中石化南化8.7 MPa GE煤气化装置运行总结

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煤气化厂年终工作总结7篇

煤气化厂年终工作总结7篇

煤气化厂年终工作总结7篇第1篇示例:2019年已经接近尾声,煤气化厂的一年工作也即将告一段落。

在这一年里,我们共同努力,艰苦奋斗,取得了一定成绩。

在这里,我代表全体员工,向大家总结过去一年的工作,展望未来,共同奋斗。

一、工作回顾2019年,煤气化厂面临了各种挑战,包括原材料价格波动、装备维护升级、环保标准提高等。

但是在公司领导的正确指导下,全体员工一丝不苟地完成工作任务,努力提高生产效率,确保产品质量。

在经过一年的努力奋斗后,我们成功完成了年度生产计划,并且实现了利润最大化。

二、工作成绩在过去的一年里,煤气化厂取得了一系列的工作成绩。

首先是生产方面,我们在产量上实现了稳步增长,产品品质得到了监测机构的认可。

其次是安全生产,我们在安全管理方面加强了宣传教育,全员参与,事故率得以有效控制。

再者是环境保护,我们严格执行国家环保政策,投入大量资金进行设备改造,达到了环保标准。

三、存在问题虽然我们取得了一定的成绩,但是在工作中也存在不容忽视的问题。

生产效率不高、设备老化、员工技术水平不够等问题一直困扰着我们。

在未来的工作中,我们需要进一步加强技术培训,提高员工的素质,加大设备改造投入,提高生产效率。

四、未来展望2019年的总结工作中,我们对未来充满信心。

面对新的挑战,我们将继续努力拼搏,不断提高自身的素质和技术水平,适应市场需求,加大产品研发力度,实现企业的可持续发展。

我们将加强与相关部门的沟通协作,提高企业形象和竞争力,在行业竞争中立于不败之地。

五、结语2019年是煤气化厂发展的关键之年,也是我们共同努力取得成绩的一年。

在即将到来的2020年,让我们携手共进,继续保持团结、奋斗的精神,共同努力,共同进步,为实现企业的长足发展做出更大的贡献。

让我们共同期待明天的辉煌!第2篇示例:煤气化厂年终工作总结一、工作成绩回顾过去一年,我们煤气化厂取得了一系列可喜的成绩。

在生产方面,我们始终把质量放在第一位,实现了生产设备的稳定运行,产品质量得到了客户的一致好评。

气化工作总结

气化工作总结

气化工作总结
气化工作是现代化工生产过程中不可或缺的重要环节,它涉及到气体的生产、
储存、输送和利用等多个方面。

在过去的一段时间里,我们公司在气化工作方面取得了一系列的成就和进展,现在是时候对这些工作进行一次总结和回顾了。

首先,我们在气化工作中取得了一定的技术创新和突破。

通过引进先进的气化
设备和技术,我们公司成功地提高了气化效率和产量,降低了能耗和成本,提高了产品质量和市场竞争力。

我们还积极开展了气化工艺的研究和改进,不断提升了气化工作的技术水平和核心竞争力。

其次,我们在气化工作中加强了安全生产管理和环境保护工作。

通过加强设备
维护和保养,严格执行操作规程,加强员工培训和安全教育等措施,我们有效地提高了气化工作的安全生产水平,确保了生产过程的安全稳定。

同时,我们还加大了环境保护投入,加强了废气处理和排放监管,积极推行清洁生产,为保护环境做出了积极的贡献。

最后,我们在气化工作中加强了团队建设和员工培训。

通过建立高效的团队协
作机制,加强了部门之间的沟通和协调,提高了工作效率和生产效益。

同时,我们还加强了员工的技能培训和职业发展规划,提高了员工的素质和综合能力,为公司的可持续发展奠定了坚实的人才基础。

总的来说,我们在气化工作中取得了一系列的成就和进展,但同时也面临着一
些挑战和问题。

我们将继续加大投入,加强创新,不断提升气化工作的水平和品质,为公司的发展贡献更大的力量。

希望在未来的日子里,我们能够在气化工作中再创佳绩,为公司的发展再添新动力。

气化装置实习总结 工程技能训练方面

气化装置实习总结 工程技能训练方面

气化装置实习总结工程技能训练方面下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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在气化装置实习中,我得到了丰富的工程技能训练,以下是我在该实习中所学到的主要内容:1. 设备操作与维护。

煤气化厂年度工作总结8篇

煤气化厂年度工作总结8篇

煤气化厂年度工作总结8篇第1篇示例:煤气化厂年度工作总结一、工作回顾经过全体员工的共同努力,2021年我们煤气化厂取得了长足的发展。

在过去的一年里,我们严格按照公司的总体规划和安全生产要求,保质保量完成了生产任务。

设备运转稳定,生产效率提升,产品质量得到有效控制,实现了预期的经济效益。

在疫情防控的特殊时期,我们积极响应国家政策,采取了一系列防疫措施,全面做好员工的健康监测和防护工作,保障生产用工的安全和稳定。

我们加强了对设备设施的维护保养,确保设备的正常运行和生产的连续性。

二、工作成绩1.生产方面:我们煤气化厂全年产气量达到了预定目标,并且质量稳定,达到了国家相关标准要求。

生产线的运转率达到了95%以上,有效提高了生产效率。

我们还进行了设备优化和改进工作,提升了煤气化效率,减少了能源消耗,降低了生产成本。

2.安全方面:我们煤气化厂一直将安全生产放在首要位置。

全年无重大安全事故发生,保持了良好的生产安全记录。

我们加强了安全培训和岗位责任落实,提升了员工安全意识,有效减少了安全隐患,确保了员工的生命财产安全。

3.环保方面:我们积极响应国家的环保政策,全面加强了废水废气处理工作。

全年废气排放达到了国家相关标准要求,废水处理效果得到了良好控制。

我们还加强了绿色生产意识的宣传,促进了员工的环保意识,实现了可持续发展的目标。

三、工作展望2022年,我们将继续保持稳定的生产态势,不断完善生产流程和技术装备,提高生产效率和产品质量,实现更好的经济效益。

我们将持续加强安全生产和环保工作,做好设备维护和管理,保障员工的生命财产安全。

我们也将积极响应国家的产业政策,加强技术研发和创新,不断提升企业的核心竞争力。

在新的一年里,我们相信,在全体员工的共同努力下,煤气化厂的未来会更加灿烂。

让我们携手并肩,共同为企业的发展和社会的进步贡献自己的力量!第2篇示例:煤气化厂年度工作总结一、生产效率明显提高在过去的一年里,我们加大了对生产设备的维护和更新投入,优化了生产流程,增加了生产线的稳定性和自动化水平。

2024年煤气化厂年终工作总结

2024年煤气化厂年终工作总结

2024年煤气化厂年终工作总结一、概述2024年是我厂稳步推进煤气化项目的关键一年。

在全体员工的共同努力下,我们取得了一系列重要的成果和突破。

在新技术引入、生产效率改善、质量提升等方面都取得了显著的进展。

下面将对2024年的工作进行总结和对未来的展望。

二、工作成绩1. 技术创新方面2024年,我们通过引进新的煤气化技术,实现了煤气化过程的高效化和节能减排。

新增设备的运行效率明显提升,产能有了大幅度的增长。

新技术的引入也使得煤气的质量有了进一步的提高,为后续产品的加工和运用提供了更好的基础。

2. 生产管理和效率提升方面在2024年,我们以“数字化、智能化、标准化”为主要方向,加强了生产的精细化管理。

通过建设新的信息系统和数据监控平台,实现了对生产过程的实时监控和追踪。

通过对生产流程的优化和调整,我们有效提高了生产效率,降低了成本,提高了产品质量。

3. 安全环保工作方面在安全环保方面,我们高度重视,并采取了一系列措施,从源头上控制污染和风险。

加强了对生产设备的检修和维护,严格遵守相关法律法规和安全操作规范。

通过加大环保设施的投入,有效降低了排放物的浓度和危害程度,确保了生产过程的安全和环保。

4. 员工队伍建设方面我们注重员工培训和发展,提高员工的技能和素质。

通过内部培训和外部资源引入,如技术专家的指导和培训,员工的综合素质得到了明显提升。

在2024年,我们还进行了员工激励计划的调整和改进,激发了员工的积极性和创造性。

三、存在问题及改进措施1. 技术水平不稳定虽然我们在引进了新的煤气化技术,但在技术应用和设备操作方面,仍存在一些不稳定因素。

我们将加强技术团队的建设,提高技术人员的技能水平,并引入更多的专业顾问和专家,以确保技术水平的稳定运行。

2. 生产流程优化仍有待完善尽管我们对生产流程进行了优化和调整,但仍存在一些细节上的问题。

我们将进一步研究和分析生产过程中的瓶颈和短板,加强流程改进和持续优化,以提高生产效率和产品质量。

中石化南化8.7MPaGE煤气化装置运行总结

中石化南化8.7MPaGE煤气化装置运行总结

中石化南化8.7MPaGE煤气化装置运行总结第一篇:中石化南化8.7 MPa GE煤气化装置运行总结中石化南化8.7 MPa GE煤气化装置运行总结汪泽强,陈兆元,许荣发,朱勇(中石化南化合成氨部,江苏南京 210035)2007-09-25 1 概况2003年9月,南化启动油改煤项目。

工程总投资约4.3亿元(包括上下游的配套改造),两台8.7MPa、ф3200 mm高压气化炉,日产氨1000 t,小时产粗有效气(CO+H2)88200 m3,一开一备运行模式。

A炉于2005年底工程竣工,2006年1月11日正式投料,B炉2006年9月建成投料成功。

由于净化系统未作大的技术改造,目前装置在约83%的负荷下稳定运行。

改造前后原料情况、气体组成及消耗比较见表1、2、3。

南化大化肥气化装置采用GE 8.7MPa部分氧化工艺、湿法水煤浆、激冷流程,黑水处理为开路四级闪蒸,单炉设计产气量(粗气)115000 m3/h(干基)。

设计以烟煤石油焦为原料制取合成氨原料气(CO+ H2)。

流程简述流程示意如图1。

将烟煤制成59%~62%的水煤浆,和氧气在8.7MPa、1350℃的GE气化炉中发生部分氧化反应,制取原料气,并将富含有效气(约80%)的粗原料气经初步洗涤后送到净化单元。

气化炉和碳洗塔排出的炭黑水分别在3.5MPa、0.91MPa、0.15MPa、-0.08MPa下闪蒸降温、回收冷凝液、浓缩炭黑浆后送到炭黑过滤装置,灰水回用(作为粗煤气洗涤用水)。

图1 气化装置流程图试车内容2.1 运行记录和开工率2006年1月11日~2007年2月8日,两台气化炉一开一备共累计运行了6720 h,因为A、B炉不同时安装和试车,影响了生产的连续性;同时考虑到公司内的产品平衡(部分新建项目尚未投产或未完成试车)和油改煤项目中未对甲醇洗和变换做彻底的改动,影响了生产负荷,气化炉运行情况见表4。

2.2.试车数据随机抽取2007年4月26日生产数据作为气化装置分析的依据,见表5、图2。

化工厂气化装置实习总结

化工厂气化装置实习总结

化工厂气化装置实习总结英文回答:Industrial Plant Internships: Learning in Action.As a budding chemical engineer, my internship at the local petrochemical plant provided an invaluableopportunity to gain practical experience in an industrial setting. This highly technical and fast-paced environment allowed me to witness firsthand the complexities ofchemical engineering processes and develop a keen understanding of the challenges faced by professionals in the field.My primary assignment was at the plant's gasification unit, where I was entrusted with a variety of tasks that tested my analytical skills and problem-solving abilities. The gasification process, which involves the conversion of solid carbonaceous materials into a combustible gas mixture, is a crucial step in the production of electricity andother energy sources.During my time at the gasification unit, I was involved in various aspects of the operation, including:Process Monitoring: I diligently monitored process parameters and ensured their adherence to safety and efficiency standards. This involved utilizing a variety of sensors and analytical instruments to track temperature, pressure, and gas composition.Troubleshooting: When deviations from normal operating conditions occurred, I actively participated in troubleshooting procedures to identify and resolve issues. This involved analyzing data, examining equipment, and consulting with experienced engineers.Optimization: I collaborated with process engineers to explore opportunities for optimizing the gasification process. Through data analysis and modeling, we identified potential areas for improvement and implemented changesthat resulted in increased efficiency and cost savings.Beyond my technical responsibilities, the internship also provided me with valuable insights into the softskills required in the industry. I learned the importance of teamwork, communication, and interpersonal relationships in ensuring smooth and effective operations.Furthermore, I had the opportunity to interact with a diverse group of professionals, including engineers, operators, and management. Their knowledge, experience, and guidance were instrumental in shaping my understanding of the field and the career path that lay ahead.Reflection and Impact.My internship at the petrochemical plant was an enriching and transformative experience that laid a solid foundation for my future career as a chemical engineer. It provided me with a comprehensive understanding of the challenges and rewards of working in the industry and instilled in me a deep appreciation for the practical applications of my academic knowledge.The lessons learned and the relationships forged during this internship will continue to guide me as I embark on my professional journey. I am confident that the skills and experiences I have gained will enable me to make meaningful contributions to the field and drive innovation in theever-evolving world of chemical engineering.中文回答:化工厂气化装置实习总结。

煤气化配煤工作总结

煤气化配煤工作总结

煤气化配煤工作总结煤气化配煤是一项重要的工作,它能够将煤转化为清洁能源,并为工业生产提供可靠的能源支持。

在过去的一段时间里,我们团队进行了大量的煤气化配煤工作,取得了一些显著的成绩和经验。

在这篇文章中,我将对我们的工作进行总结,并分享一些关键的经验和教训。

首先,我们团队在煤气化配煤工作中注重了技术创新和研发。

我们不断地探索新的煤气化技术和配煤方法,以提高煤气化效率和清洁能源产出。

我们引进了先进的煤气化设备和技术,优化了煤气化工艺流程,提高了煤气化产物的质量和稳定性。

通过技术创新,我们成功地提高了煤气化效率,降低了生产成本,实现了煤气化配煤工作的可持续发展。

其次,我们团队在煤气化配煤工作中注重了安全生产和环境保护。

我们严格执行相关的安全生产和环保法规,加强了安全生产和环保管理,确保了生产过程中的安全和环保。

我们采取了一系列的措施,减少了煤气化过程中的排放物和废弃物,保护了环境和生态平衡。

通过安全生产和环保管理,我们成功地实现了煤气化配煤工作的可持续发展,为社会和环境做出了积极贡献。

最后,我们团队在煤气化配煤工作中注重了团队合作和人才培养。

我们建立了一个高效的团队合作机制,加强了团队合作和沟通,提高了团队的执行力和创造力。

我们注重了人才培养和团队建设,培养了一批高素质的煤气化配煤专业人才,为煤气化配煤工作的持续发展提供了人才保障。

总之,煤气化配煤工作是一项重要的工作,它能够将煤转化为清洁能源,并为工业生产提供可靠的能源支持。

通过技术创新、安全生产和环保管理、团队合作和人才培养,我们成功地实现了煤气化配煤工作的可持续发展,为社会和环境做出了积极贡献。

我们将继续努力,不断提高煤气化配煤工作的水平和质量,为清洁能源产业的发展做出更大的贡献。

煤化工气体净化运行总结

煤化工气体净化运行总结

煤化工气体净化运行总结煤化工气体需要经过净化运行,这不仅是处于环境保护的考虑,还能够实现回收利用,可以提高企业的经济收益。

基于此,本文从煤化工气体净化运行的注意事项入手,首先分析了生产中存在问题及解决方法,然后研究了煤化工气体净化开停车注意事项,最后以典型案例展开分析,希望可以借此给相关的研究提供一定的参考意见。

标签:煤化工气体;净化;稳定运行煤化工气体净化装置是连接气化、合成和硫回收的纽带,主要任务是处理来自上游气化装置的粗水煤气,脱除变换气中的大部分CO2和全部的H2S和COS,调节氢碳比以满足后续甲醇合成装置的进料需要;将H2S浓缩后作为酸性气送至硫回收处理;闪蒸出的CO2产品部分送至厂区外作为副产品输出,其余的随尾气排放至大气。

变换装置采用耐硫变换流程,来自气化装置的水煤气一部分经废热锅炉降温、分离冷凝液后通过变换炉变换,另一部分不经过变换(配气),通过控制进变换炉的量和配气的流量来满足合成甲醇对碳氢比的要求。

低温甲醇洗采用Linde公司低温甲醇洗技术,把变换装置来的气体中的酸性气CO2、H2S 和COS脱除以满足甲醇合成的需要。

变换气先经冷却,在甲醇洗涤塔中洗涤吸收CO2、H2S和COS,经过解析,分别在CO2产品塔得到无硫CO2产品,在热再生塔得到含H2S和COS的酸性气体,甲醇经再生后重复使用。

冷冻单元采用丙烯制冷给低温甲醇洗提供冷量。

装置自2010年5月开车试运行至今,已有8年时间,经过不断技改优化,生产日趋平稳,现将平日操作经验及事故分析处理总结如下:1 生产注意事项平日操作注意事项:①通过调整变换单元配气阀开度来调整出变换单元的一氧化碳的组成,若自气化的水煤气一氧化碳含量高,则关小配气部分阀位,或适当降低变换炉的床层温度(但要保证4.1MPa蒸汽的過热度);反之,若自气化的水煤气一氧化碳含量比较低,则开大配气部分阀位,或适当提高变换炉的床层温度。

②低温甲醇洗单元通过调整贫甲醇的循环量和温度来调整出净化装置净化气中二氧化碳的含量,通过加大贫甲醇的循环量或降低贫甲醇的温度来降低去合成净化气中二氧化碳的含量;反之,通过减小贫甲醇的循环量或适当提高贫甲醇的温度来提高去合成净化气中二氧化碳的含量。

煤气化厂年度工作总结8篇

煤气化厂年度工作总结8篇

煤气化厂年度工作总结8篇篇1一、引言本年度,煤气化厂在全体员工的共同努力下,取得了显著的成绩。

在此,对全年的工作进行总结,梳理一年来的工作成果和经验教训,为今后的工作提供指导和借鉴。

二、工作内容及成果1. 生产运行本年度,煤气化厂生产运行平稳,实现了高产、优质、低耗的目标。

具体成果如下:(1)生产计划的制定和实施。

根据市场需求和企业实际情况,制定了合理的生产计划,并组织实施,确保了生产任务的完成。

(2)设备维护与管理。

加强设备的巡检、维护和保养,确保设备正常运行,提高了设备利用率和寿命。

(3)安全生产。

加强安全生产管理,完善安全制度,开展安全培训,确保全年无重大安全事故发生。

2. 技术研发技术研发是煤气化厂的重要工作之一。

本年度,我们在技术研发方面取得了以下成果:(1)新工艺的研究与开发。

组织技术团队对新工艺进行研究和开发,提高了煤气化效率,降低了污染物排放。

(2)技术改进与优化。

对现有工艺进行改进和优化,提高了生产效率和产品质量。

(3)人才培养。

加强技术团队建设,培养了一批高水平的技术人才。

3. 市场营销本年度,煤气化厂在市场营销方面也取得了显著成果:(1)市场调研与分析。

对市场需求进行调研和分析,为企业决策提供了重要依据。

(2)客户关系的维护与发展。

加强与客户的沟通和合作,扩大了市场份额。

(3)品牌宣传与推广。

加强品牌宣传和推广,提高了企业知名度和美誉度。

4. 质量管理质量是企业的生命线。

本年度,我们在质量管理方面取得了以下成果:(1)完善质量管理体系。

建立并完善质量管理体系,确保产品质量稳定可靠。

(2)加强质量监测。

加强产品质量监测,严格把控每一个环节,确保产品质量符合国家标准和客户要求。

(3)质量改进。

对质量问题进行分析和改进,提高了产品质量和客户满意度。

三、经验教训与改进措施1. 生产方面,需要进一步提高设备的自动化水平,减少人工操作,降低生产成本。

2. 技术研发方面,需要加强与国内外同行的交流与合作,提高技术创新能力。

2024年煤气化厂年终工作总结样本(2篇)

2024年煤气化厂年终工作总结样本(2篇)

2024年煤气化厂年终工作总结样本2024年是我们煤气化厂发展的关键一年,面对市场竞争激烈和环境保护要求提升的双重挑战,我们全体员工团结一心,克服了各种困难和障碍,取得了一系列重要成果。

现将2024年的工作进行总结如下:一、生产经营成果在过去的一年里,煤气化厂生产经营出现了较大的变化和提升。

首先,我们成功实施了一批技术创新项目,提高了生产效率和产品质量,降低了能耗和资源消耗。

同时,通过对生产流程和设备的优化,我们有效提升了安全性能,减少了事故和损失。

其次,在市场开拓方面,我们加强了与客户的沟通和合作,提供更好的产品和服务。

在国内市场,我们与多家大型能源企业建立了稳定的长期合作关系,为公司的销售稳定打下了坚实基础。

在海外市场,我们大力拓展了市场份额,与多个国家和地区的客户建立了业务合作,进一步提升了公司的国际影响力。

另外,我们还注重环境保护和可持续发展,通过技术改造和管理创新,大幅度减少了废气、废水、固体废物等排放量,有效改善了周边环境质量,并得到了政府和社会的认可和表彰。

二、管理创新成果2024年,我们注重了管理创新,加强了科学决策、规范管理和团队建设。

首先,我们加强了内部管理,建立了全面的管理制度和流程,加强了工作流程的标准化,提高了工作效率和协同能力。

同时,我们积极倡导团队合作和创新精神,充分发挥员工的主观能动性和创造力,激发了全员参与的工作氛围。

其次,我们加强了与外部合作伙伴的合作与沟通,打造了开放与共赢的合作模式。

与供应商合作方面,我们建立了长期稳定的供应关系,优化了采购流程和供应商评估体系,提高了供应链的质量和效率。

与客户合作方面,我们加强了需求对接和订单管理,提高了客户满意度。

此外,我们还加强了员工培训和激励机制建设,通过不断提升员工的技能和素质,提高了整体团队的能力和竞争力。

同时,我们加强了员工激励机制的设计和改进,通过薪酬、培训、晋升等方式激励员工的积极性和创造力,提高了员工的工作热情和团队凝聚力。

中石化煤气化装置投产现状及煤气化技术应用启示

中石化煤气化装置投产现状及煤气化技术应用启示

中石化煤气化装置投产现状及煤气化技术应用启示2008-08-010 引言近年来,随着石油价格的不断上涨,能源结构发生了很大的变化;新一代先进的煤气化工艺技术随之迅速发展,煤气化技术工业化程度也大大提高;为适应更加劣质的原料,拓宽原料煤种范围,替代或降低高价值能源消耗,减少环境污染,提高产能奠定了基础。

煤炭在我国能源结构中占有极其重要的地位,根据统计从2002年到2004年,煤炭占我国能源总产值的比重由66.6%上升到75.6%。

随着国际油价的不断攀升和人们环保意识不断加强,发展煤化工将是我国能源结构调整、应对能源危机、实现可持续发展的重要举措。

1 中石化煤代油工作进展情况中石化在发展以煤代油和煤化工工作方面,取得的成果是显著的。

目前,每年以煤替代烧油约4000kt,全年用煤量达到27000Kt以上。

自2000年开始,针对化肥企业原燃料结构不合理,导致产品生产成本高、企业经济效益差的现状,正式启动了化肥“煤代油”原料改造工作,至今已安排金陵、南化、巴陵、湖北、安庆及齐鲁6家企业实施改造;2006年底已建设投产5套煤气化装置。

标志着中石化已经具有了先进的洁净煤气化装置,对于化肥企业发展、石化能源替代战略的实施具有重大意义。

6套煤气化装置建成投产后,每年可用约3600kt原煤,顶替轻油约1200kt、重油400kt:大大节约了高价值的石油资源,降低了单位产品的生产成本,增加了企业竞争水平。

1.1 煤代油原料改造主要内容(1)新建工艺装置:空分、原料制备、气化、灰水处理、气体净化;(2)新建配套装置:原料贮运及输送,火炬系统、仪电系统、公用工程等;(3)氨合成回路进行部分扩能改造,尿素装置不改造。

1.2 改造后的产品结构(1)安庆年产合成氨386kt,尿素570kt,外供氢气13.8kt。

(2)金陵年产合成氨240kt、尿素400kt,外供氢气50kt。

南化300kt合成氨能力不变。

(3)湖北年产合成氨396kt、尿素570kt,尚余部分合成气待用。

煤气化年度工作总结汇报

煤气化年度工作总结汇报

煤气化年度工作总结汇报尊敬的各位领导和同事们:大家好!我是XXX公司煤气化项目总工程师XXX。

今天,我非常荣幸地站在这里向大家汇报煤气化年度工作总结。

一、工作内容及进展今年,我们公司在煤气化领域开展了一系列工作,涉及技术研发、工程建设、运维管理等各个环节。

首先,我向大家介绍一下我们的技术研发工作。

1. 技术研发针对煤气化工艺存在的问题,我们进行了大量的技术研发工作。

我们通过引进国外先进技术,探索煤气化工艺的优化与创新。

例如,我们成功地建立了一套高温煤气化工艺,大幅提高了煤气化效率,并降低了环境污染。

通过实验室的模拟试验和现场的示范操作,我们得到了令人欣喜的成果。

2. 工程建设今年,我们公司投资兴建了一座大型煤气化厂。

这座厂区占地面积达到了1000亩,是目前国内最大的煤气化项目之一。

我们积极与国内外的合作伙伴合作,引进了最先进的设备和技术,并进行了大规模的现场施工。

在全公司的共同努力下,煤气化厂的工程建设进展顺利,预计明年能够正式投产。

3. 运维管理为了确保煤气化项目的长期稳定运营,我们制定了科学合理的运维管理方案,并将其贯彻落实。

我们建立了一套完善的设备检修和维护体系,及时发现和处理设备故障,并采取措施预防未来的故障发生。

同时,我们注重人员培训和技能提升,提高了全体员工的运维管理水平。

二、工作成果下面,我向大家汇报一下我们在煤气化项目中取得的主要成果。

1. 经济效益通过我们的不懈努力,我们的煤气化项目获得了显著的经济效益。

根据统计数据,今年我们的煤气化项目实现了收入1亿元,利润达到5000万元。

同时,我们的工程建设进展顺利,为公司未来的发展奠定了坚实基础。

2. 环境效益煤气化项目对环境和社会有着重要的影响,我们始终将环境保护放在首位。

通过煤气化工艺的优化和设备的更新,我们成功地降低了氮氧化物和二氧化硫的排放量,减少了对大气和水源的污染。

同时,我们积极参与当地的环保宣传活动,提高了员工的环保意识。

2024年煤气化厂年度工作总结(二篇)

2024年煤气化厂年度工作总结(二篇)

2024年煤气化厂年度工作总结一、工作概述2024年,我所在的煤气化厂在公司领导的正确指导下,坚持以高质量发展为导向,全面贯彻落实公司的发展战略。

通过持续的努力,我们取得了显著的成绩,在煤气化生产方面实现了良好的经济效益和环境效益。

二、生产管理1. 生产规模扩大:2024年煤气化厂实现了生产规模的扩大,年煤气化产量超过了去年的目标,并且达到了公司规划的生产目标。

这主要得益于厂内设备的优化改造和工艺流程的优化,提高了生产效率和能源利用率。

2. 质量管理:我们严格按照ISO9001质量管理体系的要求,加强了对原材料和产品质量的监控,保障了产品的质量稳定。

通过加大质量检测投入和加强技术人员培训,降低了产品的质量风险,提高了用户的满意度。

3. 安全生产:我们高度重视安全生产工作,充分落实公司相关安全生产政策和措施。

通过加强设备维护和检修、严格执行操作规程、加强员工安全教育培训等措施,有效地减少了事故的发生,保障了生产安全。

三、能源利用1. 资源优化利用:为了减少能源消耗和环境污染,我们对煤气化过程中产生的废气和废水进行了有效的处理和利用。

通过改进工艺流程、提高能源回收利用率,有效减少了能源浪费。

2. 新能源开发利用:我们积极响应国家的能源转型政策,加大了对新能源的研发和开发。

在2024年,我们成功运行了一套生物质气化工艺,实现了煤气化与生物质气化的融合,为公司提供了更加可持续和清洁的能源。

3. 环保治理:我们高度重视环境保护工作,全面落实国家的环境保护政策。

通过投入大量资金和人力,对废气、废水和固体废物进行了高效处理和处置,确保了企业的环境合规和可持续发展。

四、技术创新1. 设备升级改造:我们通过引进国内外先进的煤气化设备和技术,对厂内的设备进行了升级改造。

这些改造提高了设备的效率和稳定性,提高了生产能力和产品质量。

2. 自主创新:我们加强与科研院所和高校的合作,开展了一系列的科研项目。

在煤气化工艺、设备设计和节能减排方面取得了一些重要的创新成果,对企业的可持续发展起到了积极的推动作用。

2024年煤气化厂年度工作总结

2024年煤气化厂年度工作总结

2024年煤气化厂年度工作总结____年至2024年,我公司煤气化厂在各级领导的正确指导下,团结奋斗,积极开拓进取,取得了显著的成绩。

现将2024年度工作总结如下:一、生产运行方面:2024年煤气化厂稳步推进生产工艺改造和设备更新,不断提高生产效率和产品质量。

在设备升级方面,引进了更先进的煤气化设备,使得生产能力得以提升,同时降低了能耗,提高了生产效率。

通过优化制度和流程,加强管理,生产线的稳定性得到了有效提高,废品率和故障停机次数均有明显下降。

生产安全方面,始终将安全放在首位,加强值班安全巡查,采取严密的安全措施,未发生任何重大安全事故。

二、技术研发方面:2024年煤气化厂紧密围绕公司战略,深入推进技术创新和研发工作,提高产品附加值和竞争力。

加强与科研院所、高校的合作,积极吸纳优秀人才,建设科技创新团队。

在技术改造方面,煤气化装置的稳定性和工艺优化得到了大幅提升,催化剂的研发和应用也取得了突破性进展。

同时,积极开展煤化工新技术新工艺的探索,取得了一批关键技术和专利。

这些创新成果对于提高产品质量、减少能耗、改善环境效益具有重要意义。

三、安全环保方面:2024年煤气化厂坚持安全第一的原则,加强安全生产管理,认真执行各项安全制度。

加强职工安全培训和技能提升,不断提高职工的安全意识和应急处理能力。

在环保方面,加大投入,推行清洁生产和绿色环保理念,持续降低二氧化碳排放,推广煤炭资源的清洁利用,减少对环境的污染。

与此同时,加强与当地环保部门的合作,定期组织环保督察,确保生产过程中不会对周边环境造成污染,遵守国家相关环保法律法规。

四、管理创新方面:2024年煤气化厂重视管理创新,加强各级干部和员工的培训,提高了管理水平和团队合作能力。

加大信息化建设力度,引进先进的信息系统,实现生产过程中的信息化管理,提高决策的准确性和效率。

在绩效考核方面,建立了科学的考核体系,完善了激励机制,激发了员工的积极性和创造力。

通过加强内部沟通和交流,提升企业文化建设,增强团队凝聚力和向心力。

2024年煤气化厂年终工作总结范文

2024年煤气化厂年终工作总结范文

2024年煤气化厂年终工作总结范文一、工作概况:2024年,本煤气化厂积极应对国家环保政策的要求,坚持绿色发展理念,致力于绿色煤气化技术研发和推广应用。

通过全厂上下的共同努力,取得了一系列重大成果,在工作中充分发挥了科技创新和技术引领的作用,有效提升了企业的核心竞争力和市场地位。

二、煤气化技术研发:本年度,煤气化技术研发成果丰硕。

在技术研发方面,我们聚焦于提高煤气化效率、降低排放标准、减少能耗等方面进行了深入研究。

经过团队的不懈努力,在煤气化效率提升、CO2排放减少、SO2、NOx等有害气体治理等方面取得了重要突破,成功地将多项煤气化技术应用于实际生产中,大大提高了生产效率和环境保护水平。

三、设备改造与升级:针对生产设备老化和工艺技术不足的问题,我们积极进行了设备改造与升级。

通过对工艺装备的升级改造,成功提升了煤气化生产线的整体运行效率和安全稳定性。

此外,我们还更换了部分关键设备,引进了国际先进的生产线技术,提高了产品质量和市场竞争力。

四、安全生产管理:在安全生产管理方面,我们高度重视,并采取了一系列措施来确保生产过程安全。

成立了专门的安全生产管理小组,制定了详细的安全操作规范和应急预案,并组织了员工进行安全培训。

在全员参与的基础上,有效地降低了事故率,保障了员工的生命安全和财产安全。

五、节能减排与环境保护:本年度,我们积极响应国家的节能减排政策,通过技术改造和科学管理,有效降低了能耗和排放量,实现了经济效益和环境效益的双丰收。

我们注重环境保护,严格执行环保法规,优化了生产过程中的环保设施和措施,有效减少了对外界环境的污染。

六、团队建设:团队建设是保证工作顺利开展的重要保障。

本年度,我们注重加强员工培训和团队建设,提高了员工的业务素质和团队合作能力。

通过开展各类培训和活动,不断提升员工的综合素质和创新能力,增强了团队的凝聚力和执行力,为企业的发展提供了坚实的人才支持。

七、下一步工作展望:2025年,我们将继续努力,进一步加大煤气化技术研发力度,推动绿色煤气化技术的创新与应用。

煤气化装置运行总结

煤气化装置运行总结

煤气化装置运行总结吴奇洪【期刊名称】《大氮肥》【年(卷),期】2012(035)003【摘要】To sum up the typical method in managing the raw coal quality in a long-term running of coal-gasification plant and analyze and investigate the problems appeared during the operation and solutions thereof to accumulate the experience based on the summary and perfection and further improve and optimize a safe, long-term and stable running of the coal-gasification plant.%总结煤气化装置长周期运行中原料煤的煤质管理等典型做法,分析和探讨运行过程中出现的问题及解决措施,力求在总结、完善的基础上积累经验,进一步改进和优化煤气化装置的安稳长运行。

【总页数】5页(P145-149)【作者】吴奇洪【作者单位】中国石化安庆分公司,安徽安庆246002【正文语种】中文【中图分类】TQ545【相关文献】1.五环炉粉煤气化装置试车运行总结 [J], 万国鹏2.煤气化技术中硫回收装置运行总结 [J], 何晓方;张彦;李国强3.航天炉粉煤气化装置长周期稳定运行总结 [J], 黄保才;童维风;任山;郭兴建4.壳牌煤气化装置生产运行总结 [J], 韦伟;余志焰;杨剑生5.航天炉粉煤气化装置磨煤系统运行总结 [J], 张洪刚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2024年煤气化厂年度工作总结(2篇)

2024年煤气化厂年度工作总结(2篇)

2024年煤气化厂年度工作总结____年煤气化厂年度工作总结1. 概述____年是我厂的发展历程中的关键一年。

面对不断上升的环保压力和能源转型的趋势,我厂经过全体员工的共同努力,在各项工作中取得了显著的成绩。

以下是我厂____年度的工作总结,总结了我们取得的成绩、遇到的困难和问题,以及未来的发展方向。

2. 生产运营方面____年,我厂煤气化生产线顺利运行,实现了预定的生产指标。

我们采取了多项技术改进措施,优化了煤气化过程,提高了生产效率和产品质量。

同时,我们加强了设备运行维护,及时处理设备故障和异常情况,确保了生产的稳定性和连续性。

3. 环保工作方面____年,我厂在环保工作中取得了重要进展。

我们加大了治理力度,严格遵守环保法规,完善了煤气化过程中的废气处理系统和废水处理系统。

通过引进先进的治理设备和技术,我们有效降低了排放浓度和总量,减少了对环境的影响。

此外,我们还加强了环境监测和数据分析,及时发现和处理问题,提高了环保管理水平。

4. 安全生产方面____年,我厂注重安全生产工作,坚持“安全第一”的原则,努力打造安全稳定的生产环境。

通过加强培训和教育,提高员工的安全意识和技能,加强对危险源的管理和控制,我们取得了安全生产方面的明显成效。

全年未发生重大事故,有效保障了员工的生命安全和财产安全。

5. 能源转型方面____年,能源转型成为社会关注的焦点,我厂积极响应,并采取了一系列措施加速能源转型。

我们加大了对清洁能源的研发和应用,增加了煤气化厂的清洁能源产能。

此外,我们还组织了能源转型培训和讲座,提高员工的能源转型意识,促进了能源转型的进程。

6. 经济效益方面____年,我厂在艰苦的市场环境和激烈的竞争中,取得了可喜的经济效益。

我们采取了多项措施降低生产成本,提高产品市场竞争力。

通过拓展销售渠道、优化产品结构和增加附加值,我们实现了销售收入的稳定增长,并取得了较好的利润。

此外,我们还加大了科技创新力度,提高了技术水平和产品质量,为未来的发展奠定了基础。

气化装置年终工作总结与工作计划 煤化公司气化设备组

气化装置年终工作总结与工作计划  煤化公司气化设备组

气化装置年终工作总结一、全年工作亮点亮点一:消除隐患,安稳运行年4月大检修期间,“气化装置中心氧管线治理改造项目”7个系列全部完成施工,并于大检修后投用。

改造项目涉及以下几个方面的内容:一、中心氧主管为3″,原设计流量调节阀为2″,且流量计为孔板形式。

现将流量调节阀改为3″,消除管道变径,流量计改为文丘里形式。

二、外环氧、中心氧、外环氧氮气吹扫的单向阀结构形式改型,由原来的对夹双瓣式改用更为安全可靠的法兰连接旋启式;口径较小的氧气氮封管、中心氧氮气吹扫管单向阀结构形式改型,由原来的对夹升降式(垂直安装)改用更为安全可靠的法兰连接升降式(水平安装)。

三、三路与氧气管道相连的氮气吹扫管线从底部进气改为由上部进气。

由于氧气管道的特殊性,施工条件要求非常严格。

整个施工步骤包括隔离、旧件拆除、管段预制安装、吹扫、脱脂、气密等。

每一步都要求精心操作,尤其对焊缝质量与管道清洁控制(吹扫与脱脂)的过程把控及验收,严格要求以保安全可靠运行。

氧气管道部分初期不合理的设计,使气化装置长期带着隐患运行,通过此次技术改造,隐患得以消除,给装置的安全稳定运行吃了一剂“定心丸”。

同时为后续同类项目的设计起着指导性的作用。

亮点二:提高检修效率,缩减检修周期通过优化,气化炉系统单系列检修(大修)周期由65天缩减为45天。

气化炉系统单系列检修(大修)周期缩短意味着提高了气化炉系列备用率,为稳定满负荷或高负荷生产创造条件。

亮点三:小动作,大效果年大检修,气化装置将“管道优化整改”立为一项,即通过小的改造措施来优化不合理管道设置。

其中,洗涤塔排水管道(通常称之为小黑水)优化整改效果颇佳。

洗涤塔排水介质高温高压、固含量高且为小颗粒细灰渣,极易结垢堵塞管道,另外由于管道走向布置设计不合理,经常在气化炉开停工投料时堵塞,给操作和处理带来极大的安全风险。

通过改造,将原来逢开停工必堵与被迫对地排放的情形彻底根除。

不在被迫对地排放而排到渣池,且畅通无阻。

煤气化试车总结

煤气化试车总结

煤气化试车总结
汪泽强;陈兆元;朱宁;许荣发;朱勇
【期刊名称】《大氮肥》
【年(卷),期】2007(30)6
【摘要】中石化南化公司煤气化装置首次采用水煤浆8.5 MPa高压气化及1开1备的气化运行模式,于2006年1月11日投料成功,并在8.2 MPa、83%负荷下运行正常.该文对试车、生产情况做了分析和总结.
【总页数】4页(P430-433)
【作者】汪泽强;陈兆元;朱宁;许荣发;朱勇
【作者单位】中石化南化公司合成氨部,江苏南京,210035;中石化南化公司合成氨部,江苏南京,210035;中石化南化公司合成氨部,江苏南京,210035;中石化南化公司合成氨部,江苏南京,210035;中石化南化公司合成氨部,江苏南京,210035
【正文语种】中文
【中图分类】TQ44
【相关文献】
1.某大型煤气化装置空分系统试车经验总结 [J], 孙韬
2.五环炉粉煤气化装置试车运行总结 [J], 万国鹏
3.WHG新型煤气化装置一次投料试车取得圆满成功 [J], 本刊编辑部
4.航天炉粉煤气化装置试车总结 [J], 孙永才;任山;徐强
5.多元料浆煤气化装置试车总结 [J], 李文虎;王涛;丁海洋;张博
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中石化南化8.7 MPa GE煤气化装置运行总结
汪泽强,陈兆元,许荣发,朱勇( 中石化南化合成氨部,江苏南京210035 ) 2007-09-25
1 概况
2003年9月,南化启动油改煤项目。

工程总投资约4.3亿元(包括上下游的配套改造),两台8.7MPa、ф3200 mm高压气化炉,日产氨1000 t,小时产粗有效气(CO+H2)88200 m3,一开一备运行模式。

A炉于2005年底工程竣工,2006年1月11日正式投料,B炉2006年9月建成投料成功。

由于净化系统未作大的技术改造,目前装置在约83%的负荷下稳定运行。

改造前后原料情况、气体组成及消耗比较见表1、2、3。

南化大化肥气化装置采用GE 8.7MPa部分氧化工艺、湿法水煤浆、激冷流程,黑水处理为开路四级闪蒸,单炉设计产气量(粗气)115000
m3/h(干基)。

设计以烟煤石油焦为原料制取合成氨原料气(CO+ H2)。

流程简述流程示意如图1。

将烟煤制成59%~62%的水煤浆,和氧气
在8.7MPa、1350℃的GE气化炉中发生部分氧化反应,制取原料气,并将富含有效气(约80%)的粗原料气经初步洗涤后送到净化单元。

气化炉和碳洗塔排出的炭黑水分别在3.5MPa、0.91MPa、0.15MPa、-
0.08MPa下闪蒸降温、回收冷凝液、浓缩炭黑浆后送到炭黑过滤装置,灰水回用(作为粗煤气洗涤用水)。

图1 气化装置流程图
2 试车内容
2.1 运行记录和开工率
2006年1月11日~2007年2月8日,两台气化炉一开一备共累计运行了6720 h,因为A、B炉不同时安装和试车,影响了生产的连续性;同时考虑到公司内的产品平衡(部分新建项目尚未投产或未完成试车)和油改煤项目中未对甲醇洗和变换做彻底的改动,影响了生产负荷,气化炉运行情况见表4。

2.2. 试车数据
随机抽取2007年4月26日生产数据作为气化装置分析的依据,见表5、图2。

表5 2007年4月26日0:00~24:00气化装置主要运行参数
注:气体成分均为干基含量。

图2 2007年4月26日气化装置主要运行参数曲线图
表5显示气化炉工况稳定,工艺气组成正常,有效气(CO+ H2)均在79%以上,灰渣中残碳平均约7.8%,初步估计气化反应碳转化率应不低于96%。

2.3 主要消耗(表6)
根据消耗及产量,计算得气化过程的性能指标如下(计算过程略)。

(1)炭转化率
吨氨折2100 m3有效气(CO+H2)
根据表4计算的日平均组成 CO 43.36%,H2 36.99%, CO2 19.07%查得当日干煤总碳含量 72.59%(干基,质量分率)
日干煤总碳 702.9 t;折 58575 kmol/h
当日气化炉产有效气(CO+H2) 1628970 m3
当日气化炉产的CO总量 879055.9 m3
当日已转化的碳总量 1265670.2 m3,折56503.13 kmol/h
炭转化率96.5%
(2)干煤和原煤消耗
当日产有效气(CO+H2) 1628970 m3
有效气(CO+H2)干煤消耗 0.60 kg/m3
有效气(CO+H2)原煤消耗 0.78 kg/m3
(3)有效气(CO+H2)氧耗 0.42 m3/ m3
(4)消耗比较(表7)
表7表明实际原料消耗和设计值基本吻合,原煤消耗高主要是原料煤中的水含量(平均在14%~18%)比设计数据(8%~11%)要高。

(5)工艺气组成比较(表8)
注:表5中实际操作工艺气组成为2007年4月26日各组成的算术平均数,其中CO含量比设计值高11.2%,H2S含量远低于设计值。

(6)其他原料消耗(表9)
3 试车中遇到的问题及处理措施
3.1 高压煤浆泵
多次发生电流超高、堵转等现象,使煤浆流量产生1~10 m3/h的大幅波动,目前已彻底解决。

原因分析
高压煤浆泵进口管线太细,煤浆稳定性较差,大煤浆槽明显有煤浆沉
积。

处理方法
对棒磨机所有钢棒逐一检查,用新棒置换出磨损严重的棒和断棒;
适当增加煤浆的粘度,到800~1200 cP;
拟将棒磨机进口筛网由30mm改为20mm以下;
检查和增加吸铁器;
将煤浆泵进口管线由6″改为10″;
大煤浆槽搅拌浆计划下移0.5m;
计划对棒磨机出口滤网改造,防止跑浆;
增加煤浆添加剂流量计;
对高压煤浆泵设备本体和地基进行检查;
与添加剂和煤浆泵供应商进行交流和探讨;
加强煤浆粒度的监控;
投料前,高压煤浆泵提前强制打循环。

3.2 高压灰水泵(高压差多级离心泵)
多次发生轴瓦和机封损坏,最小回流减压阀阀芯磨损严重并有断裂现象,目前已彻底解决。

原因分析
每次开泵前准备工作不充分,盘泵、排气方法不正确,切换过滤器时忽略排气,最小回流减压阀长时间高压差操作。

经过优化操作和改造后,泵的连续运行时间在8个月以上。

处理方法
提前2 h运行辅助油泵;
辅助油泵运行后盘泵;
排气选择在水连续注入泵体时出口高点排气;
过滤器投用前一定排净内部气体,排气时先关闭过滤器出口阀,排气完毕后才打开;
增加过滤器排污口;
对泵的出口压力和流量加强监控,防止泵长时间超过额定功率;
在最小回流减压阀后增加限流孔板;
在最小回流减压阀旁增加带弹簧自减压阀的复线,防止泵启动时超压;
泵启动并且运行正常后尽量全部关闭最小回流减压阀,减轻磨损。

3.3 沉降槽耙料机
发生2次严重的轴变形和耙损坏,目前已基本解决。

原因分析
以前参考镇海炼化的运行模式,炭黑过滤机白天运行,晚上停运,导致大量炭黑晚上在沉降槽内积累,耙料机超负荷运行。

经过处理后目前已连续运行7个月。

处理方法
准备增加耙杆自提升装置;
炭黑过滤机24 h连续运行;
同时对炭黑过滤机、真空泵和渣浆泵等进行了改造,保证炭黑过滤连续运行;
将耙料机的监控电流由现场引到操作室,24 h监控。

3.4 高压、中压闪蒸罐
内部挡板经常严重损坏,导致设备振动和罐壁明显减薄,目前已基本正常。

原因分析
气化炉排水量过大,压差大,排水闪蒸气量大、流速大,导致挡板容易损坏。

经过优化操作后,挡板修理周期由1月一次延长到2~3月一次,到目前已连续运行5个月,还比较正常。

处理方法
对气化炉进行优化操作,逐步减少气化炉和碳洗塔的炭黑水排放量,降低减压水流速;
同时投用两组并联的减压阀,降低减压水的流速;
准备对高压-中压减压阀采用类似于鲁南化肥厂的竖式筒体减压阀结构,减少对挡板和罐壁的直接冲击;
准备增加一套闪蒸系统,每台气化炉对应一套闪蒸,不交叉;
每次大修对挡板进行加强、加固、加耐磨衬里处理,还准备考虑在减压阀后增加分布管和孔板,使减压水动量逐级衰减。

3.5 其他
高压煤浆泵因润滑油温度低,曾造成润滑油流量低报警,后润滑油增加伴热;
发生过气化炉烘炉时回火,原因是锅炉给水内漏闪蒸后产生蒸汽,使系统呈正压;
氧切断阀的电磁阀进水,导致氧阀误动作;
高压煤浆泵变频器冷却风扇坏后变频器故障,引起气化炉跳车;
因空分仪表气源压力低,曾导致激冷水阀发生误动作等。

4 总结
(1)煤气化装置在2007年3月将煤气化负荷提到约100%,气化炉稳定运行约4 h。

因为净化在原料改造过程中未作大的修改,目前气化炉维持在约83%的负荷下运行,不具备满负荷运行的条件,但在此负荷下,甲醇洗等后续工序的CO2处理量已达到原始设计以渣油/沥青为气化原料的满负荷CO2处理量。

(2)估算以烟煤为气化原料,83%的负荷下碳转化率为96.5%,有效气(CO+H2)平均80.36%,达到设计要求。

同时根据3个月的粗渣分析统计,碳含量<10%的样本率在70%以上,估计碳转化率应不低于96%。

(3)现在煤气化炉在7.5~8.2 MPa压力下操作,相对于同样煤种的4.0 MPa气化炉(如上海焦化厂),NH3和CH4生成明显增加[NH3 250×10-6,CH4为(1000~1500)×10-6],炭黑水pH值稍低(出真空闪蒸罐pH约6.0)。

目前气化炉高压运行时,工艺气中炭黑夹带明显减少,并且装置的热损失少,但泄漏率大,闪蒸系统检修的频次较高。

(4)初步估算装置的煤耗和氧耗和设计值吻合,由于未达满负荷,装置的清江水消耗和分散剂消耗高于设计值。

由于备用气化炉采用热备,燃料气的消耗较大,目前已开始采用装置放空尾气来取代燃料气。

(5)装置采用一开一备的运行方式,系统可靠性和稳定性较差,同时因为是世界上第一次采用8.0MPa以上的水煤浆气化,设备和仪表选型时没有足够的业绩参考,造成开车初期问题较多,目前装置已逐渐稳定,状况良好。

(6)GE高压煤气化技术商业化可行,技术上没有风险。

总之,利用廉价的原料生产工业用合成气已是大势所趋,希望南化的8.7MPa烟煤气化经验能为广大同仁提供参考、借鉴。

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