一次调频功能在宁德电厂中的实现
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(下转第 4 页) 2 2015 年 18 期
电建技术
将下游侧挡油环放置到外管上,下游侧浮动瓦套外管轴 颈上,受油器瓦座吊起装入浮动瓦,将档油环、下游侧浮动 瓦与受油器瓦座用螺栓锁片锁定紧固。②装入上游侧浮动瓦 到受油器瓦座内。③安装受油器前、后端盖。 (5)浮动瓦安装 为了保证受油器瓦座和浮动瓦间隙,必须对受油器进行 最后调整,主要是通过调整受油器基座来实现。调整后使测 量数据(见表 2)符合图纸设计要求后,固定并点焊基座, 发现与原来受油器基座位置有偏差,而原来的间隙不符标准, 说明原来安装可能有误。 (6)回复杆的安装 将双列向心推力轴承套入回复杆内,带上轴承套、轴承 压圈,紧固固定轴承的螺栓,将尾轴与回复杆连接起。传感 器架与受油器关闭腔端面连接,将轮叶传感器拉线连接在回 复杆调节螺杆上。 (7)管路连接 安装油管路,更换有问题绝缘套、绝缘垫,防止产生轴 电流。先向轮毂充油并排气,然后向轮叶开、关闭侧进行缓 慢充油并排气,检查各部位是否有漏油。 2 受油器检修结果 3#机组受油器检修完毕,运行发电正常,受油器运行各 项指标良好。漏油泵由检修前每隔 14 分钟启停一次,变为 每隔 70 分钟左右启停一次,机组液压油系统漏油量在正常 允许值内。而液压油泵也由检修前每隔 4 分钟启动一次,变 为每隔 8 分钟启动一次,且调速器轮叶辅助接力器动态调节 减缓,这表明受油器处两腔高压油互窜也得到大大改善。图 2-1 则为 3#机组受油器检修数据记录。 (上接第 2 页) 因 CCS 中未投一次调频,故将 DEH 中调频指令产生的功率变 化作为偏差调节回来。 最后,DEH 回路中投入一次调频,投入协调控制系统, 在协调回路中投入调频功能,进行如下试验:
频差 X (r/min ) 修改前 修改后 修改前 修改后 0 +2 0 -2 主汽压 力 (MPa) 21.8 21.81 21.8 21.81 调频负 实际功 荷指令 率(MW) (MW) 498.12 0 498.52 497.52 0 497.39 -0.13 0.40 功率校 正 值 (MW)
频差 X (r/ min) 修 前 修 后 修 前 修 后 修 前 修 后 修 前 修 后 改 改 改 改 改 改 改 改 0 +3 0 -3 0 +6 0 -6 主 汽 压 力 (MPa) 21. 83 21. 85 21. 73 21. 87 21. 92 21. 49 21. 25 22. 00 实 际 功 率 (MW) 498 . 53 503 . 47 496 . 20 491 . 44 499 . 24 518 . 40 514 . 56 493 . 00 调 频 负 荷 指 令 (MW) +5 . 0 85 功 率 校 正 值 (MW) 目 标 响 应 时 间 (s)
从上表数据可以看出, 频差在±2r/min 时调频未起作用。 接着,一次调频不等率和目标响应的验证: 在 DEH 中退出协调控制回路,进行如下试验: 在 DEH 软件里,手动把一次调频回路中频差值分别强制 为:0↗+3r/min; 0↗-3r/min; 0↗+6r/min; 0↗-6r/min。 试验完毕后恢复。 记录数据如下:
4.94
4.2
-5 . 0 85
- 4.76
4.1
+20 . 34
19. 16
5.8
-20 . 3数据可以看出,当频差超出死区后 DEH 调频回路 能快速响应目标值。然后,在 DEH 回路中投入一次调频,投 入协调控制系统,在协调回路中切除调频功能,进行如下试 验:在 DEH 软件里,手动把一次调频回路中频差值分别强制 为:0↗+6r/min;0↗-6r/min。试验完毕后恢复。 记录数据如下:
电建技术
一次调频功能在宁德电厂中的实现
郑 锴 福建大唐国际宁德发电有限公司,福建 宁德 352100
摘要:本文主要介绍了一次调频功能在大唐国际宁德电厂中的实现情况。 关键词:一次调频;死区调频;速度变动率 中图分类号: TM62 文献标识码: A 文章编号:1671-5799(2015)18-0002-02 我国的电力工业进入了大电网、大机组、高自动化的时 代,大部分汽轮机都已经采用电液调节的控制方式 (DEH), 一次调频功能是其中一项重要功能。由于机组一次调频功能 可以快速相应电网功率的突变,能够明显改善电网频率质量, 因此机组的一次调频功能越来越受到人们的重视。 1 设备简介 大唐宁德电厂 2×600MW 机组系哈尔滨汽轮机厂有限责 任公司设计生产的 CLN600-24.2/566/566 超临界一次中间再 热、高中压合缸、单轴三缸四排汽凝汽式汽轮发电机组。每 台机组配有两个高压主汽门(TV) 、四个高压调门(GV) 、两 个中压主汽门(RSV)和四个中压调门(IV) 。大唐宁德电厂 600MW 汽轮机调节系统配备了哈尔滨汽轮机控制工程有限公 司成套的高压抗燃油型数字电液调节系统(简称 DEH) ,其电 子设备采用了上海西屋控制系统有限公司的 OVATION 系统, 液压系统采用了高压抗燃油 EH 装置。按照《华北电网发电 机组一次调频运行管理规定(试行) 》的规定,依据福建电 网一次调频运行管理办法,要求投入机组的一次调频功能。 2 实现手段 在控制系统逻辑设计中,协调部分和 DEH 部分均具有一 次调频功能。协调部分原先只采用电网频率信号进行调频控 制,考虑到 DEH 部分采用的是汽机转速信号,为了保持机组 控制的稳定,把协调部分里的电网频率信号也换成了转速信 号;考虑到转速信号一旦失去的情况,也保留了电网频率, 二者切换采用转速质量判断和人工切换逻辑,以保证协调部 分一次调频功能的正常实现。 3 技术依据 根据《福建电网一次调频运行管理办法》中的规定:大 唐宁电一次调频设计不等率δ =4%,死区Δ= ±2r/min,目 标完全响应时间 tp≤15 秒, 现对我厂实际情况做如下设置: (1)速度变动率为 5%。 Ne (2)机组参与一次调频的死区为± N 2rpm(±0.04Hz) ne (3)速度变动率计算公式为 其中:ΔN 为一次调频负荷调整量(MW/r/min) Ne 为机组额定负荷(MW) δ 为机组速度变动率(%) ne 为机组额定转速(r/min) 4 试验步骤 试验前的准备工作: (1)机组负荷在 500MW 左右且保持稳定。 (2)在 DEH 中投入功率回路,且当前控制回路目标值 等于给定值等于实际值。 (3)检查 DEH 软件中死区的设置应为±2r/min。 (4)检查 DEH 软件中不等率的设置应为 4%。 (5)投入一次调频回路。 开始试验,首先一次调频死区的验证: 在 DEH 软件里,手动把一次调频回路中频差值分别强制 为:0↗+2r/min; 0↗-2r/min; 记录数据如下:
频差 X (r/ min) 0 +6 0 -6 主汽压 力 (MPa) 21.95 21.97 21.98 22.14 调频负 实际功 荷指令 率(MW) (MW) 498.52 +20.34 499.37 503.28 -20.34 502.66 功率校 正 值 (MW) 0.85 -0.62
修改前 修改后 修改前 修改后