神华煤直接液化加氢改质装置能耗分析及优化
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摘要:介绍了神华煤直接液化加氢改质装置的 基 本 情 况、能 耗 情 况 和 装 置 设 计 中 的 节 能 优 化 措 施 , 例 如装置在检修中取消高压反应进料泵一级叶轮、循环氢压缩机3.5MPa蒸汽管线扩径、分馏塔顶空冷 增加变频等,通过改造降低了装置能耗,并根据装置实际运转情况对装置接下来进行的 节 能 改 造 提 出 了 建议。
神华煤直接液化百万吨示范项目是世界首套煤 直接液化工业示范 项 目,对 保 障 我 国 的 能 源 战 略 安 全具有十分重要的 战 略 意 义,该 项 目 主 要 由 煤 液 化 装置、加氢稳定装 置、加 氢 改 质 装 置、煤 制 氢 装 置 构 成 。 其 中 1.0 Mt/a加 氢 改 质 装 置 于 2008 年 底 正 式 开 工 ,采 用 国 内 成 熟 的 加 氢 改 质 工 艺 ,以 来 自 煤 液 化 并 经 加 氢 稳 定 的 大 于 145 ℃ 的 生 成 油 和 轻 烃 回 收 装 置 来 的 加 氢 石 脑 油 为 原 料 ,在 较 高 的 氢 分 压 条 件 下 , 经 过 加 氢 深 度 精 制 和 改 质 ,提 高 柴 油 十 六 烷 值 ,尽 可 能改善柴油质量,从 而 可 以 生 产 大 量 的 优 质 低 凝 轻 柴油及航煤产品;同 时 生 产 部 分 芳 潜 含 量 高 的 重 石 脑油,其硫、氮 质 量 分 数 均 低 于 0.5mg/kg,是 非 常 好的重整原料。
高压反应进料泵由于提供的基础设计数据有偏 差 ,导 致 进 料 泵 的 扬 程 超 过 了 设 计 值 ,长 此 以 往 会 使 下 游 的 设 备 长 期 超 压 运 行 ,带 来 严 重 的 安 全 隐 患 ,同 时 泵 电 机 电 流 偏 大 ,电 机 温 度 偏 高 。 2.1.2 改 造 方 法
苟荣恒等
神华煤直接液化加氢改质装置能耗分析及优化
· 57 ·
表 3 3.5MPa蒸 汽 管 线 扩 径 前 后 数 据 对 比
项 目
扩径前
扩径后
汽 轮 机 转 速/(r·min-1)
9 000
9 000
循 环 氢 流 量/(m3·h-1)
256 627 253 861
3.5MPa蒸汽耗量/(t·h-1) 30.39
1.1MPa蒸汽 -29.1 -92 595.3 -28 -89 095.1
净化风 氮气 燃料气
300m3/h 477.0 13.2m3/h 21.0 240m3/h 1 507.2 18.5m3/h 116.2 1 702kg/h 71 761.4 1 541.25kg/h 64 983.7
对改造的 A 泵和未改造的 B 泵在相同的条件 下 进 行 运 行 标 定 来 检 验 改 造 效 果 ,数 据 比 较 见 表 2。
表 2 反 应 进 料 泵 改 造 前 后 数 据 对 比
项目 介 质 温 度/℃ 介 质 密 度/(kg·L-1) 泵 流 量/(t·h-1) 泵 出 口 压 力/MPa 电 机 绕 组 温 度/℃ 电 机 电 流/A
加氢 改 质 装 置 分 馏 塔 设 计 塔 顶 出 石 脑 油、侧 线 出 航 煤 、塔 底 出 柴 油 产 品 ,由 于 原 料 中 轻 重 组 成 的 变 化导致分馏塔顶气 相 组 分 波 动,加 上 当 地 昼 夜 温 差 较大,分馏塔顶回 流 罐 温 度 波 动 较 大,塔 顶 气 空 冷、 水冷需经常调节。经过改造给空冷电机安装了变频 调节器,这样既可以 有 效 地 保 证 空 冷 出 口 温 度 控 制 的精确性,又减轻了 操 作 人 员 频 繁 启 停 空 冷 的 工 作 量,还节约了电能。 分 馏 塔 顶 空 冷 器 设 计 有 8 台 电 机,电机额定电流43.1A,额 定 功 率 22kW,其 中 4 台空冷 电 机 增 加 了 变 频 措 施,电 机 电 流 平 均 降 低 20% ~50% 。 3 建 议 3.1 增 加 产 品 石 脑 油 与 原 料 石 脑 油 换 热 器
器 ,一 是 可 以 降 低 反 应 系 统 的 压 降 ,节 省 循 环 氢 压 缩 机 的 功 率;二 是 大 大 提 高 了 换 热 效 率,节 省 换 热 面积。
b)由于工厂所在 地 缺 水,装 置 各 部 分 需 冷 却 的 物 料 及 产 品 尽 量 选 用 空 气 冷 却 器 ,以 节 省 用 水 。
GOU Rongheng,HU Cong (China Shenhua Coal to Liquid and Chemical Company,Ordos Coal Liquefaction Branch,Ordos 017209,China) Abstract:The basic features and energy consumption station of hydro-upgrading unit in Shenhua direct coal to liquid pro- ject,and the energy saving optimization measures in design are presented.Through abolishing the first impeller in the high pressure feed pump,enlarging the 3.5 MPa steam pipe leading to the steam turbine of the circulating hydrogen compressor and the adding frequency conversion to the air cooler of the overhead gas from the fractionating column,the energy consumption during production is lowered.The advices for further energy saving according to the practical production state of the unit are offered. Key words:Hydro-upgrading;Analysis of energy saving;Measures of energy saving;Optimization
装置循环氢 压 缩 机 是 采 用 3.5 MPa 蒸 汽 驱 动 的 背 压 式 汽 轮 机 ,设 计 蒸 汽 压 力 3.5 MPa,操 作 温 度 410 ℃ 。 因 该 装 置 位 于 全 厂 3.5 MPa蒸 汽 管 网 的 末 端 ,蒸 汽 压 力 、温 度 均 未 达 到 设 计 值 。 由 于 从 系 统 管 网至汽轮机入口3.5 MPa蒸 汽 管 线 长 达 150m,管 径为 DN150,受管径影响,蒸 汽 压 力 降 较 大,汽 轮 机 做同样功所消耗的蒸汽量较大。 2.2.2 改 造 方 法
关 键 词 :加 氢 改 质 能 耗 分 析 节 能 措 施 优 化 中 图 分 类 号 :TE624.5 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1006-7906(2011)04-0055-03
Analysis and optimization of energy consumption of shenhua coal liquefaction hydro-upgrading unit
将自系统管 网 至 汽 轮 机 入 口 的 3.5 MPa 蒸 汽 管线由原 来 的 DN150 扩 径 至 DN250,以 减 少 蒸 汽 的阻力降,尽可能提高汽 轮 机 入 口 3.5MPa蒸 汽 的 压力和温度。 2.2.3 改 造 评 价
在 系 统 压 力 、循 环 氢 气 体 组 成 相 同 的 条 件 下 ,比 较汽轮机在相同转速下 3.5MPa蒸 汽 的 消 耗 量,数 据 见 表 3。
设计能 耗/MJ
实际耗量/ (t·h-1)
实际能 耗/MJ
循环水
272 1 138.8
299
1 251.9
除盐水
7.5
722.2
7.1
683.7
电
2 144.3kW·h 25 388.5 1 974.9kW·h 23 382.8
3.5MPa蒸汽 29.1 10 7215.6 35.5 112 005.3
c)选择 节 能 电 气 设 备,如 节 能 变 压 器、节 能 电 机 、节 能 光 源 等 。
d)加热炉设置 烟 气 余 热 回 收 系 统,总 热 效 率 达 90% 左 右 。
e)采 用 新 型 保 温 材 料 ,减 少 散 热 损 失 。 2 节 能 改 造 2.1 高 压 反 应 进 料 泵 取 消 一 级 叶 轮 2.1.1 改 造 原 因
第 32 卷 第 4 期 2011 年8月
工厂实践
化学工业与工程技术 Journal of Chemical Industry & Engineering
Vol.32 No.4 Aug.,2011
神华煤直接液化加氢改质装置能耗分析及优化
苟 荣 恒 ,胡 聪
(中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,内蒙古鄂尔多斯 017209)
27.63
3.5 MPa蒸 汽 压 力/MPa
3.08
3.26
3.5 MPa蒸 汽 温 度/℃
352.7
389.5
汽 轮 机 排 气 压 力/MPa
1.12
1.12
3.5MPa蒸汽 管 线 扩 径 后,汽 轮 机 在 相 同 的 转 速条件下平 均 少 消 耗 蒸 汽 3t/h 左 右,按 设 计 的 年 开 工310d(7 440h)计算,全年可节约3.5MPa蒸汽 22 320t。 2.3 分 馏 塔 顶 空 冷 器 增 加 变 频
收 稿 日 期 :2011-07-07。 作 者 简 介 :苟荣 恒 (1983—),男,本 科,助 理 工 程 师,现 从 事 加 氢 改 质装置工艺技术工作。
· 56 ·
化学工业与工程技术
2011 年 第 32 卷 第 4 期
表 1 设 计 能 耗 与 标 定 能 耗 对 比
项目
设计耗量/ (t·h-1)
未改造的B泵 改造的 A泵
190
191.5
0.834 2
0.834 2
130.2
130.6
17.07
15.05
133
105
149
130
在相同的流量条件下,泵 出 口 压 力 下 降 了 2.02 MPa,同 时 泵 电 机 温 度 也 明 显 下 降,电 机 电 流 减 少 19A,按设计的年开工310d(7 440h)计 算,全 年 节 约电能848 160kW·h,按照 1kW·h 电 0.6 元 计 算,每年可节 约 电 费 508 896 元。 改 造 后 既 有 效 解 决了泵出口压力过 高 的 安 全 隐 患,节 能 效 果 及 经 济 效益也非常可观。 2.2 循 环 氢 压 缩 机 汽 轮 机 3.5 MPa蒸 汽 管 线 扩 径 2.2.1 改 造 原 因
合计
115 611.5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
113 349.4
进料量 单位能耗
134.4
140.8
860.20MJ/t
805.04MJ/t
注:装置能耗根据《石油化工设 计 能 量 消 耗 计 算 方 法 》的 编 制 说 明 (SH/T 3110—2001)计 算 得 到 。
1.2 装 置 设 计 节 能 措 施 a)反应 系 统 的 换 热 器 均 采 用 双 壳 程 高 效 换 热
反应 进 料 泵 共 有 9 级 叶 轮,泵 返 回 厂 家 后 拆 除 了中间的第5级叶轮。之所以选择拆除一级叶轮, 一是因为若工况变 化 需 要 增 加 扬 程 时,可 将 拆 除 的 叶 轮 进 行 回 装 ;二 是 若 选 择 切 割 叶 轮 ,需 要 切 割 多 个
或 全 部 叶 轮 ,工 期 及 费 用 都 会 增 加 ;三 是 拆 除 一 级 叶 轮 后 ,泵 扬 程 下 降 但 流 量 保 持 不 变 。 为 了 确 保 稳 定 , 首先对 A 泵进行了改造。 2.1.3 改 造 评 价
1 装 置 能 耗 1.1 装 置 设 计 能 耗 与 实 际 能 耗 比 较
神华煤制油加氢改质装 置 设 计 单 位 能 耗 860.2 MJ/t,实际运 行 单 位 能 耗 805.04 MJ/t。 根 据 中 石 化行 业 标 准 《炼 油 厂 能 耗 计 算 与 评 价 方 法 》(2003 版),加 氢 处 理 装 置 的 能 耗 定 额 为 921.10 MJ/t,可 见装置实际单位能耗低于额定能耗。装置的具体能 耗 设 计 值 与 实 际 值 对 比 见 表 1。
神华煤直接液化百万吨示范项目是世界首套煤 直接液化工业示范 项 目,对 保 障 我 国 的 能 源 战 略 安 全具有十分重要的 战 略 意 义,该 项 目 主 要 由 煤 液 化 装置、加氢稳定装 置、加 氢 改 质 装 置、煤 制 氢 装 置 构 成 。 其 中 1.0 Mt/a加 氢 改 质 装 置 于 2008 年 底 正 式 开 工 ,采 用 国 内 成 熟 的 加 氢 改 质 工 艺 ,以 来 自 煤 液 化 并 经 加 氢 稳 定 的 大 于 145 ℃ 的 生 成 油 和 轻 烃 回 收 装 置 来 的 加 氢 石 脑 油 为 原 料 ,在 较 高 的 氢 分 压 条 件 下 , 经 过 加 氢 深 度 精 制 和 改 质 ,提 高 柴 油 十 六 烷 值 ,尽 可 能改善柴油质量,从 而 可 以 生 产 大 量 的 优 质 低 凝 轻 柴油及航煤产品;同 时 生 产 部 分 芳 潜 含 量 高 的 重 石 脑油,其硫、氮 质 量 分 数 均 低 于 0.5mg/kg,是 非 常 好的重整原料。
高压反应进料泵由于提供的基础设计数据有偏 差 ,导 致 进 料 泵 的 扬 程 超 过 了 设 计 值 ,长 此 以 往 会 使 下 游 的 设 备 长 期 超 压 运 行 ,带 来 严 重 的 安 全 隐 患 ,同 时 泵 电 机 电 流 偏 大 ,电 机 温 度 偏 高 。 2.1.2 改 造 方 法
苟荣恒等
神华煤直接液化加氢改质装置能耗分析及优化
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表 3 3.5MPa蒸 汽 管 线 扩 径 前 后 数 据 对 比
项 目
扩径前
扩径后
汽 轮 机 转 速/(r·min-1)
9 000
9 000
循 环 氢 流 量/(m3·h-1)
256 627 253 861
3.5MPa蒸汽耗量/(t·h-1) 30.39
1.1MPa蒸汽 -29.1 -92 595.3 -28 -89 095.1
净化风 氮气 燃料气
300m3/h 477.0 13.2m3/h 21.0 240m3/h 1 507.2 18.5m3/h 116.2 1 702kg/h 71 761.4 1 541.25kg/h 64 983.7
对改造的 A 泵和未改造的 B 泵在相同的条件 下 进 行 运 行 标 定 来 检 验 改 造 效 果 ,数 据 比 较 见 表 2。
表 2 反 应 进 料 泵 改 造 前 后 数 据 对 比
项目 介 质 温 度/℃ 介 质 密 度/(kg·L-1) 泵 流 量/(t·h-1) 泵 出 口 压 力/MPa 电 机 绕 组 温 度/℃ 电 机 电 流/A
加氢 改 质 装 置 分 馏 塔 设 计 塔 顶 出 石 脑 油、侧 线 出 航 煤 、塔 底 出 柴 油 产 品 ,由 于 原 料 中 轻 重 组 成 的 变 化导致分馏塔顶气 相 组 分 波 动,加 上 当 地 昼 夜 温 差 较大,分馏塔顶回 流 罐 温 度 波 动 较 大,塔 顶 气 空 冷、 水冷需经常调节。经过改造给空冷电机安装了变频 调节器,这样既可以 有 效 地 保 证 空 冷 出 口 温 度 控 制 的精确性,又减轻了 操 作 人 员 频 繁 启 停 空 冷 的 工 作 量,还节约了电能。 分 馏 塔 顶 空 冷 器 设 计 有 8 台 电 机,电机额定电流43.1A,额 定 功 率 22kW,其 中 4 台空冷 电 机 增 加 了 变 频 措 施,电 机 电 流 平 均 降 低 20% ~50% 。 3 建 议 3.1 增 加 产 品 石 脑 油 与 原 料 石 脑 油 换 热 器
器 ,一 是 可 以 降 低 反 应 系 统 的 压 降 ,节 省 循 环 氢 压 缩 机 的 功 率;二 是 大 大 提 高 了 换 热 效 率,节 省 换 热 面积。
b)由于工厂所在 地 缺 水,装 置 各 部 分 需 冷 却 的 物 料 及 产 品 尽 量 选 用 空 气 冷 却 器 ,以 节 省 用 水 。
GOU Rongheng,HU Cong (China Shenhua Coal to Liquid and Chemical Company,Ordos Coal Liquefaction Branch,Ordos 017209,China) Abstract:The basic features and energy consumption station of hydro-upgrading unit in Shenhua direct coal to liquid pro- ject,and the energy saving optimization measures in design are presented.Through abolishing the first impeller in the high pressure feed pump,enlarging the 3.5 MPa steam pipe leading to the steam turbine of the circulating hydrogen compressor and the adding frequency conversion to the air cooler of the overhead gas from the fractionating column,the energy consumption during production is lowered.The advices for further energy saving according to the practical production state of the unit are offered. Key words:Hydro-upgrading;Analysis of energy saving;Measures of energy saving;Optimization
装置循环氢 压 缩 机 是 采 用 3.5 MPa 蒸 汽 驱 动 的 背 压 式 汽 轮 机 ,设 计 蒸 汽 压 力 3.5 MPa,操 作 温 度 410 ℃ 。 因 该 装 置 位 于 全 厂 3.5 MPa蒸 汽 管 网 的 末 端 ,蒸 汽 压 力 、温 度 均 未 达 到 设 计 值 。 由 于 从 系 统 管 网至汽轮机入口3.5 MPa蒸 汽 管 线 长 达 150m,管 径为 DN150,受管径影响,蒸 汽 压 力 降 较 大,汽 轮 机 做同样功所消耗的蒸汽量较大。 2.2.2 改 造 方 法
关 键 词 :加 氢 改 质 能 耗 分 析 节 能 措 施 优 化 中 图 分 类 号 :TE624.5 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1006-7906(2011)04-0055-03
Analysis and optimization of energy consumption of shenhua coal liquefaction hydro-upgrading unit
将自系统管 网 至 汽 轮 机 入 口 的 3.5 MPa 蒸 汽 管线由原 来 的 DN150 扩 径 至 DN250,以 减 少 蒸 汽 的阻力降,尽可能提高汽 轮 机 入 口 3.5MPa蒸 汽 的 压力和温度。 2.2.3 改 造 评 价
在 系 统 压 力 、循 环 氢 气 体 组 成 相 同 的 条 件 下 ,比 较汽轮机在相同转速下 3.5MPa蒸 汽 的 消 耗 量,数 据 见 表 3。
设计能 耗/MJ
实际耗量/ (t·h-1)
实际能 耗/MJ
循环水
272 1 138.8
299
1 251.9
除盐水
7.5
722.2
7.1
683.7
电
2 144.3kW·h 25 388.5 1 974.9kW·h 23 382.8
3.5MPa蒸汽 29.1 10 7215.6 35.5 112 005.3
c)选择 节 能 电 气 设 备,如 节 能 变 压 器、节 能 电 机 、节 能 光 源 等 。
d)加热炉设置 烟 气 余 热 回 收 系 统,总 热 效 率 达 90% 左 右 。
e)采 用 新 型 保 温 材 料 ,减 少 散 热 损 失 。 2 节 能 改 造 2.1 高 压 反 应 进 料 泵 取 消 一 级 叶 轮 2.1.1 改 造 原 因
第 32 卷 第 4 期 2011 年8月
工厂实践
化学工业与工程技术 Journal of Chemical Industry & Engineering
Vol.32 No.4 Aug.,2011
神华煤直接液化加氢改质装置能耗分析及优化
苟 荣 恒 ,胡 聪
(中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,内蒙古鄂尔多斯 017209)
27.63
3.5 MPa蒸 汽 压 力/MPa
3.08
3.26
3.5 MPa蒸 汽 温 度/℃
352.7
389.5
汽 轮 机 排 气 压 力/MPa
1.12
1.12
3.5MPa蒸汽 管 线 扩 径 后,汽 轮 机 在 相 同 的 转 速条件下平 均 少 消 耗 蒸 汽 3t/h 左 右,按 设 计 的 年 开 工310d(7 440h)计算,全年可节约3.5MPa蒸汽 22 320t。 2.3 分 馏 塔 顶 空 冷 器 增 加 变 频
收 稿 日 期 :2011-07-07。 作 者 简 介 :苟荣 恒 (1983—),男,本 科,助 理 工 程 师,现 从 事 加 氢 改 质装置工艺技术工作。
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化学工业与工程技术
2011 年 第 32 卷 第 4 期
表 1 设 计 能 耗 与 标 定 能 耗 对 比
项目
设计耗量/ (t·h-1)
未改造的B泵 改造的 A泵
190
191.5
0.834 2
0.834 2
130.2
130.6
17.07
15.05
133
105
149
130
在相同的流量条件下,泵 出 口 压 力 下 降 了 2.02 MPa,同 时 泵 电 机 温 度 也 明 显 下 降,电 机 电 流 减 少 19A,按设计的年开工310d(7 440h)计 算,全 年 节 约电能848 160kW·h,按照 1kW·h 电 0.6 元 计 算,每年可节 约 电 费 508 896 元。 改 造 后 既 有 效 解 决了泵出口压力过 高 的 安 全 隐 患,节 能 效 果 及 经 济 效益也非常可观。 2.2 循 环 氢 压 缩 机 汽 轮 机 3.5 MPa蒸 汽 管 线 扩 径 2.2.1 改 造 原 因
合计
115 611.5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
113 349.4
进料量 单位能耗
134.4
140.8
860.20MJ/t
805.04MJ/t
注:装置能耗根据《石油化工设 计 能 量 消 耗 计 算 方 法 》的 编 制 说 明 (SH/T 3110—2001)计 算 得 到 。
1.2 装 置 设 计 节 能 措 施 a)反应 系 统 的 换 热 器 均 采 用 双 壳 程 高 效 换 热
反应 进 料 泵 共 有 9 级 叶 轮,泵 返 回 厂 家 后 拆 除 了中间的第5级叶轮。之所以选择拆除一级叶轮, 一是因为若工况变 化 需 要 增 加 扬 程 时,可 将 拆 除 的 叶 轮 进 行 回 装 ;二 是 若 选 择 切 割 叶 轮 ,需 要 切 割 多 个
或 全 部 叶 轮 ,工 期 及 费 用 都 会 增 加 ;三 是 拆 除 一 级 叶 轮 后 ,泵 扬 程 下 降 但 流 量 保 持 不 变 。 为 了 确 保 稳 定 , 首先对 A 泵进行了改造。 2.1.3 改 造 评 价
1 装 置 能 耗 1.1 装 置 设 计 能 耗 与 实 际 能 耗 比 较
神华煤制油加氢改质装 置 设 计 单 位 能 耗 860.2 MJ/t,实际运 行 单 位 能 耗 805.04 MJ/t。 根 据 中 石 化行 业 标 准 《炼 油 厂 能 耗 计 算 与 评 价 方 法 》(2003 版),加 氢 处 理 装 置 的 能 耗 定 额 为 921.10 MJ/t,可 见装置实际单位能耗低于额定能耗。装置的具体能 耗 设 计 值 与 实 际 值 对 比 见 表 1。