五阳煤矿
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我叫XXX,于1977年参加本企业工作,1981年调来机分厂煤溜检修组,新来伊始对各种各样的大小设备充满好奇,就暗下决心,一定要把检修各种设备的技术和经验学到手,白天向师傅们请教,晚上看书,学习所检修设备的原理、性能、修理方法,使自己很快入门。经过一年多的刻苦锻炼,很快掌握了检修技能并成为一名技术骨干。
我们组担负着我矿所有减速机、刮板输送机、各种绞车、装岩机、破碎机的检修和大型设备的安装任务。三十余年来,我对工作兢兢业业,对技术精益求精,出满勤,干满点,对检修工作积累了丰富的经验,检修设备数千件,下井处理事故上百次,没有出现一次质量事故,没有一次完不成任务,得到领导和大家的好评,连续多年被评为先进生产者,并于2009年被评为“最佳师傅”。
我的主要业绩:
80年代中期,我们在对北风井主扇风机的检修中,遇到一次怪事,对新更换的轴承、轴的平衡度、直线度、各方面间隙注润滑油量、油质检查全部符合要求,但2号轴承温度居高不下,反复拆卸,清洗检查,重新注油两天两夜,故障无法排除,使主扇不能工作。我对当时的现场负责人陈积录提建议,在电机和轴的联轴器中间(按规定有10毫米左右的间隙)加9毫米的橡胶垫,直径和轴头一样大,再加注沥青和松香混合物,冷却一段时间后,启动主扇,2号轴承温度降在了规定的60度左右,经24小时的试运转,一切正常,较好的解决了这一难题,得到领导的好评。
1991年,我矿五一采区工作面运输巷坡度太大,致使与桥式转
载机配套的锤式破碎机难以前移。当时的矿领导很着急,让机分厂想办法解决。厂长刘凤斌给我们布置任务的时候,我经反复考虑,给他提建议,用四根综采支架的推移千斤(在破碎机箱体上面前后各焊接一根工字钢,用耳固定千斤,前面两个,右面两个,每个千斤下穿防滑靴,在工作的时候,千斤角度稍微小于坡度,这样在千斤连顶带推,并配以输送机的涨紧装置,是不是就可以解决这个问题了)后经使用,此法可行,并获得局当年度科技成果三等奖。
我们检修的400、315减速机,在检修前需要把联轴节取下来,厂家的随机工具只有丝杠拔轮器,在使用过程中,只有联轴节稍有过盈,就难以将联轴节取下,不仅工人劳动强度大,还容易将设备损坏。我通过小改小革,制造的拔轮器,用液压千斤配以4条螺栓,把螺丝固定在连接筒上,一根工字钢,就把这个难题解决了,非要实用。
前几年,我矿对10立方米空气压缩机用量非常大,几乎一线的每个队都要配备一至两台,压风机的检修成了我们组的主要工作,由于压缩机的零部件比较多,判断故障比较复杂,尤其是压风机的风路和冷却水路串通,致使风中带水,导致用风设备不能正常工作,必须检修。刚开始检修的时候,由于不知道是那一部分串通了,只好把设备全部拆开,找出问题所在部位,重新装配,费工费时,浪费材料,使用单位非常着急。我通过仔细琢磨,发明的漏水故障快速查找法(只需在缺体上拆下两个阀座,就可找出串通的部位,其他地方无需拆卸)可减少工时的70%,减少材料50%,还为用户赢得了时间,减轻了我们的工作压力,提高了压风机的使用寿命。
空气压缩机的齿轮油泵的输油管街头,由于是用紫钢管采用压接的办法密封的,在使用和运输过程中,经常碰伤,扭曲很难修复,致使接头密封不严、漏气,使油泵不能正常工作。我采用液压油管的联接方法较好的解决了这一问题。
卸荷阀经常失灵,难以配合压力调节阀工作。原因是卸荷阀底座密封垫磨损过大,不能起到密封作用。漏气,垫圈是牛气材料,无货。我采用3毫米的耐油橡胶制作的垫圈做替代品,结果使用效果非常好。
2000年新副井换罐道,这个一项非常艰巨的任务,不仅是高空作业,井头水还非常大,每根道轨12米长,检修人员乘坐的罐笼12米高,分四层作业。前几年换过一次是自作的小罐笼,用20吨回柱绞车牵引,由于罐笼底面积小(空间有限高度非常高,又无稳定装置,下放和上升过程中摇晃的非常厉害,安全隐患极大,至今竦心犹存,还有些人说,“就是开除我也不干了”。为吸取上次教训,我给当时的厂长巩昌玉建议用矿井的原有罐笼做平台,再在上面固定三层,并和绷绳相连(做滑道),使罐笼稳定,安全可靠,使用此法后,我们非常出色地完成了换道任务,再没有人为干这样的工作害怕了。
2007年我们承担了南风主排泵房的安装任务,这是项非常好大的工程,上百吨的设备管路待安装,由于硐室空间的限制,起吊设备非常困难,我们硬是苦干加巧干,一节管路一节管路底安装,尤其是快到硐室的出口处(离出口十几米),上面就连起吊梁也没有,手拉葫芦无法悬挂,怎么办?我提议用竖抱杆的办法,抱杆上部靠墙,两
边用钢丝绳拉紧,硬是把上千斤的管路和阀门安了上去,圆满完成了任务。
我们组做使用的120吨压力机,由于原先设计是双液压柱加大型滑块锤头。由于锤头制造困难,平衡不易掌握,致使设备闲置不用多年。我建议用单柱取代,不需要锤头,由于柱体置于压力机框架的正中,比较大的设备都可放进拆装。这样既利用了闲置设备,又减轻了我们的劳动强度,一举数得,还得到矿上的设备改造奖,参加人员每人100元。
就是在日常检修中,对所检修的设备,一丝不苟,严格按照检修标准和质量要求去工作,努力使所检修的设备效率恢复到原先设计水平。做好对徒弟的传、帮、带,使我们的工作再上新台阶。为建设既大又强的中国潞安作出自己应有的贡献。
这就是我的工作业绩报告,请领导审阅。