年终总结
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2012年工作总结
“经验总结辞旧岁,绩效提高迎新春。” 2012年设备科的工作已经接近尾声,回顾过去的一年,设备科全体同事带着饱满的工作热情,在厂部正确领导下积极开展各项工作,与公司各部室、各生产车间、各施工单位密切配合,比较圆满的完成了本年度的工作。
一、设备运转情况统计与分析
今年高炉设备运转情况比去年稍好,1580m³高炉设备开动率99.51%,比考核指标98.75%提高了0.76%。
在一年的设备使用中,我炼铁厂大部分设备已经老化,我们认真查找其原因并积极与机动部和工程总包单位配合,对其进行了维护与修理。期间积极组织点巡检,及时发现设备缺陷,与厂家、工程总包、施工单位协调改进。
在保证设备的正常运行前提下,设备科又将工作重点转移到配合公司新上工程上面,新建了580m³高炉等一系列的配套设施。
本厂对管辖时间内的高炉进行了6次检修,其中5月份检修耗时2天,计划大修,对高炉及其配套系统进行了全方面的修理,此次大修有我厂职工与外协单位4家,计划检修103项,实际完成109项,完成率109%,部分计划项目仍有遗留,临时增加项目过多。通过检修情况看出我们维护检修人员水平不断的提高,这6次检修时间基本都保持在计划检修之内。
在5月1日的大修,对鼓风机1#风机进行了大修。期间,设备
科人员一直坚持在现场,积极组织拆卸与安装工作,密切配合机动部、总包单位处理各类突发事件。此次修理由西安盛港动力设备安装有限公司负责,我厂动力维修人员配合。该机组1日早7点停车,此时风机排气则即可表面温度高达100℃左右,为了防止在拆除机壳时发生热形变,先对该机组自然降温1小时,同时仪表工拆除仪表装置。在拆卸机壳螺栓时采用拆一留一的方法,既保证拆除速度又实现了机壳变形度最小。拆除风机上盖耗时110分钟,上午10点吊起大盖。我厂人员对风机表面进行除尘除垢,厂家专业人员对动叶做表面着色探伤:用清洗剂擦洗表面污垢,渗透剂渗透10分钟,浸透剂喷涂,显象剂喷涂显像10分钟,查看叶片。经厂家人员检定动静叶无裂纹及其它开口性缺陷。在风机排气则轴瓦下部乌金瓦面有一处2mm裂痕,已妥善处理,其它各部件均正常。当日下午18点开始组装,至2日16点组装完毕,19点启车调试,试车2小时各数据参数正常,试车正常。
除此之外还对喷煤车间对磨机进行大修。在5月1日早晨7点外委队伍开始对喷煤进行拆卸,撤除上下磨盘、弹簧压架、磨球,在铲车和吊车的配合下,在晚上9点拆卸完毕。在外包队伍与本厂辅助维修员工的合作下,在次日早8点换上新的上下磨盘、弹簧压架、磨球,后外委人员撤厂。后续安装磨机门子的工作由我辅助维修自行完成,一直到晚间7点结束。
此外11月先后2次鼠患造成停车现象,分别为11日18:13停电紧急休风,19:38送风,进行排查修复,2期水泵房配电室进入老
鼠,导致停电,累计休风85分钟,直至22:20全风,慢风162分钟;12日21:13停电紧急休风,21:53送风,TRT配电室进老鼠,休风40分钟,直至2:00全风,慢风247分钟。后于16日、17日、19日、20日针对一期、二期各处高低压配电室、PLC室进行4次联查,共查出29项问题。经过先后4次整改,投放鼠药,安装驱鼠器,封堵等措施,基本杜绝鼠患威胁,至今未出现老鼠破坏设备问题。
本年度前后共对TRT经行了4次大修,TRT自使用以来为我厂增加了重大的效益,虽经行的对设备经行了维护,但是老化日趋严重,故障率也上升了不少。主要表现在上下承缸、转子、气封体及漏现象增多上面。4次大修主要针对TRT透平机GT120.D-JY机组进行,透平机动叶经喷丸发现二级叶片有一片叶片排气边已透裂长达80mm,其它二级叶片全部有小裂纹,对全部叶片经行激光熔覆处理。经过4次修理及更换叶片、铜套,已经全部解决。
二、除了配合生产单位保证高炉顺行,设备科在厂部的领导下主要还做了以下工作。
(一)设备管理方面:
1、一年来,协同机动部及厂部组织三大科室设备科、安全科、生产科进行了21次设备联查,查出问题121项,已经整改110项,整改率达到90.09%。其中11项,因技术力量不足、无法查找出原因,延期处理。
2、在厂部、机动部正确领导下,深化设备包机制,完善设备挂牌制度,加大设备隐患排查和整改力度。
(二)技术改造方面:
1、针对高炉水冲渣过滤器滤网缺陷,和轴瓦磨损较快的现状,
结合供应商、机修车间几次改造水冲渣过滤器的滤网和轴
瓦,现在过滤器运行情况基本正常;
2、针对机车下设的铁路线全木枕,枕木已经老化、断裂,经过
商讨先后于7月份、12月份,将部分重要路段的木枕更换
为水泥枕,并进行起道,坚固各处道口。
3、8月份配合机动部对矿槽除尘风机1120KW高压电机运行方
式进行改造,由工频改为变频,使得该电机运行平稳,节约
电能。
(二)其他方面
1、入冬前保温工作已经全部完成,包括1期老设备的保温于2
期新建高炉的设备保温。
2、设备科积极与公司安全生产部、机动部结合,整理天车、压
力容器等特种设备台帐,并督促施工单位对我厂22台压力
容器、35个安全阀、压力表等进行检验、标定,使之都处
于监检合格状态
3、配合动力厂设备科与公司总调室对我厂氮气管道及使用情
况进行排查,控制氮气用量。并主要针对蒸汽经行了排查,
二期的筹建于冬季设备维护使得蒸汽用量略显不足。(四)备品、备件消耗方面
设备科自2010年8月1日管控备品、备件消耗方面以来,严格
把关,控制备品、备件的输出量,杜绝浪费、降低成本。
本年度由于新建二期工程,于设备老化严重,致使备品备件消耗增加,备品备件的单价提高及备件质量问题也给我厂消耗造成了一定影响。主要表现在9月份、10月份、11月份。
三、来年设备管理工作设想
2013年,炼铁厂设备管理工作要围绕“实现设备全过程管理,提高设备运转效率”核心管理目标,合理控制各车间备件的消耗,在不影响生产的情况下,尽量压缩各种消耗。结合机动部、基建部、供应部努力解决二期高炉存在的设备问题,确保580m³顺利点火开炉。配积极实行公司新下发的设备管理条例,严管设备,提高设备开动率。
提高高炉设备开动率。努力创新管理模式,具体管理思路如下:一)、设备管理指标:
1580m³高炉设备开动率 98.76%;设备完好率 100%
二)、加强设备基础管理:
1、重新修订、完善设备管理考核办法,下发到各车间、班组;
2、继续整理、规范各设备技术档案、台帐,完善重要设备档案;
3、制订设备全过程管理评优办法;
4、整理、规范、完善各设备点检记录,定期进行检查、考核;三)、强化现场管理:
1、深入开展设备现场“5S”管理活动;
2、加强对检(抢)修现场施工管理,文明施工;
4、深化设备包机制,完善设备挂牌制度,加大设备隐患排查和整改