气分装置多年出现的大小实际操作问题

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气分装置E203C管束泄漏处理方法

一事故现象:2010年10月,操作过程中发现系统压力居高不下,车间组织员工在对各冷却器进行反冲洗过程中发现E203C循环水回水放空处喷出大量液化气

二事故原因:该设备上次检修时未更换管束,加之循环水水质较差,腐蚀管束,造成泄漏

三事故处理:

1>操作人员发现泄漏立即向班长及室内操作员报告情况

2>班长现场察看后立即报告车间领导,并对现场情况进行详细描述

3>在车间领导指挥下,将E203C改好流程并切出

4>联系调度说明情况后,向气柜泄压

5>泄压过程中发现速度较慢,查找原因后领导判定切出阀内漏。隧对各切出阀用蒸汽加热后紧固,很快压力泄尽,然后吹扫干净残存物料。

6>提报新管束进行维修、更换

7>更换完毕打压合格后检查流程,投用生产

四注意事项

1>找好泄压点,如果泄压效果不好时,及时查找原因

2>泄压时注意风向,保障人身安全

3>开启泄压阀时要缓慢,防止开度过大

4 >循环水与物料出去口阀均须打盲板,与系统彻底分离

T203A/B淹塔

现象:1>开始时塔顶温度下降

2>T203B液位波动,液位上涨,严重时T203B液位满,T203A回流调节阀开大,回流量逐渐增大。

3>V204回流罐不涨,液位逐渐下降

4>做样分析,塔顶塔底产品不合格

产生原因:

1>塔底温度高,塔内上升气相量过大,塔内气相超负荷和气体阻拦液体下流。

2>进料量或回流过大,塔超负荷。下降液体量过大,使降液管超负荷。

3>丙烷外送量过小,塔底过高

4>降液管堵

处理方法

1>降低塔底加热量,降低塔底底温

2>减少进料量与回流量,降低塔内负荷

3>降低塔底底温的同时,加大丙烷外送量,改进不合格罐

4>丙烯改回炼,关丙烯外送手阀,通知罐区停丙烯外送

5>严重时停工检修处理

水洗罐V102J排污阀放空排出液化气

2006年7月,由于水洗罐界控阀定位器不好用,打自动时调节阀全开,盯盘主操的责任心不强,,时间长了V102J 液位压空,大量液化气喷出,迅速关闭调节阀处阀门,同时把水洗量开大,等界位涨到正常时,缓慢投用调节阀(等仪表把调节阀修好后)后,恢复正常操作。

气分装置E209C管束泄漏应急处理

一事故现象:在对E209C进行反冲洗的过程中打开循环水回水的放空阀时发现有液化气喷出

二事故原因:设备念旧腐蚀,原料内含硫过高,循环水杂质多

三事故处理:

1>巡检人员立即向主控室报告:E209C管束发生泄漏

2>班长及时通知车间管理人员,说明情况

3>把E209C切出,联系调度通知罐区向罐区泄压,随时观察放空。

4>泄压完成后蒸汽吹扫管程壳程

5>对管束进行维修或更换

6>处理完毕后,检查流程,恢复生产

注意事项

1 泄压时药及时通知调度联系罐区

2 泄压时要随时观察放空或听管束声音以判断泄压情况

3 密切注意风向

4 泄压时阀门要缓慢开启

一E102内漏

现象:因全沸器壳程压力低于管程蒸汽压力,内漏后V103内乙醇胺贫液增加,浓度下降

原因:管束被腐蚀严重,管束(?)子腐蚀穿孔

处理方法:再生塔按正常停工处理,切断蒸汽出入口阀,切断E102出入口阀,吹扫干净,打好盲板,更换新管束。

二汽油罐冒罐

现象:2009年2月14日,脱硫主操盯盘时不认真,V301液位迅速上涨,汽油罐压力上涨,满罐后汽油顺阻火器大量喷涌

原因:1、由于停工期间,仪表用净化风停,导致汽油外送调节阀现场全关

2、动力停用非净化风时,调度没有及时通知车间

3、主操盯盘不认真,没有及时发现异常

处理方法:打开汽油外送副线,加大外甩量,认真盯盘,调整操作。

三汽油窜入非净化风风线

现象:2009年冬季,由于催化汽油带碱较多,气温较低,在汽油进料混合器处容易结晶,造成混合器堵塞,催化汽油外送憋压,当汽油外送压力高于非净化风压力时,汽油就会倒窜入非净化风系统。注风阀组放空放出大量汽油,V301罐压力下降。

处理方法:巡检人员应不定时查看汽油混合器处压力表,当压力高于非净化风压力时,及时把注风手阀关闭,并将注风线放空打开排净汽油,在注风阀组放空接胶管把窜入风线中的汽油回收至桶内,加强伴热。

四V108 安全阀连续起跳后未回落

现象:2010年8月,交接班时,发现V101J压力下降较大,低压管网结霜,催化处低压瓦斯排凝罐结霜(一般是由于长时间泄压造成)

原因:1、液化气进料突然增长,系统压力高2、盯盘不认真,没有及时发现变化,造成设备超压。3、安全阀起跳后没有及时回落,造成液化气大量泄入低压管网。

处理方法:1、稳定进料量,平衡系统压力不要过高。

2、及时从V108后退料线向罐区原料罐退料泄压

3、加强盯盘责任心

五汽油脱硫塔、床层污染

现象:汽油做样分析铜片腐蚀不合格,博士实验不通过,总硫偏高

原因:2009年,装置脱高硫石脑油,造成活性炭床层较脏,活性下降较快,即使频繁更换碱液,脱硫效果仍不理想

处理方法:1、汽油系统作临时停工处理2、用热水进行煮塔,清洗床层。

六装置突然停电,造成液化气到串至水洗线内

1 由于水洗泵单向阀内漏,倒窜液位,水洗泵开不起来,液化气窜入软化水中

处理:遇到停电,脱碱人员应迅速关闭水洗泵出入口阀门,水洗流量计和调节阀处阀门,必要时关闭水洗混合器单向阀处阀门。如果水洗泵不上量,应需素打开泵放空阀门,把倒窜入软化水中的液化气排净,再开泵。

同时注意的是,MTBE岗位突然停电时,当班员工应把甲醇进料流量计处阀门关闭,原来不开变频泵时,甲醇进料返罐线开。停电后,液化气到倒窜入甲醇罐中,此情况容易忽视

七水洗罐排污跑液化气

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