空预器差压大的原因分析及应对措施
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空预器差压大的原因分析及应对措施
摘要:随着发电机组的参数和容量不断提高,回转式空预器已经是目前我国
大容量发电机组采用的主要型式,相对管式空预器而言,其特点主要是占地小、
重量轻。
下花园发电厂3号锅炉为哈尔滨锅炉有限公司制造,型号为 HG-
670/140-9型;空预器采用 2 台由哈尔滨空预器公司的两分仓回转式空预器,型
号为27-VI(B)-2300-QMR,上中下三层立式结构,逆流布置,冷端蓄热原件材质
为考登钢+镀搪瓷,主要是防止低温腐蚀。
回转式空预器安装在原烟气高尘区域,其波纹状的蓄热元件被紧凑的放置在
扇形隔仓内,由于流通空间狭小极易形成堵塞和腐蚀。
随着环保达标排放压力增大,烟气脱硝系统投运后,氨逃逸问题进一步加剧了空预器的堵灰。
关键词:空预器;堵塞;硫酸氢铵;
一、
空预器堵塞的危害
1、空预器差压大,烟道阻力增大,导致引风机运行极易进入不稳定工作区,极易发生风机失速。
我厂引风机已因此多次发生失速现象,导致炉膛负压剧烈波动,严重时造成机组非停。
2、空预器差压大,引风机出力不足,机组带负荷能力下降,机组频繁降出
力运行,造成两个细则考核量巨大。
3、空预器堵灰后会造成锅炉排烟温度升高, 热风温度下降,风、烟系统阻
力上升,一次风、二次风正压侧和烟气负压侧的压差增大,增加了空预器漏风。
4、由于空预器的堵灰和低温腐蚀是互相促进的,空预器堵灰可加速烟气中
硫酸蒸汽的凝结,加快空预器的低温腐蚀,致使空预器换热元件严重损坏,增加
了设备检修维护费用。
二、空预器堵塞的原因分析
1、硫酸氢氨是堵塞空预器最主要的原因,生成硫酸氢氨需要同时具备NH3
和SO3,由于煤中含有有机硫、黄铁矿硫和硫酸盐硫,煤在燃烧过程中,特别是
燃用高硫煤时,除了部分硫酸盐留在灰中外,大部分硫燃烧生成SO2,其中约有0.5%~5.0%的SO2在烟气中的过剩氧量及积灰中的Fe2O3的催化作用下生成SO3。
硫份越高,生产的SO3越多,越容易堵塞空预器。
另一方面,在正常运行中由于脱硝入口 NOx 随着燃烧工况波动,同时当前
的环保要求严格,运行人员为控制脱硝出口 NOx 浓度,氨气过喷较多,同时因
脱硝系统自动调节热性差,大部分时间喷氨调整门处于手动调节状态,造成脱硝
氨逃逸率高。
逃逸的氨气和 SO3 在 146 ~
207℃范围内反应形成硫酸氢氨,在空
预器的中低温段凝聚,生成物呈中度酸
性且具有很大的粘性,粘附在空预器的
换热元件表面上,加剧换热元件的腐蚀
和堵灰。
2、空预器冷段综合温度达不到要求。
空预器的冷端综合温度即烟气出口温
度与空气入口温度之和,防止空预器堵灰的最有效办法是提高壁温,即提高空预
器的冷端综合温度。
在空预器的运行中要注意将“冷端综合温度”维持不低于150℃,保证高空预器受热面壁温高于烟气露点。
我厂一般夏季可以达到150℃,
冬季寒冷时期根本无法满足空预器最低冷端综合温度的需要。
3、煤油混烧造成空预器蓄热片积灰
锅炉启停过程中或稳燃时投入油枪后,由于油燃烧后生成的烟灰颗粒较小且
吸附性较强,加之油中的不可燃液体的作用,造成燃油过程中大量的烟灰粘在蓄热
片上,投入煤粉后又会吸附大量煤灰粉尘颗粒,造成传热元件局部堵灰。
4、空预器吹灰参数不合格,吹灰效果差。
我厂空预器吹灰蒸汽额定压力1.3 MPa,温度300 ~350℃ ,在实际运行中,低负荷运行时空预器吹灰压力最高仅 0.9 MPa,吹灰蒸汽温度在280℃ 左右,吹灰效果不佳,导致空预器受热面积灰无法彻底清除,空预器压差逐渐上升。
5、停炉后水冲洗效果差。
机组停运后进行空预器水冲洗,水冲洗从上下两
侧进行冲洗,但是中间部位有时候冲不透,如果蓄热片箱有一层未清洗干净,运
行后势必造成更严重的堵塞、磨损及腐蚀。
6、省煤器灰斗输灰不畅。
脱硝系统改造时在高温省煤器下方安装四个灰斗,与电除尘器一电场四个灰斗共用输灰管线,采用正压式浓相气力输送系统,输送
至灰库,由于管线输送较长,在运行中经常出现走灰不畅的情况,增加了空预器
的灰量,也是造成空预器堵灰的因素。
三、空预器堵塞的应对措施
1、加强配煤掺烧和煤质化验,严格控制入炉煤质,锅炉启动时应燃用优质煤,煤质硫分不宜大于1%,挥发分不宜低于20%。
当煤种变化时,尤其是入炉煤
挥发分降低和含硫量升高时,应严密监视锅炉NOx浓度的变化、氨逃逸率变化、
空预器差压变化,必要时进行燃烧调整、SCR格栅优化调平等相关试验。
2、正常运行时,净烟气NOx浓度小时均值应按排放标准值的70~80%控制,
防止喷氨过量。
启停磨操作前,宜适当降低炉膛出口氧量来降低SCR入口NOx浓度,不宜加大喷氨量。
机组升降负荷过程中应控制氧量在合理范围内;AGC投入BLR时,及时对氧量进行手动干预,使煤量、氧量波动平缓,防止喷氨过量。
3、单侧空预器差压超过设计值时,在总排口NOx不超标前提下,可适当降
低堵塞侧脱硝效率,同时采用提高单侧空预器出口烟温等方式分解硫酸氢铵,滤
袋除尘器、脱硫系统入口烟温不应高于170℃。
4、在锅炉启动过程中,启动风机前4h~8h启动稀释风机;机组运行期间,
不允许停运稀释风机;机组停运过程中,引风机停运后4h~8h后再停运稀释风机,防止飞灰堵塞喷嘴。
5、低负荷或环境温度较低工况运行时,应及时投运热风再循环、暖风器,
锅炉尾部烟气旁路,开启省煤器水旁路等,提高SCR入口烟温,SCR投运温度不
宜低于300℃。
6、空预器吹灰器应正常投运,空预器吹灰疏水时间设定700秒,温度达到230℃,方可吹灰,锅炉在启动期间,空预器应投入连续吹灰。
7、每次检修期间,应重点对SCR设备系统进行检查,如喷氨格栅、导流板、整流装置、催化剂等,发现磨损立即修复、更换;每次检修应检查稀释风机入口
滤网,如有堵塞进行清理。
8、加强空预器冲洗,做到“逢停必冲,冲必彻底”,发现有积灰硬结现象
要利用专用高压水枪进行水冲洗,停炉前压差大于设计值的1.5倍、压差快速升
高时,根据检修时间,安排抽包冲洗或吊出上层分段冲洗,彻底清除蓄热元件内
部堵灰,每次水冲洗后应进行干燥,当空预器出口风温达到50℃以上时,认为空
预器干燥合格。
冲洗后空预器彻底干燥前禁止启动风机。
四、结束语
空预器的堵灰与烟气中酸露点温度、空预器换热元件壁温、排烟温度、暖风
器出口空气温度、空预器的冷端综合温度以及空预器的吹灰等因数习习相关。
运
行中专业技术人员一定要正确分析引起空预器堵灰的主要原因,通过实践总结出
最有效的预防措施,才能保证机组长周期经济、安全运行,降低设备的维护成本,对电厂经济效益带来积极的意义。
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