中型优质H 型钢LF 精炼工艺优化实践

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中型优质H型钢LF精炼工艺优化实践

赵圣功

(山东钢铁股份有限公司莱芜分公司,莱芜;271104)

摘要:为提高莱钢中型H型钢钢水洁净度及产品质量,炼钢厂通过开发新型转炉渣改质剂、研究快速铝脱氧技术、优化LF精炼渣系、研究硼微合金化技术、优化钢水夹杂物去除工艺,缩短了精炼周期,实现了炉机匹配,满足了优质H型钢的质量要求,提高了钢水洁净度,稳定了轧材性能。

关键词:H型钢;铝脱氧;渣系

0 前言

莱钢炼钢厂老区4号转炉—4号LF炉—4号连铸机生产线,主要配套中型H型钢生产,如Q345C、Q345D、Q345EL等一系列抗低温冲击优质H型钢。由于H型钢轧制断面不规则,对钢水的洁净度要求较高。4号转炉冶炼及4号连铸机浇注周期较短(平均25min),LF 精炼时间紧迫,生产中常因工序衔接紧张,LF快速造白渣困难,夹杂物上浮时间难以保证,铸坯质量波动较大,质量控制能力不够强,不利于开发高端H型钢产品。为此,莱钢炼钢厂对供H型钢品种钢的4号转炉—4号LF炉—4号连铸机生产线进行工艺优化,研究LF 快速精炼法,以提高生产节奏及钢水洁净度,满足高附加值品种钢的生产要求,从而提升公司利润上升空间。

1 生产线主要概况及存在问题

1.1 生产线主要概况

炼钢厂老区4号转炉—4号LF炉—4号连铸机是国内最高效的大矩形坯H型钢生产线,公称吨位60t,但冶炼周期仅25min,年产量120万t。工艺流程为:铁水预脱硫—混铁炉—4号转炉(60t氧气顶吹转炉)—4号LF精炼炉(60t)—4号连铸机(3机3流矩形坯连铸机)。1.2 存在的主要问题

此生产线在生产品种钢过程中,由于传统的LF精炼工艺周期较长,无法与转炉冶炼及连铸浇注周期相匹配,不能大批量生产,因此每次只能采用压钢方式进行小批量(不足500t)生产。4号连铸机全流满包浇注周期为25min,而4号LF精炼炉无法在较短的时间内达到较好的脱氧、脱硫及夹杂物去除效果。炉—机生产节奏难以匹配,钢水“三恒”浇注稳定性较差,铸坯质量波动,无法满足批量生产要求。具体如下:

1)LF精炼周期30~40min,品种钢生产批量小(小于500t)。

2)LF精炼渣(FeO+MnO)≥2.0%,R<2.5。

3)成品硫在0.015%~0.025%,全氧含量60~100ppm。

4)硼合金回收率低,平均仅有35%,硼成分波动大,轧材低温冲击功不稳定,部分炉次不合格。

2 工艺优化措施

2.1 开发新型转炉渣改质剂

供中型H型钢4号转炉—4号LF炉—4号连铸机生产线主要生产中低碳钢(Q345C、Q345D、Q345EL、D级钢、DH36及一些欧标钢种),对碳的要求较为严格。因此改质剂选择要避免增碳。同时结合生产实际,认为降低钢包顶渣的(FeO)含量和钢水含氧量并提高钢水脱硫率是改质工艺的关键。

综合考虑上述条件,自主开发了Al基钢包顶渣改质剂,本着高效实用、成本低廉、环境友好的原则,最终确定钢包顶渣改质剂的组成成分,见表1。

在出钢脱氧合金化完毕后,将改质剂加入到钢包顶部,参考加入量50~100kg/炉次,在钢包到达4号吹氩位采用氩气搅拌,保证改质剂的充分熔化和有效地参加反应,对钢水提前进行预脱氧、脱硫,缩短精炼前期成渣时间。

2.2 LF单次集中快速铝脱氧技术的研究

2.2.1 单次集中铝脱氧机理

氧气顶吹转炉出钢钢水自由氧含量较高,采用铝脱氧如果以一批方式加入钢液,主要形成Al2O3簇夹杂物,这些夹杂物尺寸大,碰撞结合力大,很容易浮出进入渣中,只有少量紧密簇状物和单个Al2O3颗粒滞留在钢液中,其尺寸小于30μm。如果以两批或多批方式加入,会出现一些板型Al2O3夹杂物,夹杂物颗粒小,尺寸在5~20μm,上浮去除较为困难,所以加入铝时应尽可能快地单次集中加入,以减少小的有害Al2O3夹杂物的数量。

2.2.2 铝脱氧方式

改变以往的硅钙钡、硅铝钙钡脱氧,采用铝质脱氧剂脱氧。尽管铝有很强的脱氧能力,但在高氧位时,因其密度小,在出钢过程中加入易在钢水表面燃烧,利用率极低,加之其价格高,因此并不经济。所以选择在出钢完毕钢水到达吹氩位时,在低氧位条件下加入(顶渣改质后的钢水氧位变低),采用钢包喂铝线法可使铝迅速溶于钢液,显著提高铝回收率,脱氧效果良好。为缩短精炼时间,确保含铝夹杂物充分排除,在精炼进站前一次性喂入一定量的铝线(Φ12mm,Al≥98%,米重330g/m)进行强脱氧,以减少难以去除的板型Al2O3夹杂的产生。

2.3 钙处理工艺

2.3.1 钙处理机理

经铝脱氧的钢液中存在的Al2O3夹杂物多数熔点很高,在连铸温度下呈固态,很容易在中间包水口处聚积引起堵塞,因此向铝脱氧的钢液中加入钙,能够改变铝氧化物夹杂的形态。钙是强脱氧剂且沸点低,进入钢液后很快成为蒸汽,在上浮过程中与钢中氧作用生成钙的氧化物。钙处理过程中,随着夹杂物中钙的增加,夹杂物将沿着Al2O3-CaO·6Al2O3-CaO·2Al2O3-12CaO·7Al2O3-CaO·Al2O3-3CaO·Al2O3的路线改变性质[1]。各钙铝酸盐夹杂物的性质,见表2。

根据表2可以看出,CaO和Al2O3生成的五个中间相性质差异较大,应控制钢中钙含量,避免生成中间相CaO·6Al2O3、CaO·2Al2O3、CaO·Al2O3而生成液相12CaO·7Al2O3,有利于夹杂物上浮,12CaO·7Al2O3熔点很低(1415℃),而且密度小,在钢液中集聚上浮排入炉渣,就可以使大量的这类脱氧产物在进入中间包之前从钢液中上浮去除,不仅可以减轻中间包水口堵塞问题,保证连铸顺利进行,改善钢液的浇铸性能,而且可以提高钢水清洁度、改善钢的质量。

2.3.2 钙处理方式

1)为有效减少粉剂包芯线(硅钙线、钙铁线)中有害元素(S、P、C、Si)带入钢液,提高钙回收率,降低生产成本,同时满足脱氧、脱硫、改变夹杂形态、促进夹杂物上浮、净化钢液的目的,采用实芯纯钙线(理化指标见表3)对钢液进行钙处理。

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