环境分厂“3·15”第一循环水35kV变电所1#电源进线电缆击穿事故
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环境分厂“3·15”第一循环水35k V变电所1#电源进线电缆击穿事故一、事故经过:
2014年3月15日8:20分,动力区运行人员发现NCS35kV东区循环水Ⅰ线开关3525跳闸,至网控楼检查35kV 东区循环水Ⅰ线开关3525保护屏,发现保护装置报“零序Ⅰ段动作,动作电流3.31A”,随即与电气分厂联系。
同时电气分厂电气点检人员刘敬涛8:25分接到第一循环水工艺运行电话通知,第一循环水界区所有水泵电机
停运,08:40电气点检和阜新电气队人员到达现场,发现第一循环水380V配电室及10kV配电室母线失电,检查10kV#1电源进线柜、母联柜、第一循环水#1主变保护装置无任何报警及跳闸信号。
检查35kV配电室,闻到配电室内有胶皮烧焦气味,对A段35kV各开关柜柜后电缆进行检查,发现1#电源进
线开关B相电缆终端发生击穿,对避雷器金属支撑底座放电。
检查事故电缆发现B相电缆头屏蔽层和半导体层边缘竖直方向在一个切口面,接口处绝缘损坏击穿。
对电缆头逐层剥开,冷缩终端体由于“放炮”
破损呈现炸裂开口状,电缆主绝缘层有一个直径约5mm击穿孔,横向切开电缆绝缘层,发现穿孔根部一根
铜芯有约1/5线径的融化小坑。
经与电缆安装工艺标准图对照,此电缆头铜屏蔽层和半导体层边缘在垂直方
向上处于一个平面,同相关标准“工艺半导体层超出铜屏蔽层边缘20mm,铜屏蔽层超出冷缩绝缘管边缘
15mm”的规范要求有差异。
对动力1#网控楼35kV东区循环水I段出线柜保护装置RCS9611CS、CS9613CS检查,只有RCS9611CS发故障跳闸信号,其零序I段保护动作,动作值3.31A,零序I段保护定值1A,时间0.9S,零
序CT变比50/1。
第一循环水35kV1#电源进线发生B相接地故障,单相接地时故障电流(一次电流)为
3.31*50=165.5A,而差动保护、过流保护用CT变比为800/1,故障电流折算至差动保护装置二次电流
165.5/800=0.206A,差动保护装置启动电流为0.8A,未达到差动保护动作值,差动保护不动作。
由零序保护动作,切除故障。
造成第一循环水35kV站失电,保护动作正确。
电气分厂随即安排人员对#1母线进线电缆进行抢修,同时通知动力分厂恢复#2母线运行,由于化工区kV#2
母线全部由#3、#4化工变供电,#3、#4化工变又都处于检修状态,故没有能够立即进行送电。
恢复措施完成后,10:45分,#4化工变送电完成;11:11分,第一循环水#2母线送电完成;11:15分,第一环水10kV送电完成;11:28分第一循环水供电全部恢复正常。
二、原因分析:
(一)由于该电缆头制作极不符合安装工艺要求,半导体层并没有起到均压作用,在电缆长期带电运行情况下,铜屏蔽层与半导体层边缘磁场不均匀,发生局部放电,将绝缘击穿,进而造成电缆对地短路。
故电缆头制作工艺不符合要求是此次事故的根本原因。
(二)2013年8月9日电气分厂虽然对此电缆进行了预防性试验,但是并未按最新标准要求进行交流耐压试验,而是进行了直流耐压试验,在单相极化状态下并没有发现电缆的微弱局部放电缺陷。
预防性试验没有按
照规程要求进行,是造成此次事故的间接原因。
(三)2月23日、24日动力区升压站因雾霾发生过两次II母线接地事故,网调要求必须检查出故障点,否则
II母线禁止恢复送电,经生技部与网调沟通后,2月25日17:48分网调同意用经煤Ⅱ线冲击220kVII母线,成
功后空载运行,并尽快实施防污闪事故措施。
同时接生产技术部董志平主任通知,电网公司要求,
在“两会”期间,220KV升压站非紧急情况不允许倒闸操作,故动力分厂制定3月15日两会结束后进行PRTV喷涂工作。
由上述原因,#3、#4化工变处于“冷备用”状态,导致化工区各35kV变电站单母线运行,是造成事故扩大的原因。
三、防范措施:
(一)由电气分厂对化工区35kV电缆按预防性试验规程和最新标准要求进行交流耐压试验,排查隐患,3月20日前完成。
(二)35千伏以上的运行方式和检修指挥怎么管,调度协调,分厂执行,全厂统一考虑,避免化工区不清楚,要全面学习和掌握,统筹管理,运行和备用区分开。
(三)由于没有高压试验专业人才,电气分厂必须加强高压试验培训工作,必要时可邀请电科院专家来现场讲课或者外出培训,尽快提高业务能力水平。
(四)高压电缆接头按规定定期做高压绝缘试验,做了耐压试验为什么没查出,要分析,设备部要与电科院沟通。
(五)由动力分厂和生技部尽快与网调协调,恢复正常运行方式,保证化工区供电稳定。
(六)设备部牵头组织电气分厂和动力分厂共同讨论,对重点高压设备增加局部放电检测装置。