SF6断路器的微水超标原因及控制措施

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分析LW8-35型SF6断路器微水超标原因

分析LW8-35型SF6断路器微水超标原因

实验研究前言LW8-35型SF6断路器新气中,通常含有一定的水分,多来源于生产过程。

另外,如断路器气瓶密封不严,同样容易导致水分进入其中。

由上述原因所导致的断路器中水分含量超标的现象,即微水超标。

微水超标容易加剧低氟化物分解,致使亚硫酸等物质生成。

长此以往,容易腐蚀电气设备,影响生产效率。

因此,解决微水超标问题十分必要。

1. LW8-35型SF6断路器结构LW8-35型SF6断路器结构以落地罐式为主,由电流互感器、外科、吸附器、连杆以及底架等构成。

三相气体可通过通管相互连接,以确保断路器功能能够有效实现。

断路器部分参数见表1。

断路器中,SF6气体为电力领域常用的绝缘介质,分闸时在气体的作用下,电弧熄灭后的热击穿问题能够被有效规避,进而确保电气系统能够安全运行。

断路器内,电流互感器以双铁芯式为主,运行时,借助SF6气体绝缘,稳定性强。

但受多因素影响,一旦断路器微水超标,其功能极容易收到限制,对电力系统的运行会产生较大的阻碍。

解决上述问题,是提高电气设备运行效率的关键。

表 1 LW8-35型SF6断路器参数项目最大运行电流接触电压刚合速度刚分速度数据291713�33�4 2. LW8-35型SF6断路器微水超标的原因LW8-35型SF6断路器微水超标的原因如下:(1)SF6气体需由人工合成,生产过程中,如含水量控制不佳,导致气体含水量超标,在将气体应用于断路器中时,断路器即可出现微水超标问题。

(2)断路器装配过程中,空气湿度过大,致使水分进入其中,容易导致微水超标。

(3)绝缘材料本身含水,在长期使用过程中,其中的水分容易进入到断路器当中,致使微水超标的问题发生。

(4)为延长断路器的使用寿命,有关领域通常会将吸附剂置入其中,以吸附水分,确保断路器内部保持干燥。

如吸附剂未及时更换,导致其中的水分释放,同样容易引发微水超标。

(5)断路器破裂,外界水分自渗漏点进入断路器内部,容易导致微水超标。

3. LW8-35型SF6断路器微水超标的处理方案■3.1 微水检测方法可采用电解法、露点法、重量法以及阻容法检测SF6气体的含水量,视检测结果,判断是否存在微水超标问题:3.1.1 电解法(1)准备电解池,使SF6气体在其中通过。

SF6气体设备微水超标的原因分析及处理

SF6气体设备微水超标的原因分析及处理

SF6气体设备微水超标的原因分析及处理摘要:随着科学技术的发展,电力电网中的电气设备不断更新,越来越多的质量高的电气设备得到了运用。

在高压和超高压电力电网中,SF6气体设备依靠绝缘性好、维护少且方便的优点,被广泛使用在电网系统。

但是SF6气体设备在运用过程中时常出现气体微水超标的现象,严重威胁电气设备安全运行,影响电力电网的稳定运行。

故此,开展SF6气体微水超标原因分析并探索有效的解决对策显得尤为重要。

关键词:SF6气体;微水超标;原因;处理0 引言在很多行业和设备中都会运用到六氟化硫,其有良好的灭弧性能,绝缘性能良好,但是容易引发温室效应,出现微水超标,对电力电网和环境产生严重的影响。

如果设备水分含量太高,温度在200℃以上,此时SF6就会产生水反应[1],出现微水超标,生成亚硫酸和氢氟酸等有毒或腐蚀性强的物质,不仅腐蚀设备致使绝缘劣化,同时也容易降低设备绝缘性能,导致内部高电压击穿,严重影响设备可靠运行。

1 SF6气体设备微水超标的原因分析1.1 新气的水分不合格如果制气厂不严格进行新气检测或者运输过程和存放环境不达标,就容易使得新气不合格。

而且存储太长时间,新气的水分含量也容易升高。

1.2 带入水分1)设备充气时带入水分。

如果工作人员不根据规程检修工艺操作进行充气,如充气时没有将气瓶倒立放置,管路、接口不干燥,装配时在空气中暴露的时间太长等等,都会将水分带入到设备中。

2)绝缘件带入水分。

很多厂家的装配过程不达标,不重视绝缘件的干燥处理,不能满足装配要求。

而且在解体检修电气设备时,通常回将绝缘件长时间暴露在空气中,使得其受潮带入水分。

3)吸附剂带入水分。

SF6气体中的水分和分解物都依靠吸附剂进行吸附,但是有时候也会通过吸附剂带入水分。

比如吸附剂活化处理时间短,干燥不彻底;安装时在空气中暴露的时间长受潮等多种原因,都会大大增加吸附剂中的水分[1]。

1.3 渗入水分1)透过密封件渗入的水分。

如果电气设备的充气压力为0.5Mpa,SF6气体水分体积分数就是30×10-6,水压为0.5×30×10-6=0.015×10-3Mpa,如果外界温度20℃,相对湿度为70%,此时水蒸气的饱和压力就是2.38×10 -3×0.7=1.666×10-3Mpa,所以可以发现外界水压力比内部水分高1.666×10-3/0.015×10-3=111倍。

SF6断路器SF6气体微水超标原因分析及改进措施

SF6断路器SF6气体微水超标原因分析及改进措施

摘要 :文章对 引起 sF 断路 器微 水超标 的原 因及 控制处理措 施展 开 了讨论 ,介绍 了500kv从化换 流站sF 断路 器sF 气体微 水超 标 ,分析 了sF 断路 器sF 气体微 水超标的原 因 ,提 出了对sF 断路 器s 气体微 水超 标的处理 方案 对策 , 并按 照处理方案对策对sF 断路 器sF 气体微 水超 标进行 了处理 。 关键词 :SF 断路 器 ;SF 气体 ;微水超标 ;换流器 ;高压 电网 文献标识码 :A 中图分类号:TM301 文章编号:1009-2374(2016)01-0025-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.01.013
用 本 体立 柱 瓷 套和 灭 弧室 瓷 套及 附件分 体 运 输 , 出厂前 度 达到 l33Pa后 继续 对 S 断 路 器气 室 抽4 ̄6d,时 ,再 用
本 体 立柱 瓷 套 和灭 弧 室瓷 套 未做 好 防 雨 防潮 的措 施 ;在 麦 氏真空 计测试 sF。断路器 气室 真空 度 。sF 断路 器气 室抽
5 结语
通 过 对500kV从化 换流 站 500kV SF 断 路器 sF 气 体 微 水 超 标 的缺 陷原 因分析 及 处理 结 果 ,发现 SF 断路器 在 工 厂车 间 加工 时 应控 制 车 间 的湿 度符 合 要求 ; 出厂前 立 柱 瓷套 与 灭弧 室 瓷套 的临 时密 封 应认 真 仔细 检 查 是 否密 封 绝对 可 靠 ; 出厂 时SF 断 路 器 包 装 应 做 好 防 雨 防 潮 的 措 施 。安装 时应 该严 格 控 制天 气 情况 是 否符 合 安装 条 件 ; 安装 本体 瓷 套 与灭 弧 室 瓷套 的 法兰 口对接 时严格 控 制 露 空时 间 ;SF。断路器 气 室抽 真空及 充sF 气体 时应严 格按 有 关规 程规 范进 行 ,这 样才 能 保证 安装 好 的S 断路 器气 室 s 气体 微 水符 合 国家 标准 与行 业标 准 ,保 证 电力 电网的 安全 可靠运 行 。

六氟化硫断路器水分超标原因分析与处理对策

六氟化硫断路器水分超标原因分析与处理对策
科技创新与应用 J 2 0 1 4 年 第 9 期
科 技 创 新
试验数据准确无误 , 试验 人员经过多次反复测试 , 但试验数据变化不 有设备的阀门, 严防真空泵油倒入断路器中。 大, 初步判断设备内部受潮。 4 S F 气体水分的控制措施 为了排除仪器、 检测方法、 环境 、 人员等误差因素, 我们在此后的两 为了保证 s 断路器安全运行,规程对于气体中存在的水分含量 因为, 它直接影响断路器的安全运行。如何降低运行中 天, 选用了不同仪器及人员, 进行了重复测定, 当日天气晴朗, 环境温度 有严格的要求 , 3 6 %, 相对湿度 4 2 %, 进行了确认超标数据的准确性, 试验数据如下所 断路器的 s 气体含水量,可采取如下措施 : ( 1 ) s F 气体水分测试及设 刁 备安装处理应选择在晴天进行 , 空气相对湿度不大于 8 0 %。 在回收气体 时, 应注意通风干燥, 做好有关的防范措施 , 避免中毒。 ( 2 ) 在新气的质量 试 验时 间 试 验仪器 试验人 员 湿 度测试 结果 检 漏测试 结果 结论 管理上 , 应首先确认气体质量合格, 具有气体出厂合格证。如不具备合 在电气设备充气前必须进行抽样复查 , 确认质量合格后方可进行 C e m a x 酒 风敏 3 2 4 uL 几 无漏 点 不合格 格证 , 2 0 0 8 . o 8 . 1 O 充装。 ( 3 ) 在充装作业时 , 为防止引/ 睐 杂质, 充气前所有管路、 连接部 D P g 9 一 I I I 王晓瑜 3 1 5 uL 几 无漏 点 不合格 件均 需根据其 可能残存 的污 物和材 质情况用稀 盐酸 或稀碱 侵洗 ,冲洗 干燥的手套 。接口 C e m a x 酒凤敏 3 0 2 uL 几 无漏 点 不合格 后加热干燥备用。连接管路时操作人员应配带清洁、 2 0 o 8 . o 8 . 1 1 处擦净吹干, 管内用六氟化硫新气缓慢冲洗即可正式充气。 ( 4 ) 充气完毕 D P 9 9 ~ I I I 王 晓瑜 3 1 4 uL 几 无 漏点 不合格 后, 对设备密封处 , 焊缝以及管路接头进行全面检漏 , 确认无泄漏则可 从以上跟踪测试的数据可以看出, 两次的试验数据均不符合《 六氟 以为充装完毕 。( 5 )更换吸附剂时 ,吸附剂的烘干温度一般控制在约 化硫电气设备 中气体管理和检测导则 C B f 8 9 0 5  ̄中设备投运前的要 2 0 0 %, 烘干时间约为 1 2 h 。应将吸附剂放置在密封干燥的容器中, 冷却 求, 但是随着环境温度及天气情况的改变, 试验数据有所下降, 这表明 到室温后立即装 入设备内。 环境湿度对 S F + 气体内部水分含量检测有较大的影响。 5 s 断路器水分盎 理结果 2 S F 断路器水分超标 的原因 通过 s F 6 断路器隐患的发现 、分析及处理经过来看 , s 断路器充 2 . 1 S F 断路器水 分增大 的途径大致 分为 以下几点 : ( 1 ) 新气 中固有 装气体时 , 首先保证备用气体、 仪器、 气体管路的湿度符合要求 , 并且在 的残留水分。( 2 ) 安装充气过程中将水分带入 s F 气体中。( 3 ) 断路器密 安 装测试 中应在 晴朗的天气 下进行 , 各 部件 之间要连 接紧密 , 防止 环境 封不良导致水分渗入。( 4 ) 断路器零部件、 内部绝缘材料、 外壳等吸收水 水分进 ^。 最后要加强 s F 断路器巡视力度 分后释放 部分水分 到气 体 中。 及 时发现并消 除断路器安全 隐患 , 保证 S 断路 器安全运行 。 2 . 2为了准确找出试验数据超标的原因, 高试班对此线路的断路器 我们对处理 后的设备进 行 了交 接试验 以 及新设 备投入 运行后半 年 进行 了投运 前 的交接试 验 , 其 中各 项数 据交 流耐 压 、 回路 电阻 、 机 械特 及 一年复测 , 试验 报告如下所示 : 性、 动作 电压 、 线圈直组均符合《 电气装置安装工程电气设备交接试验 设备名称 试验时间 试验原因 湿度测试结果 湿度测试结论 标准》 , 由此可以判断高压试验此断路器正常。并且 S F 6 密度继电器指 2 o 0 8 . 0 8 . 1 1 交接试验 4 6 u L / L 符合投运前要求 示压力正常 , 没有发现漏气点。这表明断路器密封 陛能 良好, 内部绝缘 合格 , 不是 导致水分超标 的原 因。 1 1 0 k V烽伯线 2 0 o 9 . 1 1 半年复测 5 2u L 几 合 格 2 3为了排除设备出厂前新气存在固有的水分 , 我们查阅了设备出 1 7 9 7 断路器 2 0 0 9 D 8 . 1 l 一年复测 6 3 u L 几 合 格 厂前和设备充气前新气湿度试验报告如下所示

浅谈SF6断路器水分控制

浅谈SF6断路器水分控制

浅谈SF6断路器水分控制摘要:SF6断路器以其优越的灭弧性能广泛运用于高压、超高压电网中。

但水分的存在会对SF6断路器的电气性能及设备本身产生严重影响,本文从设备安装、运行维护、检修等方面简要分析了SF6断路器中水分产生的原因,提出了相应的解决方法。

关键词:SF6断路器、水分、控制一、引言SF6气体是良好绝缘介质和灭弧介质,近年来在高压断路器中越来越多的被采用。

但是SF6气体用于断路器时对水分含量的控制必须有严格的要求,因为在电弧作用下,SF6分解物与水反应而产生出相当数量的有毒和强腐蚀性物质,这些物质对人和设备有很大的危害性,所以在SF6断路器中对水分的控制有重大意义。

二、SF6断路器中水分的来源1、SF6气体本身存在一定的水分。

国家标准规定[1] :新SF6气体中水分含量不得大于8μg/g (体积比为64μL/L)。

SF6新气中的水分主要是生产过程中混入的。

在向断路器充气或补气时,这些水分会直接进入断路器内部。

另外SF6气瓶在存放过程中,如果存放时间过长,气瓶密封不严,大气中水分会向瓶内渗透,使SF6气体含水量升高。

2、零部件(尤其是绝缘材料)在装配前没有彻底干燥处理。

其中含有的水分在电器设备运行后逸出。

另外.即使零部件在组装后经过干燥处理。

但其深层仍有水分存在。

导致SF6气体的湿度超标。

3、设备安装时环境条件较差,空气湿度较大,在安装过程中水分进入断路器内部。

在设备安装完毕后,没有严格按照技术标准和工艺要求抽真空。

在设备内部水分没能彻底抽掉的情况下,就对设备充入SF6气体。

4、在设备安装时,漏装或没有及时更换用来吸附水分和有毒物质的吸附剂,或者吸附剂的吸附效果不佳,导致不能有效吸附SF6气体中的微量水分。

5、大气中的水分通过密封薄弱环节渗透到断路器内部。

SF6断路器在长期的运行过程中,由于密封件老化、法兰腐蚀等原因,导致密封部位密封状况恶化,大气中的水分进入开关内部,导致微水超标。

三、SF6断路器中水分的预防及处理通过以上分析,我们得出了SF6断路器中水分的几个主要来源,针对各个环节,提出以下控制措施:1、SF6气体要规范存放及管理。

SF6断路器安装中针对气体微水量的控制和渗漏处理

SF6断路器安装中针对气体微水量的控制和渗漏处理

SF6断路器安装中针对气体微水量的控制和渗漏处理摘要:本文针对某供电公司承担的变电站安装工程中,SF6断路器在现场安装中出现的SF6气体微水检测超标和渗漏气问题进行分析,找出原因,并详述了处理方法及过程,通过实际检测验证了处理方法的正确性。

关键词:SF6断路器微水量渗漏近年来在电力网的迅速发展过程中,SF6断路器以其优异的电气性能被电力系统中广泛应用,以某供电公司所负责承担的工程为例:1996年商县变安装LW14-110断路器1台,1997年,商南安装LW14-110断路器2台,1999年山阳变电站安装LW14-110断路器2台,LW8-35断路器3台,35kV高坝变电站安装LW8-35断路器4台,110kVSF6电流互感器6台。

镇安青槐、张家变电站安装的LW6-35断路器6台。

SF6断路器在现场安装过程中,均出现SF6气体渗漏和微水检测超标现象,处理比较麻烦,影响工期。

针对这两项问题,分析原因,找出处理方法。

1 SF6断路器微水超标问题1.1 SF6气体性质纯净的SF6气体是无色、无嗅、无毒和不可燃的气体。

在通常的室温和压力下呈气态,在20℃时密度,约为空气密度的5倍,有向低处积聚倾向,SF6气体的临界温度为,经压缩而液化,装入钢瓶以液态运输。

SF6是电负性气体,具有良好的灭弧性能及高耐压强度。

在一个大气压,均匀电磁场中,SF6气体的耐压强度约为氮气的2.5倍。

SF6气体在电弧作用下会产生分解现象,当温度高达4000K以上,绝大部分分解物为S和F的单原子。

当电弧熄灭后,绝大部分分解物又结合成稳定的SF6气体分子,有极少部分在重新结合过程中与游离金属原子及水分子发生化学反应,产生金属氟化物和硫的低价氟化物。

1.2 SF6断路器出现微水超标的原因在安装过程中,共出现过3台SF6断路器微水超标,经分析,水分进入断路器气室的途径有下面几种可能。

(1)断路器各断口中SF6气体本身的水分超标。

SF6断路器在出厂时,各断口或本断路器中充有0.2MPa~0.3MPa 压力的SF6气体,这部分气体在出厂时微水量就已超标或在出厂至现场安装前,产品零部件绝缘体中吸附的水分扩散到SF6气体中致使0.2MPa~0.3MPa压力的SF6气体水分已经超标。

Sf6断路器气体微水超标原因及控制措施

Sf6断路器气体微水超标原因及控制措施

Sf6断路器气体微水超标原因及控制措施作者:黄豪杰来源:《硅谷》2009年第21期[摘要]阐述SF6断路器微水超标的危害性,分析SF6断路器微水超标的具体原因,并提出SF6断路器微水超标的拉制措施。

[关键词]SF6断路器微水超标原因分析措施中图分类号:TM3文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)1110019-01一、引言SF6断路器具有断口电压高、开断能力强、允许连续开断的次数较多、噪声低,而且断路器尺寸小、重量轻危险、容量大、维修周期长、技术经济指标先进。

这些优点使传统的多油、少油、压缩空气断路器都无法与其相比,在高压开关领域中大部分采用该类型的断路器。

但在运行中应加强SF6气体的水份管理,本文对SF6气体微水含量对断路器的影响、SF6气体中水份产生的原因及SF6断路器微水含量的控制措施进行了分析。

二、SF6气体微水超标的危害性SF6气体是一种无色、无味、密度比空气重、不易与空气混和的惰性气体,对人体没有毒性。

但是,通常在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。

SF6气体还具有良好的绝缘性能和灭弧性能,一旦大气中的水分浸入或固体介质表面受潮,那么耐压强度就会显着下降。

110kV以上SF6断路器多是户外设备,当外界气温骤降时,SF6气体过量水分可能会凝结在固体介质表面而发生闪络或沿面放电引发事故,严重时造成电流互感器发生爆炸事故;当气体中的水分与SF6气体反应生成腐蚀性很强的氢氟酸、亚硫酸和其他毒性很强的化学物质,危及SF6断路器绝缘件、密封材料,造成腐蚀,使绝缘劣化,甚至发生设备爆炸,危及维护人员的生命安全。

想完全清除SF6断路器内SF6气体的水分是不可能的,但是如果了解SF6气体中水分的来源,并且采取相应的检测分析和预防控制措施,还是可以减少SF6气体中的水分的,对气体绝缘设备的安全可靠性运行至关重要。

三、SF6气体微水超标的原因(一)SF6气体新气含有的水分造成新气不合格的原因:一是在生产制备和充装过程中,由于SF6在合成后要经过热解、水洗、碱洗、干燥吸附等多重工艺,进人SF6气体中的水分在出厂时未进行严格检测;二是运输过程和存放环境不符合要求;三是存储时间过长。

SF6气体微水含量超标原因分析与控制措施

SF6气体微水含量超标原因分析与控制措施

SF6气体微水含量超标原因分析与控制措施作者:刘志勇来源:《山东工业技术》2017年第23期摘要:SF6气体微水含量与设备安装、设备检修、设备补气、设备质量、吸附剂等因素有关,对影响SF6气体微水含量超标因素进行了分析,并提出了微水控制措施。

关键词:SF6(六氟化硫);微水超标;控制措施DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.23.2380 引言SF6气体作为一种不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能与灭弧特性,现代电力系统得到广泛使用,如断路器、CT、GIS等高压设备都采用SF6作为绝缘材料。

SF6气体的纯度对高压设备的影响最大,气体微水含量决定SF6气体的绝缘性能与灭弧特性,当气体微水含量超标时,降低气体绝缘性能与灭弧能力,不能有效断开设备,易造成设备故障、危及人身安全。

在SF6设备在运行中,需定时检测分析气体的微水含量,防止气体中微水含量超标,保证设备的安全运行,因此对SF6气体的微水分析与技术处理具有重要的意义[1-2]。

本文从设备安装、设备检修、设备补气、设备质量、吸附剂4个方面分析SF6气体微水含量超标的原因,并针对影响因素提出具体的控制,保证电力系统安全稳定运行。

1 SF6微水超标原因分析SF6设备内气体的微水与设备安装、设备检修、设备补气、设备质量、吸附剂等因素有关,通过对这些因素具体分析,探讨SF6设备微水超标原因,为控制SF6设备微水以及处理提供技术指导。

1.1 设备绝缘材料的影响设备气室内壁采用的是环氧树脂材料,气室解体检修时,水分吸附在环氧树脂上,对这些水分采用短时抽真空很难全部排除吗,影响气体微水含量。

设备安装与设备检修中,暴露的设备零部件带入水分;安装与检修后抽真空不合格也会带入水分。

1.2 设备补充SF6气体带入水分SF6气体在高压的状态下,以液体形态存于补气瓶内,当进行设备补气时,液体转化气体使补气管道接头表面附着大量水分;补气管道在充气前未清洗干净,导致SF6气体不纯,这些水分都会通过补气带入设备。

SF6断路器的微水超标原因及控制措施

SF6断路器的微水超标原因及控制措施

SF断路器的微水超标原因及控制措施6某厂500KVGIS是瑞士ABB公司生产全套GIS室内配电装置。

05年12月投入运行。

06年10月17日进行微水含量测试时,测得3号主变进线A、B、C三相PT的微水含量超标,06年11月6日对3号主变进线A、B、C三相PT的气室的SF6气体进行更换处理:06年11月21日测量其微水含量还是超标。

07年2月对3号主变进线A、B、C三相PT的气室的SF6气体进行更换并加装了吸附剂。

07年3月26日及08年1月30日测量微水合格。

2009年4月28日,对GIS进行定期微水测试时发现11个PT气室中共有6个气室微水含量超标。

(GIS设各SF6气体湿度的监测是保证GIS设备安全运行的重要手段。

SF6气体微水在运行时标准为断路器气室≤300×10-6,其他气室≤500×10-6。

)六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力、允许连续开断的次数较多,噪声低和无火花危险,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大、不需要维修或少维修。

这些优点使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,在超高压领域中几乎全部取代了其他类型断路器;另外在中压配电方面,六氟化硫断路器具有在开断容性电流时不重燃,以及开断感性电流时不产生过电压等优点,正逐步取代其他类型的断路器。

六氟化硫断路器的优良性能得益于sf6气体良好的灭弧特性。

SF6是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有优异的冷却电弧特性,介电强度远远超过传统的绝缘气体。

在均匀电场下,SF6的介质强度为同一气压下空气的2.5—3倍,在4个大气压,其介质电强度与变压器油相当。

由于SF6的介质强度高,对相同电压级和开断电流相近的断路器,SF6的串联断口要少。

例如:220kv少油断路器要4个断口,500kv少油开关要6-8个断口,而220kv SF6断路只要1个断口,500kv SF6断路器只要3-4个断口。

一是因为SF6的分子量大,比热大,其对流的传热能力优于空气,二是SF6在高温下的分解特性,在分解反应过程中吸收能量。

SF6气体微水含量超标原因分析及处理

SF6气体微水含量超标原因分析及处理

SF6气体微水含量超标原因分析及处理摘要:随着电网的迅速发展,电力系统的容量急剧增大,SF6全封闭组合电器以其体积小、噪音低、维护工作量小等特点,得到了广泛应用,微水试验作为SF6电气设备的必试项目,已广泛地受到重视,必须加强对SF6电气设备的监测。

基于此,本文主要对SF6气体微水含量超标原因及处理进行分析探讨。

关键词:SF6气体;微水含量;超标原因;处理措施1、SF6气体微水检测记录1.1某电厂出线气室SF6微水试验数据及趋势图表2017年在某电厂一级站检修时,发现其GIS洪黔线出线气室微水超标,具体测量数值如表1所示,检修处理之前微水值为1049μL/L,检修处理之后,微水含量一直处于上升趋势,48h后,稳定后微水值接近运行允许极限值500μL/L。

表1洪黔线出线气室微水值数据表注:测试温度采用实测的气隔运行温度,水分值为折算到20℃时的标准值。

洪黔线出线气室微水值趋势图如图1所示。

图1洪黔线出线气室微水值趋势图1.2某发电公司51PTSF6微水试验数据及趋势图表2018年12月,检修公司在对某发电公司GIS进行周期性检测时发现母线上51PT三相气室SF6气体水分都超出500μL/L的运行标准,换气处理后,测量微水值为100μL/L以下。

在母线带电运行一个月后,复测微水值在200~300μL/L间,发现SF6气体微水增长趋势较快。

故2014年3月、4月、5月对其进行每月一次的加强检测。

2014年2月及以后的微水值趋近稳定,未发现明显增长。

具体测量微水值如表2所示。

表251PT微水值数据表注:测试温度采用实测的气隔运行温度,水分值为折算到20℃时的标准值。

51PT微水值趋势图如图2所示。

图251PT微水值趋势图2、原因分析通过以上数据可以看出,在经过处理后,SF6气体微水值会逐渐上升,但经过一定时间后,微水值逐渐趋于稳定状态。

2.1气室内壁绝缘材料吸附的水分气室内壁绝缘材料主要为环氧树脂,在设备安装或检修解体的过程中,水分会吸附在绝缘材料上难以完全排除。

SF6断路器微水超标原因分析与控制措施

SF6断路器微水超标原因分析与控制措施

SF6断路器微水超标原因分析与控制措施摘要:在SF6断路器实际运行的过程中,经常会出现微水超标的现象,严重降低了断路器的绝缘性能,大大缩短了其使用寿命。

因此,需针对SF6断路器的微水超标原因进行全面分析,采取积极的措施进行应对,保证断路器的正常使用,延长其使用寿命,避免故障的产生。

关键词:SF6断路器;微水超标原因;控制措施在正常状态下,SF6没有颜色与味道,且不含有毒素,具备不可燃的特点,与传统绝缘气体相较,介质的强度较高,能够在均匀电场之下稳定运行。

然而,在使用SF6断路器的过程中,虽然能够提升其绝缘性能,但是,很容易出现微水超标的现象,严重影响设备的寿命,必须对其进行合理的控制,通过科学方式应对问题,保证能够提升断路器的使用水平。

一、SF6断路器微水超标的实际情况分析我公司于2016年6月到8月对SF6断路器进行微水测试,发现其中有两个断路器出现微水超标的现象。

其中一台断路器的微水运行值已经达到400 ,且在环境温度为19摄氏度的时候对第二台断路器的微水运行情况进行分析,发现其运行值已经达到了600 ,严重影响了电网的安全稳定运行。

因此,在2016年10月份的时候,开始针对SF6断路器的微水超标问题进行分析,在明确原因的情况下,对其进行了全面的处理。

二、SF6断路器微水超标实际原因在SF6断路器运行的过程中,微水超标原因较多,应对其进行合理的分析,明确原因与类型。

具体原因表现为以下几点:第一,在实际装配的时候,绝缘带中含有水分,没有对其进行合理的处理。

且断路器中主要的材料就是环氧树脂产品,含水量在0.2%-0.6%左右,在材料使用中,水分会随着时间的变迁释放,导致出现微水超标的现象。

第二,在对SF6气体进行充入的时候,不能保证充气道的干燥性,没能对其进行SF6冲洗,或是SF6气体中的含水量较高,不能符合相关规定,导致发生微水超标问题。

第三,所选择的氧化铝吸附剂出现了失效或是饱和的现象,不能保证气体的干燥性。

SF6断路器的微水超标原因及控制措施

SF6断路器的微水超标原因及控制措施

SF6断路器的微水超标原因及控制措施摘要:SF6断路器开断水平高、断口电压大、持续开断频率较多、无较大噪音,同时断路器形态小、体积轻、容量大、维修周期较长,这些是传统油断路器与压缩空气断路器所不及的,目前超高压范围内取缔了其他型号断路器。

对此,笔者结合实践研究,就可能影响到SF6断路器安全稳定运行的微水超标原因与控制方法进行简要分析。

关键词:SF6断路器;微水超标原因;控制措施SF6微水检验与泄漏点检查是SF6断路器检测的重要内容之一,若缺少对这些环节的重视将直接影响其稳定性,同时对生态环境造成污染。

所以,变电站交接与运行过程中对SF6断路器微水检验与泄漏点检查应给予高度重视。

一、SF6气体微水超标危险性常规状态下,SF6气体呈现无色无味,绝缘性良好、灭弧属性较高。

但SF6气体水分含量过高,那么其断路器机构的电气强度也会有明显降低。

SF6断路器多应用于室外环境下,如果温度环境较为恶劣,SF6气体内水分可能凝结于固体介质外层出现闪络,甚至导致断路器爆炸。

纯净SF6气体在运行时遭到电弧放电将分化为氟、硫等化合物。

如果气体内水分较多将会有氟、硫化合物和水反应形成较强的腐蚀氢氟酸、硫酸等化学成分,对断路器绝缘材料与金属材料腐蚀导致绝缘性降低,严重时可能发生爆炸,影响人们生命财产安全。

尽管消除SF6断路器中SF6气体水分具有一定难度,不过了解SF6气体微水超标影响因素,制定有效方案,缩减SF6气体水分能够提升断路器稳定性。

总而言之,第一,如果水分浓度较高,当超出200℃后容易形成水反应,形成亚硫酸与氢氟酸,影响设备运行性能。

第二,SF6在电弧影响下分解,因为水分加剧将会影响低氟化物水解,形成氟化亚硫酞;同时水分流入起到促进作用。

第三,SF6被电弧分解为原子态S与F过程中,触头蒸发较多的金属Cu与W蒸汽。

蒸汽和SF6高温下产生反应,形成金属氟化物与低氟化物,形成氟化亚硫酞、硫化氢等有毒物质,HF也能够与SiCO2构件反应,腐蚀固体构件外层。

浅谈GIS设备SF6微水超标原因及预控措施

浅谈GIS设备SF6微水超标原因及预控措施

浅谈GIS设备SF6微水超标原因及预控措施发表时间:2016-07-01T16:54:51.723Z 来源:《电力设备》2016年第9期作者:潘政1 李金2[导读] 严格把控设备组装、充气、维护各个环节关键点,建立SF6微水定期检测机制,确保GIS设备的安全稳定运行。

潘政1 李金2(华能澜沧江水电有限公司漫湾水电厂云南临沧 675805)摘要:分析了水分对GIS设备及SF6气体的影响,并对GIS设备SF6气体微水超标原因进行分析,提出防止GIS设备SF6气体微水超标的预控措施。

关键字:GIS、六氟化硫、微水、控制Abstract: analysis of the effects of moisture content of GIS equipment and SF6 gas, and of GIS equipment SF6 gas micro water content exceeding the reason analysis, proposed to prevent the GIS equipment SF6 gas micro water content exceeding the pre control measures.Keywords: GIS, six fluoride, micro water, control引言六氟化硫(SF6)气体常温常压下为无色、无味、无臭、无毒的不可燃气体,化学性质稳定。

SF6气体还具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,其耐电强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压是空气的2.5倍,灭弧能力是空气的100倍,是一种优于空气和油之间的新一代超高压绝缘介质材料。

随着超高压输配电技术的发展,SF6凭借其较高的介电强度和优良的灭电弧性能,广泛用于GIS设备、大容量变压器、高压电缆等设备作为绝缘材料。

但是,如果SF6气体中存在水分,将对SF6的化学性能及电气绝缘性能造成不良的影响,严重威胁设备安全、稳定运行。

SF6断路器微水超标原因及控制措施

SF6断路器微水超标原因及控制措施
微 水 含 量 的控 制 措 施 进 行 了分 析 。
法兰连接处和中心导体部位易结霜, 当霜 融化 成水时将造成该部分 的电场 畸 变 , 局 部 电场 增 强 很 多 而 降低 绝 缘 强 度 。 本 公 司 乐 余 变 3 1 1主变 断 使 0# 路 器 A相 盆 式 绝 缘 子 击 穿 就 是 个 很 好 个 例 子 。 5 F 气 体含水 量的控制措旖 S 6 S 6断 路 器 微 水 含 量 的 控 制 可 分 为 生 产 、 装 过 程 中 的 水 份 控 制 和 投 F 安
8 p p m。
3 F 气体微水超标 的原因 s 6
S 6 体 微 水 超 标 的 原 因 , 要 有 以下 5个 方 面 : F气 主 () F 1 S6气 体 新气 的 水份 不 合格 。造 成 新 气 不 合 格 的 原 因 , 是 制 气 厂 一 对 新 气 检 测 不 严 格 : 是 运 输 过 程 中或 存 放 环 境 不 符 合 要 求 : 是 存 储 时 二 三
爆炸 。
5 1 生产、 . 安装 过 程 中 的 水 份 控 制 措 施
() F 1S 6断 路器 的 零 部 件 在 制 造 厂 装 配 前 一 定 要 进 行 彻 底 干 燥 处 理 。 () F 2 S 6断 路 器 解 体 或 元 件 运 输 到 现 场 时 , 可 能 使 元 件 处 于 封 闭状 尽
较 多、 噪声低和 无火 灾危险, 且断路器尺寸小、 而 重量轻 、 容量大 、 维修 周期 长。这些优 点使传 统的油断路器 和压 缩空气断路器无法 与其相 比, 超高 在 压领域中几乎全 部取代 了其他类 型断路器。 不过在运行 管理上 都有许 多特 殊 之 处 , 中 包 括 S 6气 体 纯 度 管 理 、 份 管 理 和 渗 漏 气 管 理 , 文 对 S 6 其 F 水 本 F 气 体 微 水 含 量 对 断 路 器 的影 响 、F S 6气 体 巾 水 份 产 生 的 原 因及 S 6断 路 器 F

一起户外高压SF6断路器回路电阻异常及微水超标原因分析及处理

一起户外高压SF6断路器回路电阻异常及微水超标原因分析及处理

一起户外高压SF6断路器回路电阻异常及微水超标原因分析及处理摘要:在对110kV长田变XX线133断路器进行回路电阻试验时,测试发现断路器B相回路电阻为177μΩ,厂家规定值为≤30μΩ,随后对110kV长田变XX线133断路器气体进行SF6气体湿度及分解产物测试时,测试结果SO2为90.5,SO2超标。

关键词:户外高压SF6断路器;回路电阻;微水超标1前言户外高压SF6断路器是以SF6气体作为绝缘介质的断路器,有着优良的绝缘性能,配置弹簧操动机构可以快速进行分、合闸,可以连续开断多次,维护方便,在电网中大量使用。

但是在长期使用中,如在户外高压SF6断路器安装、检修、维护中如果未按规定求安装、生产、检修及注入SF6气体会容易导致SO2超标及断路器内部出现异常及故障,影响断路器正常运行。

2SF6断路器回路电阻及微水超标实验数据及运行维护数据分析110kV长田变XX线133断路器主要发生过两次跳闸,分别是:2021年10月20日,110kV长田变XX线N25塔小号侧约50米处B相导线断落导致110kV长田变XX线133断路器跳闸,重合闸动作不成功。

2021年12月16日,110kV长田变XX线N42号塔大号侧A相靠横档侧第一片绝缘子雷击闪烙导致110kV长田变XX线133断路器跳闸,重合闸动作成功。

查找110kV长田变XX线133断路器试验记录,最近一次为2020年4月12日开展的110kV长田变XX线133断路器A修及其相关试验,其中A、B、C三相回路电阻分别为20.10μΩ、20.40μΩ、18.79μΩ,无异常。

根据以上信息,可以明确110kV长田变XX线133断路器B相回路电阻升高主要发生在近一年内,经询问调度,110kV长田变XX线133断路器负荷基本在1200A以上(额定电流1600A),负荷较大。

之后反复进行断路器SF6成分及微水试验,确定SO2含量超标(SO2:86.85;H2S:0.97;CO:45.4;HF:16.66),随后对断路器回路电阻测试并与上一次测试结果值进行对比分析,发现B相超出厂家规定值及上次测试值,测试值(A:21.9;B:168.0;C:21.1;厂家规定值0-30μΩ)。

SF6开关微水含量超标原因分析及处理

SF6开关微水含量超标原因分析及处理

1 问题的提出包头第一热电厂2000-06,开始对厂内原有的4条110kV线路开关l11l、1112、1113、1114进行改造,新设备为沈阳高压开关厂生产的LW6—110H/3150—31.5型SF6开关,此开关由3个单柱分别装在1个公用支架上,配有1个液压操作柜实现三级液压联动。

SF6气体虽是一种十分稳定的无毒气体,但在开关工作过程中SF6经电弧作用而形成SF4,它与水、氧反应产生含毒〔或腐蚀)物质。

因此SF6设备在制造、安装、检修中的水分、氧气控制必须严格注意。

而且在SF6开关的各项检测指标中,开关灭弧室内SF6气体水分含量的大小直接影响着SF6开关的安全稳定运行。

开关内部水分含量较大时,不仅降低了开关的绝缘性能,其灭弧性能也要下降。

因此开关内部微水含量是重要的检测指标。

在更换1113开关时,发现该开关的B、C相灭弧室内预充SF6气体压力为0MPa(出厂前应预充0.03MPa合格的SF6气体)。

于是对三相抽真空3h后,充入25μg/L的高纯氮气进行微水检测,测试结果见表1。

从表1可以看出开关三相内部气体微水含量均已超标,说明此开关已经受潮。

2 原因分析根据开关安装前发现的问题及安装后测试的结果,该厂及沈阳高压开关厂技术人员共同对问题进行了分析。

考虑有以下几种可能:(1) 根据开关安装前B、C相预充压力为0MPa的现象分析,认为开关本体存在泄漏点,导致开关内部气体泄漏。

而且此开关为1999—10到贷,始终在户外放置,经历冬夏两季,温度及湿度变化较大,开关内部气体热胀冷缩,将外部空气中的潮气吸入,导致内部绝缘件受潮。

(2) 开关本体充高纯氮气时所用的减压阀及充气管路为氧气减压阀及氧气输气管,此套充气阀门及管路曾在前1台开关改造时使用过,用完后放于库房中,由于当时正值夏季,空气湿度较大,而且橡胶管具有吸潮性,导致充气所用的橡胶管受潮,在向开关内部充气时将潮气带入。

(3) 用于干燥气体的氧化铝干燥剂(分子筛)失效或已受潮饱和。

试析SF6开关SF6泄露、水分超标问题及解决对策

试析SF6开关SF6泄露、水分超标问题及解决对策

试析SF6开关SF6泄露、水分超标问题及解决对策发表时间:2018-12-05T21:52:23.017Z 来源:《电力设备》2018年第21期作者:林瑞强[导读] 摘要:随着电网规模及电力技术的不断发展,SF6开关因其优良的绝缘及灭弧性能,越来越被广泛的使用与输配电系统中,SF6开关运行的稳定与否关系着输配电网的安全稳定运行。

(广西电网有限责任公司柳州供电局广西柳州 545005)摘要:随着电网规模及电力技术的不断发展,SF6开关因其优良的绝缘及灭弧性能,越来越被广泛的使用与输配电系统中,SF6开关运行的稳定与否关系着输配电网的安全稳定运行。

其中,SF6开关气体的压力及水分含量是影响开关绝缘及灭弧的重要因素。

为了保证SF6开关的质量及性能,应从开关全生命周期的各个环节来进行监督、巡视、检查、维护、检修,从生产活动中总结开关常出现的各类问题,分析原因,找到有效解决设备问题的措施。

关键词:SF6开关;变电检修;问题;解决对策1、SF6开关概述以及类型与特性分析1.1概述断路器俗称开关,SF6开关利用SF6气体作为绝缘和灭弧介质,在输配电系统中被广泛使用。

SF6气体中水分含量超标将危害开关绝缘,影响灭弧,严重时甚至会发生爆炸,为了保证开关绝缘和灭弧性能,SF6气体水分含量必须满足要求。

在变电检修中,除了开关电气及机械故障外,更要注意SF6开关气体泄露及水分含量超标问题。

下面将针对SF6开关在运行过程发生漏气及水分超标问题和解决对策做具体的探讨研究。

1.2类型与特性SF6开关在外形分类上可分为三大类:绝缘支柱式、落地金属罐式和封闭组合式。

SF6开关基本机构是由导电回路、灭弧装置、绝缘部件、操作机构和相关附件组成,其中,按灭弧装置及灭弧方式的不同,可分为单压式灭弧、自能式灭弧。

单压式灭弧是开关内部只有0.3至0.5MPa的SF6气体压力,随开关分合可动部分带有由固定活塞和气缸组成的压气装置,分闸过程中固定活塞不动,气缸随分闸可动部分一起向下运动,与活塞形成相对运动,使气缸内气压迅速升高,当动触头运动到气室打开,高压气体向喷口行成气流,气流向静触头对电弧进行纵吹,熄灭电弧。

SF6断路器微水超标原因及控制措施

SF6断路器微水超标原因及控制措施

SF6断路器微水超标原因及控制措施摘要:六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力、允许连续开断的次数较多,噪声低和无火花危险,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大、不需要维修或少维修。

这些优点使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,在超高压领域中几乎全部取代了其他类型断路器;另外在中压配电方面,六氟化硫断路器具有在开断容性电流时不重燃,以及开断感性电流时不产生过电压等优点,正逐步取代其他类型的断路器。

关键词:六氟化硫;断路器;超高压一概述随着电力电网的高速发展和电气设备质量的不断提高,SF6断路器在高压和超高压电力电网中有着绝缘性良好、分断能力快、断口电压高、允许连续开断的次数多、操作维护简单方便实用等优点,因此SF6断路器在高压和超高压电力电网中获得广泛使用。

但是在安装和运行过程中会出现SF6断路器气体微水超标的现象,如果忽视对SF6断路器SF6气体微水的监测,其对电力电网稳定可靠运行将会造成影响,同时也会导致环境受到污染。

1.1SF6气体的优点SF6的分子和自由电子有非常好的混合性。

当电子和SF6分子接触时几乎100%混合组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的使用价值。

即SF6具有很好的负点性。

它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。

这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。

在1.01×10Pa气压下,SF6的灭弧性能是空气的100倍,并且灭弧后不变质,还可以重复使用。

1.2 SF6微水超标的危害性常态下,SF6气体无色无味,有良好的绝缘性能和灭弧性能,一旦大气中的水分浸入或固体介质表面而受潮,则电气强度会显著下降。

SF6断路器是户外设备,当气温骤降时,SF6气体中的过量水分会在介质表面凝结成固体而发生闪络,严重的时候还会造成SF6断路器发生爆炸事故。

纯净的SF6气体在运行中受电弧发电或高温后会分解成单体的氟硫和氟硫化合物,电弧消失后又化合成稳定的SF6气体。

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SF6断路器的微水超标原因及控制措施
1 前言
六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力、允许连续开断的次数较多,噪声低和无火花危险,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大、不需要维修或少维修。

这些优点使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,在超高压领域中几乎全部取代了其他类型断路器;另外在中压配电方面,六氟化硫断路器具有在开断容性电流时不重燃,以及开断感性电流时不产生过电压等优点,正逐步取代其他类型的断路器。

六氟化硫断路器的优良性能得益于SF6气体良好的灭弧特性。

SF6是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有优异的冷却电弧特性,介电强度远远超过传统的绝缘气体。

在均匀电场下,SF6的介质强度为同一气压下空气的2.5—3倍,在4个大气压,其介质电强度与变压器油相当。

由于SF6的介质强度高,对相同电压级和开断电流相近的断路器,SF6的串联断口要少。

例如:220kV少油断路器要4个断口,500kV少油开关要6-8个断口,而220kVSF6断路只要1个断口,500kVSF6断路器只要3-4个断口。

一是因为SF6的分子量大,比热大,其对流的传热能力优于空气,二是SF6在高温下的分解特性,在分解反应过程中吸收能量。

SF6这种优良导热性能,是形成SF6灭弧性能的原因之一;另外,SF6吸附自由电子而形成负离子的现象也是其成为优良灭弧介质的原因。

2 SF6气体微水超标的危害性
常态下,SF6气体无色无味,有良好的绝缘性能和灭弧性能,一旦大气中的水分浸入或固体介质表面受潮,则电气强度会显著下降。

断路器是户外设备,当气温骤降时,SF6气体过量水可能会凝结在固体介质表面而发生闪络,严重时造成断路器发生爆炸事故。

纯净SF6气体,在运行中,受电弧放电或高温后,会分解成单体的氟、硫和氟硫化合物,电弧消失后会又化合成稳定的SF6气体。

当气体中含有水分时,出现的氟硫化合物会与水反应生成腐蚀性很强的氢氟酸、硫酸和其他毒性很强的化学物质等,危及维护人员的生命安全,对断路器的绝缘材料或金属材料造成腐蚀,使绝缘劣化,甚至发生设备爆炸。

要完全清除SF6断路器内SF6气体的水分是不可能的,但是掌握SF6气体微水超标的原因,采取相应的预防控制措施,减少SF6气体中的水分,可以保证和提高断路器的安全运行可靠性。

3 SF6气体微水超标的原因
SF6气体微水超标的原因,主要有以下六个方面:
3.1 SF6气体新气的水分不合格。

造成新气不合格的原因,一是制气厂对新气检测不严格,二是运输过程中和存放环境不符合要求,三是存储时间过长。

3.2 断路器充入SF6气体时带进水分。

断路器充气时,工作人员不按有关规程和检修工艺操作要求进行操作,如充气时气瓶未倒立放置;管路、接口不干燥或装配时暴露在空气中的时间过长工等导致水分带进。

3.3绝缘件带入的水分。

厂家在装配前对绝缘未作干燥处理或干燥处理不合格。

断路器在解体检修时,绝缘件暴露在空气中的时间过长而受潮。

3.4吸附剂带入的水分。

吸附剂对SF6气体中水分和各种主要的分解物都具有较好的吸附能力,如果吸附剂活化处理时间短,没有彻底干燥,安装时暴露在空气中时间过长而受潮,吸附剂可能带入数量可观的水分。

3.5透过密封件渗入的水分。

在SF6断路器中SF6气体的压力比外界高5倍,但外界的水分压力比内部高。

例如,断路器的充气压力为0 .5Mpa,SF6气体水分体积分数为30×10-6,则水的压力为0.5×30×10-6=0.015×
10-3Mpa,外界的温度为20℃时,相对湿度70%,则水蒸气的饱和压力为2.38×10-3×0.7=1.666×10-3Mpa,所以外界水压力比内部水分高1.666×
10-3/0.015×10-3=111倍。

而水分子呈V形结构,其等效分子直径仅为SF6分子的0.7倍,渗透力极强,在内外巨大压差作用下,大气中的水分会逐渐通过密封件渗入断路器的SF6气体中。

3.6 断路器的泄漏点渗入的水分。

充气口、管路接头、法兰处渗漏、铝铸件砂孔等泄漏点,是水份渗入断路器内部的通道,空气中的水蒸气逐渐渗透到设备的内部,因为该过程是一个持续的过程,时间越长,渗入的水份就越多,由此进入SF6气体中的水份占有较大比重。

4 SF6气体含水量的控制措施
运行中的SF6断路器,对于SF6气体的微水量要求相当严格,因为它直接影响断路器的安全运行。

如何降低运行中断路器的SF6气体含水量,可采取如下措施:
4.1控制SF6新气质量关。

根据《安规》的规定,SF6新气应具有厂家名称、装灌日期、批号及质量检验单。

新气到货后应按有关规定进行复核、检验,合格后方可使用。

存放半年以上的新气,使用前要检验其微水量和空气,符合标准后方准使用。

SF6气瓶放置在阴凉干燥、通风良好地方,防潮防晒,并不得有水分或油污粘在阀门上,未经检验合格的SF6新气气瓶和已检验合格的气体气瓶应分别存放,以免误用。

为了保证SF6气体新气的质量和纯度,充入断路器之前进行微水测试,并要符合我国的SF6气体新气的质量标准。

4.2 控制绝缘件的处理关。

绝缘件出厂时,如果没有进行特殊密封包装,安装前又未做干燥处理,则绝缘件在运行中所释放的水份将在气体含水量占有很大比重。

因此绝缘件干燥处理完毕后立即进行密封包装,在安装现场未组装的绝缘件应存放在有干燥氮气的容器中。

4.3控制密封件的质量关。

采用渗透率小的密封件,加强断路器密封面的加工、组装的质量管理,保证密封良好。

断路器法兰面及动密封都用双密封圈密封,一可加强密封效果,减少SF6气体的漏气量,二可减少外界水分进入SF6断路器中。

4.4控制吸附剂的质量关。

采用高效吸附剂,使用前进行活化处理,安装时尽量缩短暴露于大气中的时间,减少吸附剂自身带入的水分。

4.5控制充气的操作关。

应在晴朗干燥天气进行充气,并严格按照有关规程和检修工艺操作要求进行操作。

充气的管子必须用聚四氟乙烯管,管子内部干燥,无油无灰尘,充气前用新的SF6气体进行冲洗。

4.6加强运行中SF6气体检漏关。

断路器在运行中,当发现压力表在同一温度下前后两次读数的差值达到0.01-0.03Mpa时应全面检漏,找出漏点。

4.7加强运行中SF6气体微水量的监视测量关。

设备安装完毕充气24h后,应进行SF6气体微水量测量,设备通电后每三个月测量一次,直至稳定后,以后每一至三年检测一次微水量。

对于微水量超过管理标准的应进行干燥处理。

通过以上七个环节的严格管理,可以控制SF6断路器SF6气体的微水量。

5 结束语
SF6断路器最重要的监测项目是含水量监测和检漏两项。

如果忽视对它的监测,其可靠性将会受到影响,还会污染环境。

因此,对运行中SF6断路器的微水的监测和检漏就备受关注。

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