电厂发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告

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励磁变温度保护误动,造成机组跳闸

励磁变温度保护误动,造成机组跳闸

事故案例/案例分析励磁变温度保护误动,造成机组跳闸1、事故经过及处理情况:6月12日17:25分,某厂巡检人员就地发现#3机励磁变温控装置面板上温度变化在33~160℃乱闪,用对讲机汇报机组长的同时“1DL主线圈跳闸”、“1DL 副线圈跳闸”、“汽轮机跳闸”、“MFT”光字牌亮,#3机2203主开关、灭磁开关、厂用工作电源63A、63B开关跳闸,厂用备用电源03A、03B开关联动成功;#3机组CRT报警信号:“励磁变温度过高跳闸”;#3发变组保护动作信号:A、B柜发“发电机失磁保护动作”;#3机励磁调节器AVR面板动作信号:“外部指令跳灭磁开关”信号。

17:30分,检查励磁变未发现异常;查看#3机故障录波器事故报告:励磁变电压电流正常;查看DCS事故追忆系统和故障录波器均为“励磁变温度高跳闸”;检查开入发变组保护装置的“励磁变温度高”控制电缆绝缘电阻均合格;使用对讲机对励磁变温控装置进行抗干扰试验,发现使用对讲机会造成励磁变温控装置误动。

退出“励磁变温度高跳闸”保护,19:50分定速,20:13分机组并网。

2、暴露问题原因分析:运行人员就地巡检#3机励磁变,使用对讲机干扰使#3机励磁变温控装置示数33~160℃乱闪,造成#3机组“励磁变温度高跳闸”。

设计上励磁变温度130℃报警;150℃全停Ⅱ。

暴露出反措执行不到位,变压器压力释放、线圈温度高等辅助保护出口不得投跳闸方式。

电子设备抗干扰措施不完善。

3、防范及预防措施:3.1变压器压力释放、线圈温度高等辅助保护出口不得投跳闸方式。

3.2加强励磁变温控装置的巡检。

3.3完善电子设备抗干扰的措施,规范现场通讯设备的使用。

装设在励磁变温控装置面板前1米范围内禁止使用通讯工具标示牌。

一起发电机失磁保护动作跳闸事件原因分析及防范措施

一起发电机失磁保护动作跳闸事件原因分析及防范措施
汽轮机转 速升 到 3 0 0 0 r / ai r n后 , 在 进 行 励 磁 调 节 器 空 载 特 性
5 暴 露 的 主 要 问 题
( 1 )试 验 人 员将 励 磁 调 节器 强 制 设 定 为 2号 单 通 道运 行 方 式时 , 没 有 对 2号 通 道 风 扇 运 行 方 式 进 行 相 应 设 定 , 导 致 2号
C 7 P 3 一 D 3 0 0 。该装置 由两个独立 的励 磁模块组成 , 每个励磁模块
主要 由主 控 板 C O N - 2 、 电源板 P O W- 1 、 功 率 接 口板 U NS 2 8 6 1 C、 信号处理板、 电源模块 、 电力 系 统 稳 定 器 、 功 率 桥 组 成 。励 磁 调 节 器 每个 通道 内置 自动 和 手 动 两 种 工 作 模 式 , 手 动 模 式 自动 跟
通 道 运行 中超 温退 出 。
试验 时, 励磁 调节器 2号通道试 验正 常, 在进 行 1 号 通道试 验
过 程 中 出现 异 常 。 电 气 维 护 人 员 将 励 磁 调 节 器 设 定 为 2号 通
道单通道运行 , 备 用 励 磁 调 节 器 投 入 备 用 。0 6 : 0 0 , 样1机 组 并 网带 负荷 至 6 0 Mw ; 0 6 : 3 3 , 励磁调节器 2 号 通 道 温 度 高 报 警 退 出, 自动 切 换 为 备 用 励 磁 调 节 器 运 行 , 至 1 O月 2 4日 0 9 : 2 3机 组 跳 闸前 , 一 直 为 备 用励 磁调 节 器 运 行 。 2 . 2 保 护 动 作 情 况 及 设 备 检 查 情 况 发变组保护柜“ 失磁 保 护 ” 信号发 出 ; 现 场 对 备 用 励 磁 调 节 器进 行 检 查 未 发 现 异 常 , 通 过试 验 检 查 备 用 励 磁 调 节 器 输 出 波 形正常 ; 对励磁机滑环 、 发 电机 整 流柜 和 发 电 机 滑 环 进 行 检 查 ,

发电机进相运行引起失磁保护误动作的事故分析

发电机进相运行引起失磁保护误动作的事故分析

0 番鬟
表1 , 中 阻抗 圆特性 选 择值 为 1 代 表异 步 圆。 ,
表 2 励 磁 系 统低 励 限 制 定 值
将 ( )— 5 入 ( )并 整 理得 : 式 2 代 式 l
2 X < R — ) P。Q ) Q o ( ( + () 6 由于 阻抗 圆采 用异 步 圆 , 是下 抛 圆 , 因此 有 :
额定电压U k /V
额 定 励 磁 电 流 , A
直轴同步电抗 / %
直 轴 暂 态 电 抗 ’% d/ 变 压 器 电抗 / 。 % 系统 电抗 , % 电流 互 感 器 变 比n
电压 互 感 器 变 比
1H5 分左 右 ,无功 功率 降 为 一 3M a,0 机组 发 6, 9  ̄ 4 vr3
“ 变组 保 护异 常 ” 字 :7 0 分 机 组 跳 闸 , 变 发 光 1时 9 发
失磁保护阻抗定值1 失磁保 护阻抗定 值1
阻 抗 圆 特 性选 择
组保 护 装 置 “ 失磁 保 护 告警 ” “ 磁 保 护 动作 ” “ 、失 、 保 护 出 口” 号指 示 灯亮 。 信
某 发 电厂3 机组 装机 容量 为 3 3MW 0 0 号 5 2 1 年7 月2 6日机 组 完成 整 套 启动 试 验 后并 网运 行 , 功功 有 率 为 1 7MW, 功功 率为 4 a。 4 无 7Mvr 由于 电网运 行方 式 的需 要 ,0机 组 由滞相 运行 改 为进 相运行 。当 日 3
收 稿 日期 :0 0 0 — 0 2 1— 3 2
作者简 介 : 凡超 ( 9 8 )男 , 孟 17 一 , 河北邢 台人 , 士研 究生, 硕 工程 师 , 事继 电保护控制 和电网稳定分析方 向的工作 。 从

电力故障跳闸事故分析报告

电力故障跳闸事故分析报告
电力故障跳闸事故分析报告
• 引言 • 事故原因分析 • 事故影响 • 事故处理和恢复 • 预防措施和建议 • 结论
01 引言
事故概述
事故类型
电力故障跳闸事故
事故影响范围
整个城市及周边地区
事故原因初步判断
设备老化、恶劣天气、人为操作失误等
事故发生时间和地点
时间
XXXX年XX月XX日晚上XX点至XX点
01
02
03
04
05
加强设备巡检和 维护
定期对电力设备进行全面 检查和维护,确保设备处 于良好状态。
提高操作人员技 能和素质
加强操作人员的培训和考 核,确保其具备专业知识 和技能。
建立应急预案
制定电力故障跳闸事故应 急预案,明确应急处置流 程和责任分工。
加强与相关部门 的沟通与…
提高公众安全意 识
与政府部门、企事业单位 等加强沟通与协作,共同 应对电力故障跳闸事故。
对电力设备进行定期检查,确保设备处于良好状态,及时发现并 处理潜在故障。
及时维修和更换损坏部件
一旦发现设备部件损坏,应及时进行维修或更换,防止故障扩大。
建立设备维护档案
对设备维护和检修过程进行记录,以便对设备状况进行跟踪和管理。
提高人员素质和操作技能
培训操作人员
定期对操作人员进行培 训,提高他们的专业技 能和安全意识,确保他 们能够正确、安全地操 作电力设备。
电网稳定性下降
跳闸可能导致电网负荷转移,使其他 线路或设备过载,进而影响整个电网 的稳定性。
对用户的影响
生产生活受阻
电力故障跳闸可能导致企业生产 停顿、居民生活不便。
经济损失
由于停电导致的生产损失、设备 损坏以及生活不便可能带来一定

电厂发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告

电厂发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告

电厂发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告一、事件背景在电厂的发电机组运行过程中,发生了失磁保护动作跳闸事件。

事件发生时,发电机组处于满负荷状态,而电厂正处于高负荷时段,因此事件对电厂的正常运行产生了较大的影响。

二、事件描述1.事件发生时间:2024年6月20日上午10时30分。

2.事件过程:在发电机组运行过程中,突然发生了失磁现象,发电机输出电压骤降。

失磁保护系统在检测到电压异常后迅速作出保护动作,将发电机组跳闸停机。

3.事件影响:因为发电机组是电厂的主要电源设备之一,事件导致电厂停机,造成了较长时间的停电,给电厂的正常运行带来了严重影响。

三、事件原因分析经过对事件进行分析,得出以下潜在原因:1.发电机励磁系统故障:可能是励磁系统的部件或元器件出现故障,导致失磁现象。

这可能是由于设备老化、过载等原因引起。

2.励磁控制系统故障:可能是励磁控制系统的逻辑错误或信号传输故障,导致失磁保护系统误判电压异常,进而触发了跳闸动作。

3.动磁极接触问题:可能是动磁极与转子之间的接触出现问题,导致励磁电流无法传输到转子,从而导致发电机失磁。

四、事件处理过程1.事件发生后,电厂迅速启动备用电源,恢复了电厂的供电能力。

2.对失磁保护系统进行检查和维修,确认系统功能正常。

3.对发电机励磁系统进行全面检查,查明励磁设备和控制系统的故障原因。

4.对励磁设备进行维修或更换新部件,恢复励磁系统的正常工作。

5.完善励磁控制系统的逻辑设计和信号传输路径,减少误判的可能性。

6.对动磁极和转子接触处进行检查和维修,确保接触良好,保证励磁电流能够正常传输。

五、事件教训和改进措施1.故障预防:加强对发电机的定期检修和维护工作,及时发现并消除潜在故障,降低失磁风险。

2.技术升级:对励磁设备和励磁控制系统进行技术升级,引入可靠性更高的设备和系统。

3.人员培训:加强对操作人员的培训,提高其对电力设备运行和故障处理的技能,提高对异常情况的判断和处理能力。

一例电网故障引发机组失磁保护动作案例的分析与处理

一例电网故障引发机组失磁保护动作案例的分析与处理
式 电子 电路调 节器 ; 正常运 行 时 , A通 道 主用 , B通
号 , c通 道 的跟踪速 度 比 B通 道慢很 多 。 但 电厂 5 、F机 组 为 扩 大 单元 接线 方 式 , F6 通过 3 B主变 接 到 20k 系统 ;F机 组 为 单 元 接 线 方 2 V 7 式, 过4 通 B主 变接 到 20k 2 V系 统 。20k 系 统 2 V
收 稿 日期 :0 81 - 20 - 0 0 6

S h n aroe iu t Pwr caW e
栗建 峰等 : 一例 电网故 障引发机组失磁保护动作案例 的分析与处理
20 0 8年增刊( ) 2
图 2 机组失磁保护 动作 逻辑框图
左右光标时闻差:6 5_I 5 . s 4 当前采样点 : 9 2, ; 56, 最大= 6 左=9  ̄= 7 1 1 2l 1卜发电机机j电压U L3 .9 9】 限 I ‘ a【=0 59Y,
故 障时 5 F机组 停 机 备 用 , 6 7 仅 F、F两 台 机 组 运
道 控制信 号 跟 踪 A 通 道 , C通 道 跟 踪 主 用 控 制 信
行 。设备 主要参数 如 表 1 所示 。
表 l 设 备 主 要参 数 表
3 机 组保护 动作分 析 3 1 机组保 护动作 情 况 .
● l ● ●
8 . VI i i 24 A l 9
A ● A ii i I A - - ・ A I ■ ● ▲ ^ ● ■ ● ● ▲ ‘ ^ A A I A l I I - J i I A A ● A I - - ・ & ^ ● ^ ● ● ● - ● ● - A t A I l A I ^ ● -
1 引 言
20 07年 4月 , 电 厂 20k 某 2 V一 条 出 线 的 相 邻 线路末 端发 生 故 障 ( 1 , 电站 内 的保 护 因 图 )变

电厂机运行中失磁跳机事件分析报告

电厂机运行中失磁跳机事件分析报告

电厂机运行中失磁跳机事件分析报告集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-电厂#6机运行中失磁跳机事件分析报告1、事件经过(1)2月4日,#6机04:53时发启动令,5:04时并网,5:19时切重油到位,当时有功/无功34.4MW/16.9Mvar,机组运行正常。

(2)约在5:50时,当班运行甲值代单元长(#6机值班员因早上#6机启机及#5机水洗恢复安措,一个人忙不过来,经上报后、由代单元长下来协助其去#5机做水洗恢复安措)在#5机听见#6机有异常声响,迅速跑到#6机控制室,与#6机值班员共同进行检查与处理。

查为5:49:26时#6机跳机、MARKV发“GENERATORDIFFERENTIALTRIP”报警,发电机控制、保护盘有86G保护总出口继电器动作、失磁保护继电器动作掉牌,打印历史记录显示跳机前机组运行时有功稳定、无功波动大(当时6#机调节器在#2AVR工作)。

(3)6:48时,经检修确认及值长同意后,复归保护、接令开机。

6:57时机组达满速,投#1AVR、起励正常,U发=10.7KV、U励=10V、I励=2.4A。

后改切#2AVR,只有很轻微波动,再改切#1AVR同样波动很小,升降电压均正常。

6:58:36时,并网正常、升降无功正常。

故障全过程历时1.15小时。

2、原因分析(1)发电机励磁调节器本身存在设备老化自动调节性能差的问题是这次跳机的主因,设备元器件陈旧、老化的问题长年以来一直没有解决好(亦是近年#6机多次发生跳机的主要原因)。

(2)当值岗位安排没问题、但关健时刻人员不在岗,如这次无功波动时有人在岗监盘与及时采取手动调控也许就不会出现跳机。

3、防范措施(1)此设备缺陷由来已久,公司年前已明确专人、专题负责解决#6机励磁调节器性能不稳定的问题,但必须加快改造或更换进度,要求在2月16日以前检修拿出具体方案。

(2)在问题未彻底解决前,为了保证6#机组的安全运行,采取如下临时措施:①运行各值的生产中要重视#6机励磁调节器的这一特殊情况,通常选1#AVR运行,在日常的人员安排、技术培训上要有适当的考虑,关健保证不要出现跳机。

某电厂发电机程跳逆功率保护动作灭磁开关拒跳的原因分析

某电厂发电机程跳逆功率保护动作灭磁开关拒跳的原因分析

电力科技某电厂发电机程跳逆功率保护动作灭磁开关拒跳的原因分析梁 建茂名臻能热电有限公司,广东 茂名 525000摘要:某电厂在打闸停机过程中,发变组保护程跳逆功率动作,机组相关设备跳闸正常,但无法跳开灭磁开关,针对这一现象,通过对发变组保护的功能和保护回路接线进行原因查找,最终找到解决的办法,避免了灭磁开关拒跳这种异常现象的发生。

关键词:灭磁开关;保护;拒跳中图分类号:TM62 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)04-0255-03引言某电厂#5发电机停机过程中出现发变组保护程跳逆功率动作而灭磁开关拒动的情况,而这种情况在保护装置试验及整组试验过程中都无法及时发现,仅在实际动作中才会出现。

经作者对这一现象的分析,是由于控制回路中串入的高压侧开关辅助接点返回速度慢而导致无法分开灭磁开关,为此作者提出了合理有效的方法,可有效避免灭磁开关拒跳。

1 事件经过2014年1月25日21时40分,某电厂#5汽轮机带负荷60MW并网运行中,汽机运行值班员得单元控长命令:执行汽轮机打闸停机,约1S后发变组保护“程跳逆功率”保护动作,紧接着#5发变组出口开关2205跳闸,#5发电机灭磁开关5MK未跳闸。

DCS报“A套程跳逆功率动作”、 “B套程跳逆功率动作”、“#5发变组出口开关2205跳闸”信号,2205开关在DCS状态也变为“绿色”;马赛克屏上“程跳逆功率动作”光字牌亮,2205开关状态灯变为“绿闪”,电气运行值班人员确认机组与系统解列后手动分开#5发电机灭磁开关5MK。

2 原因分析2.1 保护装置动作结果分析#5发变组保护新装置采用的是国电南自生产的GDGT801U-B。

根据反措要求将#5机发变组由原来型号为GDGT801A单套配置A、B保护柜改为双重化配置的三面屏A、B、C保护柜。

新保护装置A、B柜型号同为GDGT801U-B保护,保护配置完全一致,C柜为非电量保护和操作箱(带电压切换功能),保护装置改造完成于2013年12月25日。

#1机组失磁保护动作分析报告

#1机组失磁保护动作分析报告

乐清电厂1号发电机失磁保护动作分析一、事件经过:2017年6月01日0:49分,#1机组有功功率544MW,无功功率124Mvar,机端电压19.8kV,励磁系统通道二运行,励磁电压306V,励磁电流3250A,0:49:32励磁系统收到143 FCB external OFF(灭磁开关FCB外部跳闸信号),同时进入逆变灭磁状态,励磁电压、励磁电流迅速下降,机组进相运行,进相深度Q=-550 Mvar,机端电压下降至14.7 kV,机端电流上升至25.2 kA。

0:49:35 1号发电机失磁保护动作,保护A屏和B屏失磁保护动作均出口,关主汽门, 1号发电机逆功率保护动作,分1号发电机GCB开关,分灭磁开关。

查看励磁系统报警如下:(1)00:49:32.6600 +FCB external OFF 励磁系统收到FCB外部跳闸信号。

(2)00:49:32.8600 -FCB external OFF 励磁系统收到FCB外部跳闸信号复归,此信号存在200ms。

(3)00:49:34.4800 +Fan supply2 fail 励磁系统收到风扇第2路电源故障,风扇电源电压低延时2s报警。

(4)00:49:34.5800 +Standby alarm 备用励磁调节器报警。

(5)00:49:35.4200 -Stabilizer active 电力系统稳定器PSS 退出,由于励磁进入逆变,正常退出。

(6)00:49:42.2800 -Fan supply2 fail 励磁系统收到风扇第2路电源故障复归。

(7)00:49:42.9800 -Standby alarm 备用励磁调节器报警复归。

通道二故障报文二、保护动作过程:2017年6月1日 00时49分,#1机组出力544MW;00:49:33.451时机组故障录波器启动;(该时刻为时标0ms点) 2187ms A屏保护动作总信号2192 ms B屏保护动作总信号2198 ms 1号发电机失磁保护动作(作用于关主汽门)2404 ms 主汽门关闭7395 ms 发电机程序逆功率动作7421 ms GCB开关分位7595 ms 灭磁开关分位从保护报文来看,机组保护动作正确。

发电机失磁保护误动分析及解决方法

发电机失磁保护误动分析及解决方法

越能认识行为的意义,就越能产生行为的推动力。
积极向 上的企业安全生产精神就是一把员工自 我激 励的标尺, 员工通过自己 对照行为, 找出差距, 可
以产生改进工作的驱动力。同时, 企业内共同的价 值观、 信念、 行为准则又是一种强大的精神力量, 它 能使员工产生认同感、归属感、安全感。 (3) 安全文化对班组安全生产起凝聚、协调和 控制作用。现代企业管理中的系统管理理论指出, 组织起来的集体具有比分散个体大得多的力量; 但 是集体力量的大小又取决于该组织的凝聚力, 取决 于该组织内部的协调状况及控制能力。 组织的凝聚、 协调和控制能力可以通过制度、 纪律等刚性连接件 产生, 但制度、纪律不可能面面俱到, 而且难以适 应复杂多变及个人作业的管理要求。 而积极向上的 共同价值观、 信念、 行为准则是一种内部粘结剂, 是 人们意识的一部分, 它可以使员工自 觉地行动, 达 到自 我控制和自 我协调的效果。
护逻辑原理。 通过修改微机保护装置的保护程序可 以很方便地对保护逻辑进行完善。 从图2可以看到,
(2) 安全文化对班组安全生产的激励作用。积 极向上的思想观念和行为准则, 可以使人产生强烈 的使命感和持久的驱动力。心理学研究表明, 人们 跳闸逻辑回路中串人发电机出口 断路器辅助常开接 点后, 当发电机处于停机状态时,因出口 断路器断 开而自 动闭锁失磁保护, 如图3。 这种方法从原理上
流均 要下降, 引 助判据励 所以 人辅 磁低电 压Ufd元 件。 统 系 三相低电 f元件 压U 用于防 发电 磁 止当 机失
10 . 5k V
后导致系统电 压严重下降到低于允许值时而造成系 统失去稳定。
图 1 毛坝关电站电气主接线
2005- 12- 28, 毛麻线有检修工作, 值班人员进

励磁直流开关误跳造成发电机失磁故障分析

励磁直流开关误跳造成发电机失磁故障分析

长 9. 14 km, 931保护重合闸停用, 使用602 保护 重合闸( 单重方式 )。 2 异常情况介绍
1 220 kV线路两侧保护配置情况
2006- 05- 26,甲 站220 kV 线路断路器三相跳 闸, 保护装置报文显示: 602
2006- 05- 26T 02 :03 : 14 : 553
在失磁保护动作前先后出现调节器误强励、可控硅 故障和调节器低励信号。 1 号发电机三机励磁系统主接线如图 1 所示。
K QD I
K 60 I
I K 59
图2 公共回路和控制回路原理
K QD 2
2 跳机原因分析
图 1 1 号发电 机三机励磁系统主接线
根据失磁保护动作前出 现的信号, 1号发电 对 机 自动励磁调节器 AVR- I, AVR- II 柜、操作柜 进行了相关检查,未发现可控硅击穿、自动控制插
对应 SOE 记录中Q7 开关跳闸前6 s 内所来 的信号 ( 如低励、可控硅故障和失磁等 ) ,与Q4, Q5 开关跳闸后应有的信号相吻合。
(1) 因振动使 K3 继电 器常闭接点短时闭合或 线圈回 路接触不良 短时失电造成。检查发现,1 号 发电 Q7 开关联跳 Q4, Q5 开关回路实际 机 上采用 了Q7 开关辅助接点扩展继电器 K3 的常闭接点, 而设计图纸上要求直接从 Q7 开关常闭辅助接点启 动。 开关在合闸状态时,继电器 K3 励磁,其 Q7 常闭接点打开, 若继电器 K3 失磁 ( i s 时间),或
该220 kV 线路两侧保护配置为: (1) 第 1 套保护包括: 国电南 自PSL602 ( 允 许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保 护) 加GXC- 01 (光纤信号收发装置 )和国电南自 PSL631A(断路器失灵保护)。 (2) 第2 套保护包括: 南瑞继保RCS931 分相 电流差动保护, 具备远跳功能、 三段式距离、 二段 式零序保护)和南瑞继保CZX- 12R 断路器操作箱。 (3) 甲站侧220 kV 线路保护TA 变比 2 500 为

发电机跳闸原因分析及处理

发电机跳闸原因分析及处理

发电机跳闸原因分析及处理作者:高志宏高圣溥来源:《价值工程》2016年第04期摘要:本文结合实际案例,分析了发电机跳闸的原因,探究了设备运行存在的安全隐患,找到了解决问题的办法、途径。

整改、提升设备治理水平,加强人员培训及素质提高,防范和杜绝主客观原因造成的发电机停机故障。

Abstract: Based on practical cases, this article analyzed the causes of generator tripping,explored the safety risks existing in equipment operation, and found ways to resolve the problem:to improve equipment management level, strengthen personnel training and staff quality enhancement, so as to prevent and avoid generator outage due to subjective and objective reasons.关键词:发电机跳闸;励磁系统;主变压力保护;失磁保护Key words: generator tripping;excitation system;pressure of main transformer protection;loss of field protection中图分类号:TB857+.3 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)04-0146-030 引言洛阳龙羽宜电有限公司有两台2×55MW汽轮发电机组,承担着当地城区的供电、供热、供汽任务,是区域电源、热源、汽源中心。

设备的正常稳定运行对工业生产和民用生活影响重大,本文结合偶发性设备故障,剖析原因,提出防范对策与解决方案,确保设备安全运行。

发电机灭磁开关误跳闸的原因及处理

发电机灭磁开关误跳闸的原因及处理

梁国玲,董晓宁,祁广福(青海黄河水电公司积石峡发电分公司,青海 海东 810801)发电机灭磁开关误跳闸的原因及处理〔摘 要〕 介绍了运行中的发电机组和处于停机备用状态的机组在没有事故信号的情况下,连续发生发电机灭磁开关跳闸事件,阐述了事件检查情况,分析了具体原因,并提出了相应的防范措施,避免了运行机组失磁停机。

〔关键词〕 灭磁开关;光耦元件;动作电压;跳闸关跳闸,2号机保护盘无任何信息;3号机组灭磁开关跳闸,3号机组发电机出口开关跳闸,3号机组在空转状态,3号机保护盘有失磁保护动作等信号;交、直流电源室检查设备运行正常。

3 跳闸原因查找从监控系统的信息及现场初步检查分析可以看出,此次机组灭磁开关跳闸前没有任何保护动作信号,是机组正常运行中发生灭磁开关误跳闸,导致继电保护装置动作。

事件发生后,为查明灭磁开关误跳闸的原因,对与机组灭磁开关跳闸有关联的机组继电保护装置、监控系统、灭磁开关控制回路等进行了检查和试验,并对直流电源设备也进行检查。

3.1 机组保护装置检查情况(1) 对1—3号机组保护装置(保护A,B,C 屏)至灭磁开关跳1号线圈、跳2号线圈控制电缆进行检查,接线正确,对地绝缘正常。

(2) 在机组保护屏分别进行跳灭磁开关试验,1 事件经过某电厂某日06:37,监控上位机出现“1号机组灭磁开关分闸动作,1号机组A 套失磁保护动作,1号机组B 套失磁保护动作,1号机组发电机出口断路器跳闸;2号机组灭磁开关跳闸动作,1,2号UPS 装置故障,旁路故障”等信息。

06:39,监控上位机又出现“3号机组灭磁开关分闸动作,3号机组A 套失磁保护动作,3号机组B 套失磁保护动作,3号机组发电机出口断路器分闸”等信息。

事件发生前,1,3号机组运行,2号机组停机备用。

1,2号机组灭磁开关跳闸和3号机组灭磁开关跳闸仅间隔2 min。

2 现地检查事件发生后,运行人员立即到现场进行检查,具体情况为:1号机组灭磁开关跳闸,1号机组发电机出口开关跳闸,1号机组处于空转状态,1号机保护盘有失磁保护动作等信号;2号机组灭磁开31(1):31-36.5 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家 标准化管理委员会.GB/T 5310—2008高压锅炉用无缝 钢管[S].北京:中国标准出版社,2008.收稿日期:2016-12-11;修回日期:2017-03-11。

电厂#6机失磁保护动作跳闸事件分析报告

电厂#6机失磁保护动作跳闸事件分析报告

Don't worry about the result, first ask yourself if you are qualified enough, and the effort must be worthy of the result. When the time is in place, the result will naturally come out.悉心整理助您一臂之力(页眉可删)电厂#6机失磁保护动作跳闸事件分析报告1、事件经过(1)5月9日6:58时,在AUTO方式下发START令,#6机点火、脱扣、过临界各参数均正常。

7:09时#6机定速后,当值值班员对机组作例行检查并记录主要运行参数。

当时励磁电压14V,励磁电流3A,发电机机端电压11.2kV。

(2)7:15时,#6机值班员例行检查完毕,准备对#6机进行并网操作。

因同期操作把手在自动同期的位置上,实际上发电机已经并网运行了。

在未检查其它参数的情况下,仅观察到发电机电压比系统电压略高,就进行手动减磁操作,将发电机电压从11.2kV调至11kV时,发现母线电压也跟着下降由11kV降到10.8kV,但此时当班人员仍没有意识到发电机已经并网,就在值班员进行减磁操作过程中,机组出现熄火、遮断,MARKV发GENERATOR DIFFERENTIAL TRIP报警,查发电机控制、保护盘有86G保护总出口继电器动作、40失磁保护继电器动作掉牌,此时值班员还认为机组是在空载情况下失磁保护动作。

(3)检修赶到现场把失磁继电器拔回试验室检查,继电器并无潜动。

(4)打印历史记录显示跳机前机组已在7:10:07就已经并网运行,其有功稳定、无功逐步下降最低值已到-10.5Mvar进入失磁保护动作区。

无功下降MarkV记录如下(时间/Mvar):7:10:08 7:11:0 7:12:08 7:13:08 7:14:08 7:14:18 7:14:28 7:14:384.9 4.08 3.2 2.5 1.5 1.7 2.2 2.37:14:48 7:14:58 7:15:00 7:15:01 7:15:02 7:15:037:15:04 7:15:053.1 -0.4 -2.0 -2.8 -3.5 -4.4 -5.5 -6.67:15:06 7:15:07 7:15:08 7:15:09-7.3 -9.2 -10.0 -10.5(5)8:10时,另一值运行值班员发现#6机同期把手在自动同期位置(前一天并网操作后,该同期操作把手一直未退出)。

电厂#9机失磁保护动作跳机事件分析报告

电厂#9机失磁保护动作跳机事件分析报告

电厂#9机失磁保护动作跳机事件分析报告1、事件经过(1)12月16日,#2机与#9机同时挂110KV Ⅵ段母线,经欢热线对外供电。

(2)11:20:50,#9机正常运行,无功负荷13Mvar;#2机准备并网,并网前机端电压9.71kV,并网瞬间#2机无功带到29Mvar,而后升至38Mvar。

此时系统无功重新分配,#9机无功突降至-15Mvar,运行人员手动增磁也未能阻止进一步下降。

(3)11:22:58,#9发电机失磁保护动作,1109开关跳闸,联跳汽机,当时DCS上最高转速达3089rpm。

(4)电气检修立即到场检查未见异常,分析属#2并网时抢无功引起,而#9机励磁调节器处于AVR控制方式。

(5)#9机重新冲转,并于11:38时并网运行正常。

整个故障处理25分。

2、原因分析(1)此次故障的直接原因是:由于#9发电机进相运行至失磁保护动作区。

(2)#9机之所以进相运行是因为#2机并网前机端电压较高,导致并网时无功负荷带得较多,而此时系统的无功负荷又较低(仅#9机的13MVA)。

而#2机并网后瞬间无功达到29Mvar,这种情况下,一是导致了无功的重新分配,二是大量富裕的无功使系统电压上升。

#2机并网瞬间,DCS上反应的机端电压由9.71kV上升至9.87kV(电压上升1.65%)。

这样势必引起#9机进相运行。

(3)当运行人员发现#9机进相运行后采取手动增磁无效,主要原因是#9机属无刷两机励磁,再加上发电机本身的时间常数,反应时间通常较慢,无法满足系统突变的要求导致此次跳机。

3、防范措施(1)对#2机进行假同期试验,重新整定同期参数。

(2)仅#2、9机经同一母线对外供电时,要求#2机先并网,再并#9机。

(3)#2机并网前,将机端电压调到与系统电压尽可能相同,使机组并网时输出的无功最小,并网后再调节无功,避免对发电机定子的冲击。

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电厂#2发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告1、事件经过
2006年03月27日9:23时,#2汽轮发电机失磁保护动作跳闸,但在#1电子间#2汽机保护屏前未见任何保护动作信号,询问在场的运行人员答复已将保护屏跳闸信号复归。

检查动作记录报文,其中有失磁保护动作与TV断线。

于是拉开#1PT刀闸,检查1PT的一次保险和二次接线无开路现象,检查#2PT二次空开下桩头接线B相松动,将其紧固。

因怀疑PT一次保险质量不良,用保险丝与1PT一次保险并联后,推上#1PT刀闸,重新起励,控制屏上显示励磁为FCR 方式,检查励磁屏上两通道均有PT断线告警,将其复归(在检查PT 回路拉开1PT刀闸时发出),再次起励升压并网成功。

2、原因分析
(1)保护屏内故障报文,因CPUO和CPUE的报文一样,CPUE的时间更接近实际时间,故以CPUE的报文作为分析依据,相关故障报文如下:
09:17:25:306失磁保护动作t1(0.5s)
09:17:26:303失磁保护动作t2(1s)
09:17:28:291主汽门关闭
09:18:48:463发电机3W定子接地TV1断线
09:18:35:541发电机3U0定子接地TV1断线
09:19:00:393发电机逆功率TV1断线
09:19:01:388发电机失磁保护TV1断线
可知故障是因#2发电机失磁引起失磁保护动作跳开发电机出口开关502,联跳主汽门。

综合检查情况,基本可排除PT断线的因素造成,PT断线保护可闭锁,励磁也可切换到手动通道,保护出口前无PT断线信号,TV1断线信号是在发电机开关跳闸甩负荷后发出的,为甩负
荷时系统冲击引起(3W、3U0定子接地同理),现场检查PT也未开路,从失磁保护报文看,保护启动正确,当时检测到的参数已达到动作范围。

(2)造成失磁的原因由于分析素材不足,难以作出准确的判断,但可能是:
①励磁装置自行误动作减磁或灭磁。

②不排除有人在触摸屏检查时误按“灭磁开关跳闸”按键。

(正常时黑屏)
3、暴露问题
(1)保护屏上信号复归过快,不利于故障分析。

(2)运行励磁投切方式无记录。

(3)疑问:当时为一通道还是二通道运行?为何种方式(自动/手动)?询问运行人员说一直运行于一通道,不知何时转到二通道切为FCR
方式(开机时是哪通道?何种方式?),切换后不知道有没有谁检查励磁屏?
(注:1PT用于保护和一通道励磁,2PT用于二通道励磁、同期和测量)
4、防范措施
(1)检修人员定期检查时应检查紧固电压电流回路端子,务必牢
固。

(2)建议运行人员建立励磁通道和方式的投切记录,如发现通道异
常切换,应检查励磁屏上是否有报警信号,并通知检修人员。

(3)因励磁触摸屏有屏保,如无必要,不要点按触摸屏,运行中如
无特殊原因不要在触摸屏上操作,因为有可能按到功能键,而引起
误操作。

如故障处理,必需使用触摸屏操作,请点按触摸屏的下部,待触摸屏正常显示后再操作。

(4)保护动作后运行人员不要急着复位,并将保护屏、DCS上的信
号和其它相关屏柜上的信号记录下来,并通知检修人员,若检修人
员一时难到场,因工作又必须复归保护后才能继续运行时,也需经
保护人员同意。

(5)加装一块发变组故障录波屏,便于故障分析。

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