通过技术改造 实现洗煤增效
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通过技术改造实现洗煤增效
发表时间:2008-11-05T10:46:40.357Z 来源:《中小企业管理与科技》供稿作者:李长伟
[导读] 摘要:分析了平岗矿选煤厂运行现状及存在的问题,提出了改进优化选煤工艺和设备措施,预测了改造后给企业带来的经济效益。关键词:技术改造;选煤增效
摘要:分析了平岗矿选煤厂运行现状及存在的问题,提出了改进优化选煤工艺和设备措施,预测了改造后给企业带来的经济效益。
关键词:技术改造;选煤增效
一、概述
平岗矿洗煤厂是一座设计处理能力为1.2Mt/年的炼焦煤矿井型洗煤厂。该厂投产三年来,累计生产精煤近80万吨,为集团公司实现又好又快发展,做出了积极的贡献。但是,作为主要分选设备之一的进口詹姆森浮选机,由于国内至今未有配套使用的浮选药剂,虽经各方人士多次反复调试,各项指标均未达到设计要求,严重影响了精煤回收率。因此改进、优化工艺系统及设备,进一步提高精煤回收率,实现精煤回收率和效益最大化,成为一个急待解决的新课题。
二、改造前工艺系统运行现状及存在的问题
(一)改造前浮选工艺流程
(二)存在的问题
1、该浮选机在国内推广时间短,无成熟经验和技术。
2、各项指标存在“两高一低”。据统计,药耗平均高达2.6Kg/吨干煤泥。尾矿浓度平均在30g/l,浮选精煤抽出率平均不足40%。
3、增加了后续作业的负荷。由于尾煤量大,增加了浓缩机的压力,势必造成压耙的危险,同时也增加煤泥水处理把关设备压滤机的压力,使压滤作业停气滞后于洗煤2-3小时,成为影响洗煤厂达产的“瓶颈”。
4、压滤司机劳动强度大。
三、改造措施
针对实际生产中存在的问题,并通过多次现场参观学习、调查、论证,决定对煤泥水系统进行技术改造,即把现使用的进口浮选机更换成目前国内应用较普遍的XJM—S16型浮选机。
(一)改造后煤泥水工艺流程(二)改造后工艺主要特点
1、XJM—S16型浮选机采用先进的入料方式—“假底底吸,周边溢流”,该入料方式即克服了直流式入料矿浆易发生短路的现象,又克服了自吸式矿浆量通过量小的特点,且气泡在槽内分布均匀,流态合理,并可实现分室加药的工艺要求。
2、在浮选作业前,增设了XK型矿浆准备器。该设备是一种新型节能、高效的矿浆准备设备。使用该设备可将浮选药剂控制在1.6 kg/t·干煤泥以下。
3、工艺系统具有灵活性。浮选系统改造,老系统依然保留,当新建浮选系统不正常时,可重新恢复老系统,以确保洗煤生产。
4、减轻了后续作业的压力。通过计算,尾煤压滤机作业时间与洗煤生产时间可做到同步,并排除了压耙隐患,解决了尾煤压滤作业制约生产的“瓶颈”。
5、为洗煤厂今后达产打下坚实基础。
(一)基本数据
1、为便于计算和分析,入洗原煤量按100万吨/年计算。
2、精煤售价为549元/吨(龙煤目前收购价格,不含税)。
3、煤泥售价为110元/吨(目前售价)。
4、改造后,精煤回收率将增加3.0个百分点,但煤泥同时将减少3.0个百分点。
5预计需投入技改资金710万元。其中购买设备需370万元,土建工程需160万元,安装及材料费需180万元。
(二)计算过程
1、年增加销售收入1647万元
100万吨×3.0%×549元=1647万元
2、年节省浮选药剂70.72万元
技改前药耗2.0kg/t·干煤泥,技改后药耗1.2kg/t·干煤泥
100万吨×17%×(2.0-1.2)kg/t·干煤泥×5200元=70.72万元
3、年增加支出171万元
其中,新增负荷740KW,年增加电费115万元:增加员工21人,年增加工资费21万元:年增加维修费35万元。
4、煤泥减少收入330万元
100万吨×3.0%×110元=330万元.
5、年可创效1216.72万元
1647+70.72-171-330=1216.72万元
由此可见,改造后不足一年的时间即可收回全部技改投资,经济效益是显著的。
五、结束语
平岗矿洗煤厂针对浮选系统运行状态不理想,严重影响经济效益这一实际情况,有针对性的对浮选系统进行了技术改造,目前改造工程已接近尾声,预计11月初即可投产,此工程在投入较小的情况下可取得良好的经济效益,同时必将为集团公司实施的精煤战略作出一定的贡献。