蒸汽过热器(锅炉)爆管剖析——调节蒸汽温度正式版
锅炉爆管典型事故案例及分析
锅炉爆管典型事故案例及分析第一节锅炉承压部件泄露或爆破事故大型火力发电机组的非停事故大部分是由锅炉引起的。
随着锅炉机组容量增大,“四管”爆泄事故呈现增多趋势,严重影响锅炉的安全性,对机组运行的经济性影响也很大。
有的电厂因过热器、再热器管壁长期超温爆管,不得不降低汽温5~10℃运行;而主汽温度和再热汽温度每降低10℃,机组的供电煤耗将增加0.7~1.1g/kWh;主蒸汽压力每降低1MPa,将影响供电煤耗2g/kWh。
为了防止锅炉承压部件爆泄事故,必须严格执行《实施细则》中关于防止承压部件爆泄的措施及相关规程制度。
一.锅炉承压部件泄露或爆破的现象及原因(一)“四管”爆泄的现象水冷壁、过热器、再热器、省煤器在承受压力条件下破损,称为爆管。
受热面泄露时,炉膛或烟道内有爆破或泄露声,烟气温度降低、两侧烟温偏差增大,排烟温度降低,引风机出力增大,炉膛负压指示偏正。
省煤器泄露时,在省煤器灰斗中可以看到湿灰甚至灰水渗出,给水流量不正常地大于蒸汽流量,泄露侧空预器热风温度降低;过热器和再热器泄露时蒸汽压力下降,蒸汽温度不稳定,泄露处由明显泄露声;水冷壁爆破时,炉膛内发出强烈响声,炉膛向外冒烟、冒火和冒汽,燃烧不稳定甚至发生锅炉灭火,锅炉炉膛出口温度降低,主汽压、主汽温下降较快,给水量大量增加。
受热面炉管泄露后,发现或停炉不及时往往会冲刷其他管段,造成事故扩大。
(二)锅炉爆管原因(1)锅炉运行中操作不当,炉管受热或冷却不均匀,产生较大的应力。
1)冷炉进水时,水温或上水速度不符合规定;启动时,升温升压或升负荷速度过快;停炉时冷却过快。
2)机组在启停或变工况运行时,工作压力周期性变化导致机械应力周期性变化;同时,高温蒸汽管道和部件由于温度交变产生热应力,两者共同作用造成承压部件发生疲劳破坏。
(2)运行中汽温超限,使管子过热,蠕变速度加快1)超温与过热。
超温是指金属超过额定温度运行。
超温分为长期超温和短期超温,长期超温和短期超温是一个相对概念,没有严格时间限定。
锅炉爆管事故解析
锅炉事故的定义锅炉在运行(包括试运行)时,其本体受压元件、辅助受热面、附件、燃烧室、主烟道、钢架、炉墙等发生损坏,且被迫采取紧急处理措施的或锅炉在进行水压试验时,其本体受压元件发生损坏的现象,称为锅炉事故。
锅炉在计划停炉后的检修过程中,发现锅炉本体受压元件有裂纹、变形、渗漏,燃烧室、主烟道及炉墙变形、塌裂损坏,钢架变形等,不作为锅炉事故处理。
但要认真分析,找出原因,改进管理,避免再次发生类似的问题。
锅炉在运行(包括试运行)时,因燃烧设备、通风设备、除尘及除灰设备等附属设备的故障或损坏;水处理设备及给水设备发生故障或损坏,造成锅炉停止运行的,均称为锅炉故障。
蒸汽锅炉事故蒸汽锅炉具有工作压力大,介质温度高,运行工况复杂等特点,其事故种类呈现多种多样形式。
蒸汽锅炉事故主要有超压事故、缺水事故、满水事故、汽水共腾事故、爆管事故、过热器管和省煤器管爆破事故、空气预热器管损坏事故、水锤事故、受热面变形事故等几大类。
六、过热器管爆破事故1.过热器管爆破的现象(1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。
(2)蒸汽流量不正常地下降,且流量不正常地小于给水流量。
(3)炉膛负压减小或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。
(4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。
(5)损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。
(6)排烟温度显著下降,烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。
(7)引风机负荷加大,电流增高。
2.过热器管爆破的原因(1)过热器管内壁结垢。
由于锅水盐、碱浓度过高;高水位运行时汽水分离不好,蒸汽带水;出现汽水共腾;汽水分离装置设计不合理或有破损,分离效果不好,使蒸汽带水,在过热器管内结垢。
这些原因造成过热器管壁温度升高,导致过热爆破。
(2)过热器设计不合理。
如过热器截面积过大,管内蒸汽流速过低,使过热器蒸汽温度超过设计允许温度,导致过热器管壁温度超温,产生蠕胀而爆破。
(3)过热器结构不合理。
如管距不均匀,管间有短路烟气;蒸汽导出、导入集箱的位置不对,造成管内蒸汽流速不均,个别过热器管内流速过低,对管壁冷却不够,引起管壁超温爆破。
锅炉高温过热器爆管原因分析及措施
锅炉高温过热器爆管原因分析及措施摘要:合理地配置供热热源,优化选择工业锅炉容量和台数,同时优化运行调整模式,是解决锅炉低负荷运行问题的有效措施。
通过爆口宏观形貌分析、化学成分分析、显微组织观察、力学性能试验,认为T91钢高温过热器早期失效的原因是管子内存在异物堵塞,管子长期过热后加速老化,性能下降,最终导致爆管,分析堵塞原因并提出了相应对策。
通过对化学成分、力学性能、金相、能谱、扫描电镜结果的分析诊断,找出了高温过热器爆管失效的原因,提出了预防措施。
关键词:锅炉高温;高温过热器;爆管原因引言高温过热器管作为锅炉四大管道之一,其作用是将饱和蒸汽定压加热到过热蒸汽。
过热器是锅炉最复杂的受热面,受热面管壁温度高,管内蒸汽温度高,高温烟气除了受热面进行对流换热外,还对受热面进行辐射换热。
当受热面受到烟气腐蚀、高温腐蚀或者锅炉结构不当导致受热面管内壁通流流量减小时,往往会使部分管壁超过许用温度,热稳定性下降,甚至造成受热面管壁过热、爆管等。
过热器对锅炉的安全性和经济性有着重要意义,它的运行工况不仅决定着主蒸汽品质的高低,而且关系着锅炉的安全运行。
1锅炉高温过热器爆管的重要性锅炉受热面管寿命受其煤质质量、烟气流程条件、运行工况、汽水品质的影响,爆管事故较多。
据统计,2009年由于燃煤紧缺,煤质大幅下降,锅炉实际燃用的煤种严重偏离设计煤种,造成锅炉运行工况变差,致使锅炉因超温、高温腐蚀、磨损等原因爆管不断,全年牡丹江第二发电厂7台机组,锅炉受热面共发生了9次爆管事故,其中#7炉高温过热器在短短的3天内发生爆管事故2起,严重影响机组的安全经济运行。
对其它受热面管不留死角的进行全面检查,并对有怀疑超温的高温过热器管进行取样分析。
由于整圈管子的质量已受其影响,表面过热起皮,受损严重,故对该圈管子更换处理。
建议合理布置受热面管壁温度测点,严格监视受热面管壁温度的变化,防止事故发生及扩大。
加强对高温过热器的外壁损伤宏观检查,对管屏变形情况及时矫正,防止损伤和变形部位受到局部过热,更换壁厚减薄严重的管段。
过热器爆管原因分析
到 7 6 已经严 重超 出了标 准 允 许 的范 围 , 他 的 .%, 其 试验管段也存在不同程度的超标 , 已经不能满足正 常运行 的要求 。根 据 以上 的检 查 结 果 和试 验 分 析 , 可 以判 定 : 台锅炉 的过 热器 是 由于长期 超温 运行 , 该 而产 生爆 管 以及 管 子胀 粗 。 三 、 生爆 管 的主 要原 因 产 过 热 器管 子在 高 温 下 长期 运 行 时 , 管 子发 生 在 蠕 变过程 中 , 随着 管 子胀粗 的同时 , 光体锅 炉 钢 伴 珠 发生珠 光 体球化 。珠光 体 的球化 导致 钢的蠕 变极 限 和持 久强 度极 限降 低 , 而 使 钢 管 在运 行 过 程 中 的 进 蠕 变加速 。 当过热 器 长 期 超 温运 行 时 , 由于 运行 温 度提高 , 钢管材质 的球化和管子 的蠕变将 比正常运 行 温度时 快 。与此 同 时组织 的球 化 又进一步 使 管子 的蠕变加速 , 并最终在较短的时 间内使钢管 由于蠕 变 而爆破 。爆 管 的根 源 是 超 温运 行 , 管段 的组 织 变 化与超温运行 的温度高低是紧密联 系的, 用金相组 织检 验 的方法 可 以提供 锅炉 长期 超温 的情况 。过 热 器 的爆 管 是 发 生 在该 台锅 炉 的运 行 已经 累 计 l 0万 h以上 , 据 该 锅 炉 过 热 器特 点 和 实 际运 行 工 况 分 根 析, 造成 过热 器超 温 和损坏 的主要原 因有 以下方 面 : 是该锅炉过热器设计本身存在一定 的缺陷; 二是 该 锅炉在 运 行过 程 中 曾经 有 过 超 温爆 管 的记 录 , 使 过 热器 的寿 命降 低 ; 是 在 锅炉 运 行 过程 中 曾经 有 三 过 补给 的软 化水 含盐 量超 标 的现 象 , 样 也 导 致 了 这 蒸 汽带水 和 蒸汽 中 的含盐 量增 加 , 在过 热器 中结 垢 , 影 响管 子 的传热 。 该 台锅 炉投 入运 行 以后 , 由于 原设 计 一 级 对 流 过 热器 的受 热 面过 多 , 造成 管壁 温度偏 高 , 行 3万 运 h 曾经连续发生过热器的过热爆管 , , 先后共有 1 根 6 管子 因超 温被 更 换 。 为 了解 决 过 热器 超 温 的问题 , 电厂 于 18 90年 将 一 级 对 流 过 热 器 受 热 面 削 减 了 2 %。鉴 于 目前 尚没有管 壁 温度进行 精确 测量 的方 4 法, 也就无 法 知道 管 子 爆 破 时金 属 的温 度 。在 这 里 应 用拉 尔森 一米 列尔 公式对 爆管 时过 热器管 壁粗 略 进 行估算 。 T( 1C+l 1 = 2 C+l 2 g ) T( r g) r 式 中T =50+23 5k设 计时选 用 的壁温 ; l 8 7 =83 , C= 3 C —M 2 , r o钢常数 ; r 。= 1 5 设计 寿命 ; 0h 2 Oh 爆 管 时累计 运行小 时 , ×l4 , 爆 管时 的壁 温 。 则:
锅炉过热器爆管原因分析及对策
锅炉过热器爆管原因分析及对策引言锅炉过热器是锅炉中的重要组成部分,负责将燃烧产生的高温烟气与水进行换热,以提供高温高压的蒸汽。
然而,由于各种因素的影响,锅炉过热器爆管现象时有发生,严重影响锅炉的安全运行。
本文将对锅炉过热器爆管的原因进行分析,并提出相应的对策。
原因分析1. 温度过高过高的温度是导致锅炉过热器爆管的主要原因之一。
当锅炉蒸汽温度超过设计工作温度时,过热器的金属材料容易发生膨胀和变形,从而导致管道的破裂。
2. 压力异常锅炉过热器爆管还与压力异常有关。
当锅炉压力超过设计压力时,过热器的结构受到过大的负荷,管道极易发生破裂。
另外,过热器内的水流量不足或受阻也会导致局部的压力过高,从而引发爆管。
3. 水质不合格水质不合格是导致锅炉过热器爆管的另一个重要原因。
水中的杂质、溶解气体和盐类等物质会在过热器内沉积和结垢,增加了管道的阻力,使得过热器的冷却效果减弱,导致爆管的风险增加。
4. 设计和制造问题有些锅炉过热器的设计和制造问题也是导致爆管的原因。
例如,过热器管道的焊接质量不合格、结构强度不足等问题会使管道易于破裂。
此外,如果过热器的尺寸设计不合理,也会导致管道局部过热,进而导致爆管。
对策1. 加强水质管理为了预防锅炉过热器爆管,首先要加强水质管理工作。
定期对锅炉内的水质进行检测,确保水质符合要求。
对于水质不合格的情况,要及时进行处理,使用适当的水处理设备进行除垢和除氧处理,确保水质清洁、无杂质。
2. 控制温度和压力合理控制锅炉的温度和压力是防止过热器爆管的重要措施之一。
严格按照锅炉的设计工作参数进行运行,不超过设计温度和压力范围。
对于温度和压力异常的情况,要立即停机检修,确保锅炉运行在安全状态下。
3. 提高过热器结构强度对于设计和制造问题导致的过热器爆管,要采取相应的措施加以解决。
加强对过热器管道的焊接质量检查,确保焊接工艺符合标准。
另外,对于结构强度不足的过热器,应该进行改造或更换,确保其能承受设计工作条件下的压力和温度。
过热器爆管原因分析与对策
过热器爆管原因分析与对策一过热器爆管的直接原因造成过热器、再热器爆管的直接原因有很多,主要可以从以下几个方面来进行分析。
1.1设计因素1.热力计算结果与实际不符热力计算不准的焦点在于炉膛的传热计算,即如何从理论计算上较合理的确定炉膛出口烟温和屏式过热器的传热系数缺乏经验,致使过热器受热面的面积布置不够恰当,造成一、二次汽温偏离设计值或受热面超温。
2.设计时选用系数不合理如华能上安电厂由B&W公司设计、制造的“W”型锅炉,选用了不合理的受热面系数,使炉膛出口烟温实测值比设计值高80~100℃;又如富拉尔基发电总厂2号炉(HG-670/140-6型)选用的锅炉高宽比不合理,使炉膛出口实测烟温高于设计值160℃。
3.炉膛选型不当我国大容量锅炉的早期产品,除计算方法上存在问题外,缺乏根据燃料特性选择炉膛尺寸的可靠依据,使设计出的炉膛不能适应煤种多变的运行条件。
炉膛结构不合理,导致过热器超温爆管。
炉膛高度偏高,引起汽温偏低。
相反,炉膛高度偏低则引起超温。
4.过热器系统结构设计及受热面布置不合理调研结果表明,对于大容量电站锅炉,过热器结构设计及受热面布置不合理,是导致一、二次汽温偏离设计值或受热面超温爆管的主要原因之一。
过热器系统结构设计及受热面布置的不合理性体现在以下几个方面:(1)过热器管组的进出口集箱的引入、引出方式布置不当,使蒸汽在集箱中流动时静压变化过大而造成较大的流量偏差。
(2)对于蒸汽由径向引入进口集箱的并联管组,因进口集箱与引入管的三通处形成局部涡流,使得该涡流区附近管组的流量较小,从而引起较大的流量偏差。
引进美国CE公司技术设计的配300MW和600MW机组的控制循环锅炉屏再与末再之间不设中间混合集箱,屏再的各种偏差被带到末级去,导致末级再热器产生过大的热偏差。
如宝钢自备电厂、华能福州和大连电厂配350MW机组锅炉,石横电厂配300MW 机组锅炉以及平坪电厂配600MW机组锅炉再热器超温均与此有关。
过热器爆管原因分析
爆管部分在一 级对 流过热器由内侧 数第 4 22 金相组织的变化 2 . 排内圈, 靠近过热器出1处 , 2 另外检查发现在烟道 I 经对超温爆破管材金相组织 的化验, 爆破管
中部共有八个管段存在不 同度的胀粗 , 全部将这
C L e]teo etmp rtr ftb ali a aye lS fI  ̄ h v re e au eo u e w l s n lz d,a d p tf r a d Sles g e t n o s ]e ti mb e . n u o w r O- u g si st ov hsp lm f i o
2 对损坏管子 的分析
为了分析引起过热器管爆破和损坏 的原 因,
对爆 破 的管子及有 过热 现象 的管子进 行 了宏 观检 查, 并对 这些 管段 的金 相组 织 及 机 械性 能进 行 了 分析 和试验 。
器由辐射过热器 、 半辐射屏式过热器 、 对流过热器
和包墙 管过 热器 四部分 组成 。对 流过热 器沿烟 气
Ke r s s p r e tr u e mp u e e s n a aye y wo d : u e h a ;tb t r ;ra o lz s e n
1 锅炉概况及损坏 情况
该炉 为 X 201 X 2/ 0—5型 , 热 蒸 汽 压 力 O 过
98 a1Og c 2 , 热 蒸 汽 温 度 50C。过 热 .MP(Okfr )过 /n 4 ̄
l
按照标准规定 ,2 d o 钢管 的室温抗拉强 IC M v 度为 a ≥40 P , 8M a这仅 仅是对新 管 的最低要求,
由于长期过热 , 组织发生 了变化 , 室温强度 已经降
电站锅炉水冷壁管和过热器管爆管失效分析
电站锅炉水冷壁管和过热器管爆管失效分析摘要:锅炉是人类生产生活中的一个主要装备和设施。
在锅炉的工作过程中产生了许多不安定的原因,一旦不能及时消除,就可以造成锅炉事故的发生。
本文首先介绍了锅炉常见的爆管原因,同时分析了电站锅炉水冷壁管和过热器管爆管的原因,并提出了相关的措施。
关键词:锅炉;过热器管;爆管;水冷壁管在各种锅炉事故中,除了锅炉自爆事件以外,锅炉爆管事件是最严重的事件,也是最危急的事件。
由于锅炉爆管事件是一个比较普遍的事件,屡有发生,如果处理不善则后果更加严重。
而且一旦爆管破裂处面积较大,会直接损伤邻近的水冷壁管,并使邻近的管壁喷出物穿孔,从而破坏电气设备,冲塌锅壁,引起重大的财产损失和伤亡事故,也可以在短时内引起锅炉的剧烈缺水,使火灾事故进一步扩大,所以寻找出爆管的成因,并采取相应安全措施是十分有必要的。
一.锅炉常见的爆管原因1.1安装制造缺陷水冷壁管材生产过程中的砂眼以及其他问题产生的管材质量问题;水冷壁安装问题以及锅炉设计不合理而导致的水循环条件破坏,都可能产生爆管[1]。
1.2材质劣化超温超压运行使水冷壁管过热,管子长时间在高温高压环境下工作,不仅会出现热变、裂纹和应力松弛等变化过程,同时还会导致材质进行内部结构和特性的变化。
包括珠光体球化、石墨化,还有合金元件的重复分配等。
1.3运行管理不当司炉员作业不良,高压锅炉温度上升或降温速度过快,炉管内部受热及冷却不平衡形成了很大的应力,导致承压水件产生了疲劳损伤现象;炉水给水质量长时间超标,水体不符合国家标准,由于缺乏有效水体处理或水质监督管理不严,使管中结垢或者产生堵管现象或发生在垢下锈蚀,导致局部热电阻力增加而导致管壁过热,硬度下降;锅炉长时间带病运转,明知锅炉存在重大安全隐患或安全保障及实时通信装置失效的情形下仍不适时处理,并继续运转[2]。
二.电站锅炉水冷壁管管爆分析锅炉高温水冷壁管的主要功能是吸取炉膛出口中高温火焰及烟尘的放射热能,利用热传导和对流换热使其输送给管中的水分并在管内形成水蒸气,同时,具有减轻锅壁高温、防护锅壁的功能。
锅炉过热器爆管原因分析及对策
锅炉过热器爆管原因分析及对策摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至关重要。
文章结合微水电厂实际,分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益。
关键词:锅炉;过热器;爆管;对策()1 前言据统计,河北省南部电锅炉各种事故约占发电厂事故的63.2%,而承压部件泄漏事故又占锅炉事故的86.7%。
因此迫切需要大幅度降低锅炉临修次数。
下面结合微水电厂实际,分析过热器爆管泄漏的机理、原因及采取的一些对策。
微水发电厂锅炉型号为HG-220/100-4,露天布置,固态排渣煤粉炉,四角切圆燃烧,过热器由辐射式炉顶过热器、半辐射屏式过热器、对流过热器和包墙管4部分组成。
减温水采用给水直接喷入,分两级减温。
炉顶管、包墙管和第二级过热器管用ø38×4.5的20号碳钢管组成。
第一级过热器和屏过热器用ø42×5的12Cr1 MoV钢管组成。
2 过热器爆管的主要原因2.1 超温、过热和错用钢材2.2 珠光体球化及碳化物聚集针对12Cr1 MoV钢分析,试验表明当12Cr1 MoV钢严重球化到5级时,钢的室温强度极限下降约11kg/mm2。
微水发电厂1993年4月过热器爆管的统计资料表明:因局部长期过热,珠光体耐热钢已达到了5级球化现象,而它的塑性水平仍然比较高。
发生球化现象以后,钢的蠕变极限和持久强度下降。
通过580℃下对12Cr1 MoV钢的持久爆管试验,可以看出到了球化4级的钢管,其持久强度降低1/3。
影响珠光体耐热钢发生球化的因素主要有温度、时间、应力和钢材的化学成份等。
在钢中掺入“V”这种强碳化物元素,可以阻碍珠光体的球化过程,只要能形成稳定的碳化物,则球化过程减速。
通过对12Cr1 MoV管试验发现,温度在540℃时,随着运行时间的增加,钢的工作温度下蠕变极限和持久强度也相应降低。
随着运行温度的提高、时间的延长、应力的变化都会加速合金元素的固溶体和碳化物间的重新分配现象。
锅炉过热器爆管原因分析及处理
( 3)
l 顶帽 一 4 J 凹槽 一 形
2 旋风分离器 一 5 汽水 挡板 一
3 接口 一 6 圆柱 销 一
图 2 锅 简 内 部装 置 图
钩
同定筒 体 与波 形 板 顶 帽 的钩形 螺 栓 大 部 分 出 现 松
动 , 的完 全 脱 开 , 水 分 离 器 防护 板 破 裂 、 有 汽 变形 。
通过进 一步调查 , 锅炉 的设计 问题显 现 出来 。
2 原 因分 析
该锅筒 内径 为 4 0 I , , 6 0 1I 壁厚 为 4 l, 筒 1 FI I 6iT 锅 nl 全长 1 5 l 材 料为 2 , 1 0mi, 2 l 0g 内部装 置如 图 2所示 , 共有 3 4个直径 为 西 1 m 的切 向导流 式旋 风分 离 3 5m 器, 分两 排纵 向对称 布置 。旋 风 分离 器 安装 如 2 、 图 3所 示 , 先 将 简 体接 口放 置 到 汽 水 挡 板 的 “ ” 首 J
3 g O + N 3 O 一 Mg ( O ) +3 aS 4 ( ) M S 4 2 aP 4 3P 42 N 2 O 4
图 3 顶帽 与 简 体装 配刀 惹
锅水 巾的钙 镁离 子与 磷 酸根 离子 P 结 合生 O 成 溶解度较 小 的钙镁磷酸 盐类 , 由于锅水 温度 高 、 碱
An l ss a d Tr a m e t t i r a y i n e t n o Bo l e
S p r e t r Tu e Br a i g u e h ae b e kn
锅炉蒸汽分流管爆管原因及防范措施
分析 , 炉分流 集箱 和分流 管的材 质符合 标准 要 8锅
求; 经无 损检 测 , 安装焊 缝未 发生过 泄漏 。 从腐蚀 原 因和腐 蚀机理 上分析 , 造成 爆管 的原 因是 由于锅 炉
厂房 漏 水 ,加 上溢 流 防腐 的 水 部分 从炉 顶 流入 炉
着色探 伤部 位 (T : 有与分 流集箱 管接 头相 连的焊 接 P )所
将溶液 加热 到 10 3 p 0 ̄时 H值 为 35 ( . 。因 此 , 来水 外 源进 入耐 火材 料 内 , 形成 弱酸 溶 液 , 加快 对 金属 的
腐蚀速 度 。
4 结 论 、
经 化学 成 分分 析 、 厚测 量 、 度检 测 和金 相 壁 硬
图 2分 流集 箱显微 组织 ( 无损 检测 5) 图 3是分 流管显微 组织
织级别 为 2级 , 晶粒度 为 6 , 以继 续使 用 。 级 可
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
管等处 流人 炉内 , 以可 以认定 , 所 由于第二 种原 因 , 即停炉 后 , 炉顶 的外来 水源进 入耐 火材料 层 内形 从
成腐蚀 环境 。
从现 场取一 定量 的耐 火材 料 ,将 其 溶于 水中 , 检 测人 员发 现 在常 温 下 ( 0() 2  ̄ 溶液 的 p 值 为 4 2 H ,
表 2 分 流管 壁厚 实测 值
测量 点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 实测值 54 54 53 55 54 55 55 55 54 5554 54 5 45 5 55 54 . . . . .
( 显 微 组 织 分 析 4)
锅炉蒸汽温度的调节方法
锅炉蒸汽温度的调节方法(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--锅炉蒸汽温度的调节方法陈超德中电国华北京分公司发电部(100025)内容摘要:本文对锅炉运行中影响汽温的因素、汽温在规定范围外的波动对锅炉的危害性作了详细的论述,并提出蒸汽温度的调节方法。
关键词:过量空气系数、烟气侧、蒸汽侧、喷燃器、过热汽温、过热器维持稳定的汽温是保证机组安全和经济运行所必需的。
汽温过高会使金属许用应力下降,将影响机组的安全运行;汽温降低则会影响机组的循环热效率。
因此,汽温调节是锅炉的一项重要任务。
下面从三个方面进行论述。
一、运行中影响汽温的因素影响汽温的运行因素是多种多样的,这些因素常常还可能同时发生影响。
下面分别论述各个因素对汽温的影响。
1、锅炉负荷过热器一般具有对流汽温特性,即锅炉负荷升高(或下降)汽温也随之上升(或降低)。
2、过量空气系数过量空气增大时,燃烧生成的烟气量增多,烟气流速增大,对流传热加强,导致过热汽温升高。
3、给水温度给水温度升高,产生一定蒸汽量所需的燃料量减少,燃烧产物的容积也随之减少,同时炉膛出口烟温降低。
在电厂运行中,高压加热器的投停会使给水温度有很大变化,因而会使过热汽温发生显着变化。
4、受热面的污染情况炉膛受热面的结渣或积灰,会使炉内辐射传热量减少,过热器区域的烟气温度提高,因而使过热气温上升。
反之,过热器本身的结渣或积灰将导致汽温下降。
5、饱和蒸汽用汽量当锅炉采用饱和蒸汽作为吹灰等用途时,用汽量增多将使过热汽温上升。
锅炉的排污量对汽温也有影响,但因排污水的焓值低,故影响不大。
6、燃烧器的运行方式摆动燃烧器喷嘴向上倾斜,会因火焰中心提高而使过热汽温升高。
但是,对流受热面距炉膛越远,喷嘴倾角对其吸热量和出口温度的影响就越小。
二、汽温在规定范围外的波动对锅炉的危害性汽温偏离额定数值过大时,会影响锅炉和汽轮机运行的安全性和经济性。
汽温过高对设备的安全有很大的威胁:1)汽温过高会加快金属材料的蠕变速度,还会使过热器、蒸汽管道、汽轮机高压部件等产生额外的热应力,因而会缩短设备的使用寿命;2)严重超温时,会造成过热器管子金属过热而爆管。
670t/h锅炉过热器爆管原因分析及改进措施
2 布置 形 式
炉膛上方布 置 有 全辐 射 式 前屏 过 热 器 , 炉膛 出
表 1 前 屏 过热 器 爆 漏情 况
一
2l 一
热电技 术
20 0 8年第 4期 ( 总第 10期 ) 0
l9 . . 9I 9 5 o 19 .. 9l 7 4 o l9 . . 0 9 1 4 1 19 .. 9l 4 7 2 19 1 . 0 9 4. 1 2 19 . . 9 52 1
爆 管
关键 词
锅炉
过热器
和包墙过 热器 管 。前 、 屏过 热器 均 沿 炉 膛 宽度 方 后 向并列布 置 , 2 各 0屏 , 中靠 两侧 墙 的 各 5屏 为冷 其
段, 中间 l 为热段 。前屏 每屏有 I 0屏 7圈 U型 管束 ;
1 前 言
过热器作 为 重要 的锅 炉 承 压部 件 , 如何 保 证 其
管; 后屏爆 漏 次 数最 多 , 2 达 1次 。其 中 后屏 过 热 器
热段 下 弯及水 平 管段爆 漏 l 5次 、 段 炉后 部直 管 5 热 次 、 箱处 小 弯 1次。后 屏 冷 段 没 有爆 漏过 。对 流 联 过 热器爆 漏 6次 , 漏位 置 达 8处 。其 中热 段炉 前 爆 第1 根下 弯爆 漏 7处 , 段 炉 前 第 1根 直 管 爆 管 1 冷 次 。前包 墙过 热器 由于 磨损爆 漏 4次 。顶 棚 过热 器 与后屏 、 吊管 等接触部 位漏泄 3次 。 悬
口处 ( 折焰角 上方 ) 置有 半辐 射 式后 屏 过 热器 , 布 其 后是 布置 在水 平 烟 道 中 的对 流 过 热器 。在 炉 顶 、 水
器爆 管的 原 因进行 了 分析 并 采 取 有 效 的措 施 , 证 了过 热 器 保
锅炉运行时怎样控制和调节汽温
安全技术/特种设备
锅炉运行时怎样控制和调节汽温
对于饱和蒸汽锅炉,其蒸汽温度随蒸汽压力的变化而变化;对于过热蒸汽锅炉,其蒸汽温度的变化主要取决于过热器烟气侧的放热和蒸汽侧的吸热。
当流经过热器的烟气温度、烟气量和烟气流速等变化时,都会引起过热蒸汽温度的上升或下降。
当过热蒸汽温度过高时,可采用下列方法降低汽温:
(1)有减温器的,可增加减温器水量。
(2)喷汽降温。
在过热蒸汽出口,适量喷入饱和蒸汽,可降低过热蒸汽温度。
(3)对过热器前的受热面进行吹灰。
如对水冷壁吹灰,可增加炉膛蒸发受热面的吸热量,降低炉膛出口烟温,从而降低过热器传热温度。
(4)在允许范围内降低过剩空气量。
(5)提高给水温度。
当负荷不变时,增加给水温度,势必减弱燃烧才能不使蒸发量增加,燃烧的减弱使烟气量和烟气流速减小,使过热器的吸热量降低,从而使过热蒸汽温度下降。
(6)使燃烧中心下移。
适当减小引风和鼓风,使炉膛火焰中心下移,使进入过热器的烟气量减少,烟温降低,使过热蒸汽温度降低。
当过热蒸汽温度过低时,可采用下列方法升高汽温:
(1)对过热器进行吹灰,提高其吸热能力;
(2)降低给水温度;
(3)增加风量,使燃烧中心上移;
(4)有减温器的,可减少减温水量。
锅炉过热器爆管原因分析
锅炉过热器爆管原因分析作者:李永红来源:《城市建设理论研究》2013年第35期摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至关重要。
文章结合我公司电厂实际,分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益。
关键词:锅炉;过热器;爆管;对策中图分类号:X928.3文献标识码: A一、基本情况介绍连云港协鑫生物质发电有限公司是协鑫集团控股有限公司投资兴建的环保型热电联产企业,主要设备选型为二台南京汽轮机厂15MW抽凝式汽轮发电机组,配套二台济南锅炉厂次高温次高压75T/H循环流化床锅炉,机组于2005年7月投产发电,同年10月实现了对热用户供热。
锅炉投产后开始掺烧生物质(花生壳、稻壳、锯末)30%左右,2007年4采用气力输送方式进行生物质掺烧比例达到80%,09年初开始,利用原有工厂厂区,对公司原有的2台75T/H 循环流化床燃煤锅炉(CFB锅炉)进行了全燃生物质技术改造。
1#炉自2008年10月至2013年6月间先后发生多次高温过热器爆管事故。
由于爆管部位无法施焊,采取封堵的方式对爆管管系进行了封堵处理,先后封堵了62排管系中的十几排。
高过管段破口特征为:边缘粗糙,破口周围有较多纵向裂纹,并有较厚的氧化铁层。
爆管送徐州矿业大学进一步的金相分析显示为:碳化物球化,铁素体析出碳化物并聚集长大,属非常明显的长时超温导致蠕变速度相应加快的脆性断裂特征。
二、过热器爆管的原因分析造成过热器爆管的主要原因是由于过热器管子的过热超温。
造成过热器超温的主要原因有以下几种:2.1 启动、停止方式不良:a锅炉水压试验后过热器输水阀开启较晚局部产生水塞现象,同时锅炉启动较快。
b锅炉燃烧生物质是投料较早,炉膛温度较低,燃烧不好或者一次风量过大,炉膛负压过高,产生二次燃烧或者使升压速度难于控制。
造成过热器出口蒸汽温度严重超温。
C锅炉并炉后汽压低造成蒸汽停滞,使过热器发生严重超温。
工业锅炉过热器爆管原因分析和预防措施
四川彭 山某 造 纸 厂 C B3 —3 8/5 — A I F 5 .24 O
锅炉发生爆管后 , 经检查发现除发生爆管 的蛇形 管 外 , 它管子 未见 异常 。 由于该 单位 生产 的需 要 , 其 临 时对该蛇形管封堵后 , 锅炉继续投入使用 , 但是锅炉
运 行不 足 2 0天 , 热器 又发 生爆 管 。后 经拆卸 减 温 过
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文章编 号 :048 7 (0 8 0 -80 10 —74 2 0 )55 -2
工 业
锅
炉
20 08年第 5 总第 11 期( 1 期)
工业锅炉过热器爆 管原 因分析和预 防措施
朱 才林
( 安徽金鼎锅炉股份有限公司, 芜湖, 1 1 20 ) 40
Re s n An l ss a d Pr v n i n M e s r s o be a o a y i n e e to a u e f Tu
() 2 水质不能满足要求 , 给水硬度和 c 一 l浓度偏 高, 使过 热器 管 内结 垢 和结盐
常州 某 印 染 厂 S L 2 —2 5 4 o Z 0 . / 0 —A Ⅱ锅 炉 发
( n u idn o e o t,Wu u2 10 , hn ) A h i n igB i r .Ld J l C h 4 0 1 C ia
摘 要: 对几起锅炉过热 器爆 管事故进行原 因分析 , 并对如何预 防进行 了初探 。
文 献标 识 码 : B
作2 0多 年 , 有 技 拥
的原 因有 以下 几点 : ( ) 热 面布置 过多 , 热器超 温严 重 1受 过
以上事例表 明除 四川彭 山某造纸厂外 , 其它锅
炉过热器爆管均发生在 S L型组装锅炉上 , Z 过热器 均布置在侧向转弯烟道后 对流管束前部 , 与传统 的 S L锅炉相 比较 炉膛高度较低 , H 上锅筒直径小 ( 见
过热器爆管的原因及预防
过热器爆管的原因及预防摘要:锅炉过热器爆管事故严重影响机组的安全运行和经济效益。
文章从电厂结合实际运行情况,分析了过热器爆管事故的原因,并提出了相应的预防和处理措施。
关键词:高温过热器,爆管原因,预防,处理措施一、前言过热器通常布置在锅炉烟气温度较高的区域。
大型机组锅炉过热器工作介质吸热大,受热面多。
有的布置在炉膛上部,直接接受炉膛辐射,工作条件较差。
尤其是屏式过热器的外环管,不仅直接受到热负荷高的炉膛火焰的辐射,而且由于屏管结构不同、流动阻力大、流量小,容易发生爆管,其工作介质焓升比平均值高40%~50%以上。
最近几年,某电厂#4、5炉机组曾发生多次过热器、再热器爆管泄露造成的非计划停运,严重影响了安全生产。
二、过热器爆管原因分析过热器爆泄的原因较多,主要有高温腐蚀和超温过热破坏等。
过热器的高温腐蚀有蒸气腐蚀和烟气侧腐蚀。
过热器管子在400℃以上时,可产生蒸气腐蚀;在高温对流过热器热段的几排蛇型管,管壁温度通常在550以上,会发生烟气腐蚀。
这两种腐蚀的结果,都将使过热器管壁厚减薄,应力增大,以致引起管子产生蠕变,管壁更薄,最后导致应力损坏而爆管。
(1)我厂各机组经常发生过热器管过热损坏,尤其是过热器管爆炸。
有短期过热和长期过热。
由于过热器处于高温高压工况,爆管次数居“四管”之首。
主要原因是长期过热引起的爆炸。
高温运行时,管道上的应力主要是蒸汽引起的管道切向应力。
在这个力的作用下,管子膨胀了。
当管道因超温、工作温度升高而长期过热时,即使管道上的应力保持不变,管道也会以加速蠕变速率膨胀。
蠕变速率的加速与超温温度有关。
随着超温振幅的增加高,蠕变速度也会增加,于是随着超温运行时间的增加,管径就愈胀愈粗,慢慢也在各处产生晶间裂纹,最后以比正常温度、正常压力下小得多的运行时间而开裂爆管。
因此,分析了过热器管过热后,蠕变加速度和材料结构的变化导致其强度迅速下降,在工质压力下容易爆裂。
此外,由于受热面热偏差,部分受热面壁温可能超过额定值而无法监测,这些热偏差管也容易因长期过热而爆管;此外,过热器超温的原因包括:煤质差、助燃空气分配不当导致炉膛火焰中心向上移动,以及炉膛漏风、燃烧器倾斜过大、制粉系统停运导致火焰中心向上移动,最终导致过热器管超温;此外,受热面本身积灰或结渣会增加传热阻力,使传热恶化,管道无法冷却,容易过热。
火电厂锅炉屏式过热器爆管原因分析及处理
562023.11.DQGY火电厂锅炉屏式过热器爆管原因分析及处理陈凤斌(贞丰县电力投资有限公司)摘要:某电厂为孤网发电机组,投运约3万h,锅炉屏式过热器集箱散管在短时间内发生两次爆管,对爆口处宏观形貌、锅炉运行情况、管材金相组织和力学性能等方面进行深入分析。
结果表明,爆管管子内部存在大量氧化皮,爆管位置管材金相组织中存在大量铁素体、碳化物、沿晶裂纹和孔洞,爆管管材硬度远低于行业标准规定值,爆管原因主要是锅炉长期超温运行、频繁剧烈升降温,导致管内产生氧化皮并脱落堵管,管材金相组织老化程度达5级,性能降低,最终发生爆管。
针对这一情况,制定详细的焊接方案对爆管位置进行修复,并对孤网发电机组、参与深度调频调峰机组的运行提出几点建议。
关键词:屏式过热器;氧化物堵管;超温;爆管0 引言锅炉是火电厂最重要的三大设备之一,锅炉出现故障会影响机组安全运行,影响电网稳定,增加检修工作量及维修费用,频繁的启停和负荷大幅度变化会缩减机组使用寿命,造成巨大的经济损失。
某电厂锅炉采用哈尔滨锅炉有限责任公司设计的HG-1117/25. 4/571/ 569-WM3型锅炉,为超临界、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、露天布置的“W ”火焰型锅炉,自完成168h 试运行后投入生产共约3万h ,该电厂为孤网运行机组,发电机组参与电网深度调峰调频,机组负荷长期随电网大幅度波动。
该锅炉的屏式过热器布置在炉膛顶部,每组18根U 形管,顶棚下方材质为SA-213TP347H 、上方材质为SA-213T91,设计压力<28. 6 MPa ,设计温度546℃。
当锅炉运行时,管子外壁直接被高温烟气覆盖,既吸收炉膛直接辐射热,又吸收高温烟气对流热,工作条件十分恶劣。
管子的冷却依靠内部蒸汽,当内部没有蒸汽流动或者流动蒸汽量不足以使管子充分冷却时,会导致管子超温,进而出现氧化、变形、泄漏、爆管等情况,给机组安全运行带来严重安全隐患[1]。
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Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal.
蒸汽过热器(锅炉)爆管剖析——调节蒸汽温度正式
版
蒸汽过热器(锅炉)爆管剖析——调节
蒸汽温度正式版
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为了进一步从根源上找出爆管原因,全面分析了调节蒸汽温度的各种因素,以便彻底消除减温器事故隐患,见图2:
图2 面式减温器与省煤器进水示意图注:1——给水电动调节阀;2——给水旁通阀;3——逆止阀;4——给水直通阀;5——省煤器;6——汽包;7——减温水电动调节阀;8——减温水旋转调节阀;9——逆止阀;10——面式减温阀;11——减温器出水阀
过热蒸汽温度的调节在近1年时间内,由于8减温水旋转调节阀内漏,司炉
工不得已采用手动调节11减温器出水阀,控制水量的大小,从而达到调节汽温的目的。
经过减温器以后的冷却水,接至省煤器之前与给水混合,通过4给水直通阀全部进入省煤器,因而保证了省煤器供水的稳定、可靠性。
(1)当过热蒸汽温度下降时:关小或关闭11减温器出水阀,由于冷却水量出口的减小或中断,使10面式减温器内水压增大,蒸汽将热量传播给低温冷却水,随着时间的延长,减温装置内冷却水温逐渐升高,体积不断增大,蒸汽放热与冷却水吸热之间的温差越来越小,则蒸汽传热的速度越来越慢,传播给冷却水的热量也就越少,蒸汽温度也就升高。
(2)当蒸汽温度升高时:开启或开大11减温器出水阀,由于冷却水出口的流动或加大,使10面式减温器内水压降低,把滞流在减温装置内的高温冷却水不断流出(此时常发生水冲击),水温随着流动而逐渐降低,蒸汽放热与冷却水吸热之间的温差越来越大,则蒸汽传热的速度越来越快,传播给冷却水的热也就越多,蒸汽温度也就下降。
——此位置可填写公司或团队名字——。