电子课件-《数控机床电气装调与维修》-B01-9607 【例7—14、15、16、17、18、19、20】

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【例7—14】配套SIEMENS 802D系统的数控铣床,开机时出现报警:ALM380500、400015、400000、025201、026102、025202;驱动器显示报警号ALM599。报警内容如下。

ALM380500:PROFIBUS DP驱动器连接出错;

ALM400015:PROFIBUS DP I/O连接出错;

ALM400000:PLC停止:

ALM025201:驱动器1出错;

ALM025202.驱动器l出错,通信无法进行;

ALM026102:驱动器不能更新。

伺服驱动器ALM599:802D与驱动器之间的循环数据转换中断。分析方法如下。

(1)开机时,伺服驱动器可以显示“RUN”,表明伺服驱动系统可以通过自诊断,驱动器的硬件应无故障。

(2)系统初始化完成后,驱动器“使能”信号尚未输出,系统就出现报警;并且,驱动器亦随之报警。

根据以上两点,可以暂时排除伺服驱动器的原因,而且由于伺服驱动的使能信号尚未加入,从而排除了由于电动机励磁产生的干扰,由此判定故障是由系统引起的。

(3)系统报警ALM400015(PROFIBUS DP I/O连接出错)与ALM400000(PLC停止)

分析,ALM400015(PROFIBUS DP I/O连接出错)属于硬件故障报警,如果系统的I/O单元工作正常,即使是ALM400000(PLC停止),一般也不会引起系统产生硬件报警。

综合以上分析,报警的检查应重点针对I/O单元(PP72/48)进行。

经检查,该机床的I/O单元(PP72/48)指示灯“POWER”不亮,表明I/O单元无DC24V。测量外部供电DC24V正常,I/O单元内部全部熔断器都正常,由此初步判定故障原因在DC24V的输入回路或外部DC24V与I/O单元的连接上。

进一步检查I/O单元与外部24V的连接,发现I/O单元电源连接端子的接触不良,重新连接后,I/O单元的“POWER”、“READY”指示灯亮,系统报警消失,机床恢复正常工作。

【例7—15】配套SIEMENS 802D系统的数控铣床,开机时出现报警:ALM380500、400015、400000、025201、026102、025202,驱动器显示报警号ALM599。

分析与处理过程:同上例,经检查,该机床I/O单元(PP72/48)指示灯“POWER”不亮,表明I/O单元无DC24V。测量外部供电DC24V正常,I/O单元内部全部熔断器都正常,由此初步判定故障原因在DC24V的输入圊路或外部DC24V 与I/O单元的连接上。

检查I/O单元与外部24V的连接,发现I/0单元线路板上的电源连接端子上有DC24V,但在经过了熔断器F7后,24V电压消失。因单独测量熔断器F7正常,由此判定故障原因是熔断器F7接触不良引起的;进一步检查发现,线路板上的F7虚焊,重新焊接后,I/0单元的“POWER”、“READY”指示灯亮,系统报警消失,机床恢复正常工作。

【例7—16】 MCV50立式加工中心,配西门子系统,屏幕全黑,进给失效,其他功能也全部失效。经调查发现,是操作人员在更换电池时,关机引起的。重新安装机床参数及PLC用户程序盘,故障排除。

【例7—17】某配套SIEMENS的加工中心,系统电源接通后,显示器无显示,面板上的“报警”、“未到位”、“进给保持”、“循环运行”指示灯同时亮。

系统面板上的“报警”、“未到位”、“进给保持”、“循环运行”指示灯同时亮,代表系统自检出错,系统无法正常启动。其原因可能是系统CPU板或系统软件出错。

为了判别故障原因,可以对系统进行初始化处理。按住系统面板上的诊断键,接通电源起动系统;在系统起动时,面板上方的4个指示灯闪烁:然后系统显示初始化页面;结束系统初始化后,机床恢复正常。

【例7—18】某配套SIEMENS的加工中心,系统工作时,显示器无显示,面板上的“?”指示灯亮;关机后再次起动,系统无显示,面板上的“?”指示灯亮。

系统面板上的“?”指示灯亮,表明系统存在报警,但检查系统硬件无故障。从故障现象分析,原因应属于软件出错,但由于系统无显示,无法判别故障原因。对系统进行初始化处理,经系统初始化后,机床恢复正常。

【例7—19】配套SIMENS PRIMO-S的数控滚齿机,开机后系统显示(数码

管)混乱,机床无法正常开机。

SIMENS PRIMO-S的数控系统是SIEMENS公司早期生产的经济型系统,系统结构非常简单,可以控制3轴,系统CPU为Intel 8085。

检查系统硬件无故障,根据故障现象分析,原因应属于软件出错。根据SIMENS PRIMO-S说明书,按住M键,同时接通数控系统电源,系统恢复正常显示,检查发现系统内部参数混乱。重新输入参数后,系统恢复正常。

【例7—20】某配置SINUMERIK 810的卧式加工中心,机床启动后,发境X、Y、Z三轴按下手动方向键后,机床可以非常缓慢地向给定的方向运动,但运动速度、坐标位置均不正确。

故障分析与处理:根据机床故障现象分析,此类故障通常是机床的位置检测系统不良引起的。

在本机床上,通过系统跟随误差页面检查,发现在机床运动过程中,位置跟随误差也在随之变化,但其变化速度非常缓慢,明显与机床的实际运动距离不符。

维修时首先检查系统的位置控制系统参数设定,在SIEMENS 810系统中,位置控制系统有关的主要参数有:

MD5002 bit2、1、0位置控制系统的控制分辨率;

MD5002 bit7、6、5位置控制系统的输入分辨率;

MD3640、3641、3642 X、Y、Z轴的电动机每转反馈脉冲数;

MD3680、3681、3682 X、Y、Z轴的电动机每转指令脉冲数。

本机床上,X、Y、Z轴伺服电动机内装2500脉冲的编码器,位置控制系统的控制分辨率为0.5μm,位置控制系统的指令分辨率为lμm,X、y、Z轴的丝杠螺距为10mm,丝杆与电动机为直接连接。因此,正确的参数设定应该为:MD5002 bit2、1、O=100;

MD5002 bit7、6、5=010;

MD3640、3641、3642=10000;

MD3680、3681、3682:20000。

检查系统参数设定,发现系统中MD3680、3681、3682实际设定为l,这显然与实际机床不符。更改参数后,机床恢复正常。

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