乳品污水处理方案
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500 吨每天乳品污水处理方案
本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准。具体如下:
1.2.1 中华人民共和国《污水综合排放标准》( GB8978-96 )一级排放标准;
1.2.2 《建筑给水排水设计规范》 (GBJ15-88) ;
1.2.3 《室外排水设计规范》( GB50014-2006 );
1.2.4 《给水排水工程结构设计规范》( GB50069-2002 );
沉淀结束后,置于反应池末端的滗水器开始工作,自上而下逐层排出上清液。此时, 反应池继续进行硝化。
(4 )闲置阶段
闲置阶段即是滗水器上升到原始位置阶段。
为了保持适当的污泥浓度, 系统根据产生的污泥量排除相应数量的剩余污泥,
排除的
剩余污泥一般在沉淀阶段结束后进行。
与传统活性污泥法相比, CASS 法的优点是:
1.3. 设计水量、水质
1.3.1 废水性质:
乳制品废水 是炼乳、 干酪、 奶油、乳制清凉饮料、冰激凌以及乳制品点心生产过程中排 出的废水。污水特点表现为:水质无毒, B/C ≧0.4 ,可生化性好。
1.3.2 设计水量
根据业主提供相关数据,确定设计水量: 500t/d, 即 :25t/h
1.3.3 设计水质:
CASS 工艺是国际公认的 生活污水 及 工业废水处理 的先进工艺。 CASS 生物处理法是周
期循环 活性污泥法 的简称,最早产生于美国, 90 年代初引入中国。该方法是美国川森维柔
废水处理公司 1975 年研究成功的。其主要原理是:在序批式活性污泥法
(SBR) 的基础上,反
应池沿长度方向设计为两部分,前部设置了生物选择区
1.2.5 《建筑地基基础设计规范》( GB50007-2002 );
1.2.6 《工业企业设计卫生标准》( GBZ1-2002 );
1.2.7 《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(
CJJ31-89 );
1.2.8 《恶臭污染物排放标准》( GB1455-1993 );
1.2.9 业主提供的废水水量,及相关要求等。
污水在系统内停留至预定的处理时间才经沉淀排放, 特别是 CASS 工艺可以通过调节运行周
期来适应进水量和水质的变化。而传统处理工艺虽然已
设有辅助的流量平衡调节设施,
但还很可能因水力负荷变化导致活性污泥流失,严重影响排水质量。
①管理简单,运行可靠: 污水处理厂设备 种类和数量较少,控制系统比较简单, 工艺本身决定了不发生污泥膨胀。所以,系统管理简单,运行可靠。
2.1.2 在保证处理效果的前提下,尽量减少占地面积,降低基建投资及日常运行费用,主要 处理设施建在地下,不影响厂区的美化和绿化等;
2.1.3 污水处理设备 应选用性能可靠、运行稳定、自动化程度高的节能优质产品,确保工程 质量及投资效益;
2.1.4 在设计中充分考虑二次污染的防治,设备耐腐蚀,噪声达标,以免影响周围环境;
污染项目
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
污染物浓度
100
30
60
15
1.4 设计范围 本工程的设计范围是: 污水流入处理站界区始至全处理工艺出水为止, 具体有各工艺单
元的全部工程内容,主要包括工艺、土建、电气、仪控、设备等各专业内容。 2 、 乳品污水处理工艺
2.1 设计原则
2.1.1 根据污水特点,选择合理工艺,做到技术可靠、操作方便、易维护检修、流程简单;
②污泥产量低,污泥性质稳定。 ③具有脱氮除磷功能。
④无异味。
2.3 乳品污水的 工艺流程
废水经格栅拦截较大悬浮物后, 进入调节池; 在调节池均衡水量和水质, 然后用泵将废 水从调节池送入混凝沉淀池; 对污水投加絮凝剂、 助凝剂, 去除水中长期保持分散悬浮状态、 微小粒径的悬浮物和胶体等; 污水在沉淀池进行固液分离: 上清夜自流进入水解酸化池, 污
参照该公司提供的数据和同类污水水质,具体如下
:
表1— 1
原水水质表
单位 :mg/l
污染项目
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
污染物浓度
1200
600
100
70
1.3.4 出水水质:处理后的污水排放要求达到《水污染物排放标准》( 级排放标准。
GB8978 — 1996 )一
表1 — 2 出水水质表
wk.baidu.com
单位 :mg/l
(5 )工艺流程短,占地面积少,建设费用低:省去了初次沉淀池、二次沉淀池等构筑物, 与传统活性污泥法相比,占地减少 30 %,投资节省 20 %- 40 %。
(6 )运转费用省:由于曝气是周期性的,池内溶解氧的浓度也是变化的,沉淀阶段和排水 阶段溶解氧降低,重新开始曝气时,氧的浓度梯度大,传递效率高,节能效果显著,运转费 用可节省 10-25% 。
(7 )有机物去除率高,出水水质好:对一般的 生物处理工艺 ,很难达到这样好的水质。所 以,对 CASS 工艺,二级处理的投资, 可达到三级处理的水质。 排水是由可升降的堰式滗水 器完成的, 随水面逐渐下降, 将处理后的清水均匀排出, 最大限度降低了排水时水流对底部 沉淀污泥的扰动。
(8 )抗冲击负荷能力强,操作灵活: CASS 系统在设计时已考虑流量变化的影响,能确保
由曝气系统向反应池内供氧,此时有机污染物被微生物氧化分解,同时污水中的 NH 3-N 通过微生物的硝化作用转化为 NO 3- N 。
(2 )沉淀阶段
此时停止曝气,微生物利用水中剩余的 DO 进行氧化分解。反应池逐渐由好氧状态向 缺氧状态转化,开始进行反硝化反应。污泥逐渐沉到池底,上层水变清。
(3 )滗水阶段
(也称预反应区 ),后部 为主反应区,
在主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置, 曝气、 沉淀和排水在同一池子内周期性地循
环进行,取消了常规活性污泥法的二沉池。 COD 去除率达 90 %以上, BOD 去除率达 95 %,
并达到良好的除磷脱氮效果。
CASS 工艺每一操作循环由下列四个阶段组成:
(1 )曝气阶段
2.2 污水处理工艺方案的选择
乳品废水 主要含有大量可容性有机物,包括糖类、淀粉、蛋白质、脂肪酸,污水可生 化性好,且不含有毒有害物质,也不含大颗粒悬浮物质,废水呈乳白色,属中高浓度污水。
鉴于此废水情况,结合本公司的实际经验,本项目的 酸化 — CASS 工艺 处理废水最为优化。
污水工艺 易采用 混凝沉淀 — 水解
本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准。具体如下:
1.2.1 中华人民共和国《污水综合排放标准》( GB8978-96 )一级排放标准;
1.2.2 《建筑给水排水设计规范》 (GBJ15-88) ;
1.2.3 《室外排水设计规范》( GB50014-2006 );
1.2.4 《给水排水工程结构设计规范》( GB50069-2002 );
沉淀结束后,置于反应池末端的滗水器开始工作,自上而下逐层排出上清液。此时, 反应池继续进行硝化。
(4 )闲置阶段
闲置阶段即是滗水器上升到原始位置阶段。
为了保持适当的污泥浓度, 系统根据产生的污泥量排除相应数量的剩余污泥,
排除的
剩余污泥一般在沉淀阶段结束后进行。
与传统活性污泥法相比, CASS 法的优点是:
1.3. 设计水量、水质
1.3.1 废水性质:
乳制品废水 是炼乳、 干酪、 奶油、乳制清凉饮料、冰激凌以及乳制品点心生产过程中排 出的废水。污水特点表现为:水质无毒, B/C ≧0.4 ,可生化性好。
1.3.2 设计水量
根据业主提供相关数据,确定设计水量: 500t/d, 即 :25t/h
1.3.3 设计水质:
CASS 工艺是国际公认的 生活污水 及 工业废水处理 的先进工艺。 CASS 生物处理法是周
期循环 活性污泥法 的简称,最早产生于美国, 90 年代初引入中国。该方法是美国川森维柔
废水处理公司 1975 年研究成功的。其主要原理是:在序批式活性污泥法
(SBR) 的基础上,反
应池沿长度方向设计为两部分,前部设置了生物选择区
1.2.5 《建筑地基基础设计规范》( GB50007-2002 );
1.2.6 《工业企业设计卫生标准》( GBZ1-2002 );
1.2.7 《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(
CJJ31-89 );
1.2.8 《恶臭污染物排放标准》( GB1455-1993 );
1.2.9 业主提供的废水水量,及相关要求等。
污水在系统内停留至预定的处理时间才经沉淀排放, 特别是 CASS 工艺可以通过调节运行周
期来适应进水量和水质的变化。而传统处理工艺虽然已
设有辅助的流量平衡调节设施,
但还很可能因水力负荷变化导致活性污泥流失,严重影响排水质量。
①管理简单,运行可靠: 污水处理厂设备 种类和数量较少,控制系统比较简单, 工艺本身决定了不发生污泥膨胀。所以,系统管理简单,运行可靠。
2.1.2 在保证处理效果的前提下,尽量减少占地面积,降低基建投资及日常运行费用,主要 处理设施建在地下,不影响厂区的美化和绿化等;
2.1.3 污水处理设备 应选用性能可靠、运行稳定、自动化程度高的节能优质产品,确保工程 质量及投资效益;
2.1.4 在设计中充分考虑二次污染的防治,设备耐腐蚀,噪声达标,以免影响周围环境;
污染项目
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
污染物浓度
100
30
60
15
1.4 设计范围 本工程的设计范围是: 污水流入处理站界区始至全处理工艺出水为止, 具体有各工艺单
元的全部工程内容,主要包括工艺、土建、电气、仪控、设备等各专业内容。 2 、 乳品污水处理工艺
2.1 设计原则
2.1.1 根据污水特点,选择合理工艺,做到技术可靠、操作方便、易维护检修、流程简单;
②污泥产量低,污泥性质稳定。 ③具有脱氮除磷功能。
④无异味。
2.3 乳品污水的 工艺流程
废水经格栅拦截较大悬浮物后, 进入调节池; 在调节池均衡水量和水质, 然后用泵将废 水从调节池送入混凝沉淀池; 对污水投加絮凝剂、 助凝剂, 去除水中长期保持分散悬浮状态、 微小粒径的悬浮物和胶体等; 污水在沉淀池进行固液分离: 上清夜自流进入水解酸化池, 污
参照该公司提供的数据和同类污水水质,具体如下
:
表1— 1
原水水质表
单位 :mg/l
污染项目
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
污染物浓度
1200
600
100
70
1.3.4 出水水质:处理后的污水排放要求达到《水污染物排放标准》( 级排放标准。
GB8978 — 1996 )一
表1 — 2 出水水质表
wk.baidu.com
单位 :mg/l
(5 )工艺流程短,占地面积少,建设费用低:省去了初次沉淀池、二次沉淀池等构筑物, 与传统活性污泥法相比,占地减少 30 %,投资节省 20 %- 40 %。
(6 )运转费用省:由于曝气是周期性的,池内溶解氧的浓度也是变化的,沉淀阶段和排水 阶段溶解氧降低,重新开始曝气时,氧的浓度梯度大,传递效率高,节能效果显著,运转费 用可节省 10-25% 。
(7 )有机物去除率高,出水水质好:对一般的 生物处理工艺 ,很难达到这样好的水质。所 以,对 CASS 工艺,二级处理的投资, 可达到三级处理的水质。 排水是由可升降的堰式滗水 器完成的, 随水面逐渐下降, 将处理后的清水均匀排出, 最大限度降低了排水时水流对底部 沉淀污泥的扰动。
(8 )抗冲击负荷能力强,操作灵活: CASS 系统在设计时已考虑流量变化的影响,能确保
由曝气系统向反应池内供氧,此时有机污染物被微生物氧化分解,同时污水中的 NH 3-N 通过微生物的硝化作用转化为 NO 3- N 。
(2 )沉淀阶段
此时停止曝气,微生物利用水中剩余的 DO 进行氧化分解。反应池逐渐由好氧状态向 缺氧状态转化,开始进行反硝化反应。污泥逐渐沉到池底,上层水变清。
(3 )滗水阶段
(也称预反应区 ),后部 为主反应区,
在主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置, 曝气、 沉淀和排水在同一池子内周期性地循
环进行,取消了常规活性污泥法的二沉池。 COD 去除率达 90 %以上, BOD 去除率达 95 %,
并达到良好的除磷脱氮效果。
CASS 工艺每一操作循环由下列四个阶段组成:
(1 )曝气阶段
2.2 污水处理工艺方案的选择
乳品废水 主要含有大量可容性有机物,包括糖类、淀粉、蛋白质、脂肪酸,污水可生 化性好,且不含有毒有害物质,也不含大颗粒悬浮物质,废水呈乳白色,属中高浓度污水。
鉴于此废水情况,结合本公司的实际经验,本项目的 酸化 — CASS 工艺 处理废水最为优化。
污水工艺 易采用 混凝沉淀 — 水解