某水泥企业煤磨袋收尘连续次事故的原因分析

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某水泥企业煤磨袋收尘连续 3 次事故的原因分析 2016年7月10日至 8月 4日,某水泥厂熟料车间煤磨袋收尘器灰斗脱焊、管道脱焊漏风造成管道积煤,系统排查不够,没及时发现问题,连续多次造成煤粉着火,引起收尘器袋子烧损,收尘器防爆阀和磨头防爆阀冲开,导致煤磨停机,造成停窑事故。

针对煤磨袋收尘连续 3 次事故,技术部组织相关单位召开事故分析会,查明了事故原因,制定了切实可行的整改措施并予以落实,并对事故责任人进行了处理和教育。

事故 1 :

事故经过:

7月10日晚班煤磨中控操作员汪胜开操作煤磨,入磨负压300Pa-340Pa,入磨温度在 250 °C -256 C,磨主电机电

流38A,岀磨负压1300Pa,岀磨温度51 C -58 C之间,选粉机转速 900R/M,入袋收尘温度最高 54 C,岀袋收尘温度最高48 C,入袋收尘负压 2200-2400Pa,岀袋收尘负压 2900Pa-3100Pa,排风机拉 44HZ。

5:15汪胜开去卫生间时从窗户发现1#煤磨袋收尘烟囱冒黑烟,于是通知现场人员张凯去检查收尘器,此时中控

画面上差压、温度都正常,并将此情况告诉了张凯。

张凯到现场后用手持式测温枪测得四个灰斗温度均在45 C以下,打开分格轮下面的筛网,未发现有烧的袋子,

且下煤量较大,于是根据以往经验判断可能是烟道破了或是袋子破了,并向车间马主任作了汇报,马主任了解相关情况后也判断可能是破了袋子,让操作员汪胜开把仓灌满,准备停机处理。

随后中控反映分格轮跳了,然后又开了起来,马主任又叫人去打灰斗温度,并自己抽开下煤筛网,发现有烧掉的袋子,于是通知停磨处理。在处理的过程中开启了分格轮,陆续又发现有袋子已过了火,且煤粉温度在上升,通知中控密切监控锥部灰斗温度,不久现场就发现煤粉冒烟,温度由50C上升到60 C,很快又到70 C,并一

直在上升,中控也反映灰斗温度上升较快,短时间到了150 C (已经超过热电偶量程),此时袋子已经大面积

着火了。

马主任立即向公司领导作了汇报,请求派人支援灭火。余总下令将现场铰刀等密封,关掉压缩空气,排风机停掉,让煤粉密闭隔绝空气,待温度下来后再处理。

事故原因:

1、煤磨袋收尘原配有振打电机,可以中控控制,后因为振裂灰斗钢板漏风而停用,导致灰斗积灰。值班长巡检不到位,未发现灰斗积灰,也未用工具敲击灰斗查看是否正常下料。

2、缺少CO检测报警及灭火装置,无法及时判断故障隐患和有效处理。

3、中控操作员对参数敏感性不强,经验不足,未发现灰斗堵料后煤粉仓涨仓速度下降。

4、发现问题后处理控制不及时,未及时停磨处理,导致袋子全部烧掉。

5、中控参数不全,四个灰斗温度只选取最高值进入中控画面,对其他三个灰斗温度缺少监控。

采取措施:

1、恢复煤磨灰斗振打,定时进行清灰;加强巡检,每班对灰斗锥部进行敲打,确认无积灰。定期利用停磨机会对各风管、下料管道、磨头、磨尾、选粉机等部位进行检查。

2、尽快推进煤磨系统CO 检测报警及灭火装置,为判断、处理隐患提供准确数据。

3、加强操作员培训,提高对参数变化的敏感性,通过事故学习吸取教训。

4、将煤磨袋收尘四个灰斗温度全部接进中控,加强对温度变化的监控。

责任划分:

1、熟料车间值班长对煤磨系统巡检不到位导致灰斗严重积灰,进而自燃将袋子烧掉,负此次事故的主要责任。

2、煤磨操作员对中控参数变化不敏感,未及时发现灰斗积灰负此次事故的次要责任。

事故 2 :

事故经过:

7 月 25 日白班,煤磨操作员汪胜开接班时1# 煤磨仓满停机, 8:45 分准备开机,先开选粉机及 Fu 拉链机, 8:46

开磨排风机,以 5HZ为阶梯逐步给定到 44HZ,入磨温度64C,入磨负压150Pa,岀磨温度51C,岀磨负压 450Pa,入袋收尘负压580Pa,岀袋收尘负压 900Pa,入袋收尘温度 56C,岀袋收尘温度 48C, 9:03通知值班长张凯后启动磨主电机,还未喂料,不到一分钟煤磨袋收尘器爆炸了。进口两个防爆阀和磨头防爆阀冲开,随后检查发现收尘器滤袋全部烧毁。

事故原因:

1 、晚班停磨时磨内未摇干净,从停喂料到停磨只有 3 分钟,磨内存在积煤现象,开磨时启动主电机将沉积的

煤翻动,瞬间 CO 浓度超标,并被拉到收尘器内导致爆炸。

2、开磨时排风机拉风时间过短,系统内的CO 未排尽,达到了爆炸极限浓度。

采取措施:

1 、规定每次停磨时要摇磨 15 分钟以上,停磨后对容易积煤的地方加强检查。

2、开磨时排风机至少要先拉风10分钟以上,确保系统内CO浓度低于爆炸极限。

事故 3:

事故经过:

8月4日18:16分,因生料磨负荷冲高到5100KW,生料磨操作员和窑操作员商量停煤磨开生料磨,玉山煤磨操

作员谢建国立即开 73A06 冷风阀,关 73A05 热风阀,阀门到位就停喂料(一直喂 18t/h ),开始摇磨,入磨负压-263Pa,岀磨负压-1136Pa,进袋收尘负压 -2463Pa,岀袋收尘负压 -2941Pa,入磨温度 204 C,岀磨温度 56 °C,入袋温度54 C,岀袋温度 47 C,灰斗温度:西南50.3 C,西北52.7 C,东南51.3 C,东北48.9 C。

摇磨到18:26分停主机,岀磨温度 64C,入袋60C,岀袋48C,排风机慢慢关下来并停机(选粉机未停、袋收尘器及输送系统未停)。

19:16分 1#922 线负荷下来,生料磨操作员和值班长张旭通知煤磨开磨,谢建国就开启排风机开冷风阀拉风,

以10HZ拉了 4分钟,19:20给定11H Z,19:23给定15HZ,至U 19:26给定到40H Z,入磨温度 107C,岀磨温度 60 °C,入袋温度55 C,岀袋44 C,灰斗温度:西南 48 C,西北52 C,东南49 C,东北49 C。

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