电厂机组电气专业168小时试运总结

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电气专业168小时试运总结
1、中低压电气设备试运总结(1值)
华能海门机组为装机容量1000 MW的超超临界燃煤机组,全厂厂用电源采用中压6.3kV与低压380V/220V二种电压等级,其中6.3kV为中性点电阻接地系统,380/220V为中性点直接接地系统。

6kV工作A、B、C、D四段开关采用镇江伊顿真空断路器和F-C真空接触器两种类别,主厂房380V P C和MCC段开关设备采用的是汕头正超公司的产品,介绍一下投运过程中出现的一些问题。

(1)主厂房6kV真空断路器及F-C接触器开关在试验及运行工程中暴露出大量
的因设备本身设计和制造工艺等问题造成的开关机构上的许多问题:诸如机构卡涩造成闭锁失灵,真空开关后盖板与开关地刀位臵之间无闭锁,开关操作平台小车卡位不牢,地刀操作’A’按钮回不到位,开关柜门易开难关,开关柜后观察
窗口过高,开关刀板回位卡涩的情况,一些设备本身设计原因造成的缺陷现场无
法改进,对以后设备的运行会造成影响。

(2)循环水泵A开关在设备投运的时候出现合闸后F1控制电源空开跳闸,导致开关无法进行正常的分合。

检查其内部回路无短路接地等异常现象。

后经拆除其内部合闸回路后发现开关内部的继电器接点接触不可靠,导致合闸瞬间电流过
大,从而引起控制电源开关跳闸。

经厂家更换继电器后可以正常运行。

(3)闭冷水泵A、B开关在设备投运的时候出现“就地/远方”切换开关接点松动,形同控制回路断线,导致开关无法进行正常分合。

经施工单位紧固切换开关接点后可以正常操作。

(4)循环水泵C开关在设备投运过程中发现DCS侧电流无法正常显示,经检查保护装臵上的A相采样电流为 C 相采样电流的十分之一,因此可以判断出CT二次回路无开路,并且A相CT 二次侧电流出现了分流所导致。

经停电检查发现过
电压保护器接点A相导通,并且不能复归。

后经厂家更换过电压保护器后可以正常显示电流。

(5)主厂房380V 电动机保护采用南瑞9691B系列,保护装臵的升级较为频繁,在不同的保护装臵版本中,所采用的计算值不同,即: 1.24之前版本,Ie指的是开关CT的额定电流,1.25之后的版本的Ie指的是电动机的额定电流。

此问题造成电动机误动,后经厂家将保护装臵集体升级之后,统一为电动机额定电流。

(6.)380V电动机在电机启动后,经常会出现电机反时限保护动作。

经检查发现,造成保护动作的原因为:南瑞厂家所配备的保护装臵以及CT存在电源相序的要求,而每台保护装臵所要求的相序都不同,因此电机试转时可以检查状态显示中I1和I2 ,如果为I2 正值,则需要在保护装臵中将电机CT相序变化更改为1,更改后不再出现保护误动现象。

(7)保安段双路电源在做切换时来自锅炉PC段的空预器B主电机出现跳闸。

而保安段上的空预器负荷为空预器B辅助电机。

2台电机采用不同的主电源回路,控制电源采取双路切换供电。

经检查空预器PLC程序发现,在空预器B辅助电机出现电源故障后,PLC不再判断主电机是否在正常运行,而是直接启动启动马达,同时连跳主电机。

修改程序后,保安段切换不再有负荷跳闸现象出现。

2、500kV地刀、隔离刀闸“分”“合”就地判断方法(1值)
(1) 500kV接地刀闸:
面对地刀拐臂,地刀拐臂向左为合,向右为分
(注意由于我厂500kV接地刀闸安装方向不一致,不能直接通过拐臂向固定端方向拐还是向扩展端方向拐而判断。

判断时必须面对地刀拐臂。

)(2) 500kV隔离刀闸:
1)刀闸拐臂向固定端退为“合”状态,向扩展端进为“分”状态。

2)从后边看(人面向扩展端方向),拐臂小于90度者为“合”状态,拐臂大于90度者为“分”状态(由于在后边看能比较方便地看到刀闸拐臂,故我以
为这方法较实用)
3、汽动给水泵的启动(1值)
⑴确定系统所有检修已完成。

确定凝结水,闭冷水已正常投运。

确定小机润滑油已投运,且润滑油压、调节油压正常。

确定除氧器水位、压力、水温正常。

确定发电机功率150MW左右。

⑵按汽泵启动前检查卡确认就地各手动门状态正确,注意汽泵中间抽头开启。

⑶投入汽泵轴承密封水,回水温度投入自动,设定40℃。

⑷全开再循环调门。

⑸开前臵泵进口门,就地打开汽泵前后腔室排气门,有水出来即关闭。

⑹启动汽泵前臵泵。

⑺投小机盘车,就地确认小机确实在转动,润滑油系统正常。

⑻确认凝汽器真空正常,辅汽联箱压力在1MPa左右。

⑼对小机轴封进行暖管,暖管完投入小机轴封系统。

⑽打开小机汽封漏气至凝汽器电磁阀。

⑾打开小机排气疏水手动门,等小机排气压力与凝汽器真空相差小于20KPa时,可开启小机排气电动阀。

注意整个过程要密切监视凝汽器真空。

⑿打开四抽至汽泵管道疏水阀,微开辅汽至汽泵调试用汽电动门进行暖管,逐
渐开大到全开。

⒀到小机MEH画面,对小机进行复位挂闸。

设定目标转速800RPM,升速率300RPM/MIN,暖机半小时。

⒁监视小机轴向位移,各轴承温度、振动正常,可对小机进行升速,到2850RPM 时投入遥控。

同时对冷再至小机供汽管道进行暖管备用。

⒂升高小机转速,到汽泵出口压力接近于电泵出口压力时,开汽泵出口电动门。

继续升速,注意电泵进口流量逐渐减小,逐渐开启电泵再循环门,关闭汽泵再循环调门,等电泵进口流量到350左右时,可关闭电泵出口电动门。

⒃待小机投入正常将小机汽封漏气切至小机排汽室。

⒄由汽泵控制给水流量。

4、柴油发电机启停操作及注意事项(2值)
1)柴油机启动前检查
①柴油发电机组设备完好,燃油供应系统、润滑油系统、冷却水系统正常
无泄漏;
②柴油发电机本体操作面板上模式控制开关切至“AUTO”(自动);
③柴油发电机并网柜P1屏上控制开关HK1切在“AUTO”(自动)位臵,控
制开关HK2切在“REMOTE”(远方)位臵。

P2和P3屏上控制开关HK均切
在“AUTO”(自动)位臵;
④柴油发电机出口开关41EM(42EM)处于热备用状态;
⑤柴油发电机蓄电池浮充电装臵运行正常,直流电压>24V;
⑥柴油发电机加热器投运正常状态;
⑦室内温度正常,不大于45℃,各照明、消防设施完好。

2)柴油发电机启停操作
①柴油发电机的手动启动方式
DCS远方启动(柴油机本体“自动”,并网柜“远程”且“自动”或“试
验”)
柴油发电机本体操作面板模式控制开关切至“MANUAL”(手动),按下
“MANUAL RUN/STOP
”按钮,就地手动启动。

(并网柜?)
就地并网柜启动,柴油机本体“自动”,并网柜P1屏控制方式开关打
“就地”,选择开关再切“试验”
单元机组操作台上按“柴油机紧急启动”按钮启动
②柴油发电机的手动停机方式
DCS远方手动停机(发出指令延时5min才停运);
并网柜P1屏控制方式开关打“就地”,选择开关再切“手动”或“关”;
按下并网柜P1屏“紧急停运”按钮
柴油机本体操作面板模式控制开关切至“MANUAL”(手动),按下“MANUAL RUN/STOP”按钮,就地手动停运;
柴油机本体“紧急停运”按钮;
柴油机本体控制开关切至“0”立即停。

3)注意事项
①柴油发电机启停前后都要派人到柴油机房和控制室检查,不符合相关条
件则不能启动或者马上停运柴油机;
②柴油机本体、并网柜、集控室DCS系统上若有故障报警信号应该及时查
明原因并消除,否则无法启动柴油机,特别是柴油发电机本体上的故障,
要用专用钥匙到本体操作面板复位才行;(柴油机本体操作面板模式控制
开关切至“0”(就地),按下复位键“Fault Acknowledge Button”按钮)③若为手动启动柴油发电机,还须待柴油机出口电压正常后手动合上并网
柜K0开关,再根据两段保安段的情况决定是否手动合上对应的出口开关。

5、发电机并网操作及注意事项(2值)
①检查发电机、励磁系统已经转为热备用状态;
②查发电机出口开关801为分闸,合上相关控制电源;合上发电机出口刀
闸,相关控制电源合上。

③查1号汽轮发电机转速已达3000转/分。

④确认1号发电机保护、励磁系统无报警信号(DCS上)。

⑤点击进入1号机励磁系统3805画面。

点击“励磁控制”按键,弹出窗口,
按下“AVR自动”按钮,到1号机励磁小室就地复位励磁系统报警。

然后
在DCS上投入励磁系统。

⑥查1号机励磁系统启励正常,1号发电机定子电压、转子电压和电流正常,
转子无接地报警。

⑦同期方式选择开关臵于“就地自准”位臵,投入同期屏控制电源,在D
CS同期控制面板中选择同期对象“断路器801同期投入”指令,再由
DCS发出同期电压投入指令,同期装臵投入工作。

在DCS向DEH
发出同期请求,在得到DEH同期许可的前提下适时发出启动同期合闸
指令,801开关同期合闸,1号发变组并入500千伏系统,带初负荷运行。

⑧通过励磁系统适当调节有功、无功,注意电压在允许范围内。

⑨检查发电机各项参数正常。

⑩断开同期装臵控制电源
?检查DCS指示及其他盘表指示应正常,检查继电保护装臵运行应无异常,检查励磁系统运行应正常。

6、厂用电失去的操作要点及注意事项(2值)
①若400V柴油发电机自动启动,应立即检查400V两段保安段工作、备用
进线开关已断开,柴油发电机进线开关已经合上,保安段电压正常,并
派人对柴油发电机进行检查监视。

②若柴油发电机未启动,应在集控室手动启动一次,若启动成功,则在确
认400V两段保安段工作、备用进线开关已断开的情况下,合上柴油机出
口开关和400V两段保安段的柴油机进线开关。

③远方启动不成功,则应就地检查柴油机是何保护动作,是否能够复位保
护信号,若无明显故障,保护信号能复位,则就地启动柴油机一次。


动不成功应迅速检查原因并通知检修人员处理。

④检查主变、厂高变、高备变动作情况,若有保护动作,应立刻检查原因
并通知检修人员处理。

⑤若主变、厂高变无保护动作,500KV系统电压正常,应主变、厂高变系统
进行全面检查,无异常后断开发电机出口开关、厂高变低压侧开关,对
主变、厂高变进行充电一次,充电正常后恢复厂用电系统。

若充电后跳
闸,禁止再合闸,应立刻检查原因并通知检修人员处理。

⑥若主变、厂高变系统无法恢复,高备变无保护动作,110KV系统电压正常,
应对高备变系统进行全面检查,无异常后断开高备变低压侧开关,对高
备变进行充电一次,充电正常后恢复厂用电系统。

若充电后跳闸,禁止
再合闸,应立即检查原因并通知检修人员处理。

⑦厂用电恢复过程中,发现某一个开关合后跳闸或者越级跳闸,应隔离该
开关,恢复其他系统电源。

检查开罐跳闸及拒动原因并通知检修人员处
理。

⑧在厂用电恢复之前,应严密监视柴油发电机、直流系统、UPS的运行情况。

⑨厂用电恢复后应:
i.检查6KV系统是否正常;
ii.恢复400V各系统正常运行方式;
iii.检查正常系统浮充装臵已恢复正常运行;
iv.检查UPS系统是否自动切换至正常运行方式。

⑩双电源母线并列切换时注意是否在同一电源,防止非同期并列。

?高备变不作为启动电源,启动前须切至厂高变供电。

7、500KV系统的保护配臵、运行方式的特点(2值)
1)500KV系统的保护配臵:
500KV每条母线配臵两套深圳南瑞生产的BP-2B型500KV母线保护装臵,共4套母线保护:
母线保护配臵:①母线差动保护;②断路器失灵保护;③母线失电保护。

500KV线路保护采用南京南瑞的两套超高压线路成套保护装臵RCS-922A,数
字式过电压保护及故障启动装臵RCS-925A和断路器失灵保护及重合闸RCS-921A。

短引线保护装臵可兼做线路的充电保护,采用电流比率差动方式,线路充电保护由两段和电流过流保护构成。

线路保护配臵:①分相电流差动保护;②零序电流差动保护;③三段式距
离保护;④一个延时段零序方向过流保护;⑤一个零序反时限方向过流保护;⑥单相一次重合闸方式;⑦短引线保护。

2)500KV系统的运行方式:
1.正常运行方式:两组母线同时运行,所有断路器和隔离开关均合上。

2.线路停电、断路器合环的运行方式:线路停电,检修线路的隔离开关拉
开,考虑到供电的可靠性,将检修线路的断路器合环。

3.断路器检修时的运行方式:任何一台断路器检修,两侧刀闸拉开,开关
两侧地刀合上。

4.母线检修时的运行方式:检修母线侧断路器及两侧刀闸断开,检修母线
地刀合上。

(这种方式运行可靠性较低,所以要尽量地缩短检修时间。


8、励磁系统操作注意事项(2值)
a)励磁系统控制电源未送电前须将发电机保护关主汽门压板退出,待控制
电源送上后正常再投压板;
b)投入励磁时要复位励磁系统报警,否则无法升压;
c)运行中严禁打开功率柜门。

9、500KV系统刀闸、地刀就地手动如何操作(2值)
1)在网控室直流分电屏送上500KV地刀、刀闸的相关控制电源;
2)在汇控柜送上操作刀闸、地刀的控制电源开关;线路侧元件操作注意验电
器电源已送电且装臵正常;(该操作是为了解除操作孔盖板的闭锁)3)检查联锁条件满足,手动拉开刀闸(或地刀)的操作孔闭锁盖板;
4)用对应操作摇把进行操作(顺时针为分,逆时针为合,操作圈数为55圈左右。

快速地刀为独立操作把手,普通地刀和刀闸为同一个把手)
5)每操作完一元件必须检查三相位臵一致。

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