高炉炉况的判断和失常炉况处理概要
高炉操作03炉况的判断与调节
高炉操作第3章 炉况的判断与调节保持高炉高产、优质、低耗和炉况顺行,从操作方面看主要是选择好各种操作制度与搞好日常调剂。
怎样正确地判断各种操作制度是否合理和正确地进行日常调剂,熟练地掌握综合判断高炉行程的方法与调剂规律,是一项非常重要的工作。
一般观察炉况的内容是:炉况的动向与波动幅度。
这两者相比,首先要掌握变化的方向,使调剂不发生方向性的差错。
其次,要掌握波动的幅度,有了量的概念,调剂才能既对症下药又恰如其分。
3.1 直接观测法3.1.1 看风口风口是唯一可以直接看到炉内局部冶炼现象的窗口,可以随时观察,比看铁、看渣所显示的炉况波动也早。
(1)炉缸温度。
炉热时风口明亮、无大块和生料下降;炉凉时风口发暗,炉料少降与大块多,甚至出现风口前涌渣、挂渣现象。
还要注意边缘发展时风口明亮但炉温不高。
(2)下料速度。
(3)循环区大小。
(4)炉缸圆周工作均匀性,其中包括各个风口的温度均匀性,煤气分布均匀性,下料状态均匀性。
(5)风口冷却器漏水情况。
3.1.2 看铁水每次出铁,必须观看铁水变化,其内容主要看以下几方面:(1)看炉温;铁水明亮,炉温适中,铁水暗红,炉温低。
(2)看[Si]含量,也是看炉温。
(3)看铁水[S]含量,铁水是否要炉外脱硫或是否符合要求,一般在炉前可以判断出来。
3.1.3 看炉渣从炉渣的流动状态与断口颜色可以判明炉缸热度、渣碱度及渣中FeO、MnO 等的含量。
(1)炉热时,渣流动性好、光亮耀眼,从炉子流出时表面冒出火苗、水渣白色。
(2)炉凉时,渣流动性差、颜色发红,从炉内流出来时无火苗而有小火星、水渣变黑。
(3)炉渣成分不同时其颜色不同,断面状态不同。
(4)液态炉渣时,酸性渣可拉丝,碱性渣成滴状滴下,因此前者叫长涪后者叫短渣。
固态炉渣时,玻璃渣为酸性渣;石头渣为碱性渣。
3.2 间接观测法随着科学技术的发展,高炉监测内容越来越多,精度越来越高,已成为观察判断炉况的主要手段。
监测高炉生产的主要仪表,按测量对象可分为以下几类:压力计类:有热风压力计、炉顶煤气压力计、炉身静压力计、压差计等。
高炉炉况失常原因及处理
高炉炉况失常原因及处理摘要:随着社会的进步,各个行业都在快速的运行中,其中有关钢铁高炉的运行也在不断的发展中,但是在运行的过程中,出现高炉炉况问题很多,基于此,本文对高炉失常的原因及处理进行了剖析,为优化处理失常炉况提供了相关建议,总结炉况失常的经验教训,避免炉况失常的再发生。
以便相关人士参考。
关键词:炉况失常;原因;处理;分析1 前言某钢铁集团有限公司炼铁总厂5#高炉有效容积1260m3,设有两个出铁场,20个风口;于2014年4月7日高炉炉况失常,经过30多小时的处理高炉炉况得以恢复,高炉主要技术经济指标炉况失常前后对比.2 高炉炉况失常的原因2.1 炉缸工作基础偏差高炉炉缸的工作状态直接影响到高炉炉况的稳定顺行,高炉炉况失常与高炉炉缸状态偏差有直接的关系,高炉炉况失常前高炉有塌料及滑尺现象,主要与高炉低强冶炼、风速偏低有关系,高炉综合冶炼强度维持在0.95t/m3d—1.15 t/m3d,风速维持在200m/s—220m/s,高炉炉渣碱度控制在0.95倍—1.05倍,高炉主要操作参数炉况失前后对比.高炉虽然采取了缩少风口直径、低碱度自循环洗炉及不定期用洗炉剂洗炉等措施,但炉缸工作状态仍然偏差,需要适当提高高炉冶炼强度,提高高炉鼓风动能,保持风口回旋区活跃。
2.2 铁口工作状态较差高炉炉前工作状态将直接影响到高炉炉内的操作,高炉炉况失常前铁口工作状态较差,具体体现在铁口难开,有断铁口现象,铁量差偏大,主要与高炉炉缸工作状态偏差及炮泥质量变差有关系;此次高炉炉况失常与高炉渣铁未出净有直接关系,正常每次铁出铁量为190t—220t,炉况失常前连续三次铁出铁量分别为89.6t、83.8t、80.8t,高炉炉缸渣铁未及时排放,导致后续高炉渣壳脱落,高炉炉况出现塌料滑尺,进而影响到高炉煤气流失常,高炉出现向凉趋势;需要强化高炉铁口的维护,保证高炉及时顺畅出净渣铁。
2.3 高炉操作迎调滞后高炉出现失常征兆后高炉操作者没有果断采取有效的迎调措施抑制高炉炉况的恶化,高炉操作者现场一次减风不到位、补充热量不充足、炉前组织没有及时出净渣铁,使高炉炉况出现难行悬料,风口前有涌渣、生降现象,炉缸工作状态向凉趋势;高炉操作者在处理异常炉况时,必须掌控减风控强及加焦补热的时机,在对炉况走势进行综合判断分析的基础上掌握必须快、准、狠的原则,快就是把握时机应快速,准就是炉况趋势判断准确无误,狠就是采取的措施必须一次到位。
高炉炉况失常总结
高炉炉况失常总结1. 引言高炉作为炼铁工艺的核心设备,其正常运行对保持铁水生产的连续性和稳定性至关重要。
然而在实际生产过程中,高炉炉况时常发生失常情况,这些失常情况严重影响了高炉的正常操作和矿石冶炼效果。
本文将总结高炉炉况失常情况的常见原因和解决方法,旨在为高炉操作人员提供参考和指导。
2. 原因分析高炉炉况失常的原因多种多样,我们可以从以下几个方面进行分析:2.1. 炉料成分突变炉料成分的突变是高炉炉况失常的常见原因之一,特别是在原料的质量有较大波动时。
比如,矿石含杂质增加、含水率变化、石灰石镁含量异常波动等都可能导致高炉炉况失常。
解决这个问题的方法是加强原料的控制和检测,提前发现和处理突变情况。
2.2. 石灰石质量变差石灰石是高炉冶炼过程中常用的矫正剂和炉渣形成物,其质量的好坏直接影响高炉的炉况稳定性。
如果石灰石质量下降,容易导致炉渣膨胀、炉况不稳定等问题。
解决这个问题的方法是选择优质的石灰石供应商,建立稳定可靠的供应链。
2.3. 炉底渣疏松或积扎炉底渣的疏松或积扎都会影响高炉的正常运行。
炉底渣疏松会导致炉冷风过大,降低高炉的产量;而炉底渣积扎会导致炉冷风过小,影响高炉渣的排出。
解决这个问题的方法是定期清理炉底渣,并加强炉底渣的监测和分析。
2.4. 风温异常风温异常是高炉冶炼过程中常见的失常情况之一,风温过高或过低都会影响高炉的正常运行。
风温过高会使煤气燃烧不充分,导致高炉炉况不稳定;而风温过低会使煤气在炉内燃烧不充分,影响炉内温度和反应效果。
解决这个问题的方法是加强风温的监测和调节控制。
3. 解决方法针对以上分析的失常原因,我们可以采取以下措施进行解决:3.1. 建立完善的原料控制系统建立完善的原料控制系统,包括原料成分的在线检测和实时监控。
通过及时掌握原料成分的变化情况,可以在炉料成分发生突变时及时调整炉况,保持高炉的稳定运行。
3.2. 优化石灰石采购和使用选择优质的石灰石供应商,在建立稳定可靠的供应链的同时,加强对石灰石质量的检测和控制。
高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理
高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理高炉生产是一个复杂的冶炼过程,受很多内外因素的影响,这些因素是经常变化的,因此高炉工作者应努力做到“分析好上班,操作好本班,照顾到下班”。
依据正确的观察、分析、判断、采取及时果断的调节措施,纠正由于种种原因所破坏的冶炼平衡,以保持炉况稳定顺行,一般情况下,影响炉况波动的主要因素有:1、原燃料物理、化学性质波动。
(包括烧结、球团粉末量、原燃料)2、气候条件变化(即气温、温度、下雨、下雪等)3、设备状况影响(包括热风炉及装料设备故障,冷却设备漏水,喷煤设备故障,铁口失常,检测设备失灵等)。
4、操作因素。
6.1正常炉况的标志:6.1.1炉缸工作全面均匀活跃,炉温充沛,煤气流分布合理稳定,下料均匀。
具体表现为“风口明亮”,炉缸周围工作均匀,风口前无大块生料,不挂渣、涌渣,焦炭活跃,风口破损少。
6.1.2渣铁物理热充足,流动性好,渣碱度正常,渣沟不结厚壳,渣中带铁少。
6.1.3下料均匀,两个料尺图像及记录曲线都没有陷落、停滞、时快时慢现象。
记录曲线呈规则的锯齿状,两探尺要求同时达到料线,料线差最多不超过0.5m。
6.1.4炉温在规定范围内波动。
6.1.5风量、风压和透气性曲线,波动范围小,无明显锯齿状,风压和风量相适应,风量和料速相适应。
6.1.6炉喉煤气圆周均匀,炉喉十字测温曲线与炉顶摄像仪成像一致。
6.1.7炉顶煤气温度曲线呈一定温度范围波动的一条宽带,各点互相交织,组成的温度带有规则的波动。
6.1.8炉喉、炉身温度变化不大,在规定范围内炉身静压正常,无剧烈波动,在图形上呈一条平稳的波动不大的曲线。
6.1.9上、下部压差相对稳定在正常范围内。
6.1.10、炉体冷却水温差在规定范围内波动且相对稳定。
6.2正常炉况时操作:6.2.1为了达到稳定、高产、优质、低耗和高炉长寿,正常的操作制度应保持正常的煤气分布和充足的炉缸温度,以达到最有利的高炉冶炼正常进行的热制度。
6.2.2稳定冶炼强度,稳定炉温,稳定炉渣碱度,加强炉况分析。
二号高炉炉况失常的分析与处理
的透气性 , 进行了集 中加净焦和轻负荷 , 炉况顺行 有 了改 善 , 初 步开 风到 270m / , 气性 2 ( 并 5 3h透 3 风
了调 轻 负荷 、 降压 减风 、 边缘 处理 炉墙 结厚 , 轻 中班 积极 检 查 并切 断 了冷 却 系统 漏水 , 到 了炉况 找
失常的主要原 因, 避免产生炉凉的危险事故。
关键词 : 高炉 ; 结厚 ; 漏水 ; 处理
0 前 言
杭钢二号高炉采用无料钟炉顶 , 高炉软水闭路 循环冷却 。2 0 年炉况顺行程度高 ,2月 2 06 1 0日年 终 检修后 , 况恢 复快 。但 由于 频 繁 亏 料 线 作 业 、 炉 原燃料质量 、 炉腰冷却设备漏水等原因造成 了炉子
成 [i S] 波动 , 破坏炉况 的稳定 。为了防止机烧 碱度 大幅波动 , 操作中维持 了较高的炉渣碱度 , 2控制 R
在 11 ~12 ,S 好 , 致 [i经 常 出现 0 3 .5 .5 [ ] 导 S] . %以
1 5 日白班 炉 况 恶 化 , 迫 减 风 , 量 由 2 月 被 风
常水平 , 风量达 280m / , 0 3h 炉身各点温度也基本
80m3h减 到 270m3h,但 塌 料 仍 不 止 , :5 5 / 3 / 9 1
下, 渣铁物理热不够 , 12 1 在 402左右 , 流动性变差。 特别是 在炉 温 大 幅度 波 动 后 连 续 低 [i促 进 炉 墙 S]
次深塌料 , 料线 从 2 5 到 5 5 顶压 上窜 到 .m .m, 20 P 插净焦 , 0 k a, 风量减至 240m / 。为赶料线 0 3h
高炉特殊炉况事故预案及处理.
三、特殊炉况的预案及处理:
⑥回风量要小,风压要低于悬料前的水平,风量 要为正常值的90%,炉况好转,跟据炉料透气性和压 差,逐渐全加风。
⑦根据炉况,可堵部分风口,按风压操作。 ⑧坐料后的低料线,要在20-30分钟内赶上,避免 低料线的负作用。 ⑨坐料要彻底,不急于回风,严防反复。
三、特殊炉况的预案及处理:
⑦赶料线时风压应保持在适宜的水平,风压过低影响料柱的透气性。低 料线期间恢复风量时要稳重,每次加风应小于20 kpa,在风压风量对称的基 础上的低料线,减风50%以上持续时间超过2h,应铁后休风堵风口,以利 于炉况恢复。 ⑧料线接近正常水平后风压会略有升高,此时应该控 制压差低于正常压差 10—15 kpa.以保持风量和风压对称,炉况稳定顺行。
四、炉前典型事故预案及处理:
3、铁沟过渣: (1)铁沟过渣原因: ①原因:小坑下沿过低 措施:小坑下沿较低时及时修补,确保高度适中 ②原因:小坑使用时间过长,过道老化 措施:小坑到后期时勤检查过道高度,过道高度
大于400mm时及时检修处理。
四、炉前典型事故预案及处理:
4、铁水跑大流: (1)铁水跑大流原因:
⑤风口工作不均,部分风口出现生降,严重时风口 涌渣,甚至烧穿;
⑥渣铁温度急剧下滑,铁水高硅高硫,流动性变差。
三、特殊炉况的预案及处理:
(2)连续崩料的处理: ①迅速停氧停煤,相应减轻焦炭负荷; ②减少风量到不崩为止; ③集中加入净焦,改善料柱透气性和提高炉温; ④出铁后进行坐料,使煤气流重新分布,严重时可休
三、特殊炉况的预案及处理:
④出现中心管道时,高炉可临时增加内环的矿石 布料份数。
⑤若出现边缘管道时,无钟高炉可在管道部位采 用扇形布料或定点布料装若干批炉料。
高炉失常炉况处理
高炉失常炉况的预防、处理及工艺考核炉况失常是炉况顺行恶化的结果,高炉操作者应及时判断炉况的变化趋势,并果断采取相应的措施,防止炉况进一步恶化。
炉况失常分为三类:煤气流分布失常,热制度失常和造渣制度失常。
一、悬料的征兆是什么?如何处理?1、形成原因悬料是炉料透气性与煤气流运动极不适应、炉料停止下降的失常现象。
各种炉况失常、恶化最终都能导致悬料。
按部位分为上部悬料、下部悬料;还可按形成原因分为炉凉、炉热。
原材料粉末多、煤气流失常等引起的悬料。
产生主要原因有:1)原燃料质量变差2)压差控制过高3)管道行程及崩料4)大量渣铁未出干净5)炉温陡然升高6)渣皮脱落7)炉墙结瘤等异常情况2、主要征兆:料尺停滞不动风压急剧升高,风量随之自动减少炉顶煤气压力降低上部悬料时上部压差高,风口焦炭仍然活跃,下部悬料时下部压差过高,部分风口焦炭不活跃(要注意当风压、风量、风口工作及上、下部压差都正常,只是料尺停滞时,应首先检查料尺是否有卡尺现象。
)3、处理:处理悬料是一件十分细致的工作,一定要及时处理,除休风后复风初期的悬料外,一般都要求立即处理,悬料时间不要超过20min,处理越早,越易恢复正常,损失也越少。
二时要分析不同情况的悬料,采取正确的方法,力争一次坐料成功,避免出铁前坐料。
1)炉温正常、风口工作正常的突然上部悬料,是上部局部透气性与煤气流不适应造成的,可用高压、常压转换或坐料来进行处理,回风压力一般为原风压的70%左右。
2)炉热造成的悬料,必须采取降低炉温的措施,只有控制住热行,坐料后才可以消除悬料,第一次坐料后回风压力约为原风压的60%左右。
3)炉凉悬料切不可采取降低炉温措施,而是在坐料后用小风量回复,在保证顺行的同时恢复炉温正常。
4)坐料后应临时采取疏松边缘的装料制度,连续悬料时,回风压力要低,并应缩小批重,集中加净焦或减轻焦炭负荷,尤其是冷悬料,净焦可多加些,并及早改为停止喷吹燃料所需的焦炭负荷。
5)连续两次坐料后料尺仍不能自由活动,可改按风压操作,争取料尺自由活动。
《高炉炼铁操作》6.项目六 失常炉况的征兆及处理
任务实施
二、原因
任务实施
(1)由于炉料和煤气的正常分布遭到破坏。 (2)边缘负荷过轻或过重。 (3 )炉温和造渣制度的失常。 (4)原燃料理化性能的变化。 (5)高炉过热和过冷。 (6)炉型失常(结瘤)等原因所致 . 出现崩料时,应判明原因,采取措施,防止高炉行程变坏。
三、处理
任务实施
连续崩料会影响矿石的预热与还原,特别是高炉下部的连续崩料,能使炉缸急剧向凉, 必须及时果断处理。 (1)根据炉温情况,崩料深浅,加若干批轻料,或适量补焦疏松边缘,中心气流不足时,可缩 小矿石批重。 (2)炉子向热,炉温偏高,应减氧,减风温,必要时可适当减风。 (3)炉子向凉,则应迅速停氧,减风量到不崩料为止,可集中补加空焦若干批。 (4)连续崩料,要及时加入数批空焦和减轻焦炭负荷,以疏松料柱,防止炉冷。 (5)崩料后,风压突然升高,要立即降压至适当水平,崩料现象消除以前,禁止加风温加煤, 加氧,加风。
任务实施
(5)因炉况不顺造成的低料线,应适当减风,待料线赶上,炉况稳定后,再逐步把风量恢 复到正常水平。
(6)料线大于3m 时,当赶到正常时,当适当发展边缘气流,并适当控制压差,以维持炉 况顺行。
(7)低料线炉料下达到成渣区时,可视顺行情况适当减风,低料线炉料过后,再逐步恢 复风量至正常水平。
任务三
目录
1 CONTENTS
处理崩料
2 处理低料线
3 处理管道行程
4 处理悬料
5 处理炉缸堆积
6 处理高炉大凉
任务一
ห้องสมุดไป่ตู้
处理崩料
一 征兆 二 原因 三 处理
学习 目标
• 熟知炉况失常的征兆和处理措施。
学习目标 任务描述
高炉崩料是诸多失常炉况中比较常见的一种。
高炉炉况失常及处理
高炉炉况失常及处理一、正常炉况标志正常炉况的标志为:(1)风口明亮、风口前焦炭活跃、圆周工作均匀,无生降,不挂渣,风口烧坏少。
(2)炉渣热量充沛,渣温合适,流动性良好,渣中不带铁,上、下渣温度相近,渣中FeO含量低于0.5%,渣口破损少。
(3)铁水温度合适,前后变化不大,流动性良好,化学成分相对稳定。
(4)风压、风量和透气性指数平稳,无锯齿状。
(5)高炉炉顶煤气压力曲线平稳,没有较大的上下尖峰。
(6)炉顶温度曲线呈规则的波浪形,炉顶煤气温度一般为150~350℃,炉顶煤气四点温度相差不大。
(7)炉喉、炉身温度各点接近,并稳定在一定的范围内波动。
(8)炉料下降均匀、顺畅,没有停滞和崩落的现象,探尺记录倾角比较固定,不偏料。
(9)炉喉煤气CO2曲线呈对称的双峰型,尖峰位置在第二点或第三点,边缘CO2与中心相近或高一些;混合煤气中C O2/CO的比值稳定,煤气利用良好。
曲线无拐点。
(10)炉腹、炉腰和炉身各处温度稳定,炉喉十字测温温度规律性强,稳定性好。
冷却水温差符合规定要求。
二、异常炉况标志与调节1. 异常炉况的概念与正常炉况相比,炉温波动较大,煤气流分布稍见失常,采用一般调剂手段,在短期内可以恢复的炉况。
也称为非正常炉况。
2. 异常炉况的类型基本可分为两类:一类是煤气流分布失常;另一类是热制度失常。
前者表现为边缘气流或中心气流过分发展,以致出现炉料偏行或管道行程等。
而后者表现为炉凉或炉热等。
3.炉温向热◆炉温向热的标志:(1)热风压力缓慢升高。
(2)冷风流量相应降低。
(3)透气性指数相对降低。
(4)下料速度缓慢。
(5)风口明亮。
(6)炉渣流动良好、断口发白。
(7)铁水明亮,火花减少。
◆炉温向热的调节:(1)向热料慢时,首先减煤,减煤量应根据高炉炉容的大小和炉热的程度而定;如风压平稳可少量加风。
(2)减煤后炉料仍慢,富氧鼓风的高炉可增加氧量0.5%~l%。
(3)炉温超规定水平,顺行欠佳时可适当撤风温。
炉况失常分析
4号高炉炉况失常分析一、事故经过从6月16日开始试验分装多环以后,前期(6月16日-30日)炉内压量关系基本稳定,但焦比、综合焦比等指标没有得到改善。
进入7月份以来,4号高炉先后两次炉况波动,高炉各项技术指标在上月的基础上退步很多.但多环装料制度基本能维持计划焦比及产量指标.6月30日为进一步优化指标,试图通过调整炉内料面平台,提高煤气利用,将中心焦由原来的3.2t/3批变为1.8t/3批,布料环数改变为在中心角上布2环焦炭(两种方式计算中心焦比例分别为19%和29%)。
7月1日开始,高炉风量回缩较多,特别是到了中班平均风量减小到1132m3/min,当时误认为是返炉温造成风量回缩,没有及时采取措施。
7月2日夜班开始悬料(悬料3次),导致炉况失常。
失常后装料制度恢复到单环,堵8个(5#-11#)风口逐步恢复。
13日中班19:10 16#风口坏,但经看水技师判断,该风口为上部烧坏,且坏的很小,基本不向炉内漏水,决定维持该状况继续恢复炉况。
生产期间风量一直没有恢复到失常前的水平(7月6日至7月16日稳定在1170m3/min左右,正常时1210m3/min左右),焦比等指标均未能完成计划,只有产量基本可以保持在1600吨左右,勉强完成计划水平。
7月21日开始,炉况在中旬的基础上有所退步,风量回缩到1150m3/min左右。
7月21日夜班8#风口坏,考虑到已坏两个风口(16#风口已于13日坏),为避免坏风口向炉内大量漏水,于7月21日9:06-10:26休风更换,并堵4个(10#-13#)风口恢复炉况,白班12#风口吹开后,考虑到13#风口有被烧坏的可能,中班被迫将13#风口打开。
过程中因鼓风动能一直偏小,在22-24日恢复期间,炉内仍然没有涨风量的迹象,连续三天,高炉在14个风口送风的情况下,风量持续偏小(平均风量仅为1021 m3/min、1003 m3/min、1009 m3/min,动能维持在25 kj/s左右)。
4号高炉炉况失常的分析与处理
梅 山科技
・ 7・ 4
4号 高 炉炉 况 失常 的分析 与处理
杨 慧荣
( 山钢铁 公 司炼铁 厂 南京 梅
20 3 ) 1 0 9
摘 要 : 简述 了梅钢 4号高炉失常的过程, 分析 了炉况失常的原因主要有 焦炭质量差、 炉
缸 物理 热差及 炉墙 结厚 , 指 出 了恢 复过程 中的不足 , 结 了炉况恢 复 时间过 长的 经验 教训 。 并 总
开始 高炉 出现悬 料 难 行 , 日高 炉 休 风更 换 前 期 当 损坏 的风 口小套 , 堵风 口以增 加鼓 风 动能 , 并 复风 后 高炉 接受 风 量 能力 差 , 料 、 料 不 断 , 崩 悬 坐料 后 多次 烧坏 风 口小 套 。反 复 休 风换 小套 , 给炉 况 恢 复造 成 了很 大 的障 碍 , 间焦 炭负荷 由 5 2 至 期 .3退
∞
大 幅下降 , 4月 3日铁 水 物 理 热 日平 均 值 由正 至 常控 制下 的 150℃ 降低 至 1 8 0 1℃ 。煤 比与铁 4
水 物 理热关 系见 图 1 。
号 高炉气 流做 过 调整 后 , 高炉 的透 气 性 有 明显 改 善 。4月份 , 4号 高 炉在 上 部 制 度 不 断 优 化 的 同 时, 进入提 高煤 比的进程 。在 煤 比提高 过程 中 , 高
布 置 2个 铁 口, 铁 口 间 的夹 角 为 7 。 I B 其 8 ,N A法 水 渣处 理 系 统 。开 炉近 1年来 , 由于原 燃 料质 量
恢 复 至正 常水平 。至 1 日高炉 悬 料 l 3 O次 ,7日 1 高炉 基本 上 恢 复 至 正 常 水 平 , 复 时 间 长 达 1 恢 0 天 , 失产 量 4 0 , 损 000t损坏 小套 9只 。
高炉炉况的判断与调节
高炉炉况的判断与调节炉况的稳定是相对的,为了保持长周期的稳定,消除外界多因素的干扰,工长对炉况的判断与调节显得尤为重要。
炉况的调节,无非是调节四大制度,本节内容先阐述四大制度的调节,然后在讲述如何整体把握炉况,进行一般的炉况分析。
一.碱度的调整炉况的稳定,必须保证良好的炉渣流动性,而炉渣R的高低,直接影响炉渣的流动性,此外,炉渣其他成分的变化,工长们也应同样重视。
特别是Al2O3和MgO,Al2O3高于16%,炉渣的流动性明显变差,MgO在10~12%是比较合适的,但湘钢的渣相中大多只有8.5%左右的水平。
调整R时注意以下几点:1. R容易调整,但很难一步到位,计划休风时,一般考虑提早1---2个班将R校准。
2. 炉渣R调整以后,一个冶炼周期后,实际炉渣R不一定与计算的R相符,一般需1.5个冶炼周期,这是因为炉渣R比重小些,炉渣容易滞留在炉内局部区域,从而造成R的波动。
3. 炉渣的热熔比铁水要高,炉渣R的波动容易造成软熔带的波动,给炉况及煤气流造成一定的影响。
二.热制度的调节保证充沛的渣铁物理热时高炉冶炼最基本、最重要的前提,甚至在顺行和炉渣发生异常的时候,必须先保证炉渣,否则是不可能有顺行的,高炉相继发生的炉凉事故,给炼铁工作者的教训是非常深刻的。
实际上是渣铁的物理热充沛,即渣铁的温度比较高,另外,还有铁水的化学热也是比较重要的一个参数,即版报上记录的铁水含Si量,在正常的冶炼强度下,铁水Si含量高,铁水物理热亦很高。
它们是正比关系,铁水中Si的还原是在高温的条件下被还原的,铁水温度越高,炉内的矿石中Si还原条件越好,铁水Si含量越高。
但不同高炉相同的铁水化学热,其物理热的水平有一定的差别,比如某钢厂一高炉[Si]含量0.45时,铁水物理热约1480℃,但另个高炉Si约0.30时,铁水物理热亦有1480℃,这主要时与矿石中Si还原的条件不同所能决定的,这方面的知识大家可查阅一些书籍,比如“低Si铁的冶炼”方面的问题。
第五章 失常炉况的处理
第五章失常炉况的处理高炉冶炼是一个复杂的过程,它受到许多主客观因素的影响,炉况的波动是经常的,炉况的稳定和平衡是相对的。
高炉操作者首先要学会综合判断炉况,熟练掌握各种调节方法。
要分析好上班,操作好本班,照顾好下班,搞好四班衔接。
在操作中做到勤观察、勤分析,坚持早动、少动,准确无误。
一、正常炉况的标志:表现在三个方面,六个指标,一个互相适应,一个正常,即:上升煤气流分布合理稳定:(顶温<300℃,四点极差<50℃;煤气分布,十字测温曲线合理,均匀,稳定)下降物料流均匀顺畅;(料尺均匀,不塌,不偏,不滑,不悬,各尺差别≯0.5mm;压量关系平稳,全风量且风量与料速相适应)炉内温度场分布合理:(渣铁流畅,圆周纵向热负荷(炉衬温度,水温差)均匀稳定)煤气流分布与装料制度相适应。
渣铁排放正常。
二、边缘过分发展,中心过重由于上下部调剂不适应或调剂不当,动能过低或溜槽磨漏,边缘负荷轻造成大部分煤气沿边缘上升,因而煤气利用恶化,消耗升高,同时炉衬及冷却设备受到的侵蚀加重。
长期边缘过轻会导致炉缸中心堆积,炉凉,焦比升高,甚至出现连续塌料,管道,悬料,炉墙结厚等炉况严重失常现象。
(一)征兆:1、炉喉煤气边缘CO2含量比正常下降,中心CO2上升,煤气曲线最高点向中心移动,呈馒头状曲线,混合煤气中CO2降低,CO/CO2比值升高。
2、十字测温边缘温度升高,中心温度降低。
3、料尺有滑落现象,料速不均。
4、风压尚平稳但降低,曲线呆滞,易产生风压锐降,然后突然上升而悬料。
5、顶压频繁出现向上尖峰。
6、顶温升高,顶温曲线展开。
7、炉腰,炉身冷却水温差,炉墙温度升高,波动大。
8、初期风口很亮,后出现风口工作不均,有升降,涌渣,灌渣现象。
9、渣铁物理热低,渣中(FeO)波动且升高,铁中〔S〕升高。
10、严重时冷却设备损坏,风口损坏。
(二)处理方法1、采用疏导中心加重边缘的多环布料制度,单环布料时增大矿焦角或角差,以加重边缘负荷。
高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理
高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理高炉生产是一个复杂的冶炼过程,受很多内外因素的影响,这些因素是经常变化的,因此高炉工作者应努力做到“分析好上班,操作好本班,照顾到下班”。
依据正确的观察、分析、判断、采取及时果断的调节措施,纠正由于种种原因所破坏的冶炼平衡,以保持炉况稳定顺行,一般情况下,影响炉况波动的主要因素有:1、原燃料物理、化学性质波动。
(包括烧结、球团粉末量、原燃料)2、气候条件变化(即气温、温度、下雨、下雪等)3、设备状况影响(包括热风炉及装料设备故障,冷却设备漏水,喷煤设备故障,铁口失常,检测设备失灵等)。
4、操作因素。
6.1正常炉况的标志:6.1.1炉缸工作全面均匀活跃,炉温充沛,煤气流分布合理稳定,下料均匀。
具体表现为“风口明亮”,炉缸周围工作均匀,风口前无大块生料,不挂渣、涌渣,焦炭活跃,风口破损少。
6.1.2渣铁物理热充足,流动性好,渣碱度正常,渣沟不结厚壳,渣中带铁少。
6.1.3下料均匀,两个料尺图像及记录曲线都没有陷落、停滞、时快时慢现象。
记录曲线呈规则的锯齿状,两探尺要求同时达到料线,料线差最多不超过0.5m。
6.1.4炉温在规定范围内波动。
6.1.5风量、风压和透气性曲线,波动范围小,无明显锯齿状,风压和风量相适应,风量和料速相适应。
6.1.6炉喉煤气圆周均匀,炉喉十字测温曲线与炉顶摄像仪成像一致。
6.1.7炉顶煤气温度曲线呈一定温度范围波动的一条宽带,各点互相交织,组成的温度带有规则的波动。
6.1.8炉喉、炉身温度变化不大,在规定范围内炉身静压正常,无剧烈波动,在图形上呈一条平稳的波动不大的曲线。
6.1.9上、下部压差相对稳定在正常范围内。
6.1.10、炉体冷却水温差在规定范围内波动且相对稳定。
6.2正常炉况时操作:6.2.1为了达到稳定、高产、优质、低耗和高炉长寿,正常的操作制度应保持正常的煤气分布和充足的炉缸温度,以达到最有利的高炉冶炼正常进行的热制度。
6.2.2稳定冶炼强度,稳定炉温,稳定炉渣碱度,加强炉况分析。
《高炉炼铁操作》6.项目六 失常炉况的征兆及处理
项目六
失常炉况的征兆及处理2020-10-16
《高炉炼铁操作》
高炉顺行是达到高产、优质、低耗、长寿、高效益的必要条件。
在实际生产中原燃料的物理性能、化学成分经常会产生波动,气候条件的不断变化,入炉料的称量可能发生误差,操作失误与设备故障也不可能完全杜绝,这些都会影响高炉顺行,如不及时调整,就会发生炉况失常,顺行遭到破坏,经济指标下降,
甚至中断高炉生产,因此对高炉炉况作出准确判断、及时处理
十分重要。
项目导入
目录CONTENTS 处理崩料1
处理管道行程2处理炉缸堆积5处理低料线3处理悬料4处理高炉大凉6。
八钢高炉炉况失常原因及处理
八钢高炉炉况失常原因及处理张文庆(宝钢集团八钢公司炼铁分公司)摘要:对宝钢集团八钢公司新区有效容积高炉炉况失常原因进行分析,通过总结炉况异常采取处理措施,要求高炉作业必须执行好技术规程,提前采取措施预防事故发生。
关键词:大型高炉:炉顶煤气流;负荷八钢公司新区高炉有效容积,于年月日点火投产。
经过近两年生产实践,在高炉操作上取得较大进步。
年月高炉出现异常炉况,高炉不接受风量期间,炉身中上部有结厚现象,高炉崩悬频繁,高炉炉况完全失常,此次事故经过天处理,高炉才逐渐恢复正常,期间高炉指标及产S较差。
为此,对高炉炉况失常进行分析。
高炉失常过程年月曰高炉il划检修小时,月日中班点加入休风料,因当时高炉矿焦负荷较轻,因而休风料矿焦负荷选择较低。
至年月日:顺利开风,比讣划提前小时。
休风前气流不理想,边缘气流强,开风后在复风料反应期间,气流分布较好,但复凤轻负荷料反应完后,中心气流逐渐减弱。
具体操作:复风后恢复正常:,:风量逐步加到,值在,之后值维持在(正常炉况V)。
说明休凤料逐步在反应后,高炉料柱透气性逐渐变差。
月日中班高炉出现两次朋料,一次悬料,且风量逐渐萎缩到,炉身静压波动大且频繁,造成加凤困难。
日夜班出现连续性朋滑料,风量维持在。
白班:调整至,期间炉况有所好转,风量加到。
日:恢复至,到当日中班炉况出现异常,出现连续崩悬料并伴有管道,高炉越来越不接受风量,凤量一直萎缩,于是逐步退至,全焦冶炼恢复炉况。
风量有所恢复。
日日高炉一直退负荷操作维持,从退至全焦,炉身静压波动频繁剧烈,高炉越来越不接受风量,炉况趋于恶化,至日高炉风呈维持在,日中班高炉连续悬料,不下料,高炉坐料操作后,铁水温度严重不足,观察高炉风口至风口发红,炉缸温度严重不足,同时风口漏水灌渣,中班悬料后坐料造成个风口灌渣,炉缸有趋凉现象,高炉炉况完全失常。
炉况处理本次炉况处理恢复正常分为个阶段。
第一阶段为一般炉况处理阶段,从月日日计划休风,高炉检修完开风后,高炉压差偏高,炉身静压波动大,气流分布紊乱,高炉风量只能维持在(正常风量)同时毎班有悬料,管逍和大量小崩料,月曰退负荷,月日退负荷,白班炉况正常,风量维持在,但值较高在以上,中班炉况突然恶化,:悬料后高炉不接受风S,凤量萎缩期间连续悬料,第一阶段处理炉况失败,炉况恶化。
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高炉炉况的判断和失常炉况处理要保持高炉优质、高产、低耗、长寿,首先就是维持高炉炉况的稳定顺行。
从操作方面来看,维持高炉炉况的稳定顺行主要是协调好各种操作制度的关系,做好日常调剂。
正确判断各种操作制度是否合理,并准确地进行调剂,掌握综合判断高炉行程的方法与调剂规律,显得尤为重要。
观察炉况的内容主要就是判断高炉炉况变化的方向与变化的幅度。
这两者相比,首先要掌握变化的方向,使调剂不发生方向性的差错。
其次,要掌握各种参数波动的幅度。
只有正确掌握高炉炉况变化的方向和各种资料,调剂才能恰如其分。
常见的炉况判断方法有直接判断法和利用仪器仪表进行判断。
一.直接观测法高炉炉况的直接判断包括看出铁、看渣、看风口、看料速和探尺运动状态等,这是判断炉况的主要手段之一,尤其是对监测仪表不足的小型高炉更为重要。
虽然直接判断法缺乏全面性,并且在时间上有一定的滞后性,但由于其具有直观和可靠的特点,因此是一项十分重要的观察方法,也是高炉工长必须掌握的技能。
(一)看出铁主要看铁中含硅与含硫情况,它的变化能反映炉缸热制度、造渣制度、送风制度、装料制度的变化情况。
判断生铁含硅高低,主要以铁水流动过程中火花大小、多少,以及试样冷却后的断口颜色为依据。
铁水含硅低时,在出铁过程中,火花矮而多;铁水流动性好,不粘铁沟,铁样断口为白色。
随着铁水含硅量的提高,火花逐渐变大、变少,当含硅量超过3.0%时就没有火花了,同时铁水流动性也越来越差,粘铁沟现象越来越严重,铁样断口逐渐由白变灰,结晶颗粒加粗。
看火花估计含硅量要综合看出铁的全过程。
既要看主沟火花的多少,又要看小坑出口及其它地方的火花情况,同时还要注意铁水的流速对火花的影响,一般流速快时火花多,这要与硅过低的情况区分开来。
目前大型高炉铁沟都加沟盖,很难通过看火花来判断含硅量,这时可以通过看铁样断口来判断炉温。
看生铁含硫情况是以铁水表面“油皮”多少和凝固过程中表面裂纹的变化及铁样断口来观察。
铁水表面“油皮”多,凝固时表面颤动,裂纹大,形成凸起状,并有一层黑皮,铁样断口为白色,呈放射状针形结晶,铁样质脆易断时生铁含硫高。
随着生铁“油皮”减少,凝固时裂纹变小,形状下凹,铁质坚硬,断口白色减少则生铁含硫降低。
高硅高硫时铁样断口虽然是灰色的,但布满白色星点。
生铁含硅含硫量直接反映了炉缸热制度与造渣制度是否合理。
高炉炉温充足时,生铁中[Si]升高而[S]降低。
炉凉时,生铁中[Si]降低而[S]升高;当炉缸温度发生变化时,生铁中[S]的波动幅度比[Si]大。
在炉渣成分基本不变的条件下,生铁含[Si]量增加,炉缸温度也相应增加。
因此,在其它条件相同时可以用生铁含[Si]量来判断炉缸温度,生铁中含[S]量的变动成为判断炉缸温度变化趋势的标志。
1.看火花判断含硅量(1)冶炼铸造生铁。
当[Si]大于2.5%时,铁水流动时没有火花飞溅;当[Si]为2.5%~l.5%时,铁水流动时出现火花,但数量少,火花呈球状;当[Si]小于1.5%时,铁水流动时出现的火花较多,跳跃高度降低,呈绒球状火花。
(2)冶炼炼钢生铁。
当[Si]为1.0%~0.7%时,铁水流动时火花急剧增多,跳跃高度较低;当[Si]小于0.7%时,铁水表面分布着密集的针状火花束,非常多而跳得很低,可从铁口一直延伸到铁水罐。
目前,高炉主要以冶炼低硅生铁为主,硅含量一般在0.3%~0.6%之间,应掌握这个区间内火花的变化情况。
2.看试样断口及凝固状态判断含硅量(1)、看断口。
1)、冶炼铸造铁:当[Si]为1.5%~2.5%时,模样断口为灰色,晶粒较细;当[Si]大于2.5%时,断口表面晶粒变粗,呈黑灰色;当[Si]大于3.5%时,断口逐渐变为灰色,晶粒又开始变细。
2)、冶炼炼钢生铁:当[Si]小于l.0%时,断口边沿有白边;当[Si]小于0.5%时,断口呈全白色;当[Si]为0.5%~l.0%时,为过渡状态,中心灰白,[Si]越低,白边越宽。
(2)、看凝固状态。
铁水注入模内,待冷凝后,可以根据铁模样的表面情况来判断。
当[Si] 小于1.0%时,冷却后中心下凹,生铁含[Si]越低,下凹程度越大;当[Si]为1.0%~l.5%时,中心略有凹陷;当[Si]为1.5%~2.0%时,表面较平;当[si]大于2.0%以后,随着[Si]的升高,模样表面鼓起程度越大。
3.用铁水流动性判断含硅量在生铁含[S]合格的情况下,可以根据铁水的流动性来判断炉温。
(1)冶炼铸造生铁。
当[Si]为1.5%~2.0%时,铁水流动性良好,但比炼钢铁黏些;当[Si]大于2.5%时,铁水变黏,流动性变差,随着[Si]的升高黏度增大。
(2)冶炼炼钢生铁。
铁水流动性良好,不粘沟。
4.生铁含[S]的判断(1)看铁水凝固速度及状态。
1)当[S]小于0.04%时,铁水很快凝固;2)当[S]在0.04%~0.06%时,稍过一会儿铁水即凝固,生铁含[S]越高,凝固越慢,含[S]越低,凝固越快;3)当[S]在0.03%以下时,铁水凝固后表面很光滑;4)当[S]在0.05%~0.07%时,铁水凝固后表面出现斑痕,但不多;5)当[S]大于0.1%时,表面斑痕增多,[S]越高,表面斑痕越多。
(2)看铁水表面油皮及样模断口。
1)当[S]小于0.03%时,铁水流动时表面没有油皮;2)当[S]大于0.05%时,表面出油皮;3)当[S]大于0.1%时,铁水表面完全被油皮覆盖。
(3)将铁水注入铁模,并急剧冷却,打开断口观察。
1)当[S]大于0.08%时,断口呈灰色,边沿呈白色;2)当[S]大于0.1%时,断口为白口,冷却后表面粗糙,如铁水注入铁模,缓慢冷却,则边沿呈黑色。
出铁过程中前后期铁水成分变化不大,一般说明炉缸工作均匀,炉况正常。
若相差较大,说明炉温向某个方向发展,据此可掌握炉况发展的趋势。
(二)看炉渣炉渣是高炉冶炼的副产品,它反映高炉冶炼的结果,可以用炉渣外观和温度来判断炉渣成分及炉缸温度。
“炼好铁必须先炼好渣”,只有炉渣温度和成分适当,高炉生产才会正常。
渣是直接判断炉况的重要手段。
一看渣碱度,二看渣温,三看渣的流动性及出渣过程中的变化。
1.用炉渣判断炉缸温度炉缸温度通常是指炉渣与铁水的温度水平。
炉热时,渣温充足,光亮夺目。
在正常碱度时,炉渣流动性良好,不易粘沟。
上下渣温基本一致。
渣中不带铁,上渣口出渣时有大量煤气喷出,渣流动时,表面有小火焰。
冲水渣时,呈大的白色泡沫浮在水面。
炉凉时,渣温逐渐下降,渣的颜色变为暗红,流动性差,易粘沟,渣口易被凝渣堵塞,打不开;上渣带铁多,渣口易烧坏,喷出的煤气量少,渣面起泡,渣流动时,表面有铁花飞溅。
冲水渣时,冲不开,大量黑色硬块沉于渣池。
2.用上下渣判断炉缸工作状态炉缸工作均匀时,上下渣温基本一致。
当炉缸中心堆积时,上渣热而下渣凉。
放上渣时,开始炉渣温度高而后温度低;边沿堆积时,上渣凉而下渣热,有时渣口打不开,放上渣时,炉渣开始温度低而后温度升高。
当炉缸圆周工作不均匀时,各渣口渣温和上、下渣温相差较大。
高炉偏料或产生管道时,低料面一侧或接近管道处的渣口比另一侧渣口温度低。
3.用渣样判断炉缸温度及碱度用样勺取样,待冷凝后,观察断口状况,可用来判断炉缸温度及炉渣碱度。
(1)当炉温和碱度高时,渣样断口呈蓝白色,这时炉渣二元碱度为1.2~1.3左右。
(2)若断口呈褐色玻璃状并夹有石头斑点,表明炉温较高,其二元碱度为l.10~1.20 左右。
(3)如果断口边沿呈褐色玻璃状,中心呈石头状,一般称之为灰心玻璃渣,表明炉温中等,碱度为1.0~1.1左右。
(4)如果二元碱度为1.3以上时,冷却后,表面出现灰色粉状风化物。
(5)当碱度小于1.0时,将逐渐失去光泽,变成不透明的暗褐色玻璃状渣,易脆。
(6)低温炉渣,其断面为黑色,并随着渣中FeO增加而加深,一般渣中FeO 大于2%渣就变黑了。
(7)严重炉凉时,渣会变得像沥青样。
(8)渣中含MnO多时,渣呈豆绿色。
(9)渣含Mg0较多时,渣呈浅蓝色;MgO再增加时,渣逐渐变成淡黄色石状渣,如MgO大于l0%,炉渣断面为淡黄色石状渣。
(10)在酸性渣范围内,渣表面由粗糙变为光滑而有光泽时,说明碱度由高到低,渣易拉丝,渣呈酸性;在碱性渣范围内的炉渣断口呈石头状,表面粗糙。
此外,在看渣时,还应注意比较上渣与下渣的渣温和碱度是否均匀。
出渣时前后渣温变化预示着炉况凉热的趋势,这对全面掌握炉缸工作状态和炉缸温度水平都有很大益处。
(三)看风口高炉风口,不仅能反映炉缸热制度,也能反映送风与炉料下降的情况。
炉热时,风口明亮,焦炭活跃,无大块生降;炉凉时风口发暗,生降多,甚至某些风口出现涌渣、挂渣。
在观察风口时,应注意煤气流分布情况,边缘发展时风口明亮但炉温不高。
在喷煤高炉看风口时,还应注意风口前煤粉的燃烧情况,防止煤粉喷吹在圆周方向上不均匀。
风口区是高炉内温度最高的区域。
通过观看焦炭在风口区的运动状态和明亮程度,可以判断炉缸圆周各点的工作情况、温度和顺行情况。
经常观察风口可以为操作者提供较早的炉况变化情况,能够做出及时的调节,确保高炉稳定顺行。
1.用风口判断炉缸工作状态炉缸状态均匀、活跃是高炉顺行的一个重要标志。
(1)各风口明亮均匀,说明炉缸圆周各点温度均匀。
(2)各风口焦炭运动活跃均匀,则炉缸圆周各点鼓风动能适当。
风口明亮均匀、焦炭运动活跃均匀说明炉缸圆周各点工作正常。
2.用风口判断炉缸温度高炉炉况正常,炉温充足时,风口明亮,无生降,不挂渣。
在生产中可以通过风口的变化来判断炉况的变化:(1)炉温下降时,风口亮度也随之变暗,有生降出现,风口同时挂渣。
(2)在炉缸大凉时,风口挂渣、涌渣、甚至灌渣。
(3)炉缸冻结时,大部分风口会灌渣。
(4)如果炉温充足时风口挂渣,说明炉渣碱度可能过高。
(5)炉温不足时,风口周围挂渣。
(6)风口破损时,局部挂渣。
在观察风口时,以上几种情况应进行区别,防止调剂手段失当。
3.用风口判断顺行情况高炉顺行时各风口明亮但不耀眼,而且均匀活跃。
每小时料批数均匀稳定,风口前无生降,不挂渣,风口破损少。
高炉难行时,风口前焦炭运动呆滞。
悬料时,风口焦炭运动微弱,严重时停滞。
当高炉崩料时,如果属于上部崩料,风口没有什么反映。
若是下部成渣区崩料很深时,在崩料前,风口表现非常活跃,而崩料后,焦炭运动呆滞。
高炉发生管道行程时,正对管道方向。
在管道形成初期风口很活跃,循环区也很深,但风口不明亮;当管道崩溃后,焦炭运动呆滞,有生料在风口前堆积。
炉凉若发生管道崩溃,则风口灌渣。
冶炼铸造生铁时这种现象较少,而冶炼炼钢生铁时较多。
当高炉热行时,风口光亮夺目,焦炭循环区较浅,运动缓慢。
如果发生偏料时,低料面一侧风口发暗,有生料和挂渣。
炉凉时则涌渣、灌渣。
4.用风口判断大小套漏水情况当风口小套烧坏漏水时,风口将挂渣,发暗,并且水管出水不均匀,夹有气泡,出水温度差升高。