变压器故障实例.doc
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变压器故障实例
套管引出电缆安装不良引起内部过热故障
案例:地处杭州市政府边的110kv武林变电所,运行着两台40000/110主变(SFZ8 ),2001年6月,其中的#2主变在色谱分析时发现异常,总烃含量大幅盼升,上升到(总烃含量323.1 、甲烷9701、一氧化碳722.2、二氧化碳6468.6 数据),当时,局作出了脱气处理的措施,经过脱气处理后,含量下降至(总烃11.1 、甲烷3.2、一氧化碳55.8、二氧化碳333.4 数据),运行九天后,含量又快速增长(总烃52.6 、甲烷15.3、一氧化碳127.5、二氧化碳1458.9 数据),又过九天后,含量又快速增长(总烃130.3 、甲烷38.3、一氧化碳162.8、二氧化碳2380.5 数据),至2001年7月30日,既又过两周后,含量又快速增长(总烃431.8 、甲烷212.8、一氧化碳199.5、二氧化碳2896.7 数据)仅过一天后,含量又快速增长(总烃647.1 、甲烷196.8、一氧化碳235.6、二氧化碳2916.9 数据)说明变压器内部确实存在着故障,由于当时正直夏季高温,为了防止变压器的故障发展成为变压器事故,局又作出了临时更换容量31500/110主变,需要从杭州富阳拉一台主变,而故障变压器进行现场附件拆除,运输至常州变压器厂进行检查处理,综合故障情况,当时,提出了现场先拆除110 kv套管A相,发现套管中心铜管底部口上有明显的变色,再发现出线电缆与铜管位置相吻合处,包在外部的白纱带已有一处碳化(发黑),且多股铜线烧伤数股(其中烧断N 根铜线),现场基本判断故障点,再进行拆下B相套管,发现问题与A相完全相同,再拆下C
相,结果正常,当场建议局技术部门,不返厂修理,进行脱气处理,待大修时,进行引线更换
I
R
缆安装图正确的电缆安装图
正确的电缆安装,首先必须是制造厂在裁制引线时,应根据套管的尺寸,正确裁制长度合适的引线,引线过长或过紧都会引起异常,像武林变的故障就是A、B相引线过紧引起,由于引线过紧,安装时,引线靠均压罩处就不可能处于中心位置,而是紧靠套管内侧铜管,而引线锥进入套管均压罩内的引线仅是很薄的白纱带,经过一定时间的运行,白纱带磨破,铜引线直接碰及铜管,由于引线上端的导电头及铜管通过将军帽紧密接触,形成了图(电流分布图),出现了一种情况:
(1)集肤效应引起的分流,由于铜管是复合结构导体的外表层,在集肤效应的作用下,较大一部分负荷电流会经过铜管1、2流出,
其电流大小与磁场强度有关,即与负荷电流有关,但是由于引线与铜管的接触是非紧密可靠接触,导致在较大负荷分流作用下,引线烧伤,附近白纱带碳化,绝缘油大量分解,使总烃值增大超
标,再加上引线的震动,接触不好,可能也会产生电弧,造成引线烧断。
(2)电容套管末屏断裂
在维护检修中,应注意对套管末屏的重视(咸林)试验、解体后的组装、套管渗油处理(紧固中心导杆
DW无励磁分接开关操作杆接头放电事例:
Ω
金属销钉
放电处10PF
金属接头Ω
联管
现象:经拔出分接操作杆,在下部金属接头开叉的两边内侧有电弧放电的痕迹。分析认为:由于金属接头与销钉接触处松动(配合过松),似接非接,使接头上产生了悬浮电位,因而引起了电弧放电。运行时,由于磁场的作用和机械震动等因素,使接头和销钉断续接触,另外,绝缘操作杆在涂漆过程中,接头内侧也被喷上了漆,这
样,接头和销钉之间客观上存在着一个电容,此容抗与绝缘操作杆的电阻串联,共同承受运行电压,按照图示测得数据,如果运行电压为110kv,则接头与销钉间电压约5000V,足够引起电弧放电。
无励磁开关吊罩后出现直流电阻混乱。今年我局一台
OSFP/150000/220主变在吊罩后,发现35KV直流电阻混乱的现象,而吊罩前均正常,当时测试的数据如下
吊罩B相直流电阻(Ω)
(2)从外表检查看:操纵手柄的拆前记号正确无误,操作手柄由紧变松,而且分接位置发生变化后,电阻值无明显变化,再用万用表校合,分合无变化,当时我们分析可能是销钉断裂或操纵杆的开口拨叉碎裂,经过主变放油从B相升高座进入检查是销钉单边刹根短裂(受到横切力),是造成直流电阻异常的原因,经过销钉更换后,试装调试均正常,通过这一事件,是否可以提醒我们在吊罩检查时(检查分接开关)一要加强对销钉的检查,另外在调试开关时,使用工具要妥当,避免由于工具使用欠缺,造成对销钉的受损,应该使用本身的操作杆机械操作。
案例:多台LB-220CT 突发性故障。南京电瓷厂生产的LB-220CT ,出厂时为充氮,自改金属膨胀器后,运行一直正常(历年电气试验、油的色谱分析均正常)。当时是2001年7月19日,运行人员反映#1
主变220kvB相CT漏油,去现场后,发现设备周围地面四周油迹较均匀,检查膨胀器防爆膜已破碎,膨胀器油位指示正常,现场分析:设备可能出现了异常,决不是一般的渗漏油问题,当时,现场决定对设备进行电气试验和油的色谱分析,试验结果,电气介损较前次明显偏大,色谱数据的异常(氢气等数据)进一步明确告诉我们,该CT出现了严重的内部故障,按照一般的设备漏油处理,将会掩盖设备内部真正的故障,如果投运后,后果将是不可设想。同时建议对该变电所所有的南瓷厂LB-220CT进行一次色谱,结果有发现了数台CT存在着严重的问题(数据)
关于正确判断闻堰#2主变220kv B相CT
突发性故障的报告
2001年7月19日,我所接变电所电话告知:闻堰#2主变220kvB 相CT每分钟滴油60-70滴。我所要求变电所由旁路代#2主变220kv
开关运行。并立即组织生技科和检修人员到现场检查处理,经过现场检查和分析,生技人员认为: 1)根据当天气象部门预告最高气温为34℃,而前阶段已经历过数天38-39℃的高温,不可能是油膨胀造成的过压漏油;2)根据地面油迹情况和设备外表检查,判断是设备过热异常,超压引起喷油;按照上述分析判断,技术人员认为不能作为一般的设备渗漏油处理,应该立即进行高压电气试验和变压器油的色谱分析来综合判断。我们立即组织试验人员到现场进行了绝缘电阻、末屏绝缘电阻、介损、一次直流电阻测试,结果发现介损值较上次试验值大了接近8倍,为了避免出现误判断,又对现场的A相进行测试,结果数值无明显变化。技术人员立即取油样返厂测试,测试结果(氢气达13795.5PPM、甲烷达2028.2PPM),对照今年4月份的周期色谱数