头部已 经通过了翻板位置此时翻板还没落下,翻板下落 时就会将后面圆钢拍下堵塞通行导致堆钢。因此 翻板的延时启动时间设置、翻板的速度控制精度 是避免翻板位置堆钢的关键。 5 结论
辊故障,可以抬起驱动辊,避免造成划伤。
(4)避 免 问 题 板 坯 流 入 下 道 工 序,将 事 故 损
失降低至最低。发现辊子断裂等异常事故,及时
进行更换,并对发现问题时刻前后浇次板坯进行
下线冻结,进行例查,确保无异常后才能组织上料
轧制。
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总第 286期 冶 金 设 备
(1)由 于 剖 分 轴 承 全 部 为 进 口 轴 承,价 值 较 高,在扇形段修复过程中会对轴承利旧使用,但是 轴承利旧缺乏明确标准。
刘占锋等:板坯连铸机扇形段驱动辊故障原因分析
2023年 10月第 5期
(2)辊 子 轴 承 位 存 在 内 部 缺 陷,在 修 复 过 程 中未能发 现,当 轴 承 位 磨 损 后,为 了 恢 复 原 始 尺 寸,在表面 ≤3mm 以 内 进 行 车 削 后,使 用 堆 焊 材 料进行热堆焊,再加工到图纸尺寸,由于轴承位 R 处焊接不到位,造成焊接应力集中,致使轴承剖分 颈脖处断裂。
入功能精度管理项,保障扇形段编码器完好率,保
证跟踪准确;定期安排人员检验跟踪情况。
(3)增 加 监 控:由 于 驱 动 辊 断 辊 或 剖 分 轴 承
损坏后会造成漏水,设备水补水量会突然上升,将
扇形段设备水补水量数据加至浇钢操作 HMI画
面,可以实时监控补水量,补水量大于 15m3报警,
发生补水量报警时及时确认漏水部位,如果驱动
摘 要 为了提高扇形段在线使用寿命,对板坯连铸机扇形段驱动辊结构及常见的故障进行了统计分 析,得出了驱动辊故障的原因,并从润滑系统改进、离线修复质量控制、辊子本体结构优化、在线使用维护等 方面提出了相应的改进措施,解决了扇形段驱动辊故障引起的铸坯划伤和异物压入的问题,提高了扇形段 运行的稳定性。
关键词 板坯连铸机 扇形段 驱动辊 剖分轴承 中图法分类号 TF341.6 TG115 文献标识码 B Doi:103969/jissn1001-1269202305023
(2)分 配 器 取 消 外 露 指 针,避 免 在 线 使 用 过 程中指针处漏油漏油。
(3)提高在线甘油压力,与离线统一,保证润 滑系统正常供油。
(4)在线对扇形段内弧驱动辊轴承单独手动 加油,可以检查分配器好坏同时保证润滑,周期每 月 1次,根据出油情况逐步优化周期。
(5)制定油气滤芯、分配器清理记录,每次维 修进行专项清洗;对油气分配器进行编号处理,便 于跟踪使用情况。
图 1 连铸机驱动辊布置图
驱动辊设计时采用三分节结构,共有四套轴 承定位支撑,为了便于维修中间两点采用剖分轴 承,剖分轴承全部为进口轴承,价格昂贵、装配精 度要求高,其辊子结构图如图 2所示。
段型 A B C D E
断辊数量 18 5 3 6 48
装用量 12 12 4 4 44
比例 150.00% 41.67% 75.00% 150.00% 109.09%
(2)离 线 润 滑 泵 打 压 压 力 高 于 在 线,无 法 及 时发现润滑系统问题,造成在线集中润滑无法有 效加油。
(3)油 气 润 滑 轴 承 润 滑 油 路 存 在 泄 漏,造 成 供油不足。
(4)油 气 过 滤 器 堵 塞、分 配 器 串 油 导 致 润 滑 不足。
(5)因轴承座损坏漏水,造成润滑失效。 4.2 修复过程质量控制问题
从表 2可以看出,A、D、E三种段型近几年断 — 98—
4 故障原因分析 通过对断辊及剖分轴承坏的扇形段解体跟踪
分析,造成故障的原因主要有以下几方面: 4.1 润滑原因
造成剖分轴承损坏的直接原因有润滑不良, 导致轴承润滑不良的主要原因有以下几点[1,2]:
(1)驱 动 辊 甘 油 分 配 器 在 驱 动 梁 上 安 装,浇 钢过程中由于板坯的高温辐射作用造成分配器堵 塞、泄漏;干 油 管 路 受 高 温 烘 烤 润 滑 油 碳 化 造 成 失效。
改进后的辊子结构如图 4所示。
图 4 改进后的辊子结构简图
1-芯轴;2-辊套;3-键;4-调心滚子轴承
5.4 在线维护改进
(1)外 力 撞 击:点 检 和 操 作 工 在 停 浇 间 隙 或
检修期间检查扇形段时应及时清理段内及段上异
物,避免异物对辊子及轴承的撞击。
(2)确 保 跟 踪 问 题:将 扇 形 段 编 码 器 管 理 纳
表 1 驱动辊故障数量统计
年份 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
数量
18
18
12
14
18
3.2 断辊位置统计 各种段型辊子故障概率差别较大,按段型统
计断辊数量分布如图 3所示。 由图 3可以看出,E段和 A段断辊数量最多,
合计占比达 82.5%,各种段型断辊数量占装用量 比例如表 2所示。
FailureAnalysisoftheSlabContinuousCasterSegmentDriveRoll
LiuZhanfeng WangJichao YueZhikun ZhangHuiliang PangGuanwei ZhangPeili
(SteelmakingDepartmentShougangJingtangIronandSteelCo.,Ltd.,Tangshan063200)
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