新型水煤浆加压气化试车总结

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新能凤凰水煤浆气化装置总结

新能凤凰水煤浆气化装置总结

项目经理制
工单抢单
Yonyou Software Corporation
三、管理创新
4、制度流程信息化 实现设备管理流程信息化
应用模式 业务类型
维修计划 特种设备检验 设备检验 设备试验 计划检修 紧急抢修 请购单、材料出库单 红字材料出库单、物资需求申请 安全作业票证、隔离单 维修计划 预防性维护 故障记录 预防性维护 故障记录 标准工作包 成本计算 多设备成本分摊 资本化
灰熔融 性FT ℃ ≦1230
新能凤凰(滕州)能 源有限公司
一、气化装置运行介绍 6、煤浆质量
年份 煤浆浓度
2012年
60.20%
2013年
61.33%
2014年
61.93%
2015年
62.62%
2016年
62.53% (目前值)
新能凤凰(滕州)能 源有限公司
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1
一、气化装置运行介绍 二、气化装置挖潜增效
计划停车次 前后工段及供 气化工段原因 气化炉 生产负荷.高压泵 总停车次 数 (倒炉 水原因非计划 非计划停车次 号 转速rpm 数 停车次数 数 换烧嘴)
A B C
1100 1100 1100
4 5 4
2 3 3
2 2 1
0 0 0
2015年4月1日到2016年3月31日以来,新能凤凰多喷嘴水煤浆 气化装置双系统生产运行生产稳定,没有因为气化工段原因 引起非计划停车。系统运行已达385天,双系统运行已达193 天。
2
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三、管理创新-组织变革
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四、推动新的经济增长点
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四、推动新的经济增长点
(一)、技改技措工程项目配置
1、回收磨煤机开停车期间煤浆利用,增加返料研磨。 2、渣浆泵变频流量调节控制 3、落煤管抗磨专利 4、烧嘴改造 5、高温热水泵防磨损 6、料浆阀替代硬密封球阀

水煤浆气化厂实习报告

水煤浆气化厂实习报告

随着我国能源结构的不断优化和环保要求的提高,煤炭清洁高效利用成为国家能源战略的重要方向。

水煤浆气化技术作为一种清洁高效的煤炭转化技术,近年来在我国得到了广泛应用。

为了深入了解水煤浆气化厂的生产运行过程,提高自身实践能力,我于2021年7月至9月在某水煤浆气化厂进行了为期两个月的实习。

二、实习单位简介某水煤浆气化厂位于我国某省份,成立于2008年,是一家专业从事煤炭清洁高效利用的高新技术企业。

该厂占地面积约1000亩,员工总数500余人,年产能达到300万吨。

主要产品有合成氨、甲醇、尿素等。

三、实习内容1. 水煤浆气化工艺流程及设备实习期间,我首先学习了水煤浆气化工艺流程及设备。

水煤浆气化是将煤炭与水按一定比例混合制成水煤浆,然后在高温高压条件下,通过气化炉将水煤浆转化为合成气的过程。

主要设备包括:煤浆制备系统、气化炉、净化系统、合成氨系统等。

2. 煤浆制备系统煤浆制备系统是水煤浆气化厂的核心设备之一,主要设备包括:煤仓、煤称量给料机、棒磨机、滤液受槽、滤液泵等。

实习期间,我参与了煤浆制备系统的运行维护工作,学习了煤浆制备原理、设备操作及故障排除方法。

3. 气化炉气化炉是水煤浆气化厂的核心设备,主要设备包括:晋华炉、四喷嘴对置式气化炉等。

实习期间,我深入了解了气化炉的工作原理、操作规程及故障排除方法,并参与了气化炉的检修和维护工作。

4. 净化系统净化系统是水煤浆气化厂的重要环节,主要设备包括:洗涤塔、冷却器、过滤器等。

实习期间,我学习了净化系统的运行原理、设备操作及故障排除方法。

5. 合成氨系统合成氨系统是水煤浆气化厂的主要产品生产线,主要设备包括:合成塔、压缩机、冷凝器等。

实习期间,我参与了合成氨系统的操作、维护及故障排除工作。

1. 理论与实践相结合通过实习,我将所学理论知识与实际生产相结合,加深了对水煤浆气化工艺流程及设备的理解,提高了自己的实践能力。

2. 工作技能提升实习期间,我学习了水煤浆气化厂的生产运行管理、设备操作及维护保养等方面的技能,为今后从事相关工作打下了基础。

气化车间试车问题小结1

气化车间试车问题小结1

气化装置试车以来出现的问题小结及采取的措施自从去年10月28日12:39分气化首次投料成功运行至2011年3月19日24:00分,气化装置试车已有143天,其中A气化炉累计运行790小时;B气化炉累计运行1336小时;C气化炉累计运行63小时。

为了维护系统的稳定运行,从公司领导到车间员工,吃住在公司,夜以继日,加班加点,付出了很多艰辛,牺牲了宝贵的时间,取得了今天丰硕的成果,使华能集团在煤化工同类装置中赢得了骄人的佳绩,成绩令人自豪,但是我们在试车过程中也曝露出很多问题,很值得我们总结、改进,下面我就气化装置试车以来发生和存在的问题汇总如下:一、702磨煤、制浆系统1、助溶剂石灰石系统添加运行不正常,圆盘喂料机给料量控制不均匀,量小就不下料了,量大就会造成螺旋输送机堵料,将石灰石从螺旋输送机顶盖处顶出来,就这一系统我们将继续调试圆盘喂料机的运行;2、磨煤机入口溜槽频繁堵塞,一度造成大煤浆槽液位处于低液位运行,究其原因是由于我们的操作人员无运行经验,在启动磨机的操作中方法不得当,给煤量和给水量控制幅度过大造成的,之后,经过车间现场培训和实操练习已基本得到解决;3、三台磨煤机都不同程度的经常出现轴承温度高,这是磨煤机当时安装时就存在轴瓦间隙不合适,由十三化建反复刮瓦修复后回装,基本可以运行,但最终问题还未得到彻底解决;4、三台磨煤机小齿轮轴承烧,究其原因是大部分人员无运行经验,尤其设备人员整天忙于检修,无法顾及到运行设备的维护和管理,属设备管理不到位,轴承缺油造成的;5、三台低压膈膜煤浆泵故障率高,打量不足,经常出现膈膜破损的现象,此泵从安装到试运行存在打量不足、缸体超压、隔膜破损、单向阀堵塞等问题一直未得到彻底有效解决,虽然联系厂家人员前来调试解决问题,但都因为调试人员水平有限,无法彻底解决此类问题而告终。

经过运行和拆检检查发现(1)运行中缸体超压或压力不回零,我个人认为可能是推进液油系统设计存在问题造成的,应由厂家设计人员再次诊断调试;(2)疏通管道时发现煤浆中存在大量铁丝片(估计是煤种带入),此铁丝片混入煤浆中极有可能造成隔膜破损,我们考虑应从源头——原料煤种清除铁丝等金属物(如在原料煤输送皮带上多增加除铁器等措施);(3)对低压煤浆泵存在的诸多问题我个人认为应从设计、安装、调试等多方面考虑解决,也可咨询其他运行厂家。

水煤浆加压气化炉原料煤掺配试用总结

水煤浆加压气化炉原料煤掺配试用总结

水煤浆加压气化炉原料煤掺配试用总结水煤浆加压气化炉原料煤掺配试用总结一、引言水煤浆加压气化技术是一种能够高效利用煤炭资源的先进技术。

该炉以原煤为主要原料,通过破碎、干燥、煤浆制备等工艺将煤转化成水煤浆,再加压进入气化炉进行气化反应,最终获得合成气。

水煤浆加压气化炉原料煤的掺配试用是确保燃料供应和提高气化效率的重要环节。

二、试用目的和方法本次试用的目的是对不同种类、不同配比的原料煤进行掺配试验,探索出最佳的煤种组合,以提高水煤浆加压气化炉的气化效率和燃料供应稳定性。

试验步骤如下:1. 选取不同种类的煤样进行化验,获取其含量、灰分、挥发分和固定碳等指标。

2. 根据化验结果,确定各种原料煤的适宜配比范围。

3. 将各种原料煤按照设定的配比比例进行混合。

4. 将混合后的原料煤制备成水煤浆,并进行必要的干燥处理。

5. 将干燥后的水煤浆供给水煤浆加压气化炉进行试用。

6. 对试验数据进行统计和分析,并最终确定最佳的原料煤掺配比例。

三、试验结果及分析在试用的过程中,我们选取了5种不同种类的煤样,分别是烟煤、烟煤混合煤、无烟煤、褐煤和选择性煤炭。

通过对这些煤的化验结果分析发现,适宜的配比范围为:烟煤35%-50%、烟煤混合煤20%-40%、无烟煤10%-20%、褐煤5%-15%、选择性煤炭5%-10%。

根据配比范围,我们进行了不同配比比例的煤样混合,并制备成水煤浆。

通过试验数据统计和分析,我们发现,烟煤在适当的掺配下,能够提高气化效率,但高比例的掺配会导致水煤浆粘稠度增加,降低供给的稳定性。

因此,最佳的煤种组合为:烟煤40%、烟煤混合煤30%、无烟煤15%、褐煤10%、选择性煤炭5%。

四、结论与建议本次试用结果表明,水煤浆加压气化炉的原料煤掺配对气化效率和燃料供给稳定性有重要影响。

通过对不同种类原料煤的掺配试验,确定了最佳的煤种组合为:烟煤40%、烟煤混合煤30%、无烟煤15%、褐煤10%、选择性煤炭5%。

在气化炉运行过程中,应严格按照最佳的原料煤掺配比例进行投入,以提高气化效率并确保燃料供给的稳定性。

水煤浆加压气化技术改造小结

水煤浆加压气化技术改造小结

在文 氏洗涤器增设水力 喷管, 涤器结垢 问题 得 洗 到了控制。 ()气化炉上升管支撑的改造 2 气化炉 内上升管原采用 4 条拉筋和 4个角钢 支架 支撑 , 开停车 过程 中由于 压力的骤变 而产 在 生巨大的振动 , 使支架 变形、 裂, 断 导致整个 上升 管脱落 本 着1 个托盘 , 使上升管通过 弹性支架支撑在托盘上 , 上部 的拉筋仅起 到定位 作用。改造后彻底解决了这一现象 。
定生产 的文 氏洗涤嚣、 气化炉上升 管支撑 、 闪蒸系统管道噩 气化 炉渣 口予以改造, 井对 气干 炉耐 火材料 、 匕 气化 炉
烧嘴和 高、 低压j 末浆泵实施 了国产化措施 , 取得 显著成效 , 标志着我厂驾驭水煤 菜加压 气牝装置的能 力已逮 纠了 较 高水平 。
美量词 德士古 技 术 改造 国产 化
维普资讯
第 2 9卷
化肥 工 业
第 1 期
水 煤 浆 加 压 气化 技术 改 造 小 结
杨责 _ 川 王 军 栖 国强 滕州 27 2 ) 757 ( 山东兖矿鲁南化肥厂机动 处
摘要 白 1 4年 3月 1 9 9 0日德士古水煤浆加压 气化装 置通过生产考核 以来, 根据 实际情况对不适应 系统稳
的设计和工艺 问题。气化炉至高 压闪蒸罐管线原 先从激冷室底部 出来, 垂直向下 1 5 m再折流向上 进入高压闪蒸罐 。这就使黑水 中的灰尘沉积在折 流处, 造成堵塞, 影响生产的正 常进行 我们把这
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维普资讯

第 2 9卷
化 肥 工 业
的易损材料。最 初进 口 1 炉耐火砖折台 人民币约 60 万元 , 0多 使用寿命在 500 0 左右。由 0 ~8 0h 0 于价格高 、 用周期短 , 使 直接影响了生产成本。因

水煤浆运行年终总结

水煤浆运行年终总结

水煤浆运行年终总结1. 引言水煤浆作为一种新型的燃料技术,近年来在能源行业中得到了广泛应用。

为了总结水煤浆运行的操作情况、技术发展和经验教训,提高运行效率和安全性,本文对我们公司的水煤浆运行进行了年终总结。

2. 运行情况总结在过去的一年里,我们的水煤浆运行始终保持了稳定的状态。

我们成功地推动了生产流程的优化和技术改进,并取得了一系列的成果。

具体总结如下:2.1 运行效率的提升通过对水煤浆运行流程的优化和设备的更换,我们成功地提高了运行效率。

在提高煤炭破碎和细磨系统的工作效率方面,我们采取了一系列措施,包括增加破碎机和细磨机的数量,优化输送带系统,提高输送效率等。

这些措施使得我们的生产率得到了显著提升。

2.2 技术创新的推动在技术创新方面,我们积极推动了水煤浆运行的相关研究和开发工作。

我们加强了与科研机构的合作,开展了一系列的试验和改进工作。

通过引进先进的控制系统和智能化设备,我们取得了不错的效果。

同时,我们也加强了人才培养和团队建设,提高了技术创新的能力。

2.3 安全环保工作的加强我们一直将安全环保作为水煤浆运行的重要任务。

通过加强员工的安全培训和操作规范,我们成功地降低了事故频率。

在环保方面,我们加强了废气和废水处理的控制,使得我们的生产既能够满足能源需求,又不会对环境造成过大的影响。

3. 经验教训总结在水煤浆运行的过程中,我们也遇到了一些挑战和问题。

通过总结经验教训,我们可以从中吸取经验,进一步提高水煤浆运行的效率和安全性。

具体总结如下:3.1 设备维护不得力由于水煤浆运行设备的复杂性,设备的日常维护和保养非常重要。

然而,在过去的一年中,我们发现一些设备的维护措施不得力,导致设备故障率较高,对生产造成了一定的影响。

因此,我们需要加强设备维护措施的培训和执行,确保设备的正常运行。

3.2 运行参数的控制不准确在水煤浆运行过程中,关键的运行参数的控制非常重要。

然而,我们发现在一些情况下,运行参数的控制不准确,导致生产的效果不佳。

浅谈水煤浆加压气化_

浅谈水煤浆加压气化_
参考文献
[1] 周 夏,黄 敏,丁汉虎,等. 水煤浆加压气化技术的国产化与问 题探讨(华鲁恒升化工股份有限公司),2007-3-8.
[2] 郑宝祥,史建辉.浅谈德士古气化炉稳定运行的要点[J].西部煤 化工,2003(1):20-22.
[3] 孙鸿,丛玉梅. 德士古水煤浆加压气化的几个重要影响因素 (贵州开阳化工有限公司),2007-8-17.
碳转化率%
冷煤气效率%
氧煤比 Nm/kg(干)
氧煤比 Nm/kg(干)
3.4 反应温度的影响 反应温度即气化炉的炉温。碳的燃烧释放热供给甲
烷、碳与水蒸汽和二氧化碳的气化反应所需要的热量。 反应温度是由氧煤比决定的,因此,它对气化的影响和
氧煤比相同。 3.5 助熔剂的影响
多元料浆气化是在灰熔点以上操作,因此灰熔点 高,操作温度就会相应提高,氧气消耗会增大,对耐火材 料要求更为苛刻。为了降低灰熔点,可采用添加助熔剂 的方法,如添加 CaCO3、Ca(OH)2、铁渣等,可使 SiO2+Al2O3/ CaO+MgO+Fe2O3 的比值下降,达到降低灰熔点的目的。 3.6 反应压力的影响
XU Bo, WANG Chang-ji (Huaibei Construction Supervision Company, Huaibei 235000, China) Abstract: This paper mainly introduced the characteristics and principle of coal-water slurry pressurized gasification process, and also discussed the influencing factors. Through the research and summary of coal-water slurry pressurized gasification unit process, more fully in the future, scientific and rational use of coal resources, especially for the design and operation of "oil to coal project" has certain reference significance. Key words: multivariate slurry gasification;gasifier;optimization

水煤浆加压气化炉烘炉小结

水煤浆加压气化炉烘炉小结
用时 1 4 h ;
( 1 0 )6 1 0℃恒 温 6 0 h ; ( 1 1 )6 1 0 o C至 8 6 0 c c,升 温 速 率 2 5 ̄ C / h ,
用时 1 0 h ;
( 1 2 )8 6 0 恒温 6 0 h 。
分 ,上部 为燃 烧室 ,下 部 为激 冷室 。燃 烧室 内衬 耐火 材料 ,耐 火衬 里 除 了处 于 高温 、高 压 、强还 原 性 和高 速气 流 的冲刷 环境 外 ,还 与侵 蚀性 极强
的酸 性熔 渣接 触 ,受 到熔 渣 的侵蚀 。因此 ,对气 化炉 用耐 火材 料提 出了严 格 的要求 :必 须有 高 的
工作
- 情 况 简介
气经
G E气化 炉 以水 煤 浆 为原 料 ,以纯 氧 为 气 化
压至 0 . 6 MP a ,再 经 天然气 分 离 器分 离水 分 后 送
剂 ,工作压力 6 . 5 M P a ,工作温度 1 3 0 0~1 4 0 0 ℃ ,属加 压 气 流 床 气 化 。气 化 炉 分 为 上 下 两 部
煤气化装置预热烧嘴前待用。 ( 2 ) 接 收从 热 电公 司来 的 0 . 6 MP a低 压 蒸
汽 ,送气 化装 置 开工抽 引器 前待 用 。 ( 3 ) 接 收 从 公 用 工 程 公 司来 的 0 . 4 MP a原 水 ,送气 化装 置渣 池前 待用 。 3 烘 炉 过程 3 . 】 预
H ) ]为 3 . 5 0 X 1 0 。 m / d ,可满足 4 4 6 . 4 k t / a甲 0 0 k L / a c 0、 2 k L / a H: 装置 生产 用 合成 气
商 赞 。
的变形 、 脱落或产生裂纹 , 从而影响生产使用。 2 准备

神华包头煤制烯烃项目GE水煤浆气化装置试车总结

神华包头煤制烯烃项目GE水煤浆气化装置试车总结
的设计不合理 气化炉、洗涤塔排水进高压闪蒸罐角阀及减压 筒磨损、腐蚀非常严重,故障率极高,最好设计为 两套,一开一备。角阀下部减压筒的尺寸及结构设 计比较关键,还要充分考虑减压筒材料的耐磨性能。 6.3 粗渣皮带输送系统改造 该装置设计了 2 套粗渣输送皮带机、斗提机, 由于在输送过程中粗渣的冲刷、腐蚀性强,斗提机 的提斗磨蚀严重,皮带及托辊磨损非常严重且皮带 返回过程中带渣比较严重,多次因皮带、斗提机故 障影响生产,且区域环境卫生极差,使用 3 个多月 设备基本报废。10 月份停车检修期间,拆除皮带机 斗提机,改造为直接用车在捞渣机下料口接渣后, 从未因渣外运影响生产,现场环境卫生也有了较大
4 气化装置的性能考核
2010 年 9 月 20 日至 12 月 30 日,神华包头公 司和天辰工程公司组织人员对 GE 水煤浆 7 台气化 炉分别进行 72 h 性能预考核,各项主要指标达到或 优于 PDP 保证值,测试数据与 PDP 保证值比较见 表 3。考核期间,装置运行有代表性数据见表 4。

停车原因
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
次 数
比例,%
仪表故障 7 3 7 3
20 35.08
空分原因 2 1 3 2
8 14.03
设备原因 2 3 1
6 10.52
电气原因 1 1
1
3 5.260
工艺操作
2
21 1
6 10.52
净化原因 1 1
11
4 7.015
计划停车 2 2 1 1 1 1
8 14.03
总计
15 14 12 10 3 2 0 57 100
第 40 卷第 4 期
冯长志,等:神华包头煤制烯烃项目 GE 水煤浆气化装置试车总结

四喷嘴水煤浆煤气化装置运行总结

四喷嘴水煤浆煤气化装置运行总结
( 态 ) 气化 炉操作 压 力 4 0 MP ( 压 ) 高压 标 , . a 表 。
煤 浆泵选 用 德 国 Flw e a软 管 隔 膜 泵 。设 计 煤 种 u 为神华 煤 与 晋城 无 烟 粉煤 按 11掺 烧 , 实 际使 : 而 用煤种 较 多 , 阶段基 本 以神华煤 与 大友煤 按3 1 现 :
耐火砖 后 的炉膛 内径 为 税 72m 6 m。气 化炉 壳体
由 中石 化南 化公 司 化 机 厂制 造 , 火 材 料 由 中钢 耐 集 团洛 阳耐 火材料 研究 院生 产 。设 计单 炉 日处理
干煤 176t产 气 量 ( O +H ) 1800m / 5 , C 2 为 1 0 h
先 进 的四喷 嘴水 煤 浆气 化 技 术 , 用激 冷 流 程 及 采
2 工 艺流 程简 述
原 煤破碎 至粒 度 ≤1 m 送 人煤 仓 , 0m 经煤 称
量 给料 机精确 计量 后与来 自滤 液受槽 的滤 液按一 定 比例 进人棒 磨 机 , 加 上适 量 添 加剂 制 成 质量 再 分数约 6 % 的水 煤浆 , 2 由棒 磨 机 出料 槽 泵送 至煤
第3 7卷
第 4期
化 肥工 业
21 0 0年 8月
煤浆 槽 内的煤 浆经 2台煤 浆给 料泵 加压 后 与 来 自空分 装置 的高 压 0 一起 进入 工艺 烧嘴 , 在气 化 炉 内发 生部 分氧 化反 应 , 成 以 C 生 O和 H 为 主 要 成分 的粗合 成气 。熔渣 及 未完全 反应 的碳 通过 燃烧 室下 部 的渣 口与激 冷水沿 下 降管 内壁并 流而 下进 入气 化炉 洗 涤 冷却 室 的水 浴 冷却 , 然后 经破
fi r al e,S n v ro sr s e t tr fe t t o tn iy a d sa ii n o e ain.T e r s l fis r n u O i a u e p cs i e c sis c n i u t n tb l y i p r to h e u to t u — i l t n n h ws t a o ltp n trq aiy a e te i i g s o h tt c a y e a d wae u t r h mpotntfc os afc ig isln ・ y l tb l y he l ra a tr fe t t o g c ce sa ii n t

水煤浆加压气化技术改造小结

水煤浆加压气化技术改造小结

水煤浆加压气化技术改造小结杨贵州,王军,杨国强(山东兖矿鲁南化肥厂机动处滕州 277527) 2002-02-16兖矿鲁南化肥厂水煤浆加压气化装置自1994年3月10日通过生产考核以来,根据实际情况对不适应系统稳定生产的设备、装置进行了一系列的改造,目前整个工艺系统运行平稳,达到了设计能力。

1 技术改造主要内容(1)文氏洗涤器增设除垢装置当气化系统运行一段时间后(一般为5~7d),洗涤器开始结垢,垢层逐渐增加,直到气化炉压差过大,使激冷水供应不足而导致停车。

在¢150的管道内结垢曾经达到52mm,对系统的长周期稳定运行带来了非常不利的影响。

据分析,结垢较快的主要原因是系统带灰过多所致,因此在文氏洗涤器增设水力喷管,洗涤器结垢问题得到了控制。

(2)气化炉上升管支撑的改造气化炉内上升管原采用4条拉筋和4个角钢支架支撑,在开停车过程中由于压力的骤变而产生巨大的振动,使支架变形、断裂,导致整个上升管脱落。

本着弹性减震和刚性保护相结合的方针,在上升管的底部增加1个托盘,使上升管通过弹性支架支撑在托盘上,上部的拉筋仅起到定位作用。

改造后彻底解决了这一现象。

(3)闪蒸系统管道的改造在运行过程中闪蒸系统的工艺管道存在一定的设计和工艺问题。

气化炉至高压闪蒸罐管线原先从激冷室底部出来,垂直向下15m再折流向上进入高压闪蒸罐。

这就使黑水中的灰尘沉积在折流处,造成堵塞,影响生产的正常进行。

我们把这段管线改为水平布置,减少了灰垢在管道中的沉积。

(4)气化炉渣口的改造气化炉渣口的尺寸对气化各项工艺参数影响很大。

为了能达到最佳的工艺状态,从1998年开始先后与华东理工大学、西北院等进行了交流和论证,在取得充分理论依据的前提下,将气化炉渣口由¢625改为¢525。

改造后合成氨产量提高了近8%,渣的可燃物含量由42.95%降为39.03%,大大改善了工艺状况。

2 不断深化设备、材料、备品配件的国产化工作进口设备、材料、备品配件的国产化是一项需要长期坚持的工作。

水煤浆运行年终总结

水煤浆运行年终总结

水煤浆运行年终总结引言水煤浆是一种将煤炭细粉与水混合形成的可燃性燃料,具有较高的燃烧效率和低的污染排放。

在过去的一年中,我们团队致力于研究和改进水煤浆的生产和运行,本文将对我们的工作进行总结和回顾。

研究和改进工作1. 原料选择和研磨在生产水煤浆的过程中,选择合适的煤炭原料非常重要。

我们进行了大量的实验和分析,最终确定了适宜的原料组合,并采用了先进的磨煤设备进行煤粉的细磨,以确保煤粉的均匀性和细度。

2. 混合比例和添加剂调整在混合煤粉和水的过程中,我们对混合比例进行了调整,并添加了适量的添加剂,以提高水煤浆的稳定性和可燃性。

经过多次试验和分析,我们找到了最佳的混合比例和添加剂配方。

3. 运输和储存改进水煤浆的运输和储存是关键环节,我们对输送管道和储存设施进行了改进。

通过优化管道布局和控制输送速度,我们成功降低了输送过程中的能耗和压力损失。

此外,我们改善了储存设施的密封性和稳定性,确保水煤浆的长期贮存和使用。

4. 燃烧效率和污染排放控制水煤浆的燃烧效率和污染排放是评价其性能的重要指标。

我们通过调整燃烧工艺参数和改善燃烧设备设计,提高了燃烧效率,减少了污染物的排放。

在实际应用中,我们对燃烧过程进行了监测和调整,确保水煤浆的正常燃烧和环境友好排放。

5. 安全管理和事故预防在水煤浆生产和运行过程中,我们高度重视安全管理和事故预防。

我们建立了严格的安全操作规程,并定期进行安全培训和检查。

此外,我们加强了设备的维护和检修,确保运行安全和可靠。

结果和成果经过一年的研究和改进,我们取得了一系列的成果和结果:1.提高了水煤浆的生产效率和质量,降低了能源消耗和生产成本。

2.优化了水煤浆的混合比例和添加剂配方,提高了燃烧效率和燃烧稳定性。

3.改进了水煤浆的运输和储存设施,提高了输送效率和贮存稳定性。

4.控制了污染物的排放,降低了环境污染程度。

5.加强了安全管理和事故预防,提高了生产运行的安全性和可靠性。

展望未来在未来的工作中,我们将继续致力于水煤浆的研究和改进,进一步提高生产效率和质量。

四喷嘴水煤浆气化装置试车情况

四喷嘴水煤浆气化装置试车情况

四喷嘴水煤浆气化装置试车情况四喷嘴水煤浆气化装置试车情况,为了提高燃烧效率,降低环境污染,方便运输和储存,目前很多煤矿采取了水煤浆气化技术。

在四喷嘴水煤浆气化装置试车情况中,我们会对试车前的准备工作、试车过程和试车后的总结进行详细描述。

试车前的准备工作:1.设备检查:对四喷嘴水煤浆气化装置的各个主要部件进行检查和调试,确保设备状态良好。

2.贮煤浆:将煤炭经过洗选和磨碎后,按照一定比例与水混合形成煤浆,并进行贮存。

3.煤浆处理设备:为了保证煤浆的稳定供应,需要安装相应的过滤器和调节阀等设备,确保煤浆的流量和浓度符合要求。

4.气化反应器清洗:对气化反应器进行清洗,以去除内部的杂质和残留物。

5.燃烧系统调试:对燃烧系统进行排除故障和调试,确保可以正常燃烧煤浆。

试车过程:1.启动系统:按照启动顺序启动四喷嘴水煤浆气化装置的各个系统,包括煤浆供给系统、煤气燃烧系统和煤气净化系统等。

2.调节参数:根据设计要求,对煤浆供给系统的流量、浓度和压力等参数进行调整,以确保煤浆的供给量和质量。

3.点火试验:逐个点火试验四个喷嘴,检查点火顺序和点火效果,确保煤浆能够正常燃烧。

4.燃烧调试:对燃烧系统进行调整和优化,以提高燃烧效率,减少气体中的有害物质排放。

5.气体净化:将气体经过净化系统进行处理,去除其中的灰尘、硫化物和二氧化碳等有害物质。

6.监控系统:安装各种监测和报警设备,对煤浆供给系统和燃烧系统的运行情况进行实时监测,并保持与其它系统的配合。

试车后的总结:1.数据分析:对试车期间各个系统的运行数据进行收集和分析,了解各个系统的运行状态和性能指标。

2.故障排除:根据试车过程中出现的故障信息,进行分析和排查,找出故障的原因,并采取相应的措施进行修复。

3.优化改进:针对试车过程中发现的问题和不足之处,提出相应的改进方案,并进行优化调整,以提高装置的运行效率和安全性。

4.验收评估:根据试车结果和总结报告,进行四喷嘴水煤浆气化装置的验收评估,评估其能否达到设计要求和预期性能,并提出相应的建议和意见。

四喷嘴对置式水煤浆气化装置开车总结

四喷嘴对置式水煤浆气化装置开车总结

运 行 时间仅 3 9 . 5 h 。最 后 的 1次是 因全 厂晃 电于 6月 4 日晨 停车 。 B炉 于 6月 5日投用 ,参 考 A炉投用 积 累 的
经验 ,B炉投 料后顺 利 升压 、运行 平稳 ,并 在维 持 系统 压力 3 . 4 MP a 左 右 的工况 下 ,顺 利 向后 系 统送 气 。6月 9 t 3 B炉 系统 按计 划 停 车 ,共 连续 运行 9 4 . 5 h ,停 车前 系统压 力 3 . 9 MP a ,已接 近
最高 6 1 . 1 5 % ,平 均 5 9 . 6 % ;煤 浆 黏 度 :最 低 2 3 5 . 9 m P a・ S ,最 高 5 6 1 . 9 m P a・ S ,平 均 3 9 3 . 4 3 mP a・S 。 H1 2 0 1 A磨 机煤 浆平 均 浓度 5 9 . 1 6 %,
设计 运 行工 况并 能满 足后 继工 序要 求 。
2 试 车基本 数 据
开停 。问题值 得 我 们去 总结 和探 讨 。
1 试 车运 行情 况
试 车期 间制 浆单 元运 行 负荷较 低 ,且 一直 处
于 间 断运行状 态 ( 早6 :O 0至 9 :O 0经 常性 断煤
的工业气体项 目。该项 目气化装置采用 的是 山东
国拓科 技工 程 有 限公 司 四喷 嘴对 置式水 煤浆 气化 专 利技 术 ,经 过长达 2 a的建设 和 准 备 ,气 化装
置于 2 0 1 3年 5月 2 7日 2 2 :5 0进 行 了首 次 投料 ,
6月 9日按 计 划停 车 ,2套气 化 炉 系 统及 对 应 的 渣 水 闪蒸 系统 也 已投入 使用 ,制 浆系 统实 现 同步
气化单 元数 据较 多 ,参数 优 化变 动较 大 ,具 体 运行 参数 尚未完 全统计 、汇总 ,但 从合 成气 及 灰 黑水 系统 分 析数据 来看 ,气 化 炉操 作基 本符 合 设 计 要求 ,系 统 运行 能够 取 得 预 期 的经 济 效 益 。

水煤浆气化实习报告

水煤浆气化实习报告

一、实习背景随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,能源结构优化调整成为国家战略。

水煤浆气化技术作为一种清洁、高效的煤炭转化技术,近年来得到了广泛关注。

为了深入了解水煤浆气化技术,提高自身实践能力,我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日在XX公司进行了为期一个月的实习。

二、实习单位及实习内容实习单位:XX公司实习内容:1. 水煤浆气化工艺流程的了解和掌握;2. 水煤浆气化设备操作及维护;3. 水煤浆气化生产过程中的安全注意事项;4. 水煤浆气化技术的优化及创新。

三、实习过程1. 水煤浆气化工艺流程的了解实习期间,我首先对水煤浆气化工艺流程进行了详细了解。

水煤浆气化工艺是将煤炭、水、氧等原料通过一定的工艺条件,在高温、高压下进行化学反应,生成合成气(CO、H2等)的一种新型煤炭转化技术。

其主要工艺流程包括:原料预处理、水煤浆制备、气化反应、合成气净化、合成气利用等环节。

2. 水煤浆气化设备操作及维护在实习过程中,我跟随导师学习了水煤浆气化设备操作及维护知识。

主要学习了以下设备:(1)原料预处理设备:包括破碎机、磨煤机等,负责将煤炭破碎至一定粒度,以满足水煤浆制备的要求。

(2)水煤浆制备设备:包括搅拌器、浆化罐等,负责将破碎后的煤炭与水、添加剂等原料混合,制备水煤浆。

(3)气化反应设备:包括气化炉、冷却器、旋风分离器等,负责将水煤浆在高温、高压下进行气化反应,生成合成气。

(4)合成气净化设备:包括过滤器、洗涤塔等,负责去除合成气中的杂质,提高合成气质量。

(5)合成气利用设备:包括压缩机组、合成气储罐等,负责将净化后的合成气储存、输送和利用。

在导师的指导下,我熟练掌握了水煤浆气化设备的操作及维护方法。

3. 水煤浆气化生产过程中的安全注意事项水煤浆气化生产过程中存在一定的安全隐患,如高温、高压、易燃易爆等。

因此,我认真学习了水煤浆气化生产过程中的安全注意事项,包括:(1)穿戴好个人防护用品,如防尘口罩、防护眼镜、防护手套等。

气化水煤浆厂实习报告

气化水煤浆厂实习报告

实习报告:气化水煤浆厂实习经历一、实习背景及目的随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,煤炭作为我国主要能源之一,其清洁高效利用受到广泛关注。

水煤浆气化技术作为一种新兴的煤炭清洁利用技术,具有燃烧效率高、污染排放低等优点,具有良好的应用前景。

为了深入了解水煤浆气化工艺及设备运行原理,提高自己的实践能力,我参加了气化水煤浆厂的实习活动。

二、实习内容及收获1. 实习内容(1)气化车间:学习水煤浆气化工艺流程、设备运行原理及操作方法。

(2)净化车间:了解煤气净化工艺流程,包括脱硫、脱碳、脱水等环节。

(3)化工产品车间:学习煤气化衍生化工产品的生产工艺及设备运行原理。

(4)中控室:掌握生产过程监控系统,了解生产数据分析及处理方法。

2. 实习收获(1)了解了水煤浆气化工艺流程,掌握了气化炉的操作方法及注意事项。

(2)学会了煤气净化工艺,了解了各种净化设备的运行原理及维护方法。

(3)掌握了煤气化衍生化工产品的生产工艺,了解了其市场应用前景。

(4)熟悉了中控室的生产过程监控系统,提高了数据分析及处理能力。

三、实习体会通过实习,我对气化水煤浆厂的生产工艺及设备运行有了更深入的了解,也体会到了煤炭清洁高效利用的重要性。

在实习过程中,我认识到理论知识与实践操作的密切结合对于成为一名优秀化工人才的重要性。

同时,实习过程中的团队协作、敬业精神和职业素养也给我留下了深刻的印象。

四、建议与展望针对实习过程中发现的问题,我提出以下建议:1. 加强生产现场的安全管理,确保设备运行安全。

2. 提高员工培训质量,增强员工的操作技能及安全意识。

3. 优化生产工艺,降低能耗,提高生产效率。

展望未来,气化水煤浆厂在煤炭清洁高效利用领域将发挥重要作用。

作为一名化工学子,我将继续努力学习,为我国煤炭化工产业的发展贡献自己的力量。

(注:本实习报告仅为示例,实际实习内容、收获和体会请根据个人实习经历进行修改和完善。

)。

水煤浆提浓装置试车总结

水煤浆提浓装置试车总结

水煤浆提浓装置试车总结摘要:陕西奥维乾元化工有限公司煤气化装置采用传统的棒磨机煤浆制备技术,在国家“双碳”“双控”的政策背景下,为减碳节能,降本增效,采用合同能源管理的方式,引进成套煤浆提浓装置,增加一级细浆研磨,改善水煤浆粒度级配,经过试运行,最终水煤浆浓度提高3%以上,有效气含量提高约2.78%,创造了良好的经济效益。

关键词:水煤浆;粒度级配;有效气;研磨;减碳节能水煤浆气化是煤气化主流技术之一,水煤浆的浓度、稳定性和流动性,对水煤浆气化装置的经济和稳定运行起着十分重要的作用。

出于成本考虑,大部分水煤浆气化装置都使用低阶煤作为原料。

但低阶煤水分高可磨性较差,以传统的棒磨机制备技术得到的煤浆浓度普遍偏低(57~60%),极大影响水煤浆的气化与燃烧效率。

研究表明,在投煤量不变的情况下,水煤浆浓度越高,向气化炉中加水越少,系统消耗热量也就越少,有效气含量越高,CO2下降,O2供应下降,同时煤气总体积不变。

以60%的水煤浆进料1500 t/d处理量的气化炉为例,按效率粗略估算,若煤浆浓度降低1%,每年需多消耗4000 t煤。

1.技改简介陕西奥维乾元化工有限公司煤化工装置于2013年投产,煤气化装置采用西北化工研究院多元料浆气化技术,现有3条φ4×6m的棒磨机生产线(2开1备),3台3.2米的气化炉(2开1备)。

单台磨机处理原煤量为58t/h,整个气化系统所需原煤为2×58t/h,135m3/h日消耗气化煤2800t/d。

煤浆提浓装置实施前,气化煤浆浓度平均为61%左右,棒磨机滚筒筛存在甩浆的不良工况。

为此,奥维乾元化工采用合同能源管理的方式,引进成套煤浆提浓装置。

2021年10月,煤浆提浓装置稳定运行后,气化装置煤浆平均浓度达到64%左右,平均提高3个百分点,平均粘度459 mPa·s,煤浆流动性良好。

煤浆提浓系统投用后,气化效率显著提高,氧煤比由原来的467 Nm3/m3提高499 Nm3/m3左右。

6.5MPa_GE水煤浆气化炉新煤种试烧工作经验总结

6.5MPa_GE水煤浆气化炉新煤种试烧工作经验总结

101为降低煤炭综合使用成本,实现公司整体效益最大化。

兖州煤业榆林能化有限公司根据《兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司气化配煤掺烧管理办法》,结合生产实际在2022年度进行气化配煤试烧工作。

根据配比分析数据安排气化系统的运行。

根据气化炉有效气成分的变化情况,根据质检中心对煤浆灰熔点[2]进行分析,气化车间根据灰熔点及时优化气化炉运行指标。

对试烧[1]过程中的工艺参数及时进行优化调整,并完成每种煤种试烧过程数据的搜集整理工作,试烧工作结束后编写试烧总结、编写季度试烧煤种总结并编写气化炉装置运行管控方案。

上半年度气化用煤为金鸡滩沫煤,下半年度气化主要试烧的煤种有金鸡滩精煤、金鸡滩沫煤、营盘壕精煤、隆德沫煤和榆树湾混煤(见表1)。

表1 配煤试烧情况时间煤种配比7月1日-7月13日金鸡滩沫煤/7月14日-7月17日金鸡滩精煤、金鸡滩沫煤5:57月18日-7月25日金鸡滩精煤、营盘壕精煤7:37月26日-7月28日金鸡滩精煤、营盘壕精煤5:57月29日-8月29日金鸡滩精煤、营盘壕精煤6:48月30日-9月6日金鸡滩沫煤、金鸡滩精煤7:39月7日-9月15日金鸡滩精煤、榆树湾混煤5:59月16日-9月22日金鸡滩精煤、榆树湾混煤4:69月23日-9月25日金鸡滩精煤、榆树湾混煤5:59月26日-10月8日金鸡滩沫煤/10月8日-10月17日金鸡滩精煤、榆树湾混煤、隆德沫煤2:2:110月18日-10月30日金鸡滩精煤、榆树湾混煤、金鸡滩沫煤2:2:110月31日-11月4日金鸡滩沫煤、隆德沫煤3:111月5日-11月20日金鸡滩精煤、榆树湾混煤、隆德沫煤2:1:112月21日-12月31日金鸡滩沫煤、榆树湾混煤5:51 金鸡滩精煤与金鸡滩沫煤配比金鸡滩精煤与金鸡滩沫煤配比采用了5:5 和3:7两种配比方案。

5:5配比时水煤浆的灰熔点平均值为1186℃,甲醇装置水煤浆浓度平均值为62.59%,粘度平均值为548mPa.s,有效气成分为84.9%;配套装置水煤浆浓度平均值为61.4%,粘度平均值为472mPa.s,有效气成分为84.1%。

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新型水煤浆加压气化试车总结王勋涛,李存放,李玲波,汪亮宇(兖矿国泰化工有限公司) 2006-06-26新型水煤浆加压气化技术是由兖矿集团和华东理工大学研究开发,是拥有中国人自己专利权的新型气化技术。

该技术在兖矿国泰化工有限公司已经成功工业化,该装置是单炉日处理原煤1150吨(精煤1000吨),气化炉运行压力4.0MPa。

装置于2003年8月2日破土动工,建设工期23个月零19天,2005年10月17日顺利生产出合格甲醇。

随着2005年11月29日带压联投及2006年3月17日的双炉运行标志着新型气化技术已经进入工业生产。

一、新型水煤浆加压气化装置流程介绍原料送来的煤经过秤量给料机精确计量与水及添加剂进入磨机,制成合格煤浆(质量百分比浓度≥61%)。

煤浆经过过滤,贮存在煤浆槽内。

煤浆槽内的煤浆经高压煤浆泵加压输送与空分来的氧气(纯度≥99.6%)经过四个工艺烧嘴进入气化炉。

在气化炉内完成高温高压的气化反应过程。

生成的粗合成气、熔渣及未完全反应的碳通过燃烧室下部的渣口与洗涤冷却水沿洗涤冷却管并流向下,进入气化炉洗涤冷却室,粗合成气在洗涤冷却室内完成洗涤和冷却,熔渣在洗涤冷却室冷却固化。

初合成气经洗涤冷却室的破泡条由洗涤冷却室上部空间出气化炉。

出气化炉的粗合成气经过混合器、旋风分离器、水洗塔完成洗涤净化,除去大部分细灰后的合成气(水汽比控制在1~1.4;合成气中飞灰含量≤1mg/Nm3)送往净化系统。

熔渣在洗涤冷却室内完成激冷固化后通过锁斗定期排入渣池,由捞渣机捞出,运出气化界区。

未完全反应的碳颗粒悬浮在黑水中,由渣池泵送到渣水处理工序作进一步处理。

水洗塔中部含固量较低的洗涤黑水经黑水循环泵加压后分两路,一路送入气化炉洗涤冷却室作为激冷水,另一路送入混合器分别作为洗涤、润湿水使合成气增湿增重。

从气化炉、旋风分离器、水洗塔出来的黑水在蒸发热水塔的下塔进行减压闪蒸,闪蒸出来的水蒸汽及部分溶解在黑水中的酸性气体与低压灰水在蒸发热水塔上塔直接换热。

换热后的酸性气经冷凝分离,不凝性气体送至火炬燃烧。

冷凝液送入灰水槽。

在蒸发热水塔下塔浓缩后的黑水进入真空闪蒸,闪蒸后的气体经过冷却降温,分离后气体排入大气。

再次浓缩后的黑水与絮凝剂混合后进入澄清槽,在澄清槽中浓缩沉降。

上部澄清的灰水溢流至灰水槽,澄清槽底的浓缩液经澄清槽底流泵送压滤系统处理,滤饼送出界区。

(但是现在压滤机使用效果不佳,澄清槽底部的浓缩液通过底流泵送到一氧化碳车间的污水处理。

)灰水槽中的灰水经低压灰水泵分三路,一路进蒸发热水塔,加热后经高温热水泵提压后送水洗塔作为洗涤水;第二路作为锁斗的排渣冲洗水;第三路送废水处理装置处理后外排。

下面为新型水煤浆加压气化技术的流程简图二、主要设计参数(一) 煤性能新型气化炉烧的兖矿的北宿煤煤,煤的性能参数(二) 添加的药品(三) 水煤浆控制指标(四) 工艺控制参数(五) 考核指标*注:1、合成气成份为干基成份; 2、气体体积为标况。

三、试车运行情况(一) B炉试车情况2005年7月21日,B#气化炉采用鲁化14000Nm3/h空分装置的氧气一次投料成功,由于甲醇不具备试车条件,完成80小时运行考核后计划停车。

停车后经过整改,等60000Nm3/h空分装置投入运行后,于10月15日B#气化炉再次投料成功,17日1∶56甲醇装置产出合格甲醇。

2005年10月15日进入正式化工生产,2005年11月24日计划停车,在此期间累计运行788小时,运行负荷率维持为73%(730吨煤/天)。

在12月底B炉再次开始运行,在运行中出现拱顶和气化炉上部一热偶处超温,dcs控制系统失控中央控制室电脑全部黑屏,高压煤浆泵活门处泄漏煤浆等原因跳车。

(二) A炉试车情况A#气化炉自2005年11月27日开始运行,累计在70~85%设计负荷下运行98小时,在85~95%设计负荷下运行41小时,在95~106%设计负荷下运行235小时。

运行中因为拱顶超温,煤浆波动,空分热电,仪表等原因引起跳车。

四、试车中出现的问题及整改(一) 第一次投料时氧气防空阀打不开,原因是氧气放空阀上的削音器设计阻力压差为40公斤太大,使氧气很难放空。

我们就从减少氧气放空阀的阻力想办法。

把削音器中的填料减少,同时把削音器的小孔改大。

运行效果明显,没有再出现由于放开阀没有打开而使投料不成功。

(二) 在第一次投料时由于设计原因,两台捞渣机不能正常工作多次出现断链条,使大量的渣存在现场,我们发现:1.齿轮和链条啮合间隙不合理;2.链条在运行时不能脱离轮齿,有隐患存在;3.在运行时链条带的渣无法自动脱掉;4.保险丝杠与主动轮的固定间隙不合理,在液压系统出现故障时,可能造成链条脱轮、链条拉断、刮板变形报废等恶性事故。

因此我们就做如下的改进:1.把捞渣机的主动轮的尺寸增大,从而增大轮齿和链条啮合间隙;2.轮齿做倒角处理,消除了链条在运行时无法脱开轮齿的隐患;3.增加了链条冲洗水系统,使链子在运行时脱离了气化渣从而减少渣对链条的磨损,增加了链条的使用寿命;4.调整了保险丝杠与主动轮的固定间隙,消除当液压系统出现故障时,可能造成链条脱轮、链条拉断、刮板变形报废等恶性事故的隐患。

(三) 在第一次停车检查发现40%的破泡条变形,部分脱落。

原因是气化炉破泡条的板材较簿(3mm),而德州气化炉破泡条采用5mm 板材,2000小时运行未发现变形、脱落。

因此我们选择较厚的材质做破泡条,破泡条的上锯形齿纹破口加大,同时我们把破泡条与支撑的连接方式有原来的螺栓连接改为电焊焊接,焊接时严格要求焊接质量,有专人把关。

改造后的运行效果很好,再也没有出现破泡条变形及脱落现象。

(四) 由于煤浆中有大颗粒使高压煤浆泵跳车,烧嘴头部的煤浆通道堵塞,煤浆输送管线易堵塞等不良结果。

我了解决此问题我们在2006年元月停车大修,我们对煤浆制备及煤浆输送系统的所有设备进行清洗检修,所有的管线进行冲洗。

同时对振动筛进行技改,在煤浆出低压煤浆泵后增加煤浆过滤器,使超出要求的颗粒过滤出系统。

在工艺操作中我们严格把好原料煤的粒度指标,在分析配合下由专人负责增补钢球工作。

做好煤的硬度分析并急时报给工艺人员。

严把煤浆的粒度分布指标。

经过严格要求系统再也没有出现煤浆大颗粒堵塞的现象。

同时我们定期对煤浆制备系统和输送系统的设备和管线进行冲洗。

随时关注振动筛,滚筒筛,煤浆过滤器的筛网有无破损。

五、存在的问题随着带压联投的成功和双炉运行以及新型气化炉技术的有效气成分高、CO2含量低、碳转化率高、比氧耗和比煤耗低等优势表明新型气化炉已经成功的工业化,从此我们公司由试车阶段转为正式生产阶段。

但我们的系统还存在一定的问题:(一) 气化运行时间过短就要停车,我们正在成立新型气化炉攻关小组解决新型气化炉长周期运行问题。

(二) 气化炉拱顶砖冲刷严重和拱顶超温问题。

我们目前对烧嘴头部的尺寸进行改造,降低氧气流速,减少对拱顶砖的冲刷,严格控制生产负荷与操作压力,降低气化炉内的介质流速,减少对气化炉的冲刷。

想办法改变气化炉中气体的流场。

我们这些措施只能延缓气化炉拱顶砖冲刷严重和拱顶超温。

我们正尝试着对气化炉进行改造。

(三) 工艺烧嘴运行效果不佳,使用周期短,常常更换工艺烧嘴。

(四) 操作工对工艺指标的控制把握的不大好,曾经出现由于误操作使气化炉跳车。

因此,我们通过学习不断提高业务水平。

六、结束语随着我们研究的深入,操作经验的丰富,新型水煤浆加压气化技术将不断完善,同时我们加快新型水煤浆加压气化技术的推广,为我国节约更多的外汇。

德士古煤气化技术改造的几个思路许令奇(安徽淮化集团有限责任公司,安徽淮南 232038) 2003-05-161 德士古煤气化技术在我国的应用德士古煤气化技术在我国的应用始于80年代末,从国内已投入运行装置的运行效果来看,该技术控制简单、生产稳定、安全可靠,装置的开工率、设备国产化率高。

经过十余年的吸收、消化,我国在水煤浆气化领域积累了丰富的设计、安装、开车以及技术研究开发经验。

2 德士古煤气化技术发展的几个思路2.1 配煤技术的应用2.1.1 德士古气化工艺对煤质的要求煤的灰分、成浆性、灰熔点、粘温特性是影响德士古气化经济运行的几个重要指标。

煤中的灰虽不直接参加气化反应,但要消耗反应热,增加氧耗、煤耗,灰分每增加1%,氧耗将增加0.6%以上。

灰分多,渣量多,随渣而损失的碳也相应增加,且给锁渣系统及灰水处理系统的运行带来难度。

成浆性能好的煤易制得较高浓度的煤浆,可降低制浆成本,煤浆浓度高,合成气中的有效气体成分(CO+H2)将增加。

根据经验,煤浆浓度每提高1%,(CO+H2)将增加0.5%以上。

德士古气化为液态排渣,灰熔点高,操作温度就高。

在正常生产条件下,耐火砖表面有一层煤渣层,适当厚的渣层可以减缓气体和熔渣对砖表面的冲刷,温度低时渣层较厚,温度高时渣层较薄,会影响耐火砖的使用寿命,不利于系统的经济运行。

煤的粘温特性也直接影响气化炉的操作温度,有时灰熔点低的煤,灰的粘性温度并不低,如义马煤其T4温度一般小于1300℃,当温度在1400℃以上时,灰粘度较小,低于1400℃,灰粘度急剧增大,流动性变差(见图1),故气化炉操作温度应综合考虑灰熔点和灰粘度。

国内四家投运德士古炉(鲁南2台,上海4台,渭化3台,淮化3台)几年来的实践表明,低灰分、成浆性能好、灰熔点低、粘温特性好的煤比较适合气化。

2.1.2 配煤技术的应用德士古煤气化对原料煤的苛刻要求,使单一的原料煤种很难满足系统正常运行的需要,采用配煤技术,扩大气化用煤来源已成为国内现有德士古气化厂的共同之举。

陕西渭河化肥厂由原来的灰熔点较高的黄陵煤改为灰熔点较低的华亭煤;鲁南由灰熔点较高的七·五煤改为混配精煤;淮化也由原灰分高、灰熔点高的义马煤改为义马煤中掺配石油焦、华亭煤、北宿煤、三河尖煤等,且都取得了成功,掌握了一定的配煤经验。

配煤不但可以使原不能用于气化的单煤、石油焦可以气化,拓宽了德士古气化的原料来源,并能保持系统的长周期稳定运行,降低煤耗、氧耗。

表l为淮化配煤前后的经济技术指标对比。

可见采用配煤后,吨氨煤耗和氧耗都有了明显下降。

2.2 气化反应机理及技术思路2.2.1 气化反应机理水煤浆气化过程属于受限气流床气化反应,出煤浆泵的水煤浆经喷嘴雾化后,在气化炉内约1400℃的高温条件下,经历升温、水分蒸发、脱挥发分、挥发分燃烧、残炭燃烧及一系列的气化反应,生成(CO+H2)含量约80%的合成气。

气化的目的反应如下。

C+CO2=2CO (1)C+H2O=CO+H2 (2)(1)、(2)反应均为吸热反应,需要的热量由燃烧反应生成的燃烧热来提供,主要燃烧反应有:C+O2=CO2 (3)C+0.5O2=CO (4)CH4+2O2=CO2+2H2O (5)但影响煤气组成的反应有两个,即:CO2+H2==CO+H2O (6)CH4+H2O=CO+3H2 (7)实践已经证明在气流床气化条件下,进行的为逆变换反应(6)、甲烷转化反应(7),而不是正变换反应、甲烷化反应。

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